汽车弯臂锻造工艺改进
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上半月出版
Casting·Forging·Welding[会"属铸锻焊技术
磊2热处理 铸造过程孛铁水鹣讫学成分眷波动对。铸管
中就可能出现臼日与反白口组织。铸管中存在少 量自口与反白口组织时,可以通过退火进行消除。 为确定最佳的退火温度秘保瀑时阚,分别在不同 温度翱不两保漱条件下,对存在自爨与反白髓缀 缀的铸管迸行退伙处瑗,试验参数觅表l。
(3)终锻霹形成的飞边,l、,成形力小,终锻设 备由1600t摩擦压力机改为100m摩擦厩力机. 模具承受的打击力小,模具寿命寿命提高。
工艺的改进还带来了附加的效益。一方面,由 予坯料下料长度的减小。缩短了中频加热对间,提 高了生产效率,节约了电能;勇一方面,设备吨位的 减小,也减低了能耗,实现了节能减排的社会效益。
3结语
汽车弯臂形状不太复杂。一直延续着传统工艺 生产。本文通过对原有工艺的改进,得到了很好的 效果。不仅提高了材辑利用率、模具寿命.降低了生 产成本,还实现了节能减排的社会效益。强锻件生 产申还有很多类似的产品。起到举一反三的效果。
参考文献:
【1】夏巨谌.中国模具王程大襄.第5卷fM】.北京:电子工韭出版 社.2007.
(3)在铸管中存在少量自口与反白1:I组织时。 可以通过退火进行消除。消除铸态组织中囱霸与 反自西缀织的邋火温度为900℃,傈澈时阕应在 20min发骞。
参考文献:
瑟】爨文华·铸羧发装络薅嘲·就寨:糗藏工整窭黢往,’懿1·
嘲张伯嘲+离心铸造f碉·北京:机城正她出版社,20嘛暇
汽车弯臂锻造工艺改进
Improvement of Forge Craft for Automotive Curved Arm
溺汪大年.塑性戚形原理湖.北京:规棱工业i}{鞭社。19S最
【3】万胜狄-魍性成形朦理【M】·北京:机械工业出版社,1994·田
144
万方数据
Hot Wo越ng Technolo鲥2009,V01.38,No.5
衅曼擎=l。34必阜一=13.8肛壁掣血卸.037
‰
。靠
k
式中:a为金属流人头部的繁重系数;JB为金属沿
轴向流动豹繁重系数;爱为杆都斜率;‰、缸为
计算毛坯的最大、最小直径;如、以为计算毛坯的 乎均直径、拐点壹径;毛、毛为计算毛坯豹长度、杆 部长度。
由文献【l】霹知,该零件锻造的工步应为:拨 长、开式滚挤、弯曲、终锻。根据生产厂家的现有条 俘,将源有工艺改为:下料(下辩尺寸为姐5mlrl× 30ram)一中频加热一辊锻机制坯一63m摩擦压
变到35mm×21姗。原生产工艺为:下料(下料尺
妖精日辫:2008.10-24 撵凑麓套:薅来斌(1970-),舞,安簸无:鸯入,王翟籁,羔程硬圭燮;
墩话:13505692392;E-mail:ewl8761@sin&com
寸为审.45mmx460mm,质量5.74罐)一加热一 1600t摩擦压力机预弯一1600t摩擦压力机终锻 成形一热轫逡一热校蔗。根搬锻辞图耱瑷裔王艺 设计的终锻模具如图2所示。成形时,为镲证A 截瑟金属充满,必然造藏C截面懿金属浪费,阕 时还增加了终锻型腔金属流动最,导致终锻测腔 磨损加剧丽降低模具寿命。在缴产中,锻造成形后 飞边量达2.2 kg,原材料利用率仅为58%。模舆材 料鸯5c揪戮埝爨雩,终锻型腔觞平均攘具寿命为 2000件象右。
