110kt催化干气回收乙烯装置运行总结
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C - 301 原有设计塔径为 1 000 mm,全塔采用 36 层单溢流浮阀塔盘,由上到下依次为 1# ~ 36#, 板间距为 600 mm,塔顶设置丝网除沫器。由于胺 液具有发泡性,装置投产后,当脱碳塔在高负荷操 作时,气速较大,雾沫夹带现象明显,从而塔顶带液 量大,导致胺液跑损严重,造成不必要的浪费。
合物的形成,对 E - 206 冷水量进行合理调整,使 E - 206 冷后温度保持在 12 ℃ 以上,并制定 E - 206 冷后温度必须控制在 12 ~ 15 ℃ 的工艺指标。 另外,通过优化调整溴化锂制冷机工艺运行参数, 将冷水出口温度由 6 ℃ 提高至 8 ℃ ,源头上防止 因 E - 206 温度过低而生成水合物的情况出现, 从而保证了 D - 201 与 D - 202 液位平稳,碳二产 品质量合格。 2. 2 再生塔顶冷凝器冷却效果差
工业技术
齐 鲁 石 油 化 工 ,20 1 3 ,4 1 ( 4 ) : 2 7 4 - 2 7 7 QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
110 kt / a 催化干气回收乙烯装置运行总结
雷斯,王志勇
( 中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博 255400)
摘要: 介绍国内第一套 110 kt / a 浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置工业试运行情况,分析存在的问题,提出解 决措施。装置标定结果表明,运行工况良好,效益明显。
关键词: 催化干气 浅冷油吸收 碳二提浓气 中图分类号: TQ221. 21 + 1 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 9859( 2013) 04 - 0274 - 04
中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂( 简称炼油 厂) 110 kt / a 催化干气回收乙烯装置设计年开工 时数 8 400 h,为连续生产。设计处理炼油厂催化 干气 13 495. 13 kg / h ( 113. 36 kt / a ) ,产 品 气 量 6 656. 71 kg / h ( 55. 9 kt / a) ,乙 烯 回 收 率 不 低 于 90% ,操作弹性 50% ~ 110% 负荷。装置采用北 京化工研究院和中国石化齐鲁分公司共同开发的 浅冷油吸收技术,北京化工研究院负责提供专利 技术及工艺包,中国石化齐鲁分公司负责项目管 理及装置的建设。
3 装置运行标定情况分析 3. 1 装置运行标定
装置存在问题解决后,总体运行情况良好,各 操 作 参 数、产 品 收 率 等 均 达 到 或 优 于 设 计 指 标。 2012 年 3 月 29 日 9: 00 至 4 月 1 日 9: 00 对装置 进行了 72 h 的考核标定,期间的原料气组成、主 要操作条件、物料平衡、碳二提浓气组成及质量分 析、公用工程消耗等分别见表 1 ~ 6。
C - 302 胺液再生塔原设计的 E - 301 为内置 式换热器,安装在塔顶部,用循环水冷却,最高点 约 35. 5 m。在装置运行的过程中,由于循环水压 力不稳定,当压力低于 3. 5 MPa 时,容易导致 C - 302 塔顶冷凝器无冷却水,塔顶温度过高,大量胺 液随酸性气进入瓦斯管网,造成胺液损失。
·276·
齐鲁石油化工 QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
2013 年第 41 卷
将冷却水泵、冷水泵及冷却塔风机与溴化锂制冷 机组实现联动,溴化锂机组运行平稳。 2. 4 汽油吸收塔液泛严重
开工初期,进料量维持在 11 000 m3 / h 左右, C - 203 压降为 0. 05 MPa,操作基本平稳。当进料 量提至 14 500 m3 / h 时,C - 203 出现液泛,塔内压 降陡增至 0. 11 MPa,塔顶气体中大量携带汽油。
