6号高炉稳定顺行经验总结

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Ex e "n e S m m a ia i n o t l n m o t p r to o r c u l e U rz to fS a e a d S l O O I b o h O e a in l l l
o . a tFur c fNo 6 Bl s na e
矿石 中 ,确保好 的烧结矿压 中心气流 ,好 的焦 炭引导 中心气流。6 号高炉的装料顺序为 :烧结
矿 一焦 丁一 球 团矿 一 块 矿 一 钢 渣 — 烧 结 矿 ,确
低 给料器振 幅和角度 ,延长给料时间 ,降低筛
网的料 层 厚度 ,在 不 影 响上 料 的情 况 下 延 长 炉
保 中心和边缘的气流稳定 。
无料钟炉顶 ,炭砖 +陶瓷杯炉底炉缸结构 ,炉腹、 炉腰 、炉身下部采用 3 段铜冷却壁 ,炉腹以上部
位采用 了砖 壁合 一 的薄壁 炉衬 技术 ,干法 布袋 除
表 1 号炉焦炭质量 ( 6 平均值) %
尘 ,炉体冷却采用软水密闭循环冷却 ,明特法渣 处理 系统 ,大型球式热风炉 ,炉 内料面成像仪 , 十字测温计 等先进装备 。经过两年 的实践摸索 ,
了解 一 次 原 燃 料 信 息 ( 过 供 料 调 度 和 上 料 操 通
以前的喷煤管道杂乱无章 ,煤粉经过 喷煤
I I n
总 阀 后 到 达 每 个 风 口之 间 的距 离 长 短 不 一 ,阻 353 改造 高炉 直吹 管煤枪枪 包 ..
力也 不尽相 同,直接导致 了每个风 口喷煤不 均
造成 对炉 缸 的不利 影 响 。
35 高风 温 、高顶压 、富氧大 喷煤 的综 合 运用 . 351 等 距 离喷吹 技 术的成 功 应用 ..
高炉 外 表 看 起 来 是 一 个 庞 然 大 物 ,是 一个
巨无 霸 ,其实如果操作者不 “ 善待”它 ,它真 的很脆弱 。因此 ,当班工长必须做到每个 小时
6 号高炉使用焦炭种类多 ,各种焦炭水分相
差 较 大 ,因 此 固定 2 、4号 焦 炭 仓 全 上 干熄 、3 焦 或混 焦 ( 干熄 焦 +水 熄 焦) ,而 1 号焦 炭 仓则
把风 口面积缩小 ,确保合理初始气流 和鼓 风动
能 ,导 出 中心 气流 并稳 定住 ( 表 2 。 见 )
用 这 一 技 术 后 ,6号 炉 不 稳 定 的炉 况 3天 内好
谓地休风换小套。
35 高 富氧 、高风 温 、高顶压 工艺 .. 4 现 在 6号 高 炉 在 热 风 总管 安 装 了 含 氧 量 测
转 ,风量 变大了 ,风压降低 ,透气性变好 ,焦 炭负荷提高 0 ,焦比大幅度降低 ,煤 比也提高 . 3
匀 ( 的风 口煤量 大 得 看不 见 焦 炭 ,而 有 些 风 口 有
开炉初期6 号高炉每个 月都有 1 2 ~ 个小套 被煤粉磨烂 。经分析其原 因是直吹管 的枪包角 度偏大 ,在煤量稍大时磨到小套前端 ,造成小 套漏水 。这 给炉况稳定 顺行制 造 了不利 因素 , 还增加 了休风率 ,损失较大 。在将直吹管枪包 角度 改小后 ,使煤粉 能正常安 全地喷进 高炉 ,
暇_
6 号高炉稳定顺行经验总结
阎 峰 阮戍 东 黄树 生 黄海 滨
( 炼铁 厂)

要 :从 精 料 的控 制 、炉 内精 心操 作 、炉 前技 术 的进 步 、 车 间的精 细 管理 以及 设 备 的 点检 维
护 等 方面 ,总结 6号 高炉 长期 稳 定顺行 生产 的经验 。 关 键词 : 高炉 ;精 料 ;操 作 ;工 艺管理
理论 燃 烧 温 度 确 保 200℃ ~210o 5 5 C,煤 粉 的 实 际 置 换 比为 最 大 ,喷 煤 效果 最 理 想 ,未 燃 煤 352 消除堵枪 现 象 .. 在 6号 高 炉 刚 开 炉 的时 候 喷 吹 管 路 长 ( 从 喷 吹 站 到 高 炉 之 间 距 离 约 有 1 0 ,拐 弯 点 0m) 0 多 ,局部 地 方设 计 不 合理 ( 要是 接 头 ) 主 ,喷吹
使 中心焦 炭量 占焦批 的 2 0% ~3 ,确保 十字 0% 测 温 中心 温 度 大 于 40o 5 C,边 缘 温 度 9 ~ 0c C 10c。 中心 气 流 开放 后 ,对 炉料 运 动 的变 化 , 5 C l 活 跃 炉 缸 ,加 快 中心 死 料 柱 的 置换 ,减 少 碱 金
表 2 号炉风口调整过程和月平均技术经济指标 6
32 中心 加焦 技术 的运 用 .
