新疆五一水库溢洪洞底流消能模型试验研究

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新疆某水库溢洪洞水力特性的试验研究与数值模拟

新疆某水库溢洪洞水力特性的试验研究与数值模拟

第18卷第3期2020年6月水利与建筑工程学报JournalofWaterResourcesandArchitecturalEngineeringVol.18No.3Jun.,2020DOI:10.3969/j.issn.1672-1144.2020.03.023收稿日期:2020 01 20 修稿日期:2020 02 22作者简介:田 铮(1995—),男,山东淄博人,硕士研究生,研究方向为水力学及河流动力学。

E mail:491288290@qq.com通讯作者:张耀哲(1963—),男,陕西凤翔人,硕士,研究员,主要从事河流动力学和工程泥沙方面的工作。

E mail:zhangyaozhe28@tom.com新疆某水库溢洪洞水力特性的试验研究与数值模拟田 铮,张耀哲,安梦雄,卢洋亮(西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西杨凌712100)摘 要:为研究新疆某表孔溢洪洞原设计体型的水力特性,采用水工模型试验与数值模拟相结合的方法开展相关的研究工作。

试验研究以水工正态模型为研究平台;数值模拟利用FLOW-3D商用软件为平台采用湍流方程模型和VOF方法开展工作。

通过物理模型试验和数值模拟对比分析了表孔溢洪洞内水流流态、水面线、压强及流速等水力特性。

结果表明:原设计体型在斜井陡坡段存在水流折冲,有较强水翅,挑坎水舌落点靠近河道左岸,冲刷严重,冲坑明显;数值模拟计算结果与水工模型试验基本吻合,说明三维数值模拟在研究复杂水流流场时的可行性。

针对流态问题提出优化体型,根据下游消能、冲刷情况,提出相应的工程措施。

关键词:溢洪洞;水力特性;物理模型试验;数值模拟;优化设计中图分类号:TV651.3 文献标识码:A 文章编号:1672—1144(2020)03—0130—05ExperimentalStudyandNumericalSimulationofHydraulicCharacteristicsofaSpillwayTunnelinXinjiangTIANZheng,ZHANGYaozhe,ANMengxiong,LUYangliang(CollegeofWaterResourcesandArchitecturalEngineering,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China)Abstract:InordertoanalyzethehydrauliccharacteristicsoftheoriginaldesignofasurfaceholespillwayinXinjiang,acombinationofhydraulicmodeltestsandnumericalsimulationswasusedtocarryoutrelatedresearchwork.Theex perimentalresearchusesthehydraulicnormalmodelastheresearchplatform;numericalsimulationwasfinishedbasedonFLOW-3Dcommercialsoftwarewhichadoptthek-εturbulenceequationmodelandtheVOFmethodtocarryoutthework.Throughthephysicalmodeltestandnumericalsimulation,thehydrauliccharacteristicssuchastheflowre gime,watersurfaceline,pressureandflowvelocityofthesurfaceholespillwayarecomparedandanalyzed.Theresultsshowthattheoriginaldesignbodyhaswaterflowscourinthesteepslopesectionoftheinclinedshaft,withstrongfins.Thedroppointofthepicktongueisclosetothefootoftheriverslope,theerosionisserious,andthescoringisobvious.Thenumericalsimulationcalculationresultsarebasicallyconsistentwiththehydraulicmodeltest,whichshowsthefeasibilityofthree dimensionalnumericalsimulationinthestudyofcomplexflowfield.Accordingtotheflowpatternproblem,anoptimizedshapeisproposed,andaccordingtothedownstreamenergydissipationandscouringconditions,correspondingengineeringmeasuresareproposedaswell.Keywords:spillwaytunnel;hydrauliccharacteristics;physicalmodeltest;numericalsimulation;optimaldesign 溢洪洞是一种在水利工程中经常应用的泄水建筑物,多由导流隧洞改建而成,以节省建设成本,纵剖面上采用“龙抬头”、“龙弯腰”或“龙落尾”等型式,开敞式进口,后衔接隧洞,具有高水头和大流速等特点,在泄洪过程中常发生脉动、振动、空化、空蚀及雾化等不利的水力学问题。

某水利枢纽工程溢洪道模型实验研究

某水利枢纽工程溢洪道模型实验研究

某水利枢纽工程溢洪道模型实验研究水利枢纽工程的建设在我国各大工程建设中占据重要地位,也是我国水利工程中建设中必须走的一步,通过对水利枢纽溢洪道建设进行模拟实验,不仅可以对枢纽布置方案的水力学性能和不同水流量的下游消能防冲各设施进行合理有效评价,同时也可以在此基础上提出改善措施。

此外,还可以对反弧段型和挑流鼻坎体型的设计进行合理有效的评估,在评估之后还可以提出优化各种形式和体型的建议。

标签:溢洪道;模拟实验;水利枢纽1 某一水力枢纽工程的整体概况要想对水力枢纽工程溢洪道进行有效的模拟实验,首先必须了解这一水利工程的情况,之所以要解决新疆阿勒泰市境内的某水利枢纽工程的某一河流峡谷出口上游处的水利工程问题,是为了周围地区的农业灌溉和生态用水问题,同时也可以利用充足的水资源进行发电。

此水力是由由多方面要素组成的,分别是沥青混凝土心墙坝、泄洪设备和引导水流的设备、开敞式溢洪道、发电使用的引水洞、发电过程中建设的厂房、灌溉农业使用的饮水随动、倒虹吸引水渠道等建筑物组成。

这一水力枢纽工程按照全国划分的等级来说,属于二等工程,按照规模划分,属于二等规模。

其中,水库的总容量达到1.76亿平方米,水库中设有多个堤坝,其中最高的堤坝大概63.00m,而水库的正常情况下的蓄水量可以达到650.0m,死水位达到646.5m。

之所以可以用来进行大规模的发电,是因为这一水库中设立的电站装机容量可以达到5MV,多年的平均发电量可高达0.189亿kW/h。

其中,水库中的溢洪道主要是由引导水流部分、控制水流部分、泄槽部分和消能部分组成。

[1]其中,进口引导水流部分的主要特点是引导水流渠道的设置基本上都是在右侧坝肩岸坡上,引水渠道的总长度为71.7m,由于长期受流水的击打和冲击,此部位基本上都是裸露的基岩,岩性基本上是花岗片麻岩,并且这些岩层的走向与溢洪道是接近垂直的。

