某台国产600MW机组振动异常爬升的故障分析及诊断
600MW机组汽轮机异常振动的原因和处理
600MW机组汽轮机异常振动的原因和处理发布时间:2021-08-06T17:23:23.270Z 来源:《中国电业》2021年11期作者:王继涛[导读] 在电厂机组发电负荷不断加剧的影响之下王继涛中电投电力工程有限公司上海 200233摘要:在电厂机组发电负荷不断加剧的影响之下,对于汽轮机组的各项故障表现和隐患问题也要给予更高程度的重视,结合系统运行参数等做好监测与运维管理,避免因机组的异常故障影响电厂的正常运转,对存在的安全隐患及时进行规避。
在汽轮机组的运行过程当中会因为气流和气压的影响而造成振动问题,必须及时进行分辨处理强化安全保障,因此,本文将系统性地介绍汽轮机组产生振动故障的表现与危害,结合常见诱因详细讨论在进行排障处理时的基本方法流程。
关键词:600MW机组;汽轮机;异常振动引言:随着电力生产规模的不断扩大和机组运行数据的优化调节,汽轮机在运转过程当中对于蒸汽压力的控制程度在不断增加,和电力资源的产量、电厂机组的发电效率等有十分密切的关联,必须要对该机组运行做好监测和故障预防,特别是对于一些常见的异常振动和声响问题要提高敏锐度,加强潜在隐患的排查与分析力度,通过系统的定检预测针对常见的几种故障诱因做好排除与处理,为保障电厂汽轮机组运行安全、生产经济效益等做好保障工作,不断促进电厂生产现代化。
一、600MW机组汽轮机的故障概述汽轮机组是电力生产过程当中通过蒸汽实现能量转化的重要设备,在其运转的过程当中需要承受高温高压的环境,必须要通过及时有效的运维调整来解决机组的各类故障问题。
异常振动与声响是汽轮机组较为常见的一种问题,由于其诱因较多在进行排障处理时花费的时间周期更长,且为保证技术人员的安全性必须要在停机的状态下进行拆解检验和信息调取,对于电力资源的生产效率会产生一定的影响,必须要加强重视并提前做好监测预防工作[1]。
机组的异常振动主要出现在轴承、扇叶等多个位置,在开启机器后由于蒸汽流量与压力的作用导致在不同部位出现了高频、低频等各类异常震动现象,对于电力生产产生了极大的安全威胁,必须要做好排障处理。
600MW汽轮发电机组振动问题分析与处理
分 析认 为 , 这是 由于 8 8 z、 低 速 下轴 晃 度 过 大所
引起 的 。
表 面上看 轴 振 减 小 了 , 实 际 振 动 却 变 大 了 , 但 直
接导 致瓦 振不 降反增 。
2 2 低 压 转 子 振 动 不 稳 定 .
值, 见表 1 。3号 ~ 6号轴 振 和瓦振 信 号都 是 以工 频 为主 , 因此振动过 大的主要原 因是转 子不平衡 。 表 1 2 0 m n后 各测点振动峰值 所对应转速 0r i 0 /
测点”
3 /y x3
1 调 试 阶段 轴 系动 平 衡 试 验
该 机组 是超 临界 6 0MW 汽 轮发 电机 组 , 0 由
起 一定 幅度 的振动 , 如果 不平 衡 引 起 的振 动 角 度
和 晃动 角度相 位相 反 , 会 部分 抵 消转 轴 晃 度 影 就
轴系平衡 后 , 0 ri时振动 随转速 变化趋 势平 2 0ra n O /
稳 , 00rri定速后各 点振动 明显减 小 。 3 0 / n a
很 敏感 。低 压 两 根 转 子 还 普 遍 存 在 瓦 振 与 轴 振 相等甚 至 瓦振大 于 轴振 的情况 , 这都 说 明 低压 转
子两侧 支 撑 系统 刚 度 不 足 。而 目前 不 具 备 彻 底
检 查和 调整 支撑 刚 度 ( 如检 查 和调 整 底部 台板 间 隙等 ) 的条 件 , 能 通 过 精 细 平 衡 尽 可 能 减 小 激 只 振 力 的方 法 来 降低 振 动 , 期 效 果 不 错 , 很 难 短 但 保 证振 动 长期不超 标 。 2 3 发 电机 后轴 承油 挡与转 轴发 生摩擦 .
