草甘膦溶剂回收优化设计
草甘膦母液的循环回收方法
4 超高压处理的设备体积不大 ,不需庞大的加 、 工车间, 节约用地成本。 5 超 高压 加 工过 程 是 一 个纯 物 理 过程 ,瞬 间压 、 缩、 作用均匀 、 操作安全 、 耗能低 , 仅为加热法能耗 的 十分之一 。 有利于生态环境保护和持续发展战略的推
维普资讯
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பைடு நூலகம்
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。 工 。 。
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大 量 草甘 膦 母 液排 放 给 环境 造 成 的污染 ,
草 甘 膦 母 液 的 - " 回 收 方 法 有效降低生产成本。 1 环 , 1
专 利 号 : 0 7 0 14 61 2 0 10 69 .
地址 :山东 省 济 南市 历 下 区( 高新 区) 字 路7 0 新 5
号
山东潍 纺 润丰化 工 有 限公 司
邮编 : 5 1 1 2 0 0
本专利提供 的草甘膦母液循环回收方法 , 可消除
传统制取高度生物稳定性啤酒均采取 巴氏杀菌 的方法 , 这种灭菌方法效果好 , 保存期长 , 适合远距离 运输。 但经过 巴氏杀菌后 , 啤酒将丧失新鲜 的口感 , 对
进。 联系人 : 贾培 起
地 址 : 津 市南 开 区园荫 道 园荫北 里 1 — — 0 天 2 143
邮编 : 0 1 1 3 0 9
2 0 0 8/8
调 节 剂 , 节 p l.— ., 1C ~10C下 反 应 , 调 H ̄05 1 在 J 5 o 0 ̄ 搅 氨酸法或I A D 法制取。该方法具有原料成本低 、 原粉 拌充分进行固液分离 , 得到湿粉和析出母液 ; 收率高 、 产品纯度高等优点 , 但存在能耗高 , 设备要求 2 向析 出母液 中加入调节剂 , 、 调节p 9 1 , H — 2 静置 高的缺陷。用甘氨酸法制备草甘膦 , 多聚甲醛或 分 层 回收三 乙胺 ; 即将
草甘膦废水回收草甘膦的方法研究
1.1 原料 和设 备
草甘 膦原 粉(98%,自制 ),IDA法 草甘 膦废 水 (草 甘 膦 含 量 1%~2%,自产 ),生 石 灰 (95%,市 售 工 业级 ),盐酸(分析纯 )。
JB300一D型 强力 磁 力搅 拌 机 ,RE一52AA旋 转 蒸发仪 ,Waters209型高效液相 色谱仪 ,雷磁 PHS一2f
1.2 方法
草 甘 膦废水 先 过滤 除杂 ,然 后倒 人三 口烧 杯 ,边 搅拌边缓慢加入生石灰等物质 ,控制好温度 ,调节到 一 定 的 pH值 ,搅 拌一段时间 ,之后过滤得 到滤饼 。 滤饼放进烧杯 ,加入 1:1盐酸搅拌反应 ,控制好 pH 值 ,溶解完成后过滤 。滤液放人冰箱冷藏过夜 ,最后 过滤 、水洗 、烘干得草甘膦 。
基金 资助 :广西 科技攻关项 目 (桂科攻 14124004-5-4) 作者简介:李致宝 (1978.),高级工程师,主要从事草甘膦合成工艺的研发,E—mail-Lizhib8@163.COB
收稿 日期 :2015.11.09
32
化 工 技 术 与 开 发
第 45卷
膦也会部分分解,影 响了草甘膦最后 的收率。从表 2中可 知 ,60min的反 应 时 间 ,草 甘 膦 的 收率 最 高 ,达 90.61%,因此我们选择相对较优的反应时间为 60min。
摘 要 :对草甘膦废水进行浓缩 ,然后加入生石灰等搅拌反应60rain,过滤 ,滤饼加 1:1盐酸调节 ̄iSpH=2.0,冷
藏结 晶。溶液过滤 、水洗 、烘干 ,得到草甘膦粉 。草甘膦 回收率达86%以上 。
关键词 :草甘膦 ;废水 ;回收
中图分类号 :X 703
文献标识码 :A
文章编号 :1671.9905(2016)01.0031-02
草甘膦溶剂回收优化设计