关键词:汽率弯臀;锻造成形;工艺改进
枣霉分类曝:TG316.3
文献标识鹤:B
文黛编鼍:1001-3814(2009)05-0143-02
1汽车弯臂的原有工艺
图l所示为某轻卡汽车弯臀的锻件图。锻件 璇薰3.36kg,材辩为40Cr,截面形状踟圆形和矩 形组成,圆形酶最大蛊径为45mm。娥小直径鸯 32mm,在弯曲送的矩形截面由38minx25nlm渐
《热加工工艺》2009书第38誊第5期
143
万方数据
金属铸锻焊技寒gcag曲g·F蜘细g·Weldmg
极矶200士I
4 Kk≥1遵30昌—。‰
2哪年3月
匿l汽车弯臀的锻件豳
图2汽车弯臂的终锻模具图
2工艺改进
分析图l所示的锻件图。在长度方向t。截面 看似比较均匀,但实质上最大嚣截露与最小矩形 面的面积之比为2.16。其中:
妒5mmx380mm,每件材料的下科量减小Ikg,材
料利用率提疼到70%。 改进后,由于增加了辊挤工步.同样的模具结
构,同样的模具材料和热处理工艺.每副模具的平 均寿命达到5960件,是改进前的三倍。其原因是:
(1)材料在辊挤时金属得以重新分配,减少了 金属在终锻型腔的流动:
(2)下料坯料尺寸减小。在终锻时形成的飞边 小,减少了金震向飞速流动。按照塑性成形规 律渊,金属在流向飞边时温度低,飞边桥部厚度 小,流动阻力急割增大。此时是摸具产生磨损憨主 要时段,最终造成模具寿命低。
表1铸管的退火工芑参数
痔弩 邋灾瀑痊/℃ 缳滋霹麓/min 自曩冬爱鑫秘筑绠娃理效蘩
1
800
lO
2
800
lS
3
8∞
20
4
850
10
5
850
Βιβλιοθήκη Baidu15
6
850
20
7
900
lO
鼍
900
lS
9
900
20
戈碉照变化 秃鞠簸变亿 无磺簸变诧 少最分解 少饿分解 少鬣分鳃
减爹 基本消失
消失
根据试验可知,铸管在900℃的温度下保温
肖来斌1。陈文琳2 (1.舍肥茂誊锻掺窍隈公霉,受敷套鹩230031;2。合黯羔建失学毒雩耱耪掌岛工程学貌I。安徽令犯230009)
摘要:以轻卡汽枣弯臂零佟为对象,分析了其原有锻造成形工艺;掇摄金属塑性流动遴论鞍设计方法,改进
7努稽零季掌簸造成形纛芑;经避爽黢涯麓,竣进君豹芏艺举纹撵褰了耪瓣簿j藤率、搂箕寿命。酶褥7垒产蕊奉,逐 起到了节能减排的社会效益。
20min研以有效消除白日与反囱日组织。这是医
势自强与反自强组织巾的渗碳体呈针状或块状。
蹴较粗大。只有在较高的退火灏度下才能分薅菇
铁素俸和石爨。
3结论
(1)在中小口径离心球铁铸管的生产过程中. 逶过严格控剃铁水的化学成分,霉有效防止岛瑟 与反白秘组织的产生。
(2)碳、硅、锰和硫鳓含爨对白誓每反囊滔组 织的影响较大,所以应严格控制。铁水的碳当量应 控制在4.35%~4。45%,硅赓量分数应控铡在 0。8%~l。2%,锰质量分数虚控制在0.4%以下.硫 覆量分数痘控镧在0。02%泼下。
力规预弯一1000t罐擦压力机终锻成形一热切边 一热校正。其中采用两道辊挤制坯。延伸坯料,使 辊锻制坯同锻件截殛基本~致。
改进后的终锻模与改进前相同.工艺改进前 后所形成的飞边如图3所示。改进前的飞边分布
【”改进前
㈣改进后
图3改进前后飞边对比
不均匀,飞边大、厚,改进后飞边明显减小。工艺改
进后下料尺专由原来斟5mm×460锄减小为
Casting·Forging·Welding[会"属铸锻焊技术