600MW机组振动异常问题及治理措施
600MW机组振动异常问题及治理措施摘要:随着近几年我国电力事业的迅猛发展,600MW及以上容量汽轮发电机组已成为我国电力行业的主力机型,该类型机组的安全稳定运行对于电网稳定至关重要。
因机组制造、安装、检修工艺的不断提高,机组启动升速和运行过程的振动故障也逐渐减小,但机组一旦出现异常故障时,能及时准确地确定振动故障原因,并及时处理,才能最大限度的减小发电企业经济损失。
关键词:600MW机组;振动异常一、机组概述及振动异常情况(一)机组基本概述及测试该机组为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、单轴、三缸四排汽、一次中间再热、凝器式汽轮机机组,型号为N600-16.7/537/537-I。
该机组共有11个轴承。
其中,1瓦和2瓦支撑高压缸,3瓦和4瓦支撑中压缸,5瓦和6瓦支撑低压缸1,7瓦和8瓦支撑低压缸2,9瓦和10瓦支撑发电机,11瓦支撑励磁机。
(二)机组振动异常情况当该机组完成检修工作时,在试验过程中,当机组冲转至2000r/min暖机过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y振动幅值出现缓慢爬升趋势,最终转轴1X、1Y、2X 和2Y幅值至97.9μm、98.5μm、126μm、117μm,机组保护动作,汽轮机跳闸。
在降速过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y向振动幅值最大至256μm、205μm、247μm和205μm,遂决定紧急破坏真空停机。
经现场了解得知:该机组在大修期间,为提高其经济性,特将高中压转子的叶顶、隔板汽封间隙调整至规定值下限;同时,由于旋转机械存在“泊桑效应”,当机组升速过程中,汽轮机转子在离心力的作用下,转子发生径向和轴向的变形,最终导致转子会“变粗变短”,因而,机组在暖机2000r/min过程中出现碰磨故障,致使高中压转子出现振动恶化情况。
当机组转速降至0r/min后,试投盘车顺利,并在低速下倾听各轴承的声音,未发现有异常情况。
随后在投盘车时,记录下转子挠度值为0.053mm,与冲转前比较转子的挠度为0.06mm,说明转子未发生弯曲变形情况,经几个小时连续盘车后,再次进行冲转。
600MW汽轮发电机组振动问题分析
600MW汽轮发电机组振动问题分析本文旨在针对国产的600 MW大容量汽轮发电机组进行振动分析,该发电机组有两种结构,现在将分别对不同结构的机组进行异常振动分析研究,找出振动的实质性因素,为处理振动问题提供有效的总结和一些现场处理的措施与方案。
标签:振动600 MW 蒸汽低压转子一、轴系结构类型由我国生产制造的600 MW汽轮发电机组分为两种轴系结构。
亚临界600 MW机组是早期的高压转子和低压转子分开,由11个轴承构成;另一种超临界600 MW机组轴系结构的该汽轮机组由高中压转子组合成一个转子,由9个轴承构成。
其发电机转子的轴系排列结构均是这样的顺序:高压、中压、2个低压、发电机和励磁机等转子。
若是后来投入运行的超临界600 MW机组是高压与中压组合成一个高中压转子。
两种轴系结构的机组的转子均是由刚性联轴器来连接的,转子都是双支承结构,亚临界机组的三支承结构是励磁机转子,超临界机组的却是集电小轴。
另外一个区别就是不同的厂家在生产该机组时将两低压转子间用一个连接短轴连接,大致的原理基本是一致的。
二、现场常见振动问题的分析和治理1.低压转子的振动分析和治理1.1轴承座的振动问题轴承座出现较大的振动是很多出现振动的早期国内生产的600MW机组的一个共同问题,轴承座振动不会造成轴振动的大型问题,但反映了轴承座出现了振动问题,有的还有振动超标的性质。
这样过大的振动问题缘由是因为轴承座的动刚度小的因素。
早期国产機组的低压转子的轴承座的振动原因多数是因为其坐落于低压缸凹窝之上,而该低压缸钢性弱,尺寸偏大,所以会造成轴承座的动刚度下降,由此开始出现轴承座的偏大振动问题。
后期制造的机组将低压转子的支承轴承改变成落地式的构造,轴承座就不会受到低压缸的刚度所影响,然而还是出现了轴承座的异常振动,此时的振动就与轴承座自身的支承刚度有关,表明其刚度出现了不足的问题。
当机组运行过程中,现场出现轴承座的异常振动时,其解决方案是首先对低压转子的动平衡进行调整,最大限度减小其激振力。
600MW汽轮发电机组励磁机振动故障的诊断及处理_张贵强[1]
