选煤厂事故案例.
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选煤厂事故案例
授课人:吴楠
一、筛分机司机岗位事故案例分析
事故经过: 2000年7月21日中班,XX矿矿井 提升上来的原煤比较粘极易附着在原煤分级筛 的筛面上,造成筛孔糊死出现原煤压筛子现象,
在21日15点10分左右203分级筛再次出现原煤
压筛子现象,203筛分机司机刘XX停车后,立 刻爬上203筛面清理积煤,在清理到约10分钟 时,拣选工王XX以为刘XX清理完积煤从筛子 上下来了就直接将筛分机开启,见筛子振动分 级筛司机刘XX立刻从筛子上跳了下来,造成 左脚趾骨粉碎性骨折。
司机马XX以为朱XX已经搬出大块矸
石,未进行信号联系就直接将皮带开 启,朱XX两腿均被挤溜槽出口处造成
骨折。
事故原因: (一)直接原因 原煤工段朱XX在站到 201皮带机上处理事故,未对201皮带进行停电挂
牌,201机头皮带司机马XX信号联系不清直接开
机,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原 因 1、相邻岗位司机相互配合不好,存在各自为
(一)直接原因 原煤工段职工李XX在工作过程中未按规定穿 戴好劳动保护用品,未设专人进行监护,现场自主保安意识差, 严重违反《选煤厂安全技术操作规程》,手选皮带机司机赵 XX清理皮带机尾积煤向前带动物料,开机前未发出开车信号 直接进行开机,属严重违章,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、相邻岗位配合不好,存在各自为战现象,
曲。
事故原因: (一)直接原因 潘XX同李XX用叉车运输超大物件时,
图省事,没有将工件可靠固定,导致工件歪斜伤人,是造成此次 事故的直接原因。 (二)主要原因 1、潘XX、李XX在叉车运行 至离吊装口2米一段斜坡路段时,没有工件稳定性进行检查,不 能及时发现安全隐患。 2、李XX在监护作业时,没有采取其他 防歪倒措施,并观察好退路,造成站位不当,工件歪倒时躲闪不 及受伤。 3、施工负责人魏XX安排工作时,没有布置相应的安 全防范措施,可预见性安全隐患没有做到位,且没有在现场统一 协调指挥,安全管理有漏洞。 (三)间接原因 1、职工潘XX、 李XX自保、互保、联保意识差,没有及时发现安全隐患并提醒
事故原因: (一)直接原因 原煤工段职工刘XX在清理筛面物料时未
及时悬挂“禁止开车”的警示牌并未设专人进行监护,现场自主保安意
识差,严重违反《原煤分级筛安全技术操作规程》,拣选工王XX非筛 分机司机未经查看擅自开启筛分机,严重违章,是造成此次事故的直接 原因。 (二)间接原因 1、对职工持各自工种上岗证上岗执行不严, 造成未有筛分机司机上岗证的拣选工擅自开机,是造成此次事故的间接 原因。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够, 职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,自保、互保意识 差,“三乎三惯”思想严重
想严重。 3、管理人员现场安全监督管理不到位,
不能时刻盯靠在现场。 4、职工存在重产量、轻 安全的思想,没能把安全工作摆在首位。
四、给煤机司机岗位事故案例分析
事故经过: 1997年3月25日11时20分 原煤井口给煤机下料槽卡一大块矸石, 给煤机司机朱XX发现溜槽堵卡及时进 行停机处理,并通知下道工序201皮带 运输机及时停机。然后在给煤机操作 箱上挂“有人工作,禁止开车”警示 牌,站在201皮带上搬溜槽内大块矸石, 11时35分仍未搬出,此时201皮带机头
战现象,安全自保、互保、联保意识差。 2、工
段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力 度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程, 安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管 理人员现场安全监督管理不到位,不能时刻盯靠 在现场。 4、职工存在重产量、轻安全的思想, 没能把安全工作摆在首位。
五、叉车司机岗位事故案例分析
XX在拣矸石时,遇一大块矸石自己用劲向下搬,由于矸石湿、手滑,
大块矸石未搬进矸石溜槽,直接从手选皮带上滑落到地面,正砸到陈 XX的右脚上,造成右脚粉碎性骨折。
事故原因: (一)直接原因 原煤工段拣选工陈
