火炬气螺杆压缩机运行问题及措施

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螺杆压缩机长周期运行问题分析及对策

螺杆压缩机长周期运行问题分析及对策

螺杆压缩机长周期运行问题分析及对策此次研究重点分析螺杆压缩机的运行问题,针对故障问题提出有效的检修措施,全面维护螺杆压缩机运行效益。

通过检修结果可知,螺杆压缩机运行状态稳定,实现预期目标,整个装置的运行安全性高。

标签:螺杆压缩机;长周期运行;故障问题;检修对策某企业石蜡装置中包含2台螺杆压缩机,均为淘汰压缩机。

2台螺杆压缩机的介质均为氨,吸气压力为0.2MPa,排气压力为1.45MPa,功率为450Kw,转速为每分钟2960r。

1、螺杆压缩机工艺流程1.1氨系统流程蒸发氨气可以利用人口过滤器进入到压缩机设备中,在阴阳转子作用下,气体会被过度压缩,此时压力持续增加,温度也会上升。

润滑油通过油泵注入压缩机体,氨气被压缩后,可以吸收润滑油的热量,以此降低自身温度。

通过压缩机排出后,氨气会进入到油气分离器,此时氨气会利用分离器顶部进入到蒸发空冷系统中进行冷却吹,在蒸发器中利用气化释放冷量方式冷却,之后通过气液分离器返回到压缩机内部。

1.2润滑油流程采用油泵可以将润滑油注入到压缩机内部,充分混合压缩氨气之后,可以起到明显的降温效果。

通过压缩机排出之后,氨气和润滑油会一同进入到油气分离器内,通过分离器底部排出润滑油,利用油泵、冷却器、过滤器和管道阀门进入到压缩机内部。

压缩机上具备能量调节设施,能够对油塞位置的润滑油进出进行控制,同时可以使油塞两侧压力变化,促使滑阀在转子腔内位移,改变转子工作长度,调节压缩机能量,确保机组处于高效运行状态。

2、螺杆压缩机运行问题分析2.1低油压所致联锁停机在开启压缩机时,油压处于1.2-1.3MPa内,出口压力处于0.9-1.0MPa内,为了满足联锁要求,必须确保油压高于出口压力。

如果压缩机负荷上升60%,则油温度持续上升,油压力降低1.1-1.2MPa,出口压力上升1.0-1.1MPa,达到联锁保护临界值。

如果压缩机负荷不断上升,油温度升高,会导致压缩机出现联锁停机事故。

尽管油温度增加,但是联锁时的油温正常。

螺杆压缩机常见故障及解决方法

螺杆压缩机常见故障及解决方法
1、负荷量过大
2、温度调节过低
3、制冷剂过多或过少
4、控制元件触点不分离、失灵或故障
1、检查负荷过大原因,追加容量
2、重新调整温度设定
3、排除或添加制冷剂
4、检修控制元件或进行更换
3、缺油或过载
1、检查膨胀阀的开启度,如冷媒过多,可排放多余的制冷剂
2、请专业人员检查和维修
3、检查压缩机油面并加油,检查负载情况
排气压
力过高
1、冷却水量过少,水温过高
2、冷媒系统制冷剂过多或存有不凝结的气体
3、排气三通阀开度不够
4、冷凝器管内结垢
1.增加供水量,调整供水阀门开度,降低冷却水温度
2.排除过多制冷剂或存在的不凝结气体
螺杆压缩机常见故障及解决方法
故障现象
发生原因
排除方法
压缩机
不启动
1、电源有问题
2、高低压保护、防冻开关、流量开关、压缩机电机过热保护等动作
3、接线松动
1、查明原因
2、检查保护动作原因,手动复位
3、查明松动原因后修复
压缩机
开停频繁
1、制冷剂过多或不足,致使压力开关保护动作
2、冷却水不足或水温过高
3、膨胀阀失灵或系统电磁阀开启不足
3.打开管路三通阀
4.清洗管内水垢
排气压
力过低
1.冷却水量过多
2.冷媒不足
3.压缩机卸载工作
1.检查冷却水量2.加注制 Nhomakorabea剂3.检查卸载原因
吸气压
力过高
1、热负荷过大
2、膨胀阀开度太大
3、膨胀阀感温包松动
4、系统有不凝结气体
1、降低负荷量或增加制冷设备
2、调整膨胀阀的开启度
3、放正感温包,包扎紧密

