提高抽油井的系统效率
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三、现状调查
首先我们对胜科管理区系统效率进行了统计, 下图为管理区2008年系统效率统计图:
胜科管理区2008年系统效率测试图
胜科抽油机系 统 效 率 为 18.71% ,系 统 效 率 低 。
18.76% 18.74% 18.72% 18.70% 18.68% 18.66% 18.64% 一季度 二季度 18.70% 18.69%
要因确认五:设备润滑状况
非要因
抽油机的传动效率主要取决于设备的润滑状况,抽油机润 滑状况不好会增加摩擦阻力降低传动效率,降低系统效率。 结论:现场检查,胜科管理区现场设备润滑率达到了 100%,因设备润滑造成耗能少,确认为非要因。
六、要因确认
要因确认六:井口不对中
非要因
其主要的功率损失为光杆与盘根盒中填料产生偏磨,摩擦 损失增大。 结论:光杆与盘根摩擦耗能对系统效率影响较小。确认为 非要因。 要因确认七:抽油杆负荷
率和井下系统效率。以光杆悬绳器为界,
悬绳器以上的机械传动效率和电机效率为 地面效率;悬绳器以下到抽油泵,再由抽油
泵到井口(包括井口回压) 的效率为井下
效率。显然,提高机抽井的系统效率即是 提高地面系统效率和井下系统效率。下图
反映了抽油机井系统效率各节点的影响因
素。
六、要因确认
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 确认内容 确认方法 标准 电机自身消耗电 现场确认电机型号, 功率高的励磁电机自 励磁耗能 能 功率 身消耗电能高 负荷相差过大造 现场录取抽油机上 通过计算上下行时电 抽油机上下行负 成电机多做功, 下行电流 机做功量比较 荷 消耗能量 皮带过松或过紧 现场确认 皮带过松时打滑过紧 皮带松紧度 造成能耗损失对影响抽油机系统效率各 时发热 皮带轮四点不一 现场确认 观察皮带是否出现侧 末端因素进行了逐个确认 四点一线的调整 线造成摩擦损失 边偏磨发热现场 抽油机润滑不好 现场确认 在减速箱润滑油缺失 设备润滑状况 造成摩擦损失 时,减速箱温度升高 末端因素
8.1优化电机组合
在三速电机使用过程中我们发现使用低档位由于电机功率较小,负载率高, 电流高可达50A,导致电机噪音较大。高档位功率较大,转速大,既不节能又 无法满足低冲次要求。所以正常使用档位选择在中档。但为了满足冲次在 0.5-1.5之间的要求,我们将抽油机514mm、414mm的皮带轮更换为614mm皮带 轮,然后中档运行,电流大幅下降,一般在25A左右,耗电量明显下降平均日 节电10kwh。我们先后更换皮带轮42个。下面是更换皮带轮照片与前后日耗电 对比表。
井号
514皮带轮 档位 日耗电kwh 137 134
614皮带轮 中速 中速 中速 日耗电kwh 128 128
节电(kwh)
CQC4-9-X422 CQC4-9-X423 CQC4-10-X312 CQC4-5-X328 CQC4-6-X327 CQC CQC4-8-X325
低速 低速
9 9
低速
低速 低速 低速 低速
七、制定对策
要因 励磁部分 耗能 对策 优化电机组 合 目标 措施 负责人 完成时 间 地点 胜科各 采油平 台与单 井 胜科各 采油平 台与单 井 胜科各 采油平 台与单 井 胜科各 采油平 台与单 井 胜科各 采油平 台与单 井 使电机消耗 在油井试验三速电 武斌杰 2009.3 针对造成抽油机系统效率低的要因 电量降低30% 机,变频+30KW普
要
因
抽油杆除承担自身与液体重负荷外,还受系统压力,粘滞 阻力等因素影响,这些情况会增加抽油杆负荷,导致耗能增大 。 结论:胜科管理区为稠油开采,相对稀油,井口回压高, 粘滞阻力大,增大了抽油杆负荷。确认为要因。
六、要因确认
要因确认八:生产参百度文库影响
要
因
