CPC/EPC系统在冷轧热镀铝锌生产线中的应用

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

别讨论 了各 套设 备在 现 场 中的具体 应 用 。分析 了 C C E C 系统在 实 际应 用 中 出现 的 问题 及 P/P 解决对 策 。
关 键词 :P / P 系统 ; CCEC 工作 原理 ; 决对 策 解
App i a i n o lc to fCPC/ EPC yse n Ho - i S tm i t d p Zn— l a i i ne o l li AlGa v n z ng Li fCo d Ro lng
度值。纠偏控制器根据宽度检’仪和位置传感器 ? 贝 0 的反馈值 , 计算出位置偏差并输 出相应纠偏信号。 纠偏信号控制伺服 阀, 伺服 阀控制液压 油的流动 ( 大小 和方 向) 到伺服 油 缸 , 生 足够 的控 制 力矩 产
以快 速移 动设 备 , 样 带 钢就 准 确 地 行 进 到预 先 这 调整 好 的 中 ,边 部 位 置 。在 动 作 过 程 中 , P 6 / CC 伺 服 机 构 的动 作 方 向 与 带 钢 偏 移 方 向相 反 , 而 E C伺 服机构 的动 作 方 向 与带 钢 偏 移 方 向一 致 。 P
位置 时 , 两侧 透过 的光 线相 同 , 光 器输 出给 纠偏 受 控制 器 的电信 号也 相 同 , 制器通 过 比较 , 出纠 控 输 偏信 号为零 , 压 系统 不 动作 。若 带 钢 不 在 中心 液 位 置 , 带 钢两 边透 过 的光线 不 同 , 则 受光 器 输 出的
开 卷机 处带 钢 检 测装 置 是 光 电式 传 感 器 , 可 抗外 部 光 源 干 扰 。测 量 设 备 包 括 投 光 器 和 受 光 器, 共有 2对 , 钢 的两边 各装 1 。投光 器 的光 带 对
线照射到受光器上 , 当带钢通过时 , 光线的中问部 分被带钢挡住 , 受光器将带钢两侧透过的光信号 变成 电信 号 , 给 纠 偏 控制 器 。当 带钢 位 于 中心 送
2个边 缘 , 传感 器 的测量 值之 差 即是带 钢 中心 2个 位 置偏 差 , 传 感 器 的 测 量 值之 和 即是 带 钢 宽 2个
卷后能准确有效地进入轧制 中心线平稳运行 , 卷 取时带钢边缘平齐 , 从而有 效提高 了成 品卷 的外 观质量, 确保 了生产的连续高效。
1 系统 组成及 工 作原理 11 系统 组成 . C C E C系 统 是 带 钢 自动 对 中/ 边 系 统 P/P 对 (tpC ne/ deP sinCnrlSs m ) Sr et E g oio ot yt s 的简 i r t o e
Wa g Fan n g
( odR ln ln f i a o C l ol gPa t s nI n& S e C . N nig2 0 3 ) i o Me h r t l o , aj 10 9 e n
Ke y wor ds: C/EPC y tm ; r i g p i c p e; ou in CP s se wo k n rn i l s l to
度 \ l纠 控 器 偏 制


伺 阀 3 服构 服 - 伺 机
I 位传 器 L 置感
图 1 系统 组成 示意 图


王 芳
C C E C 系统在 冷 轧热 镀铝 锌 生产 线 中的应 用 P/ P
・ 5・ 2
1 2 C C 7作 原理及 现 场应 用 . P - 1 2 1 开卷 机 C C . . P
产 生 的力 要 大 于 B端 , 带 钢 就 会 偏 离 中 心 朝 则 着 A 端 的 方 向移 动 , 生 图 2( ) C 所 示 的 产 a中 力 。因 此 为 了 保 证 带 钢 在 轧 制 线 中 心 位 置 运 行, 宽度 检 测仪 发 信 号 给 伺 服 阀 , 缸 驱 动 纠 偏 油 辊 动作 , B端 抬 高 , 端 降 低 , 时 朝 着 A 端 的 A 此 力会 减 少 , 慢慢 产 生 向 B端 移 动 的 力 , 钢 就 往 带
持 一致 , 热镀 铝 锌 机组 安 装 了 H本 Nrc 司 的 i o公 e C C( 中) E C 对 边 ) P 对 /P ( 控制 系统 , 使 带 钢在 开 可
置, 开卷机 C C与 E C采用光 电式传感器 , P P 纠偏 辊 C C采用 电容式测量传感器。E C测 量装 置 P P 使用 1 对传感器 , 测量并计算 出带钢边缘的位置。 C C测量装置使用 2对传感器 , P 分别测量带钢的
称, 主要 由液压站 、 带钢宽度检测仪 、 纠偏控制器 、 位置传感器 、 伺服 阀、 液压随动缸和伺服机构等组
宽 厂 N - ' 1
C C E C控制系统 自 P/P 成一体 , 为连续闭环式 电液 调节系统 。系统组成见图 1 。
I I I L 纠偏辊 开卷机 或 卷取 机

2 4・
梅 山科技
2 1 年 第 3期 01
C C E C系统在冷轧热镀铝锌生产线中的应用 P/ P
王 ຫໍສະໝຸດ Baidu芳
( 山钢 铁 公 司冷轧 厂 南京 梅
20 3 ) 1 0 9

要 : C C E C控 制 系统 的基 本 工作原 理进 行 了描述 , 对 P/ P 并根 据 其 工作环境 的不 同 , 分
梅钢 冷 轧热 镀 铝 锌 机组 生 产 线 较 长 , 条 线 整 辊 系较 复杂 , 与辊之 间不 可能 做 到完全 平行 , 辊 再
成 ¨ 可实 现手 动纠 偏 、 , 自动 对 中与对 边 、 错边 等 功能 。系统使 用 的宽度 检测 仪是非 接 触 的测 量装
加上带钢本身存在板形 问题和带钢焊缝处的错位 及歪斜 , 会造成带钢跑偏或在卷取时产生层差 , 而 跑偏会导致产品出现质量问题或损坏生产设备 。 为了消除层差并使带钢中心线与机组的中心线保
相关文档
最新文档