车间对标管理方案

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对标管理方案

为确保标杆管理工作取得实效,进一步推进我车间对标管理工作的开展,建立涵盖生产全过程的对标指标体系,提高生产管理水平, 降低生产成本,根据《“质量效益年”暨标杆管理(2012-2015年)实施方案》要求,我车间决定开展对标管理工作,现提出实施方案如下:

一、活动目标:以建设“令人尊敬的创新型国际能源化工企业”为目标,由少到多,由主及次,逐渐递进。

认真学习对标管理基本知识,以行业对标为主,辅以内部对标和竞争性对标。在条件成熟时采用一般性对标。首先,选择内部对标指标以设计值和历史最好水平作为对标基准;其次,将区域内炼油厂的平均和先进水平作为竞争对标基准;再次,以全国炼油厂先进水平为基准。

二、总体要求:对照先进、查错纠弊、持续改善、不断超越。

1、对标管理工作是标准化、精细化管理工作的深入推进,是推动标准提升的有效手段,要充分运用标准化载体来推动对标工作。

2、通过寻标、建标、对标、达标,找准存在的差距,分析原因, 借鉴同行业同类型企业的成功经验与做法,制定措施, 全面揭示与先进水平的差距和目标, 促进流程的规范

和效率,找到流程的关键控制节点,增强自我改善的压力和不断超越的动力,不断优化各项指标。

3、通过召开专题会议、交流研讨等形式,进一步完善内部管理制度和考核办法,将责任落实到各个班组和岗位,实现层层有指标,人人有目标的对标链条,看到业务流程上、管理上的差距和薄弱环节,挖掘隐藏在指标背后的本质原因,对存在问题进行分析研究,及时制定措施,解决存在的问题,使我车间指标不断得到提升。定期检验工作成果,不断纠偏与总结,营造“我要对标”的良好氛围。

4、建立对标管理工作长效机制,认真总结对标管理的经验,不断完善对标管理制度,特别是要完善激励约束机制,将对标管理融入预算、业绩、薪酬三位一体的考核机制。

三、对标指标现状及存在问题分析

根据炼化公司及我厂统一安排,以同行业先进企业为标杆,制定目标,我车间选取的对标指标主要包括轻质油收率、炼油损失、检修周期及装置能耗四个方面内容。

1 、轻质油收率

(1)现状分析

2009年、2010年及2011年轻质油年平均收率分别为46.86%、46.03%、46.71%虽然收率保持平稳趋势,2012年由于生产方案发生变化,最高生产0#柴油,故轻质油收率定为46%,距离46.20%还有一定差距。

(2)存在问题分析

①原油性质的变化影响轻质油收率的提高。现阶段随着原油日益短缺,性质日益恶化,轻质油收率也逐渐下降,主要表现在原油密度增大(由原先0.810kg/m3左右增大到现阶段0.850 kg/m3左右)及含水率(现阶段原油含水率基本在1%以上)的增大。

②生产方案制约轻质油收率的提高。由于柴油中硫含量高,一直降不下来,最高生产0#柴油,与生产+5#柴油相比,收率能下降1~2个百分点。

③车间努力实现“两年一修”或“三年一修”,这样检修周期长,塔内浮渣沉积多、结垢严重,不利于轻质油收率的提高。

④计量仪表影响轻质油收率。统计做报表计算轻质油收率时,与车间质量流量计相比,每月石脑油大约减300来吨,柴油减几十到100来吨,而原油却增加几千吨,这样就使得轻质油收率有所下降,大约下降0.3个百分点。

2、炼油损失

(1)现状分析

2009年、2010年及2011年损失年平均率分别为0.70%、0.86%、0.98%,成逐渐上升趋势,距离0.70%还有一定困难

(2)存在问题分析

①原油性质的变化影响损失率的降低。现阶段由于原油

性质日益恶化,含水率逐渐增大,故炼油损失也有所提高。

②计量仪表影响损失率的降低。统计做报表时,与车间质量流量计相比,每月石脑油大约减300来吨,柴油减几十到100来吨,而原油却增加几千吨,这样就使得炼油损失率有所提高。

3、检修周期

(1)现状分析

2003年至2011年,我车间装置一直保持一年一修的状态,历史运行天数最长为384天(2009年-2010年),2011年5月23日开工至今已运行507天,按照现状可以完成目标值690天。

(2)存在问题分析

①部分管线腐蚀减薄严重。其中拔头油四路进口管线最薄处4.6mm(原厚7.1mm),E-101、E-102至空冷油气管线最薄处为8.7mm(原厚19mm),二级电脱盐罐原油进口管线最薄4.8mm(原厚7.1mm)。

②部分塔盘腐蚀减薄严重。自2003年开车至今,只对分馏塔塔内1至7层塔盘进行过更换,其他塔盘均未更换过(原计划于2012年大修对塔盘进行更换,但是由于装置长周期运行,未能实施),最薄处为1.6mm(原厚4.0mm)。

③部分机泵不能满足生产需要。电脱盐注水泵P-114/AB 电机长期发热,超负荷运行,需更换大功率电机;常顶脱水

泵P-112/AB扬程偏低,无法满足生产需要,需更换大扬程泵。

④部分设备本体与管线连接处焊缝发生泄漏。巡回检查时不易发现,发现后在线堵漏难度大。

⑤操作工对装置存在的薄弱环节重视程度不够,巡回检查不到位,缓解薄弱环节操作有待进一步提高。

4、装置能耗

(1)现状分析

2009年、2010年及2011年能耗平均分别为9.09 kg标油/吨、9.94 kg标油/吨和8.74 kg标油/吨,虽然能耗呈下降趋势,但是由于原油加工量等不稳定因素存在,距离目标值9.5 kg标油/吨还需继续努力。

(2)存在问题分析

①原油加工量(5200t/d)一直处于低负荷状况,但是各类能源消耗却变化不大,导致能耗增大。

②车间努力实现“两年一修”或“三年一修”,这样检修周期长,容易出现一些突发情况影响装置平稳运行,导致能耗上升。

③燃料油消耗计量一直不准确(能耗计算时常估算或者不算),虽然对燃料油计量仪表进行过一次更换,但是计量还存在误差。

④目前车间低压瓦斯完全进入加热炉燃烧(低压瓦斯不

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