铁路路基试验度总结报告(原创)
路基试验段总结性报告
路基试验段总结性报告中铁二十一局集团包西铁路工程指挥部第一项目部《路基试验段总结报告》路基试验段总结报告包西铁路通道陕西段BXJ-2洛川监理站:根据我项目部2008年11月20日所报GK489+200-GK489+400段路基土石方试验段施工方案要求,12月5日至7日三天,我们对该段路基进行了现场试验检测。
我们秉承以往在铁路施工管理过程中积累的丰富经验,严格依照路基工程施工规范,严格控制“四区段、八流程”的施工工艺,按照“高起点、严要求”的标准,在现场监理工程师的监督、指导下开展了这项工作。
一、主要机械和人员配置:PC220SE-6型挖掘机一台、TY220型推土机一台、YZ18型振动压路机一台、ZL50型装载机一台、CDJ3190自卸式翻斗汽车两辆、K30平板荷载仪一套、环刀、灌砂筒、静力触探仪各一套,现场施工配合人员共计25人。
二、施工准备考虑到冬季施工的影响,我们提前做好各项施工准备工作:按照试验规范和验标要求,提前对该段路基进行原地面平整碾压处理。
在取土场选择含水量为12%左右的土和含水量为6.3%的A组填料作为基本试验用料,并选择中午10点以后和下午4点以前气温较高的时间段进行试验。
三、施工工艺1.基床以下路堤填筑:路基基床底层应铲除地表0.2m~0.5m厚原地面的杂草和浮土。
基床以下填筑采用三阶段、四区段、八流程施工工艺,以机械施工为主,人工施工为辅的作业方法进行施工(如路基填筑施工工艺流程图)。
纵向分段长度按实际施工地形而定,每层路基的摊铺宽度两侧各大于设计宽度50cm,以保证边坡修理的净宽和压实度,并按规范要求进行碾压夯实。
页8共页1第中铁二十一局集团包西铁路工程指挥部第一项目部《路基试验段总结报告》施工阶准备阶整修验段段收阶段填检碾平土测整路测水压铺层底工基签平晾夯填处准整证实整晒理筑备修路基填筑施工工艺流程图有超直线段由路基两侧向中心碾压,碾压遵循先低后高的原则,,并30cm20~高的曲线段由内侧向外侧碾压。
路基试验段总结
路基试验段总结第一篇:路基试验段总结新建山西中南部铁路通道ZNTJ-13标段工程路基填筑试验段总结报告编制:审核:批准:山西中南部铁路通道ZNTJ-13标段二0一一年五月十三日第二篇:路基试验段技术总结 3XXXXX改建工程第七合同段K642+300~K642+500路基试验段技术总结一、工程概况本合同段所处区域属公路自然区划VI2区(绿洲-荒漠区),本段路线以沿老路布设为原则,对老路裁弯取直,一般沿老路一侧加宽。
本合同段路基主要有填方、半填半挖、挖方等几种断面形式,采用二级公路标准,设计时速80km/h,路基宽度12.0m。
二、试验段工程概况1、工程概况试验段自K642+300-K642+500段长200m,路面结构类型采用Ⅰ-4-20-23,本段在纵坡为-0.500%的直线段上,路基沿老路两侧加宽,老路沥青面层较完好,施工便道在右侧戈壁中整平7.0m便道,无施工干扰,方便施工。
本段地基土主要为圆砾、粗砂,地质条件较好。
本段路基最小填土高度0.166m,最大填土高度0.792m,中线平均填土高度0.284m,路基土石方1198m。
2、取土场地质概况本试验段采用k640+440右侧500m取土场,交通方便,储量丰富。
该料场为砾类土,根据基底天然含水量和标准击实试验的结果,确定最大干密度2.26g/cm,最佳含水量5.1%,级配满足各项指标要求,符合规范要求。
因取土场便道要横跨电信、移动、联通光缆,故施工队对光缆处便道采取加高1.5m路面保护的措施。
3、人员、机具配置试验路段于2006年8月14日开工至8月22日结束,历时9天,33共配各种机械设备8台,其中挖掘机1台,装载机1台,平地机1台,压路机1台,洒水车1辆,自卸车3辆。
司机14人,技术管理干部5人,测量员1人,试验员1人,质检员1人,辅助人员10人。
三、试验路段施工1、施工测量放线根据已复测闭合的导线点及水准点,利用全站仪恢复中心控制点,按每20m测设出中心桩及其高程并测设出路基边坡线。
高铁路基试验工作总结
高铁路基试验工作总结
近年来,随着高铁建设的不断推进,高铁路基试验工作也成为了重要的一环。
高铁路基试验工作是为了验证高铁路基工程设计的合理性和可行性,以确保高铁运行安全和稳定。
在这一重要工作中,我们不断探索创新,取得了一系列成果和进展。
首先,在高铁路基试验工作中,我们注重了对路基材料的选择和性能测试。
通
过对不同种类的路基材料进行实验室测试和现场试验,我们不断优化路基材料的选择和使用,确保其符合高铁运行的要求。
同时,我们还对路基材料的强度、稳定性、耐久性等性能进行了全面评估,为高铁路基工程的设计和施工提供了科学依据。
其次,在高铁路基试验工作中,我们还进行了路基结构的动态响应试验。
通过
在实际高铁线路上进行振动试验和模拟运行试验,我们对路基结构的动态响应进行了深入研究,为高铁线路的设计和运行提供了重要参考。
我们不断改进试验方法和技术手段,提高了试验数据的精度和可靠性,为高铁路基工程的安全性和稳定性提供了坚实保障。
最后,在高铁路基试验工作中,我们还加强了对环境因素的研究和评估。
我们
对高铁线路周边的地质、水文、气候等环境因素进行了全面调查和分析,为高铁路基工程的设计和施工提供了科学依据。
我们还对环境因素对路基结构的影响进行了深入研究,为高铁线路的安全运行提供了重要保障。
总的来说,高铁路基试验工作是高铁建设中不可或缺的重要环节。
我们将继续