草甘膦溶剂回收优化设计王舜;屠民海;张立新;严跃和【摘要】根据现有的草甘膦生产过程中溶剂回收装置存在的问题,通过Aspenplus软件进行流程模拟分析,找出关键因素,并依此进行优化改造,取得良好的效果.【期刊名称】《杭州化工》【年(卷),期】2010(040)003【总页数】3页(P29-31)【关键词】草甘膦;溶剂回收;流程模拟计算【作者】王舜;屠民海;张立新;严跃和【作者单位】镇江江南化工有限公司,江苏,镇江,212132;浙江新安化工集团股份有限公司,浙江,建德,311600;镇江江南化工有限公司,江苏,镇江,212132;浙江新安化工集团股份有限公司,浙江,建德,311600【正文语种】中文草甘膦是我新安化工两大主导产品之一,目前公司采用甘氨酸路线的草甘膦原粉年生产能力达到8万吨,其中子公司镇江江南化工有限公司就拥有5万吨的生产装置。
甘氨酸法草甘膦生产过程中以甲醇为溶剂,生产过程中还生成副产物甲缩醛,考虑到甲醇的回收使用和副产物的回收,在生产过程中必须将甲醇、甲缩醛与水进行分离。
镇江江南化工有限公司原有5套精馏装置,全部是20世纪90年代建成,精馏段与提馏段都采用乱堆陶瓷填料,使用时间都已超过十年,老化严重,整塔压降增大,分离效果已不能满足生产要求,为此,公司结合大修,于2004年~2005年进行改造,采用规整填料,将5套装置优化为4套装置,即可满足生产需要。
更为重要的是,将原甲缩醛回流比由R=8降至R=4,大大节约了蒸汽消耗。
然而,改造过后两年,整塔效率即明显降低,塔压降明显升高,主要是提馏段由于水解冲料、石墨冷凝器漏冷冻盐水等原因,将容易结晶的物料带入塔内,在提馏段结晶而造成堵塞。
鉴于此,在江南化工的50000 t/a草甘膦项目开始实施阶段,我们即采用具有世界先进水平的Aspen plus计算机软件进行甲醇和甲缩醛回收的优化设计,提出解决方案,最后实施于50000 t/a草甘膦项目,获得了良好的效果。
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甲醇精馏 塔 塔径  ̄10 m, 用填 料+ 盘 8 0m 采 塔 的复合 塔结构 : 在 塔 的精馏 段采用 高效丝 网填料 .填 料高度 为 10 0m 分 为两段 。 段填 料层 高度 为 5 0 0 0 m, 每 00 mm,同时设置 自分 布型填料 及再 分布 型填料 ; 在
表 3 甲醇塔 工艺模拟物 流结果
填 料层之 间设 置槽 式液体 分布装 置 、斜 板式 液体
带人塔 内 . 在提馏段 结 晶而 造成堵塞 。
鉴 于此 。 在江南 化工 的 5 0 0ta 甘膦项 目 00 草 /
草 甘膦 生产过 程主要 为缩合 、 水解两 道工序 。
其 中 , 解 工序 。 了生 成 主产 品草甘膦 外 , 水 除 还会
生成 甲缩醛 、 甲烷 , 氯 它们 会与 甲醇 、 酸性 水一起 , 形 成尾 气 , 过冷凝 , 经 甲醇 、 甲缩醛 、 酸性水 冷凝 为
第 3期
王舜 : 甘膦溶 剂 回收优化设 计 草
2 9
草甘膦溶剂回收优化设计
王舜 , 民海 张立新 严 跃 和 屠 , ,
( .  ̄ - 南化 工有 限公 司 , 1镇 L r - 江苏 镇 江 2 2 3 ;. 江新安化 工 集 团股份 有 限公 司, 1122 浙 浙江 建德 3 10 ) 16 0
原 料
化 严 重 . 塔压 降 增 大 , 离 效 果 已不 能满 足 生 整 分 产要求, 为此 , 司结 合 大修 , 2 0 公 于 0 4年 ~2 0 05
年 进 行 改造 , 用 规 整 填料 , 5套 装 置优 化 为 采 将 4套装 置 。 即可满 足 生产需 要 。更 为 重要 的是 , 将 原 甲缩 醛 回流 比 由 R 8降至 R= = 4,大 大节 约 了
摘
要 : 据现有 的草甘膦 生产过程 中溶剂 回收装置存在 的问题 , 根 通过 A p npu 软件 进行 流程 模 se ls
拟 分析 , 出9  ̄ l 素 , 找 E t l 并依 此进行优 化 改造 , g 取得 良好 的效 果 。 关键词 : 甘膦 ; 剂 回收 ; 草 溶 流程模 拟计 算
15 热量衡算 结 果 .
