对阳山铁矿选矿厂技术改造的探讨
铁选厂工艺流程改造解析
铁选厂工艺流程技术改造1、为了合理有效的利用铁矿资源,本公司本着技术创新的企业理念,针对性的改造工艺流程,对选矿厂工艺进行了技术改造。
(1)矿石特点:矿石中主要金属矿物为磁铁矿,其次有赤铁矿和少量的褐铁矿、黄铜矿等,含铁硅酸盐矿物主要是绿泥石,其次是绿帘石、角闪石等,非金属矿物主要为石英、长石、绿泥石、绿帘石和角闪石等,矿石中非金属矿物绿泥石等含量高、硬度低、易磨,磁铁矿硬度高、难磨。
(2)该矿石原矿平均品位全铁在8-11%,其中磁性铁含量在3-4%,磁性铁占全铁的37.5%。
2、改造项目:(1)未改造前采用传统的破碎工艺二段一开一闭路(见图1-1),细碎设备采用了传统工艺常用的锤式破碎机,处理能力低、设备数量多、维修费用高、粒度控制难(粒度在0~40mm左右)等缺点,本公司矿山属于露天开采,开采后的矿石粒度在-50mm以上的占60-70%,根据这一特性,在原型号为PE1200x1500的2台颚式破碎机粗破前改造安装了型号为WGZT-20x60的2台棒条式给矿机,60-70%的原矿不经过颚式破碎机,而直接进入4台型号为2YK3060的圆筒振动筛分系统(见图1-2),经过改造后,直接提高了破碎系统的处理能力60%,把原细碎破碎设备锤式破碎机改换成型号为PF1620v的4台反击式破碎机,改造后粒度指标达到了0~30mm之间,处理量增大,粒度均匀稳定,所用设备减少,企业实现了节能降耗,多破少磨的效果。
改造前后两条破碎系统数据对比如下:PE1200x1500颚式破碎额定处理量为:300~800吨/h从以上数据结果看出,改造后处理能力比原来处理量的基础上增大了60%(23040吨/天),破碎粒度由原来的0~40mm提高到0~25mm,为下一个工序提供了良好的生产条件。
图1-1 改造前破碎系统工艺流程原矿料仓颚式破碎机4台锤式破碎机图1-2 改造后破碎系统工艺流程原矿料仓2反击破碎机(2)原矿中磁铁矿嵌布粒度较细(在0.01~0.6mm之间),粒度以+0.08mm为主,占89.48%,而磁铁矿在矿石中分布较均匀,这种分布特征对干选抛尾不利,近年来铁精粉价格较低的情况下,原工艺流程(图2-1)经过破碎系统完成作业后直接进入干式磁选机抛尾干选,跑尾较高(TFe4.5%,MFe0.82%),回收率较低(全铁回收率为70.9%),给企业带来生产成本高,企业效益低的突出问题,要降低生产成本,提高效益在提高处理量大的同时必须改进干选系统工艺流程。
选矿厂细破及筛分作业的改造实践
选矿厂细破及筛分作业的改造实践摘要:本文主要讨论了如何改造选矿厂细破及筛分作业,以提高工厂的效率。
细破作业中引入了压裂、输送及减少振动等新技术,从而提高细矿流量;筛分作业则通过优化筛原理、改进设备结构及采用智能筛分技术等措施,来提升筛分尾砂的精细度及含量。
在此基础上,实际改造案例也被提出,以表明在科学研究的支持下,耗时久而成效乏的“人力改造”也可被有效取代。
关键词:细破;筛分;改造;压裂;输送;智能筛分正文:本文旨在探讨如何改造选矿厂中的细破及筛分作业,以提高整个厂家效率。
选矿厂属于矿物加工行业,其中细破及筛分作业对于矿物矿石物料的细破及筛选都有重要作用,但不论是从精度上还是效率上,它们都受到了很大的限制。
本文将从以下几个方面展开讨论:(1)细破作业改造:选矿厂在细破作业上采用的是传统的破碎机,其精度和效率都较低。
通过引入压裂技术及输送装置,以及减少振动等多项改造措施,可以显著提高细矿流量。
(2)筛分作业改造:针对现有的筛分设备,不仅可以通过优化筛原理及改进设备结构等措施来提高筛分效果,还可以采用智能筛分技术,以提升筛分尾砂的精细度及含量。
(3)实际改造案例:本文还将提出工厂实际改造案例,以指导相关行业的实践改造。
此外,研究表明,在科学的技术支持下,耗时久而成效乏的“人力改造”也可被有效取代,提高工厂的整体效率。
通过本文讨论,期望能够指导有关行业如何更有效地改造选矿厂中的细破及筛分作业,从而提高整个工厂的效率。
在实际改造实践中,压裂是一种重要且有效的方式,可以在一定程度上改变细破作业的现状,从而提升矿物加工效率。
压裂作业后,流量可被进一步提高,使细矿从池底流出,并通过持久的输送装置,将细矿从池底输送至其他部位;同时,减少振动也能够有效提高流量,从而提高细矿的加工效率。
筛分作业的改造实践,则更多地关注于如何优化筛原理,以提高筛分效果,三层水平可被采用来更好地改进设备结构,并可以采用智能筛分技术来调节截面,以致达到最优的筛分效果。
阳山尾矿库搬迁方案优化探讨
