脱硫系统技改小结

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小氮肥
第3 8卷
第1 2期
21 0 0年 1 2月
脱 硫 系统 技 改 小 结
王 军 力
( 河北石 家庄 滹 沱河化 肥有 限 责任公 司 004 ) 50 1 河北 石 家庄滹 沱河 化肥 有 限责任 公 司脱硫 系 统 先后采 用 栲 胶 脱 硫 和 “ 8 ” 列 脱 硫 剂 , 在 88 系 存
6 2 冷却 塔 .
9 再生泵 . 1. 3 硫沫罐
1. 1 贫液槽 1. 5 熔硫釜
l. 液 泵 8制
l. 2 脱硫泵 l. 6 沉淀槽
冷排上水管部分管道结垢和冷排管腐蚀 。为解决 此 问题 , 只能 大量 补 一 次水 、 排 循 环 水 , 面对 外 在
环保 压力 的 同时增加 了大循环 水药 剂 的投放 量 。 ( ) 硫 塔 填 料 使 用 半 年 左 右 之 后 , 压 差 2脱 其 由2 0k a 至 8 0 P 以上 , 得 不 停 车 清 洗 填 . P 升 . ka 不
( ) 向层装 填 催 化 剂 5 1t高度 偏 低 。轴 2轴 . , 向层 与第 1 向层 之 间 的菱 形 分布器 气体 分布 不 径
均匀 , 出现 偏 流 , 成 第 1 向层 平 面温 差 大 , 造 径 最 高 达 2 C。 0q
( 稿 日期 收 2 1 -83 ) 0 00 -1
29 .。塔顶 副 线气量 最 多可加 至 2 0 h 00 0m / 。
4 存 在 的 问题
( ) 壁保 护气 出塔 管线 与 塔 底 主线 上 的 近 1塔
力 ≤1 P , 阶段 提 压 , 次 提 压 10M a 氨 5M a 分 每 . P ,
冷 温度 ≤ 一5℃ 。
3 G C型 l 0 m合成塔运行情 况 0m 5
G C型 150m 0 m合 成塔 投运 后 , 运行 平 稳 ,
调节 手段灵 活 , 高 1 氨 达 4 0 t最 高 小 时 产 最 3产 3 ,
氨达 1 。合 成 塔压 力 2 . 3 . a使 氢 氮 8t 8 5— 0 3MP ,
气 中 ( ) 6 % ~6 % ; 氮 比控 制 在 2 8~ H: 为 0 4 氢 .
催 化剂 还原 末 期 , 同时 将 4层 催 化 剂 温 度 提 至 4 0 c 以 上 , 轴 向层 下 部 催 化 剂 温 度 达 到 8 【 = 且 5 0o 控 制水汽 质量 浓度 连续 4h< . 1。 0 C, 02 T 。 I 轻 负荷 生产 阶段 , 化 剂层 热 点 温 度 控 制 在 催 (5 4 0±5 o 循 环 气 中 ( 2 在 6 % ~7 % , )C, H) 5 0 压
药剂 , 决 了大循 环 水水 质 不 稳 而 造成 循 环 水 管 解 结垢 和压 缩冷 排管腐 蚀 的问题 。 ( ) 原来 空气 压送 硫 沫 间 隙式 硫 回收 改 为 2将
硫 沫泵连 续供料 式硫 回收 , 改善 硫沫 浮选 , 降低脱 硫液 中悬 浮硫 含 量 间加 1 q2 9m 副线 , 大再 条 b 1 m 加 生 阶段 脱 硫液 循 环 量 。将 原 1S - 0 H9型再 生 泵改 为 20 -5型 , 生 压 力 由 原 0 3 a提 高 至 5 S6 再 . 2MP 0 5 a使 喷 射 器 抽 气 量 大 幅 增 加 , 加 了进 .5MP , 增 氧量 , 再生 效率 达到 了 7 % 以上 。通 过 以上 技术 0
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、 氮肥
第3 8卷
第1 2期
21 00年 1 2月
塔 填料存 在 “ 区” 干 而进 一 步造 成 气 、 偏 流 , 液 在 气、 液分 界处 析 出 的硫 因不 能及 时被 脱 硫 液带 走 而 慢慢 沉积 形成硫 堵 。
() 3 随着 煤 炭 市 场 的 变 化 , 硫 无 烟 煤 供 应 低
1 焦油过 滤器 .
52脱硫塔 .
2 罗茨机 . 1. 0 再生槽 1. 4 硫沫槽
1 . 液槽 7制
31 . 冷却塔
7 静 电除 焦 器 .
41 . 脱硫塔
8 富 液 槽 .
() 1 由于脱 硫 系统 和 压缩 系 统 共 用 1套 循 环 水, 使脱 硫 系统 的一 些 化 学 成分 大量 带 人 大 循 环 水, 造成 大循 环水指 标严 重超 标 , 一度造 成压 缩机
此次 还原 理论 出水量 1 8 g 实际 出水 量 39 6 k , 1 0 g 为理论 出水量 的 9 % 。 30 6k , 3
路阀用于循环气 量不足时调 节人塔主线气体 温 度 , 此近 路 阀打开 后 , 成塔 出 口温度 却迅 速 下 但 合 降, 造成 后 部设 备 与 管线 由 于温 差 变 化 大 而 出现 泄 漏现 象 。此 近路 阀现在 已基 本停 止使 用 。
驴 痧 驴 痧 护 驴 驴 驴 、 c
图 1 技 改前 脱 硫 工 艺流 程
料 。经 多 次 分 析 和摸 索 发 现其 原 因是 : 硫 浮选 ①
不 好 , 硫 液 悬 浮 硫 质 量 浓 度 高 达 17gm , 脱 . / 在 脱 硫液 循环 过程 中逐 渐 在 填 料 中沉 积形 成 硫 堵 ;
② 脱硫 塔布 液不 均 , 甚至 出现偏 流 现象 , 造成脱 硫
还原 主 期 压力 控 制 在 9 0 M a 水 汽 质量 浓 度 控 . P ,
制在 2 0g i . /n 以下 。
压 缩机 出 口压力 降低 1~ a 减轻 了压 缩机 的 2MP , 运 转负 荷 。新鲜气 中 ( 为 7 % ~ 4 , 环 H) 0 7% 循
以下问题 : ①循环水水质不稳 ; 因硫堵造成脱硫 ② 系统阻力大 ; ③脱硫系统负荷高时 , H s含量不易 控 制 , 至 因超指标 而 减量 生产 ; 甚 ④在 罗茨 机跳 闸
或 外线 突然停 电时撞坏 罗茨 机转 子 。
1 存 在 问题 的原 因分 析
技 改前脱 硫工 艺 流程见 图 1 。
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