14万吨ABS装置振动筛频繁漏料的解决方法

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设备管理与维修2019翼8

(上

)14万吨ABS 装置振动筛频繁漏料的解决方法

符绍鹏,刘庆,张岩

(华锦集团双兴分公司,辽宁盘锦124000)

摘要:对14万吨ABS 装置的振动筛进行改造,解决风送系统进料筛选时软连接处泄漏粒料的问题。

关键词:振动筛;硅胶软连接;泄漏;改造中图分类号:TQ055.9文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2019.08.15

1隐患问题

双兴公司本体ABS 车间配置的2套造粒振动筛,是美国ROTEX 公司生产的,型号为3422A ,生产能力为20000kg/h 。

振动筛主要由1台电机、1台定频电机组成,

作用是对造粒装置风送系统中的ABS 粒料进行筛选分离。自2010年9月份投产后,该设备运行平稳,但由于入口及出口硅胶软连接频繁出现漏料,导致装置经常停车或从旁路更换硅胶软连接,不仅频繁造成振动筛停车(单台2次/月)更换软连接,更造成每条线物料落地(2吨/月)的损耗发生(图1)。另外,泄漏的粒料洒落至地面,不仅造成成本损耗,也影响现场环境卫生。2改造方案及实施

2.1确定方案

经过多次查阅设备随机资料,对比工艺流程后发现该振动筛为常压设备,软连接只起到振动筛与管线之间的缓冲连接作用,并没有密闭要求(图2、

图3)。因此决定对振动筛进出口部位进行去除软连接改造:在振动筛进料口处位移

行程直径的范围内加装接料漏斗1个,在振动筛排料下方的管线位移行程直径的范围内加装接料漏斗3个,振动筛无论进料或者排料,物料都会靠重力作用下到漏斗之中,风送到下一工艺流程,并在漏斗外侧加装防尘尼龙罩进行有效隔离粉尘。通过以上改造就可以解决振动筛软连接频繁破裂的问题(图4)。2.2实施过程

月计划中采购1.2mm 不锈钢板制作接料漏斗8个,选择

合适机会停车处理改造部位:振动筛上盖需要扩孔安装接料漏

图1软连接

图2改造前的振动筛示意图3软连接运行示意

图4

改造后的振动筛示意

设备管理与维修2019翼8

(上

)某高压水除鳞系统电机轴瓦发热故障处理探讨

赵双涛

(柳州钢铁股份有限公司中板厂,广西柳州545002)

摘要:根据生产设备实际情况,对某中板厂高压水除鳞系统电机轴瓦发热故障进行技术攻关,及时排除设备故障,确保设备正常稳定运行。

关键词:高压水;轴瓦发热;故障;处理

中图分类号:TF308文献标识码:

B DOI :

10.16621/ki.issn1001-0599.2019.08.160引言

根据金属加热原理,板坯在加热炉中加热会发生氧化反应,

会生成很厚的氧化铁皮。另外,金属在轧制过程中也会产生一层薄薄的二次氧化铁皮。在轧制过程中,由于氧化现象的存在,不

仅会使金属受到损失,而且在金属轧辊的辗压下,一部分氧化铁皮会被破碎成小片状自动脱落,另一部分则在辗压力的作用下被压入金属表面,形成夹杂和疤痕,成为影响轧材表面质量的重要因素之一。同时,还会造成高压水电机轴瓦发热的故障长期不能有效解决。

1高压水除磷系统工作原理及故障现象

高压水除磷系统主要由4部分构成:淤动力元件,包括电机、液力耦合器、高压离心泵等;于控制元件,包括最低流量阀、

最低液面阀、电动送出阀、高压止回阀、高压喷射阀等;盂执行元件如喷嘴;榆辅助元件,缓冲罐、蓄能罐、过滤器、空压机、液压

站、润滑站等。工作时,除磷用水通过自清洗过滤器过滤后由高

压泵加压,进入高压管路系统,到蓄能器储存起来或者由泵直

序号施工步骤风险分析控制措施

1

编制施工方案

工期延误,经济损失方案经讨论批准,严格执行2设备检修

物体打击

施工人员保持安全距离、非相关人员远离施工现场

机械伤害施工前确认设备停车,

办理设备交出证,正确使用电动工具,袖口扣紧,头发挽入安全帽内

起重伤害严格遵守“十不吊”,起重人员持证上岗火灾

办理动火作业证,设置警戒带,消防设施配置齐全

3施工结束废固污染

做到工完料净,现场废旧手套、焊丝、边角料放置制定位置

斗,入口管线需要加长至进入漏斗内;下部接料管线割除处理并加装接料漏斗,使振动筛下料口处于漏斗接料行程直径之间,全部焊接施工完毕后,清理去除焊渣,并单机试车5min ,各进出口管线与接料漏斗没有碰触、不堆料即可,然后在漏斗外侧扎好防尘尼龙布。

3改造后的经济效益

改造所需物资及设备有1.2mm 不锈钢板、等离子切割机和氩弧焊。其中,1.2mm 不锈钢板需要0.3t ,合计费用为0.3万元;而等离子切割机和氩弧焊均为维护处自备,不产生直接的购置成本。所以本次改造投资需要0.3万元。

改造前,软连接更换频次为每月2次,每个硅胶软连接成本

3000元/条,每次需要4条,2次为8条,共计24000元/月;

ABS 落地料为2t/月,每吨14000元计算,共计28000元/月。改造

后,这2项费用均取消,每月合计可节省费用52000元。这样,一线二线2台振动筛每月合计节省52000伊2=104000元,每年预计节约成本124.8万元。

4检修拆装注意事项

(1)施工人员必须熟悉图纸、资料及施工技术方案,并了解设备的结构原理,掌握正确的安装工艺、程序和方法,掌握有关精密测量技术,做好各项施工记录。

(2)提高检修人员全员质量意识,健全质保体系,使质量管理程序制度化和标准化。

(3)严格施工小组自检,设备员监检和维护处双方共检制度,确保施工质量。(4)对主要施工工序设停工检查点,各方人员共检合格后进行检查签证。

(5)施工中,由专业技术人员对重要部位或工序进行详细的书面技术交底。

(6)严格施工工艺纪律,坚持文明施工。

(7)施工中所用的重要材料均应有材料合格证,设备的合金钢零、部件进行光谱分析,紧固件还需进行硬度检查,备件符合规格、材质、数量要求,遵循零件的互换要求。

(8)机器的拆检组装按图纸和规范要求进行,使用合适的工具,严禁盲目敲打。拆下的零、部件分别存放,对于精密部件要精心包装保护(表1)。

表1施工风险识别

〔编辑吴建卿

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