#2机组效率偏低原因分析7.9

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#2机组效率偏低原因分析
目前#2机组较#1机组而言机组运行效率偏低。

从设备实际运行工况分析,存在如下原因:
汽机侧:
一、#2机组真空度较#1机组偏低
6月份#1机组真空完成92.49%,#2机组真空度完成90.96%,#1机组真空较#2机组真空高接近2.53%,发电标准煤耗影响接近6.2 g/kwh。

#2机组同#1机组就真空比较而言,机组运行的经济性较差。

1、分析原因:
1)#2机组真空部分存在泄漏问题。

从机组运行工况真空的变化趋势及机组
启动、停机工况真空的变化分析,汽轮机低压疏水部分存在漏点,同时
不排除其他抵压部分存在泄漏的可能。

2)通过真空泵启停试验发现,两台真空泵运行较一台真空泵运行,机组真
空影响0.6Kpa,说明真空系统存在泄漏。

目前保持两台真空泵运行。

3)#2机组凝汽器进出口水室管板堵塞杂物,造成循环水通流能力降低,冷
却效果差,真空降低。

同样工况下,#2机组同#1机组比较循环水温升
高接近1.5℃。

4)由于胶球收球网漏球问题仍未处理,造成胶洗系统运行方式不正常,对
凝汽器钢管的洁净程度造成一定影响,降低换热系数,增加端差,降低
真空。

5)另外#2机组目前运行方式还未达到正常方式,如汽轮机阀门管理方式为
单阀状态,运行的经济性较差,不但热耗较高,同期汽耗偏大,因此造
成汽轮机低压缸排汽量较#1机组同样工况下偏大,同样对真空有一定影
响。