XX在拣选工作过程中,严重违反《拣选工安全 技术操作规程》,如遇大wenku.baidu.com矸石,一人无法搬下, 应停机多人协力搬下,经破碎后再进入矸石溜槽。 个人现场自主保安意识差,是造成此次事故的直 接原因。 (二)间接原因 1、拣选工相互配合 不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联 保意识差。 2、工段对职工安全管理、安全教育、 技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全 技术操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思
安全自保、互保、联保意识差。 2、工段对职工安全管理、安
全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术 操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管理 人员现场安全监督管理不到位,未设专人进行监护。
三、矸石拣选工岗位事故案例分析
事故经过: 1998年6月17日早班,由于矿井下主采工作面过断层,矸 石采出量大,造成原煤手选皮带上矸石量急剧增多。10时20分拣选工陈
二、破碎机司机岗位事故案例分析
事故经过: 1999年5月20日早上9:00原煤系统设备检修, 在检修破碎机前须将破碎机内物料清理彻底,破碎机岗位司 机李XX对破碎机严格执行停电挂牌后,未戴安全帽直接将上 半身伸入破碎机内,用铁锨清理积煤。此时赵XX将上道工序 手选皮带开启,手选皮带上大块煤直接落入破碎机内,将李 XX头部砸一大口,缝了8针,并伴有轻微脑震荡。
李XX注意安全并及时制止其危险行为。 2、选煤厂对职工安全
管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱, 自保、互保联保意识差,工作麻痹大意,图省事,轻安全,存在
事故经过: 2004年12月7日,选煤厂跳汰机改
造工程正如期进行。按照工作程序要求,跳汰
机新旧机体的搬运任务由叉车(8吨)司机潘 XX带领机修工李XX负责用叉车完成。 上午11 点05分左右,按预定安排,叉车司机潘XX在李 XX配合下,将跳汰机一 件新机体 (lXhXd=4000X6200X1820、重5.7吨)运送至 行车吊装口下方,以便新机安装。 当叉车运行 至离吊装口2米一段斜坡路段时,由于重心不稳 机体歪斜倒向一侧,机修工李XX躲闪不及,被 歪倒的工件挤断右臂,叉车车窗受损、前叉弯
授课人:吴楠
一、筛分机司机岗位事故案例分析
事故经过: 2000年7月21日中班,XX矿矿井 提升上来的原煤比较粘极易附着在原煤分级筛 的筛面上,造成筛孔糊死出现原煤压筛子现象,
在21日15点10分左右203分级筛再次出现原煤
压筛子现象,203筛分机司机刘XX停车后,立 刻爬上203筛面清理积煤,在清理到约10分钟 时,拣选工王XX以为刘XX清理完积煤从筛子 上下来了就直接将筛分机开启,见筛子振动分 级筛司机刘XX立刻从筛子上跳了下来,造成 左脚趾骨粉碎性骨折。
司机马XX以为朱XX已经搬出大块矸
石,未进行信号联系就直接将皮带开 启,朱XX两腿均被挤溜槽出口处造成
骨折。
事故原因: (一)直接原因 原煤工段朱XX在站到 201皮带机上处理事故,未对201皮带进行停电挂
牌,201机头皮带司机马XX信号联系不清直接开
机,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原 因 1、相邻岗位司机相互配合不好,存在各自为
(一)直接原因 原煤工段职工李XX在工作过程中未按规定穿 戴好劳动保护用品,未设专人进行监护,现场自主保安意识差, 严重违反《选煤厂安全技术操作规程》,手选皮带机司机赵 XX清理皮带机尾积煤向前带动物料,开机前未发出开车信号 直接进行开机,属严重违章,是造成此次事故的直接原因。 (二)间接原因 1、相邻岗位配合不好,存在各自为战现象,
曲。
事故原因: (一)直接原因 潘XX同李XX用叉车运输超大物件时,
图省事,没有将工件可靠固定,导致工件歪斜伤人,是造成此次 事故的直接原因。 (二)主要原因 1、潘XX、李XX在叉车运行 至离吊装口2米一段斜坡路段时,没有工件稳定性进行检查,不 能及时发现安全隐患。 2、李XX在监护作业时,没有采取其他 防歪倒措施,并观察好退路,造成站位不当,工件歪倒时躲闪不 及受伤。 3、施工负责人魏XX安排工作时,没有布置相应的安 全防范措施,可预见性安全隐患没有做到位,且没有在现场统一 协调指挥,安全管理有漏洞。 (三)间接原因 1、职工潘XX、 李XX自保、互保、联保意识差,没有及时发现安全隐患并提醒