冲次对系统效率有影响。冲次越高, 抽油机悬点承受的动 力也越大,因为惯性载荷与冲次的平方成正比,抽油杆与液体间 的粘滞阻力也越大, 特别在斜井及稠油井中杆管间的摩擦力及 摩擦次数增加, 相应的损耗明显增加。 结论:同一周期内供液情况变化大,如不及时调整生产参 数,会造成不必要的电能消耗,确认为要因。 要因确认九:供液不足,泵、管漏失 要 因 的影响 在泵、管漏失或供液不足时,使得抽油机做的无用功增 加,增加了吨液能耗,降低了系统效率。 结论:稠油转周生产末期,油井供液不足是一个必然现 象;泵、管漏失会造成泵效低,产液低,泵效低导致系统效 率低。确认为要因。
石油开发中心 2009 年QC成 果材料
单 位 名 称 :石油开发中心胜科管理区 小 组 名 称 :生产管理室 QC小组
LOGO
前
石油开发中心胜科管理区位 于广饶北部10公里,生产区 块包括草4块、草104块、草 109块、草128块、草705块等 五个区块,主要含油层系为 S2、S3、S4等三套含油层系 ,油藏为高孔、高渗构造岩 性稠油油藏,开发方式以蒸 汽吞吐为主。
型号 三速电机 变频+30KW普 通电机组合 变频+减速电 机组合 管理区平均 拥有台数 64 56 14 134 平均日耗电量 (kwh) 145 131 122 136.75 平均日节电量 ( kwh ) 48 78 91 65.03 节电率 24.8% 37% 42% 32.23% 效果排序 3 2 1
调参前后效果对比
调参前生产数据5.11 井号 冲次 液量 t 沉没度 调参后生成数据5.14 泵深 m 日节 电 KW H
液面 m
日耗电 kwh
系统效 率
冲次
液量 t
液面 m
日耗电kwh
系统 效率
CQC4-6-X325
CQC4-6-X326 CQC4-7-X325 CQC4-8-X427 CQC4-10-X426 CQC4-7-X315 CQC4-8-X314 CQC4-12-X426 CQC4-7-X323
145
140 140 135 137
中速
中速 中速 中速 中速
130
129 127 120 129
15
11 13 15 8
8.2优化生产参数
部分油井由于处于转周生产末期,沉没度低,泵效低,我们对其生产参数进行了优 化调整。通过调整生产参数,降低惯性载荷和杆管摩擦,还减少了杆管漏失机率。相应 降低参数后,产液量和产油量几乎没有变化,耗电量明显减少,系统效率提高。
不对中时光杆偏磨, 温度高 在油稠时是否存在电 流升高情况
验证
比较分析 常学义 2009.1
彭 辉 2009.2
10
调节冲次并测取载荷 应冲次高时载荷大 抽油机单井吨液耗能 增加 抽油机单井吨液耗能 增加
常学义
常学义
2009.1
2009.1
六、要因确认
要因确认一:励磁部分耗能 电磁调速电机它的工 作原理是调节电磁调速电 机的转差率来改变输出转 速的.它励磁耗能大,工作 效率低。 结论:胜科管理区开发初 期所有抽油机所配的电机 均为37千瓦电磁调速电机 ,励磁部分的耗能大,效 率低,严重影响系统效率 。确认为要因。
通电机组合,优化 皮带轮组合
生产参数 影响 优化抽油机 生产参数 通过降低生 产参数,降 低惯性载荷 和杆管摩擦 保证每口油 井平衡率在 85%以上。 使油井回压 保持0.8mpa 以下 提高泵效, 提高产液能 力 对处于转周生产末 彭辉 期,沉没度低,泵 效低油井进行参数 调整 加强资料录取,保 李明 证每口油井每天录 取电流一次,采取 动态调平衡。 采取地面掺水方式 常学义 ,降低井口回压 2009.5
更换电机统计表
泰峰三速 电机 采油1队 采油2队 采油3队 合计 长安电机+泵 业变频组合 18 62 群峰减速电 机+泵业变频 组合 9 5 长安整套(电机 +变频组合) 15 10 3 28 瑞奇曼整套 (电机+变频 组合) 10 胜利泵 业整套 合计
2
62
18
14
10
2
42 89 3 134
电磁调速电机
要因确认表
负责人 常学义
完成日期 2008.9
张学全 张学全 张学全 常学义 常学义
2008.9 2008.10 2008.10 2008.10 2008.11
井口不对中造成 现场确认 摩擦损失 抽油杆与油管、 现场确认 抽油杆负荷 原油摩擦粘滞阻 现场调查 因果分析图 力 冲次高时载荷增 现场对比比较 冲次影响 大 耗能增加 现场确认与计算 泵漏失 井口不对中 耗能增加 供液不足 现场确认与计算
要
因
六、要因确认
要因确认二:抽油机不平衡
