危险化学品典型事故案例分析

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案例2
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一、事故概况
2010年7月16日,位于辽宁省大连市保 税区的大连中石油国际储运有限公司原油库 输油管道发生爆炸,引发大火并造成大量原 油泄漏,导致部分原油、管道和设备烧损, 另有部分泄漏原油流入附近海域造成污染。 事故造成1名作业人员轻伤、1名失踪;在灭 火过程中,1名消防战士牺牲、1名受重伤。 事故造成的直接财产损失为22330.19万元。
6、没有或不认真实施事故防范措 施、对事故隐患整改不力。
7、其他。
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案例1
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河北克尔化工有限公司 2012.2.28重大爆炸事故
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一、直接原因分析
一车间1号反应釜底部放料阀(用导 热油伴热)处导热油泄漏着火,造成釜 内反应产物硝酸胍和未反应完的硝酸铵 局部受热,急剧分解发生爆炸,继而引 发存放在周边的硝酸胍和硝酸铵爆炸。
大连中石油国际储运有限公司在大 连保税区的原油库建有20个原油储罐, 总库容185万立方米。2010年5月26日, 中油燃料油股份有限公司与中国联合石 油有限责任公司(与中石油国际事业有 限公司合署办公)签订了事故涉及原油 的代理采购确认单。
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在原油运抵大连港一周前,中油燃 料油股份有限公司得知此批原油硫化氢 含量高,需要进行脱硫化氢处理,于7月 8日与天津辉盛达石化技术有限公司(简 称天津辉盛达公司)签订协议,约定由 天津辉盛达公司提供“脱硫化氢剂”, 由上海祥诚商品检验技术服务有限公司 (以下简称上海祥诚公司)负责加注作 业。
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五、事故间接原因的分析
1、技术和设计上有缺陷——工业构 件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工 艺过程、操作方法、维修检验等的设计 、施工和材料使用存在问题。
2、教育培训不够,未经培训,缺乏 或不懂安全操作技术知识。
3、劳动组织不合理。
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4、对现场工作缺乏检查或指导错 误。
5、没有安全操作规程或不健全。
而且,不符合《企业达标标准》中 “要向承包商进行作业现场安全交底, 对承包商的安全作业规程、施工方案和 应急预案进行审查”的规定。
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3、不符合《评审标准》5·2·2中 “企业应定期和及时对作业活动和设备 设施进行危险、有害因素识别和风险评 价”的规定。对使用含有强氧化剂过氧 化氢的脱硫剂所存在的风险未做辨识。 致使中石油大连石化分公司及其下属的 石油储运公司未能提出脱硫作业存在重 大安全隐患的意见。
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二、间接原因分析
1、装置本质安全水平低,工厂布局 不合理。装置自动化程度低,反应温度缺 乏有效、快捷的控制手段;加料、出料、 冷却等作业均需人工操作,现场操作人员 多。一车间与二车间厂房均采用框架砖混 结构,同向相距约25米布置,且中间建有 硫酸储罐。一车间爆炸后波及到二车间, 造成厂房损毁和重大人员伤亡。
(2)设备、设施、工具、附件有缺陷(设 计不当,结构不符合安全要求。强度不够。设 备在非正常状态下运行。维修、调整不良)。
(3)个人防护用品、用具缺少或有缺陷。 (4)生产(施工)现场环境不良。
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2、人的不安全行为
(1)操作错误(忽视安全、忽视警告); (2)造成安全装置失效; (3)使用不安全设备; (4)手代替工具操作; (5)物体存放不当; (6)冒险进入危险场所;
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三、事故的直接原因
中石油国际事业有限公司(中国联合石油有 限责任公司)下属的大连中石油国际储运有限公 司同意、中油燃料油股份有限公司委托上海祥诚 公司使用天津辉盛达公司生产的含有强氧化剂过 氧化氢的“脱硫化氢剂”,违规在原油库输油管 道上进行加注“脱硫化氢剂”作业,并在油轮停 止卸油的情况下继续加注,造成“脱硫化氢剂” 在输油管道内局部富集,发生强氧化反应,导致 输油管道发生爆炸,引发火灾和原油泄漏。
2、制定《变更管理制度》,按照 规定程序在变更前进行风险分析和风险 评价 ,根据评价结果采取措施进行控 制。
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3、在可能引起火灾、爆炸部位设置自动 报警、安全联锁,不断提高本质安全水平。
4、按照三级培训教育的规定时间、内容 等要求,考核合格后持证上岗。
5、按照要求定期进行安全检查和隐患的 排查治理。
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五、分析与点评
此事故与《危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准》对照,主要存 在以下不符合之处:
