杭钢3号高炉停炉实践
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证供 应正 常 。
1 停炉前 的主要准备工作
本 次停 炉 采用 炉顶 打 水 空 料 线 ( 降料 面 ) 炉 停 法 , 了安 全 , 面 降 至 风 口中 心 线 0 5 以 上 部 为 料 .m 位 , 根据 实 际情 况合 理控 制 。 并
1停 炉 前几 天 高炉 在 炉 况 正 常 的情 况下 适 当 ) 发展边 缘 , 减少炉 墙粘 结 ,5日2 1 3点 开始 装料 制 度
改造 以及 热风管 道 的耐火 材料 重新 砌 筑 , 改造 后 高 炉有 效 容 积 为 7 0m , 1 风 口, 5 3设 6个 不设 渣 口, 风 口以上不砌 筑耐 火砖 , 而是 进 行耐 火 材料 喷涂 。采
35月 1 日 8 0 ) 5 :0—1 :5分 高 炉 检 修 一 次 . 83 ,
22 月 一 0 年2 第 期 1
含
Байду номын сангаас
3 3
杭 钢 3号 高炉 停 炉 实践
朱 安静
( 州钢 铁 集 团公 司炼铁 厂 杭 州 30 2 ) 杭 10 2
摘
要 : 钢 3号 高 炉(9 3 于 2 1 杭 47m ) 00年 5月 1 7日停 炉 中修 改造 ,停 炉采 用炉 顶打 水 空料 线 ( 降料 面) 炉法, 停 并进 行残铁 排放 。 经过周 密的 准备 , 全 、 利地 做好 了降料 面、 炉和 放 残铁 等 安 顺 停
各项 工作 , 本文 总结 了这 次安全 快速停 炉 、 残铁 的过程 及相 关经验 。 放
关键 词 : 高炉 ; 空料线 ; 炉 ; 残铁 停 放 根据情 况洗 炉一 次 , 以减少 炉 缸堆 积 。停 炉前 三 天
U 丹 舌 I J
逐步 提高 铁 口角度 。
杭 州钢 铁集 团公 司炼 铁 厂 3号 高 炉 于 20 02年 1 月建 成投 产 , 1 设计 有 效 容积 47 3 9m 。于 2 1 00年 5 月1 7日停 炉 中修 改 造 , 代 炉 龄 产 铁 量 为 92t 一 86/ m 。本次 改造 高炉 主体框 架不 变 , 3 仅进 行 高炉 本 体
用软水 密 闭循 环冷 却 系统 , 中 1 其 —5层 为 光 面 冷 却壁 , —1 为全 覆盖冷 却壁 。 6 4层
4 停炉降料面前检查炉体各部位冷却器 , ) 凡有
漏水 的应 分 别 进 行更 换 或堵 死 。 降料 面 前 对 冷 却 水 的过滤 器作一 次 清洗 , 保供 水正 常 。 确 5降料 面期 间 , 、 、 、 、 ) 水 电 风 汽 氧各 系 统均 要 保
开炉顶煤气放散 , 停止回收煤气。 煤气成分见表 2 。 表 2 煤 气成 分 变化表 %
1 6
置在炉腰 附 近 ; 点过 后 , 拐 由于料 层 变薄 , 口焦 炭 风
{ !