装置开工初期,碳四解吸塔 D - 201 与 D - 202 液位连续出现异常波动,D - 201 液位过低, 而 D - 202 则出现长时间满液位。由于 D - 202 液位过高,大量液化气随碳二气体进入脱碳系统, 使富胺液闪蒸罐( D - 302) 和 C - 302 超压,安全 阀起跳。同时由于 C - 301 上升气相负荷过大, 塔顶气体携带大量胺液进入 D - 309 分液罐,造 成胺液跑损,产品质量长时间不合格。
为增加液体在抽出板上的停留时间,保证泵切 换或出现问题时该塔稳定操作,2011 年 11 月利用 停工消缺的机会对升气管进行了改造。拆除了 15# 塔板,将升气管加高 400 mm,使升气管高度达到 900 mm。另外在抽出板上开 4 个直径 10 mm 的孔, 增加 4 个高 800 mm 的液体溢流管,在 14#塔板的降 液管下端增加液封挡板。再次开工后,C - 203 压 降降至 0. 035 MPa,液泛现象得以解决。 2. 5 碳二提浓气长输管线不通
30 日 26. 02 17. 48 1. 71 1. 79 28. 74 11. 36 10. 95 0. 19 0. 75 0. 23 0. 13 0. 20 0. 15 0. 13 0. 16
NOX 等杂质。 1. 3 工艺流程简述
自一、二催化装置来的催化干气经压缩机 K - 101 升 压 至 4. 68 MPa,进 入 碳 四 吸 收 塔 ( C - 201) 三、四段填料间,从碳四解吸塔( C - 202) 塔 釜来的贫吸收剂从塔顶进入,吸收催化干气中的 碳二和碳二以上的重组分,塔釜富吸收剂通过自 压由 16# 塔板进入 C - 202。C - 202 的塔顶气体 经冷凝器( E - 205) 用循环水冷却至 40 ℃ ,进入 解吸塔回流罐( D - 201) 中进行气液分离,凝液经 解吸塔回流泵( P - 202A / B) 送回塔顶作回流。气 相经塔顶冷凝器( E - 206 ) ,用低温水冷却至 13 ℃ 后,进入碳二采出罐 ( D - 202 ) 中进行气液分 离,分 离 出 的 气 相 即 为 碳 二 提 浓 气,送 往 脱 碳 单 元。
组分Байду номын сангаас氢气 空气 二氧化碳 一氧化碳 甲烷 乙烷 乙烯 丙烷 丙烯 异丁烷 正丁烷 丁烯—异丁烯 反丁烯 顺丁烯 异戊烷 正戊烷 总戊烯
表 1 原料气组成 摩尔分数,%
29 日 26. 35 16. 21 1. 74 1. 75 28. 28 11. 16 11. 70 0. 21 0. 91 0. 28 0. 24 0. 27 0. 29 0. 26 0. 32 0. 01 0. 03
通过全面分析检查,发现 E - 206 出口气体 中夹带致密冰雪状的白色晶体( 即水合物) ,正是 这些水合物晶体附着在换热器管束表面及出口管 线内壁上,导致 E - 206 流通管径变细、前后压降 增加,D - 202 液位逐渐升高,操作出现大幅波动。
经测算,碳二气体在 2. 4 MPa、8 ℃ 左右时会 形成外观类似致密冰雪状的水合物。为了避免水
由于碳二提浓气中含少量水( 48. 4 ℃ 时含水 15. 72 kg / h,0. 24% ) ,冬天气温较低时,碳二提浓 气中的水被冷凝下来,致使管线发生冻堵。2011 年 12 月 30 日至 2012 年 2 月 23 日,碳二提浓气 送乙烯装置 12 km 管线冻堵,产品外送不通,装置 停工。2012 年初将炼油厂至乙烯装置产品外送 管线加伴热保温后问题得以解决。 2. 6 脱碳塔顶气体携带胺液
装置于 2011 年 9 月 9 日实现中间交接,9 月 21 日引催化干气投料试车,9 月 22 日 13: 15 产出 合格产品,标志着装置首次开工一次成功。装置 的投产对节省裂解原料油,提高中国石化齐鲁分 公司的经济效益有着非常重要的意义。
1 工艺说明 1. 1 工艺技术
炼油厂浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置 在国内是第一套,它主要包括催化干气压缩、浅冷 油吸收和汽油吸收、脱碳部分、脱氧部分。
