兰州石化公司“ ”事故

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20100107中石油兰州石化发生重大爆炸事故

20100107中石油兰州石化发生重大爆炸事故

中石油兰州石化发生重大爆炸事故
1月7日17:25,中石油旗下兰州石化公司303厂区发生重大爆炸事故。

事故发生时,现场有20多位员工,目前已确认2人死亡。

爆炸地点位于兰州市西固区钟家河的中石油兰州石化公司316罐区,距离兰州市中心30公里。

爆炸响声巨大,在离事故现场17公里外的地方都能感到震动。

“发生爆炸的是合成橡胶厂316灌区的两个储罐,目前已发生了3次爆炸。

由于其中装满化工品C4,因此火势大,难以扑灭。

也许只能等C4全部烧完大火才能熄灭。

”有兰州石化人士当晚21时告诉记者。

C4是液化石油气(LPG)的主要原料,燃烧时会发出刺鼻气味,但燃烧后不会留下有毒物质,当地环境监测部门的监测结果也证实目前未发现大气异常情况。

“吸取当年吉化污染事件的教训,我们在厂区内设有专门的污水集中处理池,用于回收污水及消防用水,因此不会造成黄河水源污染。

”上述兰州石化人士说。

事故发生后,甘肃省委书记陆浩、省长徐守盛赶赴现场指挥救援。

为防止发生连锁爆炸,目前兰州市全部消防力量都被调集到西固区。

对于事故起因、影响等,当晚中石油集团总值班室应急办人员表示还在了解情况,无法回应。

据悉,当地政府计划在当晚22时后召开新闻发布会,向社会通报情况
兰州石化合成橡胶厂是我国“一五”期间建成投产的国内第一个合成橡胶生产企业。

它位于甘肃兰州西固区古浪路,是兰州石化旗下重要的化工生产企业。

2007年2月6日,该厂曾发生过C4爆炸,造成6人重伤。

兰州石化公司“2010.1.7”火灾爆炸事故

兰州石化公司“2010.1.7”火灾爆炸事故

2010年1月7日17时24分左右,兰州石化公司合成橡胶厂316#罐区发生了一起火灾爆炸事故。

事故造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤。

一、事故单位简介兰州石化公司合成橡胶厂主要生产合成橡胶、合成树脂和有机化工原料三大系列化工产品。

现有8个联合车间,包括10万t/a丁苯橡胶装置、5.5万t/a丁苯橡胶装置、5万t/a丁腈橡胶装置、1.5万t/a丁腈橡胶装置、2万t/aABS树脂装置、1.5万t/aSAN树脂装置、6万t/a苯乙烯装置、4.5万t/a碳四抽提装置、8万t/aMTBE 装置、丁钠橡胶装置和液体橡胶装置。

316#罐区位于兰州石化公司橡胶石化区的西北角,东面为24万t/a裂解装置,南面为烯烃装置,北面为丙烯腈装置,西面为公司内部铁路线。

316#罐区共分两个区域,分别由合成橡胶厂和石油化工厂使用管理。

罐区由储罐、火车装卸栈桥和汽车装卸栈桥组成。

现有储罐30具,设计总容量10359.56m3。

其中石油化工厂有22具储罐,储存物料主要为甲苯、轻、重碳九、裂解油、加氢汽油、正己烷、抽余油、丙烯、丙烷、1-丁烯、拔头油、轻烃。

合成橡胶厂有8具400m3球罐,其中7具球罐主要储存裂解碳四和丁二烯物料,栈桥可装卸丙烯、拔头油、裂解油、加氢汽油、甲苯、抽余油、丁二烯、正已烷、1-丁烯等物料。

316#罐区主要作为24万t/a乙烯装置的中间罐区,接收外购及生产装置转送的原料,将储存在储罐内的原料输送至各装置。

二、事故经过2010年1月6日零点班开始,合成橡胶厂316岗位开启P201/B泵外送R202(裂解碳四储罐)物料,同时接受来自石油化工厂烯烃装置产出的裂解碳四。

此时,其余2具碳四储罐:R201罐内储存物料291m3,R204罐检修后未储存物料。

7日15时30分,根据生产调度安排,停送R202(罐内当时有物料230m3)物料,并从烯烃装置接收裂解碳四(接收量约6吨/小时);R201物料打循环。

17时15分左右,316岗位化工三班操作工王某按班长指令到罐区检查卸车流程,准备卸丁二烯汽车槽车。

兰州石化“2002.10.26”火灾事故案例分析

兰州石化“2002.10.26”火灾事故案例分析

兰州石化“2002.10.26”火灾事故案例分析一、事故经过兰州石化分公司402#原油储罐(直径46米,高19.3米,总容量为3万立方米)于1995年投入使用,一直未检修,在使用过程中发现中央雨排管破漏、蒸汽盘管泄漏,计划安排进行大修。

车间2002年10月22日将罐内原油倒空停用。

由于多年使用,罐底残留水、泥、沙、油等沉淀物高0.4米左右。

罐底清理工作由供销公司承包给兰州星都石化工程有限公司(以下简称星都公司,属企业外地方公司),双方签订了《检维修(施工)安全合同》。

10月25日油品车间为星都公司办理了临时用电票,当日星都公司开始了清理工作。

26日19时左右,星都公司职工在402#罐前进行交接班。

21时左右,星都公司现场负责人押运油罐车到油品车间盛装罐底油泥,此时星都公司经理到现场为清理员工送饭。

驾驶员将油罐车停靠在402#罐东侧防火堤上的消防通道上,由该公司职工负责在车顶装油泥。

22时10分左右,进行停泵操作。

随之就在木制配电盘的附近发生爆燃,火势顺势蔓延到人孔处,致使人孔处着火。

在灭火时星都公司经理被烧伤,被送往兰化职工医院进行抢救,现场负责人被当场烧死,罐内余火于28日12时30分扑灭。

二、事故原因星都公司严重违反《兰州石化公司临时用电安全管理规定》中关于在“火灾爆炸危险区域内使用的临时用电设备及开关、插座等必须符合防爆等级要求”的规定,在防爆区域使用了不防爆的电气开关,在停泵过程中开关产生的火花遇油泥挥发出并积聚的轻组分,发生了爆燃,导致火灾发生,是造成这起火灾事故的直接原因。