加强研究和实践,不断提高试验技术水平,为高铁路基工程的安全、稳定和可持续发展作出更大的贡献。
路基试验段总结报告
路基试验段填筑总结报告为全面展开XXXXX段路基填筑施工,我工区于2014年5月5日至2014年6月10日,在XXXX段进行了路基水泥改良土路基本体填筑试验段的施工,试验段长100米。
根据路基水泥改良土填筑试验段施工方案,我工区成功完成了该试验段施工工作,获得了宝贵的试验数据,为指导大面积的路基水泥改良土填筑的施工提供了依据。
在此次路基水泥改良土填筑试验段施工期间,得到了监理单位的大力协助及现场指导。
路基试验段在路基填前碾压及路基填筑过程中,严格遵守高速铁路路基工程施工质量验收标准及设计图纸的具体要求施工,按照施工管理实施办法的有关程序,进行了路基试验段的路基本体施工。
施工总结如下:1、编制依据《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010);《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设〖2010〗241号);《XXXX工程施工图设计文件》;2、工程概况2.1工程概述本段路基起讫里程:长635.04米。
线路以填方形式通过,填方最大高度约5米。
此次路基试验段垫层填筑的里程为XXXX段。
XXXX,位于东星村特大桥与凉泉村中桥之间及宝鸡市东南凉泉村三组北侧,该处地势较为平坦,相对高差7m。
本段位于线路的曲线段。
2.2自然地理特征2.2.1特殊岩土特征2.2.1.1、湿陷性黄土:工点处发育第四系全新统冲积黏质黄土及上更新统风积黏质黄土,根据土工试验结果,第四系全新统冲积黏质黄土具III级(严重)自重湿陷性,湿陷性,湿陷土层厚度约为10~14m;第四系上更新统风积黏质黄土具III级(严重)自重湿陷性,湿陷土层厚度约11~14m。
2.2.1.2、松软土:工点处发育第四系全新统冲积黏质黄土,根据静力触探成果资料。
大部分15m以上黏质黄土Ps小于3.0Mpa,属松软土。
2.2.1.3、膨胀土:(岩):据试验结果分析显示,上第三系泥岩的Fs=53%,CEC(NH4+)=268mmol/kg,蒙脱石含量M=17.9%,具中等膨胀性。
路基试验段总结报告
路基试验段总结报告报告人:XXX报告时间:XXXX年XX月XX日摘要:一、引言路基试验段是指在道路工程施工前,为了评价路基设计方案的可行性和质量,进行的现场试验工作。
路基试验段采用特定的设计方案、施工工艺和材料,用于检验道路路基的承载能力、抗沉降性能等。
本次试验段位于XXXX区域,总长度XXX米,是一条环形的路段,包括XX号地区和XX号地区。
二、试验设计与材料选择本次试验段的设计方案考虑了当地的地质条件、交通流量、气候特点等因素。
路基是采用XX方法施工,XX种材料作为基础层和面层材料。
试验段的设计参数包括路宽、路面厚度、坡度等。
为了综合评价路基的性能,本次试验还设置了应力监测设备、沉降监测设备以及温度监测设备。
三、试验结果与分析本次试验段经过XXX年的运行,取得了不错的效果。
通过对试验段的检测和分析,得到了以下结论:1.路基承载力优良:试验段经过重型车辆的长时间运行,虽然出现了部分破坏和较小的沉降,但整体的承载能力符合工程设计要求。
路基材料的选择和施工工艺得到了验证;2.路面平顺度良好:通过对路面平整度的检测,试验段的水平平整度和垂直平整度均达到了规定要求。
3.路基的稳定性较好:通过长时间的监测,试验段的边坡和填方土体的稳定性得到了验证,边坡没有出现明显的滑坡迹象,填方土体的沉降符合要求。
4.温度对路面的影响:试验结果显示,温度变化对路面的影响较小,未出现明显的开裂和变形现象。
四、存在问题及建议通过对试验段的综合分析,发现了以下问题:1.存在的病害:试验段中出现了部分裂缝、坑槽等路面病害,需要及时进行维修和修补。
2.土质改良:部分填方土体的稳定性较差,建议对填方施加进一步的土质改良措施。
3.施工工艺优化:试验段一些路段的施工质量未达到预期,建议优化施工工艺和加强施工质量管理。
综上所述,通过对路基试验段的评估,得到了路基设计方案的验证和改进建议。
针对存在的问题,应加强路面维修和土质改良工作,优化施工工艺,以提高路基的稳定性和寿命。
路基试验段施工总结报告(精)[优秀范文五篇]
路基试验段施工总结报告(精)[优秀范文五篇]第一篇:路基试验段施工总结报告(精)湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告路基填筑试验段施工总结报告一、试验目的在本合同段路基施工工作开展之前,本合同段选择一工区K12+260~K12+360全填方路段做为路基填筑试验段。
目的是为了验证混合料的质量和稳定性。
检验所用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和和压实的要求效率,以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。
试验路段确认的压实方法,压实机械类型、工序、碾压遍数、松铺系数等均作为今后施工现场控制的依据,从而指导全线弱膨胀土路基的施工。
本次试验段采用4%石灰土下路堤外缘2米包边,芯部采用素土填筑施工。
二、试验时间2014年3月26日。
三、试验地点试验段位于湖北老谷高速公路第LGTJ-2合同段一工区,起讫里程桩号:K12+260~K12+360。
四、试验参数1、素土松铺厚度28cm,石灰撒铺厚度2cm。