作工来 了解 ) 、喷煤情况 、铁水罐情况 ,争取做 到对高炉用料 明明白白,铁水 “ 销路”畅通无
阻 ,使 高 炉生产 尽在 自己掌控 之 中 。
3 休 风后 的快 速恢 复 . 4
通过在 6号 高炉灵活 运用 中心加焦 技术 ,
在 炉 缸 时一 定 的粒 度 对 减 少 炉 缸 的死 料 柱 极 为
进入2 1 ,柳钢采取一 系列措施 确保 入 00年
作者 :黄树生 ,工程师 ,现从事 高炉 冶炼工作 ,任
高炉值班 工长。
关键 。近三年来 的实践证 明 ,随着柳 钢高炉有

效炉容 的扩大 ,确保焦炭 C R ( 炭反应后强 S 焦 度)大于 5 %是确保炉况 的临界值 ,低 于该值 5 高炉炉况就会急剧恶化 。
YAN e g F n RUAN Xu-d n HUANG h —h n HUANG i i og S u— e g s Ha -b n
( oma igPa t I n kn lLeabharlann Baidu) r
Ab t a t T ee p re c so n - e m tb ea d s oh o e a in o o6 B a t u n c r u s r c : h x e n e f o g t r sa l n mo t p r t f . l s F r a ewe e s mma i l o N — r e t h e p c s f h e e ca e u d n ma e a o to, h a e u p r t n a d t ef r a et c — i d wi t e r s e t e b n f i td b r e t r l n r l t ec r f l e a i , n h u n c h z h o t i i c o o e n lg d a c me  ̄t ela n g me t f h p n e i s e t n a d man e a c f q i me t. oo ya v n e n h n ma a e n o sa d t p ci n i tn n eo u p n s e o S h n o e Ke o d : B a t u n c yW r s l s F r a e; B n fca e r e tra ; Op r t n P o e sMa a e n e e i td Bu d n Ma e l i i e a i ; r c s n g me t o
从 而 解 决 了煤 粉 磨 烂 的 小 套 的 问 题 ,避 免 了无
又没有煤) 。煤量大 的风 口工作压力很大 ,产生 了大 量的未燃 煤粉进人高炉 ,导致高炉透气性 很差 ,喷煤 效果很 差 ,成本消耗很大 ,炉况波 动频 繁。等距 离喷吹是指煤粉从喷煤总 阀到每 个风 口之间的距 离都是等 同的一种新型喷煤技 术 ,确保 了每个 风 口喷煤量的大致相 同。在运
很多 ( 见表 3 。 ) 表 3 等 距离 喷 吹 的运 用 前后 指标 对 比
量仪 ,实时监控高炉富氧量 ,并设 定程序 自动
监测风 口前理论燃烧温度 ,指导高炉生产 。经
实 践 证 明 ,6号 高 炉 富 氧 量 在 50 0~70 0 0 0
m/ ,风 温 用 尽 ( 3 h 至少 11 0 o 上 ) 0 C以 ,风 口前
有利 于 焦 比的 降低 。 表 4 6 高 炉喷煤 配 比 % 号
36 日常调 剂 要科 学 . 每 天 通 过 对 产 量 、料 批 、焦 比 、煤 比 、综
合燃料 比、炉温 、炉 芯温度 、炉喉 温度 、冷却 壁壁 面温度 、软水 温度 等一 系列参数进行综合
分 析 ,判 断 炉况 发 展 趋 势 ,做 到 日常调 剂 科 学 有 序 ,把 炉况 波动 消灭 在萌 芽状 态 。
粉最少 ,而高炉炉顶成像仪所 显示 的两道气流 最为清晰,高炉顺行程度也最高 。6 号高炉近年 高富氧 、高风温 、高顶压后指标的进步见表 5 。 表 5 号高炉近年来指标情况( 6 平均值)
煤粉质量参差不齐 ( 甚至有时杂物多) ,导致高
炉 煤 枪 堵 枪 严 重 。 经过 改造 ,将 从 喷 吹 站 到 高
比从 4 5 g 降至 37  ̄ , 同时也找到了符合柳 6 / kt kt 1
钢特色的高炉长期稳定 顺行生产 的方法 。
2 加强 内部精料 的控制
21 确保 焦炭 的 骨架作 用 .
