四川汇维仕化纤有限公司年产22万吨涤纶短纤维工程.doc
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四川汇维仕化纤有限公司年产22万吨涤纶短纤维工程
(一期年产15.4万吨)工程竣工环境保护验收公示材料
一、工程基本情况
项目名称:四川汇维仕化纤有限公司年产22万吨涤纶短纤维工程(一期年产15.4万吨)
建设内容:第一期生产规模为年产15.4万吨聚酯短纤维,建设一条440吨/日的聚合生产线,4条直接纺丝生产线,二期工程填平补齐达到最终规模。同期建设锅炉房、热媒站、空压站、冷冻站、制氮站、变电站、污水处理站、综合仓库、办公楼、食堂、停车场等公用工程。
建设单位:四川汇维仕化纤有限公司
建设地点:四川省自贡市-大安区轻纺工业园区内
工程投资:项目总投资72625万元,一期工程投资49500万元,环保设施投资1050万元,占总投资2.1%。
工程建设情况:2003年2月25日正式开工建设,2004年8月12日投入试生产,与工程配套的环保设施运行良好。
监测期实际生产负荷:各生产控制参数符合设计要求范围,生产负荷在75%以上。
环评编制单位:东华大学环境影响评价室
环保设施设计单位:四川省纺织工业设计院
环保设施施工单位:上海韩华公司
验收监测单位:中国环境监测总站、四川省环境监测中心站二、环境保护执行情况
该工程执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”管理制度,基本落实了环评和初步设计中的各项环保措施。该工程热媒炉及燃气锅炉使用天然气清洁能源,产生的烟气中主要含SO2、NO2和烟尘,烟气经30m烟囱直接排放;2个煅烧炉采用天然气清洁能源,2个排气孔高度为20m,间歇式排放,约每月一次;纺丝车间、延伸车间均建有排气集风罩,于建筑物楼顶排放,高度为20m;在原料送料口安装布袋式除尘器,收集粉尘。工厂建设了良好的废水收集、处理和排放系统,铺设了大型集水沟管等雨水收集系统和排放系统,做到清污分流。在环评和初步设计要求之外新增N2汽提装置预处理聚脂工艺废水,建设一座处理能力为500T/d的污水处理站,其排水口安装有流量计和COD在线监测仪。建设一座20m高的沼气焚烧塔,污水处理站产生的异味废气中主要含乙醛和甲烷混合气体,经密闭收集送沼气焚烧塔焚烧处理。新建中和池处理锅炉冷却水。对噪声源采取了隔声降噪措施。固体废物按其物理、化学、有毒有害等特性,分别采取综合利用、委托处置等相应的治理措施。厂区绿化面积为7.1万平方米,本期工程绿化覆盖率为44.4%。公司环保管理机构和环境监测体系健全,环保规章制度完善。
三、验收监测结果
中国环境监测总站和四川省环境监测中心站、重庆市环境监测中心、自贡市环境监测站于2005年4月20日至22日对该工程进行了现场监测:
1、有组织废气监测结果:
(1)热媒炉◎1#、煅烧炉◎3#烟尘排放浓度最大值分别为17.8mg/m3、29.0mg/m3;SO2排放浓度最大值分别为9.0mg/m3;
1.6mg/m3;NOX排放浓度最大值分别为139 mg/m3;27mg/m3;热媒炉乙醛排放浓度最大值为1.7mg/m3;均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)(新污染源)二级标准。
(2)燃气锅炉◎2#烟尘排放浓度最大值为44.0mg/m3、(标准值50 mg/m3);烟气黑度最大值为0级(林格曼标准值1级);二氧化硫排放最大浓度为4.5mg/m3、;(标准值100mg/m3)氮氧化物排放最大浓度为82mg/m3(标准值400mg/m3)均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段标准。
(3)延伸车间干燥系统(◎4#、◎5#)、纺丝车间抽风系统(◎6#)监测点:非甲烷总烃浓度最大值分别为22.1mg/m3,2.5mg/m3,2.5mg/m3,均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中(新污染源)二级标准;
(4)贮存仓库布袋式除尘器(◎7#):粉尘浓度最大值为39.9mg/m3;符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中(新污染源)二级标准。
2、无组织废气排放监测结果:
(1)乙醛、联苯、联苯醚:监测结果均为未检出。
(2)非甲烷总烃监测结果:检出最大浓度值为3.8mg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中(新污染源)二级标准;
(3)无组织排放厂界外颗粒物监测结果:检出最大浓度值为2.24mg/m3,(标准限值为1.0 mg/m3),超标1.24倍;
(4)厂界恶臭监测结果:
本项目厂界外恶臭污染物监测值为<10,标准值为20(无量纲)。符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)(新改扩建)二级标准,监测结果。
综上所述,本次验收监测结果表明:废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、乙醛、非甲烷总烃、联苯-联苯醚、恶臭、烟气黑度等8项污染物排放浓度均达标;无组织排放厂界外颗粒物,检出最大浓度值为2.24mg/m3,超标1.24倍。
3、废水:
环保设施监测结果:
(1)★1#、★2#聚合废水汽提装置进、出口监测结果:COD Cr 浓度日均值分别为:进口35700mg/L、出口为18300 mg/L,去除效率为48.7%。
(2)★3#、★4#厌氧处理装置进、出口监测结果:进口COD Cr 为18137.5 mg/L、出口COD Cr为3495 mg/L,去除效率为80.7%;
进口BOD5为4995.5mg/L、出口BOD5为344mg/L,去除效率为93.1%。
(3)★9#、★10#锅炉废水中和池进、出口监测结果:进口pH 在11.7~11.8之间;出口pH8.1~8.3之间。
总排口监测结果:
★11#总排口监测结果:pH在7.3~8.4之间;悬浮物为26.7mg/L;化学需氧量为42mg/L;五日生化需氧量2.2mg/L;石油类为2.10mg/L;氨氮1.40mg/L;总磷为0.142 mg/L、阴离子洗涤剂为0.072 mg/L;流量为400 t/d。各污染物排放均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
★12#雨水口监测结果:pH在7.2~7.5之间;悬浮物为33.5mg/L;化学需氧量为11.5mg/L;五日生化需氧量4.4mg/L;石油类为0.98mg/L;氨氮0.88mg/L;流量为110 t/d。各污染物排放均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。
本次验收监测结果表明:该工程正常生产排放废水中,各污染物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。厂区雨水排口各污染物排放浓度也均达标排放。总排口★11#第二次采样时,同期记录COD Cr在线仪检测结果为38.5mg/L,监测值为40.0 mg/L。