2、4%灰土最佳含水量21.3%,最大干密度1.719g/cm3。
3、素土最佳含水量18.4%,最大干密度1.77g/cm3。
五、试验前的准备 1.施工准备:1).确定施工方案和施工技术交底工作。
2).做好施工原材料的采购、组织进场及试验工作。
3).做好机械设备的进场和调配工作。
4).做好施工劳动力的进场和上岗培训工作。
5).做好施工用具和施工用料的采购和进场工作。
6).做好施工后勤服务的准备工作。
第 1页湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告2、机械的配置: 主要施工机具设备配置表压实机械主要技术参数表 3 第 2 页湖北老谷高速公路LGTJ-2合同段路基填筑试验段施工总结报告4、主要检测及验收指标: 路基填料及检测要求5.施工材料1)、石灰: 石灰采用I级生石灰进行消解,石灰的质量应符合规范JTJ034-2000的规定。
消石灰有效钙加氧化镁含量≥65%。
2)、土:工程采用符合设计要求的填料,根据工程的实际情况和试验已出结果,在S302项目K0+000~K0+240挖方段取土。
高铁路基试验段总结报告
路堤填筑试验段施工总结报告一、概况1、工程概况设计里程为DK674+300~DK674+500,全长200m。
位于陈山制梁厂西边,平曲线半径7000m,设计纵坡3.1‰。
按350km/h 双线无碴轨道路基标准施工,基底采用换填A、B组填料以及铺设两层极限抗拉强度大于100kN/m的土工格栅处理。
基床底层及基床底层以下路堤采用A、B组填料,基床表层采用级配碎石填筑。
基床底层及基床以下路堤A、B组填料18400m3。
2、填筑试验段目的及意义通过现场填筑试验,确定路基填筑施工的机具配置、施工工艺流程及过程质量控制方法、以及路基施工中的各项技术参数。
为我工区的路基填筑施工制定科学合理的施工方案及方法,提高工效,加快工程进度。
二、基底处理及质量控制1、施工准备基底处理按设计要求为换填AB组填料以及铺设土工格栅,DK674+300~DK674+350及DK674+420~DK674+500段为基底换填50cm,DK674+350~DK674+420段为清除表层土进行换填;基底换填完成后铺设土工格栅,铺设顺序为5cm中粗砂+土工格栅+5cm中粗砂+20cm碎石+5cm砂+土工格栅+5cm(见图1)。
基底换填前,先做好以下准备工作。
(1)原材料选择◆AB组填料AB组填料选用经过破碎路堑段的硬质岩石块、强风化硬质岩及构造和风化影响呈碎块土状的填料,通过物理力学性能试验以及抗风化和耐崩解性较好、膨胀性等指标满足要求。
最大粒径不大于100mm,且级配良好。
图1 土工格栅铺设结构图土工格栅铺设示意图◆中粗砂采用天然级配的中粗砾砂,不含草根、垃圾等杂物,砂的含泥量为0.3~0.6%。
备料1000m3。
◆土工格栅采用合肥中铁土工合成材料有限公司生产的双向土工格栅,土工格栅每延米纵向抗拉强度101.6kN/m,每延米横向抗拉强度101.3 kN/m,纵向屈服伸长率9.5%,横向屈服伸长率9.5 %。
◆碎石碎石垫层采用级配碎石厂无风化的级配碎石+15%石粉,最大粒径不大于50mm,含泥量不超过5%,且不含草根垃圾等杂物。
路基试验段总结报告
路基试验段总结报告一、引言随着交通事业的发展和城市化进程的加快,路网建设已成为城市发展的重要组成部分。
为了确保路网的安全性和可持续性发展,交通工程中的路基试验显得至关重要。
本文旨在总结近期进行的一次路基试验段的结果和意义。
二、试验目的本次路基试验旨在评估不同材料和工艺在路基建设中的性能表现,并为相应的设计和施工提供依据。
通过试验可以检测路基的承载力、稳定性、耐久性等关键指标,进而优化设计和施工方案,提高路基工程的质量和可靠性。
三、试验材料与工艺试验段选取了不同的材料和工艺进行比较,包括不同类型的土壤、填料和防水层等。
试验分为两个阶段:模拟施工和荷载验证。
在模拟施工阶段,按实际场景进行土壤加固和填充,然后进行沉降观测和力学性能测试。
荷载验证阶段通过模拟实际交通荷载的作用,检测路基的变形和应力分布。
四、试验结果与分析通过对试验段的观测和测试,得到了一系列的数据和结论。
首先,各材料和工艺的承载力表现出一定的差异,其中某些材料在承载和变形方面表现突出,而其他材料则表现一般。
其次,路基的稳定性和耐久性与土壤类型和填料的选择密切相关,不同的组合方式会对性能产生明显影响。
最后,荷载验证阶段的结果显示,设计指标和实际承载能力之间存在一定差距,需要进一步优化设计方案。
五、意义与建议本次路基试验为路基工程的设计和施工提供了重要的参考数据和经验教训。
首先,在材料选择上,应充分考虑路基的承载力和变形特性。
其次,施工工艺应合理,避免存在过多的接缝和破损点。
此外,在设计荷载指标时,应保守估计,以确保路基的安全和可持续使用。
六、结论通过本次路基试验,我们深入了解了不同材料和工艺在路基建设中的性能表现,并为提升路基工程的质量和可靠性提供了重要的数据和指导。
同时,我们也认识到路基工程设计和施工中仍存在一些问题,需要进一步深入研究和优化。
通过不断的试验和实践,我们相信在未来的交通工程中,能够建设更加安全和可持续的路基。
路基试验段成果总结报告
路基试验段成果总结报告一、路基试验段的目的1、确定材料的松铺系数;2、含水量的增减方法;3、确定平整和整形的合适机具和方法;4、确定挖土、运输、平整和碾压机械的协调和配合方法;5、确定每次铺筑的合适厚度。
二、试验段的准备工作1、试验段选在k49+860~k49+983.25段。
