母线失压事故分析及母差保护动作跳闸事故分析
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施作者:信莲莲来源:《华中电力》2013年第12期摘要:结合一起220kV母联差动保护动作事件,分析阐述了双母线方式下的差动保护原理,并提出了改进措施。
关键词:双母线,母联死区保护,母差220kV双母线接线方式中母联开关一般装设一组或者两组电流互感器(简称CT)。
在母联开关与CT之间的地方称之为“死区”,发生死区故障的概率较小,但产生的危害是相当大,本文以一个母联死区故障,来详细分析其中的原理和改进措施23时13分,220kV阳江站220kV母联CT内部故障,220kV母差Ⅰ、Ⅱ套保护动作,跳开220kVI、II母线上所有开关,最终造成220kV阳江站和一座110kV变电站失压。
该事件共损失负荷49.2MW,约占全市负荷的8.89%一、事件前运行方式220kV阳江站220kV #1、#2母线并列运行,其中220kV蝶阳甲线、#1变高挂220kV #1母线运行;220kV阳漠线、蝶阳乙线、#2变高、#3变高挂220kV #2母线运行,220kV旁路挂220kV #2母线处于热备用状态。
二、事件概况23时13分42秒,220kV阳江站220kV母联CT发生内部故障。
现场检查后发现:220kV 母联C相CT SF6气体泄漏。
从保护动作信息和录波看,先是II母正确动作出口,跳开220kV 母联和220kV II母线上所有元件(包括220kV蝶阳乙线、220kV阳漠线、220kV旁路、#2变高、#3变高开关);保护启动125ms后,220kV母差保护稳态量差动跳I母线、母联死区正确动作出口,跳开220kV I母上所有元件(包括220kV蝶阳甲线、#1变高开关)。
二次保护配置为两套双母线母联单CT母差保护,保护型号分别为许继的WMH-800和南瑞的RCS-915。
三、母线差动保护装置动作机理1、母线保护的基本原理一条母线上有n 条支路,Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In,为流入母线的和电流,即母线保护的差动电流。
某光伏电站35kV升压站母差保护动作事故分析
2020.12 EPEM131新能源New Energy某光伏电站35kV升压站母差保护动作事故分析中电投电力工程有限公司 杨 锐摘要:分析某光伏电站35kV母差保护的一次动作事故原因、造成的损害以及处理结果,总结了光伏电站二次保护的运行注意事项。
关键词:母差保护;电流互感器某光伏发电站发电容量12MW,电站升压站35kV 系统采用单母线接线方式,通过35kV 线路接入220kV 某变电站35kV 侧3605断路器,2017年6月30日首次并网运行。
35kV 系统配置有1#SVG 481断路器、1#接地变482断路器、集电I 线483断路器、集电II 线484断路器、35kV 线路486断路器、#1站用变4805断路器、备用断路器485以及母线PT 共六个间隔。
35kV 母线配置一套长园深瑞提供的BP-2CA-G 型母差保护,#1接地变配置有东唐电气设备有限公司提供的DT-XHKII-PC 型偏磁型消弧线圈成套装置1套,投入跳闸。
1 事故经过1.1 事故前运行方式故障发生前光伏电站设备运行正常,天气晴。
35kV 站用变I、SVG 481开关、接地变482开关、集电Ⅰ线483开关、集电Ⅱ线484开关、集电Ⅲ线(备用)485开关、35kV 线路486开关为运行状态,各发电单元与系统并网发电。
1.2 事故经过2020年6月5日09时13分,消弧线圈检测到系统有接地点并发出告警信号,报文显示选线装置未能选出接地故障间隔。
收到报警信号后,现场运行人员检查各间隔及保护装置,未发现异常。
随后接到地调电话询问站内母线及线路接地告警相关情况,运行人员向地调回复“消弧线圈检测到系统有接地点,控制装置发出接地告警”,之后运行人员再次检查全站设备,仍未未发现异常和接地故障点。
后运行人员接调度命令,采用拉路法准备分开集电III 线485断路器。
尚未操作之时,2020年6月5日09时57分59秒,35kV母线差动保护动作,保护开出跳开1#SVG 481断路图2 消弧线圈及接地选线装置报文图1 电气主接线图图3 35kV 母差保护报文132 EPEM 2020.12新能源New Energy器、1#接地变482断路器、集电I 线483断路器、集电II 线484断路器、集电III 线(备用)485断路器、白垣线486断路器,35kV 升压站全站失电。
220 kV母差保护动作原理及母线跳闸事故的处理方法
220 kV母差保护动作原理及母线跳闸事故的处理方法摘要:母差保护装置是220kV变电站内重要的保护装置,当母线发生故障时能够发挥隔离故障的作用。
由于母差保护动作时是将故障母线上的所有开关跳开,对整个电网的运行影响较大,因此对母差保护的原理及母差保护动作后的故障处理进行研究具有重要意义。
本文对220kV母差保护的原理进行了深入研究,针对母线保护动作后是否查找到故障点的不同处理方式进行了介绍。
关键词:母差保护;原理;双跨;倒闸;母联;误动1 引言母线保护装置是快速切除母线接地故障的重要二次设备,其发生误动或拒动都会给电网的运行造成严重的后果。
为了提高220kV母线跳闸事故的处理能力,需对220kV母差保护动作原理深入了解,具体研究220kV变电站的母差保护在不同运行方式下的动作情况,并根提出针对性的解决方案。
2 220kV母线保护原理2.1 母线保护动作原理母线差动保护是基于基尔霍夫定律,即在理想状态下,当母线没有故障,或者故障发生在区外时,母线流入与流出的电流大小相等,方向相反,差电流等于零;若故障发生在母线保护范围之内时,差电流则不等于零。