收稿日期: 2013 - 04 - 24; 修回日期: 2013 - 09 - 26。 作者简介: 雷斯,男,高级工程师。现任中国石化齐鲁分公司 胜利炼油厂第二常减压车间主任。电话: 0533 - 7587484。
第4 期
雷斯,等 . 110 kt / a 催化干气回收乙烯装置运行总结
·275·
C - 201 塔顶采出未被吸收的甲烷、氢气、氮 气等不凝气及夹带的少量碳四,自汽油吸收塔( C - 203) 底部进入,汽油吸收剂从塔顶进入,吸收 不凝气中夹带的碳四吸收剂,未被吸收的甲烷、氢 气、氮气等不凝气送到界区外的燃料气管网。塔 釜富吸收剂靠压差送至 S Zorb 装置转至一催化 吸收稳定。
炼油厂催化干气中有大量的乙烯和乙烷,根 据相似相溶的原理,利用炼油厂液化气为吸收剂, 采用浅冷油吸收的方法可以脱除甲烷、氢气、氮气 等,回收其中的碳二馏分。采用汽油吸收技术回 收甲烷、氢气、氮气等夹带的液化气吸收剂。催化 干气 经 过 压 缩、浅 冷 油 吸 收 和 脱 碳 后,得 到 的 碳 二提浓气 经 过 脱 氧 单 元 后,送 入 乙 烯 装 置 碱 洗 塔。
为降低胺液跑损量、提高脱碳塔操作弹性,于
2012 年 10 月检修期间拆除原 1# ~ 36# 塔盘,更换 为三段 ZUPAC( 消泡型) 规整填料。填料段总高 度为 17. 4 m,从上往下依次为 7,3. 4,7 m。
C - 301 浮阀塔盘改为三段规整填料后,运行 平稳,胺液携带现象明显降低,全塔压降减小,操 作弹性增加。
为保证装置正常稳定运行,减少胺液损失,在 循环水线增加了一台管道泵,确保塔顶冷凝器循 环水的供应。 2. 3 溴化锂制冷机组频繁停机
由于溴化锂制冷机组与冷却水泵、冷水泵及 冷却塔风机等没有实现联动操作,开工初期,溴化 锂机组频繁停机,对生产影响较大,产品收率及合 格率均无法达到规定要求。经与厂家及时沟通,
通过对 C - 203 内部结构进行分析发现,侧 线采出集油箱处结构欠佳,抽出板上的升气管直 径 380 mm,高 500 mm,升气管上平顶盖与升气管 间距 150 mm,与 15# 塔板距离 150 mm。液 位 计 LIC213 下管口比抽出板高 150 mm,上管口比抽 出板高 650 mm,当抽出板上的液位高度为液位计 的 70% 时,液位正好是升气管高度( 500 mm) 。当 液位计 LIC213 显示抽出板上液位高于 70% 时, 即液位高于升气管,液体会从升气管溢流,与上升 的气相在升气管发生逆向流动,当向下流动的液 体受到上升气相的阻碍不能通畅流下时,抽出板 上液位逐渐增加,最终导致全塔发生液泛。
由 D - 202 罐顶来的碳二提浓气进入脱碳塔
( C - 301) 底部,由溶剂循环泵( P - 301A / B) 来的 MDEA 溶剂 从 塔 顶 进 入,吸 收 碳 二 提 浓 气 中 的 CO2 。脱碳后的提浓气由塔顶出来进入分液罐( D - 301) ,罐顶提浓气( CO2 含量不大于 450 μL / L) 送往脱氧单元。脱碳塔底的富胺液进入再生塔 ( C - 302 ) 再生,再生后的贫胺液进入溶剂储罐 ( D - 307) ,然后由 P - 301A / B 再送回脱碳塔顶 做吸收剂。工艺流程见图 1。
图 1 浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置工艺流程示意
2 装置开工初期存在的问题及处理措施 浅冷油吸收法回收催化干气中碳二馏分工艺
的工业应用在国内尚属首次,无经验可循。装置 开工初期,由于 E - 206 形成水合物、再生塔顶冷 凝器( E - 301) 冷却效果差、溴化锂制冷机频繁停 机、汽油吸收塔液泛情况严重及 C - 301 携带胺 液等问题,影响到了装置的平稳运行。 2. 1 碳四解吸塔顶气相冷凝器形成水合物
1. 2 工艺特点 催化干气回收乙烯装置具有如下特点: ( 1) 采用炼油厂低压蒸汽吸收式制冷提供冷
量; ( 2) 采用浅冷油吸收技术,回收催化干气中
的碳二馏分; ( 3) 采用汽油吸收技术,回收不凝气中夹带
