硫酸运输泄漏事故总结
硫酸泄漏事故及处置措施
硫酸泄漏事故及处置措施一、事故危害:泄漏遇水时发生爆炸性剧烈反应。
与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。
与有机材料如木、棉花或草接触,会着火。
吸湿性极强,在空气中产生有毒的白烟。
遇水稀释时对大多数金属有强腐蚀性。
对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。
人员接触其蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;吸入时引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。
口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。
皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡,愈后癍痕收缩影响功能。
溅入眼内可造成灼伤,甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。
二、原因分析:由于罐体、管道、阀门常年受到硫酸的腐蚀原因,可能发生硫酸大面积泄漏,从工厂排水沟、下水道流失到污水处理站,甚至进入小清河流域,造成严重污染。
三、处理方法:(1)确认漏酸罐及其漏酸部位。
(2)将漏酸罐的排酸阀打开,同时打开漏酸罐排污阀(进行倒酸应急处理)并切换好倒酸阀门,进行倒酸,控制好液位,以防冒酸。
(3)罐区地面酸的回收:首先将排水沟出口、去场面地坑排水沟堵死。
同时把回收酸的应急沟、阀打开,再打开围墙排水阀进行地面酸的回收)。
(4)将回收的酸打至废硫酸罐进行槽车装酸处理。
(5)通过倒酸、排污同时进行后,确认漏酸罐酸已被排空,停止倒酸,排污继续进行。
(6)在采取以上措施的同时,对酸罐区的废水排放口及其沿路下水道加液碱中和。
四、预防措施:1、加强操作人员安全技术学习;2、严格按操作规程执行;3、巡回检查一丝不苟;4、发现异常,立即解决,解决不了,逐级上报;5、定期检查设备,仪表运作完好情况;6、合理控制储量,留有安全空间;4可能导致泄漏、爆炸、火灾、中毒事故的危险源4.1 火灾、爆炸危险性分析1)施工过程火灾危险分析:本项目施工过程中,电气线路过载、短路,会使可燃绝缘层燃烧而引起火灾。
硫酸的安全事故案例分析
硫酸的安全事故案例分析一、引言在化工生产中,硫酸是一种常用的化学品,广泛应用于市场中。
然而,由于硫酸具有强腐蚀性和危险性,一旦发生安全事故可能带来严重的后果。
本文将通过分析几个真实的硫酸安全事故案例,探讨引起这些事故的原因,以及如何从中吸取经验教训,提高化工企业的安全管理水平。
二、案例一:化工厂硫酸泄漏事故某化工厂储存有大量硫酸,并采用储罐进行存储。
在某一天,由于储罐出现了泄漏,大量硫酸泄漏到周围环境,并且有工人受伤。
经过调查,事故的原因主要有以下几点:1. 设备损坏:储罐泄漏是由于设备老化和缺乏定期维护导致的。
化工企业应该定期检查设备,并修复或更换老化的设备。
2. 人为因素:事故发生时,负责操作的工人没有及时发现泄漏,并采取措施进行应急处理。
正确的操作和培训可以减少事故的发生。
三、案例二:运输车辆硫酸泄漏事故在一次硫酸运输过程中,由于车辆发生翻车,大量硫酸泄漏到公路上。
事故原因主要有以下几点:1. 车辆状态不佳:事故发生时,车辆的制动系统存在故障,导致翻车。
运输公司应该定期检查车辆的状况,确保其正常运行。
2. 运输过程中的操作失误:事故发生时,司机没有采取适当的措施防止硫酸泄漏。
从事危险品运输的人员应该接受专业培训,熟悉应急处理措施。
四、案例三:生产场所硫酸泄漏事故一家化工生产企业的硫酸储罐发生泄漏,导致大量硫酸泄漏并且对周围环境造成严重污染。
事故的原因主要有以下几点:1. 设备维护不当:储罐泄漏是由于设备不当维护导致的。
企业应建立完善的设备维护管理制度,确保设备的正常运行和安全性。
2. 应急预案不完善:事故发生时,企业没有及时采取有效的措施应对泄漏,导致后果更为严重。
企业应该制定完善的应急预案,并进行定期演练,以提高应对突发事件的能力。
五、总结与建议通过以上案例的分析,我们可以得出一些结论和建议:1. 定期检查设备,及时维护或更换老化设备,确保设备运行的安全性。
2. 定期对从事危险品运输的人员进行培训,提高其应急处理的能力。
危险化学品道路运输事故案例
危险化学品道路运输事故案例咱先来说说在高速路上发生的一件事。
有一辆运输浓硫酸的槽罐车,司机大哥呢,开着开着可能有点累了,注意力就不集中。
结果,没注意到前方因为一点小事故有点堵车,等他反应过来的时候,刹车踩得有点急。
这一急可不得了,槽罐车就有点晃悠。
要知道,浓硫酸那可是个厉害的主儿,要是泄漏出来,就像个恶魔被放出来一样。