1、不符合《评审标准》4.1.1关 于企业应建立健全安全生产规章制度( 承包商管理制度、供应商管理制度)的 规定,关键是必须严格落实的要求。
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2、不符合《评审标准》7.4“企业 应严格执行承包商管理制度,对承包商 资格预审、选择、开工前准备、作业过 程监督、表现评价、续用等进行管理” 及“企业应与选用的承包商签订安全协 议书。”的规定。
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(三)较大事故,是指造成3人 以上10人以下死亡,或者10人以上 50人以下重伤,或者1000万元以上 5000元以下直接损失的事故。
(四)一般事故,是指造成3人 以下死亡,或者10人以下重伤,或 者1000万元以下直接损失的事故。
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四、直接原因分析
1、物的不安全状态
(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺 陷(无防护、防护不当)。
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4、厂区内作业单位多、人员多,加剧 了事故的伤亡程度。
5、安全隐患排查治理不认真。从此次 事故的初步调查情况来看,该企业在隐患 排查中没有发现生产工艺所固有的安全隐 患和变更生产原料、提高导热油最高控制 温度等所带来的安全隐患。
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三、分析和点评
此事故与 《危险化学品从业单位安全 生产标准化评审标准》(以下简称《评审 标准》)对照,存在下述不符合之处:
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7月9日,中国联合石油有限责任公司 原油部向大连中石油国际储运有限公司下 达原油入库通知,注明硫化氢脱除作业由 上海祥诚公司协调。7月11日至14日,大 连中石油国际储运有限公司、上海祥诚公 司大连分公司和中石油大连石化分公司石 油储运公司的工作人员共同选定原油罐防 火堤外2号输油管道上的放空阀作为“脱 硫化氢剂”的临时加注点。
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(一)特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者100人以上重伤(包 括急性工业中毒,下同),或者1亿元 以上直接经济损失的事故。
(二)重大事故,是指造成10人以 上30人以下死亡,或者50人以上100人 以下重伤,或者5000万元以上1亿元以 下直接损失的事故。
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四、事故的间接原因
1、上海祥诚公司违规承揽加剂业务。
2、天津辉盛达公司违法生产“脱硫化 氢剂”,并隐瞒其危险特性。
3、中国石油国际事业有限公司(中国 联合石油有限责任公司)及其下属公司安 全生产管理制度不健全,未认真执行承包 商施工作业安全审核制度。
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4、中油燃料油股份有限公司未经安 全审核就签订原油硫化氢脱除处理服务 协议。
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7月15日15时45分,外籍“宇宙宝 石”号油轮开始向原油库卸油。20时左 右,上海祥诚公司人员开始加注“脱硫 化氢剂”,天津辉盛达公司人员负责现 场指导。
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16日13时,油轮停止卸油,开始扫 舱作业。上海祥诚公司和天津辉盛达公 司现场人员在得知油轮停止卸油的情况 下,继续将剩余的约22.6吨“脱硫化氢 剂”加入管道。18时02分,靠近加注点 东侧管道低点处发生爆炸,导致罐区阀 组损坏,大量原油泄漏并引发大火。
1、不符合《评审标准》6.2.2的要求: “按照国家有关规定和标准设置安全设施 ; 企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉 及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化 工生产装置根据风险状况设置安全联锁或紧 急停车系统”等。
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2、 不符合《评审标准》3.6要素的要 求:
a 企业应严格执行变更管理制度,履 行变更程序;
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4、不符合《评审标准》5·4·5中 “承包商的作业人员进入作业现场前, 作业现场所在基层单位应对其进行进入 作业现场前安全培训教育”的规定,也 是导致加注脱硫剂的作业人员违规作业 的原因之一。
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(7)攀、坐不安全位置;
(8)在起吊物下作业(停留);
(9)机器运转时加油(修理、检查、调 整、焊接、清扫等);
(10)有分散注意力的行为;
(11)在必须使用个人防护用品用具的 作业或场合中,忽视其作用;
(12)不安全装束;
(13)对易燃、易爆等危险物品处理错 误。
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起重机械 上发生触 电属于哪 种事故类
型?
