除油-气浮-AO-膜池工艺处理芳烃含油污水实例及优势分析
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除油-气浮-AO-膜池工艺处理芳烃含油污水实例及优势分析
石油化工企业含油污水具有水量波动大、水质波动频繁、污染物成分非常复杂的特点,其中含有大量的油、硫化物、挥发酚等有毒有害物质,COD和氨氮的含量也较高。
该污水使用常规方法难以处理,而直接排放将对环境造成极大的危害。
现今环保要求日趋严格,国家倡导循环经济,回用已成为石化行业污水处理的主流,也是降低吨油水耗和实现企业节水减排行之有效的措施。
芳烃含油污水处理工艺的正确选择,是关系到污水处理装置能否正常运行的关键,也是控制投资实现经济运行的关键。
关于该含油废水的处理,国内外已有不少报道,目前通常采用“隔油气浮生化”处理工艺。
根据近年来对石油化工类企业污水处理场的调研结果,介绍了宁波中金石化有限公司芳烃含油污水的处理工艺,该工程采用除油-气浮-A/O-膜池的处理工艺。
实际运行结果表明,该工艺可以有效地处理芳烃含油污水,出水能够达到厂区循环水补水水质要求。
COD平均去除率达到96.9%,氨氮的平均去除率达到99%,总氮的平均去除率达到72%。
出水油质量浓度在1 mg/L以下,硫化物质量浓度在0.2 mg/L以下。
本案例可为今后类似项目工艺方案选择和确定提供参考。
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污水来源与水质
污水来源为宁波中金石化有限公司芳烃项目含油污水。
污水水量为300 m3/h(7 200 m3/d)。
本项目共设两个污水进水调节罐,调节罐实际进水水质从2017年1月1日到2017年4月30日共120 d内实测数值范围、日平均值及工程设计的进水水质见表 1。
表 1 芳烃含油污水监测进水水质及设计进水水质
(左右滑动,查看更多)
项目调节罐1 调节罐2 平均值设计值
pH 8.4~11.1 8.8~10.7 9.75 6~9
油/(mg·L-1) 5.74~198.43 7.87~344.59 49.88 ≤500
COD/(mg·L-1)145~1 234 236~1 263 447.7 ≤800
NH3-N/(mg·L-1) 5.3~55.18 13.05~47.59 25.71 ≤50
总氮/(mg·L-1)10.7~65.26 15.06~58.97 38.65 ≤80
硫化物/(mg·L-1) 0.05~31.28 0.03~46.93 4.01 ≤20
温度/℃20~35 20~35 30 ≤40
悬浮物/(mg·L-1)55~157 60~148 85 ≤200
挥发酚/(mg·L-1)16~57 22~66 27 ≤30
由表1可以看出,设计所取的主要污染指标满足实际运行控制。
设计输入取值合理。
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工艺介绍
2.1工艺流程
项目工艺流程见图 1。
图 1 芳烃含油污水处理工艺流程
2.2主要工艺单元
(1) 调节罐。
本工艺共设调节罐2个,单罐容积5 000 m3;调节罐中设收油器和刮泥机。
主要功能是调节水量、水质的同时去除污水中的部分浮油和悬浮物。
(2) 除油器。
除油器采用卧式除油器,主要功能是进一步去除浮油。
除油器选用2台,单台处理能力150 m3/h,外形尺寸D2.4 m×5.8 m。
(3) 气浮装置。
气浮装置包括涡凹气浮和溶气气浮。
主要功能是除油和悬浮物,确保后续生化工艺的进水水质稳定。
涡凹气浮单台处理能力150 m3/h,外形尺寸4 m×10 m×2.5 m;溶气气浮单台处理能力150 m3/h,外形尺寸4 m×12 m×2.5 m。
(4) A/O池及膜池。
A/O池设1座,共2列,按浸没式MBR工艺设计,采用膜池与生化池合建。
回流和剩余污泥排放均设在膜池内。
MBR膜采用PVDF材质的进口中空纤维膜。
运行采用出水反洗的方式。
池体尺寸40 m×30 m×6.5 m。
主要工艺参数:膜面积15 000 m2,污泥质量浓度6 000 mg/L,混合液回流比250%,污泥龄30 d,
曝气风量110 m3/min(包括膜吹扫),生化池采用微孔曝气,膜区采用穿孔管曝气。
(5) 污泥、油泥处理系统。
污泥、油泥处理系统包括污泥浓缩和脱水系统。
污泥浓缩采用重力浓缩,设污泥浓缩罐2个,单个容积200 m3;脱水采用离心脱水机,选用1台卧式离心脱水机,处理能力10 m3/h;脱水后污泥含水率小于75%。