收稿日期:2016-03-29作者简介:张贵强(1986-),男,汉族,初级工程师。
从事旋转机械振动故障诊断与处理。
600MW 汽轮发电机组励磁机振动故障的诊断及处理张贵强(大唐东北电力试验研究所有限公司,长春136000)摘要:针对某电厂600MW 机组进行通流改造后励磁机转子产生不稳定强迫振动的问题,描述了产生剧烈振动的现象及特点,对产生不稳定强迫振动的原因进行了分析并提出解决办法,现场通过降低励磁机轴承标高及现场高速动平衡处理后,消除了励磁机转子振动问题,机组恢复正常运行状态。
关键词:汽轮发电机组;摩擦;轴承;振动分类号:TK269文献标识码:A文章编号:1001-5884(2016)04-0291-03The Diagnosis and Treatment of Vibration Problem for 600MW Turbine-generatorZHANG Gui-qiang(Datang Northeast Electric Power Test &Research Institute ,Changchun 136000,China )Abstract :After the transformation carried out against a power plant turbine flow capacity of 600MW unit exciter rotor instability forced vibration problems ,it describes produce severe vibration phenomenon and characteristics.On the causes of instability were forced vibration analysis and propose solutions.After the scene by reducing the exciter bearing and elevation site high speed balancing process ,eliminating the exciter rotor vibration problems ,unit to resume normal operation.Key words :turbine-generator set ;friction ;bearing ;vibration0前言近年来随着电力工业的快速发展,国产化600MW 汽轮发电机组已经成为我国电力行业的主力机组,国产600MW 机组采用三缸四排汽布局,机组的高中压转子、低压转子Ⅰ、低压转子Ⅱ均采用双支撑结构,而发电机转子和励磁机转子采用三支撑结构,这种支撑方式导致励磁机转子系统对不平衡灵敏度较高,较小的质量不平衡即能产生较大振动,据统计国产600MW 汽轮发电机组中有90%以上的轴系振动故障是依靠现场动平衡加以解决的[1],本文详细介绍了某电厂国产600MW 亚临界机组的振动测试、数据分析、故障诊断及现场处理过程。
600MW机组汽轮机振动故障分析
2 0 1 3 年 第3 3 期l 科技创新与应用
6 0 0 MW 机 组汽 轮机 振 动故 障分析
张 建 新
Hale Waihona Puke ( 江苏大唐 国际吕四港发 电有限责任公 司, 江苏 启东 2 2 6 2 0 0 ) 摘 要: 进入 到新世纪以来, 随着我 国市场经济水平的迅速提升 , 我 国的各行各业: 郝取得 了非常快速的发展 , 作 为反应汽轮机 组 运 行 过程 中安 全性 的 最 重要 的 指标 , 汽 轮机 转子 振动 是 会 受 到很 多因素 的 影响 的 , 并且 当其 出现 故 障 时 , 要 想 对其 原 因进 行 查 明 也是较为 困难的。本文便是针对 大机组 的汽轮机 由于联轴器外罩 以及护板等脱落而导致的机组停机和振动过大等 问题 , 对发 电 厂 的 安全 性 造 成 了严 重 的影 响 , 文 中就 我 国上 海 汽轮 机 厂 所 生产 和制 造 的 6 0 0 MW 的 汽轮机 出现 的 几类 振动 故 障进 行 了分析 , 并
简述 了其 发 生 的原 因和应 采 取 的对 策 。 关键词: 6 0 0 MW 机 组 汽轮 机 ; 振 动故 障 ; 产 生原 因