■规划设计2019年阳山尾肝阵96迁方案优化療诃严锦栋(福建省华厦能源设计研究院有限公司,福建福州350004)摘要通过对阳山铁矿尾矿库现状分析,提出了搬迁优化方案,进行了技术经济比较,确定了最优方案,减少了搬迁投资及运输费用,取得了最优效益。
关键词尾矿库;搬迁;方案优化1概况阳山铁矿尾矿库原为阳山铁矿选矿厂的配套设施,地处德化、永春、大田三县交界,周边环境相对复杂。
根据尾矿库资料,库内约有尾砂135x10^3,闭库时回填干抛磴及覆土方约&883x104m3o尾矿库下部为安石坑矿区水泥用石灰岩矿,其500m禁采区范围内有石灰石矿资源3557.49x10%,还有铅锌、铁矿等资源。
尾矿库下游2km处为永春县下洋镇上姚村,村庄现有居民650户约2700人。
由于历史原因有数家企业在尾矿库下方采矿,造成地下水下降、地表塌陷。
为了保证尾矿库的安全,根据有关部门的要求,需将阳山铁矿尾矿库进行搬迁,以彻底消除安全隐患。
2原搬迁方案及修改必要性2.1原搬迁方案2009年11月阳山铁矿尾矿库进行过回采设计,原方案采用汽车运输。
库内有135x104m3的尾砂和8.883x KTm3的干抛磴及覆土,处理方案:海峡水泥厂项目场地平整需尾砂31.117x104m\干抛磴及覆土&883x104™3;海峡水泥厂综合利用尾砂34.13x10W;泉州美岭水泥厂综合利用尾砂51.96x10W;剩余17.793x lO^m3直接运排至新建的桶钓岭尾矿库。
2.2方案修改必要性(1)泉州美岭水泥厂因运输成本等原因,未进行综合利用。
(2)现海峡水泥厂项目场地已平整;阳山铁矿尾矿库闭库时上部覆盖一层干抛磴及覆土,为了保证尾矿库的透水性,干抛磴及覆土不能排放至新建的桶钓岭尾矿库,需另外堆放。
(3)桶钓岭尾矿库已在使用,大阳矿业有限责任公司选矿厂生产正往库内排放尾矿,为了确保排放的安全性,不能按原设计直接进行干排放,必须使用加水搅拌混合后排放。
公司选矿厂技术改造工程项目
公司选矿厂技术改造工程项目随着矿业行业的发展,对矿产资源的开采和利用的要求越来越高,因此,对选矿厂进行技术改造成为了公司必须要面对的问题。
本文将就公司选矿厂技术改造工程项目进行论述。
一、选矿厂技术改造的必要性1、满足生产需求随着矿产资源的开采,矿石资源的品位越来越低,对矿石品位的要求一般在0.3%~0.5%之间,而当前许多选矿厂的设备和工艺技术已经不能满足生产需求。
因此,对选矿厂进行技术改造,提升设备和工艺技术是必要的。
2、降低成本目前许多选矿厂存在着生产制造成本高、用水量大、处理量少、矿产资源利用率低等问题,而技术改造可以提高生产效率、减少资源的消耗,从而对公司成本控制和效益提高具有重要的作用。
3、保障环保选矿厂生产会产生环境污染,公司需要对环保问题高度重视。
技术改造可以通过引进新技术、新设备来降低对环境的影响,实现绿色生产,进一步提升公司的形象,为公司的可持续发展打下坚实的基础。
二、选矿厂技术改造的具体工作1、选矿厂数学模型研究选矿生产过程复杂,综合考虑了矿石的性质、设备和工艺、操作和管理等各种因素,选矿厂数学模型研究可以根据矿石的品位、粒度、组成等参数建立预测模型,从而辅助管理人员制定优化的选矿过程和增加产量的决策。
2、引进新设备引进新型设备是技术改造的重要措施之一。
需要考虑设备的品质与价格,选用适合选择矿石的性质的设备,如分选机、浮选机、遗矿再利用系统等。
引进新设备将可以提高设备的生产效率和产品的品质,提升企业的生产能力。
3、工艺流程改进改进工艺流程是选矿厂技术改造的核心内容。
通过优化选矿工艺流程,可以提高选矿厂的生产效率、减少环境污染。
并且优化的工艺流程需要考虑员工的工作安全问题,防止发生安全事故。
三、技术改造的实施要点1、确定技术升级的建设方案技术改造需要建立清晰的建设方案,明确技术升级的目标和具体内容,有计划的推进改造工程,提高投资的效益。
2、注重人才培养技术改造过程中,需要注重人才培养。
选矿流程及其工艺改进的建议
选矿流程及其工艺改进的建议1、破碎粒度大(约在30mm——60mm左右),要求一般在15mm——25mm之间。
建议:调整二段破碎粒度或改进振动筛孔。
2、小选厂球磨处理量低,分级机转速快14转/min,5-7转/min)。
建议:调整转速3、小选厂浮选:扫选三排和一次精选后两槽浮选机充气量小,泡沫层薄,几乎没有矿化泡沫。
原因:这种机型结构不合理,循环量小,负压小,吸气量小。
建议:改善叶轮与盖板之间的循环负荷,增加负压,增加吸气量。
精选浮选时间过(占浮选总容积的34%),增加了选矿成本,有时对工艺指标会有影响。
精扫最后两浮选机在空转。