在实际应用之中,将CT 测量误差、CT 饱和等外部影响因素进行考虑,母差保护动作电流的整定值一般按照大于母线外部发生故障时所产生的最大不平衡量来进行整定。
而母差保护判断故障点及动作逻辑是通过大差电流和小差电流来进行判断。
大差电流是指除母联开关以及分段开关之外,其他所有母线上的支路电流之和。
母线大差保护逻辑起到判断故障为区内故障还是区外故障。
而母线小差电流是指,其中一条母线上包括母联开关以及分段开关之内的所有支路电流之和,母线小差保护逻辑起到对故障母线进行选择的作用。
2.2 母线保护装置的主要功能目前220 kV 母线所应用的母差保护装置主要包括四个厂家的设备,即南瑞的RCS-915 系列、深瑞的BP系列、许继的WMH-800系列以及国电南自的WMZ-41系列,这些主流母线保护装置的基本动作原理都是带比率制动特性的差动保护。
220kV母线保护动作原理及故障案例分析
220kV母线保护动作原理及故障案例分析发布时间:2022-01-19T08:41:46.403Z 来源:《河南电力》2021年9期作者:谭文[导读] 本文首先介绍了母线差动保护原理,结合某220kV母线保护延时跳闸的事故案例,通过对母线保护动作行为的分析,得出分列压板投退正确与否对母线保护能否快速切除母联断路器死区故障起着至关重要的作用,并提出了针对性的改善措施。
谭文(广东电网有限责任公司汕尾供电局广东汕尾 516600)摘要:本文首先介绍了母线差动保护原理,结合某220kV母线保护延时跳闸的事故案例,通过对母线保护动作行为的分析,得出分列压板投退正确与否对母线保护能否快速切除母联断路器死区故障起着至关重要的作用,并提出了针对性的改善措施。
关键词:220kV;母线保护;故障;差动保护;继电保护引言母线是变电站十分重要的一种汇流设备,母线本身或母线中的某个元件发生故障,都将导致大面积的停电,如果没有对故障进行及时解决,将会导致事件进一步加剧。
在设置母线的过程中,如果在保护装置中出现的瞬间正确动作能够完成,则可以有效降低停电事故的影响,避免造成过大的损失,减小事故的影响范围。
本文分析的两种保护装置是完全独立的,分别是差动保护和失灵保护,具备母线差动保护、母联充电保护以及母联失灵保护等功能。
1 母线差动保护原理母线差动保护主要是指基于收支平衡原理进行判断与动作的保护模式。
由于母线上有进出线路,而在正常情况下,进入与出去的电流在数值上保持平等,同时电位相对来说也比较平衡。
因此当母线出现故障的时候,这种维持好的平衡就会被打破。
当判定出母线故障的时候,相应保护元件会先启动,并断开母线上的各个断路器。
而在双母线运行模式中,会将发生故障的母线隔离,并切入到另一个母线中,避免母线故障而出现大范围的停电情况。
在母线差动保护中,具体保护甄别参数也不一样,比如比较电流是否平衡、比较电流相位是否一致等。
合理使用母线差动保护,就能够显著提高母线使用的安全性,避免出现各类大型事故。
电力故障跳闸事故分析报告
• 引言 • 事故原因分析 • 事故影响 • 事故处理和恢复 • 预防措施和建议 • 结论
01 引言
事故概述
事故类型
电力故障跳闸事故
事故影响范围
整个城市及周边地区
事故原因初步判断
设备老化、恶劣天气、人为操作失误等
事故发生时间和地点
时间
XXXX年XX月XX日晚上XX点至XX点
01
02
03
04
05
加强设备巡检和 维护
定期对电力设备进行全面 检查和维护,确保设备处 于良好状态。
提高操作人员技 能和素质
加强操作人员的培训和考 核,确保其具备专业知识 和技能。
建立应急预案
制定电力故障跳闸事故应 急预案,明确应急处置流 程和责任分工。
加强与相关部门 的沟通与…
提高公众安全意 识
与政府部门、企事业单位 等加强沟通与协作,共同 应对电力故障跳闸事故。
对电力设备进行定期检查,确保设备处于良好状态,及时发现并 处理潜在故障。
及时维修和更换损坏部件
一旦发现设备部件损坏,应及时进行维修或更换,防止故障扩大。
建立设备维护档案
对设备维护和检修过程进行记录,以便对设备状况进行跟踪和管理。
提高人员素质和操作技能
培训操作人员
定期对操作人员进行培 训,提高他们的专业技 能和安全意识,确保他 们能够正确、安全地操 作电力设备。
电网稳定性下降
跳闸可能导致电网负荷转移,使其他 线路或设备过载,进而影响整个电网 的稳定性。
对用户的影响
生产生活受阻
电力故障跳闸可能导致企业生产 停顿、居民生活不便。
经济损失
由于停电导致的生产损失、设备 损坏以及生活不便可能带来一定
S-15-060 国网安质部关于国网新疆电力750千伏凤凰变电站220千伏IV母线失压事件快报
第1期国家电网公司安全监察质量部2015年3月18日国网安质部关于国网新疆电力750千伏凤凰变电站220千伏IV母线失压事件快报3月17日,国网新疆电力750千伏凤凰变220千伏III母停电检修中,现场施工人员擅自向高空作业车车斗抛掷个人保安线,引起IV母运行母线A相故障,母差保护动作,220千伏IV 母失压,造成220千伏昭阳变失压,220千伏嘉润变(用户变电站)和嘉润自备电厂(2x35万千瓦)与系统解网,损失负荷6.7万千瓦。
故障前,750千伏凤凰变#2主变、220千伏III母停电检修,#1主变运行,220千伏I、II、IV母运行,IV母带220千伏凤阳双线(凤凰-昭阳,送3.6万千瓦)和凤嘉双线(凤凰-嘉润,送6.2万千瓦)运行(见附图1、2)。
国网新疆电力发布了五级风险预警,并通知用户制定了孤网运行等预控措施。
3月17日18时20分,新疆送变电施工人员在检查220千— 1 —伏I、III母分段间隔靠III母侧绝缘子(靠近凤阳一线)连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III母分段母线间隔,施工人员柴xx(劳务派遣工)向高空作业车车斗抛掷个人保安线,新疆检修公司现场监护人员立即大喊制止他,柴xx不听监护人员制止,再次向高空作业车车斗抛掷个人保安线,个人保安线在抛掷过程中因安全距离不够,引起母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头(带电)对分段间隔22533刀闸至III母的连接线放电,IV母差动保护动作,跳开220千伏凤阳一、二线、凤嘉一、二线,220千伏昭阳变、嘉润变、嘉润电厂3个厂站全停。