该段全幅进行了清理与掘除,且填前碾压合格。
2、按路基设计标高计算出填土宽度,在此基础上每侧加宽0.5米,以保证路基有效压实宽度。
实测右幅填筑宽度20.8米,左幅宽21.4米。
在以下桩号打上中心桩和边桩:K49+870、K49+900、K49+930、K49+960。
3、试验段用土为K53+200右侧土场。
经取样进行土的物理力学试验:重型击实试验的最大干密度1.85g/cm3,最佳含水量12.9%;颗粒分析为细砂土,试验资料附后。
4、试验室仪器满足现场检测需要和规范要求。
5、机械设备投入:路基试验段所需和拟用的机械设备性能良好,具体设备见附表F-4。
6、人员配备:路基试验段所需的人员见附表F-3。
三、试验段进程和概况:在K49+860~K49+983.25松铺厚度30cm,进行碾压试验。
试验施工从5月2日上午至5月4日碾压检测完毕,共用3天时间。
五天内天气均为晴天,气温15~27℃,风力2~3级,适宜土方施工。
四、试验段施工程序及方法:1、K49+860~K49+983.25段,长123.25m,松铺厚度为30cm。
清理掘除、填前压实经自检和监理工程师抽检合格。
本试验段采用施工机械:YZ14B、YZ18振动压路机各一台、40T拖式压路机、PY180平地机一台、宣化T140-1推土机一台、12m3洒水车一台、现场检测试验仪器一套、水准仪一台。
2、施工放线:上土前按图F-2布点分布测量1~12#点高程,并在中心桩、边桩上挂距地面30cm的红线。
按每车土18m3计算,可铺面积60m2,本幅总面积为5496m2,共需90车,考虑前后顺延垫土,拟运92车,按7排×13行平均分布,洒灰线,划方格。
路基试验段总结报告
路基试验段总结报告路基试验段总结报告。
为了更好地了解路基的工程性能,我们对某段路基进行了一系列的试验,并对试验结果进行了总结和分析。
通过本次试验,我们得到了一些有益的结论和建议,希望能够对今后的路基工程施工和设计提供一定的参考。
首先,我们对路基的承载力进行了试验。
通过对路基不同深度处的承载力进行测试,我们发现路基的承载力随着深度的增加而逐渐减小。
这表明在路基设计和施工中,需要特别关注路基的下部结构,以确保其承载能力符合设计要求。
其次,我们对路基的变形特性进行了试验。
通过对路基在不同荷载作用下的变形情况进行监测,我们发现路基在受到荷载作用时会产生较大的变形,且变形速度较快。
因此在路基设计中,需要对路基的变形特性进行充分考虑,以减小路基的变形量,提高路基的稳定性。
另外,我们还对路基的排水性能进行了试验。
通过对路基内部排水系统的状况进行观测和测试,我们发现路基的排水性能较好,能够有效排除路基内部的积水,有利于提高路基的稳定性和耐久性。
因此在路基设计和施工中,需要合理设计和布置路基的排水系统,以确保路基的排水性能符合要求。
最后,我们对路基的材料性能进行了试验。
通过对路基材料的力学性能和物理性能进行测试,我们发现路基材料的强度和稳定性较好,能够满足路基工程的要求。
因此在路基施工中,需要严格控制路基材料的质量,以确保路基的材料性能符合设计要求。
综上所述,本次试验对路基的工程性能进行了全面的测试和分析,得出了一些有益的结论和建议。
希望通过我们的努力,能够为今后的路基工程施工和设计提供一定的参考和借鉴,为路基工程的质量和安全提供保障。
铁路路基试验段总结
铁路路基试验段总结引言铁路路基试验段是铁路建设中非常重要的环节之一,它的目的是为了对铁路路基的性能进行全面评估和验证。
本文将对铁路路基试验段的背景、目的、方法、结果和总结进行详细介绍。
背景铁路路基是铁路系统中的基础设施,承担着支撑和引导铁路运输的重要功能。
为了确保铁路路基的稳定性、安全性和经济性,铁路建设者需要在实际施工之前对路基进行充分的试验验证。
目的铁路路基试验段的主要目的是评估新建或改建铁路线路的路基性能,以确定其是否符合设计要求。
通过试验段的试验数据,可以对路基的承载力、稳定性、排水性等性能进行综合评估,为后续的施工和运营提供参考。
方法1.选址:选择试验段的位置应符合实际施工条件和试验要求,遵循铁路规划和设计原则。
2.建设:根据设计要求,在选定的试验段位置进行路基的实际建设工作,包括填筑、压实和排水等工作。
3.试验:在路基建设完成后,进行一系列试验,包括静载试验、动载试验、渗透试验等,以获取路基的各项性能数据。
4.监测:对试验段进行长期监测,记录并分析路基在不同荷载和环境条件下的变化,以评估路基的性能。
结果在铁路路基试验段试验的过程中,我们获得了大量的数据和信息,通过对这些数据和信息的分析,可以得出以下结论:1.路基的承载力良好:试验段在静载试验和动载试验中都能够满足设计要求,承载力较高,能够应对正常运营的需求。
2.路基的稳定性较好:试验段的排水系统设计合理,能够有效排除积水,路基在雨季和高水位期间稳定性良好。
3.路基的排水性能需要改进:根据试验数据分析,试验段的排水性能有待改进,尤其是在高水位和雨季情况下,需要加强排水设施的建设和维护。
4.路基的变形较小:试验段的变形情况较为良好,路基整体变形较小,能够保证铁路线路的平稳和稳定。
总结铁路路基试验段是铁路建设中重要的一环,通过对路基性能的全面评估和验证,可以为后续的施工和运营提供可靠的依据。
本次试验段的结果表明,在整体上,铁路路基的性能符合设计要求,但仍有一些方面需要改进和优化,以提高铁路线路的安全性和经济性。
路基试验段总结报告
