影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策

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机频繁高振动。利用离心机前后各中间罐的缓冲作 用,根据生产负荷,灵活使用单台、双台交替运行,保 证运转 中 的 离 心 机 处 理 量 不 低 于 额 定 处 理 量 的 60%。 1.6 疏料管洗水量不足
疏料管洗水量的降低,极易造成离心机由于下 料不畅引起高振动。但己二酸装置定时清洗程序很 多,清洗水管网压力经常波动,造成离心机疏料管水 量下降。针对这种情况,重新安排了清洗程序的清 洗时间,使各工序清洗时间错开。同时在用水量大 的清洗启动时,现场调节手阀开度,保证下料洗涤水 流量≥600kg/h。
第 9期 金保国:影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策
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影响卧式双级推料离心机运行的因素及对策
金保国
(河南神马尼龙化工有限责任公司 ,河南 平顶山 467013)
摘 要:简述了影响卧式双级推料离心机运行的主要因素,对其进行分析,并通过技术措施解决了离心机高振动问
题。
关键词:己二酸 ;离心机 ;高振动
根据《己二酸 /成盐装置工艺控制条件表》,离 心机进料量控制在(7.7±0.5)t/h。对投料试车以 来装置运行负荷调整情况及离心机进料的操作记录 进行统计发现,由于受上下游装置影响,己二酸装置 运转负荷经常在 50% ~100%调整,当装置在 50% 负荷运转时,平均分配到离心机的己二酸浆料仅可 达到 3.85t/h。造成单台离心机处理量过低,离心
低;③自动清洗效果不好;④增稠器功率波动;⑤离
通过分析,为保证离心机自动清洗效果,避免由
心机处理量过低;⑥疏料管洗水量不足。
于清洗不彻底引起离心机鼓不平衡,修改了离心机
1 影响离心机高振动的因素分析及对策
的自动清洗时间程序,将筛网清洗时间由 100s延 长至 160s。调整后达到了离心机清洗效果。
1.1 推料环松动脱落 由于推料环松动造成离心机高振动,主要原因
制备、氧化反应、粗己二酸结晶分离、溶解脱色、精己 繁高振动。重新调整离心机推料频率为 68次 /min,
二酸结晶分离、硝酸回收、母液酸浓缩及催化剂回收 现场确认滤饼厚度均匀,滤饼含水量(质量分布)稳
等生产步骤。
定在 8% ~10%,离心机高振动现象得到明显改善。
离心机的作用是对己二酸浆料进行离心分离。 1.3 自动清洗效果不好
是推料环与筛网间隙及推料环螺栓紧固力矩过小。 离心机推料环与筛网间隙应为 0.1~0.3mm,
推料环紧固力矩为 38~42N·m。在开车之初,采 用力矩扳手检测离心机,推料固定螺栓共 96枚,紧 固扳手力矩均为 42N·m,但仍出现推料环松动,造 成离心机振动,甚至损坏滤网现象,经过反复试验、 研究 ,最 终 将 紧 固 力 矩 由38~42N· m提 高 到65 N·m,推料环与筛网间隙由 0.1~0.3mm提高到 0.2~0.4mm,取得了明显的效果。 1.2 推料次数偏低,滤饼厚度不均匀引起的高振动
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河南化工
HENANCHEMICALINDUSTRY
2018年 第 35卷
通过表 1可以发现:离心机进料浓度的波动都 伴随着离心机的高振动及增稠器功率异常上升,为 此,采取措施如下。 1.4.1 增稠器主轴承加注润滑油
增稠器滤盘采用 3个支撑点,共有 3个主轴,均 采用润滑脂润滑。当增稠器功率异常升高(可以达 到 1.15kW)导致离心机高振动发生后,立即对 3个 主轴承加注润滑脂,增稠器功率由 1.15kW 下降到 0.75kW,离心机高振动停止。 1.4.2 提高增稠器转速
中图分类号:TQ050.7 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2018)09-0047-02
河南神马尼龙化工有限责任公司采用 KA油氧 率检定发现,两台离心机推料频率均为 63次 /min,
化法生产己二酸。整个生产工艺路线包括:氧化酸 因此造成物料在转鼓内分布不均匀,引起离心机频
2 结束语
实践证明,以上几方面的调整和改造均取得了 明显的效果,离心机高振动平均次数从以前的每天 6次下降到现在除系统故障外,一般不会出现高振 动情况。圆满地解决了离心机频繁高振动的难题, 公用工程单耗及吨盐成本均有大幅度下降,同时也 解决了由于离心机高振动引起的装置减负荷及可能 对产品质量的影响,基本达到了同行业国际先进水 平。
37.5 36 29
增稠器 kW 0.78 0.75 0.80 0.90
离心机运行情况
正常 正常 正常 振动
己二酸装置开车之初,离心机推料频率为 68 次 /min,而现场对带料运转状态下的离心机推料频
45
1.30
振动
42
wenku.baidu.com
1.20
振动
收稿日期:2018-04-24 作者简介:金保国(1971-),男,工程师,从事化工生产管理工作,电话:13939951136。
公司采用的离心机为卧式双级推料式离心机。在开
离心机自动清洗完毕后,内部应基本没有己二
车之初,离心机频繁出现高振动,严重影响了装置生 酸结晶残留。否则,极易造成转鼓不平衡而引起高
产的平稳运行。经过分析,认为导致离心机高振动 振动,但在离心机清洗时经常出现筛网上残留大量
的主要因素有:①推料环松动脱落;②推料次数偏 己二酸环形结晶带无法清洗干净。
增稠器滤盘设计转速 2r/min,根据多年来的研 究及探索发现,在目前现有生产能力条件下,转速应 为 2.3~2.5r/min。经过现场测定实际转速为 1.8 r/min,明显偏 低。 对 增 稠 器 转 速 进 行 了 现 场 调 整, 由原来的 1.8r/min增加到了 2.3r/min。 1.5 离心机处理量低
櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀櫀殩
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1.4 增稠器功率波动
增稠器的功率值直接反映离心机进料浓度的高
低,为保证离心机进料浓度的稳定,增稠器功率值应
控制在(0.8±0.1)kW。在离心机每天平均出现 6
次高振动期间,分别在正常运转及高振动时取样分
析 3次,并同时记录增稠器功率值,结果见表 1。
表 1 增稠器功率测定结果
离心机进料浓度 % 38
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