电镀孔壁铜剥离跟进报告

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孔壁剥离跟进报告
一、背景:
3月24日实验室做00472首板切片时发现3PNL板件里有1PNL出现孔壁剥离现象(vcp线生产)。

二、临时分析及措施:
1、取线上同款料号板件切片分析,发现均有孔壁剥离现象。

2、取vcp线同一时间生产的其他料号分析(19217/19429),都未发现有剥离现
象。

初步判定只有00472该料号有此异常,通知生产对此料号板件暂停生产。

3、查此料号生产记录,已于21日电镀开始生产,板件以生产到文字工序。

4、取线路、文字板件切片分析,均发现有孔壁剥离现象,通知线上各工序此料号
板件停止生产。

5、通知电镀该板件暂停生产,以生产的板件隔离待确认,其他型号板件正常生产。

6、化验沉铜线药水,均在正常范围,除胶速率:0.35mg/c㎡,药水均在正常范
围内。

三、实验分析:
实验1:取该型号板件各9PNL分别过1次除胶和2次除胶,在分别于龙门线和vcp线生产,经切片生产均有孔壁剥离。

除胶次数镀铜线数量(PNL)NG OK
除胶1次龙门线 4 3 1 vcp线9 5 4
除胶2次龙门线 5 1 4 vcp线7 4 3
实验2:取该板件9PNL沉铜后加烤150℃*40Min后再镀铜(龙门线生产),每块板取1切片分析其中5个切片发现孔壁剥离,4个切片未发现异常。

实验3:取该板件9PNL沉铜前加烤150℃*40H后再沉铜、一铜生产,每块板取1切片分析其中5个切片发现孔壁剥离,4个切片未发现异常。

实验4:取该板件各5PNL分别3次和4次除胶,再沉铜、一铜生产,每块板取1切片分析。

经切片分析3次除胶的有3切片有孔壁剥离现象,2切片
未发现异常,4次除胶的未发现孔壁剥离,有除胶过度现象。

小结:
通过以上分析实验,可排除药水异常或除胶不净引起的孔壁剥离,初步怀疑钻孔后孔内有异物,经除胶后未能除去,造成孔壁铜层与孔壁基材形成剥离现象实验5:取两批板件分别于本厂钻孔(采用新钻咀)和加工商钻孔(原来的板件全部本厂钻孔),沉铜、电镀后切片分析:本厂钻孔12PNL,取12个
切片,其中8个切片无异常,4个切片有轻微孔壁分离加工商钻孔
24PNL,取24个切片,均未发现异常。

实验6:外发100PNL钻孔,沉铜电镀后取100个切片分析,均未出现孔铜剥离现象。

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