经兰州市消防支队事故调查组认定,星都公司对此起重大火灾事故负直接责任,兰州石化分公司安全管理有漏洞,对此起事故负间接责任。

三、责任者处理根据《国务院企业职工奖惩条例》和公司与员工签订的安全合同有关条款,经2002年11月4日供销公司经理办公会议研究决定:1.油品车间专职电工,在星都公司申请临时用电时,在施工现场未做全面、细致的检查,致使星都公司在易燃易爆施工现场使用非防爆电器设备,导致此次火灾事故的发生,对此次事故应负间接责任,给予通报批评,扣发3个月奖金。

兰州石化公司“2011.9.23”高空坠落事故

兰州石化公司“2011.9.23”高空坠落事故

兰州石化公司“2011.9.23”高空坠落事故2011年9月23日14时55分左右,兰州石化公司乙烯厂高压聚乙烯车间发生一起高空坠落事故。

事故造成1人死亡。

一、事故单位简介兰州石化公司乙烯厂拥有46万t/a乙烯和80万t/a聚烯烃树脂生产能力,于2006年11月20日建成投产。

共有46万t/a乙烯装置、20万t/a高压聚乙烯装置、30万t/a聚丙烯装置、30万t/a全密度聚乙烯装置、12万t/a碳四抽提丁二烯装置、52万t/a裂解汽油加氢装置等主要生产装置及成品包装、中间产品球罐区、原料罐区、循环水、空压站等辅助与公用工程装置,可生产138个牌号的聚烯烃树脂产品及碳五、碳八、碳九、裂解重柴油、抽余碳四等副产品。

20万t/a高压聚乙烯装置操作压力最高可达310MPa,是目前国内操作压力最高的化工装置,主要由乙烯压缩、引发剂配制、聚合、高压/低压循环气处理、挤压造粒、脱气、贮存以及公用工程、辅助设施等单元组成,可生产薄膜、电缆、管材、EVA等19个牌号的产品。

二、事故经过2011年9月23日8时30分,兰州石化公司乙烯厂高压聚乙烯车间挤压风送班长陈某接班巡检发现振动筛(F1904)筛网破。

8时40分,高压聚乙烯车间早调会安排对振动筛筛网进行更换。

9时20分,陈某启用振动筛旁路,停振动筛准备更换筛网。

在此期间,化验人员到现场取样,陈某在开启振动筛时发现电机故障报警,无法开启。

高压聚乙烯车间化工三班班长陈某某随即通知电仪事业部电气联合一车间三聚电工班处理,经电气维护人员陈某和薛某现场检查发现A台振动筛电机接线盒内电机引线断掉1.5cm,电仪事业部电气联合一车间电气专区技术员孙某请示专区主管刘某后决定更换电机。

10时15分,陈某某联系办理停送电手续后,孙某通知某公司大乙烯分公司维修人员进行电机拆卸、吊装工作,并作为作业发起人开始办理“F1904A/B 电机更换”检维修作业许可证。

11时20分左右,在相关人员完成签字确认手续后,高压聚乙烯车间生产主任曹某对作业许可证进行了批准。

中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司“1·7”爆炸火灾事故

中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司“1·7”爆炸火灾事故

中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司“1·7”爆炸火灾事故2010年1月7日17时24分,位于甘肃省兰州市的中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司(以下简称兰州石化分公司)316号罐区发生一起爆炸火灾事故,造成6人死亡、6人受伤(其中1人重伤)。

一、事故企业概况
兰州石化分公司现有总资产约340亿,员工2.74万人,下属9个生产分厂,90套炼化生产装置,原油加工能力1050万吨/年,乙烯生产能力70万吨/年。

这次事故涉及的合成橡胶厂有10套生产装置,主要包括10万吨/年和5.5万吨/年丁苯橡胶装置、5万吨/年和1.5万吨/年丁腈橡胶装置等;石油化工厂有6套生产装置,主要包括25万吨/年乙烯装置、6万吨/年线性低密度聚乙烯装置、14万吨/年高密度聚乙烯装置等。

发生事故的316号罐区始建于1969年,共有29个中间物料储罐,分属于兰州石化分公司石油化工厂和合成橡胶厂。

合成橡胶厂负责管理4个裂解碳四球罐和3个丁二烯球罐,7个球罐容积均为120M3。

石油化工厂负责管理的22个储罐中,有10个为立式储罐(属压力容器),储存拔头油、丙烯、丙烷和1-丁烯;另外12个为常压立式罐,分别储存碳九、抽余油、加氢汽油等重组分。

二、事故简要经过
1月7日17时16分左右,合成橡胶厂316罐区操作工在巡检中发
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2007年兰州石化公司碳四抽提装置“2.06”火灾事故

2007年兰州石化公司碳四抽提装置“2.06”火灾事故

图2、碳四抽提装置脱重工序工艺流程简图
二、事故经过
2007年2月6日,合成橡胶厂碳四车间针对脱重塔 再沸器H-125a/b/c/d加热效果不好的问题,经过车间 调度会讨论分析,怀疑是再沸器H-125/d底部U型弯管 中聚集了亚硝酸钠水溶液造成换热效果差,并决定对再 沸器H-125/d进行检查确认。15时左右,车间主任、生 产副主任、工艺技术员、车间高级技师及当班操作人员 共 6 人进入现场进行检查确认。
二、事故经过
15时15分左右,当6名员工正在现场讨论下一步处 理方案时,排出的液体突然发生闪爆着火,在人员撤离 现场的同时, 再沸器H-125/d发生爆炸, 造成再沸器 上封头崩开,并导致H-125/d进脱重塔(T-112A)管 线断裂,塔内物料喷出着火。
车间主任带伤组织操作人员紧急停工,并将着火部 位的设备与装置其它设备进行切断,防止事故影响其它 部位。同时,通知临近的相关装置停工。
最后,明火于2月7日21时熄灭。
二、事故经过
事故发生后,公司立即启动事故应急预案,公司领 导及部门管理人员立即赶赴现场,全力组织和指挥灭火 抢险和事故处理工作。
同时,公司迅速启动环境应急预案,将初期消防水 利用装置围堰引入化工污水处理系统,为防止消防水对 雨排系统造成污染,立即组织对雨排水进行连续监测。
二、事故经过
消防水停止排放后,环境监测站继续对橡胶厂雨排 进行连续监测,从监测数据来看,全部达标排放。经请 示兰州市环境保护局及环境监测站同意,2月8日停止连 续监测,将橡胶厂雨排纳入正常监测。
三、事故原因
经调查分析,事故的初步原因如下: ㈠ 直接原因 再沸器H-125/d中存在丁二烯过氧化物和端聚物。 排出的淡黄色带泡沫状液体中含有丁二烯过氧化物和端 聚物,遇空气自燃闪爆,在第一次闪爆的冲击和再沸器 壳程持续加热的情况下,再沸器内的丁二烯过氧化物和 端聚物激烈反应,造成再沸器爆炸,是引发事故的直接 原因。同时,不排除丁二烯硝基化合物存在的可能。