建议:砍掉部分浮选机,充实粗,扫选,增加浮选时间。
流程乱,粗、扫选泡沫产品返回位置不对。
建议:附上浮选流程改进图一份。
4、大选厂:球磨选溢流型,磨矿效率低,粒度粗,目前球量,球比都有问题。
分级机转速也过快,5.8转/min(设计转速3.64转/min)建议:补足球量,调整球比,调整分级机转速。
每个班按球耗,定时定量补充加球。
5、大厂浮选:4m3浮选机有4槽不能充气(二排吸入槽1、4槽,一扫吸入槽1、2槽)。
原因:这种机型结构不合理,虽有叶轮与盖板但没发挥作用。
它是靠矿浆的大循环产生的负压吸入矿浆。
建议:改善叶轮与盖板之间的循环负荷,增加负压吸入矿浆。
精选时间过长(占浮选总容积34%),粗选区出现逐槽浓缩现象,如前面几槽泡沫层厚,矿化好,后面几槽像蒸稀饭,几个泡沫在跳舞,明显药剂用量不足。
建议:附上浮选流程改造图一份。
6、暂定各工种工作质量标准:给矿工:台时处理量小厂7-9吨/时,大厂14-16吨/时,要求稳定,均匀给矿。
球磨工:浓度28-32%,磨矿细度60-70%-200目。
浮选工:黄药浓度10%,药剂用量:黄药60-80g/t,PH=10左右,2#油40-50g/t,铜精矿品位16-20%,铜回收率50-70%。
7、要建立严格检查监督机制目前取样检测的操作不规范,不科学。
铁矿选矿中存在的问题及优化方法研究
铁矿选矿中存在的问题及优化方法研究摘要:铁矿选矿是铁矿石加工过程中的关键环节,对提高矿石品位和提取率具有重要意义。
然而,铁矿选矿过程中存在一些问题,限制了其效率和经济性。
在大红山矿体开采深度持续增加的背景下,矿石性质变得更加复杂,硬度也在不断提升,可磨性变差,严重影响到流程稳定和选矿技术指标提升。
本文将分析铁矿选矿中存在的问题及优化方法,结合相关项目简述FX-610型旋流器。
关键词:铁矿选矿;优化方法;矿石品位;经济性在全球范围内,铁矿矿石的需求量持续增长,因为铁是现代工业的基础材料之一。
然而,铁矿选矿过程中存在一些问题,这些问题限制了选矿过程的效率和经济性,同时也影响了最终产品的质量。
本论文旨在研究铁矿选矿中存在的问题,并探讨一系列优化方法来改善选矿过程。
通过对问题的深入分析和优化方法的应用,我们希望能够提高铁矿选矿的效率和经济性,同时增加最终产品的质量和市场竞争力。
一、铁矿选矿中存在的问题(一)矿石品位波动问题1.影响因素铁矿石的品位波动是铁矿选矿中常见的问题。
品位是指矿石中所含有价值矿物的含量。
多种因素可以导致矿石品位的波动,包括矿石矿体的异质性、矿床地质条件的变化、采矿方法的不同以及采样和分析误差等。
这些因素导致了矿石品位在空间和时间上的不均匀分布,给选矿过程带来了困难。
2.后果和挑战矿石品位波动给铁矿选矿过程带来了一系列后果和挑战。
首先,由于矿石品位的不稳定性,选矿过程中的产量和品位往往难以稳定控制,导致了资源的浪费和能源的过度消耗。
其次,矿石品位的波动也增加了选矿工艺的复杂性,使得选矿设备的运行参数和操作条件需要频繁调整,降低了选矿过程的效率和稳定性。
此外,矿石品位的不稳定性还会影响到最终产品的质量和市场竞争力【1】。
(二)矿石颗粒大小分布不均匀问题1.影响因素铁矿石的颗粒大小分布不均匀也是铁矿选矿过程中的一个重要问题,见图1。
矿石颗粒的大小对选矿过程中的矿石分选效果和提取率具有重要影响。
铁矿的工艺改进与生产效率提升
汇报人:
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
降低成本:工艺改进有助 于减少生产过程中的浪费, 降低原材料、能源和水资 源的消耗,从而降低生产 成本。
增加产量:通过改进工 艺,可以提高生产效率, 增加单位时间内的产品 数量,满足市场需求。
提高质量:工艺改进有 助于提高产品质量,减 少缺陷和误差,提升产 品性能和稳定性。
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改进措施:采用新型破碎设备、优 化选矿流程、引入智能化控制系统 等
推广价值:为其他铁矿企业提供借 鉴和参考,推动行业技术进步和可 持续发展
案例一:某铁矿通过引进先进技术和设备,提高采矿效率,降低成本
案例二:某铁矿采用新型爆破技术,优化采矿工艺,提高矿石开采率
案例三:某铁矿采用数字化管理系统,实现生产过程自动化和智能化,提高生产效率
铁矿产品的质量 提升有助于提高 企业的品牌形象 和市场竞争力。
工艺改进能够降 低生产成本,提 高生产效率,为 企业创造更大的 经济效益。
降低生产成本,提高产品质量 满足客户需求,扩大市场份额 提高生产效率,缩短交货周期 优化资源配置,提升企业盈利能力
