8号炉一次风机出力降低对锅炉运行的综合分析报告(宋颉)

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炉新一次风机运行中解列和并列操作分析20130精选课件PPT

炉新一次风机运行中解列和并列操作分析20130精选课件PPT
#4炉新一次风机运行中解列 和并列操作分析
2021/3/2
甲值二控 刘洪江
2013.1
1
内容
1.概 述 2.设备简介和改造情况 3.一次风机喘振和失速原理 4.11月18日#4炉A一次风机投并情况 5.运行中退、并一次风机操作 6.操作注意事项 7.总 结
2021/3/2
2
1.概述
检修和并入操作缺乏操作指导和经验,需要在实际运
行中积累经验,本案例是根据新改造一次风机的原理、
特性曲线进行分析,并结合2012年11月18日#4炉
A一次风机运行中解列检修和并入操作的现场数据,
总结出#4炉新一次风机的特性,以及对于在运行中
如何进行解列单台一次风机和并入单台风机如何操作
进行了分析和总结,对于今后同类操作给出指导意见
功率大,相比原设计一次风机,轴功率大幅度 增加,达到1500KW。
风压高,正常运行风压达到12KPa,最大工况 更是达到了16.47KPa。
效率高
流量大
2021/3/2
6
珠江电厂#4炉在2012年初制粉系统改造后,新改造 的一次风机同步投入运行,至目前有一年左右的时间, 期间运行情况良好。系统运行风压在7-8KPa之间,运行 比较稳定。但A一次风机由于出厂安装问题,动叶调节机 构持环有个别磨损,以至噪音较大,振动问题一直没有 较好解决,预计在下次的大修进行解体检修更换。
由图中看出:
①在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高 ,风机运行越接近于不稳定工况区;
②在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风
2021机/3/2运行点越接近不稳定工况区。
11
单台风机喘振
单台风机喘振机理: 当系统管网阻力突然增大使得流量和流速减小,或风机动叶开得过大,都 会使进入风机叶栅的气流冲角α增大,冲角α超过临界值时,在叶片背面 尾端就会出现涡流(脱流)区,冲角超过临界值越多,则失速越严重,在叶片 背部形成的涡流区也会迅速扩大,使叶片流道出现阻塞现象,此时流动阻 力增加,风机输送的压能则大为降低,发生旋转失速,流动工况大为恶化, 风机出口压力明显下降.此时若管网容量较大,且反应不敏感,管网中的压 力不会同时立即下降而维持较高值,这使得管网中压力大于风机出口压力. 压力高的气体有一种回冲趋势,使风机中气体流动恶化,当气流前进的动 能不足以克服回冲趋势时,管网中的气流反过来向风机倒流这种倒流结果 使得叶栅前后压力差逐渐消失.此时气流又在叶片的推动下做正向流动, 风机又恢复了正常工作,向管网输气,管网压力升高到一定值后,风机的 正常排气又受到阻碍,流量又大大减小,风机又出现失速,出口压力又突然 下降,继而又出现倒流.如此不断循环,于是出现了整个风机管网系统的周 期性振荡现象, 即形成风机"喘振现象".

新钢8号高炉经济料条件下降低综合焦比生产实践

新钢8号高炉经济料条件下降低综合焦比生产实践
4 3 8 k g / t 上升到 2 0 1 4 年 的4 6 3 k g / t 条 件下 , 二铁 厂 努
力探索与经济料相适应的技术 , 优化高炉操作 , 高炉 利用 系 数 由 2 . 6 9 1 t / ( m。 ・ d ) 上 升到 了 2 . 9 0 1 t / ( m 。 ・ d ) ,
2 . 3 控制炉腹煤气量指数 炉腹 煤 气量 指 数 是近 5 年 以来众 多 高炉 经 常使 用 的一个指标。一般来说 , 控制一个合理 的炉腹煤 气指数能够降低吨铁风量 , 提高高炉透气性 , 进而改 善高炉的经济技术指标。从新钢炉腹煤气量指数和 原燃料质量关系分析来看 , 原燃料质量条件越好 , 炉 腹煤气量指数可以控制 的偏高一些 , 当新钢实行经 济料炼铁时 , 炉腹煤气量应该稍微往下 控制一些 。 2 0 1 4 年8 号 高 炉 一 改 以往 大 风 量 大 富 氧操 作 , 以控
表 5 半仓上料前后烧结矿返矿粒度组成
项 目 一 1 0~+ 5mm 一 I T l m

改造前 改 造 后
1 0 . 2 3 5 . 5 8
8 9 . 7 7 9 4 . 4 2
图2 新钢 8 号高炉近年综合焦 比与 综合冶炼强度关系
2 . 1 . 2 优化 配矿 结构 经济 料 条件 下进 口矿在 炉料 结构 中 比例 逐步 下
0 . 6 7 0 . 8 O 0 . 7 5 0 . 7 0
O . 8 O
的综合焦 比, 当综合冶炼强度偏移该范 围时, 综合焦 比都将相应升高。确定一个与最低综合焦 比相适应 的综合冶炼强度不仅能够降低焦比, 而且这种不盲 目
追 求 冶炼 强度 的生产 方式 有利 于 高炉 顺行 和 产量 的

合理降低一次风压运行节能试验分析

合理降低一次风压运行节能试验分析

合理降低一次风压运行节能试验分析摘要文章针对锅炉不同工况下,降低一次风压的燃烧调整试验,得出了低一次风压运行措施,在四角切圆燃烧直吹式制粉系统锅炉上应用的可行性,该措施能有效的降低一次风机电耗,实现全厂的节能减排目标,可在同类型锅炉推广和应用。

关键词一次风压;运行节能;燃烧调整中图分类号tm62 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)94-0052-021锅炉风烟概况国华宁海电厂a厂布置4台600mw机组,其锅炉是由上海锅炉厂生产的∏型汽包炉,型式为亚临界控制循环、四角切向燃烧、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、半露天布置、全钢构架。

制粉系统采用冷热一次风正压直吹式系统,锅炉零米层布置六台型号为hp-983的中速磨煤机。

锅炉用两台一次风机为pfa19-11.8-2型动叶可调轴流式风机,风量为112m3/s,风压为11395pa,进口风温为20~38.5℃,转速:1470r/min。

机组正常运行中,两台一次风机投自动模式,设置一次风压8.5kpa左右,自动调整入口动叶维持风压,利用磨煤机入口的冷热风门调整风温风量,从而使磨煤机出口的煤粉混合物温度维持在70℃。

2问题的提出一次风的作用有两个:煤粉的干燥风和煤粉的携带风。

作为干燥风,那么一次风温就直接影响着煤粉的干燥;作为携带风,则风压则直接影响煤粉刚性以及细度。

若是运行中风压设置过高,煤粉得不到充分的研磨,将使颗粒变粗,加剧对煤粉管壁的摩擦,尤其是弯头处,很容易磨穿,同时由于煤粉刚性增大,煤粉在炉膛的着火时间将会推迟,煤粉得不到充分燃烧,排烟损失加大;若风压设置过低,一次风流速降低,会使煤粉管发生堵塞,并削弱火焰刚性,火焰容易形成回火,造成燃烧器烧损。

在保证磨煤机通风量的前提下,如在正常运行中合理降低一次风压,则磨煤机入口风门自动开大,可有效降低一次风系统的节流阻力,降低一次风机电耗以及减少空预器一次风侧漏风率。

通过降低一次风率,可减少制粉系统的冷一次风量,在相同的运行氧量下,可以有效的降低排烟温度,从而降低排烟热损失,提高锅炉效率。

循环流化床锅炉运行中影响锅炉出力的主要原因分析

循环流化床锅炉运行中影响锅炉出力的主要原因分析

循环流化床锅炉运行中影响锅炉出力的主要原因分析【摘要】循环流化床锅炉近些年来得到广泛推广,研究其原因是循环流化床锅炉有着传统粉炉所不具有的主要优点是节能环保,对煤的质量要求比较低,可以燃烧劣质煤,本文着重分析了影响循环流化床锅炉正常运行的因素,提出一些解决影响循环硫化锅炉正常运行的有效措施,浅析循环流化床锅炉运行中的常见问题。

