桩基础经典案例 (1)

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2、勘察资料不够准确 超前钻资料对完整岩面实际标高判断不准确,部分孔位多次补勘差异非
常大。
3、施工质量保证较差 一二期桩基施工单位,成桩桩身问题很多,桩身夹泥、桩底沉渣现象明
显,桩位偏离、桩身垂直度要求不满足情况也屡有发生。后续项目第三
期换施工单位以后,现场反馈该质量问题明显改善;


1、成桩过程中,填入片石、粘土加水泥,甚至用混凝土添加水玻 璃填充大的溶洞;
措施
1. 重新做一排止水帷幕桩。
2. 开挖降水井用级配砂石回填。
小结
1. 桩基单位尽量找当地有丰富的施工经验的队伍。 2. 静压管桩,压桩机 在进场后,必须对设备本身、配重、表盘的质量和 性能进行检查校准。 3. 大面积桩施工前必须经过试桩,且应该严谨、周到。
a.试桩必须安排必须甲方负责人、监理、设计院的总工、勘察的总工共同参加。 b.试桩必须试验3根,必须在勘察孔点附近试桩,以便检查。

xx项目 问题一: 该项目1#2#3#楼32层,剪力墙结构,预应力管桩基础,桩承载力22KN 设计,现场峰压值按照4800-5400KN去施工,当桩施工完成近一半的
时候,同时做的静载试验发现桩沉降过大,承载力特征值只能达到1700,
小于设计要求的2200KN;
原因
1.重新在原来勘察孔点补勘,桩端距离持力层砾砂层距离还有2m。
7、部分冲孔桩桩芯偏位;桩身垂直度不满足设计要求;
8、场地内地陷一处、场地外地陷一处。


16#楼62号桩:桩身完整性不满足规范要求桩芯样图片:
检测描述:0m-10.3m 芯样完整,骨料分布均 匀,10.3m-10.5m芯样 胶结差,10.5m10.74m为岩石, 10.74m-11.13m岩石成 半边岩,11.13m11.79m岩石有溶沟成 半边状,11.79m12.86m破碎岩夹泥部 分掉钻,12.86m13.28m完整灰岩, 13.28m-13.73m破碎岩, 13.73m-13.83m芯样胶 结差,13.83m-19.61m 芯样完整,骨料分布均 匀。19.61m-19.89m为 桩底成渣,19.89m20.40m较完整灰岩。 桩身完整性为Ⅳ类。


1、补勘,确定块石夹层范围深度。
2、补桩,根据补勘情况重新设计基础图。
小 结
1、勘察必须准确,严格按公司制度执行。 2、试桩阶段来自百度文库需仔细核对勘察报告,发现异常立即 上报。 3、重视试桩、技术交底等工作。


1. 17#楼局部桩长5~8m,其余桩长有15~18米,出现
异常,桩承载力可能存在问题。 2. 16#,局部需要引孔施工的 桩完成后,静载检测发现不满足 设计要求。
板。


xx项目
问题二: 该项目5#楼大面积施工前,做了一根试桩,由于时间紧,第二天就静
载检测,静载显示承载力满足设计要求。
开始大面积施工,施工了大概有一半的桩,回过头去复压前面的桩, 连续试了好几根,只压到2700KN(本应4400KN),桩身出现较大异
常沉降,下沉后继续增压,桩身沉降稳定。
原因


1. 通过补勘,发现场地局部有坚硬中风化的夹层, 静压桩无法穿越。 2. 压桩过程中引孔土洞洞壁土掉入孔底部,压桩深 度未进入持力层,承载力无法保证。


1. 通过补勘,探明夹层范围深度。 2. 引孔或旋挖穿越夹层成桩。 3. 有引孔的桩,重新复压,复压深度要超过引孔深 度进入持力层。


2.现场桩基按照4800~5400KN去压桩,桩端沉降非常小。后来调查 发现是压桩机的配重和压桩的表盘及人员操作均有问题,压桩的压力
值不足4800KN,桩尖无法进入持力层。
3.压桩师傅经验不足,在北海未施工过,压桩稳压时间太短。
措施
1. 换了新静压机器及操作人员,即可以压入持力层。
2. 通过补桩,检测合格,1#楼已经开始准备施工底


16#楼148号桩:实际施工桩定位于设计偏差40cm以上:
图示钢筋笼为实际施工桩定位, 红色圆点为现场放线设计桩芯位 置,两者偏差40cm以上


xx项目桩基问题严重,其主要原因归结为以下几点:
1、地质情况复杂 溶洞溶槽过于发育,局部溶洞深度高达十几米!地下水较多,局部孔洞
地下水呈涌动现象(如暗河一样流动)。


1. 在管线预埋时,应结合项目总平,充分考虑管线对后期施 工的影响,尽量将影响减至最低。 2. 对于有安全风险的高大边坡,应严格按照相关规范要求进 行设计、施工以及论证,将安全风险降至最低。