好在啊,这个槽罐车的罐体还算结实,没有当场就破裂泄漏。
但是呢,后面跟着的一辆小货车可就倒霉了,因为刹车不及,直接就撞上了槽罐车的尾部。
这一撞,虽然没有把槽罐车撞破,但是把槽罐车后面的一些防护装置给撞坏了。
这就像是给危险开了个小口子,随时可能变得更糟。
交警叔叔们和应急救援的队伍很快就到了。
那场面,紧张得很。
大家都小心翼翼的,就怕再有个什么闪失,浓硫酸就流出来了。
经过一番折腾,总算是把这辆槽罐车安全地转移到了一个安全的地方去检查维修,这才避免了一场可能非常严重的硫酸泄漏事故。
再讲一个在山路上的例子。
有个运输液氨的车,那司机可能觉得自己技术好,在山路上开得那叫一个快。
山路嘛,弯弯绕绕的,结果在一个弯道处,因为速度太快,车子直接就侧翻了。
液氨那气味刺鼻得很,一泄漏出来,就像一团白色的幽灵在山里弥漫开来。
附近有个小村庄啊,村民们闻到那股刺鼻的味道,好多人都开始咳嗽、流眼泪。
这时候,当地的政府部门赶紧组织村民疏散。
那些救援人员穿着防护服,就像一群外星战士一样,进入到事故现场去处理液氨的泄漏。
这个过程可不容易,因为液氨的泄漏还引发了一些小的爆炸,好在没有造成人员伤亡,不过那场面,真的是像拍电影一样惊险。
还有一回,是在城市的外环路上。
一辆运输危险化学品的车和一辆小轿车发生了剐蹭。
这本是个小事故,可是呢,运输危险化学品的车上装的是一种易燃的化学品。
那两车一剐蹭,就擦出了点小火花。
这小火花就像个调皮的小鬼,一下子就把危险化学品的包装给点着了。
火势一下子就起来了,那黑烟滚滚的。
消防员们那叫一个神速啊,赶紧就来灭火。
危险化学品运输中泄漏的应急处置范文
危险化学品运输中泄漏的应急处置范文危险化学品运输中的泄漏事件是一种严重的事故,对社会和环境都会造成严重的危害。
为了保护人民生命财产安全和环境的可持续发展,我们需要采取快速、高效、科学的应急处置措施。
首先,在危险化学品泄漏事故发生后,应立即启动应急预案并迅速组织处置人员到达事故现场,开展应急处置工作。
处置人员应佩戴好各种防护装备,确保自身安全。
其次,针对泄漏的化学品,要对其危害性进行评估,并制定相应的处置方案。
根据泄漏物质的性质,我们可以采取不同的处置措施。
例如,对于可燃物质泄漏,应立即采取火源隔离措施,防止引发火灾或爆炸事故。
对于有毒物质泄漏,应尽快将泄漏区域进行封锁,防止毒气扩散,并提供紧急救治设施。
另外,应该及时进行污染物排放控制工作。
在泄漏事故发生后,应立即封锁污水排放口,并采取措施防止泄漏物质进入地下水或水源地,避免对环境造成二次污染。
同时,还应组织专业团队对受污染的土壤、水体进行清理和处理,以恢复环境的正常状态。
此外,要加强与相关社会单位的沟通与协调,共同应对泄漏事故。
在应急处置的过程中,必须与相关的救援队伍、医疗机构、交通运输部门等建立紧密联系,并通过合理的协调和合作,共同制定有效的应急方案。
同时,还应及时向公众发布有关事故情况、处置措施和防护建议,减少公众的恐慌和不必要的伤害。
总之,危险化学品运输中的泄漏事故应急处置工作是一项复杂而紧急的任务。
在应急处置的过程中,必须采取快速、高效、科学的方法,迅速控制事故,减少损失,并保护好人民的生命健康和环境的可持续发展。
只有我们充分认识到事故的严重性,并采取切实有效的处置措施,才能将事故造成的影响最小化,维护社会稳定和人民群众的利益。
硫酸泄漏事故应急演练总结评估报告
硫酸泄漏事故应急演练总结评估报告一、演练背景六月份是全国的安全生产月,2017年的安全生产月主题是“全面落实企业安全生产主体责任”。
为积极响应安全月活动,根据集团总部的指示,结合公司具体情况,特组织此次硫酸泄漏事故应急演练。
二、演练目的1、验证公司应急救援人员和救援程序是否合理,是否能够有效运行。
2、检验现场安全设施配置情况和伤员紧急处理的处置方案。
三、演练时间2017年6月29日周四上午9:30。
四、演练前提1、本次演练安排在加工部漂白车间,为了保证演练安全,需在停机状态下进行。
2、本次演练的应急响应等级为Ⅱ级,即事故汇报至公司应急救援指挥中心,无需向外部(消防队、医院等)请求救援。
3、本次演练模拟情景是主要由加工部经理行使现场救援指挥权的情形,并向公司应急指挥中心汇报事故进展情况;其他不参与演练的人员(包括观察员、记录员)对于本次演练不起到指挥和协助作用。
五、演练概况(1)演练准备1、各参演部门提前准备好演练所需的物资,如防护服、耐酸耐碱鞋、防护面罩、浸塑手套、石灰、铁铲、胶桶、急救箱、隔离带等。
2、加工部提前布置好演练场地:提前停机,清理车间场地,特别是清理浆池面上的水渍,防止演练时人员滑倒;确保演练使用的硫酸缓冲小罐内无残余硫酸;设置必要的警示标志,如加药口张贴“禁止踩踏”的标识,硫酸罐附近拉红色隔离带;提前将浸墨自来水倒在硫酸罐附近,包括防溢出隔离带外的部分区域,模拟泄漏情景;在紧急排酸阀上悬挂“开/关”标牌,模拟开发阀门状态。