1某发 电厂 3 号 机组 轴的振 动故 障分析 1 . 1振动故 障经过 的描述 在2 0 1 0年 4 月2 2日时机组 的负荷为 5 5 0 M W, 继续 增加 负荷后 , 3 号机 组 的 5 号 轴 瓦 的轴 出现 了振 动 的问 题 ,在 X方 向上 轴 振动 时从 2 4 u n开始 发生 波 动 的 , r 幅度 在 1 6 - 4 0 u n 的范 围内 , r 而 在 Y方 向上 , 振 动 时从 4 5 u m是开始 发生 波动 的 , 幅度在 3 5 - 9 0 u m的范 围内 。 并 且 随着 所受负荷的不断变化 , 5 号轴瓦的轴振动情况是不断间歇波动的, 严重 的影 响 了机 组 的稳 定性 和安全 洼 , 因此暂 停机组 的运行 。 1 - 2振动故障的原因分析 在2 0 1 0 年5 月8 好对 3 号机组开机检查 , 将其轴承盖打开, 我们 发现低压转子以及 中压转子联轴器罩壳的两侧板均脱落,并且调速板 的侧板掉落在了轴承座的内部 ,而发电机端的侧板套则是随着转子进 行转动的, 产生了4 处磨痕。在这 4处磨痕中, 最严重的为发电机端联 轴器的凸台磨痕, 磨痕的宽度约为 6 0 a r m, 而深度也达到了 1 0 mm, 并且 从调速端到发电机端是逐渐变浅的。在发电机端外缘处和螺栓调速侧 的磨 痕都 是较浅 的 , 轴颈 和联轴器 的连接 处也有 磨痕存 在 。 联轴器的罩壳侧板为什么会脱落呢?这主要是 由于联轴器罩壳 3 m m厚侧板 和中间的上 、下两个半圆形拱板 的焊接方式都是采用点 焊, 刚度较差 , 侧板也容易出现变形 , 一旦出现了触碰和摩擦 , 侧板就很 容 易脱落 。 结合 振动故 障 的具 体特 , 我们认 为导致 5 号轴 瓦轴 出现 振 动故 障 的根本原 因就是 低压转 子和 中压转子 联轴器 罩壳侧板 出现 了不 规 则的碰 磨 。 1 _ 3振动故障的解决对策 1 . 3 . 1在侧板厚度不变的前提下 , 汽轮机低压转子以及中压转子联 轴 器罩壳 的侧本 与上 、 下 两个半 圆形 的拱 板之 间不再采 用点 焊 的方 式 , 建 议选择 双面满 焊 。 1 . 2 . 2及时的更换低压转子和中压转子的联轴器罩壳, 适当的扩大 预留的间隙, 建议分别加大 4 mm, 同时选择更加合理的设计安装值。 1 . 2 . 3在整个机组的运行的过程 中,我们发现是会碰磨 5 号轴瓦 的, 由于 出现过 振动 增 大的 现象 , 随后 这种 现场 又消 失 了 , 可见 联轴 器 的凸台的整圈都受到了磨损 , 磨掉部位对转子的强度并没有产生过大 的影响 , 转 子振动 也未受 到影 响。在进行 了相关 的计算 后 , 我 们认 为虽 然 低压 转子 和中压转 子的联轴 器受 到 了磨损 ,但是 轴颈 的强 度还是 可 以满足机组的安全运行的, 所以我们只需要继续进行打磨, 逐步消除毛 刺 就可 以了 。 在采取了上述的对策后 ,机组 的运行状况恢复正 常,负荷为 6 0 0 b l W 时, 其 振动 在 4 8 u n左 右 , r 并 且看 不 到波 动 的现象 , 5 号 轴 瓦 的 金 属温度 约为 5 5 摄 氏度 , 运行 陛能 良好 。 2某发电公司的 1 号机组的振动故障分析 2 . 1 3 - 7 号轴 瓦的振 动故 障 2 . 1 . 1挡板 结构 。通 常 隋况 下 , 在 汽轮机 组 的转子 轴系 中应有 5 个 联 轴器 的螺栓 是有挡 板的 , 这5 个联 轴器螺 栓分别 是低压转 子发 电机 联轴器靠近低压转子的一侧 ,低压转子发电机联轴器靠近发电机的一 侧, I 、 I I 低压转子发电机联轴器靠近 I I 低压转子的一侧 , 低、 中联轴器 靠近低压转子 的一侧以及 I 、 I I 低压转子发电机联轴器靠近 I 低压转子 的~侧。联轴器的螺栓挡板一般会分为两个半扇形 , 宽度约为 1 6 5 m m, 厚度为 5 a r m,材料一般选用 1 C r 1 3 ,在每一个挡板上都均匀 的分布着 1 2 个直 径为 n l / n的孔 , 每个 螺栓 的长度为 4 0 mm , 直径 为 1 0 m m, 挡板将 这1 2 个 固定在 了联轴 器的螺 栓上 , 从 而避免 了联轴 器螺栓 出现高 速旋 转 鼓风 的问题 。 在2 快 挡板上 , 也 均匀 的分布 了 1 2 个半 圆形 的排气孔 , 挡 板 内的气体 就能够 被排 出。 挡 板与转 子的 间隙应为 0 . 5 m m , 与 顶部 的 间隙为不 超过 0 . 3 a r m, 拧 紧螺栓 的力矩 为 4 0 N m。 2 . 1 . 2振动 故障经 过 的描 述 。在 调试 机组 的过程 中 , 汽轮 机处 于 冲 转 的状态, 其转速约为 1 2 0 0 r / m i n , 半个小时后其转速约为 2 4 5 0 @ m i n , 3