5#楼冲孔灌注桩,一共124根桩,其中24根桩出现问题,问题比率为 19.35%,工期很长
桩基主要存在问题有以下几点: 1、桩基成孔过程中,超灌量非常严重; 2、桩成孔困难,较多冲孔桩塌孔现象严重 3、桩身夹泥、桩身不连续现象较多; 4、桩底桩底沉渣现象较多,持力层厚度不满足设计要求; 5、成桩过程中发生卡锤现象; 6、;施工桩长大于原超前钻孔深;
由于桩侧边大部分是饱和粘性土,压桩速度过快,超孔隙水压 力和土体变形未充分消散,其表现为弹塑性变形特征,土体卸 压恢复过程中桩身被抬起,虽然场地表面看不出来,但是经过 实际测量,桩顶上浮了60-100mm,桩尖存在不同程度地脱离 持力层。
大约有19m的
饱和粘性土, 下面为砾砂层。
措施
1. 经过多次复压,保证桩尖回到了持力层
c.施压方法及施压条件应与工程桩施工相一致,不允许刻意增大压力值。
d.按照设计院提供的峰压值和稳压时间,对桩基础进行试桩。 e.拿到试桩桩长,首先必须对照勘察报告分析,查看是否进入持力层,桩长是否和计算值吻合。若出现 异常应尽快分析调查。
f.试压桩经过24h停歇后必须应进行复压,(前期试桩完毕,必须在桩身设置标记,测量标高,24小时
后进行复压前和复压后必须同时测量标高,可以避免桩的异常沉降)。
4. 试桩结束后尽快做静载试验,验证承载力是否满足。 5. 静压管桩必须预留复压的条件 6. 止水帷幕桩的深度应严格按设计要求,对照勘察进行施工。


1. 勘察必须准确、合格、合理。 2. 首先,桩基础施工应该试桩、技术交底。 (对照勘察进行技术交底,对基础施工中的难点、风险点要梳 理清楚,提出可靠的措施。) 3. 桩施工过程中,监理、施工单位需要对照勘察报告,检查实际 施工是否有异常。
1. 二期地下室旁的煤气管线、高压 电线离地下室边线太近,给二期 10#楼边坡支护带来很大的难度。 2. 采用钢板支护桩,但无法压入足 够深度,不能形成嵌固端。 3. 五期边坡高度超过13米,属于 高大边坡。但边坡未经过设计和 专家论证,就已开挖施工,造成 无法进行桩施工支护。


1. 根据现有的特殊场地,通过做双排钢板桩夹住,相互平衡, 形成整体土墙稳定。 2. 五期高边坡采用锚杆加钢板桩支护,并注浆加固边坡土层。
2. 重新做了静载检测,承载力满足要求


问题三:
该项目处于沿海地区,地下水丰富且水位高,基底下为透水性好的砾砂 层,故需要设计止水帷幕。现场也做了,但是施工开挖完基坑后,现场
水量大,无法抽干净,影响施工,现场开挖的降水井出现塌陷。
原因
基坑四周的一侧止水桩未按设计要求应打入到不透水层(粘土 层)1.5米深。
2、对已施工的基桩,扩大抽芯检测范围;
3、对于桩身局部缺陷,钢管方式补强; 4、对于桩身缺陷较大者,重冲施工; 5、对于异常点、风险较大点,则按要求增加补勘点。 6、改局部筏板或条形基础形式跨越小的溶沟溶槽或溶洞。


1. 地质复杂的场地,首先勘察要准确详细,异常时增加补勘。
2. 做好试桩技术交底,对风险点做出预判、规避、措施。 3. 施工单位应加强技术力量,严格按照施工流程规范执行相应


1.把桩基础改为复合地基, 承台改成筏板。 2.三类桩降低承载力, 四类桩不考虑承载力, 重新补充800的桩。

1.

首先,桩基础施工应该试桩,施工单位、项目部、监理需要对 地质情况了解清楚,并邀请勘察单位、设计单位进行技术交底, 对基础施工中的难点、风险点要梳理清楚,提出可靠的措施。 施工过程中,监理需要对照勘察报告,检查实际施工是否有异常。 若发现异常,应及时上报,通知技术部门召开相关会议解决。
的工序、工艺,不能为了赶工而省略必要的步骤。
4. 对出现问题或异常情况,及时上报商讨措施。 5. 对已施工的桩,具备检测条件时即立即抽芯检测,便于及时 发现问题。 6、加强现场监理的旁站管理手段,如实记录桩基施工数据;
7、要求桩基施工单位增设技术工程专员,服务现场,对突发情
况及时汇报,及时处理;



xx项目
28#,33层,剪力墙结构,旋挖桩基础, 总计124根桩,出现问题的桩78根(66%)


总计124根桩,出现问题的(三四类)桩78根(66%), 主要问题有: 1. 桩长不足,检测桩长与施工桩长不符。 2. 桩身胶结差,蜂窝麻面,局部夹泥,严重离席。


1. 地质条件较差,存在较厚的泥质粉砂岩,风化严重,遇水易坍塌。 2. 桩基施工过程中,对成桩孔洞护壁不到位,未采取有利的措施。 3. 施工过程中,未及时检查、发现问题。
4. 对已施工的桩,具备检测条件时即立即抽芯或静载检测,便于 及时发现问题。
5. 静压管桩必须复压,且留有复压条件,不能送桩过深。 6. 大家要对桩基施工存有敬畏之心,不能为了赶进度而忽略基本 的技术问题。
2.
3.
对已施工的桩,具备检测条件时即立即抽芯检测,便于及时发现 问题。


5#,10层,剪力墙结构,CFG+搅拌桩 复合地基基础。 搅拌桩设计要求进入粘土层不少于2米, CFG桩桩端置于强风化灰岩岩面。


核对详勘点zk3,桩长应 该有15米左右,实际施 工桩长8m左右。 通过补勘发现,在8米左 右深度发现块石夹层, 故使得CFG无法穿过硬 夹层到达底部岩面持力 层。
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