影响废碱液氧化效果的因素分析
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石 油 化 工 (;2<=>?;8@>5A 2;>?B=A=CD
!&&& 年第 !4 卷
影响废碱液氧化效果的因素分析
毕 军 刚
(齐鲁石油化工股份公司 烯烃厂, 山东 淄博 !""#$$)
[摘要]采用空气缓慢氧化处理乙烯装置废碱液中的硫化钠, 使之生成可溶性的硫酸盐, 从而可排入污水处理系统处 理。在压力 #%& ’()、 温度 $$" * 、 停留时间约 $& + 的条件下, 氧化后废碱液中硫化钠的质量分数可降至 ",& - $& . # 以 下, 混合器是决定氧化效果的重要因素。 [关键词]废碱; 氧化; 影响因素 [文章编号]$&&& . /$## (!&&&) $& . &%%0 . &1 [中图分类号] 23 !&4 [文献标识码] 5
乙烯生产装置中, 烃类原料在高温下裂解产生 裂解气, 裂解气在碱洗塔内脱除其中的二氧化碳、 硫 化氢等酸性气体, 从而使碱洗塔塔釜排出的废碱液 中含有严重影响环境的硫化物。该废碱液中硫化物 质量分数高达 #6 7 06 , 排放时发出难闻的气味, 在排往污水处理厂之前必须进行预处理。 目前乙烯装置处理废碱液的有效方法是空气氧 化, 这种方法可把硫化物氧化成可溶性硫代硫酸盐、 亚硫酸盐和硫酸盐, 处理后的废水可排至污水处理 系统。齐鲁石油化工股份公司 (简称齐鲁) 的 &,#" 89 : ) 乙烯装置扩建时新安装了一套废碱液氧化系 统, 采用的是湿气氧化技术。由于废碱液氧化系统
*"
提高温度可以加快反应速率, 提高氧化程度; 同时温
[!] 度还可影响氧气的溶解度。资料表明 , 当温度在
氧气在废碱液中的溶解度最低, 然后随温 "%% 2 时, 度的升高溶解度增加, 在 .-/<" 2 时达到最大值。 因此, 提高反应温度对废碱液氧化有利。 系统压力决定了氧气分压, 氧气的溶解度也受 氧气分压的影响, 氧气分压是系统压力和气相氧气 浓度的函数。因此在给定的系统温度下通过提高系 统压力或提高气相氧气浓度就可以增加氧气分压。 氧气分压的提高必然会提高氧气从气相向液相传递 的速率, 促进硫化物的氧化反应。因此, 废碱液氧化 应在较高压力下进行。 反应器设计入口温度为 ""% 2 , 反应器压力为 由于提高温度、 压力对反应有利, 故控制反 /-% ’56, 应器入口温度在 ""1 0 "!% 2 、 压力在 /-% 0 1%% ’56 为宜。 !"! 停留时间 由于废碱液氧化是一个缓慢的化学反应, 因此 废碱液的停留时间决定了其氧化效果。停留时间越 长, 氧化效果越好, 特别是在低温条件下足够的停留 时间是必需的。当设备选定之后, 废碱液进料量决
用空气中的分子氧作为氧化剂, 在一定的温度和压 力下进行缓慢氧化反应。 废 碱液氧化系统流程示意图如图 $ 所示。 废碱
图$
废碱液氧化系统工艺流程
液首先进入汽提塔, 从塔底通入甲烷气将废碱液中 的烃类物质汽提出来, 然后进入废碱贮罐。来自废 碱贮罐的废碱液由高压进料泵加压, 经换热器预热 后与空气在线混合, 最后经混合器充分混合, 进入反 应器。反应器入口温度通过注入蒸汽来调整。废碱 液在反应器中必须具有充分的停留时间, 以确保氧 化反应进行彻底。由于氧化反应是放热反应, 设计
从表 " 可见, 主要工艺参数基本按设计值控制, 废碱液流量稍高于设计值, 但反应器温升较低, 设计 温升 .% 2 , 而实际温升 ; 1 2 , 说明硫化物氧化不 彻底。这从图 ! 也可以看出, 自开车以来, 硫化钠质 量分数最低为 "<%/ = "%
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, 最高达 ! = "%
*!
, 平均值
约为 /<4 = "% 。这表明, 废碱液氧化系统运行状 况很差, 没有达到设计要求。
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影响废碱液氧化的因素及其对策
氧化反应机理 废碱液中的硫化钠和空气中的氧发生的氧化反
应可用下式表示
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图!