600MW机组汽动引风机汽轮机振动异常分析及处理
600MW机组汽动引风机汽轮机振动异常分析及处理发布时间:2022-12-28T08:31:29.010Z 来源:《工程建设标准化》2022年第17期作者:杨鑫[导读] 某600MW热电厂汽动引风机在机组带负荷试运期间,汽动引风机汽轮机的#2瓦轴振随着引风机负荷的上升而异常升高,#2轴X向振动最高达到162μm(160μm保护跳机)杨鑫中国能源建设集团华中电力试验研究院有限公司,湖南长沙410015摘要:某600MW热电厂汽动引风机在机组带负荷试运期间,汽动引风机汽轮机的#2瓦轴振随着引风机负荷的上升而异常升高,#2轴X 向振动最高达到162μm(160μm保护跳机)。
在机组负荷420MW负荷以上时,汽动引风机汽轮机的振动随着引风机负荷的上升而变化剧烈,严重影响机组带高负荷运行。
本文针对引风机汽轮机轴振异常的原因进行分析,并提出了具体的处理方案和建议,为以后同类型的机组调试和运行提供参考意见。
关键词:汽动引风机;汽轮机;振动异常;排汽压力;气流激振1 前言汽动引风机汽轮机(以下简称“汽引小机”)轴振动的大小,是汽动引风机在运行过程中能够正常运行,维持锅炉负压稳定的重要运行参数。
对于汽引小机来说,微小的振动是不可避免的,振动的幅度只要不超过厂家规定的振动限值,设备就能正常运行,这种振动对汽引小机启动和运行没有影响。
但是出现超过振动规定的极限值时,会使得汽轮机的动静部分发生摩擦,严重时会造成轴承损坏,转子的变形、弯曲甚至断裂,此时必须停止设备运行,查明异常振动的原因,消除缺陷。
2 机组概况某600MW超超临界锅炉配备一台容量为40%THA的动叶可调轴流式电动引风机和一台容量为100% BMCR的动叶可调轴流式汽动引风机。
引风机系统主要用来形成并维持锅炉的平衡通风。
汽动引风机采用背压式汽轮机拖动。
汽引小机为东方电气集团东方汽轮机有限公司制造的B9.43-5.25/1.0单缸、单轴、冲动式、上排汽背压式汽轮机。
国产600MW机组振动问题分析和治理
国产600MW汽轮发电机组振动问题分析及治理张学延1,史建良2,李德勇3(1 西安热工研究院有限公司,陕西西安 710032;2 北方联合电力有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010020;3 华能伊敏煤电有限责任公司,内蒙古呼伦贝尔 021130)[摘要] 国内三大动力集团公司生产的600MW机组在运行过程中存在一些振动问题,如低压转子轴承座振动大、大负荷工况高中压转子轴承突发性振动、发电机转子不稳定振动和集电小轴稳定轴承振动大等,严重影响机组的安全可靠运行。
本文将阐述国产600MW机组的振动特征,分析振动原因,并总结处理过程,给出现场振动治理的措施。
[关键词] 振动;动平衡;蒸汽激振;结构动刚度;动静碰磨[中图分类号] TK268.+1[文献标识码] A自20世纪80年代末起,哈尔滨、东方和上海三大动力集团公司(以下分别简称哈电、东电和上电集团)开始陆续生产国产600MW汽轮发电机组。
其中,哈电集团在20世纪80年代末引进美国西屋公司技术开始生产亚临界600MW机组,东电集团90年代以日本日立公司技术的基础上开始生产亚临界600MW机组,上电集团90年代末采用西屋公司技术也开始生产亚临界600MW机组。
本世纪初哈电、东电和上电集团分别引进日本三菱、日本日立公司和德国西门子公司技术开始生产超临界600MW机组,近年来又开始生产600MW超超临界机组。
上述600MW机组除常规的湿冷机组外,还有一些直接空冷和间接空冷机组。
国产600MW机组近十多年来陆续在电厂大批投运。
据不完全统计,已有上百台三大集团公司生产的亚临界和超(超)临界600MW机组在役运行,成为我国火力发电的主力机组之一。
尽管三大集团公司已对引进技术进行了较充分的消化吸收,并逐步做了不少技术改进,且制造加工水平明显提高,出厂前转子动平衡要求也更加严格,使生产的国产600MW机组的质量总体较好,新机组投运中轴系振动状况较以前的国产200MW和300MW机组有较大的改善。
