pta装置停工有效回收乙酸技术探讨
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(3) 特殊浆料的处置:残渣浆液罐 F1 ̄511 碱洗
后的浆料浓度高、气味大ꎬ先进行切片机固化处置ꎬ
后进行碱洗物料排放ꎬ从 F1 ̄516 排出ꎮ 进入地沟ꎬ
泵送至 A1 ̄2544A 污水预处理装置ꎮ
(4) 排放口由原来的 10 个点ꎬ减少到 3 个ꎻM1 ̄
423、G1 ̄512、F1 ̄516ꎬ其余容器不得排放ꎮ
项目
2016 年停工
2017 年停工
备注
外排污水量 / t COD / (mgL - 1 )
2 541
2 311
酸价格计算节约:21 t × 4 125. 4 元 / t = 86 633. 4 元ꎮ
(2)2017 年氧化装置停工较 2016 年少用碱液
1 683. 76元 / t = 35 830. 4 元ꎮ
3 结论
(1) 通过乙酸长时间反复运行ꎬ将反应器、结晶
中图分类号:TQ245. 12 文献标识码: A 文章编号:1008 ̄8261(2019)06 ̄0044 ̄02
0 前言
PTA 氧化装置设计停工程序为:停工时间:120
晶器及后续系统中的 TA 物料带出回收至中间料
仓 F1  ̄1201 ꎮ 溶剂乙酸通过氮气吹扫回收至乙酸
罐ꎮ 最大程度减少各种物料的排放ꎮ
第 32 卷第 6 期
2019 ̄11
聚 酯 工 业
Polyester Industry
Vol. 32 No. 6
Nov. 2019
doi:10. 3969 / j. issn. 1008 ̄8261. 2019. 06. 013
PTA 装置停工有效回收乙酸技术探讨
许战军ꎬ曹 超
( 中国石油乌鲁木齐石化公司化纤厂ꎬ新疆 乌鲁木齐 830019)
摘要:探讨了 PTA 装置停工有效回收乙酸技术ꎬ 通过改进的思路及方案ꎬ氧化单元碱洗主线ꎬ装置碱洗后的污水处置等方
法ꎬ降低装置酸耗ꎬ减少现场异味ꎮ 结果表明:氧化装置延长停工时间、减少碱洗频次和用碱量的方法被证实是可行有效的ꎮ
为氧化装置停工工艺处置ꎬ实现环保管控打下来良好的基础ꎮ
关键词:PTAꎻ停工时间ꎻ碱洗ꎻ退料ꎻ乙酸回收
73
消耗的碱液
消耗 DW / t
/t
29. 5
8. 22
增加 51. 7% 增加 28. 77% 减少 72. 14%
3 011
3 036
基本持平
表 2 停工外排污水指标对比
Table 2 Comparion of indicators of wastewater
discharged during shutdown
高碱洗效率ꎬ减少碱液使用量ꎮ
M1 ̄423 排出ꎮ 溶剂线碱洗、水洗的碱液、水液全部
进入容器中氧化单元的碱洗物均导入过滤干燥单
元ꎬ进氧化干燥机 M1 ̄423 碱洗后ꎬ集中排放ꎮ 进罐
人工清理结合反复水洗清除内部结壁料ꎬ已达到减
少碱液 使 用 量ꎮ 用 碱 量 预 计 减 少 为 原 来 的 25 ~
30% ꎬ以减轻后续污水处理的压力ꎮ
目的:实现排放有序控制ꎬ碱液用量最小化ꎮ
D1  ̄301 / 401 / 402 / 403 物 料 退 干 净ꎬ 期 间 要 求 不
1. 4 装置碱洗后的污水处置
310 / 510 中 碱 洗 液 打 入 F1  ̄203 中ꎬ 通 过 G1  ̄207
停车进度的前提下ꎬ将污水的 pH 值控制在 3. 0 ~
水厂联系排放此污水ꎮ
碱 洗 液 通 过 溶 剂 泵 打 入 F1  ̄506 中ꎬ 再 通 过
能回收ꎬ通过乙酸长时 间 反 复 运 行ꎬ将 反 应 器、结
A1 ̄2544A 或 B 内单独存放ꎬ并与调度、安环科、净化
装置大面积人工清理ꎬ包含地沟、内部沉降池、
收稿日期:2019 ̄06 ̄25ꎮ
作者简介:许占军(1972 ̄) ꎬ男ꎬ河南禹州人ꎬ大学本科ꎬ工学学士ꎬ中国石油集团公司技能专家ꎮ
第6 期
污水池 F1 ̄2544A / Bꎬ用长时间小流量将污水( 浓度
较高) 排至净化水ꎬ污泥人工彻底清理ꎬ此项工作量
大ꎬ需时较长ꎬ由厂部协调完成ꎮ
Table 1 Comparion of shutdown consumption
2016 年停工
备注
停工时间 / h
回收乙酸
量/ t
182
94
120
hꎮ 碱洗次数:3 ~ 4 次ꎻ停工排放点:10 处ꎮ 由于碱
1. 3 氧化单元碱洗主线
压力较大ꎮ 2016 年氧化装置检修ꎬ就曾发生因为外
1 遍碱洗ꎬ适当延长碱洗时间ꎬ预计增加一倍ꎬ以提
乌石化公司警告的事件ꎮ 当前国家严格管控各项环
(2) 氧化系统碱洗作业必须从 D1 ̄301 进碱ꎬ从
洗次数多ꎬ排放多ꎬ造成系统乙酸消耗高ꎬ外排污水
断用 高 压 氮 气 对 D1  ̄301 进 行 升 压 操 作ꎮ D1  ̄
有计划地控制装置残余物料的排放ꎬ在不影响
泵打入 D1  ̄301 中ꎬ 再 退 至 后 续 系 统ꎮ D1  ̄601 中
6. 0ꎬCOD 控制在 5 000 mg / L 以下ꎬ若超出此值ꎬ在
FRC1786 线打入 F1  ̄511 中 排 出ꎮ 物 料 尽 最 大 可
排污水指标超标ꎬ被迫延长停工时间( 超计划) ꎬ被
保指标ꎬ目的就是还人民一个碧水蓝天ꎮ 而作为排
放大户的化工装置更是被推到了风口浪尖ꎮ 氧化装
置停工过程中的减少消耗、废水、废气、废渣能否合
格排放已成为影响装置生存的一大难题ꎮ
1 改进的思路及方案实施
1. 1 时间统筹
氧化装置停工时间从原 5 d 延长至 8 d 停工处
理ꎬ主要增 加 了 酸 运 退 料 及 开 人 孔 人 工 确 认 清 理
时间ꎮ
1. 2 系统物料倒空主线
停 工 物 料 退 料 从 D1  ̄301 / 401 / 402 / 403 至
M1  ̄423 ꎬ退 料 过 程 D1  ̄301 中 的 2 ~ 3 遍改为
表 1 停工消耗对比( 效果)
项目
创历史最好水平ꎬ较 2016 年多回收 21 tꎬ按当前乙
21. 28 tꎬ按当前碱液价格价格计算节约:21. 28 t ×
2 应用效果
2017 年停工
45
许占军ꎬ等:PTA 装置停工有效回收乙酸技术探讨
3 074
3 078
污水 pH 值
6. 17
4. 96
(1)2017 年氧化装置停工实现回收乙酸 94 t