空压机常见故障分析与解决方案

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在空压机的日常操作中,经常会出现空压机漏油现象,外表有润滑油溢出。空压机漏油故障原因:1、油封脱落或油封缺陷漏油。2、主轴松旷导致油封漏油。3、结合面渗漏,进、回油管接头松动。4、皮带安装过紧导致主轴瓦磨损。5、铸造或加工缺陷也会造成空压机漏油现象。空压机漏油故障判断与排除方法:1、空压机漏油,要注意观察油封部位,检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷,存在划伤与缺陷的应予更换。检查回油是否畅通,回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落,必须保证回油管最小管径,并且不扭曲、不折弯,回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸,不符合标准的予以更换。2、用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大,间隙过大应同时更换轴瓦及油封。3、检查各结合部密封垫密封情况,修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。4、空压机漏油检查并重新调整皮带松紧程度,拇指按下10毫米为宜。5、空压机漏油,需要检查箱体铸造或加工存在的缺陷,修复或更换缺陷件。

过热故障分析

在空压机的日常操作中,会因空压机的长时间超负荷运作而出现空压机过热故障。空压机过热故障现象:1、空压机排气温度过高。2、运转部位发烫。空压机过热故障原因:1、松压阀或卸荷阀不工作导致空压机过热故障。2、气制动系统泄露严重导致空压机过热故障。3、运转部位供油不足及拉缸。空压机过热故障判断与排除方法:1、进气卸荷时检查松压阀组件,有卡滞的清洗排除或更换失效件。排气卸荷时检查卸荷阀有堵塞或卡滞的要清洗修复或更换失效件,有效排除空压机过热故障;2、检查制动系统件和管路;3、活塞与缸套之间润滑不良、间隙过小或拉缸均可导致过热,遇该情况应检查、修复或更换失效件。

异响故障分析在日常使用空压机的过程中,空压机经常会出现异响,例如:金属撞击声,均匀的敲击声,摩擦啸叫声的空压机异响故障。空压机异响故障原因:1、连杆瓦磨损严重,连杆螺栓松动,连杆衬套磨损严重,主轴磨损严重或损坏产生撞击声;2、皮带过松,主、被动皮带槽型不符造成打滑产生空压机异响;3、空压机运行后没有立即供油,金属干摩擦产生空压机异响;4、固定螺栓松动;5、紧固齿轮螺母松动,造成齿隙过大产生空压机异响敲击声;6、活塞顶有异物。

空压机异响故障判断与排除方法:1、空压机异响时,检查连杆瓦、连杆衬套、主轴瓦是否磨损、拉伤或烧损,连杆螺栓是否松动,检查空压机主油道是否畅通;建议更换磨损严重或拉伤的轴瓦、衬套、主轴瓦,拧紧连杆螺栓,用压缩空油孔对准空压机进油孔;气疏通主油道。重新装配时,应注意主轴轴承。2、空压机异响时,检查主、被动皮带轮槽型是否一致,不一致请更换,并调整皮带松紧度。

3、检查润滑油进油压力、机油管路是否破损、堵塞,压力不足应立即调整、清理、更换失效管路;检查润滑油的油质及杂质含量,与使用标准比较,超标时应立即更换;检查空压机是否供油,若无供油应立即进行全面检查。

4、检查空压

机固定螺栓是否松功并给予以紧固,有助于缓解空压机异响。5、齿轮传动的空压机还应检查齿轮有否松动或齿轮安装配合情况,螺母松动的拧紧螺母,配合有问题的应予更换。6、清除异物,有助于缓解空压机异响。空压机无法启动之原因 1.外界三机电源断电或欠相。2.紧急停止按钮故障或电线松脱。3.空压机处于自动停车状态或出口开关未打开。4.变压器故障或线脱落。5.控制面板故障。

6.启动器线圈故障或接点接触不良。

7.空压机处于故障状态。

8.传动皮带断裂。

9.电源开关跳脱或保险丝断开。空压机无法启动对应处理方法:(1).检查电闸及测量三相电压。(2).检查紧急停止钮,打开及检查电线有无松脱。(3).检查出口压力是否高于设定。(4).变压器更换新品或将电线重新连接。(5).更换控制面板。

(6).更换启动器或接点检查及保养。(7).将故障排除。(8).安装新的皮带.(9).检查电器回路后开关复原。空压机出口含油量过高的原因 1.油气分离器破裂。

2.油位太高。

3.回油管堵塞。

4.回油口喷嘴堵塞。

5.压力设定低于60PSI时。空压机出口含油量过高对应处理方法:1.更换新的油气分离器。2.正常的油位应处于油标的绿色或橙色区域。3.将回油管拆下保养。4.将回油口喷小嘴重新镙孔。

5.建议客户将压力向上调整。空压机出口压力过高的原因1.压力开关故障。2.负载电磁阀故障。3.吹气阀损坏。4.压力开关工作压力设定过高。 5.进气阀故障。

6.压力传感器故障。

7.压力表有误差空压机出口压力过高对应处理方法:1.量取压力开关的接点是否正常,若不正常则更换新品。2.将负载电磁阀拆下保养及检修,若还是异常则更换新品。3.将吹气阀拆下检修,若损坏则更新。

4.将压力开关的压力调低。

5.将进气阀拆下保养若损坏则更新。

6.做压力传送器校正,若损坏则更新。

7.将压力表更换空压机出口压力过低之原因 1.现场用气量太大。2.进气阀门故障导致阀门开度不够。3.进气阀门控制气源漏气,造成阀门开度不够或无法打开。4.压力开关设定工作压力过低。5.压力开关故障造成工作压力误差。6.电脑压力设定值过低或压力传送器故障。7.负载电磁阀故障,漏气造成控制气源不足。

8.空气过滤器阻塞。

9.油气分离器阻塞。10.传动皮带太松,导致传动效率下降。11.进气阀门连轴器磨损造成开度不足。12.同步马达效率降低造成开度不够。空压机出口压力过低对应处理方法: 1.建议客户检查管路有无漏气,若无则增加空压机。 2.将进气阀门拆下保养,或更换维修套件。 3.将漏气部分排除。 4.将压上限向上调整至客户要求的设定值(须在额定压力范围内)。 5.检修压力开关,无法修复则更换新品。 6.将电脑设定值调整,及做压力传送器,校正,若传送器故障则更换新品。7.将负载电磁阀拆下检修,若无法修复则更换新品。8.将空气过滤器拆下保养,若阻塞过滤器则换新品。9.检查油气分离器压差是否已达0.8-1kg,若是则更换新品。10.将传动皮带调整,若已损则更换新品。

11.将进气连轴器更换。12.将同步马达更换新品。引起空压机马达电流过高的原因(正常之电流为额定电流加1.15%) 1.环境温度过高。 2.三相电压不稳定、欠相、电压过低(低于10%)。 3.马达温度控制器故障。

4.过载保护器故障。

5.起动器接点接触不良。

6.油气分离器阻塞。

7.马达轴承未加油。

8.马达轴承损坏。

9.马达绝缘不良。10.马达接线松脱。11.入气口阻塞。12.传动皮带张力过紧。13.空气过滤器阻塞。空压机马达电流过高对应处理方法: 1.加装导风管式排风设备。 2.请该厂改善电力系统。 3.更换温度控制器。 4.更换过载保护器。 5.将起动器接点做保养。 6.更换油气分离器(压差大于0.8-1kg时)7.马达轴承加注黄油。8.更换马达轴承。9.将马达

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