力在软熔带及其 以下 的区域 ,焦炭 的强度特别 是高温强度是软熔带焦窗 和滴落带焦床透气性 和透液性 的决定性 因素 ,保证 了一定 的热强度 就等 于保 障了高炉 的透气和透液性 ,尤其焦炭
使 煤 比从 开炉初 期 的 18 g 上 升至 10 gt / 1k t 7 / k ,焦
22 焦炭 的 热强 度很关 键 .
以往 研究 证 明【 】 :在块 状 带焦 炭 粒 度 无 明显 变 化 ,从 软 熔 带位 置 开始 ,焦炭 粒 度 变化 很 大 , 这 是 剧 烈 熔 碳 反 应 的结 果 。高 炉 炉 料 的主 要 阻
休风后应尽可能地快速恢复炉况 ,力争一
次恢 复成 功 ,避 免 炉 况 波 动 。今 年 在 6号 高 炉
属在炉 内循环富集 ,高炉高效 、低耗 、优 质长
寿 极 为重要 。 33 工 长要及 时 准确 了解外 围信 息 .
成熟运用休风后 的快速复风技术 ,无论休风 时 间长短 ,都能尽快恢复炉况 ,减少 了由于休风
料筛分时间 ,达 到了理想 的效果 。通过加强管
理使 人炉 粉末 ( 于 3 ) 达到 35%以下 。 小 mm . 24 实行定 仓入 炉模 式 .
3 炉 内操作
31 风 口面 积 的调整 .
6号高 炉 开炉初 期 ,风 口面积偏 大 ,中心气 流 时 有 时 无 ,很 不 稳 定 。 经 过 几 次 风 口调 整 ,
1 前

炉 焦炭 Mo8.,Mo69 4 3 > 0 .,充 分发挥 焦 炭在 高炉 < 内 的骨 架 作 用 ,为 高 炉 长 期 稳 定 顺 行 打 下 基 础
( 表 1。 见 )
柳钢 6号 高 炉 于 20 — 2 1 0 8 1— 6中修 扩 容 改 造 后 ( 为 1 0 m3 炉容 0 )开炉生产 ,高炉采用 了串罐 5
炉之 间距离缩短 为约 70m,也尽 量减少 拐弯 0
点 ,最 大 限度 地 减 小 煤 粉 输 送 阻 力 。 喷 吹 车 间
加强对煤粉 的筛选 , 消除杂物 ,保持质量稳定 。 同时 ,多配用优质澳洲烟煤 ( 见表 4 。澳洲烟 ) 煤用 量 的增 加 ,使煤 粉总 体质量 有很大提 升 , 使喷煤更加顺 畅 ,同时其发热值高 ,置换 比高 ,
23 加 强槽 下筛分 . 固定 上 混 焦 +焦 丁 +地 焦 ,减 少 由于 焦 炭 水 分
变 化造 成 的炉温 波动 。
25 优化 装料 顺序 . 寻 找 合 理 的原 燃 料 入 炉顺 序 ,使 焦 丁 放 在
通过改造把过去落后 的槽 下梳型筛改为棒 条筛 ,有效地减少 了入炉粉末 ,还通过采取降
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