PART THREE
降低采矿成本:通过提高采矿效率、优化采矿工艺等方式降低采矿成本,提高经济效 益。
案例四:某铁矿通过加强员工培训和管理,提高员工技能和工作积极性,促进生产效率 提升
PART SIX
智能化技术:利用大数据、人工智能等技术提高铁矿生产过程的自动化和智能化水平,降低人工干预,提高生产 效率。
自动化技术:采用先进的自动化设备和技术,实现铁矿生产的自动化控制和智能化管理,提高生产效率和资源利 用率。
集成化技术:将智能化和自动化技术进行集成,形成完整的铁矿生产工艺流程,实现生产过程的全面优化和升级。
选矿厂整改方案及措施
XX矿业选矿厂整改方案及措施本着节能、降耗、减排、清洁生产的原则,本公司与2017年8月份开始对于选矿工艺落后,设备陈旧部分进行了技术改造,其选矿厂整改采取了以下几点;一、破碎系统:1、原破碎系统工艺比较落后,其工艺为一段开路粗破(见图1),未经过二段筛分细破,破碎粒度较大,破碎后粒度为≤45mm,破碎机颚板磨损时粒度大小无法控制,使得出现磨矿给矿不均匀、处理量难控制在一定的量上,对单吨位磨矿增加了不必要的功耗。
为此对破碎系统有必要进行工艺改造。
2、原破碎部分地点较小,无法安装改造后的设备,考虑到矿石运输便利及采矿废石清洁减排而合理利用,破碎系统改造设备安装在了矿山洞口侧旁出矿现场。
3、改造后的破碎系统利用了国内先进的矿山破碎技术工艺(见图2),增加了一台型号为ZF100反击破、一台型号为1000X3000板式给矿机,4台型号为B800皮带运输机、一台型号为B600皮带运输机、一台型号为ZYA1542圆振筛和一台型号为1800X6500的长分筛(处理废石启用见图3)(设备功率见整改后破碎系统设备明细表),其工艺为两段一闭路流程。
4、选厂日处理能力为100吨/天,改造后破碎处理能力为20吨/时,每天破碎系统工作5小时能够满足现有选厂处理能力,为了减排废石,除日常设备维修及保养外,对矿山采出的废石进行破碎筛分,使其能够在建筑、道路等行业合理利用,减少对环境的污染。
5、改造后所达到的效果:①降低了单吨位原矿的破碎能耗;②减小了破碎粒度,并能完全控制其最终破碎粒度≤20mm,稳定了磨矿系统给矿量,使得选矿整个工艺得到平稳,同时降低了单吨位矿石的磨矿能耗,实现了多破少磨的科学管理技术。
③矿山废石量堆积占用了大量的土地,对周围环境造成了一定的影响,经过破碎系统改造后变废为宝,合理利用到了建筑、道路等行业,实现了矿山采矿所产生的废石排放为零的原则,达到了减排、清洁生产的目标。
原矿原矿废石图1运输至选矿厂细砂瓜子石公分石图2 图36、整改后破碎系统设备明细表7、改造后对环境影响采取的措施;①筛分面架设除尘喷水管;②系统各落料点架设降尘喷水管;③颚式破碎机老虎口架设降尘喷水管;二、磨矿系统:1、原磨矿系统采用传统的一段一闭路工艺(见图4),适用于矿石硬度较低易磨的选矿磨矿工艺,近来年,由于采矿越来越深,使得矿石硬度提高,磨矿效率大大降低,细度低至-200目占55%左右,未能完全使得矿石单体解离,开始出现浮选跑尾现象,回收率降低,处理能力相对降低,单吨矿石选矿功耗有所提高,原有工艺已经无法满足现有矿石性质的选矿。
铁矿资源开发的技术问题与创新途径
铁矿资源开发的技术问题与创新途径铁矿资源作为钢铁产业的重要原材料,其开发与利用对国家经济发展具有重要意义。
然而,在长期的铁矿资源开发过程中,面临着一系列技术问题,这些问题不仅影响了铁矿资源的开发效率,也对环境造成了不利影响。
因此,探索铁矿资源开发的技术问题与创新途径成为了当务之急。
铁矿资源开发的技术问题1. 资源勘查与评价技术问题在铁矿资源勘查与评价方面,目前仍存在着一定的技术问题。
首先,传统的勘查手段往往依赖于人工操作,其效率较低,且容易受到地质条件复杂多变的影响。
其次,铁矿资源的评价往往依赖于经验公式,这些公式往往具有较大的局限性,无法准确反映铁矿资源的实际价值。
2. 开采技术问题铁矿资源的开采过程中,面临着矿石损失大、资源利用率低等问题。
传统的开采技术往往采取大规模的开采方式,这种方式不仅浪费了大量的铁矿资源,也对环境造成了严重的破坏。
此外,铁矿石的品位逐渐下降,也对开采技术提出了更高的要求。
3. 选矿技术问题铁矿资源的选矿过程中,存在着能耗高、设备磨损严重、选矿效率低等问题。
传统的选矿技术往往存在着能耗高、设备磨损严重、选矿效率低等问题,这些问题不仅影响了铁矿资源的开发效率,也对环境造成了不利影响。
4. 钢铁冶炼技术问题在钢铁冶炼过程中,存在着铁水质量不稳定、能耗高、污染严重等问题。
