钻杆内涂层脱落失效分析
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
钻杆内涂层脱落失效分析
摘要:本文对埕北某井由于钻杆内涂层脱落造成两次定向仪器故障,被迫起
钻事故分析,详细介绍了钻杆内涂层脱落情况,对原因分析,找出环境、温度和
钻井液是钻杆内涂层脱落的主要原因,为该类事故提供理论依据。
关键词:埕北某井钻杆内涂层内涂层脱落
2020 年 8 月 11 日,某钻井平台承钻埕北某井,由于钻杆内涂层脱落造成
两次定向仪器故障,被迫起钻。该钻杆外径为 101.6mm,钢级为 S135,扣型为WMDS38,内涂层材料为 WT300,生产厂家为某钻具有限公司。我们对某钻井平台
承钻埕北某井钻杆内涂层脱落原因进行分析。2 根失效钻杆、1 根同批次未下井
钻杆及 1 桶钻井液泥浆于 2020 年 10 月 12 日送到检验所。
1事故概况
2020 年8月11日 01:30 某钻井平台承钻埕北某井开始三开钻进,至8月
11日 10:00,测斜失败(从 4524.56m 钻进至 4565m,无固相泥浆,密度
1.05g/cm3,粘度 49s),循环起钻。
起钻检查定向仪器发现测斜失败原因为:钻杆内涂层脱落严重,堵塞定向仪。为了防止定向仪器再次被脱落的内涂层堵塞,在下修整井底钻具组合时倒换钻具
将剩余未下过井的钻具全部下井充分循环冲洗,之后起出钻具,发现回压凡尔虽
未完全堵塞,但积累了大量的内涂层。随后再次下入三开钻进钻具组合,至
2020年 8 月 15 日 15:00,恢复钻进。
第二次,于 2020 年 8 月 20 日 01:00 开始配三开钻具组合、下钻,至 8 月 20 日 20:00 下钻至井底 4719.2m。缓慢开泵至正常循环排量 16.7L/s,泵
压 17.5MPa,循环 3 分钟后,泵压突然升高至 38MPa,司钻立即停泵,泵压逐
渐回零;随后缓慢开泵至 8.3L/s,泵压15MPa,循环冲洗两小时后起钻,起出后
检测发现,泵压升高、循环不畅原因是由于内涂层脱落碎片堵塞钻头水眼。钻杆
相关数据见表 1。两次仪器故障,涂层碎片如图 1~图 3 所示(委托方提供)。
表1钻杆相关数据
图1第一次仪器故障,在定向接头内取出的内涂层碎片图
图2第一次仪器故障,内涂层在定向接头内,还未取出的涂层碎片
图3第二次仪器故障,堵塞接头内取出碎片总量
为了研究分析钻杆内涂层脱落原因,挑选了同批次,同井次钻杆送实验室检
验分析。
2失效涂层宏观形貌分析
所送的 3 根钻杆的宏观形貌
如图 4 所示,其中 1#为未下井的同批次钻杆, 2#、3#为失效钻杆。
图4送检的3根钻杆宏观形貌图
对 9 米长的
3#失效钻杆中部进行火焰切割,在锯床上切除火焰热影响区。取外螺纹接头端
(自外螺纹接头端部)3 段、内螺纹接头 3 段(去掉含耐磨带的内螺纹接头),共 6 段,分别为 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6,每段长度 500mm,取样位
置图如图 5 所示。
图53#失效钻杆取样位置示意图
将 6 段 500mmm 小段,对半剖开,观察其内涂层脱落失效形貌。如图 6 所示,钻杆外螺纹接头、钻杆加厚区及其附近正常管体区域内涂层脱落最严重,
呈局部脱落形貌;距外螺纹端 500mm-1500mm 范围内(圈红区域),内涂层呈成
片脱落形貌。内螺纹端自耐磨带消失区至管体 1500mm 区域未发现内涂层脱落现象。内涂层表面有一层白色的颗粒物。内涂层脱落部位露出的钻杆基体呈锈蚀形貌。
图6钻杆内涂层脱落失效形貌
3同批次未下井钻杆内涂层性能检测
3.1漏点检测
对送检的未下井的同批次钻杆进行取样检测。因火焰切割取样时,造成钻杆
公接头(外螺纹端)、母接头(内螺纹端)内涂层火焰灼伤,故去掉火焰切割热
影响区部分(火焰切割热影响区范围至少 1500mm),仅对未灼伤的钻杆内涂层
进行检测。
将未下井同批次钻杆中部 2 段 500mm 管段对半剖开,涂层无破损、无划伤、无凹陷、无变形,平整均匀、光滑,无气泡、桔皮和流淌等缺陷,颜色均匀,无
暗泡、无麻点等。
采用 Porotest7 漏点检测仪,依据 SY/T 0544-2016 《石油钻杆内涂层技
术条件》对未下井的同批次钻杆内涂层进行电火花检漏,如图 7 所示,未发现
漏点,符合 SY/T 0544-2016 《石油钻杆内涂层技术条件》标准要求。
3.2干膜厚度检测
图7钻杆内涂层漏点检测图
采用 Minitest 涂层测厚仪,依据 SY/T 0544-2016 《石油钻杆内涂层技术条件》对未下井的同批次钻杆内涂层进行涂层厚度检测,如图 8 所示,涂层厚度位于214μm~225μm,涂层厚度均匀,符合 SY/T 0544-2016 《石油钻杆内涂层技术
条件》标准要求的粉末涂层厚度(管体)150μm~400μm。
3.3附着力检测
图8钻杆内涂层干膜厚度检测图
依据 SY/T 0544-2016 《石油钻杆内涂层技术条件》附录 A,对未下井的同
批次钻杆内涂层进行附着力检测,如图 9 所示,采用刀刃锋利的尖刀在涂层管
体长度方向上平行切割出两道切痕,间距 2mm~3mm,每道长约20mm~30mm。切
割时尖刀与涂层垂直,且平稳无晃动。切痕穿透涂层到达钻杆基体,用尖刀从切
痕部位挑涂层。经检测,发现不能从钻杆基体挑起涂层,涂层附着力为 A 级,
符合 SY/T 0544-2016《石油钻杆内涂层技术条件》标准要求。
图9钻杆内涂层附着力检测图
3.4抗弯曲性能检测
从未下井的同批次钻杆管体上截取 3 块200mm×25mm×钻杆管体原厚度试样,采用 QWG-30 弯曲试验仪,依据 SY/T 0544-2016《石油钻杆内涂层技术条件》附录 D,对未下井钻杆内涂层进行涂层抗弯曲性能检测,2.5°弯曲试验后,涂层无裂纹,如图 10 所示,符合 SY/T 0544-2016《石油钻杆内涂层技术条件》标准要求。