上述原因应为#2机组目前真空偏低的主要原因。

2、应采取的措施:
1)督促维护部真空系统查漏,及早消除漏点。

2)完善胶洗系统控制方式,消除胶洗系统存在的问题,及早投入胶洗系统
正常运行。

3)利用低谷时间,督促维护进行凝汽器半面停运检查,清理凝汽器水室管
板及收球网杂物,同时消除收球网漏球缺陷。

4)可将#2机组阀门管理方式切换为“多阀”运行控制方式。

二、汽轮机热耗及汽耗
生产统计数据:6月份#1机组完成热耗7686.44KJ/kwh,汽耗2.81 Kg/kwh。

#2机组热耗完成8278.61 KJ/kwh,汽耗2.81 Kg/kwh。

汽轮机铭牌热耗为8158 KJ/kwh,汽耗为3.198 Kg/kwh。

在60%额定负荷率下,汽轮机热耗及汽耗不会低于汽轮机铭牌汽耗及热耗。

从汽轮机实际运行状况分析,#2机组热耗及汽耗比较接近实际值。

#1机组热耗及汽耗均较实际值偏低。

原因为#1机组主蒸汽流量较实际流量偏低50吨/小时左右。

如果考虑#1机组主蒸汽流量偏差因素,#1机组实际完成的汽耗应为2.97 Kg/kwh,热耗为8101KJ/kwh。

这个数据比较接近实际值。

#1机组效率高于#2机组。

目前#2机组效率较#1机组偏低的主要原因为同样工况下#2机组真空低于#1机组1.2Kpa左右,并且#2机组目前阀门管理方式为单阀控制状态,汽轮机节流损失较大。

上述两种原因为目前#2机组汽轮机效率偏低的主要原因。

三、发电补水率
6月份#1机组补水率完成 3.59%,#2机组完成 3.41%,全厂当月完成3.48%,数据较同类机组比较数值偏大。

按6月份58%负荷率,两台机组损失流量应为34吨/小时。

主要原因:
A、#1机组辅助蒸汽供厂前区用汽。

主要用于洗衣房,厨房汽锅及厂前
区热水供应等。

其中厂前区热水用汽量较大,几乎24小时连续用汽。

厂前区供汽损失流量应在10吨/小时。

B、另外两台锅炉连续排污量造成的流量损失为14吨/小时。

C、两台机组除氧器脱氧门造成的汽水损失应在1吨/小时。

D、两台机组密封油液环泵采用开式供水,两台机组流量损失为2吨/小
时。

E、#1机组6月13日~18日消缺启动、停机一次,损失除盐水大约500
吨左右,折合流量为0.5吨/小时。

F、两台机组因需维持内冷水品质,需经常换水损失一定流量。

G、其余应为阀门内漏造成的不明泄漏损失,流量应在6.5吨/小时左右。

上述汽水损失中辅助蒸汽供厂前区用汽为主要损失,并且为可控制流量,应尽量减少用量。

锅炉连续排污量、除氧器脱氧门在保证汽水品质的情况下,尽量控制排污量。

另外进行设备综合治理,减少缺陷,消除阀门内漏是减少汽水损失的一个重要途径。

四、关于厂用电率偏高问题
目前#1、2机组运行厂用电率偏高,除与烧褐煤有关外,与目前非生产用电控制有一定关系,如公寓楼、生产楼,施工用电等。

施工用电不但影响经济性,同时由于私拉、乱拉电源现象严重,使用不规范,存在安全隐患。

公寓楼、生产楼用电应加强管理,规范使用,通过加强管理减少用电浪费。

如生产办公电源的使用,人走灯灭、下班电脑关,禁止长明灯现象、控制室内温度等。

公寓加强管理,禁止私自使用电源,控制室内温度。

五、关于生产耗水问题
生产耗水量目前是影响我公司利润的一个点。

减少污水用量,合理优化深井系统,减少非生产用水量,进行生产区域供水系统跑、冒堵漏消缺时目前减少生产耗水的一个方面。

运行方面合理控制循环水系统运行方式及循环水浓缩倍率,在保证机组运行安全的基础上,尽量减少生产用水量。

上述问题中,共同存在的问题是计量问题,加装计量装置,提高计量装置的准确度,为运行提高运行分析的依据,是运行通过优化运行方式,提高机组运行经济性的一个重要方法。

锅炉侧:
一、#2锅炉本体保温效果差
#2锅炉自投产以来,锅炉本体保温效果较差,经实地测量,目前因保温不完善导致彩钢板变色就由13处之多,主要分布在炉前、炉后的水冷壁区域,二次风箱、汽包等处,这些地方与监理实地测量实际温度温度均达到120度以上。

保温效果差,导致锅炉散热而损失大,是机组效率低的主要原因。

二、#2号锅炉燃烧器偏差较大
1、左右侧燃烧器着火偏差大
#2锅炉燃烧器在调试过程中,内二次风开度调节至40℃左右,调试过程中,因时间原因,内二次风的前墙和后墙各有两个调风盘不能调,导致燃烧器左右侧燃烧不一致,左侧着火距离近,右侧着火距离远,组偶右侧燃烧偏差大,造成左右侧氧量偏差较大,在运行中虽经努力调整,氧量偏差目前维持在2%左右,证明炉内工况还是存在分布不均匀的现象。

目前#2锅炉2B磨煤机运行中出现火检闪烁的现象,经过调整内二次风开度和分离器锁孔,效果不明显,燃烧器就地着火不如#1机组稳定。

2、在快速升负荷过程中,因燃烧偏差导致过热器有超温现象。

3、因燃烧偏差,火焰分布不均,#2锅炉飞灰可燃物出现波动现象,经过改变磨煤机运行方式,加强配风调整,目前燃烧褐煤,飞灰可燃物控制在1%左右。

改进方法:
利用小修机会对燃烧器重新进行调整,对内外二次风的角度进行精细调整,避免因燃烧器偏差造成燃烧效果差
三、阀门泄漏情况
吹灰器疏水电动门目前由内漏现象,空预器疏水电动门门头坏,导致汽水损耗较大。

发电运行部
2010、。

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