路基施工试验段总结报告根据项目办《管理办法》要求,我标段路基工程试验段几经周折选在榜罗支线K11+220-K11+320段进行,本试验段从11月4日开始,在11月9日结束,现将实验措施、施工过程、质量控制、安全环保管理总结汇报如下:一、试验段概况:本段工程和全支线一样,属旧路改建工程,设计在旧公路的基础上取直加宽,改造修建。
平面线型处于JD46与JD47之间,为直线段,纵断设计处于凹型竖曲线段,竖曲线半径4500m,切线长65.93,修正值0.48;纵坡1.0%-3.9%之间。
中桩均在旧路偏左,中桩最大挖深0.5m,最大填土高度0.39m。
左侧加宽,左边桩最大填土高度5.12m,最宽4.0m,是曲型的旧路加宽类型,全段挖土方363.3m3,填土方856.4m3。
1.地质地貌:该地段与全线一样,所经地区全部为黄土高原,残原沟壑地段,路线穿行在梁茆山脊之间,地表均为黄土覆盖,土层深厚,旧路路基为砂砾层,表面为2-3cm沥青表处,两侧为公路沿线公益林带,树木较密,地表植被较好,右侧山坡为荒坡,左下公益林带外为退耕还林地带,再下为梯田耕地,该地属西北干旱山区,每年降雨量在500毫升左右,土壤含水量较低,地下水位深,水源匮乏。
二、施工组织机构:项目部组织了以项目经理、总工为主的实施队伍,开展对试验段的实施。
确保试验的真实性、合理性、完整性、代表性、可行性总结。
1、组织机构:项目部在项目经理直接负责下,总工直接参与下,抽调施工,试验,测量,安全方面得力干将。
组成试验段实施队伍,从施工机械配置(附机械配备表)三、具体施工措施1、严格执行《标准》、《规范》,每道工序,每项措施都必需根据《公路路基施工技术规范》(2006)、《公路工程技术标准》,按照马云公路项目办《管理办法》要求,依据《施工图设计》,按照《公路工程质量检验评定标准》进行施工检验。
2、在试验段开工前,按照已近批复的“榜罗支线测量成果”中的控制点,由测量专业工程师张小飞对该段进行认真复测放样。
铁路路基工作总结
铁路路基工作总结
铁路路基工作是铁路建设中至关重要的一环,它直接影响着铁路线的安全、稳
定和运行效率。
在过去的一段时间里,我们团队在铁路路基工作中取得了一定的成绩,现在我来总结一下我们的工作经验。
首先,我们注重铁路路基的日常检查和维护工作。
定期对路基进行巡视,及时
发现并处理路基上的裂缝、下沉等问题,确保路基的稳定性和安全性。
同时,我们还加强了对路基排水系统的维护,确保路基在降雨季节能够有效排水,避免因积水而对路基造成损害。
其次,我们在铁路路基的修复和加固工作上做了一些努力。
针对已经出现的裂缝、下沉等问题,我们采取了有效的修复措施,包括填充加固、重新铺设路基材料等,确保路基的稳定性和承载能力。
在这一过程中,我们还注重了施工质量的监督和检查,确保修复工作的质量达到标准要求。
另外,我们还加强了对铁路路基工程技术的研究和创新。
通过引进先进的技术
设备,我们提高了施工效率和质量,同时还研发了一些新型的路基材料和加固方法,为铁路路基的建设和维护提供了更多的选择。
总的来说,铁路路基工作是一项复杂而重要的工作,我们团队在这方面取得了
一些成绩,但也还存在一些不足和问题。
我们将继续努力,不断提高自身的技术水平和工作质量,为铁路线的安全和稳定做出更大的贡献。
路基试验工程施工总结
路基试验工程施工总结一、前言随着我国基础设施建设的快速发展,道路工程作为交通基础设施的重要组成部分,其施工质量直接关系到道路的运行安全和服务水平。
路基试验工程作为道路工程中的关键环节,通过对施工工艺、材料、设备等方面的试验和验证,为整个工程提供可靠的依据和指导。
本文将对某项目路基试验工程施工进行总结,分析施工过程中的经验教训,为今后类似工程提供参考。
二、工程概况本项目为某国道310尖扎至共和公路工程JGSG-3标段,地处青海省海东市化隆县和黄南藏族自治州尖扎县境内,线路全长11.41Km。
主要包括路基、防护、桥涵、机电、绿化、场站房建等施工内容。
此次路基试验段长200m,平均宽度22m。
三、施工准备1. 试验段选择:根据工程特点和现场条件,选择具有代表性的K32275~K32400处作为试验段,土源选择K33310挖方段。
2. 施工准备:采用全站仪准确放出路基的内、外侧边线,以石灰线标注。
同时,对施工人员进行技术质量交底和安全教育培训,确保施工过程中各项操作规范、安全。
3. 技术准备:编制切实可行的试验段施工方案,明确施工工艺、质量标准、安全措施等。
对试验、测量等人员提出要求,加强有关技术数据的检测记录。
四、施工过程1. 测量放样:根据原高控点或加密导线点,先进行测量放线,放出中桩、边桩,并在路堤边缘撒出白灰线。
2. 施工工序:采用“三阶段、四区段、八流程”的施工工序组织施工。
试验段共填筑施工两层(试验段第三、四层),通过两层的施工工艺,获取相关的试验成果。
3. 碾压工艺:确定最佳的机械组合、松铺厚度、碾压遍数、最佳含水率、碾压时含水率范围等路基压实工艺主要参数,为后续路基填筑大面积施工提供科学、准确的依据。
五、施工成果及分析1. 试验段施工完成后,进行了检验,各项检测数据符合设计规范要求,表明试验段施工成功。
2. 通过试验段施工,总结出了不同机具压实不同填料的最佳含水量、适宜的松铺厚度、最合理的机具组合及相应的压实遍数等施工参数,为整个工程提供了可靠的依据。
路基试验工作总结
路基试验工作总结
近年来,随着交通运输行业的快速发展,路基工程在道路建设中扮演着至关重
要的角色。
为了确保道路的安全性和耐久性,路基试验工作成为了必不可少的一环。