螺杆空气压缩机常见故障及处理方法

螺杆空气压缩机常见故障及处理方法

螺杆空气压缩机常见故障及处理方法1.过热故障:螺杆空气压缩机在运行时,由于摩擦和压缩过程,会产生大量的热量。

当冷却系统失效或故障时,螺杆空气压缩机可能会过热。

处理方法是首先检查冷却系统是否正常工作,如果有需要,及时更换冷却器或修复冷却系统。

2.油气分离不良:油气分离是螺杆空气压缩机中一个非常重要的过程,用于分离压缩空气中的油和水。

如果油气分离器故障,将会导致压缩空气中的油含量过高,给后续的处理设备带来困扰。

处理方法是检查油气分离器是否存在堵塞或磨损现象,及时更换或维修。

3.油液泄漏:螺杆空气压缩机中需要循环使用润滑油,用于减少摩擦并保持压缩系统的正常运行。

如果出现油液泄漏,不仅会浪费资源,还会影响机器的正常运行。

处理方法是检查油液管路和连接部位是否有泄漏,及时修复或更换密封件。

4.压力异常:螺杆空气压缩机工作时需要维持一定的压力范围,否则会影响后续工艺的进行。

如果压力异常,可能是由于压缩机的排气阀门不正常。

处理方法是检查排气阀门的工作状态,及时清洁或更换。

5.高温报警:螺杆空气压缩机内部有温度传感器,用于监测压缩机的温度。

如果温度超过设定值,会触发高温报警。

处理方法是首先检查冷却系统是否正常工作,然后检查油液循环是否顺畅,如有需要,清洗或更换冷却器。

6.地震故障:螺杆空气压缩机在运行过程中会产生振动,如果机器没有正确固定或基础不稳定,可能导致机器晃动。

处理方法是检查机器是否正确固定,安装减震垫或加固基础。

综上所述,螺杆空气压缩机的常见故障有过热故障、油气分离不良、油液泄漏、压力异常、高温报警和地震故障等。

针对不同的故障,可以采取相应的处理方法,及时修复或更换故障部件,确保螺杆空气压缩机的正常运行。

螺杆压缩机排气温度过高等几种故障分析

螺杆压缩机排气温度过高等几种故障分析

螺杆压缩机排气温度过高等几种故障分析李正昌(石油一厂油品车间 444086)摘要:针对 LG30 /0.5火炬气螺杆压缩机出口温度过高、对外不做功的几种原因进行了分析。

找出问题的本质原因后,采取相应的措施予以解决,并对该类机组常见的问题作了总结。

关键词:螺杆压缩机;故障;排气温度;焦化瓦斯;结垢。

1故障症状石油一厂油品车间共有四台LG30型压缩机,用于回收焦化装置瓦斯。

分别于1992年至2002年投产运行。

压缩机投产初期运行正常(排气压力:0.42MPa,进气温度:35 ℃,排气温度6 0℃)。

在投产几年间虽陆续表现了一些问题,但从2006年以来压缩机故障较为集中地出现了排气温度逐渐上升的情况。

排气温度逐渐上升的症状表现。

排气温度上升数据如下表:2机组简介及设计工作状况压缩机组主机为单级喷液式螺杆压缩机。

是一种回转型的容积式压缩机,主电机通过叠片挠性联轴器和主机阳转子(4齿)联接带动阴转子(6齿)工作,阴阳转子是一对带有螺旋形齿槽相互啮合的转子,在有一定形状的进气孔和排气孔的密封机壳内作相反方向的旋转运动,使齿槽间的密闭容积逐步减小达到提高气体压力的一种机械。

