水电站技术供水总管方案

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公用辅助设备技术供水总管整体更新

改造方案

根据公司领导的决策,针对技术供水总管出现多处渗水而影响机组安全稳定运行的现象,拟对其进行更新改造,方案如下:

一、供水系统简介

技术供水系统约2000年安装完毕,主要布置在▽88.3层,水源在3#机进水闸门外的▽87.7层,原理是经水泵加压、滤水器过滤送至4#机厂房侧墙外▽104米高层的技术供水池汇集,再通过技术供水总管分流到各机组的主轴密封、厂区排水泵(润滑)、渗漏排水泵(润滑)以及卫生用水,提供低压、不间断水源。

二、改造原因

技术供水总管实地测量总长51161mm,自2008年起至今累积出现由里向外锈蚀而产生的渗漏共20个点位,设备保障部均暂时采用打卡子进行抱箍处理。分析其规律这种现象还有扩大趋势,这对机组的安全运行是不利的,严重时机组无法投入运行,经领导及技术专责讨论研究:目前潇湘河道正处连续高温、干旱时期,每天只有一台机组的十几个小时的水情流量,且主要更换所需材料已准备好,条件已具备,决定现在就对技术供水总管进行整体改造。

三、实施方案:

(一)、工作任务:技术供水总管整体更新改造、技术供水池清理。(二)、计划时间:2天——3天。

(三)、组织措施:

1、安检、验收:唐耀宏李一平李聪潘朝辉唐晓剑

2、材料采购:严艳平

3、人员安排:

第一组:刘文宇(工作负责人)、刘学江(专业焊接)、邓建波、熊少平、何国衡、唐耀宏、张方庆(电气配合);

第二组:王文初(工作负责人)、黄国光、周卫光(专业焊接)、张志华、唐耀宏、肖功明(电气配合)。

(四)、安全措施:

1、改造期间,3台机组至少有两台处停机状态;

2、两台技术供水泵电源拉开,保险取出,并挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;

3、技术供水池液位信号及主、备用启停保护退出;

4、严密关闭201

5、210、220、240、201

6、201

7、201

8、2019阀门,并分别挂“禁止操作,有人工作”标示牌;

5、打开技术供水池总排水阀2014,并排尽水池里的水;

6、工作时切勿接触和碰撞4Mpa、2.5Mpa、0.7Mpa气管道系统,保证气系统及压力管道的绝对安全;

7、当下游水位低于尾水管出水平台时,可打开排污阀2013、2023以排尽管道内积水。

(五)、技术措施:

为保证3#机组平时的正常开停及运行,须对其主轴密封提供不间断水源,具体措施如下:

1、制作DN50法兰接头2个;

2、解开230蝴蝶阀的进水端,换上一个自制DN50法兰接头;

3、解开2036蝴蝶阀的出水端,换上另一个自制DN50法兰接头;

4、用一根Dg50中压软管(约6米长),将2个新装的DN50法兰接头相连接即可。

(六)、工具、材料准备:

1、优质Dg100镀锌钢管共54米

2、Dg50镀锌钢管共6米

3、DN100焊接法兰16块

4、M16×70六角螺栓 50套

5、橡胶密封垫&2mm、&3mm 各2平方米

6、Dg100法兰伸缩节 1个

7、蓝色油漆 4Gg

8、氧气、乙炔设备 1套

9、200A直流焊机 1台

10、¢3.2、¢2.5电焊条各2包

11、角向打磨机 1台

12、其它常用工具少许

(钢卷尺、角尺、平锉、圆锉、梅花扳手、松锈灵、机油枪、剪刀、石划笔、油性记号笔、圆规等)

(七)、处理内容:

技术供水总管全长共51161mm,分6节、尺寸不等,面对设备从左

至右尺寸分别为:第一节9236mm、第二节17030mm、第三节15506mm、第四节4200mm、第五节3256mm、第六节1940mm。

1、工作之前,现地按照具体尺寸进行钢管及法兰焊接;

2、确认管道内积水已排尽;

3、工作时确保气系统及压力管道的绝对安全;

4、将原管道按顺序进行拆解、切割,并记下尺寸、方位、角度;

5、按顺序取下一节就焊接、配制并装复一节,严格控制尺寸、方位、角度,依次逐步推进;

6、更换完毕进行水渗漏试验,并全面检查应无渗漏;

7、按设备要求喷刷蓝色油漆。

辅机小组

2010年8月22日

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