的液化气吸收剂; ( 4) 采用 MDEA 脱碳技术脱除二氧化碳; ( 5) 采用催化反应脱除碳二提浓气中的 O2、
合物的形成,对 E - 206 冷水量进行合理调整,使 E - 206 冷后温度保持在 12 ℃ 以上,并制定 E - 206 冷后温度必须控制在 12 ~ 15 ℃ 的工艺指标。 另外,通过优化调整溴化锂制冷机工艺运行参数, 将冷水出口温度由 6 ℃ 提高至 8 ℃ ,源头上防止 因 E - 206 温度过低而生成水合物的情况出现, 从而保证了 D - 201 与 D - 202 液位平稳,碳二产 品质量合格。 2. 2 再生塔顶冷凝器冷却效果差
工业技术
齐 鲁 石 油 化 工 ,20 1 3 ,4 1 ( 4 ) : 2 7 4 - 2 7 7 QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
110 kt / a 催化干气回收乙烯装置运行总结
雷斯,王志勇
( 中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博 255400)
摘要: 介绍国内第一套 110 kt / a 浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置工业试运行情况,分析存在的问题,提出解 决措施。装置标定结果表明,运行工况良好,效益明显。
关键词: 催化干气 浅冷油吸收 碳二提浓气 中图分类号: TQ221. 21 + 1 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 9859( 2013) 04 - 0274 - 04
中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂( 简称炼油 厂) 110 kt / a 催化干气回收乙烯装置设计年开工 时数 8 400 h,为连续生产。设计处理炼油厂催化 干气 13 495. 13 kg / h ( 113. 36 kt / a ) ,产 品 气 量 6 656. 71 kg / h ( 55. 9 kt / a) ,乙 烯 回 收 率 不 低 于 90% ,操作弹性 50% ~ 110% 负荷。装置采用北 京化工研究院和中国石化齐鲁分公司共同开发的 浅冷油吸收技术,北京化工研究院负责提供专利 技术及工艺包,中国石化齐鲁分公司负责项目管 理及装置的建设。
3 装置运行标定情况分析 3. 1 装置运行标定
装置存在问题解决后,总体运行情况良好,各 操 作 参 数、产 品 收 率 等 均 达 到 或 优 于 设 计 指 标。 2012 年 3 月 29 日 9: 00 至 4 月 1 日 9: 00 对装置 进行了 72 h 的考核标定,期间的原料气组成、主 要操作条件、物料平衡、碳二提浓气组成及质量分 析、公用工程消耗等分别见表 1 ~ 6。
C - 302 胺液再生塔原设计的 E - 301 为内置 式换热器,安装在塔顶部,用循环水冷却,最高点 约 35. 5 m。在装置运行的过程中,由于循环水压 力不稳定,当压力低于 3. 5 MPa 时,容易导致 C - 302 塔顶冷凝器无冷却水,塔顶温度过高,大量胺 液随酸性气进入瓦斯管网,造成胺液损失。
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齐鲁石油化工 QILU PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
2013 年第 41 卷
将冷却水泵、冷水泵及冷却塔风机与溴化锂制冷 机组实现联动,溴化锂机组运行平稳。 2. 4 汽油吸收塔液泛严重
开工初期,进料量维持在 11 000 m3 / h 左右, C - 203 压降为 0. 05 MPa,操作基本平稳。当进料 量提至 14 500 m3 / h 时,C - 203 出现液泛,塔内压 降陡增至 0. 11 MPa,塔顶气体中大量携带汽油。