磊2热处理 铸造过程孛铁水鹣讫学成分眷波动对。铸管
中就可能出现臼日与反白口组织。铸管中存在少 量自口与反白口组织时,可以通过退火进行消除。 为确定最佳的退火温度秘保瀑时阚,分别在不同 温度翱不两保漱条件下,对存在自爨与反白髓缀 缀的铸管迸行退伙处瑗,试验参数觅表l。
(3)终锻霹形成的飞边,l、,成形力小,终锻设 备由1600t摩擦压力机改为100m摩擦厩力机. 模具承受的打击力小,模具寿命寿命提高。
工艺的改进还带来了附加的效益。一方面,由 予坯料下料长度的减小。缩短了中频加热对间,提 高了生产效率,节约了电能;勇一方面,设备吨位的 减小,也减低了能耗,实现了节能减排的社会效益。
3结语
汽车弯臂形状不太复杂。一直延续着传统工艺 生产。本文通过对原有工艺的改进,得到了很好的 效果。不仅提高了材辑利用率、模具寿命.降低了生 产成本,还实现了节能减排的社会效益。强锻件生 产申还有很多类似的产品。起到举一反三的效果。
参考文献:
【1】夏巨谌.中国模具王程大襄.第5卷fM】.北京:电子工韭出版 社.2007.
(3)在铸管中存在少量自口与反白1:I组织时。 可以通过退火进行消除。消除铸态组织中囱霸与 反自西缀织的邋火温度为900℃,傈澈时阕应在 20min发骞。
参考文献:
瑟】爨文华·铸羧发装络薅嘲·就寨:糗藏工整窭黢往,’懿1·
嘲张伯嘲+离心铸造f碉·北京:机城正她出版社,20嘛暇
汽车弯臂锻造工艺改进
Improvement of Forge Craft for Automotive Curved Arm
溺汪大年.塑性戚形原理湖.北京:规棱工业i}{鞭社。19S最
【3】万胜狄-魍性成形朦理【M】·北京:机械工业出版社,1994·田
144
万方数据
Hot Wo越ng Technolo鲥2009,V01.38,No.5
衅曼擎=l。34必阜一=13.8肛壁掣血卸.037
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式中:a为金属流人头部的繁重系数;JB为金属沿
轴向流动豹繁重系数;爱为杆都斜率;‰、缸为
计算毛坯的最大、最小直径;如、以为计算毛坯的 乎均直径、拐点壹径;毛、毛为计算毛坯豹长度、杆 部长度。
由文献【l】霹知,该零件锻造的工步应为:拨 长、开式滚挤、弯曲、终锻。根据生产厂家的现有条 俘,将源有工艺改为:下料(下辩尺寸为姐5mlrl× 30ram)一中频加热一辊锻机制坯一63m摩擦压
变到35mm×21姗。原生产工艺为:下料(下料尺
妖精日辫:2008.10-24 撵凑麓套:薅来斌(1970-),舞,安簸无:鸯入,王翟籁,羔程硬圭燮;
墩话:13505692392;E-mail:ewl8761@sin&com
寸为审.45mmx460mm,质量5.74罐)一加热一 1600t摩擦压力机预弯一1600t摩擦压力机终锻 成形一热轫逡一热校蔗。根搬锻辞图耱瑷裔王艺 设计的终锻模具如图2所示。成形时,为镲证A 截瑟金属充满,必然造藏C截面懿金属浪费,阕 时还增加了终锻型腔金属流动最,导致终锻测腔 磨损加剧丽降低模具寿命。在缴产中,锻造成形后 飞边量达2.2 kg,原材料利用率仅为58%。模舆材 料鸯5c揪戮埝爨雩,终锻型腔觞平均攘具寿命为 2000件象右。
关键词:汽率弯臀;锻造成形;工艺改进
枣霉分类曝:TG316.3
文献标识鹤:B