在水流的控制部分的堰型采用的是驼峰堰,这是一种很特别的堰型,堰顶的高度达到642.50m,堰后所接的陡坡段的比例基本上是1:15,挡水所使用的设备主要是弧形工作门,为加固这种挡水的设备,另外设置了平板检修门,整体的控制部分长度为25.0m。

溢洪道消能问题及水工模型试验方法研究

溢洪道消能问题及水工模型试验方法研究

溢洪道消能问题及水工模型试验方法研究赵津霆【摘要】Spillway is the important facility to ensure the flood carrying capacity of the reservoir. High speed flow from the spillway has a strong impact force, therefore the energy dissipation problems have attracted extensive attention. In this paper, it introduced several common energy dissipation methods in the project at present, and expounded the theoretical basis of experimental study with hydraulic model so as to put forward some references for the research on the problems of spillway energy dissipation.%溢洪道是保证水库泄洪能力的重要设施,因其泄下的高速水流具有很强的冲击力,所以其消能问题备受关注。

介绍目前工程中常用的几种消能方法,阐述利用水工模型进行试验研究的理论基础,以期为溢洪道消能问题的研究提供参考。

【期刊名称】《农业科技与装备》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】3页(P53-54,57)【关键词】溢洪道;泄流;消能;模型试验【作者】赵津霆【作者单位】辽宁水利职业学院,沈阳 110122【正文语种】中文【中图分类】TV653改革开放以来,我国不仅在经济建设方面成绩卓著,更在水利工程方面进行了大刀阔斧的改革。

水电站、中小型水库、城市人工河道、橡胶坝、拦河闸等已经成为一些城市中重要的水工建筑物,其不仅承担供水及防洪任务,还发挥了一定的美化城市作用。

新疆轮台迪那河五一水库工程溢洪洞工程施工111111111111 (技术标)

新疆轮台迪那河五一水库工程溢洪洞工程施工111111111111 (技术标)

六、施工组织设计目录第一节工程综述1工程概况1.1地理位置1.2工程规模1.3枢纽布置2水文气象和工程地质条件2.1水文气象2.2工程地质条件3对外交通4建筑材料5合同项目和工作范围5.1主体工程5.2临时工程6工期要求7工程管理目标第二节施工总体布置1施工总体布置原则2总体布置说明3各临时设施的具体布置3.1施工道路3.2施工用水3.3施工供电3.4施工用风3.5混凝土拌和系统3.6砂石料生产系统3.7施工生产辅助企业及设施3.8火工材料库3.9临时房屋建筑和公共设施4临时设施用地计划第三节施工总进度计划1编制依据2施工总体安排3形象进度计划4施工进度计划横道图5施工进度计划网络图6资金使用计划7 主要材料用量计划8劳动力安排第四节施工组织管理及资源配置1施工管理模式2现场施工组织机构3管理职责4拟投入本合同工作的主要施工设备表第五节施工导流和水流控制1概述2导流标准选择3导流方案选择4围堰设计5导流工程施工5.1右岸河床拓挖5.2上下游横向土石围堰填筑5.3纵向混凝土围堰6安全度汛7施工排水8围堰拆除第六节土石方明挖1概述2土方明挖2.1施工程序2.2测量放线2.3开挖施工2.4开挖边坡及基础面处理2.5土方开挖质量检查和验收3石方明挖3.1开挖总体方案3.2开挖分层及分段3.3石方明挖爆破参数的选择3.4爆破试验3.5石方明挖施工程序及方法3.6安全距离控制3.7石方开挖质量检查和验收3.8石方明挖质量、安全保证措施4土石方明挖主要机械设备及人员配置第七节土石方回填1概述2主要施工程序及方法2.1土石方回填碾压试验2.2土石料挖运2.3基础清理2.4土方回填2.5石渣回填2.6土石方填筑质量检查和验收3土石方填筑主要施工机械及人员配置第八节地下洞室开挖1概述2总体开挖方案3爆破设计和试验4开挖施工程序及方法4.1具体施工程序及方法4.2洞身开挖循环时间4.3地下洞室开挖质量检查和验收5石方洞挖施工安全保证措施6石方洞挖主要机械设备及人员配置第九节支护工程1概述2各项目具体施工程序及方法2.1锚杆支护2.2网喷混凝土2.3预应力锚索3主要机械设备及人员配置第十节混凝土工程1概述2钢筋制作与安装2.1钢筋原材料2.2钢筋制作加工2.3钢筋安装3模板制作、安装与拆除3.1模板类型3.2模板的制作与安装3.3模板的清理及涂刷3.4模板拆除4混凝土施工4.1混凝土原材料选用4.2混凝土配合比设计及调整4.3混凝土拌和与运输4.4各部位混凝土的浇筑4.5混凝土养护及表面保护4.6混凝土伸缩缝与施工缝处理4.7混凝土温度控制4.8混凝土质量控制4.9混凝土质量检查5混凝土工程主要机械设备及人员配置第十一节钻孔与灌浆1概述2具体施工方法2.1灌浆孔钻孔2.2钻孔的冲洗与压水试验2.3灌浆实验2.4灌浆材料选用2.5灌浆设备及仪器选用2.6制浆2.7回填灌浆施工2.8固结灌浆施工2.9回浆和弃浆处理2.10灌浆工程质量检查2.11竣工资料和工程验收3钻孔与灌浆主要机械设备及人员配置第十二节道路工程1概述2具体施工方法2.1路基2.2路面2.3其它工程3道路工程主要机械与人员配置第十三节质量保证体系及措施1建立健全质量保证体系1.1质量目标1.2质量保证体系1.3建立三检制1.4建立QC小组1.5设立工地实验室2质量保证措施2.1严格按国家和水利部颁发的技术规程和标准施工。

新疆HDBT水电站枢纽工程溢洪洞和导流兼泄洪洞水工模型试验研究

新疆HDBT水电站枢纽工程溢洪洞和导流兼泄洪洞水工模型试验研究

新疆HDBT水电站枢纽工程溢洪洞和导流兼泄洪洞水工模型试验研究付波,黄智敏,何小惠,陈卓英,钟勇明(广东省水利水电科学研究院,广州,510610)摘要:本文通过模型试验研究了枢纽工程左岸溢洪洞、导流兼泄洪洞运行的水力特性,分析了两洞联合运行时下游河道水流流态、流速分布以及冲刷特性,提出了改善工程设计的措施。

