330 MW机组启动过程中NO_(x)的达标排放
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该电厂 2×330 MW 机组先后进行了超低排放改造,加装 (甚至全部关闭)使大部分烟气不流经省煤器放热降温的办法,
了选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝装置,催化剂为 3 层布置, 来提高进入 SCR 脱硝系统的烟气温度,案例中山西某电厂采 入口 NOx 设计浓度 600 mg/m3,脱硝出口 NOx 排放浓度 50 mg/ 用该项措施后可提高烟气温度 20 ℃左右。
SCR 反应器内烟气温度是影响 SCR 脱硝系统正常运行的
在一定的温度范围内进行,同时存在催化的最佳温度,这是 每种催化剂特有的性质。目前普遍使用的钒钛催化剂适用温 度一般在 310~360 ℃。
重要因素,SCR 反应器内烟气温度一般设计为 300 ~ 400 ℃,
由于 SCR 脱硝系统的最低喷氨温度主要影响因素为烟气
NOx 的达标排放比较容易实现,但是受限于催化剂运行温度, 3.1 催化剂最低投运烟气温度的确定
加之启动初期以及低负荷运行阶段由于运行氧量高导致脱硝
烟气温度是选择催化剂的重要运行参数,催化反应只能
入口 NOx 远高于正常值,因而如何实现 40% 以下低负荷尤其 是机组启动过程中实现 NOx 的达标排放成为行业难题。
锅炉运行氧量变化是 NOx 生成浓度的重要影响因素,氧量越 用低硫煤控制烟气中 SO2 浓度,对投运脱硝系统非常有利。
高,锅炉 NOx 生成浓度越高。而喷氨优化调整试验一般是在
自 2016 年 至 今, 经 过 多 次 反 复 试 验 确 认, 若 将 SO2 浓
中、高负荷段进行的,当工况发生较大变化的低负荷工况时, 度 控 制 在 3 000 mg/m3 以 下, 烟 温 在 260~270 ℃ 短 期(2 h 以
烟气流场往往发生较大变化,导致 SCR 反应器入口的氨氮摩 内)投运脱硝系统不会对催化剂活性有重大影响,但烟温处
尔比将出现较大偏差,局部喷氨过量或喷氨不足,严重影响 于 250 ℃以下投运脱硝系统时,脱硝效率极低,该温度以下不
脱硝效率及氨逃逸率。
宜投运脱硝系统。案例中山西某电厂执行烟温 260 ℃以上投运
[Keywords]leakage point; water level; liquid level gauge; online monitoring
水电站运行随着时间年限增加,在机组渗漏水增加、厂 房水工建筑物渗漏水增大的综合作用下,厂房渗漏水井水量 将发生较大的变化,给电站安全生产带来无形压力 [1]。本电 站地下厂房受限于水井有多处来水水源,无法使用流量计监
此外,低负荷运行及机组启动初期,为了保证燃烧或受限
于送风机最低出力限制,锅炉运行氧量明显高于正常运行值。
SO2 浓度,因此,在烟气 SO2 浓度不变的情况下,喷氨温度 不能有太大的变化。当烟气通过催化剂时,部分 SO2 氧化为 SO3,SO3 与烟气中的 NH3 反应生成硫酸氢铵。当运行温度低 于露点时,硫酸氢铵会在催化剂的空隙中沉积,堵塞催化剂。
测各水源流量,为了能够掌握渗漏水井来水量,确保排水系 统正常工作,运行人员结合渗漏水井水位变化情况每日由人 工进行渗漏水井来水量的计算,该计算方式效率低下,无法 计算实时流量,从而无法实时发现突发异常来水。为了确保
(2)提高机组启动参数。启动初期由于主、再热汽温等 参数低,烟气与蒸汽换热温差大,烟气温降大。而采取适当 提高机组启动参数、增加锅炉热负荷的方法来使脱硝 SCR 反 应器内烟气温度达到一个较为理想的水平。
158丨电力系统装备 2021.9
电力系统装备
Electric Power System Equipment
技术前沿
Technology Frontier
2021年第9期
2021 No.9
液位流量实时在线监测在厂房渗漏水的创新应用
陈学标 (福建水口发电集团有限公司,福建福州 350004)
[摘 要]随着运行年限的增加及地质不断变化,地下厂房水工建筑物渗漏点将逐渐增加,渗漏水井的水位变化将发生毫无 规律的变化,给电站安全生产带来隐患。利用液位计采集流量,通过设计一套在线监测系统,用于厂房渗漏水的监视及警示, 减轻了运行人员的压力,提升了水电站安全运行能力。
[关键词]渗漏点 ;水位 ;液位计 ;在线监测 [中图分类号]TL353.13 ;TM623 [文献标志码]A [文章编号]1001–523X(2021)09–0159–02
Innovative Application of Liquid Level and Flow Real-time Online Monitoring In plant Leakage
[Keywords]SCR reactor; compliance emission; flue gas temperature
1 燃煤火电机组启动初期及低负荷阶段投运SCR脱硝装置的技 m3(干基,标态,6%O2),脱硝还原剂采用液氨,设计脱硝投
术难点
入烟气温度为 325~420 ℃。
燃煤火电机组正常运行期间,50%~100% 负荷阶段实现 3 实现机组启动过程中NOx达标排放的有效技术措施
Chen XuΒιβλιοθήκη -biao[Abstract]With the increase of operation years and the continuous change of geology, the leakage points of underground powerhouse hydraulic structures will gradually increase, and the water level of leakage wells will change irregularly, which will bring hidden dangers to the safety production of power station. In this paper, the liquid level meter is used to collect the flow. Through the design of an online monitoring system, it can be used to monitor and warn the leakage of the plant, reduce the pressure of the operators, improve the safe operation ability of the hydropower station.