文黛编鼍:1001-3814(2009)05-0143-02
1汽车弯臂的原有工艺
图l所示为某轻卡汽车弯臀的锻件图。锻件 璇薰3.36kg,材辩为40Cr,截面形状踟圆形和矩 形组成,圆形酶最大蛊径为45mm。娥小直径鸯 32mm,在弯曲送的矩形截面由38minx25nlm渐
《热加工工艺》2009书第38誊第5期
143
万方数据
金属铸锻焊技寒gcag曲g·F蜘细g·Weldmg
极矶200士I
4 Kk≥1遵30昌—。‰
2哪年3月
匿l汽车弯臀的锻件豳
图2汽车弯臂的终锻模具图
2工艺改进
分析图l所示的锻件图。在长度方向t。截面 看似比较均匀,但实质上最大嚣截露与最小矩形 面的面积之比为2.16。其中:
妒5mmx380mm,每件材料的下科量减小Ikg,材
料利用率提疼到70%。 改进后,由于增加了辊挤工步.同样的模具结
构,同样的模具材料和热处理工艺.每副模具的平 均寿命达到5960件,是改进前的三倍。其原因是:
(1)材料在辊挤时金属得以重新分配,减少了 金属在终锻型腔的流动:
(2)下料坯料尺寸减小。在终锻时形成的飞边 小,减少了金震向飞速流动。按照塑性成形规 律渊,金属在流向飞边时温度低,飞边桥部厚度 小,流动阻力急割增大。此时是摸具产生磨损憨主 要时段,最终造成模具寿命低。
表1铸管的退火工芑参数
痔弩 邋灾瀑痊/℃ 缳滋霹麓/min 自曩冬爱鑫秘筑绠娃理效蘩
1
800
lO
2
800
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Βιβλιοθήκη Baidu15
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戈碉照变化 秃鞠簸变亿 无磺簸变诧 少最分解 少饿分解 少鬣分鳃
减爹 基本消失
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根据试验可知,铸管在900℃的温度下保温
肖来斌1。陈文琳2 (1.舍肥茂誊锻掺窍隈公霉,受敷套鹩230031;2。合黯羔建失学毒雩耱耪掌岛工程学貌I。安徽令犯230009)
摘要:以轻卡汽枣弯臂零佟为对象,分析了其原有锻造成形工艺;掇摄金属塑性流动遴论鞍设计方法,改进
7努稽零季掌簸造成形纛芑;经避爽黢涯麓,竣进君豹芏艺举纹撵褰了耪瓣簿j藤率、搂箕寿命。酶褥7垒产蕊奉,逐 起到了节能减排的社会效益。
20min研以有效消除白日与反囱日组织。这是医
势自强与反自强组织巾的渗碳体呈针状或块状。
蹴较粗大。只有在较高的退火灏度下才能分薅菇
铁素俸和石爨。
3结论
(1)在中小口径离心球铁铸管的生产过程中. 逶过严格控剃铁水的化学成分,霉有效防止岛瑟 与反白秘组织的产生。
(2)碳、硅、锰和硫鳓含爨对白誓每反囊滔组 织的影响较大,所以应严格控制。铁水的碳当量应 控制在4.35%~4。45%,硅赓量分数应控铡在 0。8%~l。2%,锰质量分数虚控制在0.4%以下.硫 覆量分数痘控镧在0。02%泼下。
力规预弯一1000t罐擦压力机终锻成形一热切边 一热校正。其中采用两道辊挤制坯。延伸坯料,使 辊锻制坯同锻件截殛基本~致。
改进后的终锻模与改进前相同.工艺改进前 后所形成的飞边如图3所示。改进前的飞边分布
【”改进前
㈣改进后
图3改进前后飞边对比
不均匀,飞边大、厚,改进后飞边明显减小。工艺改
进后下料尺专由原来斟5mm×460锄减小为