600MW机组异常振动原因分析及处理措施
600MW机组异常振动原因分析及处理措施摘要:汽轮发电机组振动的原因很多,振动的大小在一定程度上不仅影响到机组的经济性,而且直接关系到机组的安全、稳定运行。
文章就某发电厂600MW 机组异常振动增大的原因诊断及处理措施进行了分析,提出测量油挡间隙,重新调整油挡间隙至标准范围的方案。
关键词:600MW机组异常振动处理措施1.机组概况某发电厂一期工程#2机组汽轮机是国产引进型600MW亚临界,本机组为四缸、四排汽、单轴凝汽式汽轮机。
汽轮机中轴承箱位于高压缸和中压缸之间,在其中装有2号和3号径向轴承,分别支承高压转子及中压转子。
2 号和3 号轴承振动探头分别安装在中轴承箱两端,X、Y方向振动探头与水平方向成45°。
2 机组振动异常变化过程该厂#2机组单阀运行时,根据相关数据记录,机组轴承振动值良好,按照节能运行要求,#2机组进行单阀切顺序阀操作,机组负荷450 MW,主汽压力为14.4 Mpa,阀切换顺序为1/4-3-2,2号轴承X方向轴振从0.083 mm 上升至0.215mm,Y方向轴振从0.091mm上升至0.238 mm,2号轴承复合振动从0.062 mm上升至0.168mm。
振动突变时,2号轴承X方向间隙电压减小1.1V,Y方向间隙电压增大1.1 V(表1),按照振动传感器输出电压与间隙值的转换关系,1 mm 间隙对应8 V电压,故在X 方向,转轴表面与探头距离减小0.138mm,Y方向,转轴表面与探头距离增大0.138 mm,由于X、Y 方向振动探头安装位置与水平方向的夹角均为45,根据矢量合成可得,轴心位移量L=(0.1382+0.1382)1/2=0.195 mm,轴心位移方向水平向右。
为了在不停机的条件下解决2号轴承在阀切换时振动大的问题,经过咨询技术人员以及借鉴同类型机组阀切换的经验,尝试改变阀切换顺序以降低2号轴承振动。
该厂#2机组原采用的阀序为对冲进汽方式,高压调速汽门1、4阀同时开启,再开启3阀,最后开启2阀,即阀切换顺序为1/4-3-2,由于采用阀序1/4-3-2 会使2号轴承振动突升,尝试采用上海汽轮机厂提供的上半周进汽的阀切换方式:3/4-1-2 阀序(图1),机组负荷400 MW,主汽压力为14.1 Mpa,2号轴承X 方向轴振从0.093 mm上升至0.201 mm,Y 方向轴振从0.100 mm 上升至0.288 mm,复合振动从0.070 mm 上升至0.190 mm,阀切换过程中,2号轴承振动异常增大,阀切换操作没有顺利完成。
600MW超临界机组通流改造后异常振动分析与处理
600MW超临界机组通流改造后异常振动分析与处理摘要:针对某600MW机组通流改造后在额定转速下低压缸5号和6号轴承座振动偏大以及升负荷过程中发电机前轴承7号轴振出现爬升现象,通过对振动Bode 图及趋势图分析,认为低压缸轴承座振动大是由于低压缸轴承座的固有频率接近于机组额定转速频率引起的,而发电机轴振爬升与发电机热弯曲有关。
最终通过现场精细动平衡,将低压缸轴承座振动和发电机轴振降低到优秀水平。
关键词:振动;故障诊断;通流改造;轴系平衡0机组简介汽轮机本体及发电机部分是发电企业生产中的重要设备,而振动是评价其工作状态的重要指标,直接关系到机组运行的稳定与设备的安全。
某电厂于2015年4~7月期间对容量为600MW的4号机组的高中压缸、低压缸进行了通流改造。
改造完成后调试期间,该汽轮机组出现了低压缸轴承座振动大及发电机轴振爬升现象。
笔者针对该问题,根据以往对该类型机组振动处理经验,并结合振动特征对该机组振动作出诊断,提出并实施处理方案。
1 振动概况某发电公司4号汽轮机组采用东方汽轮机厂生产的型号为N600-24.2/566/566的超临界、中间一次再热、单轴、三缸四排汽凝汽式汽轮机组,机组轴系由高中压转子、低压转子Ⅰ、低压转子Ⅱ、发电机转子和励磁机转子组成,其中高中压转子和低压转子均采用双支撑结构,发电机转子和励磁机转子采用三支撑结构,各转子之间均采用刚性连接转子,轴系示意图如图1所示。
图1 600MW超临界机组轴系示意图2015年7月21日机组进行了通流改造后首次冲转。
首次冲转至额定转速后,根据DCS显示,各轴承轴振均小于70μm,达到优秀水平,但低压缸转子Ⅱ轴承座振动偏大,其中5号和6号轴承座振动分别为91μm和75μm,轴承座振动高于报警值。
