kuangwei-四川白马循环流化床示范电站防磨介绍
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扩展水冷壁磨损高度
扩展水冷壁前后两侧的磨损高度也不一致, 是因其前后侧耐火材料的宽度不一致造成 的(按照设计,两侧宽度应该一致,但在 耐火材料施工时,因管道不规则造成前后 侧宽度不一)
扩展水冷壁各个管道的磨损程度也不相同, 靠近侧墙的管道磨损最严重,边上管道磨 损最轻(个别管屏有例外情况)。由此, 只要解决好耐火材料交界处的局部集中磨 损,就可以在很大程度上提高水冷壁管道 的可靠性。 二.水冷壁防磨改造方案 (1)白马工程结合现场实际情况,多次与 CFB资深专家及相关科研单位,就消除水冷 壁磨损问题进行了大量的研讨工作,得到 的结论是:
• (2)造成此现象,分析认为:缓冲台阶上 的物料在近950℃的高温下,其堆积高度低 于常温下的堆积高度;同时,炉膛的贴壁 流在下行到缓冲台阶时流速很大,冲击堆 积在缓冲台阶上的床料使其堆积高度更低, 其流动方向也发生改变,在其流动方向发 生改变时,会造成水冷壁的磨损,同时因 贴壁流高速冲击缓冲物料也造成管道的磨 损。 从历次检查结果看,该标高区域炉膛 四周及扩展水冷壁管道存在以下规律:所 有磨损区域呈椭圆形,单管磨损面积大约 在12cm2,扩展水冷壁的磨损高度不等,但 存在逐级降低的趋势。如下图所示。
• (1)法国ALSTOM公司所设计的300MW CFB锅炉采用双裤衩腿结构,在标高16.1m 以下区域,全部铺设耐火材料。按照 ALSTOM设计,对锅炉标高16.1m处的耐磨 耐火材料采用宽台阶(宽度250mm)在耐火 材料交界处堆积一定数量的床料,以对炉 膛四周从上到下的贴壁流进行缓冲,从而 降低对水冷壁管道的磨损。但在实际运行 中发现,当锅炉停运后,炉膛四周的缓冲 台阶上物料堆积高度为约170mm,但四周管 道的磨损区域中心高度在130mm左右,且磨 损十分严重。
四川白马循环流化床示范 电站有限责任公司
锅炉水冷壁防磨方案
• 锅炉水冷壁防磨介绍 • 一.锅炉水冷壁运行概况 本锅炉自2005年12月30日投运以来,水冷壁相 继发生多次泄漏和爆管事故,其中大部分 发生在炉膛下部耐火材料与水冷壁交界处, 仅1次发生在扩展水冷壁的顶部,导致了机 组多次非停并严重影响到机组的正常运行。 通过对锅炉多次全面检查、测量厚度,发 现锅炉水冷壁的磨损区域主要集中在16.1m 标高区域。 水冷壁的磨损部位原因分析:
• 如果不进行设备改造,白马工程当时所面 临的水冷壁磨损是非常难以解决的问题。 在这种情况下,决定采用让管的方式进行 水冷壁的防磨,将原管道的磨损区域用耐 磨性能高的耐磨耐火材料代替。为避免因 水冷壁改为弯管而造成炉内工况的变化, 在将管道更换为弯管后,耐磨耐火材料的 形状仍旧恢复为原设计形状。 • (2)为了检查让管措施的防磨效果以及有 哪些不良影响,白马工程首先对炉膛四角 的管道进行了让管改造试验,每角13根,
二是将扩展水冷壁靠侧墙侧两根管道由 Φ63.5×6.5更换为Φ63.5×11.3的厚壁管道 (新增耐火材料上300mm),管道内壁采 用5°倒角以平滑过渡,此两项改进如下 图所示。
厚壁管
此处留 28.5mm间隙
• 另:就扩展水冷壁,向ALSTOM建议采用 厚壁管加保护罩的防磨方式,定期更换保 护罩,如下图所示。A方认为可行,主要存 在保护罩的固定问题,现可以暂时不考虑, 先更换为厚壁管观察磨损规律再根据实际 情况确定。据A方计算,更换厚壁管道后, 使用寿命为2年(按现有工况理论估算), 即每隔两年更换一次厚壁管道。
保护罩
• 三.水冷壁防磨改造后运行情况介绍: 2007年B修对水冷壁“让管”全部改造后。从 运行的角度,也加强了以下几方面的调节: 1、在运行配风方面,白马工程技术人员通过 反复试验比较,改变一、二次风配比,在 高负荷时将一次风量进行了限制,一次风 量限制值从原来的189000Nm3/h降低至 167000Nm3/h,其余燃烧风量由二次风量 进行补充,降低了密相区流化风速,减缓 了磨损速度。 2、维持较高的上部压差,在150MW负荷以下, 上部压差在0.5KPa,额定负荷时,上部压 差控制在1KPa,保证炉膛内物料充满度, 改善炉膛的换热条件。
到锅炉炉膛耐火材料重量加上管道重量近 1000吨,为尽可能地减少让管改造后的弯管 对锅炉承载的影响,对让管所使用的弯管 进行特殊设计,采用厚壁管及小弯曲角度, 制作成特殊的弯管以增加弯管的强度。
炉膛四wk.baidu.com的水冷壁管道全部进行“让管”改 造,如下图所示。
扩展水冷壁采取两个防磨措施:
一是在现有耐火材料高度基础上,再增加 300mm、宽50mm的耐火材料;
• 共计52根。对没有进行改造的管道,进行了 堆焊处理。经运行近6个月后检查,发现采 用让管措施的防磨效果很好,管道没有发 现磨损区域,耐火材料表面也没有发现明 显的磨损迹象。但堆焊的管道效果不理想, 特别是扩展水冷壁及后墙的部分管道,已 经进行了多次堆焊,防磨效果很不理想。 同时,管道在经过多次堆焊后,容易出现 裂纹等缺陷,造成水冷壁管道可靠性降低。 因此,锅炉水冷壁采用让管结构,是最合 理、有效的防磨措施。决定对炉膛四周的 管道全部进行让管改造。考虑
• 进行以上设备改造及运行配风优化后,锅 炉运行的安全可靠性和经济性得到很大提 高。去年入冬以来,四川地区来煤紧张、 煤质差,煤中含有大量的坚石、顽石,机 组平均煤质平均灰分高达50%,低位发热量 最低仅有8000~9000 KJ/Kg,平均发热量 12000 KJ/Kg,锅炉4条给煤线长期满出力运 行下都只能带200~220MW发电负荷,在这 种运行环境下,机组仍保持了在不投油的 状态下安全稳定运行。2007年3月15日凌晨, 白马公司1X300MWCFB锅炉实现连续安全 运行155天,突破了该等级锅炉连续运行的国 内新记录。
3、炉膛中下部床温控制在890℃~920℃,保 证炉膛温度的均一性,防止床温大幅度波 动。 4、完善一次风门的调节性能,控制合理床压, 避免翻床对水冷壁造成磨损。
利用让管技术改造水冷壁,有效地减轻水冷 壁管的磨损,使锅炉运行周期由原来70多天 延长到200天以上。
• 下图为07年与08年磨损情况统计。