水泥窑AQC余热锅炉爆管的处理

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运行参数
1600 5 0 45 2 8. 31 35 8 1. 64 4
有余 热 锅炉爆 管 现象 ,现 将其 爆管 情况 及处 理措 施 加 以介 绍 ,以供 参考 。 1爆 管现 象 1 号AQ 为 立式 布 置 ,余 热 废气 自上 而下 依 次 C 流经 一组 过热 器 、一组 蒸 发器 、两 组省煤 器 后进 入
参数名称
锅 炉 废 气 流 量 ( m ) N / h 锅 炉 人 口废 气 温 度 ( ) ℃ 锅 炉 口废 气 温 度 ( ) ℃ 锅炉主蒸汽温度 ( ) ℃ 锅 炉 蒸 发 量 (/ t h)
设计参数
1800 3 0 40 0 9- 02 39 5 1_ 32 4
窑 时间对 锅炉 进行 检修 ,在 对锅 炉进 风 口的导流板
检查 时发现 ,导流板磨损严重 ( ),大部分导 图1
流板 出现磨 穿 或磨 断 隋况 ,同时检查 发现 过热 器受 热面 管束 靠近 炉墙 位置 上两 排管 道 中有 四根螺 旋鳍
量 ,同时由于生料配料及窑烧成工艺原因 ,窑头余 热废 气 中飞砂 大 ,流 速高 ,对 流经设 备 的磨损 大 。 ( 2)锅 炉 的废 气 入 口管 道 自北 向南 进 入 锅 炉 } ; :
表 6 清 洗 预 膜 时 间安 排
化 学 清洗
1~ 2d
置换
1~ 2 d
预 膜
2~ 3 d
置 换
l~2 d
系 统 的清洗 与 预膜 进 行 论 述 ,对 于水 泥 厂45 MW .
和 6Mw系统 亦 可 采用 同样 的方法 。在 采用 药 剂 种
清洗 预膜 时 间安排 见表 6 。 5 结束语
表 1 号AQ 锅 炉 运 行 参源自文库数 1 C
1 6MW纯 低 温余 热发 电机组 ,其 中300t 生产 线 0 d / 配 套建 设 的A C 热锅 炉 为立式 自然循 环 汽包 炉 , Q余
型号 为 Q 1 84 0 1 . — . 3 9 c 3 /0 — 32 07 5 ,锅 炉 自2 0 年9 4 / 08 月投 入 运行 以来 运行稳 定 。但 在后 来 的检修 中发 现
表5不同浊度水质挂片的腐蚀率和外观
浊度 ( / 蚀率 ( /) mgL)腐 mm a
32 . 2 4 4 8 6 4 O0 .9 O1 . 0 01 .2 O1 .1
挂 片 外 观
色 晕 明 显
色晕 明 显 ,挂 片 上沉 积 物 多 色 晕 明 显 ,挂 片 上 沉积 物 多 色 晕 明 显 ,挂 片 t 沉 积 物 多
表 5 。
表 4 不 同p H水 质 挂 片 的腐 蚀 率 和 外 观
p 水 温 H 50 常 温 . 60 常 温 . 70 常 温 . 腐 蚀 率 (' / nm a) l 01 .7 01 .2 01 .1 挂 片外 观 色 晕 不 明显 ,试 件 清 洁 色 晕 清 晰 ,表 而 清 洁 色 晕 较 明显 ,有 沉 积 物
引起 的爆 管 。
( 1
的原 因之 一 。
3爆 管处 理
( 1)锅 炉 人 口的导流 板 原设 计 为上 下 两层 ,
错列 布置 。经过 原设计 单位 的测算 和论 证 ,对 上排
破损 的导流板全部更换 ,下排原 1 0mm X22 5mm 0 2 平板 改 为宽 1 0m 1 m的 圆弧 ,开 口向上 ( 18 材 0管
爆破 处进 行 取 样 检查 发 现 管壁 厚 度不 足 lmm,在 2 m 段 上 出现4~8 0c 管 个针 眼状 破 口 ,管 子未 发现
增 加 两排 防磨 假管 道 。
( 收稿 H期 :2 1— 8 0 0 0 0 — 9)
变粗鼓包 情况 ,分析 认为 系典 型磨 损 导致管 壁变薄
的导 流布风 板几乎 全部 出现严 重磨损 。导 流板破 坏 以后 ,射流偏 斜加 剧 ,导 致南侧 过热 器受热 面管 束
出现不 同程度 的磨损 ( 图3 )。
C、D 两根炉 管 ( 图2)的爆 破 。这两 根管 道 的漏 见
点 明显 与前跟 管子漏 点相 对应 ,对漏 点附 近测量 未 发 现管 壁磨损 变薄现 象 。 ( 4)锅 炉进 风 温 度 长期 超 过 设 计 温度 ( 0~ 2 3 0℃ ),蒸 发 量 超设 计 2 %左 右 ,也是 导 致爆 管 0
2 1 年 第1 01 期
No 1 . 2 1 0 1
新 世 纪水 泥导报
Ce e tGui orNe Ep h m n def w oc 余热崖电
中图 分 类 号 :T 1 M6 7
文 献 标 识 码 :B
文章 编 号 :10 —4 32 1)l0 4 —2 0 80 7 (0 O 一0 90 1
图 1磨 损 的导 流 板
轴 向破开使用 ),错列 布置 ;新安 装 的导流板增 大 了系 统风 阻 ,能够 更好 地改善 均风效 果减 少风流 偏 斜 。 同时距 原 挡 板5 0mm高沿 炉墙 新 增 护板 ,降 0 低 靠 近炉墙位 置管 束 的磨 损 。
( ’ 2)受 现 场实 际 情况 限制 ,无 法 更换 爆 破 的
响 ,从而 找 出减 缓飞砂 料生 成 的措 施 ,降低 飞砂料
对受 热面 的磨损 冲刷 ,同时提高熟 料 的冷却效 果 ,
避免 出现窑 头锅 炉废气 超温 的情况 。
( 2)研 究 改 进 沉 降 室 的 结 构 ,提 高 沉 降 效
果。
( 3)利 用 停 窑时 间 检查 锅 炉 废气 人 口导 流板
会 发电
的上 部 ,由于惯性 必然 出现南 部风量 大 ,从导 流布
风板 的实 际磨损状 况也 可 以看 到这一 点 ,南侧部 分
( 3)A、B两 根 炉 管 爆 管 后 未 及 时 发 现 和 处 理 ,喷 出的蒸 汽 冲刷周 围 的管 子 ,受 冲刷 管束 因受
交变应 力作用 受损 爆管 ,形成 恶性循 环 ,最终导 致