初拟方案试验表明,泄水建筑物下游形成的回流淘刷河道右岸坡和大坝坝脚,同时冲刷坑下游河床产生较明显的冲渣堆积淤积,对工程运行造成较明显不利的影响。

经过多方案试验比较和优化,推荐方案提出的调整泄水建筑物的布置,并在下游河道开挖导流渠和预挖冲刷坑的方式达到了试验目的,工程运行是安全的。

推荐方案试验成果表明新疆HDBT水电站挑流方案是可行的,可为工程设计提供依据。

关键词:枢纽工程;溢洪洞;水力特性;淘刷;导流渠;冲刷坑1 工程概况新疆HDBT水电站枢纽工程地处新疆维吾尔自治区富蕴县境内,该电站开发的主要任务为发电,除满足河道基本生态要求外,不承担灌溉和防洪任务。

枢纽工程大坝最大坝高43.5m,总库容0.163亿m3,装机容量200MW。

该电站属于Ⅲ等中型工程,枢纽工程由大坝、溢洪洞、导流兼泄洪洞、发电引水系统及电站厂房、尾水洞等主要建筑物组成(见图1),其泄水建筑物为溢洪洞和导流兼泄洪洞。

枢纽工程正常蓄水位为1071.0m,设计洪水标准为50年一遇(P=2%),设计洪水位为1071.57m;校核洪水标准为1000年一遇(P=0.1%),校核洪水位为1073.74m。

图1 新疆HDBT水电站工程枢纽平面布置图2 模型设计与制作2.1 模型设计水工模型按佛劳德重力相似律设计为正态,综合考虑模型试验任务的要求、试验成果精度、试验场地、供水条件等,选取模型几何比尺Lr=40。

根据枢纽工程所处的河道平面形态和工程方案布置的特点,并考虑水工模型试验上、下游河道水流衔接过渡所必须满足的条件,水工模型截取的范围为:模型上边界为坝轴线上游约500m库区,下边界为坝轴线下游约500m长河道,模型模拟的工程段河道总长度约1000m。

新疆五一水库溢洪洞底流消能模型试验研究

新疆五一水库溢洪洞底流消能模型试验研究

面翻滚、 波 动仍 较 大 , 消 力 池 中后 部 水 深偏 明渠 段末 端 流 速 为1 0 . 9 3 m/ s 。 大, 最 大 壅浪高 度2 5 . 4 0 m。 与原 设 计 方 案 相 比 , 通 过 调 整 梯 形 墩 位置、 间距 以 及 尾 坎 高度 , 使水跃发生在圆
中图分类号 : T V 6 5 3
文献标识码 : A
文章编号: 1 6 7 4 — 0 9 8 X ( 2 0 1 3 ) l l ( a ) 一 0 0 0 4 — 0 2
明显 。 但 是 受 到 消力 池 尾 坎 的作 用 , 使 尾 坎
1 工 程概 况
迪 那 河 是 新 疆 巴音 郭 楞 蒙 古 自治 州 轮
团圆翟圈
一 2 0 1 3 N O . 3 1 T e c h n o l o g y I n n o v a t i o n H e r a l d
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
研 究报告
新 疆 五 一水 库溢 洪洞 底 流消 能模 型试 验研 究① ②
强薇 牧振伟 许应腾 张璐琦 张艺媛 ( 新疆农业大学水利与土木工程学 院 新疆乌鲁木齐 8 3 0 0 5 2 )
6 8。。溢 洪 洞 由 进 口引 渠 段 、控 制 段 、洞 身 段 、陡 坡 段 、消 力 池 段 及 出 口明 槽 段 组 成 。进 口引渠 长 为 4 2 6. 1 06 I n, 底 板 高 程 形 断 面 ;控 制 段 采 用 开 敞 式 进 口, W ES堰 型, 堰 顶高程 1 3 5 8 . 0 m,堰 宽 l 5. 0 m;
洞 身纵坡i =0 . 0 5 , 9 . 5 ×1 1 m城 门洞 形 断 流 量下流 态 总体 不 稳 。 设 计流 量 下由于梯 形 4 . 3 梯 形墩 后 移 、 无T 型墩、 尾 坎 加 高位 置 面; 出 口陡 坡 段 采 用 “ U”型, 出 口消 力池 长 墩位 置靠 前 , 水跃 跃 前 断 面流 速 过 大 , 造 成 变化 、 尾 坎 变 坡方 案 8 3 m, 底宽1 8 f f l , 墙高2 3 m , 底 板 高 程 水 流 被挑 射 到空 中 , 水花 飞 溅 , 消 力池 内不 程l 2 9 7 . 7 0 i n , 消力 池 内 末 端 布设 有 “ T”

库什塔依水电站溢洪洞陡槽台阶式消能试验研究

库什塔依水电站溢洪洞陡槽台阶式消能试验研究

h i to . m a d tt u b ro 7 h sb t re eg i ia o ;b h o at n o tp sr c s i a g o e h f1 n o ln m e f4 a e e n r ds p t n ( )te f w p t r n s uf e i n o d g 0 a t y s i l e e a
c n io ;a d ( )tepe srso h o zna ufc false su d ralo eaig c n i o saep st e u h r o dt n n e h rsue n te h r o tlsrae o l tp n e l p rt o dt n r oiv ,b ttee i i n i i
Ke o d : n r isp t n r t ; o p t r ; r su e d sr ui n K s i y d o o rSa in y W r s e e g d s ia i a e f w at n p e s r it b t ; u h t iHy r p we tt y o l e i o a o
摘 要 :库什塔依水 电站溢洪洞采用 了陡槽台 阶式消 能。为确定相对合理的 台阶高度 、体形 ,进行了溢洪洞陡槽段
单 体 水 工模 型试 验 。试 验结 果 表 明 ,设 置 4 7个 高度 为 1 的 台 阶具 有 较 好 的消 能 效 果 ; 台阶 面 在 各 运 行 工 况 流 态 .m 0
a e n g t e p e s r n t e v r c l s ra e o o rse s n tl n e ain f cl is a h n r n e o tp c n a od r e ai r s u e o h e t a u f c f lwe tp .I sal g a rt a i t t te e t c f s a v i v i i o ie a e c vt t n d ma et a y b c u r d u d rc r i p r t g c n i o s a i i a g t ao h ma e o c re n e e a n o e a i o d t n . t n i