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(11)冒顶片帮; (12)透水; (13)放炮; (14)火药爆炸; (15)瓦斯爆炸; (16)锅炉爆炸; (17)容器爆炸; (18)其他爆炸; (19)中毒和窒息; (20)其他伤害。
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三、国务院令第493号 《生产安全事故报告和调查处 理条例》根据事故造成的人员 伤亡或者直接经济损失,将事 故分为四个等级:
b 对每项变更过程产生的风险应进行 分析,制定控制措施;
c 变更实施过程中,认真落实风险控 制措施。
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3、不符合《评审标准》5.2要素从 业人员岗位标准的要求:
a 企业对从业人员岗位标准要求应 文件化,做到明确具体。
b 落实国家、地方及行业等部门制 定的岗位标准。
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危险化学品 典型事故案例分析
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危险化学品是指具有毒害、腐 蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对 人体、设施、环境具有危害的剧毒 化学品和其他化学品。
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一、事故概念
1、生产安全事故:生产经 营单位在生产经营活动中,突然 发生的伤害人身安全和健康或损 坏设备设施或造成经济损失,导 致原生产经营活动暂时终止或永 远终止的意外事件。
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2、企业职工伤亡事故:企 业职工在劳动过程中发生的人身 伤害、急性中毒事故。
3、火灾事故:凡在时间或 空间上失去控制的燃烧所造成的 灾害都称为火灾。
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二、按《企业职工伤亡事故分类》 (GB6441-86)进行的事故分类:
(1)物体打击; (2)车辆伤害; (3)机械伤害; (4)起重伤害; (5)触电; (6)淹溺; (7)灼烫; (8)火灾; (9)高处坠落; (10)坍塌;
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其后,中国石油天然气集团公司在大连 地区的企业又相继发生了3起火灾事故,即 2010年发生的大连中石油国际储运有限公司 “10·24”火灾事故、2011年发生的中石油 大连石化分公司“7·16”火灾事故和 “8·29”爆炸火灾事故。
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二、“7·16”事故简要情况
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2、安全管理不严,变更管理处于失控
状态。在没有进行安全风险评估的情况下,
擅自改变生产原料、改造导热油系统,将导
热油最高控制温度从210℃提高到255℃。
3、车间管理人员、操作人员专业素质 低下。包括车间主任在内的绝大部分员工为 初中文化水平,对化工生产特点认识不足、 理解不透,处理异常情况能力低,不能适应 化工安全生产的需要。
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4、不符合《评审标准》3.4要素隐患排 查与治理的要求,应认真执行总局 《危险化 学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要 求。该公司隐患排查治理不彻底,不认真, 未能做到确保横向到边、纵向到底、不留死 角,及时发现,及时治理。
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四、整改防范措施
1、执行“三同时”相关规定,严 格管理制度,防止边生产,边建设 。
5、中石油大连石化分公司及其下属 石油储运公司未提出硫化氢脱除作业存 在安全隐患的意见。
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Fra Baidu bibliotek
6、中国石油天然气集团公司和中国 石油天然气股份有限公司对下属企业的安 全生产工作监督检查不到位;
7、大连市安全监管局对大连中石油 国际储运有限公司的安全生产工作监管检 查不到位。
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