氧化锌矿处理技术的进展

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取剂的 } { + 进行交换,使萃余液 中的酸升高, 再返回 氧化锌矿的浸出。富锌有机相再通过洗杂将 C d 2 和
C 及夹带的萃余液除去,萃取和洗杂形成了对有 害杂质 的屏障 。洗 杂后有机相用废 电解液对锌进行
酸浸底流过滤后排放 该工艺与现有其他工艺相比有如下特 点:
反萃 , 反萃时有机相中的锌与反萃液中的 H 进行交 换 ,进入水相 ,反萃 液含锌 由 4 5 ~ 5 O克, 升提高至
1 0 0 克/ 升,脱除有机相后,溶液含 P 2 0 4 <1 p p m, 返 回氧化锌矿浸出。 设计能力处理浸Leabharlann Baidu出渣 3 O 万吨, 渣
和杂质分离的有效手段,在氧化锌矿和某些含锌物
料的处理方面具有广阔的前景。 锌 的 溶 剂 萃 取 一 电 积 技 术 是 由 西 班 牙 的
T e e h i c a s R e u n i d a s( T R ) ( 特齐卡斯. 鲁尼达斯 ) 公司
1 、 硫化锌精矿焙砂与氧化锌矿的浸 出在一个浸 9 0 - 1 0 o克/ 升,H 2 S O 4 由1 7 0 - 1 8 0克/ 升降至 9 0 ~ 1 0 0 出工序中完成; ~ 一一 克/ 升,反萃液脱除有相物后进行电积,有机相返回 e j + 在H 2 S o 4 ( 废电解液 ) 反萃 Z n时仍 2 、 硫化锌精矿焙砂高温高酸浸 出的含铁溶液的 锌萃取。而 F 留在萃取剂中,积 累到一定程度抽取部份负铁萃取 除铁、除硅过程与氧化锌矿的中性浸 出同时进行, 不需要传统的除铁工序,也不需加中和剂 。与此同 剂进行 “ 再生” 。 时,利用了焙砂浸出液的体积,增大氧化锌矿浸出 1 9 9 8 ~ 2 0 0 2 年期间,英国 Z i n c o x 公司与西班牙 的液固比, 改善了氧化锌矿浸 出的澄清 、 过滤性能, T e e h i e a s R e u n i d a s等公司合作希望将该技术用以兰 提高了氧化锌矿浸出液 Z n 浓度; 坪锌项 目,最终未能实现。 3 、整个过程不需外加成矾离子和硅絮凝剂等: 祥云县飞龙实业有限责任公 司从 2 0 0 2年开始 4 、两种物料配比有较大的可调范围。 研究采用溶剂萃取技术处理低品位氧化锌矿 ,最终 目前采用本工艺生产电锌的企业主要有祥云飞 与昆明理工大学合作开发成功从该公司所产氧化锌 渣 中回收锌,生产线于 2 0 0 5 年8 月投产。 解 龙公司所属的祥云县化工冶炼厂,云南腾冲锌冶炼 矿漫 出 厂, 云南沧源冶炼厂及云南金鼎锌业公司二冶炼厂, 决了上述氧化锌矿浸 出和硫化锌精矿焙砂与氧化锌 合计生产能力 2 3万吨, 年 。其中云南腾冲锌冶炼厂 矿联合浸 出工艺存在 的主要 问题 ,使氧化锌矿的回 处理氧化锌矿品位为 8 ~1 O %。 收率从 8 0 %8高到 9 2 - - ' 9 5 %以上。 主要工艺流程是:浸出渣用萃余液浆化洗涤, 该工艺与氧化锌矿浸 出工艺一样 ,因最终排出 的浸出渣为氧化矿浸 出渣 ,渣量大,渣中夹带的水 溶锌占原矿比例高 ,降低渣含锌 ,提高锌回收率仍 然是本工艺的主要问题 。
中国铅锌锡锑 2 0 0 6・ 1 2 3 3
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m- t  ̄ r , l t
浸出槽中,铁和硅在高 P H 下迅速沉淀 ,两种中浸 液合并后进行净化。氧化锌矿 中浸浓密机底流再进
行酸浸,控制条件氧化锌得到较彻底浸 出,获得沉 淀,分离和过滤性能较好 的酸漫矿 浆,经浓密机后
含锌 4 " - - 6 %,处理洗渣溶液 1 3 0 m / h 。该过程与
S k o r p i o n工艺相 比较省去了富锌有机相洗杂,反萃