新疆头屯河水库溢洪道挑流鼻坎数值模拟

新疆头屯河水库溢洪道挑流鼻坎数值模拟

[ 收稿日期] 2016 - 09 - 09 [ 作者简介] 蔡志勇( 1973 - ) , 男, 陕西字长人, 工程师, 主要从事水库运行管理及设计等工作 .
— 78 —
蔡志勇: 新疆头屯河水库溢洪道挑流鼻坎数值模拟
第 12 期
图1
实验装置模型结构图 下游段上半部分体积较大 。 计算数值解的精 计算耗时, 度考虑, 挑流段附近网格数量宜较密 。 然而随着网格的 加密, 模型计算耗时将大幅提高 。 综合考虑计算结果精 度和计算耗时, 采用优化后的网格总数为 20. 5 万个网格。
的双窄缝以及出口位置显著错开的双窄缝, 其冲坑深度 其数量级为 30 m, 甚至更大。 为此, 试验推荐 4 窄 过大, 其主要优点是冲坑显著降低 。 缝差动挑坎, 试验模拟工况为: ① 表孔全开, 底孔关闭。 校核水位 工况下, 下游河道水深 12. 5 m, 进口流速 20. 789 m / s, 出 下泄流量 口 流 速 2. 55 m / s; ② 下 游 河 道 水 深 4. 4 m, 974. 9 m3 / s, 进口流速 7. 08 m / s, 出口流速 0. 91 m / s; 试验 由上游泄槽段入口注入水流, 并控制下游水深, 开始时, 观察水流经过挑流段的运动形态 。 通过数值计算, 得到水气两相流流场, 即水气界面区 ( 水面线) 的形状, 从而对计算结果与物理模型实验结果 进行对比分析。
2Leabharlann 2. 4边界条件计算区 域 包 括 水 和 空 气 两 种 介 质 。 将 水 定 义 为 主
2. 2
数学模型
离散方程组的求解采用欠松驰迭代方法, 水气两相
流的自由表面处理采用 VOF ( Volume of Fluid) 模型, 采用 标准 k - ε 模型对模型求解。 对紊流模型数值模拟中, 应用 k - ε 模型。 其连续方 程、 动量方程和 k、 ε 方程分别是: 连续方程: ρ ρμ i + =0 t x i 动量方程: ρμ i μ i μ j ρ + ( ρμ i μ j ) = - + [ ( ν + νi ) ( + )] x j t x i x j x j x i + ρB i k 方程: ( ρk) ( ρu i k) ν + ν t k + = + G k - ρε x i t x i ρ k x i ε 方程: ( ρε) ( ρu i ε) ν + ν t ε ε + = + G1 ε ρ G k - k t x i x i ρ ε x i C2 ε ρ ε k

乌拉泊水库溢洪道消能防冲模型试验研究

乌拉泊水库溢洪道消能防冲模型试验研究
闸室 、 驼峰堰 、 人工泄槽 段 、 陡坡 段 、 力池段 底板 及边墙 均用 消
有机玻璃板及塑 料板 精 制 , 水 明渠 用砂 浆 制作 并精 心抹 面 泄
收光。
交叉段组成 , 其中泄槽 段为一天然冲沟 , 未进行 整治和衬 护 , 泄 洪 时将对该天然 冲沟产生严重 冲刷 , 冲沟内 的坡 积物和部分 使
0+ 7 .0 分别为平坡 的下 游消力池 及 15 0的缓坡泄槽段 。 7 8 50 /0 为更好地反 映原 型中的水 流状 况 , 根据试验 内容 , 照《 按 水
流现象 ; 特别是在设计 库水 位及设 计泄 量情况 下 , 上游 消力池 内水 流流速 、 水深分布 比较均匀 , 消力池消 能充分 、 消能效果 良 好 。在校核库水位 和校 核泄量 时 , 跃头虽 然水 流更 急 、 流有 水 较强烈 的翻滚 现象 、 长大 幅度增 加 , 跃 但上游 消力 池 内水 流流
收稿 日期 : 0 — 5 0 2 9 0 -6 0 作者简介 : 张明义(9 8 ) 男 , 16 一 , 江苏邳 州人 , 高级工程 师, 士, 硕 主要研 究方向 为水力学及河流动力学。
E mal
工( 常规) 模型试验规程》 ” 的要求 和重力相 似准则 设计模 型 ,
m / , 核 泄 量 为 8 80m / 。 s校 7 . s
试 验 目的主要是 检验 泄槽 、 消力池等 各段体形 设计 的合 理
性, 测定溢洪道泄槽各 部位水 深及 流速 等情况 , 上游 消力 池 对
的体形 、 消能效果及下游防冲措施等提出改进意见 。
图 1 原 设 计 方 案 平 面布 置 ( 位 : 单 m)
采用几何 比尺为 1: 5的正态模型 , 4 模型范 围 自驼 峰堰前引渠

溢洪道挑流消能数值模拟计算模型的选择

溢洪道挑流消能数值模拟计算模型的选择

溢洪道挑流消能数值模拟计算模型的选择
张俊伟
【期刊名称】《吉林水利》
【年(卷),期】2016(000)005
【摘要】采用数值模拟的研究方法,以溢洪道为研究对象,分别采用标准k-ε模型与RNG k-ε模型,对溢洪道进行二维水气两相流数值模拟,通过与物理模型试验数据相对比,探究不同计算模型对溢洪道数值模拟计算所得数据的准确性。

经验证标准k-ε模型计算所得结果较为准确,且耗时较短。

【总页数】4页(P33-36)
【作者】张俊伟
【作者单位】新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院,新疆乌鲁木齐830000
【正文语种】中文
【中图分类】TV651.1
【相关文献】
1.小流域淤地坝溢洪道压强特性分析及挑流消能计算 [J], 刘荣
2.韩家峡水库溢洪道正交入汇条件下溢洪道最佳挑流消能问题研究 [J], 赵生华;付强
3.弯曲溢洪道挑流消能方式选择及效果分析 [J], 宋发军
4.弯曲溢洪道挑流消能方式选择及效果分析 [J], 宋发军
5.溢洪道挑流消能段水气两相流的数值模拟 [J], 向蕾
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阿拉沟溢洪道水工模型试验研究本科毕业论文