厂 r

清洗效 果 检测 :碳『 腐蚀速率 ≤3 / m ・ ), 钢 ( h g
不 锈钢 和铜 <0 / m h . g ( - )。 5 预 膜 效 果 检 验 : 目测 ,碳钢表 面有均 匀的七彩 膜 ;试膜液检测 ,膜对滴液反应色变时间差大于1 0s 。 循 环 水不 同p 值 和 浊度 对 预膜 效 果 的影 响 见表4 H 、
水泥窑AQC 余热锅炉爆管的处理
刘 宾
中国联合 水泥集团有限公司南阳分公 司 ,4 4 5 720
我公 司3 0 0t + 0 d 产 线 配 套建 设 有 0 / 6 0 0t 生 d /
片管 爆 管 漏水 ,四根 管道 的漏 点位 置 如 图2 所示 , 在纵 向分 布上 基本 在一 个平 面上 。检 查对 比给水量 与蒸发 量差 值 略有 升高 。
年7 3E恢复 正常运 行 。 月2 t
4 改进及 预 防措 施
(1)从 窑 内熟 料 形 成 的 物 理 、化 学 作 用 人 手 ,分析 寻找 飞砂料 形成 的原 因 ,如原 料性 能 以及
图21 号锅 炉 过 热 器 层
窑 内煅烧 过程 中熟料 在各带 的停 留时 问和温度 ,尤 其是 最高 温度烧 成带 的停 留时 间和温度 对结粒 的影
的磨损 状况 ,重点 检查 炯道直 吹位 置 的磨 损情 况 , 及 时 更换 受 损 的导 流 板 ,避 免 出 现风 量 的过 度 偏
图3 磨 损 的 过 热 器 受 热 面 管
析 ;同时磨 损情况 也可 以考虑 在过热 器受 热面 上面
的磨 损爆破 。对 这 两根管 道 ( 8mmX35m 中3 . m)
窑头 袋 收尘器 ,具 体运 行参 数见 表 1 。 锅炉 投 运 以来 由于 风量 、风 温远 超设 计 数据 , 锅 炉一 直 过 负荷 运 行 。2 1 年 7 1 0 0 月 0日我们 利 用停
2原 因分 析
( )该 炉设计 的废气 流量 为 1 8 0 N / , 1 . ×1 m 3 h 实 测 风 量 为 15 .6×1 N h 0 m / ,风 量 远 大 于设 计 风
类 和用量 上 可根据 冷 却设 备材 质及 系统 保有水 量 进
行调 节 。 ( 收稿 日 期:2 1一0 2 ) 00 1—2
4 9
本 文 是 针 对水 泥厂 9MW余 热 发 电循 环 冷却 水
2 1 年 第1 01 期
N . 2 1 o1 0 1
刘宾 :水泥窑A C Q 余热锅炉爆管的处理
为避免 炉墙位 置形 成烟 气走廊 ,在炉墙 上靠 近
受热 面管束位 置焊 接有挡 板 ,而挡板 的存 在又加 剧
了靠墙 炉管 的磨 损 ,最终 导致 A、B 炉管 ( 图2) 见
I余热废气
四根管 道 ,将 这 四根 炉管 与上 下联箱 连接处 割开 , 连 接管 加盲板 焊死 ,退 出该 四根管道 的使用 。 ( ’ 锅 炉 的 承压 部 件 进 行整 体 12 倍 工作 3)对 .5 压 力 的水 压试 验 ,经 检查无 泄 露现象 。锅 炉于2 1 00
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