轴承座振动/μm 22 28 91 75 28在机组带负荷到160MW过程中,发电机前轴承7号轴振出现了缓慢爬升,从空负荷下63μm爬升至88μm,并随负荷升高有进一步爬升的趋势, 7号轴振X方向振动爬升趋势如图2所示。
600MW机组异常振动成因及处理对策分析
600MW机组异常振动成因及处理对策分析根据经验和相关数据调查显示引发600MW机组异常振动问题有多重因素。
机组有不同的轴系结构,该结构由多个转子部件和轴承组成,每一个转子在运行中都可能会产生不同的振动,所以,不同部位的振动有自身的特征。
振动会影响机组不同程度的正常运行,若异常振动持续下去并且加剧,就会影响发电机组的安全运转,从而给生产带来损失。
本文将分析600MW发电机组的非正常振动的特征,以便为采取有效的处理措施提供参考意见。
标签:600MW机组轴系结构异常振动安全引言电力工业的发展为我国的社会经济发展提供了可靠的生产条件保障,也为民众的生活质量提供了基础性保障。
发电产业中应用广泛的发电机组就是600MW 汽轮机组,它主要用于火力发电。
该机组为电力事业的发展提高了效率,然而由于机组高速运行过程中出现了很多问题,会导致电厂生产的故障。
根据有关调查数据显示该机组比其它发电机组产生的振动故障几率要高出许多倍,因而本文重在分析600MW机组的振动故障特征,在一边分析的同时一边提供解决的措施和办法。
一、600MW机组因摩擦引起的异常振动和对应的解决措施在机组的运行过程中,部分非正常振动现象是因为机组的低压转子受到干扰引起动静摩擦导致的。
低压转子的静摩擦会引起低压缸的窝动与抖动,这两种异常振动足以影响转子产生弯曲变形,所以应消除摩擦。
机组由于摩擦导致的振动问题有如下的特征和解决措施:特征:机组空载运行时,低压缸的温度急剧升高以及真空效应迫使低压缸变形,当变形过大时就会造成低压转子末端轴承产生动静摩擦,当机组带负荷加剧或者机组加热时过快造成蒸汽参数不能得到有效控制以及低负荷状态时间过长的情况下,低压转子的摩擦就会加剧振动。
解决低压转子摩擦振动的措施是:操作人员应尽可能的降低机组空载运行的时间;低压缸的排气要一致,保证真空的平衡性,有效控制真空数值,对于低压缸两侧的真空不平衡现象要采取降低某部分较高真空值的措施。
国产600MW汽轮发电机组震动问题分析及处理
国产600MW汽轮发电机组震动问题分析及处理摘要:国产600 MW汽轮发电机组在运行过程中普遍存在某些振动问题,如低压转子轴承座振动大、高负荷工况高中压转子轴承突发性振动、发电机转子不稳定振动和集电小轴稳定轴承振动大等,严重影响机组的安全、可靠运行。
本文对国产600 MW机组的振动特征和振动原因几处理进行了以下分析。
关键词:600MW机组;发电机组震动原因;处理;中途分类号:TK269 文献标识码:A文章编号:1. 低压转子轴振动、轴承座振动1.1 低压转子轴承座振动大低压转子轴承座振动偏大是某些型号国产600MW机组共性问题之一,虽然不是很大的轴振动,但却反映出相对较大的轴承座振动,甚至轴承座振动严重超标。
低压转子轴振动不大,表明转子激振力不大,而轴承座振动偏大主要原因是轴承座动刚度较小。
现场降低轴承座振动的有效方法是对低压转子进行精细的动平衡,尽可能地减小低压转子的激振力。
动平衡的效果取决于低压转子支承轴承处轴振动和轴承座振动的相位关系,如振动均以反向分量为主,则加重较容易达到满意的效果,否则要取得较好的效果有一定的难度。
1.2低压转子突发性振动机组运行过程中,低压转子轴承处轴振动和轴承座振动瞬间突然增大,并稳定在较高的振动水平上。
由于振动以基频分量为主,振动变化前后相位基本稳定,判断转子部件飞脱,低压转子的平衡状态发生突然恶化。
揭缸检查发现低压转子次末级叶片围带断裂飞脱。
断口和强度分析表明,在较短运行时间内造成这些低压转子次末级叶片围带断裂飞脱故障的原因与机组存在设计制造缺陷有关。
1.3低压转子的动静碰磨引起振动波动及爬升国内已有多台上电集团生产的某型亚临界600MW机组运行中特别是在冬季,出现因真空过高引起低压转子振动快速爬升导致跳机事故,其它型号亚临界和超临界600 MW机组运行中也出现过一些低压转子振动波动和爬升的情况,原因是低压转子发生了动静碰摩故障所致。
600 MW机组汽轮机低压缸刚性相对较弱,空载时因汽轮机鼓风效应造成低压缸排汽缸温度大幅提高以及运行中真空的作用,都会使得低压缸产生变形。
600MW汽轮发电机振动异常的分析及处理