阿拉沟溢洪道水工模型试验研究本科毕业论文

阿拉沟溢洪道水工模型试验研究摘要:通过阿拉沟溢洪道水工模型试验研究,我们对其原设计方案的体型进行了优化。

试验表明,消力池在设计洪水位运行时,水跃前后波动剧烈,水流大量溢出消力池边墙,没有形成底流消能流态,不能满足消能要求。

根据工程实际特点,我们通过多个对比方案的试验,提出了推荐的消力池体型,通过模型验证,完全满足工程要求,并被设计采用,也可以为同类工程设计提供参考。

最后还对台阶的消能率进行分析,结果表明其消能率可高达60%~80%。

因此,台阶消能对于缩短消力池的体型,减小其工程量方面起着重要的作用。

关键词:阿拉沟台阶消能消力池掺气减蚀模型试验AbstractThrough the hydraulic model test of Ala Creek spillway, we optimized the original design scheme. Tests have shown that the stilling basin cannot meet the energy dissipation requirements in the design of flood water level. Because the side wall height is insufficient, the water is turned outward and jump volatility, in the stilling pool. Therefore, the water did not form expected underflow energy dissipation, in the stilling pool. According to the characteristics of the actual project, we propose a recommended stilling pool size after multiple comparison test scheme. Through the model test, the recommended scheme can satisfy the engineering requirements. Finally, we analyze the energy dissipation rate of stepped spillways; the results show that the energy dissipation rate can be as high as 60%~80%. So the stepped spillways energy dissipation plays an important role in shortening the stilling pool size and reducing the quantity of the project.Key words: Ala Creek; Step energy dissipation; stilling basin; Reducing cavitations by Aeration; Hydraulic model test1.工程概况阿拉沟水库位于新疆维吾尔族自治区托克逊县境内,是阿拉沟河和两河流域的重要控制性工程,坝址距阿拉沟出山口以上3.5km,距托克逊县75km,距吐鲁番市130km,距乌鲁木齐市235公里,距南疆铁路鱼沟车站5公里。

库什塔依水电站导流兼泄洪洞底流消能设计的数值模拟

库什塔依水电站导流兼泄洪洞底流消能设计的数值模拟
Zห้องสมุดไป่ตู้a g Ya n n
( i i g net ao n ei sttfr t eore n yrp w rUu q 3 0 0 Xni gC ia Xn a vs gt na dD s nI tue o e R sucs dH do o e, rm i 00 , i a , h ) jn I i i g n i Wa r a 8 jn n
1 工程概 况
库什 塔依 水 电站工程 为 二等大 ( 2)型 工 程 , 由 拦 河 坝 、溢 洪 洞 、导 流 兼 泄 洪 洞 、 发 电 引 水 洞 、 厂 房 等 建 筑 物 组 成 。 导 流 兼 泄 洪 洞 布 置 于 右 岸 , 由 引
渠 段 、进 口闸井 段 ( 号 0 0 8O ~ + 0 .0) 洞 桩 — 1 .0 0 0 00 、
Ku h ty d o o rSa in s i iHy r p we tt a o
中圈分类号 : v 5 . IT 6 1 (4 ) T 5 11 V 5 2 5 3
文献标识 码 . A
文章编号 :5 9 9 4 (0 2 0 -0 3 0 0 5— 3 22 1 )4 0 7 - 3
Nu e ia i l t n o sg fOu ltEn r y Disp to o e Di e so & S i wa n e f m rc lS mu a o n t De i n o t e g s i a i n f r t v r i n i he e h p l y Tu n lo l Ku h t y d o o rS a in si i a Hy r p we t t o
( 2)
△劳 ( 去) 寿一
LK O. = 8L
身段

导流兼泄洪冲砂洞水工模型试验

导流兼泄洪冲砂洞水工模型试验

导流兼泄洪冲砂洞水工模型试验通过对新疆某水利枢纽工程导流兼泄洪冲砂洞原设计方案模型试验结果表明,消力池内水流流态不满足设计要求。

经采用增设掺气槽、悬栅消能工等方法进行优化后,能有效改善消力池内水流特性,稳定池内水流流态,从而达到理想的消能效果。

该优化型式可为其他同类工程提供参考。

标签:模型试验;导流洞;消力池;消能1、工程概述新疆某水利枢纽工程由土石坝、表孔溢洪道、导流兼泄洪冲砂洞、发电洞和供水管线等主要建筑物组成,为Ⅲ等中型工程。

水库正常蓄水位1370.0m,最大坝高102m,总库容0.968亿m3,具有工业供水、防洪、灌溉等综合效益。

导流兼泄洪冲砂洞主要由进口引渠段、压力隧洞段、工作门闸井段,无压隧洞段、握奇段、出口消能段及护坦段等部分组成。

根据地形条件和泄洪安全运用要求,进口引渠长30.0m,底板高程為1292.5m,压力隧洞长180.6m,工作门井底板高程1292.0m,无压隧洞长271.0m,纵坡i=0.02,握奇段长71.2m,消力池长85.0m、宽16.0m,底板高程1273.3m,边墙顶高程1290.3m,消力池后接30.0m 长护坦,护坦高程1281.1m。

2、模型设计及试验工况根据试验内容及场地等条件,按重力相似准则,水利枢纽工程导流洞的整体模型几何比尺54.167,相应其它主要物理量比尺为:流量比尺=21594;流速比尺=7.36;糙率比尺=1.945;时间比尺=7.36。

为稳定入库水流,模型上游设有前池和稳水栅,下游河道水位由活动尾水板控制。

由矩形薄壁堰测量模型上下游水流流量,水位由水位测针量测,由旋桨式螺旋测速仪量测水流流速,由测压管读测各测点的压强。

3、水工模型试验分析3.1原设计方案试验导流兼泄洪冲砂洞原设计方案模型试验表明:在各种工况运行条件下,导流洞进口水流较为平顺,小流量时偶尔会在进口中央区域出现个别间歇性的小漩涡,对进流流态没有明显影响;无压段城门洞内的下泄水流比较平稳,沿程水深分布均匀,水面波动在0.1~0.2m。