(2)参演人员及任务(3)演练过程1、列队动员各应急演练小组成员在漂白车间门口按照三个小组标识牌(抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组)的指示,列队站好。
现场解说员向所有参演人员和观察员介绍本次演练的主要目的和演练流程。
由陈天锡总经理宣布演练开始,演练人员各就各位。
2、演练开始,发现险情。
王启培在硫酸库输送硫酸至漂白车间硫酸罐,王启杰正在车间硫酸罐附近作业。
由于硫酸罐长期使用腐蚀,罐底侧壁突然漏出硫酸至地面。
硫酸泄漏事故应急演练总结评估报告
硫酸泄漏事故应急演练总结评估报告Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】硫酸泄漏事故应急演练总结评估报告一、演练背景六月份是全国的安全生产月,2017年的安全生产月主题是“全面落实企业安全生产主体责任”。
为积极响应安全月活动,根据集团总部的指示,结合公司具体情况,特组织此次硫酸泄漏事故应急演练。
二、演练目的1、验证公司应急救援人员和救援程序是否合理,是否能够有效运行。
2、检验现场安全设施配置情况和伤员紧急处理的处置方案。
三、演练时间2017年6月29日周四上午9:30。
四、演练前提1、本次演练安排在加工部漂白车间,为了保证演练安全,需在停机状态下进行。
2、本次演练的应急响应等级为Ⅱ级,即事故汇报至公司应急救援指挥中心,无需向外部(消防队、医院等)请求救援。
3、本次演练模拟情景是主要由加工部经理行使现场救援指挥权的情形,并向公司应急指挥中心汇报事故进展情况;其他不参与演练的人员(包括观察员、记录员)对于本次演练不起到指挥和协助作用。
五、演练概况(1)演练准备1、各参演部门提前准备好演练所需的物资,如防护服、耐酸耐碱鞋、防护面罩、浸塑手套、石灰、铁铲、胶桶、急救箱、隔离带等。
2、加工部提前布置好演练场地:提前停机,清理车间场地,特别是清理浆池面上的水渍,防止演练时人员滑倒;确保演练使用的硫酸缓冲小罐内无残余硫酸;设置必要的警示标志,如加药口张贴“禁止踩踏”的标识,硫酸罐附近拉红色隔离带;提前将浸墨自来水倒在硫酸罐附近,包括防溢出隔离带外的部分区域,模拟泄漏情景;在紧急排酸阀上悬挂“开/关”标牌,模拟开发阀门状态。
(2)参演人员及任务(3)演练过程1、列队动员各应急演练小组成员在漂白车间门口按照三个小组标识牌(抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组)的指示,列队站好。
现场解说员向所有参演人员和观察员介绍本次演练的主要目的和演练流程。
由陈天锡总经理宣布演练开始,演练人员各就各位。
3.24硫酸泄漏战评总结
3.24硫酸泄漏战评总结3月24日14时27分,昆明市晋宁县昆阳镇与西山区交界处爬齿山交界处发生一起三车追尾事故,事故造成一辆运载46吨浓硫酸的槽车尾部受到追尾车辆的强烈撞击后尾部闸阀严重受损发生泄露。
事故发生后,晋宁县委、县政府高度重视,立即启动危险化学品事故应急预案,县委、县政府领导率县环保局、县卫生局、县公安局及消防、滇管局、县安监局、县质监局、医疗、昆阳镇等部门领导人负责人第一时间赶赴现场,成立现场指挥部,联合开展救援。
根据现场情况,晋宁县110指挥中心调集晋宁消防中队赶往现场处置,但由于槽车运载数量46吨,泄露量大,晋宁中队现有器材装备无法满足救援需求,并向昆明消防支队“119”指挥中心报警请求增援,接到报警后,119指挥中心迅速调集昆明特勤一中队防化洗消车、应急救援车2车15人赶往现场处置。
16时08分,特勤一中队到达现场,指挥员立即与先前到场的晋宁县消防大队取得联系,并对现场情况进行了解,同时组织人员对现场情况进行了仔细的侦察得知:被追尾的槽罐车运载浓硫酸46吨左右,由于后面车速过快,导致后面货车撞上了槽罐车尾部,事故导致运载浓硫酸槽车尾部破裂,大量浓硫酸正通过碰撞产生的裂口向外泄漏,由于槽罐车罐体内装满46吨浓硫酸,槽罐内压强较大,尾部破裂泄露的位置正好被肇事车辆车头抵住,无法直接观察到泄露点位置,如果槽罐被撞裂缝较大,冒然将肇事车辆移开,槽罐内浓硫酸将四处飞溅,后果不堪设想。
根据现场情况,指挥部立即成立处置方案:一是在事故地点设置警戒线,封闭事故现场,实行交通管制;二采取工艺处置措施,同时协同云南磷化集团,在槽车泄露边挖坑导流,防止泄露硫酸引起周边环境污染,并调运纯碱、石灰、矿粉、对汇入导流坑内的硫酸进行处理;三是调运卸车,请求云南磷化集团专业人员对事故车辆内运载的硫酸进行卸载;四是由消防特勤一中队对泄露点进行堵漏处理;五是及时通知事故点附近村庄暂停饮用水供应,并调度饮用水供应;六是对事故周边水源地进行24小时检测。
典型案例一:辽宁建平县鸿燊商贸有限公司“3·1”硫酸泄漏事故