要
因
抽油机运转在不平衡时,会造成无功消耗增加,浪费电 能,降低系统效率。 结论:草桥油田是靠热力开采的稠油油田,需要定期转 周期注气,油井在每个周期的不同时期负荷差别严重,如不 及时调整,会造成平衡率低,无功损耗大,确认为要因。
要因确认三:皮带松紧不合适
非要因
言
胜科管理区96%以上的井,为抽油 机井采油,所用设备为高原皮带抽 油机,因此提高抽油机井系统效率 是我们节能降耗的关键。
目
1 2 3 4
小组概况 选题依据 现状调查
录
7 8 9 10 11
制定对策 对策实施 效果确认
确定目标
制定巩固措施
5
6
原因分析
总结回顾和今后打算
要因确认
一、小组概况
小组名称 注册编号 小组类型 TQC教育 活动时间 活动方式 活动主题 胜科生产管理室QC小组 SYKF-002-2009 攻关型 24小时 60小时 集中活动与分散活动相结合 提高抽油井的系统效率 小组成员情况 序号 1 2 3 4 5 姓名 李 明 性别 男 男 男 男 男 年龄 职务(称) 工程师 高级技师 工程师 技术员 工人 组内分工 组长 协调实施 组织实施 方案实施 方案实施 建组时间 注册时间 活动日期 活动次数 TQC获证率 2008.9 2009.05 2008.9-2009.9 12次
12.5%
9.2% 5.7% 6.2% 8.4% 3.0% 14.2% 9.4% 5.1%
常学义 张学全 彭 辉 崔惠 池
二、选题理由
油井308口
开井213口
抽油机井 为206口
年耗电量1818万kwh,电费1135万 元,占电费使用的35%,是采油生 产的主要成本构成之一。降低耗电 量提高抽油机井系统效率,是实现 节本降耗的关键。下面就针对如何 提高抽油机井系统效率进行分析研 究,找出原因,制定对策并组织实 施,这是我们QC小组活动的课题。
皮带松紧不合适会造成滑差损失,降低其传动效率, 在过紧的情况下,加大电机轴承的摩擦,降低系统效率。 结论:滑差损失对耗能影响较小,而且通过现场调查 ,皮带松紧大都符合要求,确认为非要因。
六、要因确认
要因确认四:四点一线的调整
非要因
皮带四点不一线会造成额外的摩擦损失而影响系统效率。 结论:现场工人在安装皮带时采用四点拉线的方式确认, 经过现场调查,大都符合四点一线要求,确认为非要因。
1.1
1.1 1.1 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2 1
5
4.7 4.3 6.6 4.4 2.5 7.5 5.1 2.7
58
150 88 16 36 71 40 65 119
109
989 101 110 116 950 960 113 100
100
180 150 240 180 150 120 140 201
18.75%
18.68%
三季度
四季度
四、确定目标值
•目 标 值 • 目标值制定依据
20.50% 20% 20.00%
⑴、根据周边采油
厂系统效率,以及我 们生产现状。
18.71%
19.50%
19.00%
18.50%
⑵、中心系统效率
现状值 目标值
18.00%
考核指标为20%。
五、原因分析
我们QC小组通过对油井生产的全过程 进行分析 ,根据机抽系统工作特点,将机 抽系统的效率分为两部分,即地面系统效
小组成员经过反复讨论
抽油机不 平衡 优化抽油机 平衡率
2009.2
抽油杆负 荷
加强地面流 程管理降低 井口回压 1、及时转 周 2、加强洗 井
制定了相应对策,并编制了对策表
控制油井套气,加 张学全 强洗井,加强低效 井提液措施
2009.5
泵效低
2009.8
八、对策实施
8.1、优化电机组合 针对电磁调速电机耗电多的情况,我们积极与中心协调,先后跟 换各类节能电机134台(套),用于替代以前使用的电磁调速电机。
泰丰三速电机
电机+变频组合
8.1优化电机组合
由于以上各类电机在工作原理上与电磁调速电机不同, 134台套节能电机,按 80%的开井时率计算,每日可 均克服了电磁调速电机励磁部分耗能较大的弊端,故与以前 节约用电 6971kwh ,此策效果显著。 使用的电磁调速电机相比,具有明显的节能效果。具体情况 如下: