发电厂供热首站设备控制方式优化
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发电厂供热首站设备控制方式优化
摘要:2018年石家庄华能上安电厂厂内建设了供热首站,由于设计方案不完善,首站投运后多台加热器水位波动大,时常发生疏水泵跳闸加热器被迫退出运行,严重影响供热稳定性,经多次试验分析系统原因,优化设备运行方式,成功
解决了问题,目前首站内加热器稳定运行。
关键词:供热首站控制方式逻辑优化
1 概述
随着城市建设规模的不断扩大,为满足石家庄市及周边县区的采暖热负荷需
求及缓解环境压力, 上安电厂将纯凝机组改为供热机组,2018年在厂内新建供热
首站,通过长输管网向石家庄市供热。
供热首站共有6台热网加热器,A/B/C/D四台加热器由主机连通管抽汽供汽,E/F两台加热器由热网首站循环水泵小机排汽供汽。
四台大机加热器自供热改造
完毕投运后,加热器运行稳定性差,且C/D加热器液位一直摆动很大,严重影
响供热系统安全。
2热网首站加热器系统简介
以下针对首站内热网加热器AB与加热器CD疏水侧设备设计方案、设备运行
方式及联锁控制逻辑,进行详细说明。
2.1 A/B加热器疏水系统介绍
如图一,2#、3#机组所带A/B加热器对应ABC三台疏水泵,正常时A加热器
对应A疏水泵,B加热器对应C疏水泵,B疏水泵为公用备用泵,可以通过“选择”按钮备用至A/C泵。
四台出、入口联络门正常处于关闭状态。
每台加热器各
有一个事故疏水电动门。
图一 AB加热器疏水系统示意图
联锁逻辑:疏水泵B备用方式,疏水泵A跳闸后,联锁开启入口联络阀1、出口联络阀1到位后,联启疏水泵B;疏水泵B备用方式,疏水泵C跳闸后,联锁开启入口联络阀2、出口联络阀2到位后,联启疏水泵B。
疏水泵启动后延时5秒打开出口电动门。
2.2 C/D加热器疏水系统介绍
如图二,5#、6#机组所带C/D加热器对应ABC三台疏水泵,正常时一台或2台运行,其余备用。
两台入口联络电动门正常处于打开状态,每台加热器各有一个事故疏水电动门。
因加热器CD疏水连通,疏水泵ABC控制变量可选择加热器C 液位、加热器D液位或者液位平均值。
图二 CD加热器疏水系统示意图
联锁逻辑:正常运行的某台泵跳闸,联锁启动投联锁的备用泵;热网加热器
水位高Ⅰ值,延时5s联锁启动备用泵。
疏水泵启动后延时5秒打开出口电动门。
3 热网首站存在的主要问题及隐患说明
热网投运后,加热器运行不稳定,发生了较多不安全事件,以下对发
生的两起典型不安全事件进行简述,并对CD加热器存在的水位摆动问题进行了
分析。
3.1 A/B加热器的A疏水泵跳闸
疏水泵A跳闸,同时联开AB疏水泵出入口联络门(AB入口联络门开门时间
约140s,出口连锁门开门时间约78s,逻辑设计该两个阀门开展后,再联启B疏
水泵)。
水位上涨加热器水位高事故疏水门联开(开启时间约320s)。
A加热
器水位最高涨至1153mm(马上到跳闸值1200mm)。
运行人员手动启B疏水泵,水位开始下降,B加热器水位迅速升高,(怀疑
BC疏水泵出入口联络门不严,A加热器疏水串入B加热器),B加热器水位B加
热器水位高跳闸。
3.2 C/D加热器的C疏水泵跳闸
石家庄供热C/D加热器C疏水泵跳闸,B泵联启,联泵后在出口门打开并且
手动升变频器频率过程中水位高三值联开事故疏水,又造成水位又急剧下降至低
二值疏水泵再次跳闸,C、D加热器水位剧烈波动。
3.3 C/D加热器水位摆动大,成正弦波摆动
C、D加热器自投运后,两台加热器水位一直分别呈不同步的正弦波来回震荡,上下摆动数十毫米。
经过了大量的工作进行原因分析。
比如从测量环节排查,更
换变送器,修改液位变送器阻尼,对控制参数进行不断优化,对CD加热水侧进
行放空气等,液位调节均无明显改善。
分析原因: C、D两个加热器疏水侧互通,两个加热器靠相同的泵来同时调
节水位,汽侧的不平衡扰动及疏水侧的扰动,引起对两个加热器水位大幅频繁波动。
4、对于存在的问题分析总结,制定解决方案
从现场实际情况和运行参数分析,供热首站原有运行方式和联锁逻辑已不能
很好的保证热网的安全运行,必须进行整改优化。
A/B或C/D加热器任一运行疏水泵跳闸后,即使备用泵及时联启,由于存在
延时5S开出口门,且备用泵变频器初始频率低,需要手动升频增加出力,也必
将造成加热器水位高三值,联开事故疏水。
综上,经分析试验,设计以下整改优
化方案:
4.1 运行方式优化
2#、3#机组所带A/B加热器疏水泵,正常时A加热器对应A疏水泵,B加热
器对应C疏水泵,B疏水泵为公用备用泵,可以通过“选择”按钮备用至A/C泵,与选择泵的出、入口联络门处于打开状态,非选择泵出、入口联络门关闭,B疏
水泵出口门打开备用。
联络电动门原联锁逻辑取消。
5#、6#机组所带C/D加热器疏水泵,正常时C加热器对应A疏水泵,D加热
器对应C疏水泵,B疏水泵为公用备用泵,可以通过“选择”按钮备用至A/C泵,与选择泵的入口联络门处于打开状态,非选择泵入口联络门关闭,B疏水泵出口
门打开备用。
4.2 对控制逻辑进行优化(以AB加热器为例,CD加热器类似)
1) A泵自动情况下控制A加热器液位; C泵自动情况下控制B加热器液位;
2) B泵连锁情况:B泵作为A/C泵的备用泵,出口电动门打开备用。
可由
运行人员通过“选择”按钮备用至A/C泵。
B泵输出指令自动跟踪选择泵的指令。
3)B泵作为A泵的备用泵时,A泵跳闸联锁启动B泵,输出指令自动升至跟
踪指令; A加热器高Ⅰ值,延时5s联锁启动B泵,输出指令自动升至跟踪指令。
4) B泵作为C泵的备用泵时,C泵跳闸联锁启动B泵,输出指令自动升至跟
踪指令; B加热器高Ⅰ值,延时5s联锁启动B泵,输出指令自动升至跟踪指令。
5)B泵未作为A泵的备用泵时,A泵跳闸,开A加热器事故疏水阀门。
6)B泵未作为C泵的备用泵时,C泵跳闸,开B加热器事故疏水阀门。
4.3 加热器事故疏水门更换为气动阀,加热器水位高后可迅速开启,避免
加热器因水位高解列。
5、整改方案运行效果
以上优化整改方案实施后,通过观察效果良好,CD加热器水位波动现象消失。
主要整改工作为对设备控制逻辑修改,改变设备控制方式,在不改变系统、尽量
减少设备变动的条件下,对系统进行运行方式优化,节省了设备投资,提升了首
站供热系统设备运行的安全性和稳定性。