典型案例一、辽宁建平县鸿燊商贸有限公司“3·1”硫酸泄漏事故一、事故调查分析(一)事故概要1、事故简介2013年3月1日15时20分,在朝阳市建平县现代生态科技园区(以下简称园区)内,建平县鸿燊商贸有限公司2号硫酸储罐发生爆裂,并将1号储罐下部连接管法兰砸断,导致两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,造成7人死亡,2人受伤,溢出的硫酸流入附近农田、河床及高速公路涵洞,引发较严重的次生环境灾害,造成直接经济损失1210万元。
2、原因分析(1)直接原因由于储罐内的浓硫酸被局部稀释使罐内产生氢气,与含有氧气的空气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体,当氢氧混合气体从放空管通气口和罐顶周围的小缺口冒出时,遇焊接明火引起爆炸,气体的爆炸力与罐内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上,导致2号罐体瞬间爆裂,硫酸暴溢,又由于爆裂罐体碎片飞出,将1号储罐下部连接管法兰砸断,罐内硫酸泄漏。
是这起事故的直接原因。
(2)间接原因①无设计施工,建设硫酸储罐达不到强度、刚度要求。
按照规范该硫酸储罐罐体许用应力为217MPa。
在储罐储满硫酸后,罐体实际环向应力为180.9MPa,而建成的储罐的罐体许用应力是150MPa,罐体环向应力超过罐体的许用应力。
又因储罐罐体焊接质量缺陷,导致罐体储满硫酸后发生变形、渗漏。
②违规动火。
在加固施工作业时违反《化学品生产单位动火作业安全规程》(AQ3022-2008)的规定,在未采取有效隔离、通风等防范措施的情况下,于装满硫酸的储罐外进行焊接作业。
焊接过程产生的明火,遇储罐内达到爆炸极限的氢气,引发爆炸。
③无安全防护设施。
硫酸储罐现场未设置事故存液池以及防护围堤等安全防护设施,导致2.6万吨硫酸溢流出,造成事故扩大,引发较严重的次生环境灾害。
④企业非法建设。
企业在该硫酸储存项目未经规划,未经环境保护部门进行环境影响评估,未经安全生产监督管理部门审批安全条件,未经发改部门办理项目备案,未经国土部门批准项目建设用地,未经建设部门审批施工许可,未办理工商营业执照情况下,在临时用地上非法建设硫酸储罐。
危化品运输事故案例
危化品运输事故案例
话说有这么一次,有一辆运输浓硫酸的槽罐车,就像一个装满了超级危险“恶魔液体”的大罐子在公路上跑着。
这个司机大哥呢,可能是前一天晚上没睡好觉,开车的时候就有点迷迷糊糊的。
他开到一个拐弯的地方,没有提前减速。
你想啊,那槽罐车又大又重,惯性老大了。
结果“砰”的一下,就撞到了路边的护栏上。
这一撞可不得了,槽罐车被撞出了个小裂缝。
浓硫酸这东西,就像个迫不及待想搞破坏的小恶魔,顺着裂缝就开始往外渗。
那路上的沥青,一碰到浓硫酸,就像遇到了克星一样,“嘶嘶”地冒烟,就好像在说“我可受不了这玩意儿”。
周围的空气也变得刺鼻难闻起来,还好附近有村民发现得早,赶紧打电话报警。
消防队啊、应急处理的人员啊,就像超级英雄一样飞速赶来。
但是处理起来可麻烦了,得小心翼翼地把漏出来的浓硫酸给中和掉,还得检查槽罐车其他地方有没有隐患,就怕这个“恶魔”再搞出更大的乱子。
还有一个案例,是运输液化石油气的车。
那个司机啊,为了能多赚点钱,就私自给车加了很多趟货,把液化石油气装得满满的,就像一个快要撑爆的气球一样。
在行驶过程中呢,天气又特别热,这个液化石油气可就不老实了。
在罐子里的压力越来越大,就像一个被不断吹气的气球,随时可能爆炸。
结果在经过一段颠簸的路面时,“轰”的一声,槽罐车就爆炸了。
那爆炸的威力可大了,周围的树啊,就像小树枝一样被折断,附近的房子玻璃也都被震碎了,就像天上下了一场玻璃雨。
好在当时周围的人不多,不然可就出大事故了。
这两个案例都告诉我们啊,危化品运输可不能掉以轻心,一个小失误就可能引发大灾难。
硫酸泄漏事故案例分析
硫酸泄漏事故案例分析2019年6月,某化工厂发生了一起严重的硫酸泄漏事故,导致多人受伤,对环境造成了严重污染。
本文将对该事故进行案例分析,并探讨事故原因、应急措施以及类似事故的预防措施。
通过分析该案例,可以为类似行业提供一定的借鉴和参考。
一、事故概述该化工厂是一家生产硫酸的企业,其化学品储存和运输过程中,由于操作不当导致硫酸泄漏。
事故发生后,工厂紧急采取了应急措施,并通知相关部门进行处理。
然而,虽然及时采取了措施,但泄漏导致的人员伤害和环境污染不可避免。
二、事故原因分析1. 人为操作失误:事故的根本原因是化工厂工作人员在操作过程中存在失误。
比如,操作员可能没有按照正确的程序进行操作,或者在操作过程中疏忽大意,未能及时察觉泄漏情况。
2. 设备老化及维护不善:设备老化是导致事故的另一个重要原因。
化工厂在设备维护方面存在不足,导致了某些设备性能下降或漏洞出现,增加了事故发生的风险。
3. 应急预案不完善:事故发生后,化工厂确实采取了应急措施,但是其应急预案的制定和实施仍然存在不足。
工作人员对于应急情况的应对能力和培训不够,导致事故处理过程中产生了一定的混乱。
三、应急措施分析1. 紧急关闭泄漏装置:一旦发现泄漏,工作人员应当立即采取措施关闭泄漏装置,以减少泄漏的程度。