克孜加尔水利枢纽导流洞泄流能力模型试验

克孜加尔水利枢纽导流洞泄流能力模型试验
汛 洪水 位 ) , 洪 流 量 为 52 4 s 当库 水 位 为 6 8 3 时 泄 6 . 9m / ; 1 . 2m
( 导流洪水位) , 时 泄洪流量为 3 38 s 5 .4m / 。
55m) 池 内发生淹没 式水跃 , . , 其起始 位置前 移 至涡 曲面结合
流量 为 5 8 3 s 临 时 度 汛 洪 水 位 工 况 下 , 泄 流 量 为 8.0m / ; 下
5 14 s施 工 导 流 洪 水 位 工 况 下 , 泄 流 量 为 36 4 5 .3m / ; 下 5. 5
洪) 、 洞 灌溉 引水 隧洞 、 发电洞及厂房等组成 。导流洞位于克 兰 河谷右岸 , 全长 3 4m, 中洞身段 长 2 0m, 7 其 0 主要 由进 口引渠 段、 闸井段 、 洞身段 、 口明槽 、 出 涡曲面扩散段 、 消力池 及护坦等
甚 ; 出 口流 速 为 6 5 7 1 / 。 池 .0~ .6m s 在 临 时 度 汛 洪 水 位 、 工 导 流 洪 水 位 工 况 下 ( 门全 开 施 闸
组成。根据调洪结果 , 当库水位 为 6 3 3 校 核洪水 位 ) 5 .9 m( 时
要求导流洞下泄流量 60 3 s当库水位为 6 02 设计 4 .1m / ; 5 .2m( 洪水位 ) , 时 下泄流量为 6 8 0 s 当库水位为 6 2 6 度 1 .0m / ; 3 .7m(
2 模型设计 、 制作与 比尺的选择
根据试验场地大小和试验任务要求 , 克孜加尔水 利枢纽工
程 导 流洞 水 力 学 试 验 模 型 采 用 正 态 模 型 , 重 力 相 似 准 则 设 按
处 , 内 消能 情 况 较 好 ; 出 口流 速 为 6 1 6 3 / 。 池 池 . 5~ .5m s 在各工。 下 , 有 出现 铅 丝 笼 ( 丝 笼 规 格 为 3m × 况 没 铅

引水遂洞洞内消能水工模型试验的研究

引水遂洞洞内消能水工模型试验的研究

华北水利水电学院硕士学位论文第2章洞内底流消能水工模型试验2.1阿安引水隧洞的工程概况南水北调西线工程是从长江上游干支流引水入黄河上游的跨流域调水的重大工程。

西线工程总体规划选择位于四川、青海省境内的雅砻江支流达曲、泥曲,大渡河支流杜柯河、玛柯河和阿柯河的联合自流方案为西线第一期工程。

工程主体由“五坝七洞一渠”组成,“五坝”是指调水所建的5座引水枢纽,坝高分别为63~123m;“七洞”是指7段输水隧洞,总长度为244km;“一渠”为隧洞出口入黄河的16km明渠。

阿安引水隧洞是7段输水隧洞的一条,是南水北调西线一期的龙头工程。

南水北调西线工程总体布局规划建图2—1。

图2一l南水北调一期工程和阿安输水洞平面位置图Fig2-1gene礴llocationmapof1ststageofsouthtononhwaterdivenionproj∽tandwatercoⅡVeyancetlInneIofA’anproj∞t阿安水库和输水隧洞的主要设计指标见表2—1,具体工程布置见图2—4和图2—5。

与设计的模型糙率接近。

模型制作的误差控制在O.5mm以内。

考虑进行模型试验时量测水流流速和掺气量的需要,消能段的顶盖加工制作成活动的,当进行通气量观测时可以将顶盖全部密封。

具体模型布置见图2—2。

图2—2阿安输水工程模型布置Fig2_2modeIhyout0fA,aⅡwaterdive玮ionproject2.3.5模型试验的控制和量测流量的量测和控制:采用E-mag电磁流量计和阀门进行流量测量和控制,电磁流量计用三角形薄壁堰进行率定。

测量误差不超过土2%,量测精度满足要求。

压强量测:无压段采用测压管进行压强量测,有压进口段采用多点压力巡回检测仪和精密的压力表(O.4级)测定各点的时均压力。

水位量测:压力水箱侧面安装测压管观测水库水位。

流速量测:急流流速采用直径3mm的小毕托管测定,消力池跃后缓流段用旋浆流速仪测定流速,都经过水槽率定,以保证测量的精度。

五一水库工程深孔底流消能水力学问题研究

五一水库工程深孔底流消能水力学问题研究

五一水库工程深孔底流消能水力学问题研究
陈蕾
【期刊名称】《黑龙江水利科技》
【年(卷),期】2012(040)009
【摘要】迪那河五一水库枢纽工程由大坝、溢洪道、导流兼泄洪洞、发电洞和供水管线等主要建筑物组成,水库正常蓄水位1 370.0 m,最大坝高102 m,总库容0.968亿m3,调节库容0.51亿m3,为不完全年调节水库.通过新疆迪娜河五一水库泄水建筑物整体水工模型试验,论证导流兼泄洪冲砂洞出口消能的合理性,对消力池体型进行优化,由试验研究得出方案,实际运用表明,效果达到试验要求.
【总页数】2页(P20-21)
【作者】陈蕾
【作者单位】新疆水利水电勘测设计研究院,乌鲁木齐830000
【正文语种】中文
【中图分类】TV135
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1.猴子岩水电站深孔泄洪洞水力学试验及数值模拟 [J], 王文;王韦;田忠;陈海宏
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3.李家峡高水头深底孔水力学设计若干问题研究 [J], 花立峰;白清俊
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5.二塘沟水库工程泄水建筑物水力学问题研究 [J], 陈蕾
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楼庄子水库溢洪道消能工试验研究

楼庄子水库溢洪道消能工试验研究

楼庄子水库溢洪道消能工试验研究张海飞【摘要】通过物理模型试验对楼庄子水库溢洪洞挑流消能进行优化,改变其挑角和边墙结构使水流跌入河床内,避免对河岸产生淘刷和雾化.采用VOF法的标准RNGk-ε双方程紊流模型对挑坎进行数值模拟,结果:数值模拟值与物理模型实测值基本一致,说明采用数学模型能够模拟类似的挑流消能问题,其成果可供设计参考.【期刊名称】《广西水利水电》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】4页(P6-9)【关键词】溢洪道;挑流消能;物理模型;试验;数值模拟【作者】张海飞【作者单位】新疆头屯河流域管理局,新疆昌吉 831100【正文语种】中文【中图分类】TV131.6;TV653.30 引言溢洪道是水利枢纽工程中经常采用的一种泄水建筑物,其作用主要是下泄水库的设计洪水和校核洪水,保证大坝在使用期限内的运行安全。