1 0 8
燃烧变 成的 c 2上升途 中被 C还原 成 C o, O的反 应减 弱 , 煤气 c 2 故 o 含量逐 渐 回升 , 料面 降至 风 口附近达 1% ~1% 。本次停 炉煤 气 中 c 2 5 8 0 含量 的变 化 曲线
,全 l }
22 月 一 0 年2 第 期 1
量保 持 较 大 的风 量 , 以使 水 汽保 持 在较 高 的位 置 , 减少爆 震现 象 出现 。本次 降料面 前期 采用 全 风 , 随 着料 面的 降低 和 炉顶温度 的升高 , 据炉 顶温 度 的 根 受控情 况 , 当减少 风量 。 1 适 7日 1 开始 风量 维 持 点 在 10 3mn 右 , 80m/ i左 炉顶 温度 稳定在 30 5 ℃左 右 。 本 次降料 面 ,炉顶 温 度通 过 喷水 、 温 和 风量 风
2 降料 面过程
为 了改善 渣铁 的流动 性 ,5日 3 开始 每批 料 1 点
由 c 拍
0拍 O
f 0 2 : 2 4
改为 c
:
加入 20公 斤 的蛇 纹 石 。 1 0 6日 1 :0开 始 炉 料 的 53
焦炭 负荷 由 2 5 调为 2 2 1 :0炉 料 的焦炭负 荷 .下 .,8 3 由 2 2 调 为 1 8 炉料 二元 碱 度为 0 7左 右 , 加 .下 ., . 并
组 。停炉 料情 况见 表 1 。
表 1 停 炉料 情 况表
1 6日 1:0 9 3 开始降料面 ,13 2 :0料线 降至 7 , m 休风人工插入喷水管。2 : 复风后开始打水空料 15 0
线 降料 面。 打水 空料 线 降料 面应 在 条 件 允 许 的情 况 下 尽
3 4
主要是 割 除残铁 口的炉皮 , 烧 掉 1 1 1 冷 并 区 层 号
却壁 的对 应 部分 , 断炉 底 水 冷管 , 切 以便 插 入 残 铁 沟 。排除 各项设 备 隐患 , 正 各仪 表 , 校 清扫 各平 台 、 走梯 , 保持 照 明正常 。在 四个取 样 孑安 装 炉喉 喷 水 L 管 , 接上 高压 水源 待用 。将 炉顶 煤气 压 力取 样 管 并 接出, 以便 取 样 。检 查 炉 顶 放 散 阀 、 尘 器 切 断 阀 除 及其 钢丝 绳 , 工 作安全 可靠 。 确保
2 。适 当减少 喷煤 量 , 炉相应 减轻 焦 炭 高
负荷 , 保持 充沛 的炉温 和合 适 的碱 度 。停 炉前 一 天 停止 富氧 , 并可靠 切 断富氧 管道 。 2 停炉前 一 周 , ) 根据 情 况 停 加 钒 钛 矿 , 炉 前 停
入停 炉料 , 炉料为 三批 正常 料带 一 批净 焦 共 2个 停
等措施 进 行 控 制 。炉 顶 温 度 严 格 控 制 在 3 0C~ 0 ̄
40C 由专人每 1 分钟记录一次。炉顶喷水 由专 5 ̄, O
人控制 , 并记 录调 节情况 。 1 2 :0煤 气 取样 分 析 结 果 显 示 氢 气 含 量 6日 35 为 62 % 、 .7 氧气含量为 04 , .% 为安全起 见 , 1 7日03 :0
1 停炉前 的主要准备工作
本 次停 炉 采用 炉顶 打 水 空 料 线 ( 降料 面 ) 炉 停 法 , 了安 全 , 面 降 至 风 口中 心 线 0 5 以 上 部 为 料 .m 位 , 根据 实 际情 况合 理控 制 。 并
1停 炉 前几 天 高炉 在 炉 况 正 常 的情 况下 适 当 ) 发展边 缘 , 减少炉 墙粘 结 ,5日2 1 3点 开始 装料 制 度
改造 以及 热风管 道 的耐火 材料 重新 砌 筑 , 改造 后 高 炉有 效 容 积 为 7 0m , 1 风 口, 5 3设 6个 不设 渣 口, 风 口以上不砌 筑耐 火砖 , 而是 进 行耐 火 材料 喷涂 。采
35月 1 日 8 0 ) 5 :0—1 :5分 高 炉 检 修 一 次 . 83 ,
22 月 一 0 年2 第 期 1
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杭 钢 3号 高炉 停 炉 实践
朱 安静
( 州钢 铁 集 团公 司炼铁 厂 杭 州 30 2 ) 杭 10 2
摘
要 : 钢 3号 高 炉(9 3 于 2 1 杭 47m ) 00年 5月 1 7日停 炉 中修 改造 ,停 炉采 用炉 顶打 水 空料 线 ( 降料 面) 炉法, 停 并进 行残铁 排放 。 经过周 密的 准备 , 全 、 利地 做好 了降料 面、 炉和 放 残铁 等 安 顺 停
各项 工作 , 本文 总结 了这 次安全 快速停 炉 、 残铁 的过程 及相 关经验 。 放