开发,纳来比亚的 S k o r p i o n 锌项 目正式投产,标志 着锌溶剂萃取一 电积锌的工艺已走 向成熟。主要过
程是氧化锌矿浸出一萃取一洗杂一 反萃一 电积。所 用萃取剂是二~2 一 乙基 已基磷酸 ,即 P 2 0 4 。稀释
中,该生产线将直接建在矿 山,避免了低 品位矿的
运输 。
由于溶剂萃取的技术在处理氧化锌矿特别是低 品位氧化锌矿和某些特殊含锌物料 的优势 , 相信该
项技术在我 国将被越来越多地采用。
全球新兴市场新增资金 四成流 向中国
新兴市场越来越成为全球资金 的最爱。截至 l 1
月1 5日, 新兴市场股市 已经连续第 6 周迎来资金净
资源 ,如将硫化锌 精矿和氧化锌矿 分别用两种单独 的工艺进行处理 ,必然存在流程复杂、投资高、管 理困难、运 行成本 高等问题 ,祥云飞龙公司和云南 金鼎锌业公司采用硫化锌精矿焙砂与氧化锌矿联合 浸出工艺 , 分别于 2 0 0 2 - - - 2 0 0 5 年问有 4 个锌冶炼厂 采用本工艺生产 电锌 。主要过程是:沸腾炉焙砂进
对锌电解有影 响的 C o 、 N i 、A s 、F 、C I 等均不被萃 取,C d 2 和C a : 有微量被萃取,萃取锌时 Z n 与萃
而在现生产工艺中不产生废水, 萃锌余液返回洗渣 , 水系统全部闭路循环。 该项 目投产经 3个月运行后,
生产指标达到设计能力 , P 2 0 4消耗 2公斤, 吨锌 , 洗
渣车间成本 6 0 0元/ 吨锌,萃取锌车间成本 4 0 0元/
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吨锌,合计从浸 出渣到电锌成本 4 8 0 0元/ 吨锌 ,生 产实践证 明该工艺运行可靠 ,经济合理。第二条处 理氧化矿浸出渣的溶剂萃取生产线正在建设中,预 计2 0 0 6 年1 1 月投产。用该技术处理含锌 5 ~8 %的 氧化锌矿直接用 反萃 液 电解锌 的生产线 正在规划
矿浮选 由小型试验,扩大试验到 5 0 0 吨厌 规模的工 业生产试验采用先硫后氧顺序 ,用硫化钠作硫化剂 十八胺作辅助剂浮选锌 ,由于矿物含泥量高,浮选 氧化锌之前的脱泥过程锌的损失较大、 选矿成本高、 锌回收率低、未能在工业生产 中继续运行。 用湿法冶炼直接处理氧化锌矿则可达到比较高
对稳定。最近一周,新兴市场股票基金获得了 6 . 9 7 亿美元 的新鲜资金流入,其中中国股票基金占据 了
液不是直接电积锌而是用于氧化矿浸出,原液中有 微量的 C d 2 和C a 2 + 进入反萃液 。维持原氧化锌矿的
净液能力。主要是该厂的废水全部闭路循环,当地
环保部 门不允许生产废水外排 ,有机相洗杂产生较
大数量废水, 废水 即使经处理合格后仍不允许# t - B  ̄ ,
剂为煤油 , P 2 0 4 对锌有较强亲和力,在萃取锌的条 件下。溶液中常见元素只有 F e 的萃取 比锌更强, 在P H 5 . 0 - - 5 . 2条件下,溶液中的 F e 3 <l毫克/ 升,


主要 目的是避免在 中性浸 出过程中产出的 C o 2 气体 冒槽 ,中性浸 出终 点 P H 5 . 0 " - 5 . 2 ,酸性浸 出终点 P HI . 5 " - 3 . 0 。该工艺在浸 出过程 中氧化锌矿中的可 溶硅和铁在酸性浸出时不同程度地进入浸出液。而 在酸浸液返回中性浸 出时,在高 P H 值下硅和铁迅 速絮凝 ,最终沉淀进入浸出渣 ,矿浆澄清过滤性能 较好 。浸出过程不外加任何 中和剂 ,因此溶液可循 环,获得 Z n 较高的浸出液 ,可以生产 锌 。 云龙 县电锌使用 原料含 Z n i 0 , -  ̄ 1 2 %, 金鼎锌业冶炼厂使 用原料含 Z n 1 7  ̄2 5 % 矿物 中氧化锌矿的浸出率达 9 0 - -  ̄ 9 8 %,但锌回收率仅 为 8 0 %,回收率不高的主 要原因是浸 出渣夹带水溶锌 。