中石油兰州石化“1.7”罐区爆炸事故

中石油兰州石化“1.7”罐区爆炸事故

Always have hope for life, and face difficulties and tribulations with a smile.简单易用轻享办公(页眉可删)中石油兰州石化“1.7”罐区爆炸事故一、事故简介2010年1月7日17时24分,兰州石化公司316#罐区发生火灾、爆炸事故,事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤,未造成次生事故和环境污染。

二、事故经过2010年1月7日早班,合成橡厂316#罐区碳四、丁二烯罐区当班班组外送R202球罐裂解碳四物料,同时接收烯烃装置送来的裂解碳四物料。

7日中班按照本厂调度安排,于15时30分停止外送R202球罐裂解碳四物料,继续接收烯烃装置送来的裂解碳四物料。

17:15合成橡胶厂316#罐区操作工王某按照当班班长孙某指令,到碳四、丁二烯罐区巡检并检查丁二烯卸车工艺流程,走到罐区平台时,发现R202罐底部出料管线第一道阀门下弯头处有碳四喷出,罐区防火堤内弥漫一层白雾,浓度很大,呼吸困难,便立刻跑回控制室,向班长孙某进行了汇报。

17:19班长孙某电话向本厂调度室报告,316#罐区R202罐体底部管线泄漏,请求立即派遣消防车到现场监护。

并安排王某立即到第4#货位疏散等待卸料的丁二烯槽车。

石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉当班人员向本厂调度室报告,316#罐区北侧铁路附近有大片白雾,接着又报告白雾迅速扩大。

17:21合成橡胶厂316#罐区班长孙某再次向本厂调度室报告,泄漏十分严重,现场一片白雾,要求停止向R202球罐送料。

17:24:32大量泄漏的碳四物料迅速汽化扩散,蔓延至罐区东北侧石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉区域,与焚烧炉明火引燃,外围火焰迅速回燃至316#罐区。

达到爆炸极限的混合气体在316#罐区发生空间爆炸。

17:28根据石化总调度指令,烯烃装置紧急停止间316#罐区R202球罐输送碳四物料。

三、事故原因(1)直接原因设备缺陷。

由于316#罐区R202球罐出料管弯头母材焊缝热影响区存在组织缺陷,致使该弯头局部脆性开裂,导致碳四物料大量泄漏,泄漏汽化后的碳四物料蔓延至罐区东北侧丙烯腈装置焚烧炉,遇焚烧炉明火引燃爆炸。

兰州石化公司“2008.9.8”生产事故

兰州石化公司“2008.9.8”生产事故

兰州石化公司“2008.9.8”生产事故2008年9月8日12时25分到14时38分,兰州石化公司烯烃事业部46万t/a乙烯装置5台裂解炉因超高压蒸汽(SHS)管线发生泄漏相继停车,并造成烯烃事业部汽油加氢装置、丁二烯装置、MTBE 装置、聚烯烃事业部的高压聚乙烯等装置停车待料。

一、事故单位简介兰州石化公司烯烃事业部自2007年8月成立以来,作为兰州石化公司扁平化管理的试点单位,下设乙烯装置、丁二烯装置、汽油加氢装置等9套装置。

年产70万t乙烯改扩建工程是在原年产24万t乙烯装置的基础上,新建了年产46万t的乙烯装置。

5台SC-1型年产13万t的裂解炉,前脱丙烷前加氢工艺,先进的乙烯分离及开式热泵技术,以石脑油、加氢尾油、LPG、循环丙烷/乙烷为裂解原料,具有高温(870℃)、短停留时间(0.08~0.12s)和低烃分压的特点。

2005年3月20日,开始乙烯装置裂解炉基础施工。

2006年9月16日,工程中交。

11月20日实现开车一次成功。

乙烯装置自开车以来,基本以石脑油和轻柴油为裂解原料,另外回收自产的乙烷、丙烷以及少量的炼厂丙烷和轻烃作补充原料。

乙烯装置原料经预处理后进入裂解炉,裂解炉产生超高压蒸汽作为裂解气压缩机驱动动力。

裂解气依次进入急冷油和急冷水塔。

急冷水塔出口裂解气进入裂解气压缩机1~3段,经加压后进入碱洗塔,碱洗后的裂解气进入高低压脱丙烷塔,塔釜的废碱液进入废碱处理单元,碳四以上的重组分进入脱丁烷塔。

裂解气进入压缩机四段后,经加压进行脱砷及加氢反应器后,裂解气进入冷区分离出甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丙烷等组分。

二、事故经过1、停车经过2008年9月8日8时30分,烯烃事业部46万t/a乙烯装置化工三班接班,装置投油负荷180t/h,废碱处理单元停车水运,装置运行平稳。

10时15分,根据乙烯装置调度会安排,废碱单元组织开车,岗位操作人员董某接班长姬某指令,将废碱单元流程由水运改为碱运,启动废碱储泵802J,开碱液阀。

兰州石化公司“2006.5.29”火灾事故

兰州石化公司“2006.5.29”火灾事故

2006年5月29日15时28分,兰州石化公司有机厂苯胺车间废酸提浓单元,在检修过程中发生闪爆着火事故。

事故导致4人死亡、4人重伤、7人轻伤。

一、事故单位简介兰州石化公司有机厂始建于1965年,主要有促进剂M、促进剂DM、促进剂CBS、环己胺和苯胺等5套生产装置。

苯胺生产装置设计生产能力为7万t/a苯胺和10万t/a硝基苯,2003年投资建设,2005年1月开始投产运行。

苯胺装置由4个化工生产单元(天然气制氢单元、硝基苯单元、苯胺单元、废酸提浓单元)和辅助单元(罐区单元、铁路栈台单元)组成。

工艺流程为天然气经过造气、脱硫转化、变压吸附等生产出99.9%的氢气;浓硝酸、浓硫酸配制的混酸与石油苯经过硝化反应釜进行硝化反应,分离出精硝基苯;氢气与硝基苯在流化床反应器中,在催化剂作用下生成苯胺,经精馏得到成品苯胺。