220千伏昭阳变损失负荷0.5万千瓦(110千伏备自投成功转移3.1万千瓦);嘉润电厂带220千伏嘉润变孤网运行,用户侧稳控装臵未正确动作(应切嘉润变负荷4.2万千瓦),小地区频率异常,嘉润电厂2台机组相继跳闸。
这是一起典型的现场严重违章导致的电网安全事件,暴露出现场安全失控、违章制止不力、业务外包管理不规范等问题,公司已经成立调查组赴现场组织调查,进一步查清事件原因、人员责任及暴露问题。
母线失压处理
母线失压应该是出现故障,在故障找到并排除之前不应该随意再次合闸。
事故发生后就地应检查对进线开关、负荷开关的状态以及配电盘上保护、信号指示、配电盘本体状态。
首先应根据各种信号及保护装置动作情况来判断,如果是母线故障而导致母差保护等动作,必须拉开故障母线的各个开关(检查跳开开关的实际位置)及隔离刀闸,在经过检查处理符合送电条件后按规程进行送电操作。
就地检查项目包括:进线开关、电源开关状态及保护继电器状态、各负荷开关及下级负荷状态。
当母线上电压消失后,要立即拉开失压母线上未跳闸的断路器,这主要是防止事故扩大, 便于事故处理,•有利于恢复送电三方面综合考虑,具体说:1.可以避免运行人员,在处理停电事故或切换系统进行倒闸操作时,•误向发电厂的故障线路再次送电, 使母线再次短路或发生非同期并列。
2.为母线恢复送电作准备, 可以避免母线恢复带电后设备同时自启动,•拖垮电源,此外一路一路试送电, 可以判断是哪条线路或开关越级跳闸。
3.可以迅速发现拒绝拉闸的断路器, 为及时找到故障点提供线索。
如果母线失压是由于其上级母线失压引起的,并且短时内该母线电压不能恢复,则应拉开该母线的工作电源开关、进线开关、75KW以上电机开关、母线备自投切换开关断开等,为母线恢复做好准备。
若母线盘失压是由于负荷开关拒动引起的,则应将该负荷开关转为检修状态,母线恢复送电,通知检修人员处理故障开关。
全面检查,处理完故障后恢复正常运行方式。
如果检查中未发现明显故障点,则故障可能在负荷侧,应对负荷进行检测,无异常后逐一试送负荷;发现故障开关,则应隔绝,通知检修处理后,恢复母线的正常运行方式。
还应检查变压器绕组温度、备用电源侧电压、备用电源开关状态,判断备用开关本体是否有卡涩、气压低等影响正常电源切换动作。
如果检查母线盘、各电源开关、进线开关负荷开关没问题后,应进一步检查直流系统控制电源开关状态,若由于控制直流电源失去使电源开关跳闸,应尽快恢复直流电源,若不成功应用母联开关供电。
一起220 kV GIS母线跳闸事故分析
—J
叭
1
一 一 :
一 l 0 . 一 0 0
段母 联 2 l M 开 关跳 闸。2 2 0 k V树后 I路岚后 变侧 2 5 3开 关 因树 兜 变 2 2 0 k V Ⅱ段 母 线 差 动保 护 动 作 永跳 跳 闸。 从2 2 0 1 系 统 的录 波数 据 分 析 ,在 2 1 M V6 I
2 l M L j Ⅲ 2 ; i M  ̄ 6 1 r 2 0 :
图1 2 2 0 k V一次设备状态
地刀合 闸瞬时,2 2 0 k V I /Ⅱ母母线 电压三相 同
时降为 0 ,接 在 I/Ⅱ母 上 运 行 的树 后 I 路2 1 5间 隔、2 2 0 k V母 联 2 1 M 间 隔及 l 号主变 间隔2 l A 间隔 电流 同时增 大 ,由此 可判 断 2 2 0k V母 线 发生
S
电 力 安 全 技 术
第 l 5 卷( 2 0 1 3 年 第1 O 期 )
一
起2 2 0 k V G I S 母线跳 闸事 故分析
叶 建 祥 ,刘志 杰 ,丁 苏
( 福 建省 送 变电工程公 司 ,福建 福 州 3 5 0 0 1 3 ) Fra bibliotek[ 摘
要 ]通 过试 验及 解体检 查 ,对一 起 2 2 0 k VG I S设备 在停 电操 作 中发生 的事 故进行 分析 ,
树后 1 路
0. 0 0 0. O 0
O. 0 O
采用 河 南平 高 电气股份 有 限公 司生产 的型 号为
Z F1 1 -2 5 2的 G I S组 合 电器 ,于 2 0 0 9年 4月投 产 , 于2 0 1 2年 1 2月在 停 电操 作 时 引发 2 2 0 k V Ⅱ段 母
母线失压事故处理
母线失压事故处理第1条母线失压事故的现象:1.监控室内发出事故音响信号、“信号未复归”、“故障录波器动作”、“母线电压断线”、失压母线所连断路器“交流电压断线”、“距离装置故障”等光字牌亮。
2.失压母线上各元件负荷指示落零。
3.母差保护或失灵保护或主变后备保护动作。
第2条母线失压事故的处理原则:1.当母线因故失压(确定不是由于TV断线或二次快速开关跳开),值班人员应立即拉开失压母线上所有断路器(包括母联断路器),对母线设备进行全面检查,汇报调度。
2.经检查母线故障不能运行,有备用母线的应立即倒至备用母线上供电。
3.双母线运行,有一条母线故障造成失压后,值班人员应立即检查母联断路器应在断开位置,然后将所有线路倒换至无故障母线上恢复供电。
(对GIS设备不能确定母线故障部位,不能直接用倒母线的方法恢复供电,防止事故扩大。
)4.若母线保护停用,母线失压,经与调度联系后,可按下列办法处理:(1)单母线运行时,应立即选用外电源断路器试送一次,试送不成功,倒换至备用母线上送电。
(2)双母运行时,应先断开母联断路器,分别用外电源断路器试送。
第3条当母线因母差保护动作而失压时,按下列方法处理:1.迅速隔离故障点,并拉开母联断路器及两侧隔离开关及故障母线电压互感器二次小开关,电压互感器一次隔离开关。
