30万机组影响煤耗因素归纳表

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B*[C4/(1+C4)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
再热器压力损失下降1%
0.28
煤耗上升
再热压损与设计有关,运行中不可控
估算公式与再热压损上升相同。
5
凝汽器真空下降1kPa
2.6
煤耗上升
引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整:
0.13(额定工况附近)
#1高加
做好抽汽管道及加热器的保温工作
可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
20
高加水位低串汽10t/h
0.52
#3高加→#2高加
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
高加水位低串汽10t/h
0.49
#2高加→#1高加
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
B*[C3/(1+C3)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
再热汽温度每下降10℃
0.99
煤耗上升
再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。
B*[C2/(1+C2)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
主汽温度每上升10℃
1.14
煤耗下降
主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
估算公式与主汽温下降相同。
3
再热汽温度每上升10℃
2
主汽温度每下降10℃
1.26
煤耗上升
主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
30万机组影响煤耗因素汇总表
序号
运行参数名称
影响煤耗值(g/kw.h)
影响参数因数
控制措施
计算公式
1
主汽压力上升1MPa
1.65
煤耗下降
主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超压。
详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
32
锅炉效率每下降1%
3.2
煤耗上升
根据煤种调整煤粉细度、调整燃烧,减少漏风,按规定吹灰,减少炉侧泄漏。
粗略计算,可按锅炉效率增加1%,煤耗增加1%计算。
33
补充水每增加1%
0.35
煤耗上升
做好无泄漏工作
34
锅炉过剩氧量每上升1%
0.85
根据煤种调整燃烧,减少炉膛漏风,调整好空预器间隙。
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
1.68
低辅汽源
做好非生产用汽的管理工作
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
厂用汽耗量变化10t/h
2.1
高辅汽源
做好非生产用汽的管理工作
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
厂用汽耗量变化10t/h
2.5
冷段汽源
做好非生产用汽的管理工作
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
9
再热热段泄漏变化1t/h
0.32
煤耗上升
做好无泄漏工作,对无防进水保护的热再疏水可人工关紧手动门
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
10
给水管道泄漏变化10t/h
0.28(最后高加出口)
煤耗上升
做好无泄漏工作
与泄漏位置有关,粗略估算,可按对应抽汽的10~15%计算
11
厂用汽耗量变化10t/h
按规定投运胶球清洗装置;
可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;
定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;
做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;
定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时进行真空系统检漏。
连排泄漏量10t/h
0.44
连排扩容器不投入
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
24
主汽减温水每增加1%
0.16
煤耗上升
尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
25
再热汽减温水每增加1%
0.86
煤耗上升
运行中不可控
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
30
炉膛漏风率变化10%
1.30
煤耗上升
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
31
燃料低位发热量变化1000KJ/kg
0.3
根据入厂煤煤质情况,做好入炉煤配煤工作
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
注:真空不同,每下降1kPa对煤耗的影响也不同;当真空较低时,再每下降1kPa,对煤耗的影响要大得多。2.6g/kw.h是在80%以上负荷,额定真空附近的估算数据。
6
机组转速下降30r/min
煤耗上升
运行中不可控
转速变化主要影响发电机效率,使发出的有功功率变化。可按照发电机‘转速—效率’关系曲线查出转速变化后的有功功率变化值,再计算煤耗的变化。
12
凝结水过冷度变化1℃
0.04
过冷度增加,煤耗上升
控制好热井水位,真空系统严密性达到标准
可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
13
给水温度下降10℃
0.71
煤耗上升
检查高加旁路阀是否泄漏,加热器进汽阀是否节流运行,抽空气是否正常,维持高加水位正常
与最后高加端差上升,计算相同。
14
凝汽器端差每增加1℃
27
炉渣含碳量每上升1%
0.19
煤耗上升
炉渣含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
28
排烟温度变化10℃
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
22
定排泄漏量10t/h
1.59
煤耗上升
做好无泄漏工作,保证定排各阀门严密性
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
23
连排泄漏量10t/h
1.62?
连排扩容器投入
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,热量值按汽包压力对应饱和水焓计算,计算公式不详细列出。
19
加热器及管道散热损失变化1%
0.22(额定工况附近)
#3高加
做好抽汽管道及加热器的保温工作
可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
加热器及管道散热损失变化1%
0.18(额定工况附近)
#2高加
做好抽汽管道及加热器的保温工作
可按等效热降法,纯热量出系统计算,计算公式不详细列出。
加热器及管道散热损失变化1%
#2高加
检查进汽门、逆止门开度,保证不节流
压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,2抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1.5℃。
高加抽汽压力损失变化0.1MPa百度文库
0.047(额定工况附近)
#1高加
检查进汽门、逆止门开度,保证不节流
压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,3抽压损变化0.1Mpa,端差约升高2.5℃。
0.91
煤耗下降
再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。
详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C1/(1+C1)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是主汽压对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
主汽压力下降1MPa
1.89
煤耗上升
运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。
估算公式与主汽压力上升相同。
估算公式与再热汽温上升相同。
4
再热器压力损失上升1%
0.32
煤耗下降
再热压损与设计有关,运行中不可控
详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
16
#2高加上端差变化10℃
0.55
端差上升,煤耗上升
控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
17
#1高加上端差变化10℃
0.19
端差上升,煤耗上升
控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。
0.48(额定真空附近)
端差上升,煤耗上升
按规定定期投入胶球清洗装置,端差很大时,可考虑酸洗。
端差增加1℃,相当于排汽温度升高1℃,额定真空附近约使真空下降0.3kPa,可按真空下降计算。
15
#3高加上端差变化10℃
0.71
端差上升,煤耗上升
控制好水位,避免上游加热器温升不足;如加热器堵管严重,换热面积不足,可考虑更换。
尽量从燃烧调整方面做工作,少用减温水
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
26
飞灰含碳量每上升1%
1.33
煤耗上升
飞灰含碳量上升一般与入炉煤煤质、制粉系统投运方式、煤粉细度、火焰中心偏高、炉膛漏风、燃烧过量空气系数低等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
7
主汽管道泄漏变化1t/h
0.35
煤耗上升
做好无泄漏工作,对无防进水保护的主汽疏水可人工关紧手动门
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
8
再热冷段泄漏变化1t/h
0.25
煤耗上升
做好无泄漏工作,对无防进水保护的冷再疏水可人工关紧手动门
可按等效热降法,携带热量工质出系统计算,计算公式不详细列出。
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
18
高加抽汽压力损失变化0.1MPa
0.07(额定工况附近)
#3高加
检查进汽门、逆止门开度,保证不节流
压损增加相当于端差升高,可按端差增加计算;额定工况下,1抽压损变化0.1Mpa,端差约升高1℃。
高加抽汽压力损失变化0.1MPa
0.08(额定工况附近)
高加水位低串汽10t/h
0.62
#1高加→除氧器
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
21
#3高加切除
2.35
功率变化15.9MW
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
#2高加切除
5.39
功率变化24.6MW
计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
#1高加切除
2.90
功率变化8.59MW
1.66
排烟温度上升,煤耗增高;排烟温度下降,煤耗减少
排烟温度上升一般与火焰中心偏高、受热面集灰、燃烧过量空气系数偏大、尾部烟道再燃烧等因素有关。运行时,应根据煤种变化调整燃烧,按规定进行吹灰。
通过计算锅炉效率的变化得到,计算过程比较复杂,不是一个公式能概括的,不再列出
29
送风温度变化10℃
0.56
详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对真空引起变化的影响。粗略估算可采用下式:
B*[C5/(1+C5)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是真空对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。
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