2. 呼叫专业人士:工作人员应当迅速呼叫专业人士,以便专业人士能够及时赶到现场进行处理。
3. 防止扩散:采取措施防止泄漏扩散,比如使用防爆器材、隔离泄漏区域。
4. 通知相关部门:及时将事故通知相关部门,以便他们能够参与到事故的处理和监督工作中。
四、类似事故的预防措施1. 建立完善的操作规程:制定操作规程,并向工作人员进行培训,确保人员能够正确操作设备、使用化学品,并且熟悉应急处理程序。
2. 加强设备维护和检修:定期对设备进行维护和检修,确保设备的工作正常,提前发现并解决潜在问题,降低事故的发生概率。
3. 建立应急预案:制定化工厂的应急预案,并进行演练,提高工作人员的应急处理能力。
一起浓硫酸铁道罐车泄漏事故的分析与预防
第11期一起浓硫酸铁道罐车泄漏事故的分析与预防吴昌玉(江西省锅炉压力容器检验检测研究院, 江西 南昌 330029)[摘 要] 本文结合一起浓硫酸铁道罐车罐体泄漏事故案例,通过现场宏观检查,并采用射线检测技术对罐体焊缝进行分析,最终得出结论:因罐体焊接缺陷导致泄漏事故发生。
为此笔者提出了有关控制焊接质量的具体措施。
[关键词] 铁道罐车;罐体泄漏;射线检测;焊接缺陷;焊接质量作者简介:吴昌玉(1985—),男,江西南昌人,硕士研究生,工程师,主要从事特种设备检测检验工作。
浓硫酸铁道罐车是用于存储、运输浓硫酸的专用化工容器,由于罐体的焊接缺陷和浓硫酸的强腐蚀性,浓硫酸罐车罐体泄漏事故时有发生。
2018年,某冶炼厂一辆自备浓硫酸铁道罐车发生硫酸泄漏事故,由于处理及时,未造成人员伤亡。
本文以该事故为例,通过现场宏观检查,并采用射线检测技术对罐体焊缝进行分析,以寻找泄漏事故的原因,对浓硫酸铁道罐车的安全运行提供参考。
1 事故现场情况此次浓硫酸铁道罐车泄漏现场在一铁路编组站,浓硫酸从罐体封头焊缝处泄漏喷出,由于处理及时,未造成人员伤亡,但铁轨受到浓硫酸强烈腐蚀,罐车行走底架、轮轴受到浓硫酸强烈腐蚀,造成了相当大的财产损失,对周围环境也产生了污染。
经调查,该泄漏罐车为某冶炼厂自备车辆,某车辆厂2011年10月生产,2012年2月投入使用,泄漏部位为罐体1位封头直边段的对接焊缝处(见图1、图2),焊缝外部有裂纹痕迹,裂纹位于焊缝中部。
图1 浓硫酸泄漏现场图图2 浓硫酸泄漏后2 事故原因分析2.1 射线检测此泄漏罐车2012年2月投入使用,运行6年就发生漏酸事故,相关单位对此十分重视,决定采用射线检测技术对罐体焊缝进行分析,以了解罐体焊缝的制造质量,调查事故原因,防止漏酸事故再次发生。
结合罐车罐体的焊缝结构图,封头焊缝作为罐体焊缝的薄弱部位,应力集中大,决定对罐体两封头环焊缝进行100%射线检测、封头两端对接焊缝直边段(泄漏部位)进行射线检测,射线检测胶片布片图见图3,现场采用周向曝光透照技术,管电压为180kV ,管电流为5mA ,曝光时间为10min 。
硫酸使用中的事故案例分析
硫酸使用中的事故案例分析引言:硫酸是一种广泛应用于化工、冶金、制药等行业的重要化学品。
然而,由于硫酸具有强腐蚀性和危险性,其使用中存在一定的风险。
本文将重点分析近年来发生的几起硫酸使用事故案例,旨在提醒相关行业从业人员引以为戒,加强安全意识和措施。
1. 案例一:储存容器破裂在某化工厂,一次硫酸储存容器发生破裂,导致硫酸泄漏。
事故发生时,附近工人未能及时发现泄漏,从而无法采取应急措施,造成了严重的后果。
经过初步调查,该事故的原因主要是硫酸储存容器长期未进行定期检查和维护,使其内部产生腐蚀,并最终导致破裂。
事故分析:该事故的发生揭示了储存容器维护不力的风险。
在使用硫酸的工业领域,储存容器的定期检查和维护是至关重要的。
应当建立完善的管理制度,包括定期检查容器的腐蚀情况、密封性能和安全阀的可靠性等方面。
此外,还应加强员工培训,提高他们对硫酸容器相关安全知识的了解,并加强日常巡检工作,确保及时发现问题。
2. 案例二:操作失误引发火灾在一座冶金企业的硫酸储罐附近,操作人员误将可燃物料放置在硫酸容器附近,不慎引发了火灾。
由于硫酸的腐蚀性,火势迅速蔓延,并对生产设备造成了严重损坏。
相关人员经过调查后发现,这起事故的主要原因是操作人员对硫酸的安全知识了解不足,导致操作失误。
事故分析:操作人员的操作失误在工业生产中是一大隐患。
针对使用硫酸的操作岗位,必须加强对操作人员的培训,包括确保他们了解硫酸的特性、安全操作规程和事故应急措施。
此外,建议企业设置明确的危险品存储区域,并加强对危险品的分类、标识和管理,防止类似误操作的再次发生。
3. 案例三:事故应急处理不当在一家制药企业的硫酸使用过程中,一名工人被硫酸泼溅导致严重灼伤。
事故发生后,该企业的应急处理措施不当,未能及时为伤者提供必要的紧急抢救和治疗,影响了事故的后续处理效果。
事故分析:这起事故暴露了企业事故应急处理能力的不足。
硫酸作为一种危险化学品,使用过程中事故发生的风险无法完全消除,但有效的应急处理和紧急抢救能够最大限度地减少损失。