废酸提浓单元工艺流程为硝基苯单元产生的67%~70%的废酸,经浓缩器在真空条件下浓缩为浓度大于83%的硫酸,供硝化单元重复使用。

废酸浓缩单元浓缩后产生的轻组分经换热冷却后进入酸冷凝液储罐(V-5104),主要成分是小于0.5%硫酸和小于0.5%硝酸的水溶液及少量有机物(苯、硝基苯)。

二、事故经过2006年5月25日9时,根据兰州石化公司大检修计划安排,有机厂苯胺车间分单元停车,经过倒空、清洗,至28日开始办理当日检修设备交出手续。

5月29日上午,有机厂安排甘肃某公司在废酸提浓单元室内一楼东南角进行落水管预制作业和建筑物维护作业。

13时30分,甘肃某公司粉刷班安排16人在1~4层进行建筑物维护作业;14时20分,甘肃某公司综合班3人在一楼东南角进行落水管预制作业;15时,兰州石化公司维达公司维修五分公司(以下简称维修五分公司)8人在一楼室内北侧进行酸冷凝液储罐(V-5104)拆除更换作业,维达公司电气仪表分公司2人在酸冷凝液储罐(V-5104)顶部平台拆除该罐雷达液位表。

在拆卸酸冷凝液储罐下封头出口法兰时,发现有黄色液体流出,检修人员随即派人找废酸提浓单元负责人了解情况。

兰州石化分公司“”火灾事故情况汇报

兰州石化分公司“”火灾事故情况汇报

兰州石化分公司“6.28”火灾事故情况汇报2006年6月28日8时05分;兰州石化炼油厂40万吨/年气体分馏装置在检修后复工开车过程中;发生一起火灾事故..兰州石化立即启动了事故应急预案;全力组织灭火抢险..上午9时40分;现场火势得到控制..因泄漏介质为气相可燃物;为了防止次生事故;现场采取不熄灭明火、控制设备中残存的可燃物稳定燃烧、周边冷却保护的方法..最后;余火于当晚9时35分全部熄灭..事故发生后;兰州石化同时启动了环境保护应急预案;组织人员封堵雨排;设立现场围堰;将消防水引入炼油污水处理厂进行处理;并启用3万立方米应急调节池..同时;进一步加大监测力度;经省、市及兰州石化环保部门对水质和大气监测;周边大气和黄河水质没有受到污染..在事故抢险过程中;兰州石化消防支队消防队员1名牺牲;10名受伤;其中:6名重度烧伤;4名中度烧伤..目前;由甘肃省消防局组织的事故调查组正在调查中..现将兰州石化自行组织调查的有关情况汇报如下:一、装置基本情况兰州石化40万吨/年气体分馏装置始建于2001年10月1日;2003年7月1日建成投产..该装置是300万吨/年重油催化的中间加工装置;生产工艺采用7塔精馏流程;以300万吨/年重油催化装置生产的经精制装置脱硫后的液态烃为原料;生产丙烯、丙烷、异丁烯、异丁烷等中间产品;为下游装置提供原料..主要工艺流程如下:脱硫后的液态烃送入本装置的进料罐D501;通过脱丙烷塔进料泵P501;经脱丙烷塔进料加热器E501加热后进入脱丙烷塔C501;脱丙烷塔底重沸器E502用热水供热..脱丙烷塔C501顶碳二、碳三馏分经塔顶空冷器A-501冷凝冷却后进入回流罐D502;冷凝液自回流罐抽出;一部分由回流泵P502送入塔顶回流;另一部分用脱乙烷塔进料泵P503抽出;送入脱乙烷塔C502..脱丙烷塔底碳四、碳五馏分依次进入碳四馏分塔C505、脱戊烷塔C506、脱异丁烷塔C507分离出异丁烷、异丁烯和戊烷等馏分..脱乙烷塔C502顶的碳二、碳三馏分;经塔顶冷凝器E507部分冷凝冷却后进入回流罐D503;塔顶不凝气主要是乙烷和部分丙烯、丙烷;由回流罐上部经压控阀放至重催气压机出口进D301回收丙烯;也可进入高压瓦斯管网..冷凝液从回流罐用回流泵P504抽出送入塔顶回流..脱乙烷塔底重沸器E503用热水供热;脱乙烷塔底丙烷-丙烯馏分自压进入丙烯塔1C503和丙烯塔2C504;两塔串联操作;分离出丙烷、丙烯馏分..工艺流程简图:二、事故经过:兰州石化对事故经过进行初步调查;情况如下:2006年6月28日凌晨3时左右;40万吨/年气体分馏装置进行大检修后的进料开车;4时左右;C-502脱乙烷塔开始进料循环;7时38分;操作人员寇汝强在巡检过程中发现C-502塔顶冷凝器E-507/1;2四个封头处泄漏;立即告知DCS操作员李小平通知中油二建开工保镖人员进行消漏处理..保镖人员7时56分到现场做施工准备过程中;发现泄漏处喷出大量液体和蓝色气体;而且响声剧增;保镖人员当机立断;迅速撤离现场..8时05分左右;E-507/1;2泄漏处着火;班长立即报火警;同时操作人员将与事故发生部位连接的管线进行切断处理;装置降温泄压;并将所有与装置连接的界区阀门关闭;装置紧急停工..8时15分;将气体分馏装置电源切断..兰州石化消防支队8时06分接到火警;8时09分到达现场;共出动各类消、气防车辆26台;全力灭火..8时40分左右;由于火势较大;C-501塔顶抽出至回流罐D502管线DN250破裂物料泄出;导致E-507管箱侧东侧火势突然扩大;致使现场抢险的消防队员1名牺牲;10名受伤..8时40分左右;根据火场情况;兰州石化请求兰州市消防支队增援;甘肃省消防总队于8时45分左右赶到现场;接管指挥权并组成现场消防指挥部;统一指挥现场灭火抢险工作;经过全体参战官兵的全力扑救;上午9时40分;现场火势得到控制..因泄漏介质为气相可燃物;为了防止发生次生事故;现场指挥部经多次研究后决定采取不熄灭明火、控制设备中残存的可燃物稳定燃烧、周边冷却保护的方法;最后;余火于当晚9时35分全部熄灭..三、事故原因分析事故发生后;兰州石化立即成立事故调查组;下设四个专业小组;即:安全组、工艺组、设备组、对外协调组;开始对事故发生前后的工艺、设备情况进行初步调查;同时对岗位操作员工及中油二建设备保镖人员进行了初步的取证调查;经初步调查;事故原因如下最终事故原因以甘肃省消防总队事故调查组调查结果为准:1、设备泄漏导致事故发生..6月4日炼油厂重催车间按照大检修计划将停工处理完的E-507/1;2交与中油二建清洗公司;进行清洗、换垫、试压工作;炼油厂检修计划明确要求:“E-507/1;2清洗、换垫、试压”..中油二建清洗公司没有严格按照检修计划内容进行施工;在E-507/1;2清洗结束后;只对E-507/1;2管程进行了试压;未对壳程试压..在装置复工过程中;当系统升压至2.2MPa左右;入口温度达到67℃时调查组认定开工过程中未出现超温、超压现象;E-507封头法兰发生泄漏;由于静电引发着火;这是事故发生的直接原因..2、兰州石化炼油厂重催车间验收人员责任心差;履行职责不到位是事故发生的间接原因..车间设备技术员王立荣负责E-507换热器的检修工作;中油二建清洗公司在对E-507管程进行清洗和试压时;王立荣没有认真履行设备验收职责;在现场只对换热器的清洗效果进行了检查确认;但对换热器试压这一重要环节没有到现场进行检查和确认..检修结束后;当中油二建清洗公司将设备试压报告送到王立荣手中后;王立荣便在试压报告上草率的签了字;致使换热器检修质量存在缺陷没有及时发现..3、中油二建清洗公司设备保镖人员没有及时到位处理;延误了最佳处理时间也是事故发生的重要原因..E-507发生泄漏后;7时38分气体分馏装置内操岗位王小平联系现场设备保镖人员进行消漏处理;18分钟后;即7时56分现场保镖人员才到达现场;延误了E-507消漏的最佳处理时机;造成设备泄漏量加大;无法得到有效控制..4、装置设计方面的原因也使事故不能及时有效控制..40万吨/年气体分馏装置在设计上;E-507与下游工艺设备没有切断阀;致使发生火灾后;无法及时有效地切断物料;也是事故不能有效控制的原因..。

