降低轻苯洗油消耗
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降低轻苯洗油消耗
摘要:本文通过对宣钢焦化厂轻苯生产中洗油单耗较高的的分析,讨论了影响洗油消耗的各种因素,探讨降低洗油消耗的措施,主要针对加强再生器操作、控制洗油质量,以及日常管理等方面提出改进。实践证明,改进后的方案合理,方法可行,洗油质量有所改善,轻苯洗油消耗显著降低,隐形效益可观。
关键词:洗油消耗洗油质量再生器操作
正文:
一、工艺及消耗现状
1煤气中苯的回收是根据有机相的相似相溶原理,利用洗油做溶剂,洗涤煤气中的苯族烃。在回收苯族烃过程中,主要是苯族烃在洗油中的吸收和解。宣钢焦化厂煤气净化系统也正是采用焦油洗油作为吸收剂,富油采用管式炉预热,循环洗油采用热富油再生,再生器所用蒸汽是经管式炉预热的过热蒸汽。
2 根据节约成本,降低能耗的要求,我们首先需要分析一下目前洗油单耗的现状,下面是4、5两月洗油的库存盘点,然后计算得出的消耗洗油量如下表:
4、5月份每周消耗洗油情况
由上表计算得知4、5月平均消耗洗油为:76.14kg/t轻苯。且变化浮动较大。
二、原因分析
1 再生器操作:我厂使用再生器是将从上脱苯塔的富油管路上,引出1%-2%的富油入再生器进行再生,在器内洗油被加热到一定的温度,使洗油中的不饱和化合物聚合,作为高沸点残渣排出,以保证循环洗油质量。再生器的操作直
接关系着轻苯回收效率和洗油消耗量。
(1)再生器进油量不稳定:对于再生器进油量的控制主要体现在阀门开度上,进油过多,再生效果不好,排渣过程也会造成洗油浪费;洗油太少则会造成洗油质量逐渐变坏,因此进油的量一定要控制在合理范围内。
(2)排渣操作控制不合理:一方面,排渣温度或高或低,都有可能造成残渣流动性变差,结块难以放出或者增加洗油消耗。再生器排渣操作一般情况下都是依靠岗位人员自身经验,蒸汽压力低时,不利排渣。而若不及时排渣,既影响了洗油质量,又增大了洗油耗量。另一方面,排渣次数越多洗油的损失就越大,车间原有的排渣管理制度不够合理规范,造成了一些不必要的浪费。
2 洗油质量:含水量、270℃前馏出量变化等都会导致洗油消耗量过大。第
一、按国标规定,洗油允许含1%的水分,1%以下水分的高低,不会对洗油消耗起到很大影响,但含水超过此标准时,极易在一定条件下形成乳化洗油,在生产过程中,高水分洗油将导致一定时间内管式炉油温上不去,化产品收率下降,洗油消耗量增加,此外还有可能使富油管道和脱苯塔压力骤增影响到正常生产;第二、我国焦油洗油质量指标中规定,300度前馏出量不小于90%,由于洗油中270-300度之间多属苊、芴、氧芴等组分,它们熔点高,吸收能力最差;而240-270度之间馏分,则多为甲基萘、二甲基萘、联苯等组分,他们熔点低,吸收能力强,热稳定性好,因而,270度前馏出量大的洗油,洗油消耗必然相对较小,反之,则洗油消耗相对较大。
3 日常管理:众所周知,轻苯回收工段工序复杂,工艺参数较多,操控难度相对较大,日常操作的一个最重要的原则就是稳定。所以这个稳定除了平时人员操作的稳,还包括自控环节各参数调节的稳,以及生产秩序的稳,因此不管是哪个环节出现问题,都会直接影响到轻苯收率,造成不必要的洗油浪费。如再生器进油量,自动调节效果不够稳定,总是会随着脱苯塔也为调节的参数而发生上下大幅度的变化,调阅趋势查看发现,进油量会在1.4~2.2(m³/h)范围内上下波动,这样就给再生器操作带来了不稳定因素,进而影响洗油消耗。从生产秩序上来讲,区域内用低压电也多次出现过闪停现象,蒸汽供给压力波动大等等一些意外因素,这些不稳定因素造成轻苯回收效率低的同时,相对就造成了洗油消耗的增加。
三、定策实施
针对以上出现的问题,我们积极寻找对策并予以实施。
1 再生器操作:①根据洗油流量及洗油槽液位计算出合理的进油数量,确定再生进油量为富油量的1—2%;②随循环洗油量的变化及时调整参数,循环洗油量变化较大时及时调整过热蒸汽量及过热蒸汽温度、富油预热温度等,避免洗油中轻质组分在脱苯塔内上移,造成洗油质量变坏,造成不必要的浪费;③改进再生器排渣温度,由于再生气排渣温度不可过高或过低,进过生产实践的经验总结,设定排渣温度为240℃~270℃之间;④制定合理的排渣制度:每周两次通知化验
员化验洗油质量,根据化验质量及时调整排渣时间及次数。
2 洗油质量:①加强管式炉的管理和维护,保富油温度、过热蒸汽温度达到工艺要求;②对于新洗油更是要严格把关。除了做好与相关单位的沟通,更要修订车间内部管理规定,从化验质量抽查、数量监督、员职责划分、使用监察等一些方面进行进一步完善。
3 日常管理:①提高工艺参数的自动化管理水平,这里的提高是指更加精准的调节。鼓励自控人员反复摸索,不断实践,将各个调节参数都能运行的更加稳定。②加强与各动力提供的相关单位的联系,加强生产管理方面的经济考核。
四、实施效果
以上三大方面的措施投入实施之后,轻苯洗油单耗有了明显的变化,下边是9、11两月洗油的库存盘点,然后计算得出的消耗洗油量如下表:
由上表计算得知9、10月平均消耗洗油为:69.92kg/t轻苯,且波动较为平稳。洗油消耗跟原来相比整整下降了6.22kg/t轻苯,这不仅降低了成本,节约了能源,更是创造了隐形效益。
五、结语
本次降低洗油消耗的措施成功实施后,系统稳定性增强,工艺调节精度更高,洗油质量也到显著改善。它不仅有效的降低了原料消耗,同时也稳定了生产,使产品质量得到了提高。
参考文献:
(1)何建平,李辉主编《化学产品回收技术》。冶金工业出版社,2006。
(2)高改华《煤化工》总第191期,2005年8月。