在转子压缩气体的过程中喷入水和焦化瓦斯的混合液,以降低压缩气体的温度,从而提高单级压比及密气性。

该机组的设计工作状况为:进气压力:不小于0.5KPa,排气压力:0.5MPa,进气温度:-10—40℃,排气温度不高于80℃。

附图1为气路系统附图2为冷却系统3排气温度逐渐上升的原因及解决3.1原因分析参照图1、图2可以看出压缩机排气温度上升与5个方面有关:(1)补液量不足。

补液量不足直接影响入口瓦斯的温度降低,还会导致循环喷液量的减少。

表现出分离器液位上升缓慢或无液位。

从而导致循环喷液的在机组停留时间加长、循环频次增加。

补液量少瓦斯在入口得不到初步的降温,又因循环喷液量少且温度高,在压缩过程中得不到有效的降温,导致了排气温度的的上升。

在检查中我们曾发现补液量下降后,拆开补液阀可观察到阀门不能完全打开。

火炬气螺杆压缩机振动故障分析及改造

火炬气螺杆压缩机振动故障分析及改造

1 引言
螺杆压缩机 是压缩 和输送气 体的一种 回转式 机 械 ,由于在压缩脏 、湿 、易聚合或腐 蚀性工艺 气 体时不容 易产生操 作问题 ,因而在石 油 、化工 行业 获得广泛应 用 。国 内火炬气 螺杆压缩 机历经 近3 O年的发展 历史 ,在提高排气压力 、增大容积 流量 、提高 可靠性方 面取得 了长足 的进 步 。但与 国外 优秀 的螺 杆压缩 机制造商 相 比,轴 封性能差 距仍然明显 ,还需要进一步改进 。
缩机 的进气分 支管路 ,经入 口膨胀节 分别进入螺 杆压缩机进气 腔进行压 缩升压 ;压缩 后 由排气腔 从 出 口膨胀节 经相应 的排气分支管 路进入直径 为
3 0 0 mm 的排 气 总管 路 ,然 后 再 进入 管 网 。 自2 0 0 9年 投 用 以来 ,尤 其 是 3 #机 组 ,压 缩 机 机 组 噪 声 大 ,机 械 密 封 发 生 过 多 次 泄 漏 、密 封
本 文 根 据 某 火 炬 气 螺 杆 压 缩 机应 用 故 障情 况 ,
2 现场故 障
某 公 司油 品车 间火炬 螺杆压缩机组 由 3台螺
杆 压 缩 机 并 联 组 成 ,如 图 1所 示 ,管 道 系 统 为 : 气体 先从 直径 为 5 0 0 mm 的进 气 总 管路 进 入 3台压
p r o b l e m o f s e a l l e a k a g e a n d s t r o n g v i b r a t i o n .
Ke y wo r d s : s c r e w c o mp r e s s o r ; v i b r a t i o n; l e a k a g e ; me c h a n i c a l s e a l ; d r y g a s s e a l

火炬螺杆机密封泄漏原因分析及处理措施

火炬螺杆机密封泄漏原因分析及处理措施

火炬螺杆机密封泄漏原因分析及处理措施摘要:针对本单位螺杆压缩机机械密封经常泄露问题,分析了其产生原因,提出并采取相应的改进措施,通过对检修中出现的各种问题加以总结,以便在以后的工作中汲取教训,保证压缩机的正常运行。

关键词:螺杆压缩机机械密封泄漏一、压缩机主机结构螺杆压缩机具有两个旋转转子(阳转子与阴转子)装在气缸体内,支于进排气座的轴承上。

轴承和转子体之间有轴封装置,防止轴承的润滑油漏入气缸和气缸内气体向外泄露。

阴阳转子在吸气端外侧均有同步齿轮,保证螺杆齿型间持有正常的工作间隙。

同步齿轮的速比与螺杆转子齿数比相等。

在每根转子上还设有止推轴承,用来承受由吸入和排出压力差所产生的轴向推力。

二、运行情况概述螺杆压缩机作用是将火炬气柜瓦斯气送至脱硫装置脱硫,机组型号为LG37/0.7、设计运行参数:单机流量为37m3/min、入口压力0.0022 MPa、排气压力0.7MPa。

因火炬气介质的危险性,螺杆机密封均采用API682标准中PLAN54配置方案,这种密封配置方案俗称“面对面”式双端面机械密封,这种机械密封有以下特点:1、机械密封存在两个密封面、其中一个密封面保证机组介质端的密封、另一个密封面为安全密封,一旦介质端密封泄漏,安全密封能防止介质泄漏到大气中去。