在过去的一段时间里,我们进行了大量的路基试验工作,通过总结和分析这些工作,我们得出了一些有益的结论。
首先,我们发现了路基材料的选择对道路质量的影响是至关重要的。
在进行路
基试验工作时,我们对不同种类的路基材料进行了比较,发现了一些材料的特性和性能在特定环境下表现更好。
这为我们今后的路基工程提供了重要的参考。
其次,我们在路基试验工作中注意到了路基设计的重要性。
通过对不同设计方
案的试验和比较,我们发现了一些设计上的不足之处,并提出了一些改进建议。
这些建议将有助于提高道路的承载能力和使用寿命。
此外,我们还对路基施工过程中的一些关键环节进行了深入研究。
通过对施工
工艺和施工质量的试验和检测,我们找到了一些施工中常见的问题,并提出了一些解决方案,以确保路基施工质量的稳定性和可靠性。
总的来说,通过路基试验工作的总结,我们对路基工程有了更加深入的了解,
发现了一些问题并提出了一些解决方案。
这些成果将为未来的路基工程提供重要的参考,为道路的安全和耐久性提供了有力的保障。
希望我们的工作能够为交通运输行业的发展做出一些贡献,为人民群众出行提供更加便捷和安全的道路。
铁路路基试验段试验总结报告-精品资料-精品资料-精品资料
目录1编制依据 (1)2试验段工程概况 (1)3试验段试验的目的 (1)4试验段施工准备 (2)4.1地质复核 (2)4.2测量工作 (2)4.3防排水 (2)4.4取土场位置选取 (2)4.5试验段施工人员、机械设备及测量、检测仪器设备投入情况 (2)4.6技术管理准备 (4)4.7便道修筑 (4)5路基填筑检测项目及压实标准 (4)5.1原地面处理 (4)5.2施工放样 (5)5.3路堤填筑 (5)5.4摊铺整平 (5)5.5碾压 (5)6试验段组织机构及人员职责 (6)7路基填筑施工工艺及方法 (8)7.1填筑施工按三阶段、四区段、八流程水平分层填筑 (8)7.2填筑施工工艺方法 (8)8试验段施工质量保证措施 (10)8.1质量管理小组 (10)8.2管理保证措施 (10)8.3施工工艺的主要技术措施 (11)天平铁路TP-TJ2标第四项目部路基试验段试验总结报告1编制依据1.新建铁路天水至平凉铁路施工图路基设计图(DIK100+330~DIK101+555);2.新建铁路天水至平凉铁路施工图设计《天水至平凉线施工图路青林车站》、《天水至平凉线青林车站路基施工图》;3.《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ202-2008;4.《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003;5.《铁路路基工程施工安全技术规程》TB10302-20096.《铁路工程建设项目水土保持方案技术标准》(TB10503-2005)7.《新建铁路工程测量规范》(TB10101-99)2试验段工程概况天平铁路TP-TJ2标第四项目部承担六盘山隧道出口至DK100+217~DK101+555,路基正线长度为1338km。
考虑现场地表清理及结构物间路基段的实际情况,路基填筑试验路段选在DK101+058~DK101+158,长100m,最小填土高度 5.32m最大填土高度8.15m。
DK101+058~DK101+158段地势平坦开阔,植被主要为耕地,地质构造不发育。
高铁路基试验工作总结
高铁路基试验工作总结
近年来,我国高铁建设取得了长足的进步,高铁路基的稳定性和安全性一直是
工程建设的重点之一。
为了保障高铁路基的稳定性和安全性,我们进行了一系列的试验工作,现将试验工作总结如下。
首先,我们对高铁路基的地基土进行了详细的勘察和分析,确定了地基土的物
理性质和工程性质。
通过室内试验和野外试验,我们确定了地基土的承载力和变形特性,为后续的路基设计提供了重要的依据。
其次,我们对高铁路基的路基填料进行了试验,包括填料的颗粒分布、密实度、抗压强度等性能的测试。
通过试验,我们确定了路基填料的最佳配合比和施工工艺,保证了路基填料的稳定性和耐久性。
此外,我们还对高铁路基的排水系统进行了试验,包括排水管道的布置和排水
沟的设计。
通过试验,我们确定了排水系统的合理性和有效性,保证了高铁路基在雨水和地下水的影响下依然能保持稳定。
最后,我们对高铁路基的荷载试验进行了模拟,包括列车荷载和地震荷载。
通
过试验,我们确定了高铁路基的承载能力和抗震性能,保证了高铁运行时的安全稳定。
总的来说,通过一系列的试验工作,我们为高铁路基的设计和施工提供了重要
的技术支持,保障了高铁的安全运行。
未来,我们将继续深入研究高铁路基的稳定性和安全性,为高铁建设贡献更多的科研成果。
简短铁路试验检测工作总结
简短铁路试验检测工作总结
铁路试验检测工作总结。
铁路试验检测工作是保障铁路运输安全的重要环节,通过对铁路线路、车辆等
设施进行检测,可以及时发现问题并进行修复,保障铁路运输的安全和畅通。
在过去的一段时间里,我们进行了一系列铁路试验检测工作,现总结如下:首先,我们对铁路线路进行了全面的检测,包括轨道、道岔、信号系统等设施。
通过使用先进的检测设备和技术,我们及时发现了一些轨道变形、道岔故障等问题,并及时进行了修复,保障了铁路运输的安全和稳定。
其次,我们对铁路车辆进行了全面的检测,包括动车组、货车等。
通过使用超
声波、磁粉探伤等技术手段,我们及时发现了一些车辆的隐患,及时进行了维修和更换,保障了铁路运输的安全和可靠。
最后,我们还对铁路设施进行了全面的检测,包括桥梁、隧道、涵洞等。
通过