因矿的品位低、渣量 大,通常渣率达 到原矿的 6 5 - ' - - 8 0 , 每生产 1 吨锌 产出漫 出渣 6 ~1 2吨,由于浸 出液含 z I l 达1 0 0克, 升以上 ,渣 中夹带的 Z n S O 4 溶液含 z l 1 量占原矿锌 金属量 1 2 ~l 5 %.如用大量水洗则造成体积膨胀 , 即使将洗水 的锌中和 ,中和渣 中含水仍达 6 0 " - - 8 0 % 也将返回大量体积 的水,也造成体积膨胀 。 该工艺成功处理 1 0 % 以上氧化锌矿,免去了浮 选过程,可 以处理高硅、高铁氧化锌矿,对高钙矿 则需消耗较 多的硫酸 。 降低渣含锌 , 提高锌回收率,
的回收率和经济技术指标 。湿法直接处理氧化锌矿 行中性浸 出,浓密机底流高温高酸浸出,终酸>6 0 关键要解决硅 、铁和泥对澄清过滤的影响,云南金 克/ 升H 2 S O 4 ,焙砂中的铁酸锌 被分解,锌被充分浸 鼎锌业有限公司冶炼厂 ( 原兰坪松龄有色金属有限 出,部份铁和可溶硅进入高浸液,将高酸高温浸 出 责任公司) 和云南省云龙县电解锌厂 1 9 9 8 年即成功 矿浆直接进入氧化锌矿中性浸 出槽 ,在 串联的中性
是本工艺的主要 问题 。 二.硫化锌精矿! I . 砂 与氧化锌矿纛夸量I I : 工艺 在我国不少地区同时拥有硫化锌矿和氧化锌矿
的合作 ,研究过 种介质选矿 、浮选等选矿二 I = 艺,由 于矿石中 C a C O 3 与Z n C O 3 的比重差较小, 重介质分 选指标不理想。由北京矿冶研究总院进行 了氧化锌
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氧化锌 矿处理技 术的进展
祥云县飞龙实业有限责任公 司总工程 师 舒毓璋
近l O 年来随着我国国民经济的持续高速发展, 我国锌金属的产量和消费量都有较大幅度增长,据
统计我国锌产量由 1 9 9 5年的 1 0 7 . 6 7万吨,增长到
地利用兰坪 氧化锌矿 ,生产 O 群 锌,目前采用工艺为 氧化矿破碎 、球磨一中性浸 出~酸性浸 出,金鼎锌
业冶炼厂在 中漫 出前增加硫 态化予浸出,预浸出的
2 o o 5 年的 2 7 1 . 1 万吨,增长了 2 . 5 2 倍 ,平均递增率 为9 . 6 8 %, 约 占世界产量的 2 6 . 3 9 , 6 , 连续 l 0 年位居 世界第一。而我国锌资源已远远不足 以支撑如此巨 大的产量,硫化锌精矿 日 益紧缺,原料争夺战越演 越烈 从难选冶、低 品位、多金属复杂锌矿及二次 物料中提取锌和有价金属 已引起人们的高度重视, 本文就笔者接触到的一些处理氧化锌矿的技术进展 作简要介绍。 氧化锌矿处理杖术 氧化锌矿是一种重要的锌矿物资源 , 是锌 的次生矿物,该矿结构复杂、易碎、泥量大,在世 界许多国家都有分布,我国许 多地区也有数量不等 的储量 ,产地不同矿物 含量和性质有很大变化 。用 常规选冶技术难以处理 ,在我国很多地区仍将其作 为脉石丢弃,或采 富弃贫,使该种矿物资源受到严 重破坏。 氧化锌矿主 要是由菱锌矿 ( Z n C O 3 )和异极矿 ( Z n 4 S i 2 0 7 ( O H ) 2 )等形态组成 ,含泥量高,主要脉 石成分为 C a C O 3 及不同形态的铁氧化物 S i O 2 等, 锌 含量波动范围很大 。 为开发云南兰坪铅锌矿产曾与国外开展了广泛
三 锌溶制革取杖木 有机溶剂萃取作为一种对金属进行提取、富集
使可溶锌充分溶解、压滤后渣弃去,溶液再经深度 过滤彻底脱 除悬浮物 ,经 3级萃取锌 ,萃取剂为
3 0 % P 2 0 4 ,稀释剂为 2 6 0号煤油,萃余液经脱除有
机物 ,用石灰中和部分酸后返回洗渣 ,富锌有机相 用废 电 解液反萃锌,废液中的锌 由 4 O克, 升提高到
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