硫酸泄漏演习总结
硫酸泄漏演习总结第一篇:硫酸泄漏演习总结硫酸罐泄漏事故演习总结20xx年xx月xx日下午举行了一次硫酸罐泄漏事故演习。
车间领导、技术管理人员及相关作业岗位人员共xx余人参加了此次事故演习活动。
针对车间xxxt硫酸贮罐若发生泄漏,易造成员工吸入中毒、污染周边环境及可能造成人员伤亡等事故,组织了硫酸泄漏的事故演习。
车间各部门的主管、管理技术人员到场指导、参与实施事故应急救援的具体方案及现场观摩。
演习由工段指派员工负责具体操作,演习地点设在硫酸贮罐围堰现场。
整个模拟操作过程紧张有序。
事故演习后,车间主任还对岗位人员提出要求:加强危险化学品使用的风险防范责任心,同时要求汲及危险化学品操作岗位人员要进一步规范危险化学品的管理及使用,加强对危险化学品贮存及管道设施的巡检和记录,发现问题及时解决,努力把隐患带来的风险降低到最低限度。
通过演习总结出预案和程序的可操作性,应急培训的有效性和应急人员的熟练性,现有紧急救援装置、设备和其他资源的充分性。
事故抢险过程中各部门准备充分、反应及时、措施得当,确保了事故隐患的及时排除;提高与现场外的事故应急部门的协调能力。
xxxx车间 20xx年xx月xx日第二篇:化学品泄漏演习总结深圳市国显科技股份有限公司化学品泄漏演习总结 1.总结日期:2014-10-30 2.地点:3楼培训室 3.内容:(一)为进一步增强应对和防范危险化学品事故风险、灾难的能力,在公司领导的关心和强调下,公司行政部与各部门联络达成一致,在对2014年10月28日组织化学品泄露应急演习后,做出总结,此次演习整体上取得了很好的效果,使员工对安全意识有了更深的了解。
就此次演习领导高度重视,现场指挥公司领导层高度重视,从演练策划、方案制定、前期准备、组织实施到模拟演练,都进行了具体部署。
公司领导在演练全过程亲临实战,现场指挥。
现将总结如下:(二)演练目的明确,方案策划周密,从本公司安全生产的实际出发,确定危险化学品的泄漏和火灾事故为重点应急演练内容,对《演练方案》反复进行修订。
浓硫酸泄漏事故案例
浓硫酸泄漏事故案例2月11日,云南省境内连续发生2起硫酸运输车辆翻车事故,造成人员受伤和硫酸泄漏;泄漏的硫酸污染了周边环境,威胁到当地群众的生活用水安全。
国务院领导同志高度重视,做出重要批示,要求安全监管、环境保护部门指导地方做好环境检测和污染处理工作,确保群众用水安全。
国家安全监管总局、环保总局已要求云南省有关部门查清事故原因,控制、清除环境污染。
为落实国务院领导同志重要批示精神,进一步防范遏制危险化学品道路运输事故,现将事故情况通报如下:一、事故的简要情况2月11日1时47分,大理中运汽车贸易有限公司的一辆专门运输硫酸的罐车,在大理州漾濞县跃进化工有限责任公司装载浓硫酸后运往镇康县鸿俊矿业公司,行至云南省临沧市永德县乌木龙乡康家坝村(羊勐线66KM+800M处)时发生事故,翻入路边康家坝河中,导致车内二人(含驾驶员)轻伤,并造成30吨浓硫酸泄漏流入河中,部分泄漏的硫酸经康家坝河流入风庆县三岔河后进入两岔河水库。
2月11日6时30分,同属大理中运汽车贸易有限公司的另一辆硫酸运输车,也是在大理州漾濞县跃进化工有限责任公司装载硫酸后,从大理驶往安宁途中,行至楚雄州安楚高速公路螃蟹箐路段时发生倾倒,汽车槽罐内约24吨硫酸泄漏,部分硫酸流入星宿江内,事故造成驾驶员和一名农民轻伤。
另外,1月28日,在云南省境内的老安楚公路距离昆明51公里处,还发生一起硫酸罐车被追尾事故,造成罐车内的17吨浓硫酸泄漏。
在用熟石灰中和泄漏硫酸时,产生的大量烟雾弥漫到附近的安楚高速公路上方,又导致高速公路上5辆车连续发生追尾事故。
上述事故发生后,当地政府及相关部门迅速开展事故应急救援工作,调运大量石灰中和泄漏硫酸,及时防止了附近水源污染和事故扩大。
二、事故暴露出的问题以上3起浓硫酸运输泄漏事故,造成环境污染,影响到当地人民群众的正常生活,教训深刻。
尤其是云南省同一个运输单位的运输车辆在同一公司装载硫酸后,同一天连续发生两起同类事故,暴露出当前危险化学品道路运输安全管理问题仍然比较突出。
硫酸泄漏事故处置
硫酸泄漏事故处置一、硫酸泄漏事故的特点(一)硫酸的理化特性硫酸属腐蚀性危险化学品,分子式为H2S04,纯硫酸是无色、无臭、透明、黏重的油性液体。
硫酸的结晶温度是随着H2SO4含量的不同而变化,但无规律性。
92%硫酸为-25.6℃;93.3%硫酸为-37.85℃;98%硫酸为0.1℃;100%无水硫酸则为110.45℃;20%发烟硫酸为2.5℃,65%发烟硫酸为-0.35℃。
硫酸的沸点,当含量在98.3%以下时是随着浓度的升高而增加的,98.3%硫酸的沸点最高,为338.8℃。
发烟硫酸的沸点是随着游离S04的增加,由279. 69C 渐至44. 7℃。
当硫酸溶液蒸发时,它的浓度不断增高,直至98.3%后保持恒定,不再继续升高。
浓硫酸和稀硫酸的性质有差别。
浓硫酸是一种强氧化剂,与碳、硫等共热时,碳被氧化成二氧化碳,硫被氧化成二氧化硫。