这些问题不仅影响了钢铁产品的质量,也对环境造成了不利影响。
铁矿资源开发创新途径针对铁矿资源开发中的技术问题,需要探索新的创新途径,以提高铁矿资源的开发效率,降低开发过程中的环境影响。
1. 高精度勘查技术与评价方法应用高精度勘查技术与评价方法,可以更加准确地获取铁矿资源的分布情况,从而为铁矿资源的开采提供更加准确的数据支持。
2. 绿色开采技术的应用绿色开采技术的应用可以有效降低铁矿资源开发过程中的环境影响,提高铁矿资源的利用率。
3. 高效率选矿技术的研发与应用高效率选矿技术的研发与应用可以有效提高铁矿资源的选矿效率,降低选矿过程中的能耗与设备磨损。
矿山选矿过程优化与改进
智能化技术的优势:自动化、 智能化、高效化
智能化技术的应用:提高选 矿效率,降低成本
智能化技术的应用领域:选 矿、运输、检测等
智能化技术的发展趋势:智 能化、自动化、绿色化
建立完善的安全管 理制度
加强员工安全教育 和培训
定期进行安全检查 和整改
提高安全设施和设 备的投入和维护
选矿过程优化与改 进的效益
减少尾矿排放:通过优化选矿过程,减少尾矿排放,降低对环境的污染 降低能耗:优化选矿过程,降低能耗,减少对环境的影响 减少废水排放:优化选矿过程,减少废水排放,降低对环境的污染 提高资源利用率:优化选矿过程,提高资源利用率,减少对环境的影响
优化选矿工艺流程,降低安 全风险
提高选矿设备运行效率,减 少故障发生率
优化选矿工艺:采用先进的选矿技术和设备,提高选矿效率 提高选矿精度:通过优化选矿参数,提高选矿精度,减少废料产生 降低选矿成本:通过优化选矿工艺和设备,降低选矿成本,提高经济效益 提高选矿环保性:采用环保型选矿技术和设备,降低对环境的影响,提高选矿环保性
提高矿石品位:通过优化选矿工艺,提高矿石品位,降低尾矿量 减少能耗:优化选矿设备,降低能耗,提高能源利用率 降低成本:通过优化选矿工艺,降低选矿成本,提高经济效益 提高环保水平:优化选矿工艺,减少废水、废气、废渣排放,提高环保水平
环保理念:减少对环境的污染 和破坏
技术特点:采用高效、节能、 环保的选矿工艺
应用领域:广泛应用于各种金 属和非金属矿山
发展趋势:未来选矿过程将更 加注重环保和可持续发展
采用新型节能设备,如高效电机、 变频器等,降低能耗
采用环保型设备,减少对环境的污 染
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铁矿选矿设备工艺流程改进方法
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铁矿选矿厂技术改造的若干方面分析
铁矿选矿厂技术改造的若干方面分析五矿邯邢矿业有限公司目前是河北地区最大的冶金矿山企业,主要从事铁矿的地下开采,多年来以老矿体的矿石性质为依据设计技术流程,但是随着社会的发展和不断进步,原有的矿体资源在不断地枯竭,新的铁矿矿体逐步地被开发。
因此,该公司对铁矿选矿厂技术流程进行了创新和改造。
在此,笔者从矿石性质、技术改造前的状况、选厂存在的问题、改造设计方案几个方面来具体分析一下铁矿选矿厂技术改造实践的过程。
1矿石性质五矿邯邢矿业有限公司进行了地质资源的勘探、深水源的勘探、地形的测量工作、周围环境的勘探等大量的工作。
因此,矿石的性质在选矿厂的选择中是很重要的,原矿多元素化学分析及铁物相分析结果表明,矿石含有的矿质元素有:TFe、FeO、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、MnO、S、P以及烧碱,含有的标准含量依次为29.14%、3.68%、53.15%、0.22%、0.66%、2.81%、0.94%、0.012%、0.032%、0.48%矿石含有的主要元素为二氧化硅,占有总含量的53.15%,其他稀有矿石元素占有的比例小。
其次在原矿铁物分析结果中,含有的其他矿质成分也占有一定的比例标准,其中含有铁磁性、碳酸铁、假半假象赤铁矿、硅酸铁、赤褐铁矿占有的比例依次为:6.3%、12.4%、31.5%、0.4%、14%。
矿石除了具有除此之外的元素外,还有其他少量的含有物质,在分析结果中都能够对矿石元素含有成分进行标准比配。
由原矿的铁物相分析结果可以看出,原矿中铁矿物质以铁磁矿和赤褐铁矿为主,占铁总量的86.44%。
因此,铁矿石的选取铁的技术可以采用强弱磁选的联合技术流程。
2技术改造前的状况由于公司选矿技术的不完善性,在铁矿选矿厂的投资初期,公司的各项铁矿选矿技术操作不太熟练,相应的经济指标的波动幅度也比较大,生产也就很不稳定。