氧化后硫化钠含量折线图
定了停留时间, 增加进料量, 停留时间将缩短; 反之, 停留时间将延长。正常情况下废碱液流量不易太 大, 一般控制在 $%% 0 "%%% ’( & ), 停留时间在 "% ) 以 上为宜。 !"% 空气与废碱液的混合状况 当工艺条件确定后, 废碱液氧化程度还取决于 空气与废碱液的混合状况。空气和废碱液接触越充 分, 反应效果越好。其混合状况取决于混合器的构 造, 一个好的混合器能够使两者充分混合, 提高传质 效率, 为硫化物的充分氧化提供保证。 设计上提供的混合器, 效果尚可, 但容易堵塞, 改装填料虽然解决了易堵的问题, 但混合效果明显 变差。混合器混合效果差是导致废碱液氧化效果差 的重要原因, 因此提高混合器的混合效果, 是解决废 碱液氧化效果差的主要途径。 !"& 空气流量 为保证硫化物能够完全被氧化, 必须提供过量 的氧气即空气。保证空气过量的方式有两种: 一是
系统工艺操作参数 位号 +,-#. +,-#1 3,-#4 5,-#/ 37-#. — — 设计值 "!!/ !#1 ""% /-% "/% — .% 操作值 "!%% 0 !%%% 表坏 ""% /.% ""1 0 "!% " : %/ 0 !%% ;1
反应器压力 & ’56 反应器出口温度 & 2 产物中 86! 9 质量分数 & "% * / 反应器温升 & 2
[ 参 考 文 献 ]
+
优化后废碱液氧化系统运行状况
按第 , 节中的对策对工艺进行优化, 并投用了
新混合器, 氧化后硫化钠含量见图 ,。 从图 , 可以看出, 废碱液的氧化效果得到了明
[.] 吉林化学工业公司设计院, 化工部中国寰球化学工程公司 1 化 工工艺算图 [$] 化学工业出版社, 1 北京: .23. 1 [0] 邵仲妮 1 国外炼油和石化技术手册 [ 4] 1 科石化信息咨询公司 等联合出版, .22# 1
第 "% 期
毕军刚: 影响废碱液氧化效果的因素分析
・ --- ・
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优化前废碱液氧化系统运行状况
齐鲁乙烯装置废碱液氧化系统于 "##$ 年 "% 月
钠, 然后亚硫酸钠、 硫代硫酸钠进一步和氧气反应生
["] 。 成硫酸钠, 所有反应均为放热反应
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反应温度和压力 温度是影响废碱液发生氧化反应的首要因素,
建成, 同年 "" 月开车投入运行。由于设备、 仪表等 方面存在诸多问题, 虽进行了多次改造, 但氧化效果 一直较差, 达不到环保及排污要求。废碱液氧化系 统操作数据见表 "。开车以来氧化反应后废碱液中 硫化钠含量见图 !。
表" 项目名称 废碱液流量 & ’( ・ )*" 空气流量 & ’( ・ ) 反应器入口温度 & 2
中利用出口物料预热反应器入口物料, 使热量得到 回收利用。 氧化后的废碱液经物料换热器换热和水冷却器 冷却后, 进入输送罐。合格后的污水去污水处理厂。
[收稿日期]$444 . $& . $/。 [作者简介]毕军刚 ($404 . ) , 男, 山东省荣城市人, 大学, 工程师, 电 话 &"11 . %"!$!&0。
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硫化钠先和氧气反应生成亚硫酸钠、 硫代硫酸
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石 油 化 工 %NQU54VN$L4WF QN4VX5F5YZ
0!!! 年第 02 卷
高流速, 短停留时间; 二是低流速, 长停留时间。这 主要取决于空气流量控制阀的开度大小。另外空气 压力也是影响空气流量的关键因素, 装置裂解炉烧 焦, 常使空气压力不足。 实际操作表明, 空气流量要适当, 空气流量过 大, 空气夹带废碱液量较大, 废碱液停留时间缩短, 传质效果变差, 不利于氧化反应进行; 空气流量小 时, 空气与废碱液的停留时间长, 接触充分, 传质效 果较好, 有利于氧化反应进行, 但不宜保证足够过剩 的空气。经验表明, 当空气压力在 !"# $%& 时, 空气 流量控制阀一般控制在 ’!( ) #*( 为宜。同时, 采 用空气压缩机以解决空气压力不足的问题。 !"# 废碱液中的烃 废碱液中烃类物质含量高, 也是造成氧化效果 差的因素之一。由于碱液中的少量烃类物质能降低 氧化速率, 阻止硫化物的氧化反应, 因此必须在氧化 前尽可能地将废碱液中的烃类物质除去。 造成废碱液中汽油含量较高的主要原因是新压 缩区废碱液预处理工艺设计不合理, 烃类物质萃取 效果差, 现在已经完成了其技术改造。改造后, 废碱 液中含烃量基本降低为零。
设计及仪表缺陷多, 该系统投用后出现了一系列问 题, 虽然经过技术改造, 系统已能够开车运行, 但氧 化效果差, 硫化钠含量达不到排污及环保要求。本 文就影响废碱液氧化反应的因素进行分析和探讨, 提出了适合装置操作的工艺条件, 基本达到了废程
废碱液湿气氧化是一种汽 . 液相氧化工艺, 采
图, 优化后的硫化钠氧化结果折线图
显改善, 氧化后硫化钠质量分数由 +"’ - .! / , 降低 到 *"! - .! / + 以下, 基本上达到了排污要求。