【关键词】循环流化床锅炉;额定出力;锅炉受热面;原因分析循环流化床锅炉在运行中有时达不到额定出力,分析原因,主要有两方面的问题,即设计制造方面的问题和运行调整方面的问题,设计制造方面的问题如分离器、受热面参数或燃烧份额的设计以及风机的选择不合理;运行调整方面的问题如燃料粒度分布或运行参数不合适等,下面就以下几个方面进行简要分析。

1.锅炉达不到出力的主要原因1.1分离器达不到设计效率锅炉达不到额定出力的一个重要原因是分离器运行效率低于设计要求值。

实际运行中分离器效率受很多因素影响,例如气体速度、温度、颗粒浓度与大小及负荷变化等,一旦某个因素发生变化,就可能影响到分离器的运行效率。

若运行效率低于设计值,将导致小颗粒物料飞灰损失增大和循环物料的不足,因而造成悬浮段载热质及其传热量不足,使锅炉出力达不到额定值。

分离器效率下降可能造成飞灰可燃物含量增大,使锅炉效率下降。

1.2受热面布置不匹配悬浮段受热面与密相区受热面布置不恰当或有矛盾,特别是燃烧煤种和设计煤种差别较大时,受热面布置会不匹配,锅炉负荷变化时导致循环灰各处温度变化从而影响安全运行,因此,也就限制了锅炉出力,带不上负荷。

1.3燃料的粒径分布不合理循环流化床负荷的调整,从某种意义上来说就是对循环物料的调整即:煤,床料,返料量。

锅炉点火后需要相对长的时间才能带满负荷,其根本原因就是锅炉点火后,炉内料层较薄,蓄热量小和炉内内衬材料的制约,是循环物料少,循环倍率低,物料难以建立有效地的循环。

当循环物料达到一定的浓度,床温比较稳定时,锅炉内物料建立了正常的循环,燃烧效率就高,飞灰和炉底渣的可燃物就少,锅炉运行就越经济,负荷也就带得上去,这就要求我们控制入炉煤粒度。

工业锅炉运行热效率偏低分析

工业锅炉运行热效率偏低分析
机械 与设备
Байду номын сангаас
工业锅炉运行热效率偏低分析
赵 建勋 曹 健
( 郑州 中鼎锅炉股份有 限公 司 ,河南 郑 州 4 5 0 0 0 0)
全燃烧 ,进而产生热损失 。而如果 空气过剩 系数偏 大,则燃烧 时炉 膛的温度 会降低 , 此时也会导致化学不完全燃烧热损失增大的情况 。 工 业锅 炉 运 行 热 效 率是 反 映 工 业 锅 炉 工 作 效 率及 能 源 利 用 效 率 的 重 因此,改善化学不完全燃烧热损失大 的状况 ,是 提高锅炉运行热效 要指 标 。这一指标 与工业锅 炉运行 中的很 多参数 关 系密切 ,如果这 率的重要措施,而其切入点在改善空气过剩系数偏大的问题 2 . 3 机 械 不 完 全 燃 烧 热 损 失 与 锅 炉 运 行 热 效 率 的 关 系 分 析 指标偏低 ,这 直接 影响着工业锅炉的运行 效率 ,不利于能源的节 机械不完全燃烧热损失 同样 和锅 炉运 行热效率偏低有重要的关 约与工业企业 的利益保 障。本文在对 工业锅 炉运行 中热效率相 关的 参数及相关影响 因素进行 分析 ,并探讨 改善 工业锅 炉运行热效率偏 系 。机械不完全燃烧热损 失越 多,则锅炉运行热效率就越低。机械 不完全 燃烧 热损 失是锅炉 在运行 的过程 中煤 炭颗 粒不 能够完全 燃 低 状况的措施 。 烧 ,从 而 和 飞 灰 及 炉 渣 一 起 排 出炉 外 , 带 走 部 分 热 量 而 产 生 的 热 损 【 关键词 】工业锅 炉运 行 ;热效率偏低 ;原 因;措施 失 。机 械 不 完 全 燃 烧 热损 失 是 煤 炭 燃 烧 完 全 程 度 的 反 映 , 导 致 这 一 热损失 的原 因主 要有 以下几点:一、燃料水分过大或挥发过低 ,从 引 言 工业锅炉运行 热效率是工业锅炉运行 中能源利用效率的重要指 而导致燃料延缓着火 ,导致煤 炭颗 粒不能够完全燃尽 ;二、煤炭颗 标,在 目前 的工业锅 炉运行过程 中,由于燃料 、人员及设备等相关 粒过大而 导致燃烧不 充分;三、进 煤速度太快或者是煤层太厚 ,也 问题,导致与 工业锅 炉热效率直接相关 的参 数不能够在合理 的范 围 会 导致煤炭不 能够充 分燃烧;四、配风 比不合理 ,导致煤炭在燃烧 之 内,从而使得 工业 锅炉运行热效率偏低 。因此,要从与热效率相 时没有充足 的空气量 提供,从而引起煤炭不完全燃烧 ;五 、炉膛温 关的参数入手 ,来分析工业 锅炉运行热 效率 偏低的原 因,并从 中找 度太低也会导致机械不完全燃烧 的现 象。 2 . 4表面散热损 失及灰渣物理热损失与锅炉运行热效率 的关系 出提高工业锅 炉热效率的措施 。以促进 能源 的有效利用 ,保 障工业 分 析 企 业 的长 效 发 展 。 表面散热损失与锅炉运行 热效率偏低 也有直接关系。由于在锅炉 1工 业 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 的 原 因分 析 的保 温 材 料绝 热 性 能 不好 ,导致 锅 炉 介 质及 工 质 的 热量 通 过炉 墙 、烟 1 . 1 燃 料 问 题 导 致 工 业 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 燃料 问题是导致工业锅炉 热效率偏低的原 因之一 。一般 工业锅 风道及汽水管道等部位 的外表面散发出来,出现热损失 ,这部分热损 炉都有特 定的煤种设计 ,而在煤 炭的采购过程 中,没有按 设计规格 失便是锅炉表面散热损失 。锅炉表面散热损失 的多少主要是由锅炉外 当 中所 规 定 的 煤 炭 种 类 及 规 格 进 行 采 购 ,导 致 采 购 的煤 炭 不仅 种 类 壁的相对面积及锅炉外壁 的温度 所决定的 而一旦表面热损失过多, 与规格 不符 ,而且 品质差异非 常大,这就导致煤炭在锅炉 内燃烧的 则 直接 会 导致 锅 炉 运 行热 效率 偏低 。另 外 ,热 效 率偏 低 与 灰渣 物 理 热 如果煤炭没有完全燃烧便会导致灰渣物理热损失增加。 过 程 中 不 能 够 被 充 分 燃 烧 ,进 而 使 得 炉 渣 的 含 碳 量 较 高 , 机 械 未 完 损失也有关系 , 3解决 工业锅炉运行热效率偏低 的措施分析 全燃烧 热损失值偏大,工业锅炉运行 的热效率 也就偏低 。 3 . 1保 障燃料质量 1 . 2 人 员 问题 导 致 工 业 锅 炉 运 行 热 效率 偏 低 保障燃料质量是解决锅 炉运 行热效率偏低 的重要措施之一。在 人 员 问 题 也 是 导 致 工 业 锅 炉 运 行 热 效 率偏 低 的 重 要 原 因 。 首先 , 严格按锅炉设计所规定 的煤炭规格进行煤炭的采购 , 司炉人员缺少基本 的操作 技能及基本的文化素质 ,在 工业锅炉运行 燃料的采购中 , 过程中不能够进行规 范的操作 ,从而导致 因操作 不当而引起的工业 保障煤炭的质量 。同时,要加 强对 燃料 的管理,保障燃料在使用过 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 的现 象 ; 其 次 ,司 炉 人 员 的 责任 意 识 较 差 ,且 程 中的水分含量合理 ,且 品质合格 。避 免因煤炭质量不合格而引起 的燃烧过程 中燃烧不充分 的现 象,从而 避免因煤炭燃烧不充分而导 缺 乏 必 要 的 节 能 意识 ,在 工 作 过 程 中对 影 响 热 效 率 的 因 素 不 能 够 及 时 的 发 现 并 进 行 处 理 , 导 致 工 业 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 ; 再 者 ,管 理 致的机械不完全燃烧 热损 失偏 大,或灰 渣物理热损失增加的现象。 提高锅炉运行 中的热效率 。 人员的管理 能力 不足,导致锅炉运行 中不能够进 行有效的管理 ,从 从而在一定程度上促进煤炭 的充分燃烧 , 3 . 2 加 强对 司炉 人 员 的培 训 及 管 理 而不能够及 时的规避 影响锅炉运行 中能源利 用的因素,导致锅炉热 加 强对 司炉人 员的培训及管理是有效改善锅炉运行热效率偏低 效率偏低 的现象 。 问题 的重要措施 。首先,在进行司炉人员的聘用时 ,要选择有司炉 1 . 3 设 备 问 题 导致 工 业 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 设备 问题也是 导致 工业锅炉运行热效率偏低 的关键 问题 。 首 先, 经 验 、节 能 意 识及 稳 定 性 较 好 的 司 炉 人 员 ,保 障 其 能 够 有 效 的掌 握 司炉 工 作 中 提 高锅 炉 运 行 热 效 率 的 措 施 , 以避 免 因操 作 不 当而 引起 在工业锅炉 的设计中,锅炉的炉膛容积 不足,炉墙存在漏风现 象, 锅炉运 行热 效率偏低的现象;其次 ,加强对司炉人员 的培训 ,不断 炉 膛 内的 温 度 过 高 ,或 者 炉 膛 所 用 材 料 不合 格 ,从 而 引起 结 渣 问题 , 导致排烟损 失、表面散热损失及过量 空气系数偏大等 问题 ,进 而导 强调司炉过 程中可能会影响锅炉运行热效率 的因素 ,针对相关 的不 致 工 业 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 ;其 次 , 工 业 锅 炉 在 运 行 或 使 用 的 过 程 规 范操 作进 行 专 门的 演 示 ,确 保 司 炉 人 员能 够 有 效掌 握 司炉 工 作 的 中,缺乏必要 的日常维护及检修 ,导致设备 问题不能够及时被 发现 , 要点。同时,要加强对司炉人员节能意识 的培养 ,使其 能够主 动的 规范操 作行为,及时发现不利于能源节约 的状况 ,并给 予正确 的处 从而 引起锅 炉运 行热效率偏低的 问题 。 理,以保障锅炉运行热效率的提高。再者,加强对 司炉人员的管理 , 2 工 业 锅 炉 运 行 中与 热效 率 相关 的 指 标 分 析 建立司炉人员工作制度及规范 ,严格完善工作流 程,加强对 司炉工 2 . 1 排 烟 热 损 失 与 锅 炉 运 行 热 效 率 的关 系 分 析 排烟 热 损 失 是 指 锅 炉排 出 的 烟 气 在 没 有 到 达 受 热面 时 带 走 的 部 作 的 监 管 , 以避 免 锅 炉 运 行 热 效 率 偏 低 的 现 象 。 分 热量 , 这 是 导 致 锅 炉 热 损 失 的 主 要 原 因 。而 锅 炉 的排 烟 热损 失 和 3 . 3加强对设备 的维护管理 改善锅炉运行热效率偏低 的问题还 要从设备入手。首先 ,在工 排 烟 温 度 及 过 量 空 气 系 数 有关 系 , 如 果 排 烟 温 度 高 , 则相 应 的 排 烟 热损 失就大 ,过量 空气系 数偏 大,则排烟热损失 也大 。排烟温度高 业锅炉 的设计 中,要充分考虑锅炉 运行 中影响热效率的因素,合理 般 是由于受热面积灰 , 或者结渣 、 积 垢, 锅 炉漏风 等原因导致的 。 的进行材料 的选择 ,优化炉膛 设计 ,以避免因锅炉设计不合理及材 而 过量空气系数偏大主要 是锅 炉漏风及配风不合 理导致的 。两者都 料 问题而导致 的机械 不完全燃烧及 表面 热损失,从而提高锅炉热效 率 :其次 ,加强对锅 炉运 行中的维护及 检测工作,在最大限度保障 会 导致锅 炉运行热效率偏低 。 锅炉运行效率 的基础 上,及 时发现运行中的 问题并给予处理 ,以避 2 . 2化 学不完全燃烧热损 失与锅 炉运行热效率的关系分析 免因设备 问题而影响锅炉运行热效率 。 化学不完全燃烧热 损失与锅炉运行热 效率偏低 也有直接关系 。 化 学不完全燃烧热损 失是锅炉在运行 中,煤 炭燃