2.首先将主变断路器恢复在非故障母线上运行。
3.与调度联系,将跳闸的分路断路器恢复到非故障母线上运行。
4.如双母运行,因母差保护有选择性动作,被切除母线上无明显故障,应迅速与调度联系,选用外电源断路器试送母线一次,应尽量避免用母联断路器试送,有明显故障时,可将全部进出线倒至非故障母线上运行。
第4条如因失灵或主变后备保护动作,切除母线时,处理方法如下:1.根据信号、保护动作情况及所跳开的断路器,判断是哪一路断路器拒动或其保护拒动。
2.检查母线及各元件有无明显损坏现象,如有明显损坏现象,按第三条1.处理。
3.如无明显损坏现象,则应投入母联断路器充电保护,用母联断路器向失压母线充电,充电正常后,退出母联断路器充电保护,按第三条2.、3.方法处理。
事故案例分析
中卫供电局 2007年2月
青海330kV花石线光纤纵差保护误动事故分析
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
青海330kV花石线光纤纵差保护误动 事故分析
• 事故经过
2006年12月1日12时21分,因现场施工吊车误 碰青海330kV湟源变330kV I母C相致其故障,母 差保护正确动作跳闸。与此同时,330kV花石线 CSC-103A纵差保护发生区外故障误动,线路C相 开关跳闸,重合闸动作并且重合成功。
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
华中电网‚7.1 ”事故分析 21:00 ,万龙II 回线两套解列装置动作跳 闸,四川、重庆电网与华中东部电网解列。 龙泉变电站5062 开关B 相爆裂,万龙II 线 高抗中性点避雷器爆裂. 21:03,辛洹线由国调下令解列。华中电网 与华北电网解列。 21:02~21:07 ,河南省调紧急切除豫南地 区部分负荷,直接下令断开淮阳、计山、邓 州、薛坡等220kV 变电站主变。 21:02~21:07,振荡期间频率最低达49.1Hz 左右,河南、湖北、江西、湖南等电网低频 减载特I、II、III 轮次动作,切除负荷合 计1600MW 。
华中电网‚7.1 ”事故分析
吸 取 事 故 教 训 , 增 强 安 全 意 识
20:54,220kV 柳新线(豫北~豫中)C 相故 障,纵联方向保护及纵联距离保护动作,三相 跳闸,牡丹变500kV 联变严重过负荷,安控动 作,切除洛阳热电厂#6 机组(单机容量 300MW); 20:56,220kV 焦峡线(豫北~豫中)A 相故 障,纵联闭锁零序保护动作,三相跳闸,牡丹 变500kV 联变再次严重过负荷,安控再次动作, 切除洛阳热电厂#5 机组(单机容量300MW);
母线差动保护动作跳闸分析及处理.doc
母线差动保护动作跳闸分析及处理-变电设备在整个电力系统中发挥重要的作用,所以要确保变电设备运行的安全性。
母线在变电运行中起到连接各种设备的作用,所以要保护母线运行的安全性。
母线差动保护装置就是利用进出电流平衡的原理来判断故障,当电流出现异常时,就会采取动作,跳开母线上的所有断路器,避免或者缩小故障范围。
在受到运行环境或者装置自身性能的影响时,差动保护装置有时会发生动作跳闸,在母线电流出现异常时,无法发挥保护作用,影响到电力系统的安全运行,所以研究母线差动保护动作跳闸对于整个电力系统的安全运行非常大的意义。
1 母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理1.1 母线差动保护动作跳闸的原因分析研究分析表明,母线差动保护动作跳闸的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避雷器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互感器绝缘子出现闪络故障或二次回路故障;误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。
(1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也会同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏度的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。
但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波图也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高度重视,可能是母差保护装置出现了故障。
值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。
(2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检查,首先应该从外观开始,观察是否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在该段范围内是否存在其他工作。
母线失压事故的分析及处理
母线失压事故的分析及处理摘要:本文结合母线失压事故的相关案例,全面分析了母线失压事故的原因,归纳了母线失压事故原因的判断流程和事故处理流程,并在此基础上提出了事故处理方法和预防措施。
关键词:母线失压事故处理母线是发电厂,变电站的神经枢纽,是电气元件的结合点。
母线故障失压将直接影响到电网安全稳定运行,本文就母线失压相关问题进行交流与探讨。
