(QC成果)提 高 预 制 装 配 式 结 构 施 工 质 量
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配式结构施工质量
综上原因,公司决定成立绍兴镜湖JH-07-
02地块(三期)工程项目部QC小组,确定《提高预制装配式结构施工质量》作为本次QC活动研究的课题。
四、现状调查及分析
1、我们小组对同类预制装配式项目预制构件堆放、成品保护、安装施工质量等进行了抽查,抽查结果如下:
预制装配式工程施工质量调查表表2
制表人:包华制表日期:2016年12月20日
2、我们小组对以上的实际数据统计后进行了分析、整理,得出了预制装配式结构施工质量统计表,并以此做出了排列图,如下所示:
调查统计表表3
制表人:包华制表日期:2016年12月20日
根据调查表做出排列图如下:
影响预制装配式质量缺陷的因素排列图
制图人:包华 制表日期:2016年12月20日
由图可以看出,影响预制装配式施工质量的主要因素为:预制梁板交界处漏浆,其缺陷率为21/266=7.9%,为解决问题的主要研究对象。
五、制定目标及可行性分析
1、制定目标:根据以上现状调查、施工相关规范及公司质量目标要求,我们确定了目标:预制装配式施工质量合格率达到95%。
1020
30
40
50
20%
40%
60%
80%
100%安装不
平整梁板交界处漏浆
支模架搭设
不合理
构件堆放不
合理预制构件破损
制图人:包华制表日期:2016年12月20日
七、要因确定
根据上述分析,得到楼板交界处漏浆质量原因的末端原因有“梁板搭接处未采取措施”等11项,我QC小组针对上述末端原因逐一进行要因确认。
制表人:包华制表日期:2016年12月20日确认一:接缝处未采取有效措施
确认情况:通过现场查看,楼板底与梁交界处未进行封堵处理。
浇筑混凝土后接缝处均出现漏浆现象。
结论:接缝处未采取有效措施是要因。
确认二:工人素质差、缺少班前交底
确认情况:预制装配式技术为新型技术,公司技术、质量部门及项目部管理人员专业知识欠缺。
需进行专业培训方可有效进行施工管理。
而部分工程未进行专业培训且班组作业前未进行技术交底。
结论:缺少专业培训、缺少班前交底是要因。
确认三:预制构件运输过程破坏
确认情况:通过查看50件进场预制构件完整性,仅发现一件构件有轻微破损。
结论:预制构件运输过程破坏不是要因。
确认四:现场预制构件堆放不合理
确认情况:通过查看现场构件堆放情况,预制构件堆放数量超过规范要求,搁置点未设置在同一垂直面上,导致部分跨度大的楼板出现裂缝。
结论:现场预制构件堆放不合理是要因。
确认五:材料进场未验收
确认情况:通过检查材料进场验收记录,均有记录。
结论:材料进场未验收不是要因。
确认六:方木质量次,模板变形大
确认情况:通过检查现场堆放的方木及模板,模板表面光滑,未发现变形较大的模板,方木均为四面光。
结论:方木质量次,模板变形大不是要因。
确认七:过程控制不严格,管理不到位
确认情况:通过现场观察及检查过程控制资料,发现项目部未对施工过程进行有效控制。
结论:过程控制不严格,管理不到位是要因。
确认八:未编制专项施工方案
确认情况:通过查看,项目部编制了专项施工方案,并经公司技术部门及监理公司签字盖章。
结论:未编制专项施工方案不是要因。
确认九:未按专项施工方案搭设支模架
确认情况:通过检查现场支模架搭设情况,基本符合专项施工方案。
结论:未按专项施工方案搭设支模架不是要因。
确认九:振捣设备不良
确认情况:通过检查,所有振捣设备均能正常使用,不存在质量缺陷。
结论:此项不是要因。
八、制定对策
制表人:包华制表日期:2016年12月20日
九、对策实施
实施一:针对接缝处未采取有效措施
项目部质检员应加强模板分项工程验收,模板应拼缝严密,表面平整度须达到规范要求。
在预制楼板吊装前,派专人清理模板表面垃圾,在楼板四周与梁交界处打一圈发泡剂,预防混凝土浇筑时水泥浆外漏。
实施二:现场预制构件堆放不合理
进场预制构件均需编号,并按吊装先后顺序堆放,堆放构件场地应做到平整坚实,排水顺畅,
底部用工字钢架空。
根据构件的刚度及受力情况,预制楼板采用叠层平放,对宽度等于及小于500m m的板,采用通长垫木;大于500mm的板,可采用不通长的垫木。
垫木应上下对齐,在一条垂直线上。
堆放层数不大于5层。
实施三:作业人员缺少专业培训及素质不高
1、邀请专家对公司管理人员、项目部管理人员、作业班组进行专业培训,特别是对操作工艺、操作要点及注意事项进行授课培训。
2、岗前培训后,选拔施工水平较高的工人从事构件吊装、支模架搭设及模板加固。
3、对参与施工的人员定期进行针对性培训,引起所有参与人员的重视,增加操作知识,增加主观能动性。
实施四:过程控制不严格,管理不到位
1、QC小组领导决策组建立明确的过程控制责任制度,层层落实责任人,每个工序做好交接检查,组织自查和互查相结合,实现每个施工过程的有效控制。
2、建立明确的过程验收制度,每个工序完成后由项目部质检员及责任班组长进行验收,对发现的问题及时进行整改。
23在预制装配化施工领域中的竞争力。
4、经济效益:预制装配式结构施工节省了模板、方木等原材料投入。
每平方米约节省3.5元/m 2。
3.5元/m 2×12470m 2=43645元
80%
60%40%
十一、巩固措施
本次活动经全QC小组成员的努力取得了成功,为了巩固本次活动取得的成绩,采取以下措施:
1、对于专项施工方案的交底采用公司、项目部员工先进行培训,再进行交底并考核,培训交底制度列入公司《施工方案管理办法》之中。
2、为了巩固所取得的成果,我们将施工方法进行了总结,经公司总工同意编入公司《操作规程》,为今后的施工提供可靠的经验。
十二、总结与打算
1、通过本次QC小组活动的开展,使公司技术人员和管理人员在预制装配式技术上有了一个新的认识,质量意识、个人能力、团队精神、责任心无形中得到了很大程度的提高,为今后的施工作业总结了经验。
同时也锻炼出了一支良好的QC队伍,为以后解决其他质量难题创造了良好的环境。
当然期间也暴露了一些不足之处,诸如现场人员理论知识不扎实,责任心不强,另外公司的技术部门应加强项目部的技术指导工作。
2、综合自我评价表:
活动前后小组成员能力自我评分表表7
制表人:包华制表日期:2016年12月20日
QC小组活动能力变化雷达图
制表人:包华制表日期:2017年12月20日
3、下一步打算:
接下去我们小组将以《定型化电梯井道施工平台研制》为课题进行探讨、创新。