实现配煤掺烧的意义和目的
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实现配煤掺烧的意义和目的:
众所周知,火力发电厂锅炉选型有相对应的设计煤种。当煤质超出设定适应范围,将会给锅炉的安全、经济性带来很大的影响,主要的体现在:(1)锅炉出力下降;(2)锅炉热损失增加,效率降低;(3)燃烧不稳定,甚至熄火,燃尽程度差;(4)锅炉炉膛结渣、受热面超温、腐蚀、磨损和增加大气污染;(5)燃料费用和发电成本增加。在实际工作当中中,由于煤质变化大而导致锅炉炉膛结焦、超温、爆管、灭火等问题较为突出。
为了保障机组安全经济运行,配煤掺烧应当是当前火电厂稳定煤质的最安全和最经济的方法,通过查阅相关资料数据,了解近年来,虽然很多火电厂,尤其是南方内陆省份电厂,由于煤源媒质不稳定,便希望通过对锅炉设备大力改造而取得稳定效果,如调整燃烧、改造燃烧设备和系统、采用新型燃烧器等措施,虽取得了一定的效果,但并未从根本上解决问题,因为改造后,煤质的变化又会带来相关的不同问题;这是中国的国情;因此通过在煤粉进入炉膛前将不同煤种依据—定的原则按一定的比例进行混配,形成配煤掺烧,来满足锅炉运行的各种具体要求是较为科学和长久的办法。这和当前我们国家提出建立节约型企业是相吻合的;在实际工作当中我们通过配煤掺烧可以实现以下目的:
1、确保燃煤质量的均衡化,稳定入炉煤与入厂煤热差值,对入炉煤的媒质更好的进行稳定调控:
2、调节燃煤的品质:(1)调节灰分;(2)调节硫分;(3)调节发热量;(4)调节挥发分
3、另外,配煤掺烧还有如下作用:(1)提高劣质煤的利用率,降低燃料成本,减少发电成本。
(2)减少污染排放。(3)可通过配煤来改变煤质加以解决和改善锅炉受热面结渣、腐蚀、磨损等问题。(4)扩大购煤主动权,拓宽煤源管道,使锅炉对媒质范围有更宽的选择,使我公司不再完全依赖于某一种或—类煤。
象我公司目前1200MW装机容量火电企业,70%~80%的发电成本用来买煤,如果通过合理的将不同类、不同性质的煤种按照一定比例进行配煤,在保证机组安全运行条件下,平均下来,可以使煤价降至最低,设想一下我公司按当前装机容量每年消耗360万T煤,若通过配煤掺烧,使每吨标煤价格降低1%,则每年可节约600万元以上。显然,配煤带来的经济效益是非常显著和巨大的。可以最大限度的降低发电成本。
当前配煤掺烧现况:
我公司曾经在配煤掺烧工作上走过不平凡的一段,2004年以前由于煤炭市场稳定,我公司来煤煤源一直较为理想,配煤掺烧意义不大;但是,近年来,随着国家宏观经济调控的加强,燃煤市场由买方市场转向卖方市场转变。煤炭供应出现全国性的紧张;加之我公司地处偏僻,周围没有产量、质量稳定的煤源,全靠火车来煤供应,火车来煤同时又受地域、采购、中转、运输等诸多环节的影响,2003年下半年后我公司来煤质量情况急转直下;以2004年一季度为例,当时原煤到厂由媒质基本稳定的10余家大矿变成分散的近30余家,严重时厂内库存煤一度只剩万余吨,仅供双机运行不到48小时,基本上是有什么煤烧什么煤,所烧的煤绝大多数是劣质煤,由此带来了一大堆问题:
1、机组被迫降出力运行。一个季度光因煤质影响负荷造成的考核电量将近80万kwh,因受出力影响少发电近1000万kwh;
2、设备问题频发。造成制粉系统漏粉、跑粉,出力不足;输煤设备磨损异常严重,漏煤、堵煤、给煤机卡死变成家常便饭,检修人员疲于应付;
3、燃烧恶化,超温频繁。带来过热器、再热器管材极大安全隐患,燃烧的极度不稳定,曾经一度在“四管”泄漏、“非停”等重大危险事故边缘徘徊。虽然没有发生,但代价是同比多耗油416.5吨以陪燃稳定机组负荷,以标价4000元/吨油计算,一个季度仅此就多支出生产成本170余万元;使经济性降低。同时影响多项经济指标;
4、运行与检修人员劳动强度大幅增加;目前大多的火电厂都在实行自动化管理,人员减少,由于媒质的不稳定,使得相当多的设备不得不放弃自动而改为手动操作监控,运行人员频繁更改运行方式,检修人员疲于奔命检修设备,人员、设备处于恶性循环之中;
2004年3月,燃运部积极贯彻公司关于燃煤管理的新思维和新理念,对煤场规范管理和锅炉配煤掺烧进行有效尝试,在公司领导的亲自主持下,设置配煤掺烧专职人员,并成立公司主要领导亲自挂帅,生产部、燃运部、燃管办等相关职能部门组成的燃煤入厂绿色通道,根据不同煤质及锅炉设备特性,研究确定掺烧配比方案和燃烧方式,制定入炉煤热值范围,目前配煤掺烧合格率达80%以上,入厂煤与入炉煤热差值同比去年700大卡/Kg急剧下降至200大卡/Kg,同比多发电2.3亿Kwh,少耗油800余吨,目前为止“非计划停运”为零次,机组安全、经济效率明显。
采取的措施:
1、从思想上认识实现配煤掺烧工作的重要意义和带来的明显安全、经济效益,增强运行人员配煤掺烧意识;
2、从源头上控制入厂煤煤质,千方百计选用煤源、煤质稳定大矿煤入厂;
3、尽量多的增加库存煤容量,尽量多的库存可以使不同煤质做到更加合理的调配和科学掺配,增加煤种间掺烧的可选性;同时合理调度利用煤棚、筒仓的库存煤容量,运行人员及时掌握入厂煤的煤质情况,根据来煤煤质的不同,科学的严格按照入厂煤的挥发分高、低在煤棚、筒仓指定区域分类堆放,并建立、健全了煤场示意图和堆、存量台帐,便于科学调配;
4、配煤掺烧专工根据不同煤质及锅炉设备特性,确定A、B、C、D四级煤类级别并分类存放,然后根据不同的特性,按入炉煤热值范围,合理进行搭配,确定掺烧配比方案和燃烧方式,达到长期稳定运行的效果;如:根据锅炉燃烧特性,热值在17500~22000Kj/Kg之间燃烧最为稳定,我们就制定原煤仓入炉煤热值17500~22000 Kj/Kg范围为输煤系统上煤考核指标,又如我公司将长期稳定供应的来煤大矿山西潞安煤定为A级煤质,其发热量高达24000~25000Kj/Kg,且含硫量低,单独直供锅炉燃烧委实可惜,而煤源紧张时我厂调用的本省娄底煤,发热量在16000~17000 Kj/Kg之间,含硫量偏高,且煤质极不稳定,定为D级煤质,将A、D煤类按1:1掺烧后送入炉膛前的入炉煤热值为20000~21000Kj/Kg,适宜于锅炉稳燃,机组负荷稳定,且在机组稳带高负荷时可控范围大,做到了安全、经济的合理