母线失压事故的原因及判断1.原因分析母线失压的原因归纳起来一般为:(1)天气原因:造成母线间隔线或瓷瓶放电(2)开关原因:母线侧开关内部缺陷造成母线故障或母线上某开关拒动后启动失灵保护(3)保护动作:母差保护或失灵保护误动作(4)误操作:导致母线故障停电,如误挂地线,错拉开关等2.原因判断(1)根据保护动作情况及事故后的母线方式进行初步判断。
假设某站母线发生故障,母线接线方式为双母线接线,线路保护配置为----闭锁式的CSL101及LFP901型微机保护。
在此基础上分析母线故障后的保护动作情况及事故后的母线方式。
若母差保护动作,显示单项故障,跳开本侧母线所有开关,线路对侧开关跳闸后重合成功,可初步判断母线发生单项短路故障。
若母差保护动作,显示相间故障,故障母线侧开关及线路对侧开关均在断开位置,可初步判断母线发生相间短路故障。
若母差保护动作,显示单相故障,故障母线侧开关在断位,对侧某一线路开关跳闸后重合不成功。
此时,应该考虑跳闸线路母线开关和线路CT间是否存在故障。
若线路保护动作,显示故障,同时伴有失灵保护动作,可初步分析为线路故障,母线开关拒动并导致母线失压若母差保护动作,2条母线同时跳闸,可能是母联死区故障或母线发生相继故障(2)结合其他信息综合判断,母线失压后,调度人员除应及时了解事故场站的保护动作情况外,还应询问周围场站的录波器是否启动,相邻线路保护有无高频呼唤等情况,以此判断一次设备是否发生短路故障,并排除保护误动的可能性。
班人员应充分利用一切信息,综合故障发生的声音,火光位置及保护动作情况,初步判断故障相及故障点,并迅速组织人员检查。
继电保护所典型事故案例讲解
继电保护所典型事故、事件案例讲解一、电网事故:(一)“2.24”220kV普吉变电站误接线导致母差失灵保护误动的一般电网事故1、事故经过简介:2004年2月24日,220kV普吉变电站110kV普张线高阻接地(线路断线),导致220kV#2、#3主变中性点过流跳闸,同时,220kV母差失灵保护动作跳220kV 开关(包括#1主变高压侧开关),此次事故造成220kV普吉站全站失电,普吉发电厂减列。
事故分析表明:110kV普张线147开关保护正确动作,220kV#2、#3主变保护正确动作,但220kV母差失灵保护属于误动,保护误动使220Kv#1变压器停电,导致35kV负荷失电。
2、原因分析:220kV#2、#3主变保护更换施工过程:在进行#1主变保护更换过程中,施工人员发现主变保护动作起动母差失灵保护回路接线错误,及时联系设计人员,设计人员同意更改回路,并将发放#2、#3主变的设计更改通知单,但在随后的施工中,设计人员一直未发更改通知单,我所施工人员即自行更改相关回路,出现更改错误。
由于保护人员在进行#1主变保护装置更换过程中,将220kV#2、#3主变保护启动母差失灵保护的回路接线接错,导致保护出口动作起动元件短接,使母差失灵保护仅变为有流起动,同时存在母差失灵保护装置低电压闭锁继电器接点粘死,导致母差失灵保护误动,引起事故范围的扩大。
3、暴露问题:(1)继电保护工作人员在对主变保护进行改造时,工作责任心不强,未经设计人员发送回路更改通知单,就擅自更改回路接线;且在施工完毕后不认真、细致地检查回路;致使启动失灵回路出现接线错误。
(2)加强保护装置投产前的验收工作,对每一个关键回路都要进行认真、细致的检查。
4、防范措施:(1)工作负责人要对工程每个环节都认真把握,特别是对关键环节的把握;(2)在施工过程中要严格按照图纸施工,对回路更改要遵守相关规定,不得擅自更改回路;(3)工作中要严格按照相关作业指导书施工;(4)验收过程中要严格把关;(5)加强员工技术培训;(6)管理手段上要采取有效措施;(7)加强工程的技术监督和检验管理,对110kV以上验收所内必须先进行初验,合格后才能申请验收,并且要有试验报告;(8)生计室要加强现场施工安全管理,重点现场要亲自监督。
一起220kV母线跳闸事故的原因分析及防范措施
一起220kV母线跳闸事故的原因分析及防范措施作者:岑圆琼,潘泳翰来源:《广东科技》 2014年第24期岑圆琼1,潘泳翰2(1.南方电网超高压输电公司百色局,广西百色 533000;2.广西电网平果供电公司,广西平果 531400)摘要:针对某220kV #1M母线跳闸事件,通过对跳闸出口回路查找分析其故障原因,指出原有保护装置存在寄生回路以及施工误接线是此次跳闸直接原因,结合设备更换和技术改进过程中提出了相应预防措施,为同类设备更换和改造的安全可靠运行提供指导性的建议。
关键词:寄生回路;电位异常;故障分析;防范措施0 引言对保护进行更换改造时,原有保护装置遗留的接线未拆除,存在寄生回路,新的装置接线后造成保护的误动跳闸。
对该故障跳闸原因分析,查找出了出现跳闸的根本原因,并根据原因提出具体防范措施。
1 具体故障情况2011年12月26日,某500kV变电站220kV某线20316刀闸机构更换完毕,将该220kV线20316刀闸,203167、2031617地刀至运行屏柜的二次接线完善。
按照工作要求,二次接线完善工作包含将20316刀闸两对分位常闭接点分别接入该220kV线两套PSL-608短引线保护(两套短引线保护为退出状态,在同一个屏柜,屏柜号为134P)。
工作班两名人员按照二次措施单在2031开关保护屏(屏号为134P)开始接线,首先须接入的是回路号为WXD31-210-1-XT2:15和WXD31-210-2-XT2:16的两根电缆芯,分别接入134P该线2031开关保护柜的1-10D:44、52端子(20316刀闸分位送给该线第一套短引线保护,该端子在屏柜左侧端子排上部),接入后核实无误。
此时,一名工作人员由保护屏柜后面转移至保护屏柜前面,检查该线第一套短引线保护液晶屏显示内容。
在失去监护的情况下,另一名工作人员独立接线,未经核实就将回路号为WXD31-211-1-XT2:19和WXD31-211-2-XT2:20的电缆芯接入15D端子排的44、52端子(端子在屏柜左侧端子排下部)。
10千伏线路故障的跳闸事故研究