硫酸能直接和金属反应生成该金属的硫酸盐。
浓硫酸在高温时能使银等金属氧化成金属氧化物;浓硫酸与氢能还原成so2、S,甚至H2S。
浓硫酸对金属铁有钝化作用。
稀硫酸无氧化性,不能溶铜、银,但可与锌、镁、铁等金属反应,被置换出氢并生成硫酸盐铁和稀硫酸发生反应。
铅能耐稀硫酸,但不能耐浓硫酸。
浓硫酸和稀硫酸均能与金属氧化物作用,生成盐和水。
(二)泄漏事故特点1.造成人员伤亡硫酸是一种腐蚀性极强的危险化学品,如果将浓硫酸溅到衣服上,它会立即使衣服的纤维素碳化,使衣服上出现小洞。
如把硫酸溅到皮肤上,能迅速灼伤人体皮肤。
硫酸可经过人体的呼吸道、消化道及皮肤被迅速吸收,对人的皮肤、黏膜有刺激和腐蚀作用。
硫酸进入人体后,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死,严重时则会夺去人的生命。
人吸人酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿。
如吸人高浓度酸雾时则可引起喉痉挛和水肿而致人窒息,并伴有结膜炎和咽炎。
2.腐蚀设备设施浓酸酸既是一种强腐蚀剂,同时也是一种强氧化剂,能与金属和金属氧化物发生化学反应。
硫酸泄漏现场处置情况汇报
硫酸泄漏现场处置情况汇报
根据公司安全管理规定,我司在接到硫酸泄漏现场处置情况后,立即启动应急预案,迅速组织人员进行处置,确保了事故没有进一
步扩大,保障了现场人员的安全。
事发当天,我们接到报警后迅速赶往现场,发现硫酸泄漏已经
造成一定范围的污染,周围居民已经有人出现不适症状。
我们立即
进行现场隔离,并通知相关部门进行人员疏散和紧急处理。
在现场,我们第一时间进行了现场勘察,确定了泄漏的具体位
置和范围。
随后,我们迅速启动了应急预案,组织人员穿戴防护装备,使用吸收剂和中和剂对泄漏物进行了处理。
同时,我们还对泄
漏物进行了包装和转运,确保了泄漏物不会对周围环境造成进一步
污染。
在处理泄漏物的同时,我们还对现场进行了空气和水质监测,
确保了周围环境的安全。
同时,我们还对周围居民进行了健康检查,并提供了相应的医疗救助和防护措施,保障了居民的健康安全。
经过我们的努力,硫酸泄漏现场得到了及时有效的处置,事故
没有造成人员伤亡和进一步的环境污染。
同时,我们也对事故原因进行了调查和分析,加强了现场安全管理,防止了类似事故的再次发生。
在此次事故中,我们充分发挥了应急响应能力,及时有效地处置了硫酸泄漏现场,保障了人员的安全和周围环境的稳定。
同时,我们也发现了一些不足之处,将进一步加强安全管理,提升应急处置能力,以应对可能发生的类似事件。
总的来说,我们在硫酸泄漏现场处置中取得了成功,但也意识到了安全管理工作中的薄弱环节,将进一步加强安全管理,提升应急处置能力,确保公司和周围环境的安全稳定。
硫酸泄漏现场处置情况汇报
硫酸泄漏现场处置情况汇报尊敬的领导:
根据您的要求,我将就最近发生的硫酸泄漏现场处置情况进行汇报。
事发当天,我们接到了硫酸泄漏的紧急通知,立即组织应急处置小组前往现场。
在到达现场后,我们第一时间对泄漏区域进行了封锁,确保泄漏物不会进一步扩散。
随后,我们立即启动了应急预案,对泄漏现场进行了全面的排查和评估。
经过初步评估,我们确定了泄漏的具体位置和范围,并立即采取了相应的措施进行处置。
我们首先对泄漏物进行了稀释和中和处理,以减少对周围环境和人员的危害。
同时,我们组织了专业人员进行了现场监测,确保了处理过程中的安全性。
在泄漏物得到有效控制后,我们对现场进行了彻底清理,确保了环境的安全和整洁。
同时,我们对泄漏原因进行了深入调查和分析,以避免类似事件的再次发生。
在整个处置过程中,我们始终将安全放在首位,确保了现场人员和周围环境的安全。
此外,我们还对事发后的应急处置工作进行了总结和反思,发
现了一些不足之处,并提出了相应的改进措施。
我们将进一步加强
应急预案的完善和培训,提高应急处置能力和水平。
总的来说,我们在此次硫酸泄漏现场处置中,及时有效地采取
了应对措施,最大限度地减少了事故造成的损失。
我们将继续努力,不断提高应急处置能力,确保公司生产经营的安全稳定。
谢谢领导的关注和支持。
此致。
敬礼。
百度文库文档创作者。
日期,XXXX年XX月XX日。
硫酸泄漏事故调查与分析
硫酸泄漏事故调查与分析简介:硫酸泄漏事故是一种严重的工业事故,不仅对人员安全造成威胁,还会对环境造成严重的污染。
本文将对硫酸泄漏事故进行调查与分析,探讨其原因、影响以及应对措施。
1. 案例回顾本次硫酸泄漏事故发生在某化工厂,涉及到硫酸储存罐的破裂导致大量硫酸泄漏。
事故发生后,导致周边地区的居民被迫疏散,多人受伤,环境受到严重破坏。
2. 调查分析2.1 事故原因分析经过调查与分析,初步判断硫酸泄漏事故的原因主要有以下几个方面:- 设备老化:硫酸储存罐本身经过多年的使用已经出现严重老化现象,其内部材料强度下降,无法承受高压;- 维护不当:在硫酸储存罐的平时维护保养过程中存在疏忽,未及时发现设备老化情况;- 操作失误:人员在操作过程中可能存在疏忽大意,未按规定程序进行操作,导致事故发生。