利用一次风冷却器降低燃煤机组煤耗

利用一次风冷却器降低燃煤机组煤耗
第3 5卷 第 4期
2 0 1 4 年8 月
电 力 与 能 源
4 9 1
利 用一次风 冷却器降低燃煤 机组煤耗
周 国平 , 黄 素 华。 , 吕晓 东。 , 沈 丛 奇。 ,Байду номын сангаас夏 杰。
( 1 .上 海 上 电漕 泾 发 电有 限公 司 , 上 海 2 0 1 5 0 7 ; 2 .上 海 明 华 电 力 技 术 工 程 有 限公 司 , 上 海 2 0 0 0 9 0 ;
中图分类 号: T M6 2 1 . 6 文献标志码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 4 ) 0 4 —0 4 9 1 —0 4
Re du c i ng Co a l Co n s u mp t i o n o f C 。 o a i - f i r e d Un i t s
3 .淮 沪 煤 电 有 限 公 司 田集 发 电 厂 , 安徽
2 3 2 0 9 8 )
摘 要 : 通 过 在 锅 炉 空 气 预 热 器 出 口 的 热 一 次 风 道 内安 装 换 热 装 置 , 可 以 降 低 预 热 器 出 口热 一 次 风 温 , 从 而 可
以 减 少 直 吹 式 制 粉 系统 冷 风 的 用 量 , 降低 了 锅 炉 排 烟 温 度 。这 种 方 法 充 分 利 用 了制 粉 系 统 的 富 余 干 燥 出 力 ,
i z i n g s y s t e m ,a n d i n t r o d u c e d t h e p r i n c i p l e o f p r i ma r y a i r c o o l e r t o r e d u c e c o a l c o n s u mp t i o n o f t h e c o a l b u r n i n g

一次风压优化运行的节能效果分析

一次风压优化运行的节能效果分析

一次风压优化运行的节能效果分析针对600MW机组原有一次风压运行逻辑下存在磨煤机冷、热风门动作互相干扰严重、磨煤机运行工况不稳定、电耗不可控等问题,修改了一次风压控制逻辑,由锅炉主控改为跟踪运行磨煤机最大煤量,降低了一次风压,增加了磨煤机热风门开度。

对比分析了机组一次风压控制逻辑修改前、后各参数的变化情况,在同等燃煤量下,减小了一次风机出力,降低了磨煤机热风挡板的节流损失,达到了降低厂用电、节约能源的目的。

标签:锅炉主控;给煤量;节流损失;节能1 概述内蒙古岱海发电有限责任公司二期工程#3、#4机组为2×600MW亚临界控制循环汽包炉,燃烧系统为正压直吹式制粉系统四角切圆布置。

各配有上海鼓风机厂有限公司生产的两台100%容量PAF19-14-2型动叶可调轴流式一次風机,6台北京电力设备总厂生产的型号为ZGM123G的中速磨煤机。

原有控制逻辑中一次风压由一次风机动叶进行调整,根据锅炉主控指令经函数计算而来,一次风压相对较高,磨煤机热风跳门开度较小(40%-60%),节流损失较大。

通过修改一次风压控制逻辑,降低现有一次风压母管设定值,增大磨煤机热风门开度,减少节流损失进行着手进行分析,有一定节能潜力可以挖掘。

2 改造方案2.1 修改一次风压控制逻辑修改一次风压控制逻辑,由锅炉主控改为跟踪运行磨煤机最大煤量,如图1所示。

2.2 降低一次风压,增加磨煤机热风门开度针对磨煤机热风门的节流损失,做了在不同负荷下降低一次风母管风压使磨煤机热风调节门尽可能全开试验,以期得到不同煤量下对应一次风压最优化定值,如表1所示。