10千伏线路故障的跳闸事故研究由于变电站10千伏出线多,线路运行环境复杂,因此在变电站设备跳闸事故中,10千伏出线设备跳闸事故占据了绝大部分。
为了提高变电站供电可靠性,减少用户停电时间,10千伏出线故障时设备正确动作就显得尤为重要。
以某变电站一起10千伏出线线路故障扩大成接地变、主变变低开关动作跳闸,造成10千伏母线失压的事故作为例子进行分析,探讨如何提高10千伏出线设备事故的正确动作率。
1 概述故障前运行变电站方式如图1,110千伏某变电站#1主变供10千伏I段母线,#2主变供10千伏Ⅱ甲、Ⅱ乙段母线,#3主变供10千伏Ⅲ段母线,10千伏分段500开关、550开关在热备用状态。
10千伏电厂线522开关、#3接地变534开关挂在10千伏Ⅲ段母线运行,10千伏消弧系统经小电阻接地。
图1 故障前运行方式事故经过:某日07∶13∶40,值班人员根据停电要求,手分#1主变变低501开关;18秒后,即07∶13∶58∶965时刻,10千伏电厂线522开关零序过流保护动作,保护出口跳开522开关,至07∶14∶15∶658时刻,522开关分位才获得监控后台机确认;期间,#3接地变高压侧零序Ⅱ段保护动作,于07∶13∶59∶810时刻跳开#3接地变变高534开关和#3主变变低503开关,同时闭锁10千伏分段550开关备自投,550开关未动作,造成10千伏Ⅲ段母线失压。
2 保护动作情况(1)10千伏电厂线522开关保护报文。
根据保护装置动作记录,在07∶13∶58∶956零序过流(3I0=13.34A)保护动作,跳开522开关;(2)#3接地变534开关保护报文。
根据保护装置动作记录,在07∶13∶59∶067高压侧零序过流Ⅱ段(I0H=11.94A)保护动作,跳开#3接地变变高534开关和#3主变变低503开关,同时闭锁550开关备自投;(3)后台报文分析。
从监控后台机报文及保护动作情况初步判定,从“522开关分闸”到“522开关位置合闸(2)”确认大约经历16秒,因此初判断为522开关分闸特性异常。
母线差动保护动作跳闸原因分析
母线差动保护动作跳闸原因分析作者:陶钧来源:《科技视界》 2013年第31期陶钧(国电宝鸡第二发电有限公司,陕西宝鸡 721008)【摘要】母线差动保护是电力系统的重要保护,当系统发生故障其应当正确迅速切除母线故障元件,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害。
本文分析了母线差动保护动作跳闸原因,提出了相应的处理措施。
【关键词】电力系统;母线差动保护;跳闸;处理措施0前言母线差动保护基本原理.用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。
因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。
1 母线差动保护动作跳闸的分析及处理1.1母线差动保护动作跳闸的原因母线差动保护动作跳闸有以下十项原因:母线上设备引线接头松动造成接地;母线绝缘子及断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络;母线上所连接的电压互感器故障:连接在母线上的隔离开关支持绝缘子损坏或发生闪络故障;母线上的避雷器、及支持绝缘子等设备损坏;各出线(主变压器断路器)电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障:二次回路故障;误拉、误合、带负荷拉、合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护误动;保护误整定。
1.2母线故障跳闸的处理1.2.1母线故障时,故障电流很大。
在母差保护动作的同时,相邻线路/元件都会启动或发信,故障录波器因其具有更高的灵敏度必然启动;如果相邻线路/元件保护不启动或很少启动,故障录波图上没有明显的故障波形,则可认为母差保护有误动可能或因其他原因造成非故障跳闸。
此时,值班人员可在停用母差保护、排除非故障原因并确认该母线上所有断路器均已跳闸后,要求调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后-逐一送出停电线路。
一起35kV线路越级跳闸事故分析及处理
一起35kV线路越级跳闸事故分析及处理摘要:本文针对一起由10kV过流保护出口失败导致的35kV线路越级跳闸事故,展开了详细的理论分析,并提出两点应对措施:一是加强站内二次设备巡视,通过设备告警提示信息,提早发现保护装置存在的缺陷;二是加强保护间协调配合;在设备10kV过流保护Ⅰ段出口失败瞬间,令其过流保护Ⅱ段以小于简易母差保护延时的动作时限将故障切除,避免因设备硬件缺陷引起事故范围的扩大。
关键词:越级跳闸事故;设备巡视;保护协调配合1. 引言2016年8月15日 21:28 交流35kV甲站内209接地变发生两相短路,引起上级110kV乙变电站35kV母线简易母差保护越级动作,301受总开关跳闸。
此次事故造成乙35kV-41段母线失压,扩大了事故范围。
事故中,甲站、乙站保护动作行为简述如下:甲站209接地变保护装置过流I 段动作,未出口跳闸;乙站311线路保护启动,未闭锁上级简易母差保护;乙站35kV简易母差过流Ⅱ段保护动作,出口跳301开关,35kV-41母线全停。
从各站的保护动作情况来看,甲站209接地变过流保护出口失败以及上级变电站311线路保护闭锁母差保护失败是导致此次越级跳闸事故的主要原因。
2. 系统运行方式110kV乙站和35kV甲站均为单母分段辐射型接线方式。
事故前,110kV乙站两段35kV母线分列运行,分段开关处于热备状态,出线贾田一线、贾田二线分别经312开关、311开关送电至35kV甲站。
乙站具体运行方式见图1。
