离子膜电解槽运行总结

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6万吨/年离子膜烧碱装置运行总结

该装置2011年1月1日开车,由于工艺、电器、仪表的原因,造成电解槽装置系统频繁的连锁调停,通过进一步消缺, 2011年1月23日,电解槽装置满负荷运行,离子膜电解槽在2011年1月—12月期间,槽电压上升幅度很大,槽电压变化情况如下:

复极式离子膜2011年1-12月份槽电压统计

2011年1-12月份槽电压变化趋势图

一、离子膜电解槽频繁开停车对离子膜电解槽的影响

2011年1月23日11分,电解槽运行电流12.2KA,测定电解槽的性能消耗指标

电解槽的直流电耗高于考核值(在开车后的1个月之内,电解槽的直流电耗小于2120 KW.H/T),具体原因是因为开停车次数频繁,A电解槽停4

次,B电解槽停7次,C电解槽停14次,导致C电解槽直流电耗高达2171 KW.H/T,高于考核指标51 KW.H/T。在2011年,A电解槽停32次,B电解槽停34次,C电解槽停37次,离子膜电解槽要求平稳的运行,开停车对离子膜损伤很大,具体影响有:

1、频繁地开、停车,升、降电流都会使离子膜不断地膨胀和收缩,造成膜物理松弛,起皱褶,甚至鼓泡引起膜性能下降。

2、开车过程中氢气、氯气压力波动,也会对膜造成一定的危害。

3、电解槽停车时,由于极化电流未及时投入,形成“原电池效应”产生的反向电流也会使膜起泡。同时,电解槽中的游离氯能使反向电流增强,氯酸钠会透过离子膜腐蚀阴极。

2012年1月18日,利用全厂停车的机会,对离子膜电解槽作检漏工作,离子膜未发现针盐,同时对C槽第146张离子拆除,检查离子膜和电极的情况,离子膜未起泡,磺酸层表面为红色,电极框平整度完好,安装新的离子膜,开车送电后,运行电流12.2KA,第146台单元槽槽电压为3.08V,其他单元槽电压为3.32V左右,由此可判断,槽电压高是因为开停车次数多,升降电流频繁、离子膜受杂质污染严重,导致膜电压升高所至。

二、二次精制盐水质量对离子膜电解槽装置的影响

二次精制盐水中杂质对离子膜和电解槽的影响(表1)

二次盐水微量元素(杂质)工艺分析数据及离子膜对其质量要求(表2)

二次精制盐水中Ca2++Mg2+含量2011年1月---12月合格率为100%,平

均含量12.4 ppb,最高16.4 ppb,最低为5.4 ppb,由表2可知,二次盐水含碘严重超标,其它微量元素都在指标控制范围之内。

旭化成公司对我厂的二次盐水微量元素分析报告(表3)

1、碘对离子膜的影响

通过表2、表3可知,二次精制盐水中含碘很高,我公司使用的是旭化成公司生产的F-6801离子膜,对精制盐水中含I浓度的容许范围<0.1ppm,但控制浓度≥1.1ppm,I高会造成离子膜膜电压升高,因为I非常容易和Ca,Ba,Sr 等结合对电流效率产生很大的影响,碘离子在盐水中存在于碘化物或碘酸盐中,它能在膜的阴极层附近形成Na3H2IO6不溶物,降低电流效率,低浓度的碘会和盐水中的碱性土族离子形成沉淀,降低电流效率或增加电压,碘浓度超过1ppm能与钠形成沉淀。

2、Fe3+对离子膜的影响

由于金属阳极电解槽装置停止运行,只运行复极式电解槽装置(入槽盐

水加酸,抑制副反应发生,氯酸盐的生成)和单极式电解槽装置(入槽盐水未加酸),由于离子膜烧碱盐水闭路循环,产生的氯酸盐累积,含量持续升高,2011年9月经分析二次精制盐水含氯酸盐为45g/l(工艺指标要求控制8g/L 以下),严重超出工艺控制指标,严重影响化盐的盐水浓度,盐水浓度在只有300~306g/l,进槽盐水含氯酸盐大于10g/l时,碱中含盐(氯酸盐)会大幅升高,电槽副反应增加,对电槽垫片形成更大的腐蚀,影响电流效率。由于盐水系统氯酸盐高,为了保证生产的正常运行,采取电解槽加酸,抑制副反应发生,氯酸盐生成,确保精制盐水浓度。于2011年9月10日电解槽开始加酸,槽电压上升速度很快,是由于精制盐水含铁高,2011年1月—12月,二次盐水含Fe3+平均为0.13 ppm,F-6801离子膜对二次盐水中的含Fe3+的容许范围,在电解槽不加酸时,Fe<1ppm,加酸时,Fe<50ppb,在酸度低情况下,Fe(OH)3沉积在阳极面上,导致槽电压升高。

3、有机碳TOC对离子膜的影响

由于我厂内部现没有条件对盐水中的有机碳TOC进行分析,没有分析结果,离子膜制碱工艺对盐水中的有机碳TOC的控制指标要求<10ppm,现工厂正在落实TOC分析问题。

(1)进槽盐水中的TOC含量超标,在电解槽中被氧化成氯碳化合物,使阳极液产生泡沫,,泡沫阻碍了阳极室产生气体的流动,影响了电解液的分布,造成局部浓度过低,影响氯气的纯度。阳极液的充气量增加,阳极液电阻增大,槽电压必然上升。

(2)TOC含量超标也会使离子膜膨胀和间断脱液,同时降低了阻止阴离子的能力,影响膜的电流效率。膜的间断脱液会造成一些微小的永久性损坏,

但幅度较小。膜的长时间脱液,会造成电流效率的永久性下降。

(3)TOC含量超标使阳极室的气相区域增大,膜的电流分布不均匀,膜的有效面积下降,实际膜的电流密度升高,槽电压上升,表现在槽停车冲洗后,槽电压明显下降。

(4)TOC含量超标对阳极涂层也有一定的危害。它能不透过性的覆盖阳极涂层,降低阳极的活性区域,使槽电压升高,电流分布变差;也能透过性的覆盖阳极涂层,限制氯离子接近阳极,增加氧气的产生,缩短阳极的使用寿命。

(5)TOC含量超标也使得电解槽内的氯氢压力波动,对膜的损坏不容忽视。压力波动会拉伸膜,经阴阳极频繁摩擦,长时间会使膜形成针孔。

(6)TOC含量超标对离子膜的影响还表现在损伤的不可完全恢复。停车冲洗后,槽压能降至原来的水平,但是氯气纯度不能达到原来的水平,说明膜的电流效率不能完全恢复。

4、精制盐水中SS对离子膜的影响

2011年1月—12月,对一次盐水中的SS共计分析102次,最高含量5.46PPm,最低含量为0.01 PPm,平均含量为1.08 PPm,合格率78.96%,SS进入电解槽,附属在离子膜上,会导致槽电压升高。

三、采取的措施

1、引进新工艺,盐水中除碘技术,满足了离子膜对碘的指标要求。昊华宇航公司采用还原吹除法去除盐水中的碘,使精制盐水中的碘含量由0.6mg/L降至0.1mg/L左右。

2、由于公司采购盐是多渠道,不同厂家生产的工业盐含碘量不同,久大公司

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