20100107兰州石化爆炸事故

20100107兰州石化爆炸事故

20100107兰州石化爆炸事故·时间:1月7日17时25分左右·地点:兰州市西固区北部钟家河·工厂:中石油兰州石化公司303厂·伤亡:已致6人死财产损失不详原因:316罐区一裂解碳四储罐阀门处突然发生泄漏,现场可燃气体浓度达到极限,在当班操作人员进行紧急处理时发生爆炸。

中石油兰州石化公司303厂:位于兰州市西固区北部钟家河。

隶属于兰州石化,附近居民区并不密集。

爆炸地点位于中石油兰州石化公司316罐区,距离兰州市中心30公里,爆炸中心距居民区500余米…[兰州石化公司是中国西部集炼油、化工、化肥生产等多种服务为一体的大型石油化工联合企业,是中国西部最大的炼化生产基地。

2007年该公司炼油能力达到1050万吨/年,乙烯生产能力达到70万吨/年。

目前,中石油兰州石化分公司总资产超过300亿元。

最新报道称,2009年中石油兰州石化分公司以主营业务收入570.7535亿元,名列甘肃省工业百强榜首。

事故通报兰州石化爆炸事故发生五小时后,甘肃省政府七日晚在现场举行新闻发布会称,此次事故造成一人重伤、五人轻伤、九人留院观察、五人失踪。

通报说,七日十七时三十分许,中国石油兰州石化公司石油化工厂三一六罐区爆炸着火。

由于该事故是由轻烃(液化气)爆炸引起,据环保部门监测报告,没有有毒气体排出。

目前,消防用水全部进入隔离缓冲池,经检测,对水体没有污染。

七日晚间,上述通报内容也通过短信息的方式陆续传送给兰州市部分手机用户。

这是官方针对兰州石化爆炸事故,通过甘肃移动公司为兰州市居民发出的情况通报。

此间的通报还说,十八时许,甘肃省委书记陆浩、省长徐守盛赶赴现场,在听取消防部门和企业负责人汇报后,就如何进一步处理事故、断源、计算燃烧时间,监测环境和水质等提出了具体意见,要求采取一切有效措施抢救受伤人员,控制火势蔓延,迅速摸清事发现场操作人员情况,严密监控事故对大气、水体及周围环境的影响,及时向社会发布事故有关情况,同时向中石油集团总部报告。

兰州石化“3.17”机械伤害事故

兰州石化“3.17”机械伤害事故

兰州石化“3.17”机械伤害事故案例分析2005年3月17日,兰州石化公司石油化工厂聚乙烯三车间发生一起机械伤害事故,造成一人抢救无效死亡。

一、事故经过:2005年3月17日16时,兰州石化公司石油化工厂聚乙烯三车间孟洁所在班组化工丙班开完班前会,孟洁与同岗位操作工杨淑贞(女)到A线包装岗位开包装线,试车3分钟后开始包料。

16时07分左右,同岗位另一名操作工田宜仙(女)从车间领完独生子女费回到岗位,田宜仙与孟洁一起操作A包装线,操作期间包装机头内抓袋器由于吸不起袋子和掉袋,田宜仙分别停车处理。

