影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机频繁高振动。利用离心机前后各中间罐的缓冲作 用,根据生产负荷,灵活使用单台、双台交替运行,保 证运转 中 的 离 心 机 处 理 量 不 低 于 额 定 处 理 量 的 60%。 1.6 疏料管洗水量不足
疏料管洗水量的降低,极易造成离心机由于下 料不畅引起高振动。但己二酸装置定时清洗程序很 多,清洗水管网压力经常波动,造成离心机疏料管水 量下降。针对这种情况,重新安排了清洗程序的清 洗时间,使各工序清洗时间错开。同时在用水量大 的清洗启动时,现场调节手阀开度,保证下料洗涤水 流量≥600kg/h。
第 9期 金保国:影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策
·47·
影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策
金保国
(河南神马尼龙化工有限责任公司 ,河南 平顶山 467013)
摘 要:简述了影响卧式双级推料离心机运行的主要因素,对其进行分析,并通过技术措施解决了离心机高振动问
题。
关键词:己二酸 ;离心机 ;高振动
根据《己二酸 /成盐装置工艺控制条件表》,离 心机进料量控制在(7.7±0.5)t/h。对投料试车以 来装置运行负荷调整情况及离心机进料的操作记录 进行统计发现,由于受上下游装置影响,己二酸装置 运转负荷经常在 50% ~100%调整,当装置在 50% 负荷运转时,平均分配到离心机的己二酸浆料仅可 达到 3.85t/h。造成单台离心机处理量过低,离心
低;③自动清洗效果不好;④增稠器功率波动;⑤离
通过分析,为保证离心机自动清洗效果,避免由
心机处理量过低;⑥疏料管洗水量不足。
于清洗不彻底引起离心机鼓不平衡,修改了离心机
1 影响离心机高振动的因素分析及对策
的自动清洗时间程序,将筛网清洗时间由 100s延 长至 160s。调整后达到了离心机清洗效果。
1.1 推料环松动脱落 由于推料环松动造成离心机高振动,主要原因
制备、氧化反应、粗己二酸结晶分离、溶解脱色、精己 繁高振动。重新调整离心机推料频率为 68次 /min,
二酸结晶分离、硝酸回收、母液酸浓缩及催化剂回收 现场确认滤饼厚度均匀,滤饼含水量(质量分布)稳
等生产步骤。
定在 8% ~10%,离心机高振动现象得到明显改善。
离心机的作用是对己二酸浆料进行离心分离。 1.3 自动清洗效果不好
是推料环与筛网间隙及推料环螺栓紧固力矩过小。 离心机推料环与筛网间隙应为 0.1~0.3mm,
推料环紧固力矩为 38~42N·m。在开车之初,采 用力矩扳手检测离心机,推料固定螺栓共 96枚,紧 固扳手力矩均为 42N·m,但仍出现推料环松动,造 成离心机振动,甚至损坏滤网现象,经过反复试验、 研究 ,最 终 将 紧 固 力 矩 由38~42N· m提 高 到65 N·m,推料环与筛网间隙由 0.1~0.3mm提高到 0.2~0.4mm,取得了明显的效果。 1.2 推料次数偏低,滤饼厚度不均匀引起的高振动
·48·
河南化工
HENANCHEMICALINDUSTRY
2018年 第 35卷
通过表 1可以发现:离心机进料浓度的波动都 伴随着离心机的高振动及增稠器功率异常上升,为 此,采取措施如下。 1.4.1 增稠器主轴承加注润滑油
增稠器滤盘采用 3个支撑点,共有 3个主轴,均 采用润滑脂润滑。当增稠器功率异常升高(可以达 到 1.15kW)导致离心机高振动发生后,立即对 3个 主轴承加注润滑脂,增稠器功率由 1.15kW 下降到 0.75kW,离心机高振动停止。 1.4.2 提高增稠器转速
中图分类号:TQ050.7 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2018)09-0047-02
河南神马尼龙化工有限责任公司采用 KA油氧 率检定发现,两台离心机推料频率均为 63次 /min,
化法生产己二酸。整个生产工艺路线包括:氧化酸 因此造成物料在转鼓内分布不均匀,引起离心机频
2 结束语
实践证明,以上几方面的调整和改造均取得了 明显的效果,离心机高振动平均次数从以前的每天 6次下降到现在除系统故障外,一般不会出现高振 动情况。圆满地解决了离心机频繁高振动的难题, 公用工程单耗及吨盐成本均有大幅度下降,同时也 解决了由于离心机高振动引起的装置减负荷及可能 对产品质量的影响,基本达到了同行业国际先进水 平。
37.5 36 29
增稠器 kW 0.78 0.75 0.80 0.90
离心机运行情况
正常 正常 正常 振动
己二酸装置开车之初,离心机推料频率为 68 次 /min,而现场对带料运转状态下的离心机推料频
45
1.30
振动
42
wenku.baidu.com
1.20
振动
收稿日期:2018-04-24 作者简介:金保国(1971-),男,工程师,从事化工生产管理工作,电话:13939951136。
公司采用的离心机为卧式双级推料式离心机。在开
离心机自动清洗完毕后,内部应基本没有己二
车之初,离心机频繁出现高振动,严重影响了装置生 酸结晶残留。否则,极易造成转鼓不平衡而引起高
产的平稳运行。经过分析,认为导致离心机高振动 振动,但在离心机清洗时经常出现筛网上残留大量
的主要因素有:①推料环松动脱落;②推料次数偏 己二酸环形结晶带无法清洗干净。
增稠器滤盘设计转速 2r/min,根据多年来的研 究及探索发现,在目前现有生产能力条件下,转速应 为 2.3~2.5r/min。经过现场测定实际转速为 1.8 r/min,明显偏 低。 对 增 稠 器 转 速 进 行 了 现 场 调 整, 由原来的 1.8r/min增加到了 2.3r/min。 1.5 离心机处理量低
櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀殩
櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀殩
櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀殩
1.4 增稠器功率波动
增稠器的功率值直接反映离心机进料浓度的高
低,为保证离心机进料浓度的稳定,增稠器功率值应
控制在(0.8±0.1)kW。在离心机每天平均出现 6
次高振动期间,分别在正常运转及高振动时取样分
析 3次,并同时记录增稠器功率值,结果见表 1。
表 1 增稠器功率测定结果
离心机进料浓度 % 38