经过以上试验,确定了一次风压与煤量的对应关系即为:当给煤量为20(t/h)时,一次风母管压力为5.9(KPa);当给煤量为40(t/h)时,一次风母管压力为7.0(KPa);当给煤量为50(t/h)时,一次风母管压力为7.6(KPa);当给煤量为60(t/h)时,一次风母管压力为8.0(KPa);当给煤量为70(t/h)时,一次风母管压力为9.0(KPa);当给煤量为80(t/h)时,一次风母管压力为9.9(KPa)。

降低锅炉煤耗的分析与措施

降低锅炉煤耗的分析与措施

降低锅炉煤耗的分析与措施降低锅炉煤耗的分析与措施经过一年的运行与调整,我厂两台机组都能安全的运行,但现在我们不光光要考虑机组的安全运行,更应该在安全的基础上,思考怎么才能提高机组的煤耗和厂用电率,怎么才能提高机组的经济性。

影响供电煤耗和厂用电率的因素很多,但诸多因素中锅炉效率主要的。

为提高锅炉效率,一方面应通过调整运行方式尽量减少各种损失;通过检修消除影响经济性的缺陷和问题。

另一方面则应优化运行参数,保障锅炉运行周期。

一、煤质影响1、燃煤水分:燃煤的水分过大,一方面水吸热汽化变成水蒸汽要吸收一定的热量,同时就相对减少了受热面的吸热量,降低了锅炉的有效吸热量;另一方面,水汽化变成水蒸汽后,体积增大,增加了排烟容积,也就是增加了排烟热损失;还有,燃煤的水分越大,它的粘度越大,使煤在落煤管中容易堆积,从而堵塞落煤管。

2、燃煤灰分:燃煤灰分高,由于燃料本身放热量低,燃料消耗量大,加之灰分不但不放出热量,而且还要吸收热量,使炉膛内烟气温度降低。

同时由于灰分的隔绝作用,煤的燃尽性能较差,增加了煤的不完全燃烧。

3、燃煤挥发份:煤中挥发分低,煤的着火温度显著提高,着火热也随之增大。

也就是说,必须把煤流加热到更高的温度才能着火。

因此,挥发分低的煤着火要困难些,达到着火所需的时间也更长些,煤颗粒在炉膛的停留时间内燃尽的可能性也就小点,这就增加了锅炉的不完全燃烧热损失。

燃料中挥发分含量较高时,煤粉着火容易,同时燃烧过程稳定,未完全燃烧热损失也较小。

4、燃煤颗粒度:燃煤的颗粒度过大,在炉膛内燃烧不充分,增加了灰渣含碳量,加大了灰渣物理热损失。

同时,燃煤的颗粒度越大,布风板阻力也就越大,增加了风机的出力,无形中增加了厂用电率。

燃煤的颗粒度过细,在炉膛内停留在时间过短,要达到负荷要求,就要增加给煤量,而且返料量过多,降低床温。

燃煤的颗粒度过细,还会导致燃烧后移,容易使旋风分离器及尾部受热面壁温超限,减少机组运行时间。

二、运行调整1、一次风量:对于循环流化床锅炉来说,锅炉的一次风主要是用来床料的流化,它的大小很大一部分原因取决于锅炉的流化状况,颗粒度大,床料量也相应增多,所需的一次风量就大;风量过小,炉膛内床料的流化状态就差,容易造成流化不良,同时还会使密相区中的煤燃烧不完全;风量过大,则锅炉排烟热损失也大,达不到经济运行的效果,还会增加锅炉受热面的磨损。

低负荷对锅炉效率的影响

低负荷对锅炉效率的影响

低负荷对锅炉效率的影响为保证锅炉各部位正常流化和密封,有些风量不随负荷降低而降低,而是固定不变的,这些固定风约占满负荷时总风量的1/6,所以锅炉低负荷运行时风机单耗大、厂用电率高。

表1是70MW与110MW时厂用电统计,从表1中可以看到110MW时厂用电率6.7%,70MW时则达到了8.85%。

表1 厂用电率统计负荷(MW)厂用电量(kwh)厂用电率(%)70 629 9.47110 1205 8.67 因负荷低时为保证流化一些固定风风量保持不变,一次风量在80MW以下也只最低降到满负荷时的70%即145KNM3/H,为维持氧量,二次风量降到最低60KNM3/H,总共需二次风量60NM3/H,约满负荷的1/3,所以80MW以下时二次风机余量很大。

在冷态启动时一般先启一台二次风机运行,实践证明一台完全满足风量要求,且还有余量,因此负荷低于100MW时我们采用的是运行一台备用一台的方式。

虽然停一台二次风机会降低单耗,但如果运行风机跳闸,将引起给煤机及石灰石给料机跳闸。

所以停风机存在一定的风险。

排烟温度的影响:由于目前的乙炔吹灰器吹灰效果不好,尽管厂家来人做过调试但是从吹灰结果看不够理想,这样的话尾部受热面沾污导致传热恶化会便排烟温度显著升高,同时灰份高的煤发热量低,在相同负荷情况下消耗的燃料量增加,造成烟气量和流速升高,导致排烟温度及排烟量都会升高,从而降低锅炉效率。

受热面积灰指锅炉受热面积灰、结渣及空预器传热元件积灰,锅炉受热面积灰将使受热面传热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器堵灰则使空气预热器传热面积减少,也将使烟气的放热量减少,使排烟温度升高。

总风量、一二次风、上下二次风的配比:一二次风比例的调整可以有效的改善炉内燃烧工况,对于循环流化床锅炉来说,密相区处于一个很特殊的欠氧状态,虽然区内有大量氧气存在,然而区内的CO浓度高达2%,表明密相区的燃烧处于欠氧状态。

提高300MW锅炉一次风机的运行出力

提高300MW锅炉一次风机的运行出力

提高300MW锅炉一次风机的运行出力作者:苏中号来源:《科技创新与应用》2020年第05期摘; 要:厦门华夏国际电力发展有限公司4×300MW机组锅炉一次风机在满负荷的情况下(运行5台磨煤机,烧印尼煤),一次风机出口风压及流量达不到机组满负荷要求,经过分析得出原因为:(1)一次风机入口消音器腐蚀堵塞入口风道。

(2)一次风机入口导叶卡涩,无法全开。

针对以上两点主要问题,提出了对设备的相应改进措施,以提高机组的运行安全性。

关键词:出口压力;堵塞;全开;满负荷运行;消音器;入口导叶中图分类号:TM727; ; ; ; ;文献标志码:A; ; ; ; ;文章编号:2095-2945(2020)05-0115-02Abstract: Under the condition of full load (running 5 coal mills and burning Indonesian coal) of the boiler primary fan of 4 × 300MW unit in Xiamen Huaxia International Power Development Co., Ltd., the outlet air pressure and flow rate of the primary fan can not meet the unit full load requirements. The reasons are as follows:(1) The primary fan inlet silencer corrodes and blocks the inlet air duct. (2) The inlet guide vane of the primary fan is stuck and cannot be fully opened. In view of the above two main problems, the corresponding improvement measures of the equipment are put forward to improve the operation safety of the unit.Keywords: outlet pressure; blockage; full opening; full load operation; silencer; inlet guide vane1 一次风机基本情况介绍在每台锅炉中设置二台2118AZ/944/8型双吸离心式一次风机,配HP863碗式磨煤机正压直吹式制粉系统。

蒸汽预干燥褐煤发电系统热经济性分析计算

蒸汽预干燥褐煤发电系统热经济性分析计算

蒸汽预干燥褐煤发电系统热经济性分析计算宋矿伟;刘炳池【摘要】对蒸汽预干燥方案褐煤发电机组的电厂热经济性进行理论分析及实例计算,结果表明采用褐煤蒸汽预干燥方案可以很好地提高电厂的热经济性.电厂效率的传统计算方法无法很好反映燃料品质变化对电厂效率的影响,导致用电厂效率的指标评价预干燥方案的热经济性有其局限性.引入燃料提质因子Zc耦合燃料特性,对电厂效率的传统计算公式进行修正,从而可以通过电厂效率的变化情况直接对预干燥方案的热经济性进行客观评价.【期刊名称】《华北电力技术》【年(卷),期】2016(000)005【总页数】5页(P66-70)【关键词】褐煤;预干燥;电厂效率;燃料提质因子;热经济性【作者】宋矿伟;刘炳池【作者单位】上海电气电站集团,上海201199;上海电气电站集团,上海201199【正文语种】中文【中图分类】TM621褐煤预干燥方案历史上在中东欧型煤生产领域已有很好的经验,目前也已有预干燥方案在印尼发电项目投产使用。

巴基斯坦T地区有世界第六大煤矿,煤质主要是褐煤,中国政府大力鼓励中国企业参与该煤矿的煤电项目开发。

该地区褐煤水分接近50%,如何高效地利用该煤质进行发电成为相关企业非常关心的议题,采用褐煤预干燥系统方案是一个解决途径。

目前已有大量文献对褐煤蒸汽预干燥技术进行分析研究,但是有文献认为褐煤蒸汽预干燥系统方案可以明显提高燃煤发电综合效率 [1-2];也有文献认为预干燥系统后供电煤耗增加,电厂热经济性降低[3]。

由于采用褐煤预干燥方案后电厂的热经济性缺乏评价指标,导致大家对预干燥方案的热经济性评价不一。

为此本文针对褐煤蒸汽预干燥的方案,通过对方案的理论分析和实例计算,研究采用预干燥方案后电厂热经济性的变化情况。

同时针对大家对此方案的热经济性评价不一致性的原因进行分析,并提出合理直观的采用预干燥方案的电厂热经济性的评价指标。

褐煤预干燥有烟气预干燥方案和蒸汽预干燥方案等[4],本文主要是通过对蒸汽预干燥方案进行理论分析研究,并以350 MW超临界机组为实例,对以褐煤为燃料的发电机组采用蒸汽预干燥系统后的热经济性进行分析。

(掉焦灭火)神头一电厂8号炉掉焦灭火原因分析及燃烧调整处理

(掉焦灭火)神头一电厂8号炉掉焦灭火原因分析及燃烧调整处理

1999 年2 月 林贵和等: 神头一电厂 8 号炉掉焦灭火原因分析及燃烧调整处理 · 3 3·
器喷口由于磨穿或者烧变形时, 处理方法通常是把 燃烧器喷口部分全部割开取下, 脱离原来的一、 二 次风风道, 再把按设计尺寸加工好的喷口以原来的 位置摆放合适后焊上去。在安装新的燃烧器喷口时, 可能会使喷口与原来的一、 二次风风道衔接处不能 完全齐平, 形成一定的间隙, 使一、 二次风发生 “窜风”现象。本次检查时发现, 第 1 层、第 4 层燃 烧器, 在喷口与一、 二次风风道的衔接处, 留有一 定的间隙, 使二次风向一次风里窜风。 第 2 层、 第 3 层为浓稀相燃烧器, 没有这种现象。
1998 年 2 月, 8 号炉燃烧工况不稳, 运行缺乏 调整手段, 连续发生了 3 次锅炉掉焦灭火事件。 对 三期 4 台 200 MW 捷制机组, 这是投产以来罕见的 异常。前 2 次掉焦灭火都是有功为 100MW 、在机组 深度调峰期间、2 台磨 1 台泵运行工况下; 第 3 次掉 焦灭火负荷为 146 MW , 1 号、3 号、4 号磨运行。针 对掉焦灭火这一现象, 我们对锅炉燃烧系统进行了 认真测试、 调整、 分析, 以便找出 8 号炉燃烧不稳 掉焦灭火的原因。
引言
8 号炉为捷制 PG650 t h 型水平环绕式亚临界 直流锅炉, 于 1987 年 12 月 25 日投产。设计煤种为 平朔烟煤, 燃料消耗量为 109 t h。采用四角布置直 吹式燃烧系统, 燃烧器分 4 层, 由四角喷射出来的 煤粉在炉膛中心形成一个直径为 1 600 mm 的假想 切圆。配备 4 台德制M PS190 型中速磨煤机, 每台 磨向同层四角燃烧器供粉。 3 台磨可以保证 100 % 的负荷, 1 台备用。
学校热动专业。 以上 2 人工作单位: 038505, 山西朔州朔城区, 山西神头 一电厂。

锅炉专业运行分析

锅炉专业运行分析

一、锅炉风机耗电原因分析1.锅炉助燃风包括一次风、二次风,将一二次风机耗电率综合分析,12月份1号炉耗电率为0.62%,2号炉耗电率为0.61%,在四个对标厂8台机组中分别排名第二名和第一名;与去年同期对比分别下降0.05%和0.11%,全年累计0.63%和0.64%,(户二0.85%和0.89%,灞桥0.83和0.86,宝热0.82%和0.7%)在对标厂中综合排名第一。

2.送风机电耗较去年同期上升主要是一、二次风分配比例不同所致;本年度采取的主要措施:1.元月份完成1号炉燃烧调整试验,结合1号炉燃烧调整试验结果制定《锅炉燃烧调整措施》,规范运行调整,合理分配一、二次风比例;2.根据机组负荷规定一次风压调整范围;3.根据机组负荷和制粉系统运行方式制定《二次风配风调整卡》。

二、引风机耗电率分析1.12月份1、2号引风机耗电率较11月份分别上升0.1%和0.05%,其主要原因为12月初1、2炉出现结焦,为了便于除焦,干渣机液压关断门下部临时割孔,造成锅炉底部大量漏风,造成锅炉引风机电耗上升;2.入炉煤煤质差,矸石量大,为了防止一次风管和制粉系统堵塞,制粉系统通风量增大,1、2炉一次风机耗电率较上月均升高0.02%,引起引风机耗电上升;3.引风机耗电率全年累计分别为0.87%和0.76%,较去年均有所上升,主要原因是12年先后对1、2炉增压风机增添旁路系统,低负荷情况停运增压风机,通过引风机富裕压头克服脱硫塔阻力,引起引风机耗电上升;目前存在的问题1.1号炉A引风机振动大未彻底解决;2.1号炉A、B引风机出力不平衡,自11月25日以后1号炉AB侧空预器入口烟气温度出现偏差5℃左右,目前已增至28℃左右,但低温段过热器和省煤器后两侧烟温基本平衡,通过长时间分析,可能原因有:a)热控温度测点显示是否正确;b)1号炉脱硝系统是否正常;c)脱硝吹灰是否有漏泄;d)脱硝至空预器烟道是否有漏风;e)引风机出口压力节点长期显示异常,无法分析AB引风机出力是否平衡。

660 MW机组锅炉一次风机出力不足的原因分析及改进

660 MW机组锅炉一次风机出力不足的原因分析及改进

660 MW机组锅炉一次风机出力不足的原因分析及改进马晓斌;李云飞;张勇胜;常建刚【摘要】针对邯峰发电厂660 MW发电机组锅炉一次风量不足的问题进行试验分析,找出了问题的根源,提出了改造措施,并对改造前和改造后的有关参数进行了比较,证实改造效果非常明显.【期刊名称】《河北电力技术》【年(卷),期】2006(025)006【总页数】2页(P45,54)【关键词】锅炉;一次风机;空气预热器;漏风【作者】马晓斌;李云飞;张勇胜;常建刚【作者单位】河北省电力研究院,河北,石家庄,050021;邯峰发电厂,河北,邯郸,056200;河北省电力研究院,河北,石家庄,050021;河北省电力研究院,河北,石家庄,050021【正文语种】中文【中图分类】TK221 概述华能邯峰发电厂2号机组锅炉为美国FW公司制造的660 MW、亚临界、自然循环、一次中间再热、平衡通风、固态排渣“W”型火焰煤粉炉。

锅炉烟风系统设计有动叶可调节、轴流式送风机和引风机各2台,离心式一次风机2台,旋转式三分仓空气预热器2台。

一次风在风机出口至预热器前分成两部分:一部分冷一次风直接引至制粉系统作为调温风、辅助风、密封风;另一部分经空气预热器加热后,热一次风进入磨煤机干燥煤粉。

2 一次风不足的原因分析该锅炉自2001年投产以来,其一次风量明显偏低,2005年一次风机运行状况越加恶化,2台一次风机满出力时勉强能维持机组满负荷运行。

为了解该锅炉内燃烧一次风量不足的原因,对一次风系统进行了全面地试验研究,在该机组发电负荷为600 MW运行工况下进行了如下的试验。

a. 对进入磨煤机的一次风量表盘值进行了标定。

经测量计算,一次风总量的标定系数k≈1.10,由此可知,一次风量的在线表盘监测值与实际值的误差为10%。

b. 对空气预热器烟道侧的漏风进行测量。

根据长期的监测,空气预热器烟道侧的漏风率在9.6%左右,小于设计值10%的要求。

c. 对一次风机的出力进行测量。

锅炉出力降低的原因及措施

锅炉出力降低的原因及措施

锅炉出力降低的原因及措施摘要:本次例举工程锅炉型号DG-1025/18.2-II6。

锅炉型式为一次中间再热、自然循环单汽包、单炉膛、平衡通风、摆动燃烧器四角切圆燃烧,固态排渣煤粉炉,锅炉全钢结构,全悬吊结构,紧身封闭,炉顶带全金属防雨罩,整体呈π型布置。

制粉系统为正压直吹式冷一次风机制粉系统,配5台HP843中速磨煤机。

制造厂商为东方锅炉厂(集团)股份有限公司,与东方汽轮机厂和东方电机厂生产的C300/235—16.7/0.35/537/537汽轮发电机组相配套。

本文介绍了锅炉脱硝副产物硫酸氢铵堵塞和脱硫塔运行不良造成烟气系统阻力增加,引风机出力不足,降低锅炉带负荷能力的原因分析和解决措施。

关键词:环保;锅炉;烟气阻力;引风机改造1背景火力发电厂锅炉环保改造后,环保工艺对锅炉运行产生了不利影响。

对锅炉进行了脱硫、脱硝、除尘改造,改造初期锅炉负荷能够维持在1025t/h以上,随着运行时间的增长,锅炉带负荷能力逐渐下降。

目前,受到引风机出力等因素的影响,锅炉出力只能达到160t/h左右,且排烟温度达到了145℃以上,严重影响了发电厂的安全经济运行。

2设备概况锅炉为亚临界参数、一次中间再热、自然循环单汽包、单炉膛、平衡通风,摆动燃烧器四角切园燃烧,固态排渣煤粉炉,锅炉为全钢构架,全悬吊结构,紧身封闭,炉顶带金属防雨罩,整体呈П型布置。

自然循环,集中下降管“П”型布置,按室内布置,锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器。

炉顶、水平烟道两侧及转向室设置顶棚管和包墙管,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和两级空气预热器。

脱硝采用SCR工艺,使用20%氨水作为还原剂;空预器后布置电袋复合除尘器;脱硫采用石灰石石膏-湿法脱硫工艺,单炉单塔。

脱硫脱硝改造工程中为了克服新增系统阻力,更换了较大出力的引风机,型号YKK710-6,电机功率2400kW,全压7.5kPa,处理烟气量113.7万m3/s。

锅炉出力降低原因分析及措施

锅炉出力降低原因分析及措施

锅炉出力降低原因分析及措施发布时间:2023-01-16T02:50:17.810Z 来源:《科学与技术》2022年第8月第16期作者:王坤[导读] 随着节能环保理念的逐步推进,各个行业都加强了对环保技术的关注度火力,发电厂也不例外,但是部分环保工艺应用以后,也对锅炉的正常运行产生了一些影响,导致锅炉运行中出现出力降低的现象,严重影响了电厂的运行效率。

王坤贵州金元集团纳雍发电总厂贵州毕业 551700摘要:随着节能环保理念的逐步推进,各个行业都加强了对环保技术的关注度火力,发电厂也不例外,但是部分环保工艺应用以后,也对锅炉的正常运行产生了一些影响,导致锅炉运行中出现出力降低的现象,严重影响了电厂的运行效率。

基于此,在本文中就针对锅炉出力降低的原因进行了分析,并且探讨了几点有效的解决对策,希望通过本文的研究能够进一步提升锅炉的运行效率,保证电厂的安全稳定发展。

关键词:锅炉出力;降低原因;有效措施引言火力发电厂运行过程中,产生的能源消耗量非常大,电力能源作为人们日常生活和生产中必不可少的能源之一。

随着经济水平的增长,人们对于电能的需求量也在不断的增加,这就要求电力企业能够全面提升能源效率。

随着各种节能技术以及新型工艺的不断升级,电厂运行水平得到了急剧提升,锅炉作为电厂运行中的重要设备之一,在面临能源紧张和生态环境破坏的压力下,各大企业都应该不断的转变以往的生产工艺,有效降低电厂运行中产生的成本,提高电厂运行效率,因此做好锅炉的资源化利用也是非常关键的,在本文中就结合锅炉出力降低的原因进行探讨和分析。

1 设备概况以某火力发电厂为例,该电厂选用1000MW机组设备,机组为其提供了两台35t/h的蒸汽型启动锅炉,锅炉在初期运行阶段,显示单台锅炉的出力仅为25t/h左右而随着锅炉的持续运行,其热吹扫负荷也在不断的提升,发现启动锅炉的出力明显达不到设计的相关要求,与额定出力相比,有着近10t/h的差异,而且其运行状态非常不稳定,很难真正实现自动化运行。

一次风机电动机绝缘损坏原因分析与处理

一次风机电动机绝缘损坏原因分析与处理

一次风机电动机绝缘损坏原因分析与处理郝银;邱振升;辛晓莺;孙斐【摘要】某热电厂2×150 MW循环流化床机组于2012年7月完成一次风机变频改造,采用一拖一自动工频/变频切换运行方式.2017年4月,1号锅炉在机组启动过程中因变频器散热风扇未送电导致变频器高温跳闸,造成2号一次风机频繁启动,使其电动机绕组绝缘损坏,导致1号锅炉一次风风量不足,给机组的安全稳定运行带来安全隐患.分析认为,一次风机电动机绕组绝缘损坏是由电动机绕组绝缘老化、绕组出槽口处遭受电动力冲击等导致.对此提出了相应防范措施,确保采用变频运行的电动机长周期安全稳定运行.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2017(035)005【总页数】3页(P46-48)【关键词】一次风机;电动机绕组;绝缘;电动力;过电压;工频/变频切换【作者】郝银;邱振升;辛晓莺;孙斐【作者单位】内蒙古华宁热电有限公司,内蒙古乌兰察布 012000;内蒙古华宁热电有限公司,内蒙古乌兰察布 012000;内蒙古华宁热电有限公司,内蒙古乌兰察布012000;内蒙古华宁热电有限公司,内蒙古乌兰察布 012000【正文语种】中文【中图分类】TM305.2过去,我国火力发电厂的设计、制造受技术条件的影响,电厂主要用电设备如引风机、一次风机、二次风机、循环泵等高耗能设备,其输出功率不能随机组负荷的变化而变化,只能通过改变挡板或阀门的开度进行调整,造成很大的节流损失。

近年来,随着电力企业大力推行节能降耗,对发电厂进行高压电动机变频改造是节能降耗技术改进有效的途径之一,但变频电源对电动机绕组绝缘的损伤较为突出。

本文针对某火力发电厂工频/变频自动切换运行的工频电动机绝缘损坏原因进行分析,提出相应防范措施,为同类运行方式的电动机变频改造提供借鉴。

某热电厂2×150 MW循环流化床锅炉,于2012年7月完成1号锅炉2台一次风机(1号、2号)变频改造,采用一拖一自动工频/变频切换运行方式。

锅炉节能评价报告

锅炉节能评价报告

锅炉节能评价报告一、锅炉组查评情况简介:根据公司的统一安排,锅炉专业组织由生产技术部锅炉专责为组长,锅炉点检员、检修部、发电部锅炉专责、锅炉专业各班组为成员的节能评价查评小组。

经过近两个月时间的查评,对锅炉专业所属各项设备进行了全面分析和评价,发现了很多节能环节的漏洞,主要表现在:1、锅炉热效率试验:锅炉大小修前后及每月进行锅炉热效率试验,但实验报告中对影响锅炉热效率的因素分析不全面,扣3分。

2、锅炉优化燃烧调整试验:对每台锅炉进行不定期燃烧优化调整试验,试验措施、实验报告完整,未制定最佳经济煤粉细度,由于磨煤机回粉调节挡板已固定,无法调节,只能通过添加钢球来实现调节煤粉细度,扣5分。