杨淑贞由于按照惯列当天负责打扫卫生和打开水,16时50分左右杨淑贞打扫完已停车的B包装线卫生离开现场去打扫交接斑室卫生。

17时左右,由于A 线包装机头内袋撑袋器发生故障,田宜仙将正在擦玻璃的代理班长孙国林叫到岗位处理。

孙国林检查发现是撑袋器撑不开、错位,于17时4分左右处理好后便又去搞卫生。

17时20分左右田宜仙因托盘仓内的空托盘未放到链条上,出现报警,前去处理,孟洁一人在包装机头看线,田宜仙在处理完托盘仓问题回包装机头的过程中,发现不出袋,便走到包装机头发现孟洁倒在吸袋器下部,立即采取紧急停车措施,同时赶紧叫搞卫生的孙国林、张润民,孙国林到现场后告诉田宜仙赶快打气防电话,迅速跑到包装A线机头跟前。

田宜仙这时跑到休息间对正在搞卫生的杨淑贞说:“孟洁出事了”,同时拨打兰化177事故电话叫气防车。

张润民此时停包装线压缩空气气源,孙国林将包装机的磕头机掰开,张润民、孙国林二人将孟洁扶起,与同时赶过来的田宜仙将孟洁送到包装厂房外的气防车上,迅速送往兰化职工医院抢救。

经兰化职工医院全力抢救,终因伤势较重,抢救无效于2005年3月17日19时40分死亡。

二、事故原因1、违章作业。

石油化工厂《高密度聚乙烯装置包装码垛岗位操作法》第九条“安全技术”中明确规定:“出现故障进行设备拆卸和维修时,电气系统必须断电,空气系统必须断开”及“出现故障,在电气系统未断电的情况下,禁止进入以下区域:b.装袋机投料门行程范围内”。

兰州石化“2.6”火灾事故

兰州石化“2.6”火灾事故

兰州石化“2.6”火灾事故
2007年2月6日15时15分,兰州石化公司合成橡胶厂碳四车间4.5万吨/年碳四抽提装置脱重塔(T112)塔釜再沸器(H-125D)发生火灾事故,
一、事故经过
2月6日,碳四车间针对H-125D换热效果差的问题,讨论分析认为是再沸器底部积水造成,并于15时左右对再沸器检查处理。

车间主任、生产副主任、工艺技术员、高级技师和2名当班操作人员共6名员工进入现场,打开倒空线排空阀门(DN50)排液,有黄色无味溶液排出,约5
分钟后有少量气相物料排出即关闭阀门;为了排净残余液体,约5分钟后,再次打开倒空线排
空阀门排液(阀门开度很小),发现有气相物料排出并夹带少量液体,随即关闭阀门。

所有人员正在现场讨论下一步处理方案时,突然发生着火,造成6人受轻伤。

二、事故原因
根据初步调查,再沸器排出的黄色液体中可能含有丁二烯过氧化物或自聚物,并且在排放
过程中夹带出顺丁烯、丁二烯等易燃易爆气体,过氧化物或自聚物遇空气氧化着火。

甘肃“84”兰州石化兰炼厂区爆炸.

甘肃“84”兰州石化兰炼厂区爆炸.

兰州石化炼油厂基本情况
兰石化炼油厂是兰州石化公司的主要生产厂
之一,于1958年建成投产,是我国“一五” 期间156个重点建设项目之一,是新中国建成 的第一座现代化大型炼油厂,属于燃料润滑 油型炼厂,现有员工1.8万余人,下设11个车 间。原油加工能力1050万吨/年,拥有常减压、 重油催化、连续重整芳烃抽提、汽柴油加氢、 延迟焦化等40余套炼油生产装臵。主要生产 汽、煤、柴、润滑油基础油、苯类、液化气、 石蜡等10大类产品。
“8.4”火灾处臵经过

(二)科学决策,第一时间赢得火场主动 兰州支队首批力量到场后,发现120万吨重油催化裂化装臵三层气 体分馏装臵的1、2号控冷器已呈猛烈喷射燃烧状态,火焰达数十米高, 严重威胁相邻层的两个C3、C4液态烃储罐和整个联合生产装臵中多个釜、 罐、塔的安全。总队全勤指挥部到场后,立即成立现场总指挥部。经反 复侦察和详细了解后,现场总指挥部确定了“冷却抑爆、控制燃烧、防 止回流、工艺处臵”的处臵措施,要求务必做到“四坚决四确保”:即 坚决保证火场供水不间断,确保火场用水;坚决对着火控冷器实施强流 压制,确保稳定燃烧;坚决对临近装臵实施冷却降温,确保外围稳定; 坚决强化现场安全措施,确保官兵安全。具体在着火装臵北、东、西三 个方位,与兰石化消防力量分片包干,穿插互补,区域包围,整体覆盖, 在着火装臵周围分别布设7门移动水炮和3辆高喷车,构筑强大的立体射 流阵地,形成对火势布控合围的三个战斗段,分别由总、支队指挥员实 施分段指挥,地面、空中水流一齐发力,集中打击,将现场火势围逼压 制在1、2号分馏器范围内燃烧。各参战官兵严守安全作战底线,严格处 臵排险程序,利用企业固定侦检设备,派出流动检测小组对火场周围丙 烯气体浓度及邻近装臵温度进行随时检测监控;设臵安全员,严格控制 人员出入;集中优势兵力对受火势威胁的储罐和生产装臵进行重点冷却 保护,确保火势始终处于可控状态,避免了更大灾害事故的发生。