2、密封油同时供给两个密封面3、如果介质端密封故障,密封油向介质侧泄漏;如果安全密封故障,密封油向轴承侧泄漏。

三、机封失效原因分析1.根据现场运行情况,火炬螺杆机机封失效有以下特点:1.1压缩机入口机封比出口机封损坏频繁。

1.2根据现场操作人员总结,两台机组运行时比三台机组同时运行稳定。

2.机械密封质量此螺杆机共配套使用三个不同厂家的密封;从现场使用来看以上厂家的机械密封使用时间上均未达到机械密封使用时间要求(累积运行8000小时)。

以上机封在我厂其它装置压缩机上也有使用,使用时间上能够满足机械密封使用时间要求,而且以上三家密封厂都是国内技术领先的专业机封生产企业,所以可以排除机械密封质量问题。

谈螺杆压缩机故障分析与应对措施

谈螺杆压缩机故障分析与应对措施

谈螺杆压缩机故障分析与应对措施摘要:螺杆压缩机很容易出现排气温度高、产气量不足、过载、停机倒喷油等故障,本文通过对其发生的故障进行分析,提出相应的解决办法,以确保生产的安全运行。

关键词:螺杆压缩机故障应对措施在现如今的企业生产中,往复式压缩机因其安全装置的局限性以及稳定性差等特点逐渐被螺杆式压缩机代替。

螺杆压缩机在企业生产运行中,发生故障是很难找到故障原因。

本文根据行业资料以及工作经验对螺杆式压缩机的故障原因进行分析,提出解决方法。

一、螺杆压缩机故障原因分析1.排气温度高1.1温度传感器故障压缩机在正常运行中温度传感器发生故障,导致保护装置起不到保护作用、排气温度升高、润滑机油变质。

1.2油分芯故障油分芯在螺杆压缩机中起到压缩和分离空气以及油分的作用。

油分芯出现故障状况如下:1.2.1油分芯堵塞油分芯堵塞会引起压缩机运行阻力变大、增加能耗以及压缩机运行中出现高温,油分芯堵塞的情况下,采取清洗处理或直接更换油分芯。

1.2.2油分芯的破损油分芯的破损会导致耗油量剧增,增加压缩机的运行成本,同时会引起油温和排气温度的升高,遇到油分芯损坏必须及时更换油分芯。

1.3油滤器堵塞滤除压缩机中的杂质是进入主机的机油保持清洁以及保证主机安全运行是油滤器的主要作用,油滤器一旦堵塞,则会导致排气温度过高,缩减机油和油分芯的使用寿命。

1.4压力阀卡堵压力阀在螺杆压缩机启动时起着确保及其零部件正常润滑的作用,能使油压保持在最小从而达到油气的分离,降低气体中的含油量并防止气体在停机时回流。

如果压力阀被卡堵,则会导致油分的油压升高、增加能耗以及排气温度过高等问题的出现。

2.频繁加卸载运行2.1电磁阀故障电磁阀是在电磁线圈通电之后使关闭件控制开关阀门通道的部件,电磁阀产生故障会导致螺杆压缩机无法正常通断,直接影响螺杆压缩机的正常运作和加卸载。

2.2压力开关故障压力开关是通过螺杆压缩机系统的压力变化控制和改变电磁阀们电源的通断,一旦压力开关出现故障,则会导致螺杆压缩机组运行时出现频繁加载和卸载。

火炬气螺杆压缩机低流量检修解析

火炬气螺杆压缩机低流量检修解析

火炬气螺杆压缩机低流量检修解析【摘要】:通过对火炬气螺杆压缩机流量下降问题的研究及分析,结合检修中发现的问题,查找出螺杆压缩机流量下降的原因,总结了解决火炬气螺杆压缩机流量下降的方法,为设备检修和装置平稳生产提供有力保障。

关键词:螺杆压缩机;低流量;检修方法1引言火炬气螺杆压缩机的流量是其运行的主要性能参数,其流量的下降直接影响火炬气的回收率,制约装置经济效益的增长。

某石化公司火炬气回收装置中的两台LG37/0.7螺杆压缩机,自2011年安装投用,在2018年至今运行过程中流量逐年下降,无法长周期高效运行。

2 火炬气螺杆压缩机低流量原因查找该螺杆压缩机连续运行10余年未进行解体大修,在2018年至今运行过程中流量逐年下降,由设计标准流量2220 m3/h逐步下降到400 m3/h。

通过在线检测与调整流量改善不明显,决定下线解体大修解决低流量问题。

2.1在线调整螺杆压缩机各部间隙表1火炬气螺杆压缩机检修数据表单位:mm在线对火炬气螺杆压缩机关键数据进行检测及调整,将阴、阳转子出口间隙调整到标准范围之内,运转压缩机其出口流量没有改善。