关键 词 : 高炉 ; 空料线 ; 炉 ; 残铁 停 放 根据情 况洗 炉一 次 , 以减少 炉 缸堆 积 。停 炉前 三 天
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逐步 提高 铁 口角度 。
杭 州钢 铁集 团公 司炼 铁 厂 3号 高 炉 于 20 02年 1 月建 成投 产 , 1 设计 有 效 容积 47 3 9m 。于 2 1 00年 5 月1 7日停 炉 中修 改 造 , 代 炉 龄 产 铁 量 为 92t 一 86/ m 。本次 改造 高炉 主体框 架不 变 , 3 仅进 行 高炉 本 体
用软水 密 闭循 环冷 却 系统 , 中 1 其 —5层 为 光 面 冷 却壁 , —1 为全 覆盖冷 却壁 。 6 4层
4 停炉降料面前检查炉体各部位冷却器 , ) 凡有
漏水 的应 分 别 进 行更 换 或堵 死 。 降料 面 前 对 冷 却 水 的过滤 器作一 次 清洗 , 保供 水正 常 。 确 5降料 面期 间 , 、 、 、 、 ) 水 电 风 汽 氧各 系 统均 要 保
开炉顶煤气放散 , 停止回收煤气。 煤气成分见表 2 。 表 2 煤 气成 分 变化表 %
1 6
置在炉腰 附 近 ; 点过 后 , 拐 由于料 层 变薄 , 口焦 炭 风
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燃烧变 成的 c 2上升途 中被 C还原 成 C o, O的反 应减 弱 , 煤气 c 2 故 o 含量逐 渐 回升 , 料面 降至 风 口附近达 1% ~1% 。本次停 炉煤 气 中 c 2 5 8 0 含量 的变 化 曲线
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22 月 一 0 年2 第 期 1
量保 持 较 大 的风 量 , 以使 水 汽保 持 在较 高 的位 置 , 减少爆 震现 象 出现 。本次 降料面 前期 采用 全 风 , 随 着料 面的 降低 和 炉顶温度 的升高 , 据炉 顶温 度 的 根 受控情 况 , 当减少 风量 。 1 适 7日 1 开始 风量 维 持 点 在 10 3mn 右 , 80m/ i左 炉顶 温度 稳定在 30 5 ℃左 右 。 本 次降料 面 ,炉顶 温 度通 过 喷水 、 温 和 风量 风
2 降料 面过程
为 了改善 渣铁 的流动 性 ,5日 3 开始 每批 料 1 点
由 c 拍
0拍 O
f 0 2 : 2 4
改为 c
:
加入 20公 斤 的蛇 纹 石 。 1 0 6日 1 :0开 始 炉 料 的 53
焦炭 负荷 由 2 5 调为 2 2 1 :0炉 料 的焦炭负 荷 .下 .,8 3 由 2 2 调 为 1 8 炉料 二元 碱 度为 0 7左 右 , 加 .下 ., . 并
组 。停炉 料情 况见 表 1 。
表 1 停 炉料 情 况表
1 6日 1:0 9 3 开始降料面 ,13 2 :0料线 降至 7 , m 休风人工插入喷水管。2 : 复风后开始打水空料 15 0
线 降料 面。 打水 空料 线 降料 面应 在 条 件 允 许 的情 况 下 尽
3 4
主要是 割 除残铁 口的炉皮 , 烧 掉 1 1 1 冷 并 区 层 号
却壁 的对 应 部分 , 断炉 底 水 冷管 , 切 以便 插 入 残 铁 沟 。排除 各项设 备 隐患 , 正 各仪 表 , 校 清扫 各平 台 、 走梯 , 保持 照 明正常 。在 四个取 样 孑安 装 炉喉 喷 水 L 管 , 接上 高压 水源 待用 。将 炉顶 煤气 压 力取 样 管 并 接出, 以便 取 样 。检 查 炉 顶 放 散 阀 、 尘 器 切 断 阀 除 及其 钢丝 绳 , 工 作安全 可靠 。 确保
2 。适 当减少 喷煤 量 , 炉相应 减轻 焦 炭 高
负荷 , 保持 充沛 的炉温 和合 适 的碱 度 。停 炉前 一 天 停止 富氧 , 并可靠 切 断富氧 管道 。 2 停炉前 一 周 , ) 根据 情 况 停 加 钒 钛 矿 , 炉 前 停
入停 炉料 , 炉料为 三批 正常 料带 一 批净 焦 共 2个 停
等措施 进 行 控 制 。炉 顶 温 度 严 格 控 制 在 3 0C~ 0 ̄
40C 由专人每 1 分钟记录一次。炉顶喷水 由专 5 ̄, O
人控制 , 并记 录调 节情况 。 1 2 :0煤 气 取样 分 析 结 果 显 示 氢 气 含 量 6日 35 为 62 % 、 .7 氧气含量为 04 , .% 为安全起 见 , 1 7日03 :0