3、排烟温度评价:#4机组排烟温度偏高,#3机组小修后排烟温度有所上升,均超过设计值,这主要是由于空预器更换后漏风减小、光管式空预器换热效果较螺旋管差所致,扣20分。

未进行标定试验扣10分。

4、锅炉氧量:规程要求氧量2~4%,配风卡中也有规定,但实际由于表计误差,煤质变化,氧量有超出规定范围运行。

5、飞灰可燃物:飞灰可燃物指标1~10月份飞灰可燃物指标平均值为2.55%,符合规定值。

飞灰可燃物评价,各台机组检修前后飞灰可燃物指标略有升降,主要与燃煤煤质有关,煤质差磨煤机通风量大时,煤粉细度均匀性超标。

扣3分,但平均值都在规定值范围内。

6、灰渣可燃物:灰渣可燃物指标1~10月份灰渣可燃物指标平均值为3.51%,符合规定值。

灰渣可燃物评价,各台机组检修前后灰渣可燃物指标略有升降,主要与燃煤煤质及配风方式有关,煤质差磨煤机通风量大时,煤粉细度均匀性超标。

扣4分,但平均值都在规定值范围内。

7、空预器漏风率:锅炉检修前后及每月都进行一次空预器漏风率试验,漏风率试验报告齐全完整,但由于机组运行时间长,燃煤煤质差,磨损严重,空预器漏风率普遍偏大,扣25分,1~10月份平均值#1炉:28.75%#2炉:21.84%#3炉28.54%#4炉:9.72%,#3锅炉10月份通过空预器改造,空预器漏风率在规定值内为5.79%。

一次风率对锅炉安全及指标影响

一次风率对锅炉安全及指标影响

一次风量对锅炉安全性及指标的影响一次风的任务是将煤粉携带至炉膛,一次风量取决于煤质和运行中的磨煤机数量。

煤质越差,含水份越大,则需要的一次风风压越高,风量就越大。

风量的大小以磨出口风管风粉混和物的流速在23-28m/s为合适。

对锅炉安全的影响:1、一次风量过大会加剧制粉管道设备的磨损;2、磨煤机因一次风量的增加,煤粉输送出力加大,磨输出的煤粉颗粒变粗,由于其动能高,在通过燃烧区时不会燃烧,增大未完全燃烧损失,锅炉效率下降。

3、由于一次风量加大,煤粉与二次风混合推后,燃烧推迟,如果一次风量过高还可能改变炉膛燃烧,煤粉冲刷炉墙,导致喷口磨损煤粉气流紊乱,炉墙结渣;较大的一次风量也会增加煤粉点火的热量需求。

4、一次风速还影响燃烧器的出口烟气温度和气流偏转。

一次风速过大,着火距离拖长,燃烧器出口附近烟温低,着火相对困难;影响四角风管风粉浓度的均匀性;5、一次风量大,在氧含量恒定的情况下,二次风量将受到相应的限制,这样就使流经空气预热器的风量相对减少,助燃风量降低,影响安全及积极性。

对锅炉经济指标的影响:1、掺烧褐煤水分增加,烟气量理论增加150t/h左右(参考东南大学校核煤计算数据),相应锅炉效率降低0.5个百分点。

2、高一次风量和进入炉膛的煤含水量高将相应增加减温水5~10t/h左右。

3、掺烧褐煤比例40%左右,热值3600大卡、可磨性指数45从左向右提高引风机的耗电率0.05个百分点,一次风机耗电率升高0.03个百分点,磨煤机耗电率升高0.03个百分点左右。

4、空预器入口烟温每提高10℃,热风温度相应提升5℃左右,排烟温度升高2℃,锅炉效率降低0.5%;50度分离筒仓空气预热器空气侧和烟气侧的换热温差约为35-40℃,当空预器入口烟温达360℃左右,空预器电流波动且逐渐升高(空预器传热平衡限制)。

提升烟温对热风温度改善不大,反而影响空预器安全及锅炉效率。

5、环境温度升高10℃,排烟温度升高5℃左右,热风温度升高1.0℃左右,排烟损失基本不变。

燃煤锅炉运行影响因素分析和性能优化方法探讨

燃煤锅炉运行影响因素分析和性能优化方法探讨

燃煤锅炉运行影响因素分析和性能优化方法探讨发布时间:2023-03-16T06:21:02.655Z 来源:《城镇建设》2023年1期作者:张萌[导读] 随着国家政策的出台,环境问题已经是我国最为重视的问题之一,对此各电厂的燃煤锅炉节能减排已经纳入国家规划,而对于燃煤锅炉存在的问题以及其性能优化,是相关人员需要关注的重点。

张萌陕西清水川能源股份有限公司摘要:随着国家政策的出台,环境问题已经是我国最为重视的问题之一,对此各电厂的燃煤锅炉节能减排已经纳入国家规划,而对于燃煤锅炉存在的问题以及其性能优化,是相关人员需要关注的重点。

本篇文章从燃煤锅炉存在的问题以及性能的改善提高出发,提出自己的观点以及解决方法。

关键词:性能优化;影响因素;燃煤锅炉;分析与探讨引言:燃煤锅炉是我国电厂运行的主要动力,而燃然煤锅炉运行过程的运行过程相对复杂多样,要确保燃煤锅炉的高效运行必须要优化其本身的性能进行进一步的优化,从而提高运行效率,延长燃煤锅炉的使用寿命,最终实现节能减排。

一、燃煤锅炉存在的安全隐患燃煤锅炉是我国常见的供暖工具,但同时煤锅炉存在着许多安全隐患问题,无论是在生产过程中还是使用过程中以及废物处理中,都相应的存在一些安全隐患。

安全隐患多由于人的不安全行为以及事物的处理不妥,产生的不安全因素。

主要的不安全因素有锅炉内缺水、受热面管爆、锅炉链条紧密复杂以及锅炉高温焦化。

(一)锅炉内循环缺水众所周知,锅炉内循环从某种程度来讲是“水循环”,据据数据统计,锅炉常见的多发事故中,锅炉缺水是最主要的事故之一,全国发生的锅炉安全事件多由于锅炉缺水,锅炉事故占锅炉安全的百分之五十六。

由此可见,锅炉缺水存在的安全隐患不容小觑。

当燃煤锅炉发生缺水事件时,锅炉的热度会不断增高,水分会不断减少,在大气压的影响下,会导致锅炉内受压,导致大面积的变形,锅炉外部得到损坏,如果不及时处理会产生爆炸事件,无论是经济方面还是自然方面、社会方面都会产生很大的损害[1]。

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8号炉一次风机出力降低对锅炉运行的综合分析报告
一.一次风概述
1.一次风简述:一次风用作输送和干燥煤粉用,由一次风机从大气中抽吸而来,送入三分仓预热器的一次风分隔仓,加热后通过热一次风道进入磨煤机,在进预热器前有一部分冷风旁通经冷一次风道,在磨煤机进口前与热一次风相混合作磨煤机调温风用。

2.一次风的作用:一次风机作为锅炉的干燥风与携带风,对煤粉的影响非常大。

风温影响煤粉的干燥度,风压则影响煤粉的刚度和细度。

当风压过低时,容易造成煤粉管的堵塞,引起火焰损伤燃烧器;当风压过高时,煤粉颗粒变粗,煤粉管弯头的磨穿几率增大,同时煤粉刚性增大,在炉膛内的着火点增大,造成同等条件下,燃烧不完全,使排烟的温度升高,机组运行效率降低。

此外,还会增加一次风机本身的磨损量与遗漏量,造成经济效益降低、安全事故增加。

3.一次风机性能数据:
表1.
二.问题的提出
2019年进入夏季以来监盘人员发现8号炉一次风机在同样负荷下同期与2018年相比一次风机电流每台都大5A左右;同时出现一次风机压力降低且摆动(摆幅最大为1kpa),流量超过额定值,这既增加了机组厂用电,又对一次风机、磨煤机的安全运行带来不利影响。

夏季为用电高峰白天负荷高,而环境温度高,机组带负荷能力本身就不足,而目前8号机组负荷至500MW,一次风机动叶就达到限值90%,且出口压力最低摆至7.5Kpa(7kpa报警,6kpa跳磨煤机)。