通过表一检修数据分析螺杆压缩机转子总串量数据与标准值有较大偏差,可以初步判断为压缩机的转子或压缩机气缸两侧端板有磨损及冲蚀的可能性。

2.2下线解体检修确定原因对压缩机解体检修发现如图1压缩机磨损及冲蚀状态图所示,阴、阳转子出口侧轴向磨损1mm。

压缩机气缸出口侧端板大面积冲蚀,最深处约8mm。

气缸内壁冲蚀,气缸与转子径向配合间隙标准0.18mm-0.20mm,实际检测径向间隙为0.45mm。

通过以上检修数据分析得出压缩机流量下降的原因为,过流部分间隙超差压缩效率下降、气缸端板冲蚀压出室内漏不能形成有效压缩导致流量大幅下降。

图1螺杆压缩机磨损及冲蚀状态图3 零部件修复方法及标准经检测气缸法兰结合面没有损伤及变形,以此为基准修复相关零部件。

3.1气缸内壁修复气缸与转子径向配合间隙标准0.18mm-0.20mm,实际检测径向间隙为0.45mm。

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建议螺杆压缩机电机安装变频器, 根据气柜物位高度调节电机转数,从而 调节压缩机排气流量,使压缩机避免频 繁开停机,实现长周期运行。
二、压缩机启动时主电机过载保 护的原因及解决措施
2.1原因 2.1.1螺杆压缩机装配间隙过小,运 行过程中出现卡涩、摩擦过重现象。 2.1.2停机时,螺杆压缩机出口气 液分离器内残余压力较高,停止运行的 机头内压力与入口压力相近,在6kPa左 右,柴油在气液分离器内残余压力作用 下进入机头,造成机头内柴油过多,压 缩机启动时负荷过大,电机容易发生过 载保护。 2.2解决措施 2.2.1螺杆压缩机启动前和停机后均 需按照操作规程盘车,要求在不施加强 力下能盘动,无轻重不均匀的感觉,无 磨擦撞击声。如盘车出现上述现象,应 及时联系维修,不能贸然开机。 2.2.2为解决机头内柴油积聚的问
锦西石化公司气体车间设厂东、 厂西两套火炬气回收装置,采用单级 双螺杆式压缩机,螺杆机型号LG20/0.8 (厂东)、LG30/0.8(厂西),转子 型线SRM,转子直径255mm,长径比 1.1(厂东)、1.65(厂西),轴封形式 为迷宫密封+双端面机械密封,壳体材 质HT300,转子材质2Cr13,额定转速 3000rpm。
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技术应用与研究
该打开润滑油泵出口至油箱的侧线阀, 降低油泵出口压力,待油泵启动后,调 整侧线阀门开度,使润滑油压力在0.6- 0.8MPa之间。压缩机运行后,润滑油温 度逐步升高,油压相应下降,再根据油 压调整侧线阀门开度,保证润滑油压力 不低于下限报警值0.4MPa。
四、压缩机出口温度过高的原因 及解决措施
3.1原因 3.1.1润滑油油路流程未变通。 3.1.2润滑油过滤器压差过大。 3.1.3环境温度过低,润滑油粘度过 大,润滑油泵启动后出口压力过大。 3.2解决措施 3.2.1启动润滑油泵前,先变通润滑 油系统流程,将分配器各润滑点阀门打 开。启动润滑油泵后,将各润滑点压力 按照压缩机使用说明书要求调整到位。 3.2.2 润滑油油箱内,在润滑油泵的 入油口处装有粗过滤器,过滤网精度为 80目,应每年至少拆卸并清洗粗过滤器 元件一次。在油泵出口一侧有两只并联 的油过滤器,其过滤精度为100目,两 路双联的过滤器在机组运行过程中至少 保持一路打开。正常情况下,过滤器两 端的压差应低于0.05MPa。当压差达到 0.15MPa以上时,应切换至备用过滤器, 然后关闭该过滤器两端的截止阀,清洗 或更换过滤器滤芯元件。 3.2.3润滑油正常供给温度 10℃ ̄65℃,润滑油齿轮泵启动条件是 润滑油温度不低于10℃。如果润滑油温 度低于10℃,PLC连锁不能启动润滑油 泵,需使用油箱的蒸汽加温盘管对润滑 油进行加热,以满足润滑油泵的启动要 求。 但是,当润滑油油箱温度仅仅是 高于10℃不多时,润滑油粘度仍然较 大,正常流程会造成润滑油泵出口压力 过高,油泵负荷过大电机跳闸。这时应