(6) 加药装置。
加药装置包括碱投加装置1套,碱储罐容积30 m3;磷投加装置2套,每套容积10 m3;PAC投加装置2套,每套容积6 m3;PAM投加装置1套,容积1 500 L。
碱、磷投加位置为生化处理单元,PAC和PAM投加位置为气浮装置。
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工程运行数据
3.1出水水质要求
芳烃含油污水处理后出水要求回用作为循环水的补充水,设计的主要水质指标要求见表 2。
表 2 芳烃含油污水作为循环水补水回用水质要求
项目设计值
pH 6.5~9
石油类/(mg·L-1)≤1
COD/(mg·L-1)≤50
BOD5/(mg·L-1)≤10
-N/(mg·L-1)≤10
NH
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总氮/(mg·L-1)≤20
浊度/ NTU ≤1
溶解性总固体/(mg·L-1)≤200
3.2COD去除情况
本研究选取从2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的
监测数据进行分析。
该运行期间进水COD 268.5~1 080 mg/L,平均447.7 mg/L;出水COD 3~55 mg/L,平均14 mg/L,COD的平均去除率为96.9%。
运行结果如图 2所示。
图 2 芳烃含油污水COD去除情况
3.3NH3-N去除情况
从2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的运行数据来看,该运行期间进水NH3-N为12.74~51.38 mg/L,平均25.7 mg/L;出水NH3-N为0.05~1.2 mg/L,平均0.25 mg/l,NH3-N的平均去除率为99%。
运行结果如图 3所示。
图 3 芳烃含油污水NH3-N去除情况
3.4总氮去除情况
从2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的运行数据来看,该运行期间进水TN为22.44~62.11 mg/L,平均38.65 mg/L;出水TN为5.12~19.79 mg/L,平均10.79 mg/L,TN的平均去除率为72%。
运行结果如图 4所示。
图 4 芳烃含油污水TN去除情况
3.5油去除情况
从2017年1月1日到2017年4月30日共120 d的运行数据来看,该运行期间进水油质量浓度为5.74~344.59 mg/L,平均49.88 mg/L,出水油质量浓度在1.0 mg/L以下,平均去除率为99.5%。
运行结果如图 5所示。
图 5 芳烃含油污水油去除情况
3.6硫化物去除情况
系统出水硫化物质量浓度全部在0.2 mg/L以下。
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技术经济分析
本项目工程建设投资8 699万元,其中设备购置费4 070万元,建筑工程费2 706万元,材料费1 134万,安装费790万元。
以MBR 池代替了传统的“二沉池BAF 砂滤活性炭”,一次性投资节省了约300万元。
占地面积方面,MBR的使用使得占地面积节省了1/4。
在运行成本上,项目建成后运行的主要成本是电费和药剂费,经统计计算,该项目的运行成本为2.89元/m3。
项目所在园区的排污费
是9.85元/m3,外购生产用新鲜水价3.3元/m3,项目建成后,污水100%实现回用,因此产生的经济效益:(9.85 3.3-2.89)×7 200=73 872元/d,折合2 659万元/a,经济效益非常可观。
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结论
(1) 本项目实际运行结果表明,预处理MBR工艺对芳烃含油污水中COD、氨氮、总氮、油及硫化物等污染物有良好的去除效果。
COD 平均去除率达到96.9%,氨氮的平均去除率达到99%,总氮的平均去除率达到72%。
出水油质量浓度在1 mg/L以下,硫化物质量浓度在0.2 mg/L以下。
(2) 对于芳烃含油污水采用预处理MBR的处理工艺,出水能够达到厂区循环水补水水质标准。
(3) 芳烃含油污水经处理后可以100%回用于生产,产生的经济效益非常可观。
(来源:《工业水处理》2018年第7期参考文献略。
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