*
结论
通过对齐鲁乙烯装置中废碱液氧化效果影响因
素的分析, 提出了优化该工艺的方案。 (.)提高反应温度和压力, 废碱液氧化反应速 率加快。 (0)必须维持适当的空气流量, 才能保证废碱 液氧化效果。 (,)混合器对废碱液氧化效果有较大的影响。
石 油 化 工 (;2<=>?;8@>5A 2;>?B=A=CD
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影响废碱液氧化效果的因素分析
毕 军 刚
(齐鲁石油化工股份公司 烯烃厂, 山东 淄博 !""#$$)
[摘要]采用空气缓慢氧化处理乙烯装置废碱液中的硫化钠, 使之生成可溶性的硫酸盐, 从而可排入污水处理系统处 理。在压力 #%& ’()、 温度 $$" * 、 停留时间约 $& + 的条件下, 氧化后废碱液中硫化钠的质量分数可降至 ",& - $& . # 以 下, 混合器是决定氧化效果的重要因素。 [关键词]废碱; 氧化; 影响因素 [文章编号]$&&& . /$## (!&&&) $& . &%%0 . &1 [中图分类号] 23 !&4 [文献标识码] 5
乙烯生产装置中, 烃类原料在高温下裂解产生 裂解气, 裂解气在碱洗塔内脱除其中的二氧化碳、 硫 化氢等酸性气体, 从而使碱洗塔塔釜排出的废碱液 中含有严重影响环境的硫化物。该废碱液中硫化物 质量分数高达 #6 7 06 , 排放时发出难闻的气味, 在排往污水处理厂之前必须进行预处理。 目前乙烯装置处理废碱液的有效方法是空气氧 化, 这种方法可把硫化物氧化成可溶性硫代硫酸盐、 亚硫酸盐和硫酸盐, 处理后的废水可排至污水处理 系统。齐鲁石油化工股份公司 (简称齐鲁) 的 &,#" 89 : ) 乙烯装置扩建时新安装了一套废碱液氧化系 统, 采用的是湿气氧化技术。由于废碱液氧化系统
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提高温度可以加快反应速率, 提高氧化程度; 同时温
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氧气在废碱液中的溶解度最低, 然后随温 "%% 2 时, 度的升高溶解度增加, 在 .-/<" 2 时达到最大值。 因此, 提高反应温度对废碱液氧化有利。 系统压力决定了氧气分压, 氧气的溶解度也受 氧气分压的影响, 氧气分压是系统压力和气相氧气 浓度的函数。因此在给定的系统温度下通过提高系 统压力或提高气相氧气浓度就可以增加氧气分压。 氧气分压的提高必然会提高氧气从气相向液相传递 的速率, 促进硫化物的氧化反应。因此, 废碱液氧化 应在较高压力下进行。 反应器设计入口温度为 ""% 2 , 反应器压力为 由于提高温度、 压力对反应有利, 故控制反 /-% ’56, 应器入口温度在 ""1 0 "!% 2 、 压力在 /-% 0 1%% ’56 为宜。 !"! 停留时间 由于废碱液氧化是一个缓慢的化学反应, 因此 废碱液的停留时间决定了其氧化效果。停留时间越 长, 氧化效果越好, 特别是在低温条件下足够的停留 时间是必需的。当设备选定之后, 废碱液进料量决
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系统工艺操作参数 位号 +,-#. +,-#1 3,-#4 5,-#/ 37-#. — — 设计值 "!!/ !#1 ""% /-% "/% — .% 操作值 "!%% 0 !%%% 表坏 ""% /.% ""1 0 "!% " : %/ 0 !%% ;1
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高流速, 短停留时间; 二是低流速, 长停留时间。这 主要取决于空气流量控制阀的开度大小。另外空气 压力也是影响空气流量的关键因素, 装置裂解炉烧 焦, 常使空气压力不足。 实际操作表明, 空气流量要适当, 空气流量过 大, 空气夹带废碱液量较大, 废碱液停留时间缩短, 传质效果变差, 不利于氧化反应进行; 空气流量小 时, 空气与废碱液的停留时间长, 接触充分, 传质效 果较好, 有利于氧化反应进行, 但不宜保证足够过剩 的空气。经验表明, 当空气压力在 !"# $%& 时, 空气 流量控制阀一般控制在 ’!( ) #*( 为宜。同时, 采 用空气压缩机以解决空气压力不足的问题。 !"# 废碱液中的烃 废碱液中烃类物质含量高, 也是造成氧化效果 差的因素之一。由于碱液中的少量烃类物质能降低 氧化速率, 阻止硫化物的氧化反应, 因此必须在氧化 前尽可能地将废碱液中的烃类物质除去。 造成废碱液中汽油含量较高的主要原因是新压 缩区废碱液预处理工艺设计不合理, 烃类物质萃取 效果差, 现在已经完成了其技术改造。改造后, 废碱 液中含烃量基本降低为零。
设计及仪表缺陷多, 该系统投用后出现了一系列问 题, 虽然经过技术改造, 系统已能够开车运行, 但氧 化效果差, 硫化钠含量达不到排污及环保要求。本 文就影响废碱液氧化反应的因素进行分析和探讨, 提出了适合装置操作的工艺条件, 基本达到了废程
废碱液湿气氧化是一种汽 . 液相氧化工艺, 采
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