事故原因: (一)直接原因 原煤工段职工刘XX在清理筛面物料时未
及时悬挂“禁止开车”的警示牌并未设专人进行监护,现场自主保安意
识差,严重违反《原煤分级筛安全技术操作规程》,拣选工王XX非筛 分机司机未经查看擅自开启筛分机,严重违章,是造成此次事故的直接 原因。 (二)间接原因 1、对职工持各自工种上岗证上岗执行不严, 造成未有筛分机司机上岗证的拣选工擅自开机,是造成此次事故的间接 原因。 2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够, 职工不能严格执行安全技术操作规程,安全意识薄弱,自保、互保意识 差,“三乎三惯”思想严重
想严重。 3、管理人员现场安全监督管理不到位,
不能时刻盯靠在现场。 4、职工存在重产量、轻 安全的思想,没能把安全工作摆在首位。
四、给煤机司机岗位事故案例分析
事故经过: 1997年3月25日11时20分 原煤井口给煤机下料槽卡一大块矸石, 给煤机司机朱XX发现溜槽堵卡及时进 行停机处理,并通知下道工序201皮带 运输机及时停机。然后在给煤机操作 箱上挂“有人工作,禁止开车”警示 牌,站在201皮带上搬溜槽内大块矸石, 11时35分仍未搬出,此时201皮带机头
战现象,安全自保、互保、联保意识差。 2、工
段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力 度不够,职工不能严格执行安全技术操作规程, 安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管 理人员现场安全监督管理不到位,不能时刻盯靠 在现场。 4、职工存在重产量、轻安全的思想, 没能把安全工作摆在首位。
五、叉车司机岗位事故案例分析
XX在拣矸石时,遇一大块矸石自己用劲向下搬,由于矸石湿、手滑,
大块矸石未搬进矸石溜槽,直接从手选皮带上滑落到地面,正砸到陈 XX的右脚上,造成右脚粉碎性骨折。
事故原因: (一)直接原因 原煤工段拣选工陈
XX在拣选工作过程中,严重违反《拣选工安全 技术操作规程》,如遇大wenku.baidu.com矸石,一人无法搬下, 应停机多人协力搬下,经破碎后再进入矸石溜槽。 个人现场自主保安意识差,是造成此次事故的直 接原因。 (二)间接原因 1、拣选工相互配合 不好,存在各自为战现象,安全自保、互保、联 保意识差。 2、工段对职工安全管理、安全教育、 技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全 技术操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思
安全自保、互保、联保意识差。 2、工段对职工安全管理、安
全教育、技术管理培训力度不够,职工不能严格执行安全技术 操作规程,安全意识薄弱,“四乎三惯”思想严重。 3、管理 人员现场安全监督管理不到位,未设专人进行监护。
三、矸石拣选工岗位事故案例分析
事故经过: 1998年6月17日早班,由于矿井下主采工作面过断层,矸 石采出量大,造成原煤手选皮带上矸石量急剧增多。10时20分拣选工陈
二、破碎机司机岗位事故案例分析
事故经过: 1999年5月20日早上9:00原煤系统设备检修, 在检修破碎机前须将破碎机内物料清理彻底,破碎机岗位司 机李XX对破碎机严格执行停电挂牌后,未戴安全帽直接将上 半身伸入破碎机内,用铁锨清理积煤。此时赵XX将上道工序 手选皮带开启,手选皮带上大块煤直接落入破碎机内,将李 XX头部砸一大口,缝了8针,并伴有轻微脑震荡。
李XX注意安全并及时制止其危险行为。 2、选煤厂对职工安全
管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱, 自保、互保联保意识差,工作麻痹大意,图省事,轻安全,存在
事故经过: 2004年12月7日,选煤厂跳汰机改
造工程正如期进行。按照工作程序要求,跳汰
机新旧机体的搬运任务由叉车(8吨)司机潘 XX带领机修工李XX负责用叉车完成。 上午11 点05分左右,按预定安排,叉车司机潘XX在李 XX配合下,将跳汰机一 件新机体 (lXhXd=4000X6200X1820、重5.7吨)运送至 行车吊装口下方,以便新机安装。 当叉车运行 至离吊装口2米一段斜坡路段时,由于重心不稳 机体歪斜倒向一侧,机修工李XX躲闪不及,被 歪倒的工件挤断右臂,叉车车窗受损、前叉弯