2.2 影响分析硫酸泄漏事故对人员和环境造成了严重影响:- 人员伤亡:事故现场附近的工人和居民由于接触到大量硫酸,导致烧伤、呼吸道感染等。
- 环境污染:泄漏的硫酸严重污染了周边土壤和水源,对当地生态环境造成长期的危害。
3. 应对措施3.1 紧急处置在发生硫酸泄漏事故后,应第一时间采取以下应对措施:- 疏散人员:确保事故发生地区的人员安全撤离;- 封锁区域:切断泄漏源,封锁事故现场,防止进一步泄漏;- 喷淋冷却:对硫酸泄漏源进行喷淋冷却,降低泄漏物质温度。
3.2 事故原因解决为了避免类似硫酸泄漏事故再次发生,应采取如下措施:- 定期检查:对储存罐等设备进行定期检查,及时发现并修复老化或损坏情况;- 加强维护:加强设备的维护保养工作,确保设备的正常运行;- 强化培训:加强员工的安全培训,提高其对硫酸泄漏事故的应急处置能力。
4. 结论本文通过调查与分析对硫酸泄漏事故进行了深入探讨。
事故的原因主要归结于设备老化、维护不当以及操作失误等因素。
此外,事故对人员和环境造成了严重的影响。
为了避免类似事故再次发生,应加强紧急处置能力,解决事故根源,并加强培训教育。
危货运输硫酸溅洒事故学习
危货运输硫酸溅洒事故学习
硫酸本生虽无爆炸和着火性质,但由于硫酸的氧化性和脱水性,当它
与可燃物接触时,有时即会着火。
当硫酸在设备或管线内腐蚀金属产生的
氢气蓄积,并达到爆炸范围时,遇明火时即会产生爆炸。
因此,硫酸应与
有机物、硝酸盐、碳化物、氯酸盐、金属粉等隔离放置。
在今天的课程里。
纯品硫酸为无色透明油状液体,无臭,具有强氧化性、脱水性、强酸
腐蚀性。
能与水以任意比例互溶,同时放出大量的热,使水沸腾。
装满硫
酸的容器,汽车槽车、火车槽车及酸罐附近,必须严禁吸烟和明火,并且
不能用锤子敲打部件,以免发生火花。
在硫酸贮藏设备和管线上焊接及进
行其它明火作业时先要进行动火前的分析,必要时将管道和设备拆开,进
行空气置换或充气洗涤,分析设备和管道内气体含氧量大于20%时才可动火。
由于浓硫酸储罐在长期储存中,可能在液体上表面会有少量稀酸存在,
与铁反应会产生氢气,造成危险.因此在罐体顶部应设置呼吸阀和阻火器。
硫酸伤害处置办法:
1、当眼睛或皮肤被酸灼伤时,立即用大量的水冲洗,再用3%的碳酸
氢钠(NaHCO3)液冲洗。
2、情况严重时立即送往医院救治。
注意:眼睛被酸灼伤后要用流水
冲洗,不要让水直射眼球,也不要揉眼。
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果大家还想进行更深层次的认识,可以经常来这里查询,会努力为大家讲
解更多的腐蚀性物品知识的。
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⑴2008年11月08日,甬金高速公路往金华方向19公里+200米处发生一起追尾碰撞交通事故,一辆集装箱车与一辆重型罐式货车发生碰撞,罐式货车罐体的左后部破裂,罐体里装有23吨的浓硫酸顿时不断地向外喷射。
接到报警后,高速交警宁波支队迅速启动应急预案,组织警力以及溪口消防中队、奉化市环保部门、施救单位等相关部门在第一时间迅速赶往现场进行处置。
为了确保安全,高速交警到达现场后对事故现场进行了交通管制,同时在甬金高速公路往金华方向溪口出口对过往车辆进行分流。
事故发生后所幸没有造成人员伤亡,浓硫酸泄漏后也及时得到控制。
⑵12日6时30分左右,云南省滇西大通道安楚(安宁至楚雄)高速公路97公里处,一辆装有30多吨硫酸的液罐车撞在路边的护栏上,所载硫酸发生泄漏,部分酸液流到路边的一条河里,对路边河流造成了严重污染,河里的许多鱼被毒死。
所幸的是车上无人员伤亡。
⑶2008年1月,湖南省怀化市辰溪县孝坪煤矿日前发生硫酸污染地下水致居民中毒事件,官方表示有26人中毒。
⑷2007年3月24日20:30许,山东海化集团有限公司石油化工分公司轻油罐区发生硫化氢泄漏,造成正在催化罐区施工的山东四方安装工程有限公司职工2人死亡,3人中毒。
搜救人员用仪器检测时发现轻油罐区G-4210罐周围硫化氢浓度超过200PPM,轻油罐区与催化罐区之间的道路上硫化氢浓度也超过了80PPM。
⑸2011年12月17日下午4时50分左右,宁夏宝丰能源集团有限责任公司一煤化工装置发生硫化氢气体泄漏事故,造成3人死亡,
9人不同程度中毒。
⑹2012年4月27日晚23点,杭州绕城高速下沙往萧山方向下沙大桥下坡段位置,一辆装有30吨浓硫酸的槽罐车侧翻,导致浓硫酸泄漏,现场被大面积呛人酸味的白雾笼罩。
消防、环保、安监、路政等部门人员相继到场。
经过近8个小时的努力,28日7时许,事故车辆上的的浓硫酸被转移至另一辆车上,险情排除,高速公路也逐渐恢复通车。
交警部门正在调查车祸发生的原因,此次事故并未造成人员伤亡。