提高机组真空降低煤耗

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18 18.6 20 18.86
316.36 315.84 314.94 315.65
8.51 8.32 8.86 8.56
6.5 6.9 6.2 6.5
91.7 91.9 91.6 91.7
9.17 9.12 8.73 9.01
直接经济效益:活动期两台机组共节约标煤36986.1吨。
间接经济效益:减少灰渣约5000吨
88.9 88.6 87.5 88.3
17 18 20.5 18.5
313.25 315.67 314.34 314.46
8.04 8.07 8.69 8.27
4.8 4.2 4.5 4.5
91.3 92.1 91.5 91.65
7.48 6.31 7.08 6.96
12号机组提高凝汽器真空经济分析
序号


1
QC知识
3
4
分析问题能力
解决问题能力
2
3 4
个人能力
解决问题能力 分析问题能力 团队精神
3
2 3
4
4 4
5
4
5
我们的下一个课题 “降低补水率”
谢谢指导!
机组真空低

冷却水量偏低 凝汽器管道结垢
轴封间隙偏大
凝汽器水侧脏堵 循环水水质控制不严格 加减负荷时未及时调整

运行调节不当 轴封系统未及时调整 环境 环境温度升高冷却效果下降
要因确认
序号 因 素 验证方法 确 认 情 况 结论
否 1 考核管理制度不严 按照《天业热电产业考核细则管理规定》 有专人每天抽查, 对违规者者进行处罚. 培训部及汽机班组,每周、季、年都定有培训计划,每月必考 一次,每周不定期考问,同时班组内设有培训员,强化培训,厂工 程师集中授课. 按照《天业热电产业运行规程》规定执行有专人每天抽查,对 违规者者进行处罚. 对真空系统进行泄露排查,无泄漏点,严密性试验合格 当工作液体温度升高后,抽真空效率明显下降 通过增加循环泵运行台数增加冷却水量。利用停机对凝 汽器水侧进行检查杂物较多 凝汽器端差较大,利用停机对凝汽器管道进行检查,发现有 约0.5mm的水垢 利用停机检修时间对轴封间隙进行检查,测量间隙在技术标 准范围 加强运行管理 环境温度升高导致循环冷却水温度升高,凝汽器换热效率 下降,机组真空降低,但运行不可控 否 否
大 专 本 科
数据统计 安全管理
具体实施 具体实施

大 专
发布员
课题发布
选题理由
企业方针
深挖潜力增效益 节约能耗降成本
设计值, 真空 91.65KPa
目前我厂为 88KPa
机组真空低 1、机组热耗增加,效率
降低。 2、燃料消耗增大。
火力发电厂汽水流程图
再热调节汽阀 连通管
低压缸
再热主汽阀
热再热蒸汽
调查分析
2
针对性培训少
调查分析


3 4 5 6 7 8 9
超负荷运行 真空系统泄露 抽真空设备效率低 杂物脏堵, 冷却水量偏低 凝汽器管道结垢 轴封间隙偏大 运行调整不当
现场调查 现场查看 现场测量 现场查看 现场查看 现场测量 现场调查
否 否
10
环境温度升高
调查分析

制定对策
通过要因论证,我们可以确认造成机组真空低的主要原因: 1、抽真空设备效率下降 2、杂物脏堵,造成冷却水量降低 3、凝汽器钢管结垢
目标
活动后
12号机组
11号机组提高凝汽器真空经济分析
项目 月份
1月 2月 3月 平均
活动前发 电标煤耗 机组 负荷 凝汽器 真空 循环水 温度 活动后 发电煤耗 活动前凝 汽器端差 活动后凝 汽器端差 活动后凝 汽器真空 发电煤 耗下降
320.73 321.98 321.42 321.69
270 278.8 282.2 277
2013年1--6月 机组负荷平均值
1 259.7 250.64 2 247.37 252.39
单位 M W
286.54 282.34
表二
2013年1--6月 冷却水温度平均值
月份 机号 1 20 19.5 2 19 3 22 21.3
单位 ℃
4 23 5 6 27 26.7 平均
11号机组 12号机组
针对问题:杂物脏堵,冷却水量减少。 采取行动: 1、清除凝汽器水室杂物。 2、对杂物来源进行处理。冷却塔进水间滤网定期清洗。 3、在凝汽器进水管加装二次滤网。
效果检查:

3月凝汽器端差平均值
10—15 16—20 4.5 6.1
单位:(℃)
21—25 4.8 6.4 26—30 4.2 6.2 平均

差 4.2 6.3 4.4 6.25
11号机组 12号机组
检查人:任君
执行人:汽机班长
针对问题: 凝汽器管道结垢,调整胶球收球网。
采取行动: 1、对凝汽器进行酸洗除垢。2、投入胶球清洗装置提高收球率。 3、严格控制循环水水质。
效果检查: 3月凝汽器端差值 单位:(℃)
日端 差
10—15
4.0
16—20
小组成员概况
姓 名 年 龄 性 别 男 男 男 文化程度 本 科 大 科 大 专 职 称 组 成 职 务 方案策划 活动策划 技术分析 任 君 李延虎 苏峰
杜 静 王耀明
陈国龙 达红平
俞荣
30 28 28 25 32 28 32 29
副主任
专 工 组 员 业务员 安全员 组 员
组 员
男 男
男 男
大 专 大 专
11号、12号机组真空高于 91.73 KPa。
凝 汽 器 真 空
91.65Kpa 88.3Kpa
凝 汽 器 真 空
91.65Kpa 88.5Kpa
当前值
目标值
当前值
目标值
11号机组
12号机组
可行性分