兰州石化爆炸

兰州石化爆炸

•安全是我们的生命!
• 我们的穿戴安全吗? • 我们的操作安全吗? • 我们的指令安全吗?
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中石油兰州石化工厂爆炸事故
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中石油兰州石化工厂爆炸事故
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中石油兰州石化工厂爆炸事故
事故初步结果
2010年1月7日17时30分,兰州石化公司石油化工厂316罐区发生爆炸着火事故。 22时40分,甘肃省政府在现场举行新闻发布会称,此次事故造成事故造成5人失踪,1 人重伤,5人轻伤,9人留院观察。据环保部门监测报告,没有有毒气体排出。目前,消 防用水全部进入隔离缓冲池,经检测,对水体没有污染。兰州石化公司负责人介绍, 发生爆炸着火的罐区是个轻质油的罐区,主要是液化气、轻烃等物质,是和家庭液化 气类似的组分。据《21世纪经济报道》,此次发生爆炸的合成橡胶厂316灌区的两个 储罐装满化工品C4。C4是液化石油气(LPG)的主要原料,燃烧时会发出刺鼻气味,但燃 烧后不会留下有毒物质。 爆炸地点位于兰州市西固区钟家河的中石油兰州石化公司316罐区,距离兰州市 中心30公里。爆炸响声巨大,在离事故现场17公里外的地方都能感到震动。
1、事故是由于罐体泄露而引起,因此现场操作人员必须按照相关 规定做好巡检,尽早发现隐患,中控员要高度集中精神,注意 中控的各项报警参数。 2、设备保养维护工作要落实到个人并执行做好,保证设备以良好 的状态进行工作,杜绝一切隐患。 3、员工要打醒十二分精神,时刻牢记安全,安全工作关系每一个 人
安全是什么?
中石油公布兰州石化工厂爆炸事故初步调查结果 : 中国石油天然气集团公司 (8日)早晨发布消息说,经初步分析,该公司所属兰州 石化公司一厂区发生爆炸着火事故的原因,是由于罐体泄漏,致使现场可燃气体浓度 达到爆炸极限,呲出的可燃气体产生静电,引发爆炸着火。
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事故原因
1.直接原因 合成橡胶厂316罐区R202底部2号出口管线第一道阀
门后管线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物 料沿铁路自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约80米处石 油化工厂丙烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃 烧,随后在316罐区附近引发空间闪爆和火灾。
事故原因
2.间接原因 1)车间压力管道管理缺失,专业管理人员工作失职。
事故原因
2) 生产工艺管理存在薄弱环节。 对长期备用管线没有采取有效隔断措施。R202罐
底部2号出料管线(事故发生管线供小碳四及回丁装 置),自2008年8月份小碳四抽提装置停工后长期备用。 为防冻保温,该送料系统自罐根部第一道阀至防火堤处 阀门一直未采取关闭阀门、加装盲板等有效的隔断措施。
事故原因
责任追究
12.曲国岩,合成橡胶厂碳四车间316罐区操作服 务人员,对316#罐区未按照车间要求履行操作及管理责 任,对“1.7”事故负有间接责任。根据《兰州石化公司 生产事故与应急管理规定》,给予曲国岩同志行政记过 处分。
责任追究
13.王永东,合成橡胶厂碳四车间316罐区化工三 班操作服务人员,在事故调查过程中隐瞒真相,对事故 原因调查造成影响。根据《兰州石化公司员工奖惩管理 规定》,给予王永东行政记过处分。
事故原因
调度人员应急意识不强。橡胶厂调度接到岗位裂 解碳四泄漏的电话后,没有迅速认识到泄漏可能产生 的严重后果,未及时采取有效的应急协调和处理,没 有采取充分的预警。
事故原因
3) 本质安全存在缺陷。 316罐区球罐建于1986年8月,未安装远程切断
系统。事故发生时由于碳四浓度高,罐区防火堤内碳 四汽化后呈雾状弥漫,人员进入罐区困难,无法及时 关闭R202罐底部阀门,致使物料大量泄漏,无法控制。
事故原因
4) 罐区布局不尽合理。 316罐区建于60年代,储罐数量多,单罐容积小,
物料品种多,装卸量大,造成岗位人员较多,罐区南侧 建有火车和汽车装卸车栈桥,两个操作室距临近罐区约 30米。R202罐泄漏后,可燃物料迅速扩散至操作室及 临近罐区,闪爆造成人员较大伤亡及火势扩大。
事故原因
3. 管理原因 1) 基层单位基础管理薄弱。 在事故调查过程中发现,车间专业技术人员业务素质
事故原因
5)专业管理存在薄弱环节。 公司及橡胶厂机动、生产、安全、人事等专业管理
部门在生产管理、工艺管理、设备管理、巡检管理、现 场管理、培训教育等工作存在薄弱环节,未能完全履行 部门管理职责,安全责任制未完全落实,监督检查力度 不够,管理标准不健全,工作标准不高,管理要求不严, 专业管理存在“短板”,突出表现在制度和规定的执行 力不强,专业管理粗放,未能及时发现和处理316罐区 在设备、生产、应急、现场及基础管理存在的问题。
责任追究
9.王立东,合成橡胶厂碳四车间设备组组长, 2007 年 8 月 至 2007 年 12 月 担 任 碳 四 车 间 设 备 副 主 任 (副装置长),主管设备管理工作,在2007年9月至12 月期间未执行检修计划,岗位变更后对工作交接不清, 对“1.7”事故负有直接责任。根据《兰州石化公司生产 事故与应急管理规定》,给予王立东同志行政留用察看 两年处分,并取消其预备党员资格。
责任追究
10.刘忠德,合成橡胶厂碳四车间设备助理工程 师,检修施工期间对现场情况不了解,未执行检修计 划,不正确履行岗位职责,对“1.7”事故负有直接责 任。根据《兰州石化公司生产事故与应急管理规定》, 给予刘忠德同志行政留用察看两年和开除党籍处分。
责任追究
11.赵春迎,合成橡胶厂碳四车间工艺工程师, 2009年10月起主管碳四车间316罐区生产技术管理, 对岗位生产工艺管理不到位,未完全履行岗位职责,对 “1.7”事故负有间接责任。根据《兰州石化公司生产 事故与应急管理规定》,给予赵春迎行政警告处分。
责任追究
7.牛成,合成橡胶厂碳四车间生产工艺组组长, 2007年12月至2009年9月任碳四车间副装置长,主管 生产、安全工作,未完全履行岗位职责,对“1.7”事 故负有间接责任。根据《兰州石化公司生产事故与应急 管理规定》,给予牛成同志行政警告处分。