溢洪道进口常修建于坝顶,水流通过泄槽输送至下游河床,坝顶与河床存在较大高差,下泄水流的势能全部转化为动能,溢洪道出口水流流速往往是进口流速的20~50倍[1-2],高速水流强大的动能对下游河床具有强烈的破坏性。

因此,需采取消能建筑物降低下泄水流流速,避免河床淘刷破坏坝后坡[3]。

1 工程概况楼庄子水库位于头屯河硫磺沟镇以南25 km处,距下游昌吉市硫磺沟镇楼庄子村8 km,库区下游有国防公路通过,坝址位于制材厂水文站以下8.5 km处,是一座以灌溉、防洪和城市及工业供水为主要任务的水库工程。

楼庄子水库工程由拦河坝、泄水建筑物和引水建筑物等主要建筑物组成,水库总库容为7 374万m3,正常蓄水位1 394.50 m,最大坝高82.6 m。

结合工程需求,本工程设计工况下,溢洪洞下泄流量289.6 m3/s。

2 模型建立2.1 物理模型表孔溢洪洞为枢纽的主要泄洪建筑物。

此方案溢洪洞布置在右坝肩,设计泄量289.60 m3/s,校核泄量305.00 m3/s。

溢洪洞由引渠段、控制段、隧洞段、泄槽段、挑流消能段组成。

某水电站溢流坝消力池水工模型试验研究

某水电站溢流坝消力池水工模型试验研究

某水电站溢流坝消力池水工模型试验研究
焦阳
【期刊名称】《小水电》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】针对某水电站溢流坝在泄流时二级消力池流态紊乱、水流翻越消力槛对下游产生冲刷等问题,依据重力相似性准则,建立水工模型试验,对现状溢流坝消力池段进行安全评价并分析水流流态、沿程水深分布等水力特性。

根据试验结果提出优化思路,即拆除一级消力池内梯形堰,将WES堰替换为增高3m的跌坎,二级消力池内梯形堰增高0.5m;优化后溢流坝消力池段内整体水流流态较好,相较于原设计耗散了溢流坝消力池内多余水流能量,降低了池内整体流速。

试验结果可为工程的设计及运行提供理论依据。

图5幅,表3个。

【总页数】5页(P32-35)
【作者】焦阳
【作者单位】新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV6
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泄洪闸消力池水力特性模型试验与数值仿真分析研究5.深溪沟水电站泄洪闸消力池水力特性三维数值模拟研究
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某水电站表孔溢洪道消力池段结构优化的试验研究

某水电站表孔溢洪道消力池段结构优化的试验研究

某水电站表孔溢洪道消力池段结构优化的试验研究
徐莉平;葛旭峰;李琳
【期刊名称】《地下水》
【年(卷),期】2022(44)5
【摘要】通过对新疆某水电站表孔溢洪道的模型试验研究,发现在原设计消力池通过设计流量(30 a一遇洪水)1 856.2 m^(3)/s时,消力池内水流波动剧烈,表现在池长和边墙高度均不能满足泄洪要求。

因此文章通过对多种修改方案的试验研究,提出了在消力池内设置趾墩—消力墩—尾坎的方案四为最优修改方案。

试验结果表明:方案四有效的改善了池内水流流态,同时缩短了池长、降低了池深,节省了工程造价,解决了下游冲刷问题,试验成果对于同类工程设计具有借鉴意义。

【总页数】3页(P261-263)
【作者】徐莉平;葛旭峰;李琳
【作者单位】陕西省水利电力勘测设计研究院;新疆农业大学水利与土木工程学院【正文语种】中文
【中图分类】TV653.1;TV651.1
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新疆五一水库溢洪洞底流消能模型试验研究
摘要:根据工程建设需要,对新疆迪那河五一水库溢洪洞消力池消能进行模型试验。

对其消能防冲的布置从调整梯形墩位置个数、尾坎高度、T型墩位置个数等不同角度出发进行试验。

根据试验结果,提出采用了梯形墩和悬栅联合布置的最佳设计方案。

梯形墩和悬栅的联合运用为辅助消能工的结构设计和其他同类工程优化消力池提供参考。

关键词:消力池消能防冲梯形墩T型墩悬栅
1 工程概况
迪那河是新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内六条河流中最大的一条河,五一水库枢纽工程位于山口以上约5 km的迪那河干流上,距离轮台县城约40 km,此工程属于控制性工程,具有工业供水、防洪兼灌溉等综合效益。

工程规模属中型,工程等别为Ⅲ等;设计洪水标准P=1%(Q=1508.14 m3/s),校核洪水标准P=0.05%(Q=2540.34 m3/s)。

水库工程是由大坝、溢洪道、导流兼泄洪洞、发电洞和供水管线等主要建筑物构成。

溢洪洞位于左岸导流洞兼泄洪冲砂洞的外侧,坝轴线与轴线交角为68°。

溢洪洞由进口引渠段、控制段、洞身段、陡坡段、消力池段及出口明槽段组成。

进口引渠长为426.106 m,底板高程1353.50m,底板宽度15.0 m,为复式梯形断面;控制段采用开
敞式进口,WES堰型,堰顶高程1358.0 m,堰宽15.0 m;洞身纵坡i=0.05,9.5×11 m城门洞形断面;出口陡坡段采用“U”型,出口消力池长83 m,底宽18 m,墙高23 m,底板高程1274.70 m,坎顶高程1281.00 m,墙顶高程1297.70 m,消力池内末端布设有“T”型消能工。

2 模型试验设计方案
模型试验按照重力相似准则设计,根据试验内容、供水以及场地等条件,又考虑到模型有机玻璃标准尺寸问题。

模型几何比尺为54.167,相应其它主要物理量比尺为:流量比尺:=21594;流速比尺:=7.36;糙率比尺:=1.945;时间比尺:=7.36;泥沙粒径比尺:=54.167。

模型模拟长度为1340 m,其中枢纽坝轴线上游460 m,为定床模型;坝轴线下游880 m,其中导流洞出口末端以后为动床模型,长500 m。

模型总长25 m,坝轴线以上平均宽度为6 m,坝下游平均宽度为
2 m。

3 原设计试验成果分析
为了得到各工况表孔溢洪洞水流流态、流速分布等情况,试验选取设计洪水标准P=1%(Q=1508.14 m3/s),校核洪水标准P=0.05%(Q=2540.34 m3/s)2个典型流量进行试验。