装置开工初期,碳四解吸塔 D - 201 与 D - 202 液位连续出现异常波动,D - 201 液位过低, 而 D - 202 则出现长时间满液位。由于 D - 202 液位过高,大量液化气随碳二气体进入脱碳系统, 使富胺液闪蒸罐( D - 302) 和 C - 302 超压,安全 阀起跳。同时由于 C - 301 上升气相负荷过大, 塔顶气体携带大量胺液进入 D - 309 分液罐,造 成胺液跑损,产品质量长时间不合格。
为增加液体在抽出板上的停留时间,保证泵切 换或出现问题时该塔稳定操作,2011 年 11 月利用 停工消缺的机会对升气管进行了改造。拆除了 15# 塔板,将升气管加高 400 mm,使升气管高度达到 900 mm。另外在抽出板上开 4 个直径 10 mm 的孔, 增加 4 个高 800 mm 的液体溢流管,在 14#塔板的降 液管下端增加液封挡板。再次开工后,C - 203 压 降降至 0. 035 MPa,液泛现象得以解决。 2. 5 碳二提浓气长输管线不通
30 日 26. 02 17. 48 1. 71 1. 79 28. 74 11. 36 10. 95 0. 19 0. 75 0. 23 0. 13 0. 20 0. 15 0. 13 0. 16
NOX 等杂质。 1. 3 工艺流程简述
自一、二催化装置来的催化干气经压缩机 K - 101 升 压 至 4. 68 MPa,进 入 碳 四 吸 收 塔 ( C - 201) 三、四段填料间,从碳四解吸塔( C - 202) 塔 釜来的贫吸收剂从塔顶进入,吸收催化干气中的 碳二和碳二以上的重组分,塔釜富吸收剂通过自 压由 16# 塔板进入 C - 202。C - 202 的塔顶气体 经冷凝器( E - 205) 用循环水冷却至 40 ℃ ,进入 解吸塔回流罐( D - 201) 中进行气液分离,凝液经 解吸塔回流泵( P - 202A / B) 送回塔顶作回流。气 相经塔顶冷凝器( E - 206 ) ,用低温水冷却至 13 ℃ 后,进入碳二采出罐 ( D - 202 ) 中进行气液分 离,分 离 出 的 气 相 即 为 碳 二 提 浓 气,送 往 脱 碳 单 元。
组分Байду номын сангаас氢气 空气 二氧化碳 一氧化碳 甲烷 乙烷 乙烯 丙烷 丙烯 异丁烷 正丁烷 丁烯—异丁烯 反丁烯 顺丁烯 异戊烷 正戊烷 总戊烯
表 1 原料气组成 摩尔分数,%
29 日 26. 35 16. 21 1. 74 1. 75 28. 28 11. 16 11. 70 0. 21 0. 91 0. 28 0. 24 0. 27 0. 29 0. 26 0. 32 0. 01 0. 03
通过全面分析检查,发现 E - 206 出口气体 中夹带致密冰雪状的白色晶体( 即水合物) ,正是 这些水合物晶体附着在换热器管束表面及出口管 线内壁上,导致 E - 206 流通管径变细、前后压降 增加,D - 202 液位逐渐升高,操作出现大幅波动。
经测算,碳二气体在 2. 4 MPa、8 ℃ 左右时会 形成外观类似致密冰雪状的水合物。为了避免水
由于碳二提浓气中含少量水( 48. 4 ℃ 时含水 15. 72 kg / h,0. 24% ) ,冬天气温较低时,碳二提浓 气中的水被冷凝下来,致使管线发生冻堵。2011 年 12 月 30 日至 2012 年 2 月 23 日,碳二提浓气 送乙烯装置 12 km 管线冻堵,产品外送不通,装置 停工。2012 年初将炼油厂至乙烯装置产品外送 管线加伴热保温后问题得以解决。 2. 6 脱碳塔顶气体携带胺液
装置于 2011 年 9 月 9 日实现中间交接,9 月 21 日引催化干气投料试车,9 月 22 日 13: 15 产出 合格产品,标志着装置首次开工一次成功。装置 的投产对节省裂解原料油,提高中国石化齐鲁分 公司的经济效益有着非常重要的意义。
1 工艺说明 1. 1 工艺技术
炼油厂浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置 在国内是第一套,它主要包括催化干气压缩、浅冷 油吸收和汽油吸收、脱碳部分、脱氧部分。
收稿日期: 2013 - 04 - 24; 修回日期: 2013 - 09 - 26。 作者简介: 雷斯,男,高级工程师。现任中国石化齐鲁分公司 胜利炼油厂第二常减压车间主任。电话: 0533 - 7587484。