因此,公司的铁矿选矿厂的磨矿分级系统和磁选系统中的各个产物的粒子组成、化学成分以及产物浓度等指标进行了缜密的检测和深入的研究。
对铁矿山选矿工艺成就与发展方向探讨
对铁矿山选矿工艺成就与发展方向探讨【摘要】选矿工艺是影响铁矿山运营效益和资源利用效率的关键。
尤其是随着节约型社会建设理念的提出,如何通过改良铁矿山的选矿工艺,提高铁矿石的利用效率,并在选矿过程中尽量减小对环境的不良影响,已经成为了资源管理部门和环境部门关注的核心问题之一。
鉴于此,笔者在分析了我国现阶段在铁矿石选矿工艺方面取得的成就的基础上,探讨了未来发展趋势。
【关键词】选矿工艺;当前成就;未来发展1.现阶段我国铁矿石遴选中常用技术分析1.1阶段磨矿﹑弱磁选-反浮选工艺我国目前入选的磁铁矿由于粒度细,使得磁团聚在选别中的负面影响日益明显,导致依靠单一的磁选法提高精矿品位越来越难,把磁选法与阴离子反浮选结合起来,实现选别磁铁矿石过程中的优势互补,有利于提高磁铁矿石选别精矿品位。
阶段磨矿﹑弱磁选—反浮选工艺是我国铁精矿提铁降硅较有效工艺之一。
该工艺的主要操作流程为:经一次粗选一次精选获得最终精矿﹑反浮选泡沫经浓缩磁选后再磨﹑再磨产品经脱水槽和多次扫磁选后抛尾﹑磁选精矿返回反浮选作业再选。
从整体情况来看,该中选矿工艺主要是利用铁矿石具备的一定强度的磁性,运用磁感应设备,从而定向地将铁矿石选出来。
这种选矿工艺起源于上一世纪九十年代,在被引入我国并国产化后,极大地提高了选矿效率。
特别在一些品位不高的铁矿山,能够起到非常令人满意的遴选效果。
如弓长岭选厂采用阳离子反浮选工艺,经一次粗选一次精选获得最终精矿﹑反浮选泡沫经浓缩磁选后再磨﹑再磨产品经脱水槽和多次扫磁选后抛尾﹑磁选精矿返回反浮选作业再选,精矿铁品位从64%提高至68.89%,精矿中的SiO2含量降至4%以下,铁的作业回收率98%以上。
1.2全磁选选别工艺阶段磨矿﹑弱磁选—反浮选工艺虽然能够通过遴选,将铁矿石的品位提高到到一个新的水平上。
但是,由于采用的弱磁遴选和阶段性磁性遴选,因此很容易导致大量的杂质进入到铁矿石中。
而且,由于该工艺所应用的磁感应强度比较弱,不能够比较彻底地选出铁矿石,因此铁矿石资源的利用效率不太令人满意。
公司选矿厂技术改造工程项目总论
公司选矿厂技术改造工程项目总论公司选矿厂技术改造工程项目总论
随着经济的发展和资源的增加,我国的矿业产业也逐渐发展起来。
选择一家优质的选矿厂对于矿山企业具有至关重要的作用。
近年来,随着经济的发展和技术的进步,矿业企业对选矿技术的要求不断提高,为了满足市场需求和企业发展的需求,技术改造变得越来越重要。
技术改造是提高矿业企业生产效率和发展质量的重要手段。
对于选矿厂来说,技术改造包括各个方面,如磨矿、浮选、重选和精选等,其中每个方面又涵盖了不同的技术流程和设备组合。
技术改造的目标是提高选矿厂的处理能力、金属回收率和选矿消耗,以及减少选矿消耗和成本。
技术改造需要对选矿厂的原有设备进行升级和改造。
在进行技术改造之前,必须先进行现场调查和研究,以确定技术改造的范围和优化方案。
这个过程必须由专业技术人员进行,并与矿山企业同步沟通和协作。
技术改造需要花费大量的资金和时间,并涉及多个方面的技术要求和问题。
因此,技术改造应该从更具战略性的角度进行规划和实施,以确保公司的长期发展和财务状况。
对于一些资金和技术实力有限的企业来说,他们可以选择分阶段进行技术改造,逐步改善设备和提高生产能力。
综上所述,公司选矿厂技术改造工程项目是在当前经济发展和市场竞争下,矿业企业必须采取的战略手段之一。
它不仅能够提高企业的生产效率、降低生产成本,还能提高产品的品质和企业的市场竞争力。
需要注意的是,技术改造应该根据企业的现实需求和战略规划进行规划和实施,同时需要与矿山企业实机配合,确保达到预期效果。
阳山矿区矿山开采安全的探讨
阳山矿区矿山开采安全的探讨
李志铭
【期刊名称】《安全与健康(上半月版)》
【年(卷),期】2003(000)004
【摘要】@@ 一、阳山矿区简况rn阳山矿区位于德化县美湖乡阳山村,矿山企业有福建省阳山铁矿、德化鑫阳矿业有限公司和德化县阳春选矿厂3家.矿区浅部矿体适合露天开采和平硐开采.阳山矿区的年生产铁精矿粉产品约50万吨,年采铁矿石100万吨,为我省第二大铁矿山.矿体开采主要由当地阳山村民开采,只有省阳山铁矿露天采场和正在建设中的深部坑采工程正规设计开采.阳山矿区经过十四年的开采,浅部矿体开采已进入后期生产,至2002年末,矿区浅部矿体的保有储量550万吨,工业储量485万吨.目前阳山矿区的开采正从无序的群采向正规开采过渡.