热量 衡算结果 见表 4 。
表 4 热量 衡算表
1 . 工 艺 模 拟 物 流 结 果 4
甲缩 醛塔工艺模 拟物流结 果 、甲醇塔工 艺模
拟物流结果 分别列 于表 2 表 3 、 。
表 2 甲缩醛 塔工艺模 拟物流 结果
2 塔 结构 说 明
根据 工艺模 拟结果 ,最终 确定各 精馏 塔改造
酸性稀 甲醇 , 输送 至 甲醇 回收工序 。 冷凝 的酸性
稀 甲醇 输送 至 甲缩醛塔 , 经过精 馏 , 塔顶 产物 即为 副产物
开始实施 阶段 .我们 即采用 具有世 界先进 水平 的
A pnpu 计 算机 软件 进行 甲醇和 甲缩醛 回收 的 se ls 优化设计 。 出解决 方案 , 提 最后实施 于5 0 0ta 0 0 草 /
结构如下 。 21 甲缩 醛精馏塔 .
甲缩 醛精馏 塔塔 径 1 0 m。 用填 料+ 2 0m 采 塔 盘的复合 塔结构 : 在塔 的精馏段 采用高效 丝 网填 料 。填 料 高度 为 40 0 0mm。 时设 置 自分布 型填 料及 再 分 布型 同
填 料。
在 塔 的提馏 段采用 2 4层高效 复合塔 盘 。
蒸 汽消耗 。
12 流 程 说 明 ,
甲 醇 泵
图 1 甲 缩 醛/甲醇 回 收 系统 工 艺 流 程 简 图
然而, 改造 过后 两 年 , 整塔效 率 即 明显 降低 , 塔压 降明显升高 , 主要是提 馏段 由于水解 冲料 、 石 墨冷凝 器漏冷冻盐 水等原 因 ,将容 易结 晶 的物料
收稿 日期 :00 O— 6 2 1— 7 1
根 据 以往草甘 膦生产 经验 , 确定 甲缩 醛/ 甲醇 精馏 系 统处 理能 力按 1. h设计 ( 表 1 , 80t / 见 )并 保证 6 0%~ 10%操作弹 性 。 2
3 0
表 1 进 料 组 成 表
杭州 化工
21 0 0年 9月 2 1 . ( ) 0 04 3 0
1 . 工 艺 流 程 简 图 1
图 1 甲缩醛/ 是 甲醇 回收 系统 工艺流程 简图 。
甲缩醛 。 虑到 甲醇 的 回收使 用 和副产物 的 回收 , 考
在生产过程 中必须将 甲醇 、 甲缩醛与水 进行分 离 。 镇 江江南 化 工有 限公 司原有 5套 精馏 装 置 。 全部是 2 O世 纪 9 0年 代建 成 , 精馏 段 与 提馏 段 都 采 用乱 堆 陶瓷填 料 ,使 用 时间都 已超 过 十年 , 老
甲缩 醛 , 而塔底 液体则输 送至 甲醇塔进 一步精 馏 ,
甘膦项 目。 获得 了 良好 的效果 。
塔顶 产物 为 甲醇 , 输送 至缩合 工序 回用 , 而塔 底残
液则输 送 至“ 三废处 理 ” 。
1 . 优 化设计 依据 3
1 生产 流 程 分析
由于甲醇 回收工艺是 传统 的成 熟工艺 , 因此 , 在 5 0 0ta草甘膦 项 目实施 过程 中 。 00 / 仍然采用 原 来 的双塔 串联工艺 , 只是对 原工艺 进行 了优 化 。
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草 甘膦 是我 新 安化 工两 大 主导产 品之一 , 目 前公 司采用甘氨 酸路线 的草甘膦原 粉年 生产能 力 达到 8万吨 .其 中子公 司镇江 江南化工 有限公 司 就拥有 5万吨 的生 产装置 。甘氨 酸法草 甘膦生 产 过程 中以甲醇为溶剂 。生产 过程 中还生 成副产 物