第4 期
雷斯,等 . 110 kt / a 催化干气回收乙烯装置运行总结
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C - 201 塔顶采出未被吸收的甲烷、氢气、氮 气等不凝气及夹带的少量碳四,自汽油吸收塔( C - 203) 底部进入,汽油吸收剂从塔顶进入,吸收 不凝气中夹带的碳四吸收剂,未被吸收的甲烷、氢 气、氮气等不凝气送到界区外的燃料气管网。塔 釜富吸收剂靠压差送至 S Zorb 装置转至一催化 吸收稳定。
炼油厂催化干气中有大量的乙烯和乙烷,根 据相似相溶的原理,利用炼油厂液化气为吸收剂, 采用浅冷油吸收的方法可以脱除甲烷、氢气、氮气 等,回收其中的碳二馏分。采用汽油吸收技术回 收甲烷、氢气、氮气等夹带的液化气吸收剂。催化 干气 经 过 压 缩、浅 冷 油 吸 收 和 脱 碳 后,得 到 的 碳 二提浓气 经 过 脱 氧 单 元 后,送 入 乙 烯 装 置 碱 洗 塔。
为降低胺液跑损量、提高脱碳塔操作弹性,于
2012 年 10 月检修期间拆除原 1# ~ 36# 塔盘,更换 为三段 ZUPAC( 消泡型) 规整填料。填料段总高 度为 17. 4 m,从上往下依次为 7,3. 4,7 m。
C - 301 浮阀塔盘改为三段规整填料后,运行 平稳,胺液携带现象明显降低,全塔压降减小,操 作弹性增加。
为保证装置正常稳定运行,减少胺液损失,在 循环水线增加了一台管道泵,确保塔顶冷凝器循 环水的供应。 2. 3 溴化锂制冷机组频繁停机
由于溴化锂制冷机组与冷却水泵、冷水泵及 冷却塔风机等没有实现联动操作,开工初期,溴化 锂机组频繁停机,对生产影响较大,产品收率及合 格率均无法达到规定要求。经与厂家及时沟通,
通过对 C - 203 内部结构进行分析发现,侧 线采出集油箱处结构欠佳,抽出板上的升气管直 径 380 mm,高 500 mm,升气管上平顶盖与升气管 间距 150 mm,与 15# 塔板距离 150 mm。液 位 计 LIC213 下管口比抽出板高 150 mm,上管口比抽 出板高 650 mm,当抽出板上的液位高度为液位计 的 70% 时,液位正好是升气管高度( 500 mm) 。当 液位计 LIC213 显示抽出板上液位高于 70% 时, 即液位高于升气管,液体会从升气管溢流,与上升 的气相在升气管发生逆向流动,当向下流动的液 体受到上升气相的阻碍不能通畅流下时,抽出板 上液位逐渐增加,最终导致全塔发生液泛。
由 D - 202 罐顶来的碳二提浓气进入脱碳塔
( C - 301) 底部,由溶剂循环泵( P - 301A / B) 来的 MDEA 溶剂 从 塔 顶 进 入,吸 收 碳 二 提 浓 气 中 的 CO2 。脱碳后的提浓气由塔顶出来进入分液罐( D - 301) ,罐顶提浓气( CO2 含量不大于 450 μL / L) 送往脱氧单元。脱碳塔底的富胺液进入再生塔 ( C - 302 ) 再生,再生后的贫胺液进入溶剂储罐 ( D - 307) ,然后由 P - 301A / B 再送回脱碳塔顶 做吸收剂。工艺流程见图 1。
图 1 浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置工艺流程示意
2 装置开工初期存在的问题及处理措施 浅冷油吸收法回收催化干气中碳二馏分工艺
的工业应用在国内尚属首次,无经验可循。装置 开工初期,由于 E - 206 形成水合物、再生塔顶冷 凝器( E - 301) 冷却效果差、溴化锂制冷机频繁停 机、汽油吸收塔液泛情况严重及 C - 301 携带胺 液等问题,影响到了装置的平稳运行。 2. 1 碳四解吸塔顶气相冷凝器形成水合物
1. 2 工艺特点 催化干气回收乙烯装置具有如下特点: ( 1) 采用炼油厂低压蒸汽吸收式制冷提供冷
量; ( 2) 采用浅冷油吸收技术,回收催化干气中
的碳二馏分; ( 3) 采用汽油吸收技术,回收不凝气中夹带
的液化气吸收剂; ( 4) 采用 MDEA 脱碳技术脱除二氧化碳; ( 5) 采用催化反应脱除碳二提浓气中的 O2、