1.2.2厂东火炬气螺杆压缩机轴功 率160kW,电机功率200kW;厂西火炬 气螺杆压缩机轴功率200kW,电机功率 250kW。
厂东螺杆压缩机一开一备;厂西 螺杆压缩机为一台长期运行,一台间断 运行。由于各装置火炬气放空流量不稳 定,螺杆压缩机平均每天开停一次。每 次开停机对机械密封乃至机组的各零部 件都会造成冲击,每天开停机操作必将 增加机械密封和其他零部件的故障率。
一、机械密封失效原因及解决措 施
1.原因 1.1.1火炬气含杂质过多,将密封端 面划伤。 1.1.2螺杆压缩机开停机频繁,机械 密封受到冲击开裂。 1.2解决措施 1.2.1火炬气中的杂质主要是焦粉、 硫化物结晶,以及火炬气放空管道内的 机械杂质。焦粉和硫化物结晶尤以厂西 为甚,因为焦化装置放空的火炬气带压 大量焦粉和硫化物结晶。 螺杆压缩机入口阀门后有一台入 口过滤器进行初级过滤,过滤网精度40 目,能够初步过滤压缩机入口管线的 杂质。压缩机入口压力要求为-10kPa- 10kPa(表压),当入口压力偏低时,说 明入口过滤器堵塞,则需要清理入口过 滤器。 图一 厂西螺杆压缩机入口过滤器滤 芯(见下图) 由于焦化火炬气含焦粉较多,建议 在厂西低压瓦斯回收装置新建火炬气水 洗塔一套,以去除火炬气中的焦粉等杂 质。
技术应用与研究
火炬气螺杆压缩机运行问题及措施
赵志强 锦西石化公司气体车间
【摘 要】火炬气螺杆压缩机运行过程中,经常出现机械密封失效、压缩机启动时主电机过载保护、润滑油泵启动时过载保护、压缩机排气温度过高等问
题,在运行维护过程中及时处理,使设备实现长周期运行杆压缩机由主机、柴油冷却系 统、润滑系统组成。主机为机头与电机 直联。柴油冷却系统由出口气液分离 器、柴油过滤器、柴油冷却器、及柴油 管路组成。润滑系统由润滑油油箱、润 滑油齿轮泵、润滑油过滤器、润滑油冷 却器、润滑油分配器及润滑油管路组 成。
压缩机运行过程中经常出现的问 题:机械密封失效、压缩机启动时主电 机过载保护、润滑油泵启动时过载保 护、压缩机出口温度过高。
螺杆压缩机气缸内喷注柴油,柴油 经入口和机头进入压缩机气缸腔内,与 压缩气体一起排出至气液分离器,火炬 气经分离后进入瓦斯系统管网供各用户 使用。柴油则经柴油过滤器过滤杂质和 经冷却器降温后再次喷入螺杆压缩机机 头进行冷却,实现柴油循环使用。螺杆 压缩机出口温度高限80℃报警,高高限 85℃停机。
1.原因 (1)柴油系统管路不畅,阀门开度 不够。 (2)柴油过滤器压差过大。 (3)柴油冷却器冷却效果不佳。 (4)机头喷柴油孔开孔少。 2.解决措施 (1)压缩机柴油循环是靠气液分离 器内压力推动的,如果柴油管路不畅,
题,在气液分离器与冷却器之间安装了 一个球阀,压缩机停机时,快速关闭球 阀,避免气液分离器内柴油过多窜入机 头。
三、润滑油泵启动时过载保护的 原因及解决措施
螺杆压缩机润滑油采用L-TSA32 汽轮机油,机组使用的润滑油储存在 机座中的油箱内,由润滑油齿轮泵抽出 后,经润滑油过滤器、润滑油冷却器、 润滑油分配器,至入口端轴承、出口端 轴承、入口端机械密封、出口端机械密 封、同步齿轮、平衡盘等注油点进行润 滑和密封,各润滑点润滑油经回油管路 返回润滑油油箱。
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