使用无损检测技术,我们及时发现了一些设施的裂缝、损坏等问题,并及时进行了修复,保障了铁路运输的安全和畅通。
总的来说,铁路试验检测工作是保障铁路运输安全的重要环节,我们将继续加
大对铁路设施的检测力度,及时发现问题并进行修复,为铁路运输的安全和畅通贡献自己的力量。
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DKXXX+220~DKXXX+400段路基试验段试验总结报告1编制依据1.《DKXXX+050.00~DKXXX+600.00》XXX施路-192(Ⅰ)版;2.《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ202-2008;3.《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003;4.《铁路路基工程施工安全技术规程》TB10302-20095.《铁路工程建设项目水土保持方案技术标准》(TB10503-2005)6.《新建铁路工程测量规范》(TB10101-99)7.试验过程及试验数据采集2试验目的1、选定满足施工要求的压实机具、所用填料、压实条件下合理的松铺厚度、压实遍数和施工最佳控制含水量、最佳的机械配套和施工组织等工艺参数。
2、选定经济、合理、准确的检测手段机检测方法,为以后大面积路基基床底层填筑施工积累施工经验和现场检测数据。
3试验段工程概况3.1设计情况3.1.1地质情况底层自上而下依次为:粉质黏土:棕红色、黄灰色,硬塑,粉砂含量高,含细砂及角砾,粒径一般小于20mm,表层含植物根系,一般层厚0.5m~5.0m,Ⅱ级普通土,σ。
0=150kpa片麻岩:棕红色、灰黄色、灰绿色,广泛分布。
全风化,岩体结构已破坏,岩芯呈砂土状,局部碎块状,粒径2~7cm,手掰易碎,Ⅲ级硬土,σ0=350kpa;强风化,粒状变晶结构,片麻状构造,岩芯呈短柱状,节长5~20cm,部分呈碎块状,粒径2~9cm,岩石矿物成分主要为石英、长石、黑云母、角闪石等,节理裂隙发育,锤击易碎,Ⅳ级软石,σ0=500kpa。
弱风化,节理裂隙发育,裂隙面呈锈黄色,岩芯柱状为主,单节长度5~25cm,局部碎块状,碎块粒径2~9cm,不易碎,Ⅴ级次坚石,σ0=800kpa。
3.1.2路基设计情况考虑现场地表清理及结构物间路基段的实际情况,路基填筑试验路段选在DKXXX+220~DKXXX+400,长180m,该段最小填土高度10.81m、最大填土高度13.06m,平均填土高度11.94m,施工前对原地表进行清表处理,清表厚度0.3m,分层填筑C组土并碾压,基床以下部分填筑C组料(粉、细砂除外),同时C组填料满足压实系数K不小于0.90,地基系数K30不小于80Mpa/m,B组填料孔隙率不小于31%,地基系数K30不小于130Kpa/m。
3.2施工情况C组料填筑试验段位置选在DKXXX+220~DKXXX+400段,施工时间从2014年11月09日至2014年11月20日结束,历时11天。
试验段施工共施工三层,虚铺厚度风别按照拟定第一层填料虚铺30cm厚度控制,第二层填料虚铺35cm控制,第三层填料虚铺40cm控制。
根据设计及实际情况,以就近取土的原则确定了从挖方段DK3XXX+650~DKXXX+000挖方段取土,并对选定的土源进行土质取样、筛分检测,确定了填料的最大干密度、天然含水率、最佳含水率等相关指标,经试验检测试验为C组填料,满足规范和设计要求。
经试验检测其性质如下表:填料土工试验名称 类别天然含水率(%) 液限(%) 塑限(%)塑性指数Ip液性指数I L重型击实 最大干密度(g/cm ³) 最优含水量(%)粉质黏土细粒土10.631.916.815.1-0.41.8315.43试验结果符合路基土石方填筑规范要求。
4施工技术方案 4.1施工工艺流程施工工艺框图4.2施工准备试验段选在DKXXX+220~DKXXX+400段,该段该段地势平坦开阔,地施工准备料场选择土工试验料场补水填料运输测量放样、撒灰布线填筑、摊平检测含水量、松铺厚度振动碾压底面洒水洒水补水摊铺晾晒检测压实度整理、分析数据形成报告 含水量大含水量小表荆棘、树木发育。
4.2.1测量准备根据设计图纸及测量资料进行施工控制导线复测,恢复线路中间桩位,加密水准点,测量路基横断面。
4.2.2人员准备为确保试验段的顺利完成,确保试验段检测数据的合理、准确。
必须建立一个完善的工前检验、施工过程控制、工后检测、验收、前后场协调、后勤供给、现场文明施工管理等完善的组织管理机构。
试验段机构成员及分工表岗位姓名职务主要工作内容总指挥XX 工区经理全面管理、指挥生产、检查工作的落实、计划的安排。
技术总负责XXX 工区总工负责施工的总体计划安排、部署、监督施工方案、工艺的顺利进行,试验段技术指导及对试验段数据进行分析。
现场负责XXX 路基队长负责施工方案、工艺的实施,指挥现场施工,确保施工符合工艺要求工程部XXX 工程安质部长负责试验段施工各项工序的检查、技术指导及质检工作的安排、落实,试验段测量、试验数据进行汇总,编写试验段总结报告。
试验室XXX 主任负责试验段填料的料源确定,确保各种填料符合规格,现场摊铺各项试验工作的安排和落实。
测量班XXX 测量队长负责组织测量放样、现场测量工作,现场网格的布置和白灰线撒铺,确保试验段高程、平面线形的准确,提供松铺厚度。
技术员XXX 技术员负责现场自卸车按照网格卸料,推土机、装载机进行填料的摊铺,确保摊铺厚度均匀。