一是直接影响电量的完成,二是对于一次风机的安全运行带来隐患。

三.原因分析
在整个锅炉风烟系统中,能够对一次风机的工况产生如此明显的影响只有三个方面的因素:风烟系统,空预器和一次风机本身。

1.一次风机设备原因分析
首先对一次风机本身进行原因排查分析。

二期#8炉2台一次风机均采用采用豪顿华公司制造的两级叶片动叶可调轴流式风机,风机采用入口动叶方式调节,实际正常运行中,通过磨煤机的启动台数调节出口压力(以下为逻辑图),且风机本身未进行过改造。

自投产以来风机运行稳定,故排除风机本身原因对电流造成影响。

以上:1.1.由函数关系得出的磨煤机与一次风出口压力计算值,可表述为一台磨煤机对应两个容量风挡板,因此X: 容量风挡板个数;Y:根据容量风挡板个数计算出的一次风出口压力值。

由函数关系得出的一次风机总的质量流量与一次风出口压力计算值
1.2.逻辑图可表述:由容量风挡板个数计算出的一次风出口压力值与总一次风量计算出的压力值比小,取小后再加上一次风机的指令偏置,就是计算出的最后压力值与实际一次风机出口三个压力值三取二做比较从而确定一次风机动叶是开大还是减小。

2.风烟系统原因分析
整个风烟系统由一次风机、暖风器、空预器、送风机、引风机和风道构成。

如果风道存在大量漏风,会造成一次风机电流增大,通过现场检查,并未发现风道有大量漏风现象。

那么就考虑风烟系统是否有堵塞的地方,最容易发生堵塞的是暖风器和空预器。

2.1一次风暖风器
工质流过暖风器,有节流损失,当暖风器清洁时,暖风器的节流损失小;当暖风器堵塞时,暖风器的节流损失增大,暖风器前的压力便开始升高,由于一次风暖风器没有直接的差压测点,但可以变相的从一次风机入口差压来判断暖风器的堵塞程度。

如下图所示:
由图示参数可知:
由此可见,一次风暖风器,存在一定的脏污,导致一次风母管压力降低,为保证磨煤机安全运行,两台一次风机处理增加,电流增大。

但具体影响电流多少及压力降低多少,需要对暖风器清洗后看效果。

2.2空预器原因分析
如果空预器漏风造成一次风漏入烟气侧,也会引起一次风机和引风机电流同时增大的现象,下面进行分析。

2.2.1空预器堵塞
空预器发生堵塞时,其烟气侧和空气侧差压都会增大。

查询数据如下:
通过查看参数发现同期两台炉空预器差压在相同负荷下基本一致,所以初步分析空预器堵塞不是一次风机电流大的原因。

但是2019年空预差压比同期摆幅大,同时伴随负荷、水位、氧量周期性波动,周期正好是空预一圈的时间约1分钟。

曲线如下:
我厂的空预器为三分仓容克式,烟气侧占整体1/2,二次风侧占另一半的2/3,一次风侧占1/3。

因为堵塞面积对于一次风侧而言所占的比例较多,故反映明显,而烟气侧和送风侧堵塞面积所占整体的比例较小,就无明显反映。

空预器在超低排放改造后,空预器运行中因长周期运行、吹灰不力
或逃逸率高及燃用高硫煤而发生堵塞现象是比较普遍的,但这种堵塞往往是整个空预器传热元件比较均匀的堵塞。

造成局部堵塞的现象是比较少见的,经初步分析,这种堵塞很大可能与年初停机空预器的水冲洗有关,在空预器水冲洗时未采取抽出传热元件外面冲洗,而是从上往下整体进行水冲洗,这就造成了局部传热元件未冲洗干净,在空预器冷端传热元件上积有灰水,锅炉升炉后经高温烘烤粘结在传热元件波纹板上,在经过一段时间运行后逐渐形成堵塞严重的现象。

因此较同期一次风差压摆幅明显增大。

3.由以上一次风的作用可知:风压影响煤粉的刚度和细度,风压还可以反应在一次风速。

一次风速过高会推迟着火,引起燃烧不稳定。

当一次风速大于火焰传播速度时,会吹灭火焰或者引起“脱火”,影响火焰的传播。

一次风速过小时,会影响部分煤粉与高温烟气的混合加热从而影响火稳定性,还会容易结渣。

从以上曲线可知中间氧量摆幅和一次风压相吻合,也说明的确对燃烧产生了影响,再者就是反应在水位和负荷的波动,这和以往是不同的。

2.2.2空预器漏风
空预器密封不好造成一次风漏风会造成一次风机电流增大,流量升高,压力降低。

两台炉空预器采用三密封接触式柔性系统,所谓三密封系统,就是每块扇形板在转子转动的任何时候至少有三块径向和轴向密封片与它和轴向密封装置相配合,形成三道密封,从减小漏风压差方面降低空预器的漏风。

三密封系统通过增宽扇形板将来15°的扇形角度
增大为22.5°(冷热端主梁扇形板均增宽),以及相应地增宽与之相对应的轴向密封装置来实现。

优化冷热端扇形板与上下梁之间的静密封结构。

轴向密封的静密封由单侧密封改造为双侧密。

改进优化了上下轴密封和旁A路密封冷端劇形板安装方式由原设计结构的密封片水平、冷端扇形板倾斜设置结构,改为密封片倾斜扇形板水平设置结构,消除冷端扇形板与轴向密封弧板之间的漏风缺口,使扇形板与轴向密封弧板组合形成封闭的烟一风侧密封结构,有利于改善密封效果。

如图所示:
空预器在实际运行中受到烟气和空气的长期冲刷,冷端腐蚀以及空预器吹灰时蒸汽直接对密封片进行冲刷都会造成密封片的磨损,另外扇形板有鼓包或变形也会对密封片造成磨损。

如果空预器漏风会造成一次风机、送风机和引风机电流同时增大。

表:风机运行参数对比
通过以下数据对比发现,在同样负荷,引风机、一次风机电流2019年比2018年都明显增大,所以空预器还是存在一定漏风的。

为此公司邀请技术服务单位对8号炉做空预器漏风试验,试验结果
表明:81空预器漏风率12%,82空预器漏风率12%,大于我厂规定空预的空预器漏风率7%。

四.原因的确认
综上所述,8号炉一次风机电流偏大,流量超过额定值,风压降低,主要由以下两点原因造成:
(1)8号炉一次风暖风器堵塞。

需要对一次风暖风器冲洗后看效果,得出影响电流多少。

(2)8号炉空预均存在空预器漏风现象。

且局部堵塞严重。

五.产生的影响
1.直接影响带负荷能力。

2.一次风机、引风机、磨煤机的耗电率增加。

3.一次风机存在失速的隐患。

4.由于一次风压的摆动,对燃烧不稳,氧量偏低、CO升高存在结焦的隐患。

六.总结及建议
机组运行中设备的任何异常都会体现在参数的异常变化上,因此做好机组日常工作的参数分析异常重要。

不仅要做好本机组的参数纵向分析,还要做好机组间的横向参数对比分析。

本次异常的发现就是首先发现一次风机开度较同期明显增大,然后通过进一步分析又发现两台炉引风机、一次风机电流均比一年前明显增大,最终初步得出结论8炉一次风暖风器堵塞和两台炉空预器漏风大的缺陷。

关于空预器密封片磨损的原因还需进一步分析,当前最主要的还是优化喷氨减少氨的逃逸率,配合DSI对SO3/HCL的脱出。

同时对空预器吹灰的频率和吹灰压力进行试验调整。

1.空预器在停运冲洗时,一定要冲洗干净,并做全面积的检查,防止留有死角,造成运行中的局部堵塞的现象,冲洗时建议最好将传热元件的取出,采取上、下同时冲洗的方式,这样方能保证清洗效果。

正如空预器维护说明中所讲,不彻底的清洗不如不清洗。

2.夏天应环境温度的变化及时投退二次风暖风器,保证出口温度在40度附近,以提高空预冷段综合温度,防止空预低温腐蚀。

3.加强空预间隙的调整。

4.解决空预局部堵塞严重的问题,不然空预漏风是不能有效解决的。

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