兰州石化公司“ ”事故
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事故原因
1.直接原因 合成橡胶厂316罐区R202底部2号出口管线第一道阀
门后管线弯头突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物 料沿铁路自备线及环形道路蔓延至距罐区北侧约80米处石 油化工厂丙烯腈装置焚烧炉,遇到焚烧炉内明火后引起燃 烧,随后在316罐区附近引发空间闪爆和火灾。
事故原因
2.间接原因 1)车间压力管道管理缺失,专业管理人员工作失职。
事故原因
2) 生产工艺管理存在薄弱环节。 对长期备用管线没有采取有效隔断措施。R202罐
底部2号出料管线(事故发生管线供小碳四及回丁装 置),自2008年8月份小碳四抽提装置停工后长期备用。 为防冻保温,该送料系统自罐根部第一道阀至防火堤处 阀门一直未采取关闭阀门、加装盲板等有效的隔断措施。
事故原因
责任追究
12.曲国岩,合成橡胶厂碳四车间316罐区操作服 务人员,对316#罐区未按照车间要求履行操作及管理责 任,对“1.7”事故负有间接责任。根据《兰州石化公司 生产事故与应急管理规定》,给予曲国岩同志行政记过 处分。
责任追究
13.王永东,合成橡胶厂碳四车间316罐区化工三 班操作服务人员,在事故调查过程中隐瞒真相,对事故 原因调查造成影响。根据《兰州石化公司员工奖惩管理 规定》,给予王永东行政记过处分。
事故原因
调度人员应急意识不强。橡胶厂调度接到岗位裂 解碳四泄漏的电话后,没有迅速认识到泄漏可能产生 的严重后果,未及时采取有效的应急协调和处理,没 有采取充分的预警。
事故原因
3) 本质安全存在缺陷。 316罐区球罐建于1986年8月,未安装远程切断
系统。事故发生时由于碳四浓度高,罐区防火堤内碳 四汽化后呈雾状弥漫,人员进入罐区困难,无法及时 关闭R202罐底部阀门,致使物料大量泄漏,无法控制。
事故原因
4) 罐区布局不尽合理。 316罐区建于60年代,储罐数量多,单罐容积小,
物料品种多,装卸量大,造成岗位人员较多,罐区南侧 建有火车和汽车装卸车栈桥,两个操作室距临近罐区约 30米。R202罐泄漏后,可燃物料迅速扩散至操作室及 临近罐区,闪爆造成人员较大伤亡及火势扩大。
事故原因
3. 管理原因 1) 基层单位基础管理薄弱。 在事故调查过程中发现,车间专业技术人员业务素质
事故原因
5)专业管理存在薄弱环节。 公司及橡胶厂机动、生产、安全、人事等专业管理
部门在生产管理、工艺管理、设备管理、巡检管理、现 场管理、培训教育等工作存在薄弱环节,未能完全履行 部门管理职责,安全责任制未完全落实,监督检查力度 不够,管理标准不健全,工作标准不高,管理要求不严, 专业管理存在“短板”,突出表现在制度和规定的执行 力不强,专业管理粗放,未能及时发现和处理316罐区 在设备、生产、应急、现场及基础管理存在的问题。
责任追究
9.王立东,合成橡胶厂碳四车间设备组组长, 2007 年 8 月 至 2007 年 12 月 担 任 碳 四 车 间 设 备 副 主 任 (副装置长),主管设备管理工作,在2007年9月至12 月期间未执行检修计划,岗位变更后对工作交接不清, 对“1.7”事故负有直接责任。根据《兰州石化公司生产 事故与应急管理规定》,给予王立东同志行政留用察看 两年处分,并取消其预备党员资格。
责任追究
10.刘忠德,合成橡胶厂碳四车间设备助理工程 师,检修施工期间对现场情况不了解,未执行检修计 划,不正确履行岗位职责,对“1.7”事故负有直接责 任。根据《兰州石化公司生产事故与应急管理规定》, 给予刘忠德同志行政留用察看两年和开除党籍处分。
责任追究
11.赵春迎,合成橡胶厂碳四车间工艺工程师, 2009年10月起主管碳四车间316罐区生产技术管理, 对岗位生产工艺管理不到位,未完全履行岗位职责,对 “1.7”事故负有间接责任。根据《兰州石化公司生产 事故与应急管理规定》,给予赵春迎行政警告处分。
责任追究
7.牛成,合成橡胶厂碳四车间生产工艺组组长, 2007年12月至2009年9月任碳四车间副装置长,主管 生产、安全工作,未完全履行岗位职责,对“1.7”事 故负有间接责任。根据《兰州石化公司生产事故与应急 管理规定》,给予牛成同志行政警告处分。
责任追究