【总页数】2页(P35-36)
【作者】李志铭
【作者单位】福建省阳山铁矿
【正文语种】中文
【中图分类】X9
【相关文献】
1.榆神矿区矿山开采土地资源破坏及复垦技术探讨 [J], 刘腾飞
2.西秦岭阳山金矿区侵入岩形成时代探讨 [J], 张圣潇;胡琴霞
3.阳山矿区矿山开采安全的探讨 [J], 李志铭
4.探讨露天矿山开采中的安全生产问题及其防范策略 [J], 张怀铮
5.甘肃陇南阳山金矿区金矿遥感蚀变信息提取探讨 [J], 陈勇敢;刘桂阁;路彦明;韩先菊;周俊;王美娟
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浅析铁矿选矿技术和工艺方法_2
浅析铁矿选矿技术和工艺方法发布时间:2021-11-13T11:19:27.737Z 来源:《防护工程》2021年23期作者:王小凯李大伟林春宝[导读] 检测设备开始在铁矿选矿过程中进行应用,有效提高了选矿的质量和效率。
赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司内蒙古赤峰市 025450摘要:现如今在国内,各个钢铁企业随着稳步发展的进行,其对于矿石的需求量也在不断提升,但是国内的矿山生产总量已经不能满足现阶段钢铁企业的需求。
基于此,我国钢铁企业就需要依靠国外的铁矿石资源进口来满足自身的需求。
但是依靠国外的铁矿石资源就导致其发展会受到国外铁矿石供应量的影响,甚至是控制。
因此,为了尽量减少这种问题得出现,就需要对于国内生产的铁矿石资源进行更好的利用,使得钢铁企业的铁矿石可以尽量实现自给自足,进一步缓解进口铁矿石所给钢铁企业带来的各方面的压力。
而想要尽量维持住在现有铁矿石总量的基础上的利用率和生产质量,就必须要依靠科技的进步和在企业中的更好的应用。
这就要求提升铁矿的选矿技术以及在现有的科技水平基础之上,尽量快速高效的提升所适用的工艺方法。
关键词:铁矿;选矿;工艺方法引言我国的铁矿选矿技术研究开始于二十世纪四十年代,由于国内各铁矿区出产的铁矿质量参差不齐,选矿的技术和具体的流程也有较大的差异。
十余年后,我国的铁矿选矿技术逐渐随着科技的发展而改善,最终形成较为稳定的机械选矿技术。
进入六七十年代后,自动选矿、检测设备开始在铁矿选矿过程中进行应用,有效提高了选矿的质量和效率。
1概述选矿技术顾名思义是一种优选矿石的技术。
这种技术的原理是根据矿石有用组分的特定、状态来区分有用矿物和脉石矿物,将有用矿物尽可能分离,不止分离杂质,还要将高品位和低品位的矿石区分开,提高矿石的利用率。
经过选矿后,矿产中的有用组分得到有效富集,能够大幅度减少需要运输的矿石体量,减少冶炼、加工矿石过程中消耗的燃料数量,从而有效降低矿石开采的成本投入,提高矿产企业的经济效益。
某铁矿选矿工艺的技术改造
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
某铁矿选矿工艺的技术改造
随着采矿的不断推进,某铁选矿厂采掘的原矿的性质逐渐发生了变化,原矿品位波动、硬度增加以及矿石类型差别,导致工艺技术指标波动,这不仅困扰着矿山,还直接影响到冶炼生产,是一个关系全局的问题。
该厂也察觉到了生产能力的波动趋势,随即对选矿技术进行了改造,及时弥补了不必要的损失。
一、选矿现状
生产要求精矿品位达到64.30%,回收率为75.00%以上。
根据实际生产平均统计结果,入选的原矿品位在27.35%~31.73%间波动;精矿品位平均为
64.21%,低于64.30%的要求指标,不合格精矿产出频数为1/2;回收率平均为75.18%,基本与要求指标一致,但低于75.00%的频数为l/2。
经分析是由于采场不同性质的原矿入选所致,说明生产流程对入选原矿性质的变化适应性差,精矿质量难以稳定。
二、技术改造
由分析可知,二次磨矿粒度偏粗是影响精矿质量的主要原因,针对此原因,进行了两个方面的技术改造。
1、一次磁选后加筛分作业,提前筛出一部分合格粒级(-1.25mm)的粗精矿直接进入精选作业。
改造后效果非常明显(见下表),为精选作业创造了良好条件。
2、通过细筛把关,中矿再磨再选稳定精矿质量,提前筛出粗精矿中的合格
粒级。
但遇到品位低、嵌布细、硬度大的难选矿石,精矿质量仍然会出现不合格现象。
为了加强这部分矿石的回收利用,尽量多回收表外矿石,在二次精选作业后增加了细筛作业,筛下产品为最终精矿,筛上产品返回中矿再磨再选。
细筛把关、中矿再磨再选解决了难选矿石的问题,筛上中矿产率为9.14%(约。
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用 两 段 一 闭 路破 碎 , 段 闭 路 磨 矿 三 次 磁 选 , 一 精 矿细筛再磨再 选流程 。 自建 厂 以来 , 精 矿 品 位 铁 在 6 . 左 右 。 2 0 45 0 0年 度 , 用 细 筛 再 磨 再 选 采 流 程 后 , 位 提 高 I 。随 着 露 天 矿 石 资 源 紧 品
频 细 筛 筛 分 作 业 指 标 ( 表 I 筛 分 效 率 在 4 如 ) 5
左 右 , 分 效 率 低 下 , 艺 电 耗 增 加 , 成 这 种 筛 工 造 现 象 的原 因主要 是磁 选 精矿 进入 高 频细 筛时 , 在 剩 磁 场 作 用 下 , 互 吸 引 , 较 小 的 颗 粒 聚 合 相 使 成 较 大 的 颗 粒 团 , 形 成 片 状 磁 链 体 , 达 到 正 或 使 常 粒 级 颗 粒 不 能 通 过 高 频 振 动 细 筛 筛 孔 , 成 造 二 段 磨 矿 循 环 量 增 大 , 含 磁 性 的微 小 颗 粒 包 使 裹体 多次进球 磨机 还 容易 过 磨 , 剧 “ 团聚” 加 磁
小于设备最 大给矿粒度 , 轻负荷 , 高设备运 减 提
转率 。 由此 计 算 吨 精 矿 成 本 可 下 降 1 5元 , 年 . 按 产 2 3万 t ,a即 可 收 回 技 改 投 资 。 计 2
3 减 少 电 耗 .
以 完 成 , 了 生 产 连 续 性 , 孔 尺 寸 由设 计 时 为 筛
张 , 向地 下 深 部 开 采 , 矿 品 位 日趋 下 降 , 转 原 矿
石 性质变化 , 布粒度 更细 , 产成本增解 决 的 问 题 : 如 何 降低 入 选 ①
磨 粒 度 , 掘 球 磨 机 潜 在 生 产 能 力 , 一 步 降低 挖 进
( 山铁 矿 ) 阳
摘 要 介 绍 了 阳 山铁 矿 选 厂 为 降低 入 磨 粒 度 , 改善 细 筛 筛分 效 率 , 高精 矿 品 位 进 提
行技 术改造 的途径。
关 键 词 入 磨 粒 度 筛 分 效 率 精 矿 品位
1 概 述
铁 矿 选矿 厂
减 轻 细 碎 机 的 负 荷 和 降 低 产 品 粒 度 , 粗 碎 产 从 品 中预 先 筛 分 出 + I O O mm 产 品 由新 增 的 中 碎 设 备 来 完 成 。 体 做 法 : 现 工 艺 流 程 中振 动 筛 具 将 改 为双 层振 动 筛 , 一层 筛 网尺 寸 为 IO 第 O mm, 第 二 层 筛 网 为 I rm, 于 I O 5 a 大 O mm 的矿 石 经 新
阳山铁矿选 矿 厂年处 理原 矿量 5 O万 t 生 , 产 铁精矿 2 5万 t 矿 区 属 矽 卡 岩 型 矿 床 , 属 矿 。 金 物 主 要 由 磁 铁 矿 组 成 , 次 有 黄 铁 矿 、 铁 矿 其 赤 等 , 石 矿 物 以石 榴 石 、 辉 石 、 闪 石 为 主 。 脉 透 角 采
I rm 调 大 至 2 rm ×I 0 m , 碎 机 的 给 矿 5 a 0 a 1r a 细
20 0 1年 5月 , 厂 组 织 工 艺 流 程 考 查 。高 选
粒 度 超 过 设 备 允 许 的 最 大 给 矿 粒 度 , 荷过 重 , 负
故 障频 繁 。 影 响 磁 滚 筒 分 选 效 果 , 抛 出废 石 且 在
成 本 ? 如何 改 善 高 频 细 筛 筛 分 效 率 , 少 工 艺 ② 减 电耗 ? ③ 如 何 提 高 精 矿 品位 , 现 提 质 增 效 ? 实
2 降低 入 磨 粒 度 原 设 计 原 矿 最 大 粒 度 为 3 0 m , 实 际 达 5r a 而
到 甚 至 超 过 5 0 m , 碎 比 过 大 , 段 破 碎 难 0r 破 a 两
李 琴 灵 , 山 铁 矿 选 矿 厂 , 理 工 程 师 , 6 5 6福 建 省 阳 山 铁 阳 助 32 1
矿 。
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总 第 3 1期 9 矿 业 快 报 20 0 2年 7月 第 1 3期
建 皮 带 运 输 机 进 现 闲 置 设 备 4 0×6 0颚 式 破 0 0
碎机 , 后 与细碎机产 品一起返 回振动筛 。 碎 破 碎 段改 造 需 投 资 6 O万 元 , 中 设 备 3 其 O 万元 , 建 2 土 5万 元 , 他 5万 元 。 技 改 后 , 品 其 产 粒 度 一 I rm 含 量 达 到 占 8 以上 , 0 0年 枯 2 a O 20 水 期 , 磨 段 只 开 单 系 列 , 筛 孔 改 为 I rm × 球 将 5 a 8 rm, 球 磨 给 矿 粒 度 一I rm 占 6 提 高 0 a 使 2 a O 到 占 8 时 , 机 生 产 能 力 提 高 2 。磁 滚 筒 O 磨 O 给 矿 粒 度 降低 , 高 磁 抛 效 果 , 算 可减 少 损 失 提 估 原 矿 量 3 , 碎 机 最 大 给矿 粒 度 降 为 1 4 m, ‰ 细 0r a
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矿 业 快 报
总第 31 9 期 2 0 年 7月 第 1 02 3期
EXPRES NFORM ATI SI ON OF I NG NDU S M NI I TRY
对 阳 山铁 矿 选矿 厂 技 术 改造 的探 讨
李 琴 灵
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中可 见 大 块 矿 石 连 生 体 , 成 金 属 矿 物 损 失 。 造 中
间 矿 仓 偏 析 现 象 严 重 , 成 I系 列 磨 机 入 磨 粒 造 度 一 I * 2ml f l占 5 % , Ⅱ 系 列 一 I * 0 而 2 f mi l占 6 , 也 是 两 系列 生 产 能 力 相 差 原 因 之 一 。 5 这 为