责任追究
8.李成,合成橡胶厂碳四车间综合组组长兼工会主 席,2008年元月至2009年9月担任碳四车间副装置长,主 管设备管理工作,未完全履行岗位职责,未按《压力管道 安全技术监察规程》要求执行检修计划,对“1.7”事故负 有主要责任。根据《兰州石化公司生产事故与应急管理规 定》,给予李成同志行政降职处分。
事故经过
1月7日17:15,兰州石化公司合成橡胶厂316罐区当 班操作工王××发现R202罐底部2号出口管线有大量碳四 物料泄漏,立即向当班班长汇报;班长随即向厂调度室汇 报,请求立即调消防车到现场掩护,随后带领当班操作工到 现场查看、处理,并安排王××疏散附近等待卸车的丁二烯 汽车槽车。17:22,班长再次向厂调度室报告R202罐底 部 物 料 大 量 泄 漏 , 罐 底 一 片 白 雾 , 人 已 无 法 靠 近 。 17 : 24,316罐区发生局部空间闪爆,造成临近物料储罐相继 着火。事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤。
事故原因
2) 应急处置不到位。 橡胶厂316罐区的R201罐底部管线泄漏的应急预案
中,明确要求“当储罐底部管线发生泄漏时,应关闭相关 阀门;停止装卸车作业;联系提高消防水压力;打开备用 罐阀门,准备接料;进行顶水作业;打开消防水幕;必要 时进行放火炬”。岗位操作人员在发现管线泄漏后,尽管 岗位操作人员进入现场进行处置,由于碳四物料在短时间 内泄漏量大,罐区内大量白雾,人员进入困难。当班岗位 员工未能按照应急预案进行关阀、顶水、打开事故喷淋和 切换备用罐等应急处置,从而使物料大量泄漏及蔓延,最 终导致了事故的进一步扩大。
兰州石化公司“1.7”火灾爆炸事故
基本情况
316罐区位于兰州石化公司橡胶石化区的西北角,东 面为24万吨/年裂解装置,南面为烯烃装置,北面为丙烯 腈装置,西面为公司内部铁路线。316罐区共分两个区 域,分别由合成橡胶厂和石油化工厂使用管理,始建于 1986年和1969年。罐区由储罐、火车装卸栈桥和汽车装 卸栈桥组成。现共有储罐30具,设计总容量10359.56 m3。其中石油化工厂有22具储罐,储存物料主要甲苯、 轻、重碳九、裂解油、加氢汽油、正己烷、抽余油、丙烯、 丙烷、1-丁烯、拔头油、轻烃。
2007年3月,橡胶厂对316罐区R203-R207五具储 罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐底部管线存在 “管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重”的现象,判为 四级,针对检测结果,橡胶厂制订了检修计划,计划先分三批 将316罐区罐底部管线全部进行更换,并将R201-R204罐 底部管线更换计划列入2007年6月份的检维修计划(检修 计划的编号为:M06.03-06-2007),但是具体实施中, 只对R201罐底部管线进行了更换。剩余R202、R203、 R204三具罐底部管线未进行更换。
不高、责任心不强,对负责的装置工艺流程不熟,不能及 时掌握管辖区域内的生产、设备状况,没有履行属地化管 理和岗位安全生产职责。由于碳四车间设备主任岗位变动 和设备管理人员体弱多病,设备管理人员对316#罐区的压 力管道管理不到位,在08和09年再未对检修计划进行跟踪 检查落实。该修未修,缺陷未及时消除。
事故原因
4)培训教育不到位,员工操作及应急能力差。 316罐区虽然作为兰州石化公司重点部位进行管理,
但作为橡胶厂而言属于辅助性装置,各项管理暴露出比较 薄弱。尤其是员工年龄偏大,事故发生班组平均年龄51 岁,并且班组五人当中有三人属于转岗员工,公司虽然进 行了转岗前的培训,但从事故暴露出员工操作能力和事故 应急能力存在差距,反映出公司在员工培训方面针对性 差,实效性不足,培训工作存在薄弱环节。
防范措施
2.全面检查“作业和操作要受控”的执行情况。继续 狠抓“反三违”工作,严格检查“六条禁令”和“作业和 操作要受控”执行情况,全力抓好新版操作规程的培训工 作,提高操作技能,确保每一次生产作业和现场操作活动 要受控。基层班组要利用班后会或班组安全活动的机会, 播放典型事故录像片,分析炼化企业由于作业和操作不受 控甚至失控导致的典型事故案例,对照自身的作业和操 作,查找问题,分析原因,逐步养成“作业和操作要受控” 的良好习惯。
责任追究
2.武建生,合成橡胶厂副厂长,对分管的设备管 理业务监督、管理不力,对生产装置存在的潜在隐患管 理失控,对管理人员严重失职失察,导致未完全落实检 修计划,该修不修,对“1.7”事故负有主要领导责任。 依据《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为 处分规定》,给予武建生行政降级处分,并免去其橡胶 厂副厂长职务。
防范措施
3. 组织开展以“痛思教训、扎扎实实打基础,严字当头、重塑 形象显风范”为主题的全员大讨论活动。在组织干部员工认真学习 领会集团公司《关于加强安全环保工作的紧急通知》和集团公司领 导重要指示和讲话精神的基础上,从公司、分厂、车间、班组等层 面,分层分级组织全体员工开展为期3个月的大讨论活动,深刻分 析“1·7”火灾爆炸事故发生的深层次原因,特别是干部员工在思 想认识、价值观念、工作作风、行为习惯等方面存在的差距和问 题,制定措施认真加以整改。通过大讨论活动,汲取事故惨痛教 训,使各级干部和广大员工从灵魂深处受到深刻教育,使企业管理 中存在的突出问题得到切实解决,干部作风进一步改进,员工队伍 思想认识更加统一,把从严要求、从严管理落到实处,消除“低标 准、老毛病、坏习惯、老好人”现象,使企业安全生产的基础更加 牢固。
3) 隐患排查不彻底。 车间各专业技术管理人员不能按照设计规范排查现场
隐患,排查存在死角和盲区。橡胶厂在2007年7月申报的 316罐区隐患项目建议书为“316罐区碱罐利用”。2009 年11月申报的316罐区隐患项目建议书为“增加罐区照明、 装卸车天桥防腐、消防喷淋电磁阀更新和消防井渗水整 治”。对316罐区面向有爆炸、火灾危险区域的操作室仍 设置玻璃门窗,球罐未设紧急切断阀等隐患,不符合防火 设计规范,车间没有及时进行申报,相关部门也未及时发 现。
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