8.李成,合成橡胶厂碳四车间综合组组长兼工会主 席,2008年元月至2009年9月担任碳四车间副装置长,主 管设备管理工作,未完全履行岗位职责,未按《压力管道 安全技术监察规程》要求执行检修计划,对“1.7”事故负 有主要责任。根据《兰州石化公司生产事故与应急管理规 定》,给予李成同志行政降职处分。
事故经过
1月7日17:15,兰州石化公司合成橡胶厂316罐区当 班操作工王××发现R202罐底部2号出口管线有大量碳四 物料泄漏,立即向当班班长汇报;班长随即向厂调度室汇 报,请求立即调消防车到现场掩护,随后带领当班操作工到 现场查看、处理,并安排王××疏散附近等待卸车的丁二烯 汽车槽车。17:22,班长再次向厂调度室报告R202罐底 部 物 料 大 量 泄 漏 , 罐 底 一 片 白 雾 , 人 已 无 法 靠 近 。 17 : 24,316罐区发生局部空间闪爆,造成临近物料储罐相继 着火。事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤。
事故原因
2) 应急处置不到位。 橡胶厂316罐区的R201罐底部管线泄漏的应急预案
中,明确要求“当储罐底部管线发生泄漏时,应关闭相关 阀门;停止装卸车作业;联系提高消防水压力;打开备用 罐阀门,准备接料;进行顶水作业;打开消防水幕;必要 时进行放火炬”。岗位操作人员在发现管线泄漏后,尽管 岗位操作人员进入现场进行处置,由于碳四物料在短时间 内泄漏量大,罐区内大量白雾,人员进入困难。当班岗位 员工未能按照应急预案进行关阀、顶水、打开事故喷淋和 切换备用罐等应急处置,从而使物料大量泄漏及蔓延,最 终导致了事故的进一步扩大。
兰州石化公司“1.7”火灾爆炸事故
基本情况
316罐区位于兰州石化公司橡胶石化区的西北角,东 面为24万吨/年裂解装置,南面为烯烃装置,北面为丙烯 腈装置,西面为公司内部铁路线。316罐区共分两个区 域,分别由合成橡胶厂和石油化工厂使用管理,始建于 1986年和1969年。罐区由储罐、火车装卸栈桥和汽车装 卸栈桥组成。现共有储罐30具,设计总容量10359.56 m3。其中石油化工厂有22具储罐,储存物料主要甲苯、 轻、重碳九、裂解油、加氢汽油、正己烷、抽余油、丙烯、 丙烷、1-丁烯、拔头油、轻烃。
2007年3月,橡胶厂对316罐区R203-R207五具储 罐所属管线进行了检测,检测结果五具储罐底部管线存在 “管线弯头处壁厚不合格,且腐蚀较严重”的现象,判为 四级,针对检测结果,橡胶厂制订了检修计划,计划先分三批 将316罐区罐底部管线全部进行更换,并将R201-R204罐 底部管线更换计划列入2007年6月份的检维修计划(检修 计划的编号为:M06.03-06-2007),但是具体实施中, 只对R201罐底部管线进行了更换。剩余R202、R203、 R204三具罐底部管线未进行更换。
不高、责任心不强,对负责的装置工艺流程不熟,不能及 时掌握管辖区域内的生产、设备状况,没有履行属地化管 理和岗位安全生产职责。由于碳四车间设备主任岗位变动 和设备管理人员体弱多病,设备管理人员对316#罐区的压 力管道管理不到位,在08和09年再未对检修计划进行跟踪 检查落实。该修未修,缺陷未及时消除。
事故原因
4)培训教育不到位,员工操作及应急能力差。 316罐区虽然作为兰州石化公司重点部位进行管理,
但作为橡胶厂而言属于辅助性装置,各项管理暴露出比较 薄弱。尤其是员工年龄偏大,事故发生班组平均年龄51 岁,并且班组五人当中有三人属于转岗员工,公司虽然进 行了转岗前的培训,但从事故暴露出员工操作能力和事故 应急能力存在差距,反映出公司在员工培训方面针对性 差,实效性不足,培训工作存在薄弱环节。
防范措施
2.全面检查“作业和操作要受控”的执行情况。继续 狠抓“反三违”工作,严格检查“六条禁令”和“作业和 操作要受控”执行情况,全力抓好新版操作规程的培训工 作,提高操作技能,确保每一次生产作业和现场操作活动 要受控。基层班组要利用班后会或班组安全活动的机会, 播放典型事故录像片,分析炼化企业由于作业和操作不受 控甚至失控导致的典型事故案例,对照自身的作业和操 作,查找问题,分析原因,逐步养成“作业和操作要受控” 的良好习惯。
责任追究
2.武建生,合成橡胶厂副厂长,对分管的设备管 理业务监督、管理不力,对生产装置存在的潜在隐患管 理失控,对管理人员严重失职失察,导致未完全落实检 修计划,该修不修,对“1.7”事故负有主要领导责任。 依据《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为 处分规定》,给予武建生行政降级处分,并免去其橡胶 厂副厂长职务。
防范措施
3. 组织开展以“痛思教训、扎扎实实打基础,严字当头、重塑 形象显风范”为主题的全员大讨论活动。在组织干部员工认真学习 领会集团公司《关于加强安全环保工作的紧急通知》和集团公司领 导重要指示和讲话精神的基础上,从公司、分厂、车间、班组等层 面,分层分级组织全体员工开展为期3个月的大讨论活动,深刻分 析“1·7”火灾爆炸事故发生的深层次原因,特别是干部员工在思 想认识、价值观念、工作作风、行为习惯等方面存在的差距和问 题,制定措施认真加以整改。通过大讨论活动,汲取事故惨痛教 训,使各级干部和广大员工从灵魂深处受到深刻教育,使企业管理 中存在的突出问题得到切实解决,干部作风进一步改进,员工队伍 思想认识更加统一,把从严要求、从严管理落到实处,消除“低标 准、老毛病、坏习惯、老好人”现象,使企业安全生产的基础更加 牢固。
3) 隐患排查不彻底。 车间各专业技术管理人员不能按照设计规范排查现场
隐患,排查存在死角和盲区。橡胶厂在2007年7月申报的 316罐区隐患项目建议书为“316罐区碱罐利用”。2009 年11月申报的316罐区隐患项目建议书为“增加罐区照明、 装卸车天桥防腐、消防喷淋电磁阀更新和消防井渗水整 治”。对316罐区面向有爆炸、火灾危险区域的操作室仍 设置玻璃门窗,球罐未设紧急切断阀等隐患,不符合防火 设计规范,车间没有及时进行申报,相关部门也未及时发 现。
责任追究
4.齐加升,合成橡胶厂碳四车间设备副主任, 2007年至2009年9月担任碳四车间主任(装置长)、 安全第一责任人,2009年9月起担任碳四车间设备副主 任,对设备制度执行管理不严,未监督、检查检修计划 执 行 情 况 , 对 “ 1.7” 事 故 负 有 主 要 领 导 责 任 。 根 据 《兰州石化公司责任追究
5.陈学,合成橡胶厂机动科副科长,对分管的压 力管道监督管理不到位,对“1.7”事故负有间接责任。 根据《兰州石化公司生产事故与应急管理规定》,给予 陈学同志行政记过处分。
责任追究
6.路祥,合成橡胶厂碳四车间生产副主任, 2008年 1月至2009年8月为碳四车间党支部书记,2009年9月起 担任碳四车间生产副主任,对工艺制度执行管理不严, 对“1.7”事故负有间接责任。根据《兰州石化公司生产 事故与应急管理规定》,给予路祥同志行政警告处分。
责任追究
3.张才,合成橡胶厂碳四车间主任兼党支部书 记,安全生产第一责任人,在碳四车间任职的四个月 内,未完全履行其安全职责,对生产装置存在的潜在隐 患认识不足,没有有效发现、排查装置存在的人员失职 和安全隐患,对“1.7”事故负有重要领导责任。依据 《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分 规定》,给予张才行政记过处分。
防范措施
1.认真贯彻落实省市、集团公司、股份公司领导的重 要指示精神。按照省市和集团公司党组的指示精神,公司 认真贯彻落实蒋总、廖总、沈总及安全环保部领导的重要 指示,立即召开公司干部大会和安全生产工作会议,进行 传达部署,切实做好“1.7”事故后的各项工作。围绕继 续稳定炼油化工生产、停车装置的复工工作、冬季安全生 产大检查和隐患排查等工作,做实、做细安全生产工作。
责任追究
1.葛蜀山,合成橡胶厂厂长,安全生产第一责任 人,未完全履行其安全职责,对生产装置存在的潜在隐患 排查管理不到位,对管理人员严重失职失察,导致未完全 落实检修计划,该修不修,对“1.7”事故负有重要领导 责任。依据《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规 行为处分规定》,给予葛蜀山行政记过处分,并免去其橡 胶厂厂长职务。
责任追究
按照干部管理权限,集团公司对兰州石化分公司3名相 关局级领导干部进行了责任追究:给予兰州石化分公司总经 理玄昌伟同志行政记过处分,给予兰州石化分公司分管设备 副总经理王凌同志降级处分,给予兰州石化分公司分管生产 副总经理兼安全总监李家民同志行政记过处分。兰州石化分 公司对以下人员进行了责任追究: