鹤煤(集团)公司关于六矿及瓦斯爆炸事故情况汇报

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鹤煤(集团)公司关于六矿“10·13”煤与瓦斯突出事故情况
汇报
二〇〇八年十月
鹤煤(集团)公司关于六矿
“10·13”煤与瓦斯突出事故情况
汇报
2008年10月13日22时41分,六矿21431综采工作面发生煤与瓦斯突出事故,突出煤量约400t,瓦斯量51583m3。

事故发生时,当班共有44人在该地区工作,经过公司和矿井积极组织救援,35人安全升井,9人遇难,截止14日10时59分,抢险救援工作全部结束。

事故发生后,河南省副省长史济春,省政府副秘书长赵瑞东,河南省煤炭工业管理局局长常建华、副局长王连海,河南省安全生产监督管理局局长张国辉,河南煤矿安全监察局副局长薛纯运,鹤壁市委书记郭迎光、市长丁巍、常务副市长刘卫华,河南煤矿安全监察局豫北分局局长史宗保、书记毋济州等省市领导亲临鹤煤六矿,指导抢险救援工作。

鹤煤集团董事长李永新、党委书记刘顺山、总经理苗河根等主要领导也在第一时间赶到六矿,成立抢险指挥部,启动事故应急救援预案,组织抢险救援。

目前,受伤和遇难矿工都得到及时救治和妥善安置,矿区形势稳定,善后工作正在积极有序进行。

一、矿井概况
(一)矿井概况
六矿于1958年建井,1964年3月投产,设计生产能力60万吨/年,1989年进行改扩建,改扩建后设计能力120万吨/年。

2006年矿井核定生产能力130万吨/年,井田南北走向长6.5公里,东西倾斜宽2.7公里,井田面积约为18平方公里。

矿井分南北东三翼开采,共三个生产水平,目前一水平已全部结束,主要采掘工作布置在二水平,三水平正在开拓延深,截止2008年9月13日,六矿二1煤回采储量尚存8200.3万吨。

目前矿井总人数4385人。

2007年实际完成煤炭产量128.8万吨;2008年1-9月份实际完成煤炭产量97.4万吨。

矿井为立井多水平上、下山开拓方式,采煤方法为走向长壁剥顶分层后放顶煤开采,回采工艺有炮采、综采、网下放顶煤;瓦斯等级为煤与瓦斯突出矿井,2007年8月份瓦斯鉴定矿井绝对瓦斯涌出量79.0m3/min,相对瓦斯涌出量36.96m3/t;煤层自燃倾向性等级为不易自燃,最短自燃发火期87天;煤尘具有爆炸危险性,爆炸指数为15.91%。

(二)工作面概况
21431工作面为六矿东翼二水平14采区上部第二个工作面,西北部边界为2142工作面,南部切眼位于6F5正断层北部20米处,下东部为未开采区。

21431工作面走向长度856m,倾斜长度为150m,面积:128400m2,上顺槽长856m,下顺槽长856m,顶分层设计采高2.2 m ,煤厚平均为8.65m,可采储量为362534吨。

24131工作面采用走向长壁综采沿顶分层采煤方法进行回采,顶板采用全部垮落法进行管理。

(三)工作面开采情况
该工作面从2001年7月份开始掘进至2007年5月份掘完,2008年1月26日开始回采,现在工作面已经回采555m(上顺槽580m,下顺槽530m),剩余320m。

(四)工作面瓦斯抽采情况
1.工作面瓦斯含量情况
预抽前,河南理工大学于2006年10月在三水平辅助回风巷距二横川30m位置测定21431工作面瓦斯含量为14.7m3/t,工作面瓦斯储量为2253.1万m3。

经预抽后,07年11月份由公司科研所测定了工作面瓦斯含量,在下顺槽距切眼80m位置、切眼距上顺槽25m、30m位置测定瓦斯含量分别为6.58 m3/t、5.69m3/t。

2.工作面瓦斯抽放情况
21431工作面分别采用了顺层钻孔、岩巷穿层钻孔预抽煤层瓦斯,并在回采过程中还采用了采空区上隅角埋管、高位顶板裂隙等抽放方法。

瓦斯抽放分为地面泵站(2BEC-52型2台)
带抽顺层钻孔抽放,井下移动泵带抽高位裂隙抽放(2BE1-353-1型1台)和采空区埋管(2BE1-303-0型2台)抽放。

本工作面顺层钻孔自2007年元月份开始在21431工作面上下顺槽施工,共1201个,长75608m。

穿层钻孔自2003年7月在三水平辅助回风巷上、下帮施工,共1070个,穿煤11540m,工作面自投产前总计施工钻孔87148m,吨煤钻孔工程量为0.057m/t。

工作面截止9月底累计抽出瓦斯量814.8万m3,工作面瓦斯抽采率42.98%。

二、事故经过
2008年10月13日22:41,采三队下顺槽运输机司机梁红旺向调度汇报,21431工作面无风。

调度立即落实地面东风井风机运行、瓦斯监控情况,证实地面风机运转正常、瓦斯监控显示为0,怀疑工作面或顺槽冒落堵塞,值班调度员当即通知了值班矿长、总工程师。

22:47,21431工作面下部人员自救全部撤到泵站新鲜风流处。

5分钟后,六矿领导及有关部门负责人到调度室集中,成立六矿抢险领导小组,并初步分析认为工作面发生了煤与瓦斯突出事故。

23:08,六矿立即向公司调度汇报,同时请求公司救护队紧急救援。

接到事故报告后,集团公司董事长、党委书记、总经理等领导及有关业务部室负责人迅速赶到六矿指挥事故抢险。

根据事故救援的进展情况,紧急启动救援应急预案,成立抢险救援指挥部,设事故救援、后勤保卫、情况通报三个组。

经落实,21431工作面采三队四点班下井42人,矿安检员、通风区瓦斯检查员各1人,该区域共有44人。

事故发生后,职工实施安全自救,成功升井33人,11人被困。

23:25公司救护队到达六矿并立即深入井下从上下顺槽同时向里搜索救援。

23:41左右,矿方人员在工作面上顺槽搜寻出1名遇难人员; 14日00:06,公司救护队在上顺槽及工作面上部又搜寻到3名遇难人员。

工作面切眼从上安全口向下第24家支架和下安全口向上第57架支架之间被突出的煤炭堵塞无法过人。

抢险救援指挥部根据现场情况,迅速安排井下抢险人员从工作面下顺槽进入下段开始清煤搜救遇险人员。

3:20,在工作面37号支架处人行道发现1名遇难人员。

07:59,在工作面采煤机下段成功救出两名矿工。

10:59,搜寻到剩余4名遇难人员。

至此,11名被困矿工中,2人获救,9人遇难。

搜寻遇险人员工作全部结束。

在井下救援工作紧张进行的同时,地面后勤、医疗救治、遇难家属的接待与安抚和稳定、保卫工作也有条不紊进行。

由公司工会主席和分管副总经理任组长,统一协调后勤保卫工作,目前,各项善后工作正在积极有序进行。

三、事故原因初步分析
21431工作面采取了顺层钻孔预抽、岩巷穿层钻孔预抽、采空区上隅角埋管、高位顶板裂隙四种抽放方法,钻孔覆盖全部工作面,无空白带。

根据测定报告,无论瓦斯压力、含量均符合要求,并且因为抽放充分,在回采过程中预测参数从未出现超标。

本次突出前工作面瓦斯监控显示0.7%,并无异常。

10月12日八点班,工作面突遇断层,该断层走向与下顺槽夹角42度,落差4米左右,在工作面中下部尖灭,向深部实体煤延伸。

初步分析,本次突出与该地质构造有关,断层导通深部煤层瓦斯应力,并在断层处出现应力叠加,割煤机割煤时产生振动,诱导断层深部实体煤与瓦斯突出。

四、事故教训及今后措施
1.10月14日上午11点30分,集团公司董事长李永新、总经理苗河根在六矿组织召开了安全紧急会议,各矿矿长、总工、安全副矿长及各业务部室主要责任人参加了会议,会议要求各矿深刻吸取事故教训,切实转变思想观念,采取果断措施,全面审视水、火、瓦斯、煤尘等措施,消除隐患,没有百分之百把握,严禁组织生产。

2.所有突出危险、突出威胁采掘工作面立即停产整顿,由公司安监局、通风部对工作面钻孔布置情况、预抽期、地质构造探测及采取措施情况等进行验收,合格后方可恢复生产。

3.加强构造探测工作。

有突出危险的采掘工作面探测钻孔超前距离不得少于15米,当发现有构造时,必须停止采掘活动,制定详细、针对性措施,确保消除突出危险后,方准生产。

4.加强预测预报和效果检验管理。

采煤工作面预测预报和效果检验指标必须同时检测瓦斯涌出初速度值q值(临界值为4.0L/min)和钻屑瓦斯解吸指标值△h2(临界值为30mm H2O)。

突出危险采掘工作面采取防突措施后进行效果检验,凡出现瓦斯涌出初速度指标q值大于6 L/min或连续2次防突措施作业循环中q值均在4-6L/min之间,停止作业24小时,效检指标不超方可恢复作业。

5.完善通风系统。

有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面出现相互堵口的,必须停止被堵工作面内一切工作;回风巷断面小,风速超限的,必须停止受影响的一切采掘活动,只有巷道扩修完毕,确保回风畅通后,采掘工作面方准恢复生产。

6.加强防突知识教育培训,提高防突管理水平。

突出矿井的井下工作人员,必须重新进行一次防治突出知识的培训,熟悉突出的预兆和防治突出的基本知识,经考试合格后,方准上岗。

附:21431工作面“10·13”煤与瓦斯突出事故图。

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