熔模铸造不锈钢铸件气孔缺陷的解决
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熔模铸造不锈钢铸件缩气孔缺陷的消除
王启兰
(福建铁王精密铸造有限公司)
摘要:分析了由电焙烧炉焙烧型壳产生的气孔的原因,并提出了相应的解决措施。通过更改浇注系统和铸件组树的位置,配合增加焙烧炉内硅碳棒的数量以及改变测温管的位置。有效的解决了因电炉的焙烧不足产生的气孔缺陷。
关键词:电炉;阀门;气孔
我厂是长期生产不锈钢五金标件,主要用于连接流体的球阀、管件。铸件要求气密性检测,铸件不得有气孔、缩孔、缩松缺陷存在。在生产中铸件的废品率都控制在1.2%左右。2010年4月由重油焙烧炉改为电焙烧炉一个月后,大批量的铸件浇口根部出现缩气孔。废品率从1.2%上升到了12%。大大提高了品质失效成本,对企业造成了巨大的经济损失,为此采取了一系列的措施,使废品得到了有效地控控制。本文选择了其中的一项一片式球阀铸件进行了分析。
1、铸件的结构及原工艺方案
铸件内孔为1″的一片式球阀,材质为304、316,为出口精密件,尺寸及质量表面要求
严格。采用硅溶胶熔模生产工艺,型壳厚度为4-7mm,电炉焙烧,焙烧温度为1050℃,浇注温度1580℃。原工艺如图一。
图一:原工艺组树方案
2存在的问题及原因分析
2.1存在的问题
2010年四月,由原来的重油焙烧炉改用电焙烧炉后一个月,铸件出现了大量的气孔,缺陷部位很有规律性,都在浇口根部壁厚处呈直径2-10mm 孔洞状,严重的已经穿通了壁厚。在浇注系统上表现在最下方,铸件最密集的地方。如图二所示。
图二铸件及浇注系统气孔位置及形貌
2.2)原因分析
如图二所示铸件缺陷都产生在浇口根部壁厚处呈直径2-10mm 孔洞状。判定为缩气孔,铸件产生缩气孔的原因:1、浇注时合金液浇不足,铸件凝固时收缩得不到合金液的补充情况下才会产生这样的不良。2、型壳焙烧不透,浇注时合金液含有大量气,铸件凝固前未能溢出。气集结在厚大处,产生气孔。3、浇注太快,铸件型腔里的气来不及排出。铸件的原组树方案中内浇口大于了横浇道,形成了半开放式的浇注系统,静压力小于80mm 。由于长期生产中都是此组树方案,不做更改。
2.3)根据分析的原因制定更改方案
1、更改大炉车间的作业标准,将原来规定的浇口杯浇注五分满改为八分满。如图所示:
浇注至此
改善后
改善前
浇注至此
图三
铸件缩孔位置
浇注系统缩孔
2、提高焙烧温度及浇注温度,焙烧温度由原来1050℃提高到1200℃。
3、延长浇注的时
间。
2、4)根据制定的方案试做,试做结果如下表缺陷没有得到改善。
各方案试做对比表
3调整思路,重新分析原因及制定解决措施
3.1)调整思路,重新分析原因
在提高焙烧温度及焙烧时间缺陷得不到改善,重新分析原因。产生孔洞,说明壳模及钢水里有大量的气体在铸件凝固前没有溢出。对产生缩气孔的浇注系统进行观察,缩气孔都是产生在底部,铸件最密集的地方,型壳做完未层后都形成一个整体了。浇注时的焙烧炉门打开时浇口杯里有气体溢出。用红外线测温仪对焙烧炉炉膛进行测温,实际温度与电表显示温度相差100多度,测温管安放在硅碳棒的上方,正是温度最高的地方,电表显示的温度不是实际温度。由于对电炉的不了解,只是认为电炉的焙烧升温快,壳模焙烧快,烧得透。够买的电炉只在炉壁两侧各安了三根硅碳棒。其实电焙烧炉硅碳棒发热,是逐层加热,热是由外向里辐射加热。在很短的时间内很难使放在炉堂中间的型壳烧透。型壳焙烧不透,透气性不好。电焙烧炉在焙烧时炉膛是封闭的,型壳浇口杯朝下,型壳型腔内形成封闭的空间,型壳内残留蜡燃烧的气体不能排出来,叉壳浇注时间很短,型腔里的气很难通过型壳及排气孔排出,集结在热结处,产生张力,因此,钢液难以充型而形成缩气孔。
3.2)解决措施
3.2.1提高焙烧炉烧结性能
为了使焙烧炉的温度提高,型壳焙浇时受热均匀。增加硅碳棒的数量,在炉底增加了三根硅碳棒,改变了测温管的位置,由原来两侧热力集中的地方改在炉后门,使电表显示的温度更准确。提高了焙烧温度,由原来的1050℃提高到1200℃。
3.2.2)更改组树方案
采用竖浇注系统,加大了静压力,使铸件在短时间里平稳充型,提高钢液的充型能力。将铸件由原来的坚组改为平组,加宽蜡组之间的间距。加宽竖浇道与内浇口的截面积形成顺序凝固。如图四所示
浇注系统
铸件
图四(更改后组树方案)
4、结论;
通过:1)更改组树方案;2)增加焙烧炉的硅碳棒的数量和进行合理的分布,提高了电焙烧炉的烧结性能;3)提高焙烧温度,显著减少了铸件的缩气孔。并且,此方法已推广应用到本公司所有易产生缩气孔的铸件上。通过一个月的努力。铸件的废品率由原来的15%降到了1.2%。
5、总结:
利用电焙烧炉的优点,配合合理的浇注系统,电焙烧炉也可以很好的焙浇熔模铸造型壳。不仅节约成本,而且获得优质的铸件。