莱钢高炉水系统优化节能改造
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高压供水 系统 , 常压供水主要 冷却 用 水 。部 分 常压水 经 高 炉炉 基 处增 压 泵加 压 形成 高 压 供水 系统 , 高压 供 水 主 要 负 责各 高 炉 风 口小 套 冷 却 用 水。整个供水 系统存在工艺技术落后 、 水泵效率 低、 能耗 高 , 利 于企业 可持 续发 展 。针对 上 述 问 不 题, 对高炉水 系统进行 了节能攻关 改造 , 实现了高 炉水系统设备高效节能运行 , 年经济效益达 到50 3
万元 。
增压泵房 的二 次加压供给形式 , 无法提高高压水 流量 , 使 风 口小 套冷 却 效 果差 , 响 风 口小 套使 致 影 用 寿命 。改 造 前水 系统 工艺 流 程及 设 备 明细 分别
见 图 1表 1 、 。
园
图 1 改造前水系统流程
表 1 改造前设备 明细
2 改造前 存在 问题 21 供 水设备 备 用能 力不足 .
22 二 次加压 供 水 隐患 多 .
高炉 高 压水 是 由常 压 水经 常 压 环形 供水 管 网 后 进 入 各 高 炉 侧 增 压 泵 房 , 过 二 次 加 压 后 供 各 经
高炉风 口小套冷却使用的 , 供水路程长、 隐患多。 () 1 高压水 系统二次加压的供水方式效率低, 只有不 到 6 %, 0 不利 于企业 节 能发展 ; () 2 增压泵房空间较小 , 正常改造和检修难度 大; () 座 高 炉 的增 压 泵 房均 在 高 炉 的炉 基 处 , 34 由于高炉炉基 处煤气浓度有 时较大 , 威胁员工的 生命 安全 ;
一
23 水 沟 过 水 能 力 , .排 J 、
1 号炉的部分常压水是通过其东侧排水沟 ~3
46一
技术改造与改进
回到泵 房循环 利用 的 , 在 以下 问题 : 存 () 水 沟 堵 塞 损 坏 严 重 , 水 能 力 明显 减 1排 过
第 2 卷2 1年第 3 ( 8 00 期 总第 17 4 期)
技术改造与改进
第 2 卷 2l ̄ 8 oo
3 总第 17 ) 期( 4期
菜钢高炉水 系统优化节能改造
蒋彦 刚 ’ 王晔 霞 田庆 元 ’ 孙学 军 (. 钢炼 铁厂 2莱钢 炼钢 厂 莱芜 2 10 ) 1 莱 . 7 4 1
摘
展。
要
针对 高炉水 系统缺乏 统一的总体规 划及 布局不合理 、 能耗 高的问题 , 对高炉水 系统进行 了更新 改
小, 曾多次导致高炉净环水系统跑水无法正常补 水 , 胁 高炉正 常生 产 ; 威 ( ) 水 沟溢 流 水 流 向火 车 道 , 2排 造成 火 车 道淹 没 的现 象 时常发 生 , 胁火 车 的安 全行驶 ; 威 () 3 高炉检修调节循环量时 , 容易造成排水沟 溢流 , 炉 回水 得不 到 全部 回收利 用 , 成 水资 源 高 造
造, 合理优化 工艺流程 , 实现 了高炉水 系统 节能运行 , 降低 了运行 成本 , 高了经 济效 益, 提 促进 了企业 的可持续发
关键 词 高 炉 循 环水 水泵 流 量
1 前言
() 4 长期 以来高 压水 系统 的运行 , 直受 限于 一
莱 钢 高炉 水 系 统 是 指 老 区 4 高 炉 的 常 压及 座
浪费 。 3 改造 措施
图 2 改造后水系统流程
表 2 改造后设备 明细
() 1供水泵改型更换 : 根据系统供水能力不足 的现状 , 综合考虑影响高炉用水 的各种 因素 , 确定 正常及应急状态下所需 的冷却水量 , 改型更换原 有的5 台供 水泵 。增 加 了 系统 的备用 能力 , 高 了 提 供水 系统的流量调节能力 , 使水泵 在正常生产状 态下有 了检修 的机 会和可能 , 高了供水 的可靠性 。 提 在 统 筹 考虑 水 泵 扩容 的 同 时 , 原 有 上 塔 冷 对 却水 泵 进 行 优 化 。原 有 上 塔 冷却 水 泵 数 量 多 、 占 地空间大 , 但水泵流量小 , 可调节 能力相对较小 。 此次改造将原有 6 台冷却水泵更换 为 3 台大流量 冷却水泵 , 提高了设备长期运行 的可靠性 , 同时还 可 以根 据 系统 运 行 情 况 的变 化 , 时 对 水 泵运 行 及 数 量 进 行 调 节 , 证 了系 统 水 量 的 平 衡 。有 效 地 保 降 低 了 高 炉 因动 力 系统 故 障 造 成 的高 炉 休 风 率 , 提高 了企业 的经 济效 益 。 ( )高压水 系 统独 立 改造 : 2 利用 1 高炉 大修 号 的机 会 , 建 冷水 池 1 , 池 底部 增设 西l0 mm 新 座 水 O0 的连通管 , 利用原有冷却塔 , 单独安装 5 台立式多 级供 水泵 , 台冷却水泵作 为一个独立 的冷却系 3 统。取消原 1 号炉炉基处增压泵房 , 实现高炉高压 水系统一级供水 , 极大地提高 了高压水系统运行 效率 及稳 定性 。 利用 3 号高 炉大 修 的机会 , 消 炉基 处增 压泵 取 房, 3 将 号高 炉 的高 压水 系统 进行 一 级独立 供 水改 造 , 1 高 炉高 压水 系统共 用 1 水池 。将 冷 水 与 号 个 池上 部 封 盖 , 在其 上 部 安 装 冷 却 塔 1 , l 并 座 在 号 高 炉 供 水 泵 西 侧 安 装 3 高 炉 的 5台立 式 多 级 供 号 水泵 , 利用 回水余压直接进冷却塔冷却 。由于与 l 号 炉共 用 1 水 池 , 座 因此 实 现 了 2 系 统 共 用 1 个 个 冷却塔冷却 , 使冷却塔利用效率提高 , 保证了2 座 冷却塔的在线及离线检修。一级供水还可减少二 次加压电能浪费现象 。改造后水 系统工艺流程及 设备 明细 分别见 图 2 表 2 、 。
由于各高炉不断扩容 大修 、 提高高炉冶炼强 度, 使高炉热负荷增加 , 循环水量增加 , 但泵房 内 的所有泵组均安装投用于2 世纪 7 年代 , 0 0 水泵老 化, 安全运行性能大大减弱且超 负荷运行 。高炉 常 压 及 高 压 供 水 循 环 量 由 原 来 约 10m ̄ 至 50 / h升 4 0m/, 00 。 只好将备用设备用于正常生产。致使水 h 泵 出 了故 障 也无 法 停水 、 机 离线 检 修维 护 , 成 停 形 恶性循环 。高炉 因动力系统故障休 风率增 高 , 严 重威胁高炉的安全稳定运行 , 影响企业的经济效益。