1)209过流保护出口失败根据甲站209接地变保护装置动作报告,故障时,流过209接地变故障电流二次值为7.5A。
根据表1相关保护定值可知,故障电流值已达到过流保护Ⅰ段定值,保护应该动作。
而根据相关动作报告,209接地变过流Ⅰ段确实动作,但未能出口跳闸,进而引起上级保护越级动作。
2)乙站311出线保护闭锁失败由于209接地变过流保护Ⅰ段未能将故障切除,故障一直持续,造成上级乙站311出线过流保护Ⅲ段启动,然而该保护启动后未能闭锁35kV-41母线的简易母差保护,使其以0.7s延时跳开受总301开关,造成35kV-41母线停电,扩大了事故范围。
500kV变电站站用交流电源全失事件的分析及建议
500kV变电站站用交流电源全失事件的分析及建议摘要:站用电交流系统是保障变电站安全、稳定运行的重要部分,担负了站内设备操作电源、低压直流系统电源、变压器冷却电源、辅助系统电源等重要回路的供电任务。
站用交流电源丢失,将危及变电站的正常运行,甚至引起系统停电和扩大事故范围。
目前,一般的变电站都采用两路不同的电源,重要的变电站甚至采用三路电源,同时在10kV或380V母线间设置了备自投功能,大大提高了供电的连续性。
然而,随着站用电交流系统的复杂化,保护级差的配合及备自投策略等问题也不容忽视。
本文将介绍一起因站用电交流系统380V母线保护级差配合不当和备自投策略选择不当而导致的站用交流电全失事件。
关键词:站用电;?失压;?级差配合;?备自投;引言:目前,电能是国民经济发展、人民生活最倚重的能源之一,经济的发展,促使人们对电力的依赖程度越来越高,只有确保电力系统正常运行,人们才能正常工作和生活。
因此,中国的电力正常供应是极其重要的,电力系统的安全运行与500kV变电站系统的安全运行有着密切的关系。
500kV变电站站用交流电源全失事件是比较容易出现的故障,将影响到电力系统的稳定性和安全性。
1故障过程分析某日,某500kV变电站发生了一起站用交流电源全失事件。
该站的站用电接线如图1所示。
故障发生后,#1站用变变低401开关首先过流跳闸,380V#1M母线失压;随后#1备自投动作,合上400甲开关;故障电流未消除,400甲开关未动作,#0站用变保护跳#0站用变变高717开关,造成#0M母线失压;然后#2备自投动作,合上400乙开关,故障电流仍未消除,400乙开关未动作,#2站用变保护跳#2站用变变高349和变低402开关,最终导致全站380V交流失压。
2故障原因分析全站380V交流母线失压后,一方面现场检查一次、二次设备有无异常;另一方面根据保护动作时的故障录波和SER(事件顺序记录)信号,分析导致事故发生的可能原因。
220kV主变跳闸及35kV母线失压事故分析及防范措施
220kV主变跳闸及35kV母线失压事故分析及防范措施
杨鑫;黄佳林;陈懿
【期刊名称】《电气技术与经济》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】本文介绍某220kV变电站2号主变第一、二套接地变零序过流保护动作,导致2号主变跳闸;35kV二/三段分段自切后加速动作,自切动作不成功,导致35kV 三段母线失压。
分析继电保护装置动作情况及一次设备检查情况,制定相应反事故措施及注意事项,减少类似事件的发生。
【总页数】3页(P330-332)
【作者】杨鑫;黄佳林;陈懿
【作者单位】国网上海市电力公司超高压分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM7
【相关文献】
1.一起220kV母线跳闸事故的原因分析及防范措施
2.220kV变电站35kV母线失压故障仿真分析
3.500kV变电站220kV线路雷击造成220kV母线及主变跳闸事件分析
4.母线失压事故分析及母差保护动作跳闸事故分析
5.220kV主变跳闸事故分析及防范措施
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
母线失压事故分析及母差保护动作跳闸事故分析
作者:翟文君孔令顺张娜娜
来源:《科技传播》2013年第07期
摘要变电站母线失压事故的后果十分严重,对整个电力系统的稳定性影响很大。
本文分析了500kV变电站的500kV母线和中压侧(220kV)母线失压事故形成的原因,以500kV母差保护动作跳闸事故为例,提出了处理方法。
关键词电力设备;安全;事故分析
中图分类号TM63 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)88-0170-02
1 母线失压事故分析
1.1 母线失压的原因
1)误操作或操作时设备损坏,导致母线故障;
2)母线及连接设备的绝缘子发生污闪事故,造成母线短路;
3)运行中母线及连接设备绝缘损坏,使母线保护或电源进线保护动作跳闸;
4)线路上发生故障,线路保护拒动或断路器拒跳,造成越级跳闸;
5)母线保护误动作。
1.2 母线失压的故障判断
1)判断的依据:保护动作情况及断路器跳闸情况,仪表指示,对站内设备检查的结果、站内有无操作和工作等;
2)判断方法。
母差保护的保护范围为:各母差电流互感器以内的所有设备。
因此,母差保护动作使一段母线上的各分路及母联断路器跳闸,一般为母线及连接设备故障;
3)事故影响范围。
500kV部分主接线为3/2接线,220kV各线路多为联络线。
因此,各种情况下的事故影响范围判断、分析如下:
(1)母差保护动作,500kV各边断路器跳闸,500kV某一段母线失压,一般不会导致中压侧(220kV侧)、低压侧失压,并且不会影响站用电;
(2)500kV线路故障,保护装置动作,中断路器跳闸而边断路器拒分时,断路器失灵保护动作使500kV各边断路器跳闸,500kV任一段母线失压,一般不会导致中压侧、低压侧失压,并且不会影响站用电;