[关键词]SCR 反应器 ;达标排放 ;烟气温度 [中图分类号]X773 [文献标志码]A [文章编号]1001–523X(2021)09–0158–02
Achieve NOx Emission Standards during the Start-up of 330 MW Units
后竖井下部各设置两块烟气挡板,利用烟气流量和再热蒸汽 由于汽轮机不进汽或进汽量低,汽机回热系统无法投运会造
出口温度的比例关系来调节挡板开度,从而控制流经再热器 成给水温度大幅低于正常运行值,势必导致省煤器系统大量
侧和过热器侧的烟气量,达到调节再热汽温的目的。
吸热,降低了烟气温度。为此,采取关小过热器侧烟气挡板
Cao Bao-sheng,Li Wen-long
[Abstract]In view of the current situation that the denitrification device is difficult to put into operation due to the low smoke temperature in the denitrification SCR reactor during the start-up of the thermal power unit, a series of technical measures have been proposed, and a 330 MW unit has been successfully realized without any technical transformation. The SCR denitrification device was put into operation before the grid connection, and the whole process of the unit started to achieve NOx emission standards.
(4)并网后充分利用旁路系统快速提高锅炉负荷。启动 期间由于汽机、锅炉负荷的不匹配,一部分蒸汽通过旁路系 统回收。机组并网后由于汽机暖机需要,导致加负荷速率受限, 此时锅炉为了匹配汽机的特性升负荷速率也相对缓慢。锅炉 负荷越低意味着脱硝反应区烟气温度越低。为此可采取并网 后利用旁路系统快速将锅炉负荷提升到一个较高水平来满足 烟气温度。另一方面,由于高压旁路系统的投运,一部分蒸 汽不进入汽轮机做功,使得该部分蒸汽温度水平远高于汽轮 机高压缸排汽(再热器入口汽温)。因而并网初期旁路系统的 使用可显著提高 SCR 内烟气温度水平。 3.3 机组启动时采用高挥发分煤种
2 设备概况
脱硝系统的尝试已达 4a 之久,两台炉催化剂寿命未受到影响,
山西某电厂 2×330 MW 机组,锅炉型号为 DG1164/17.5- 达到设计寿命 3 万 h 不存在任何问题。
Ⅱ 12,系东方锅炉股份有限公司生产的亚临界、一次中间再热、 3.2 提高SCR反应器内烟气温度的措施
自然循环汽包炉,锅炉采用四角切向直流燃烧器、尾部双烟道
2021年第9期
2021 No.9
技术前沿
Technology Frontier
电力系统装备
Electric Power System Equipment
330 MW机组启动过程中NOx的达标排放
曹保生,李文龙 (国能榆次热电有限公司,山西榆次 030600)
[摘 要]针对火电机组启动过程中由于脱硝 SCR 反应器内烟气温度过低导致脱硝装置投运困难的现状,提出了一系列技术 措施,在不进行任何技术改造的情况下,成功实现了 330 MW 机组启动并网前投运 SCR 脱硝装置,机组启动全过程 NOx 达标排放。
最佳反应温度一般为 350 ~ 370 ℃。过低的烟气温度一方面 会影响 NH3 与 NOx 的反应活性,而且生成物附着在催化剂表 面,引起积灰进而堵塞催化剂的通道和微孔,使 NOx 脱除效 率大幅降低。另一方面未与 NOx 完全反应的 NH3 会与烟气中 的水蒸气、SO3 在一定条件下反应生成 NH4HSO4。液态下的 NH4HSO4 是一种具有极强腐蚀性的黏性物质,对下游设备空 预器、电除尘等造成腐蚀与堵塞,严重影响机组安全运行。
(3)汽机采用单阀控制。汽机配汽方式采用顺阀控制可 以提高汽机高压缸做功效率,以提高机组经济性,机组正常 运行一般采用顺阀控制。但是在顺阀控制下,高压缸做功能 力强,高压缸排汽温度较低,高压缸排汽为再热器入口蒸汽。 实践证明,顺阀下高压缸排汽温度较单阀下高压缸排汽温度 低约 20 ℃。再热器入口汽温的降低使再热器换热温差增加, 排烟温度降低。因而启动期间汽轮机采用单阀控制以提高再 热器入口蒸汽温度,是提高 SCR 烟气温度水平的又一个非常 有效的方法。
因此喷氨温度必须大于硫酸氢铵露点温度。一般认为,硫酸
氢铵的露点由 NH3、SO3 和 H2O 的分压决定,SO3 分压越高, 硫酸氢铵的露点越高,在 SO2/SO3 转化率一定的前提下,SO3 分压受 SO2 浓度影响,SO2 浓度越高,SO3 的分压越大,硫酸 氢铵的露点也越高,喷氨温度相应提高。因而启动过程中采
(1)充分利用尾部双烟道烟气调节挡板的调节的功能。
结构。再热汽温调节采用尾部烟道挡板调温和燃烧器喷口摆 借鉴全负荷脱硝改造技术路线“省煤器烟气旁路”提高烟气
动相结合的方式进行。尾部烟道设计为双烟道,其中前竖井 温度的原理。由于锅炉尾部烟道为双烟道形式,前烟道布置
烟道布置低温再热器,后竖井布置低温过热器和省煤器。在前、 低温再热器,后烟道布置低温过热器及省煤器。启动初期,