??
2、从现状调查表 :1-3月机组真空最高到过91.73Kpa。 1、领导重视多次与QC小组成员一起研究机组真空低,汽耗率 大的问题。
4.1
21—25
4.0
26—30
4.2
平均
4.1
11号机组
12号机组
6.1
5.8
6.1
5.9
5.97
检查人:任君
执行人:汽机班长
项目 机组
1月
280.1
2月
281.8
3月
282.2
平均
281
负荷MW
#11机 循环水温度℃
真空kpa 负荷MW
17 91.3 283.9 18
18 92.1 285.3 18.6
社会效益: 减少二氧化硫排放约400吨
巩固措施
内容 每个夜班投运胶球装置 冷却塔滤网定期清理 对二次滤网定期进行清污 对冷却塔填料进行修补 名称 胶球操作规程 定期工作 定期工作 机组停运处理 编号 暂行规定 暂行规定 暂行规定
暂行规定
QC知识
活动前 活动后
团队精神
自我评价 活动前 活动后
个人能力
清除杂物
张文君
泵 房 零 米 泵房 零米
2013.6
任 君
凝汽器钢 管结垢
对结垢进 行清除
保持管道 清洁
2013.6
张文君
任 君
针对问题: 抽真空设备效率低。
采取行动:1、对真空泵换热器进行清洗,提高了换热效率。 2、增加真空泵换热片,增加换热面积,提高换热效率。 3、将开式泵出口接一路冷却水至换热器进口,提高冷 水流量,增加换热效率。 效果检查:通过清洗,和管道改造、冷却水路改造,降低了 工作液体温度,达到了设计要求,达到了铭牌出力。 检查人: 任君 执行人:检修人员
26
25.8
22.8 22.4
18.6
22.5
表三 2013年1--6月 机组真空平均值
月份 机号 11号机组 12号机组 1 86.62 84.80 2 83.09 80.15 3 86.35 83.38
单位 KPa
4 87.04 82.96 5 85.89 79.75 6 84.69 89.1 平均 85.6 83.3
要因 抽真空设备 效率低 对策 目标 措施 责任人 地点 完成时间 检查人
降低工作 液体温度
达到工作设计 温度
保证冷却面积 再设计范围
对冷却水系 统进行改造
1 、清楚杂物 来源 2 、加装 滤网拦截杂 物
1加强调整 2化学加药处理 3投入胶球装置
张文君
汽 机 零 米
2013.6
任 君
杂物脏堵冷 却水量降低
3、设备上:均配有微机监控系统,随时显示运行参数。
4、技术上:小组成员均具有较强的运用QC方法的能力及丰富 的现场工作经验和扎实的理论基础。
原因分析
调整不及时 人 技术水平低 超负荷运行 真空系统泄露 设备
抽真空设备效率低
责任心不强 针对性培训少 责任心不强
考核管理制度不严
真空系统阀门及盘根漏空气
主蒸汽
中压缸
高压缸
调节汽阀
主汽阀
锅 炉
低 压 调 门
供 热
冷再热蒸汽
除盐水
冷 凝 器
循环水
凝结泵
低压加热器
高压除氧器
给水泵
高压加热器

表一
月份 机号 11号机组 12号机组

3

4 297.57 271.62

5 293.05 245.68 6 281.45 284 平均 277.61 265.95
项目 月份
1月 2月 3月 平均
活动前发 电标煤耗 机组 负荷 凝汽器 真空 循环水 温度 活动后 发电煤耗 活动前凝 汽器端差 活动后凝 汽器端差 活动后凝 汽器真空 发电煤 耗下降
325.53 324.96 323.67 324.15
269.9 285.3 286.4 281
89 88.3 88.3 88.5
提高机组真空降低煤耗
发布人:李延虎
天能电厂发电部QC小组


新疆天业天能热电厂现有2台亚临界供热机组 年发电年量达42.7亿KWh,需消耗原煤223.2万吨,燃煤 成本已占发电成本的70%.我厂机组投运以来真空逐 渐下降,与其它电厂相比真空偏低,机组热耗增加, 效率下降,造成供电煤耗升高。我们小组针对机组 真空低,认真查找分析原因,对症下药,采取各种措 施提高机组真空,节约了原煤,降低了生产成本, 为企业创造了更多的效益。
20.5 91.5 286.4 20
18.5 91.65 285 18.86
#12机 循环水温度℃
真空kpa
91.7
91.9
91.6
91.7
凝 汽 器 真 空
88.3Kpa
91.65Kpa
91.7Kpa
活动前
目标
活动后
11号机组
凝 汽 器 真 空
88.5Kpa
91.65Kpa
91.73Kpa
活动前
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