(3)500kV线路故障,保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串另一条线路的运行。
500kV任一段母线均不会失压,一般不会导致中压侧、低压侧失压,并且也不会影响站用电;
(4)500kV线路故障,保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串主变压器的运行,使其他运行主变压器可能过载。
500kV任一段母线均不会失压,一般不会导致中压侧失压,导致低压侧失压,并且会影响站用电;
(5)主变压器保护装置动作,中断路器跳闸而边断路器拒分时,断路器失灵保护动作使500kV各边断路器跳闸,500kV一段母线失压,导致低压侧母线失压,会影响站用电。
其他运行主变压器可能过载;
(6)主变压器保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串另一条线路的运行,500kV任一段母线均不会失压。
主变压器保护装置动作导致低压侧母线失压,会影响站用电,其他运行主变压器可能过载。
2 500kV母差保护动作跳闸事故分析
2.1 故障情况
某日15:25,HJ变电站在进行QHI回线由检修转热备用的操作,操作至推上50311隔离开关时,在50311隔离开关动、静触头即将接触时,发出异常声响,500kV I母母差保护动作,500kV I母各边断路器跳闸。
同时,QHI回线分相高频距离保护、光纤电流差动保护有动作信号。
值班人员对50311隔离开关及500kV I母所有设备进行检查,确认没有影响500kVI母恢复送电因素后,向网调值班调度员汇报。
按网调调度员命令,拉开50311隔离开关,然后用另一串的5051断路器对500kV I母充电后,母线恢复运行。
5051断路器合上约半分钟后,500kV I母母差保护再次动作,5051断路器三相跳闸。
同时HH线两套线路保护动作,第五串的中断路器5052B相跳闸后重合成功。
500kVI母母差保护再次动作跳闸,是在合5051断路器之后发生的,判断5051断路器罐体内部很可能有故障发生。
第二天4:20,合上500kV I母第六串边断路器5061对I母充电正常。
4:31,500kV I母送电结束。
2.2 第一次母差保护动作跳闸故障分析
1)母差保护动作情况:两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。
2)QHI回线路保护动作情况
(1)分相高频距离保护:纵联距离保护动作时间为45ms;距离保护I段保护动作时间为38ms;保护装置判断故障类别为B相故障;
(2)光纤纵差保护装置:光纤纵差保护动作,保护装置判断故障类别为B相故障。
根据保护动作情况及录波报告分析,5032断路器未合闸,在操作50311隔离开关时,500kV I母母差保护动作,故障电流明显。
根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。
母差保护和线路保护同时动作,判断故障点应该位于5031断路器罐体以内的两组电流互感器之间。
因为故障前503l断路器在分闸位置,由此可以判断为5031断路器与母线侧电流互感器之间故障。
如果是5031罐体内部故障,则500kV I母母差保护和QH I回线线路保护都属于正确动作。
2.3 第二次母差保护动作跳闸故障分析
500kV I母母差保护第二次动作,发生在事故处理的操作中。
1)母差保护动作情况
两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。
2)HH线保护动作情况
(1)第一套保护装置:工频变化量阻抗保护动作时间为9ms;B相出口;电流差动保护动作时间为12ms;B相出口;距离保护I段保护动作时间为23ms;B相出口。
故障测距结果:0.09km;
(2)第二套保护装置:光纤纵差保护动作时间为19ms;保护装置判断故障类别为B相故障;接地距离保护I段保护动作时间为17ms;B相出口。
故障测距结果:0.2km。
根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。
500kV I母母差保护动作,故障点应该在母差保护范围之内。
母差保护和线路保护同时动作,线路保护装置故障测距为B相接地0.09km,证明故障点就在站内。
判断故障点应该位于5051断路器罐体以内的两组电流互感器之间。
如果是5051罐体内部故障,则500kV I母母差保护和HH线线路保护都属于正确动作。
第5串的中断路器5052B相跳闸后重合成功的原因:500kV I母母差保护动作,该串边断路器5051跳闸以后,已经将故障点隔离。
据此分析,故障点应在5051罐体以内的断路器断口至母线侧电流互感器之间的气室内。
经专业人员现场检查,在5051断路器机构储气管对地有放电痕迹,断路器机构泄压。
初步判断故障点在断路器罐体内部。
2.4 解体检查结果
1)对5031断路器进行了解体检查,发现(B相)罐体内部均压罩与外壳间发生击穿。
分析认为,是局部电场畸变,导致均压罩与外壳间发生击穿;
2)对5051(B相)解体检查结果显示:5051断路器(B相)第4串合闸电阻炸碎,合闸电阻端部均压罩存在明显的电弧放电痕迹。
分析认为,5051(B相)罐体下部壳内表面存在异物导致第4串合闸电阻端部均压罩对罐体放电。
初始由于一串电阻的限流,使得放电(短路)电流在4 000A~5 000A间,在不到
10ms的时间内,造成通串合闸电阻爆炸,从而导致直接对地放电,接地短路电流达到约
20kA。
3 结论
母线失压故障产生的原因很多,要认真总结分析。
变电站值班人员要按照值班规定对设备进行日常巡视,发现问题及时解决,对突发故障,要按应急预案冷静处理,确保设备安全运行。
参考文献
[1]李凡青.母线失压事故分析及处理[J].中小企业科技,2010(8).。