技术员XXX 技术员负责现场压路机指挥,碾压组合、碾压遍数记录,宽度、松铺厚度的测定安全员XXX 安全员负责试验段范围内的现场文明施工的彩旗、标语、指示标牌的布设。
后勤XXX 办公室主任负责试验段所需后勤生活保障。
机械XXX 物装部负责试验段所需施工机械的调度,施工现场突发机械故障的维修另:需配备肯方普通15人,3人负责指挥来往车辆,12人配合推土机、压路机机械局部人工整平。
4.2.3机械准备试验段路基填筑主要采用挖掘机开挖土方,自卸车装运土方,推土机初步平整,振动式压路机碾压,平地机修整填筑路面。
机械设备详见“主要机械设备表”。
主要机械设备表序号设备名称规格/型号单位数量状态1 装载机CLG856 台 1 良好2 挖掘机PC-400 台 2 良好3 推土机SD32 台 1 良好4 平地机G930 台 1 良好5 振动压路机BW226DH-4 台 1 良好6 自卸汽车20t 辆8 良好7 洒水车16m³辆 1 良好注:设备数量、型号为初始计划配置,根据试验段使铺的相关施工参数进一步合理的调整和确定。
4.2.4投入主要测量、检测仪器测量、检测仪器表序号仪器名称规格型号单位数量检定状态1 全站仪Leica-TC402 套 1 合格2 水准仪DSZ2 套 1 合格3 K30平板载荷仪YB-150,φ300mm 套 1 合格4 灌砂筒φ150mm/200mm 套1/1 合格5 案秤AGT-30 台 1 合格6 EVD测试仪ZFJ02 套 1 合格7 动力触探仪10kg/63.5kg 台 1 合格8 钢卷尺50m/5m 个1/4 合格9 GPS 中海达GPS V8 台 1 合格4.2.5技术准备工区已于试验段开工前对参与路基试验段全体施工人员进行了相关技术交底工作。
4.2.6便道准备全线设置贯通便道,设置于主线右侧,便道宽度5米,设置2%的横坡,便道两侧修筑三角形临时排水沟。
便道填料采用然后用C组料分层进行填筑,面层采用30cm泥结碎石,分层碾压,压实度不小于90% 。
便道标准断面图见下图:取料场至试验段范围内便道已贯通,包括填料运输道路均已完毕。
便道设置排水设施,确保试验段施工顺利进行。
5施工工艺及方法5.1原地面处理利用挖机、推土机对试验段里程内进行清理挖除原地表腐殖土,挖除树根,并对原地面利用振动压路机进行弱振碾压3遍后,对原地面地基承载力采用轻型动力初探进行检测4个断面12个点,每断面左、中、右各1点,左右点距路基边缘1m处。
检测数据整理如下表:地基承载力统计表序号检查里程入土深度击数承载力实测值(Mpa)设计要求(Mpa)备注1 DKXXX+230 0.3 54 0.412≥0.18合格0.3 58 0.444 合格0.3 48 0.364 合格2 DKXXX+280 0.3 46 0.348≥0.18合格0.3 44 0.332 合格0.3 49 0.372 合格3 DKXXX+330 0.3 57 0.436≥0.18合格0.3 60 0.460 合格0.3 64 0.492 合格4 DKXXX+390 0.3 54 0.412≥0.18合格0.3 57 0.436 合格0.3 54 0.412 合格5.2施工放样对试验段路基DKXXX+220~DKXXX+400段采用全站仪定出路基设计中心线,按照路基路肩标高和地面高程,放坡计算路基坡脚宽度,在原地面上每10米钉一木桩定出路基边线,据测量计算结果定出边线,洒白灰线标识,为保证路基有效压实宽度路基两侧分别宽铺50cm,竣工时刷坡整平。
在场地中利用白灰线撒出方格线,拟定第一层填料虚铺30cm厚度控制,第二层填料虚铺35cm控制,第三层填料虚铺40cm控制,采用5*15m 方格,根据自卸车的载重能力,自卸车实际运载数量为13m³/车,计算得每个网格按照虚铺厚度卸料为2车。
5.3取料及上料利用推土机对取土场作业面进行清理,表土运输至指定地点存放,由于该取土段落天然含水量(10%)低于最佳含水量(15.4%),所以才去料坑集中补水闷料,采用网格围堰方式进行补水,取料场补水按照如下公式计算补水量:Qw=Qt/(1+Wt)*(Wo-Wt)*0.01*Pt/1000Qw ─────拟补水量,tQt ─────拟取土方量,m³Wo ─────填料最优含水量,%Wt ─────填料天然含水量,%Pt ─────填料天然密度,kg/m³每层上料前根据测量高程,根据填料层不同,在中心桩、边桩上挂距地面30cm、35cm、40cm的红线。
按在原地面上标定出路基边线,为保证路基边缘的压实度,边线比设计线每边宽出30cm。
在场地中利用白灰线撒出方格线,按照拟定虚铺30cm、35cm、40cm厚度,现场采用5*15m 方格,每个方格卸料2车。
上料前,根据基底干湿程度,在基底均匀洒水。
取料采用挖掘机挖装,自卸车运土,现场由专人指挥车辆卸土于方格中,在上料完毕后,然后用推土机推平,再用平地机精平,精平后测量松铺厚度。
摊平过程中不断检查松铺厚度。
5.3摊铺整平卸料完成后,采用推土机粗平、平地机跟随整平修整,并及时检测填料含水量,当填料含水量大于最佳含水量时,处理方法为利用平地机进行翻拌,翻拌均匀后,进行晾晒;当填料含水量小于最佳含水量时,处理方法为整平完成后采用洒水车在平整后的填料上进行洒水、利用平地机进行翻拌,翻拌均匀后,人工配合推土机大致推平,然后用平地机精平,保证填筑层的平整度和厚度均匀,每层松铺厚度不大于40cm,当平地机刮平整后测松铺高程。
实验室进行含水量的测定,当施工含水量达到最优含水量-3%~2%范围时,进行下一道工序碾压施工。