设计流量下,由于水跃跃前断面流速较大,梯形墩位于城门洞出口反弧段末端附近,高速水流直接击打梯形墩的迎水面,水流受到梯
形墩的阻挡,被挑射到空中,造成消力池内水花飞溅,流态紊乱。

校核流量下,由于消力池内T型墩的阻击作用增大,池内水深明显增加,翻滚的水流回流到跃前断面,抑制了池内飞溅的水花,但池内的水面翻滚、波动仍较大,消力池中后部水深偏大,最大壅浪高度25.40 m。

4 消力池优化方案试验
由原设计方案试验情况可以看出,表孔溢洪洞消力池无论是在设计流量还是校核流量下流态总体不稳。

设计流量下由于梯形墩位置靠前,水跃跃前断面流速过大,造成水流被挑射到空中,水花飞溅,消力池内不能形成淹没水跃;校核流量下虽然可以形成淹没水跃,但消力池内水流翻滚剧烈,池内水深偏大,池内中后部涌浪较高,水流偶尔溅出池外。

因此在前期试验结果基础上,进行了大量消力池优化试验。

从调整梯形墩位置个数、尾坎高度、T型墩位置个数等不同角度出发进行试验。

4.1 无梯形墩方案
梯形墩阻水作用产生强迫水跃,将位于消力池首部的梯形墩去掉,T型墩位置个数及尾坎的高度仍为原设计方案。

此方案试验看出水跃明显后移,跃前断面距圆弧段末端20 m,跃后断面位于尾坎后明渠段。

由于受到消力池尾坎的阻击作用,尾坎处水面壅浪较高,设计流量(1508.14 m3/s)下,尾坎处水深已达到设计边墙高度,明渠段末端流速为11.92 m/s。

此方案通过去掉梯形墩,改变了水跃发生的位置,没有发生挑流,水流飞溅不太明显。

但是受到消力池尾坎的作用,使尾坎处水面壅浪较高,需要进一步调整方案。

4.2 调整梯形墩位置、加尾坎、墩间距加大方案
原设计方案在设计流量下,梯形墩首部流速过大,水流被挑射到空中。

制定修改方案:梯形墩后移27 m、墩间距加大10 m、尾坎加高2 m。

设计流量下跃前断面位于反弧段末端前方1/5处,消力池内前部水深较低,水花飞溅跳跃,中部水深涌浪较高,偶尔水花溅出池外,明渠段末端流速为10.75 m/s。

校核流量下水跃的跃前断面明显后移,位于圆弧段末端处,消力池前部水流翻滚更加剧烈,消力池中后部水深偏大,明渠段末端流速为10.93 m/s。

与原设计方案相比,通过调整梯形墩位置、间距以及尾坎高度,使水跃发生在圆弧段末端附近,但消力池前部水流翻滚加剧,且水深逐渐增高,中部最大水深基本与边墙持平,仍需调整方案。

4.3 梯形墩后移、无T型墩、尾坎加高位置变化、尾坎变坡方案
消力池尾坎处的T型墩消能效果不是很明显,在其前部不能很好的形成强迫水跃,为了改善水花飞溅的问题。

修改方案为:梯形墩后移12 m(前排2个后3个)、无T型墩、尾坎加高2 m、前移13 m(池长缩短13 m)、尾坎后1/8变坡,尾坎高度5.8 m。

设计流量下跃前断面位于圆弧段末端前方1/4处,消力池前部水深较小,水花飞溅的问
题得到明显改善,消力池内中后部水面相对平稳,水深明显降低,明渠段末端流速为10.2 m/s。

实际工程中不采用抬高尾坎的方案。

需对消力池池深加大,进行了池深加深2 m的修改。

设计流量下消力池内水面波动较大,前部水深偏低,但翻滚、波动较大,偶尔溅起水花。

中部水深由于受到梯形墩的阻水作用,水深明显加大,消力池内最大水面壅高达到23.73 m。

溢洪洞出口消力池末端冲刷坑最大深度达到12.58 m,冲坑的最低点距消力池末端水平距离为25.46 m。

校核流量下跃前断面后移,高速水流直接击打到梯形墩上,水流受到阻挡被挑射到空中,造成水花溅出池外,不能形成淹没水跃,消力池内流态紊乱。

方案还需再次调整。

4.4 消力池悬栅方案
经过对消力池尺寸及辅助消能工(梯形墩)的修改,消力池内流态都不是很理想。

在圆弧段末端前部加设3根直栅条,后部加设13根栅条,栅条间距5 m,三根栅条距池底距离依次为:6.429 m、7.974 m、8.8 m,后部13根栅条距池底9 m。

在设计流量下消力池内水面平稳,最大水深为21.125 m,悬栅消力池消能率为76.77%。

校核水位下悬栅的置入,增加了池内水流强烈的混掺、碰撞,悬栅对梯形墩挑起的水流有一定的削减抑制作用,导致水流在池内能量得到消减,最大水深为22.48 m。

不仅能在池内形成淹没水跃,而且水流流态较其他方案改善明显,悬栅消力池消能率为77.55%。

此方案通过试验数据和试验现象可以看出:添加悬栅后,明显对梯形墩挑起的水流有抑制作用,并且在消力池内部发生淹没水跃,梯形墩后流速小于梯形墩前流速,起到了明显的消能作用,经过多方案比选此方案最优。

5 结语
(1)单独设置梯形墩时,通过调节梯形墩的位置,间距和排数,在设计流量和校核流量下泄洪时,无法改变消力池内水流流态和跃后水深,因此不能满足泄洪消能的要求。

(2)梯形墩和悬栅的联合运用增加了池内水流强烈的混掺、碰撞,悬栅对梯形墩挑起的水流有一定的削减抑制作用,导致水流在池内能量得到消减,消力池内的水流稳定,有效降低跃后水深,起到了很好的消能作用。

梯形墩和悬栅的联合运用为辅助消能工的结构设计和其他同类工程优化消力池提供参考。

参考文献
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[3] 邱秀云,侯杰.无压隧洞洞内消能试验研究[J].新疆农业大学
学报,2004,27(3):62-65.
[4] 刘沛清,冬俊瑞.消力池及辅助消能工设计的探讨[J].水利学报,1996(6):48-56.
[5] 李远发,陈俊杰,朱超,等.河工模型试验模拟技术探讨[J].人民黄河,2005,27(12):18-20.。

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