600MW汽轮发电机振动异常的分析及处理【摘要】针对某发电公司#2机组大修后汽轮发电机振动异常增大后多次治理,从汽轮机发电机转子中心、发电机底载、发电机台板接触、发电机纵横销、发电机匝间短路、转子动平衡等多方面进行了分析治理,提出并实施了发电机载荷分配、发电机纵横销接触消缺、低压转子加平衡等处理方案,从而基本解决汽轮发电机整体的振动问题,并对汽轮发电机的检修工艺标准提出了一些建议。
【关键词】振动;动平衡;匝间短路[Abstract] For Inner Mongolia Datang international tuoketuo power limited responsibility company (following short supporting electric company)#2 unit overhaul Hou steam wheel generator vibration exception increases Hou repeatedly governance,from turbine generator rotor Center,and generator end contains,and generator Taiwan Board contact,and generator aspect pin,and rotor dynamic balance,multifaceted for has analysis governance,made and implementation has generator load distribution,and generator aspect pin contact Xiao deficiency,and low voltage rotor plus balance,processing programme,to basic solution steam wheel generator overall of vibration problem,and on steam wheel generator of maintenance technology standard made has some recommendations.[Key words] vibration;dynamic balance;turn to turn short circuit1.前言在汽轮发电机运行中,往往只要机组发生故障,一般都会伴随着出现异常振动。
600MW汽轮发电机组轴向振动故障分析及处理措施
(下转第63页)600MW 汽轮发电机组轴向振动故障分析及处理措施倪军(国家电力投资集团公司平圩发电公司,安徽淮南232089)摘要:某电厂#4机组A 类检修后,机组启动并网时,#5和#6轴振基数随负荷增加而爬升,振动达到160μm ,且#5和#6轴振呈周期为1h 的正弦波动。
针对#4汽轮发电机组前后瓦轴向振动大这一故障特征,经分析排除了轴承座刚度不足、轴瓦紧力过大等因素,找出了转子热变形是引起轴向振动大的主要原因所在;采取了相应的对策和处理措施,有效地处理了汽轮发电机组轴向振动过大的故障。
关键词:汽轮发电机组;轴向振动;热变形;减振措施1设备概述某厂#4汽轮发电机组采用北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司生产的DKY4-4N41B 型超临界一次中间再热、单轴、四缸四排汽反动式汽轮机,锅炉为三井巴布科克公司生产的HG -1970/25.4-YM7型超临界锅炉,发电机为北重阿尔斯通电气设备公司生产的50WT23E -138型三相同步汽轮发电机。
汽轮机机组采用模块化设计,包括1个反向单流的高压模块、1个分流的中压模块、2个分流的低压模块。
高压部分由16个压力级组成,中压部分为15个压力级,低压部分为2×2×6压力级,低压缸末级叶片长度为1075mm 。
轴系支撑如图1所示。
2故障现象#4机组A 类检修后于2017年6月28日凌晨03:02开始启动,刚定速3000r /min 时,#4机组#5和#6轴振均在50μm 以内。
机组并网后,#5和#6轴振基数随负荷增加而爬升,直至额定负荷工况下的160μm 左右。
相同负荷工况下,#5和#6轴振呈现周期为1h 左右的正弦波动,其中#5、#6轴振相对明显,在300MW 工况下,#5、#6轴振在60~90μm 区间波动;500MW 工况下,#6轴振在90~130μm 区间波动。
当周期性、正弦波动消失时,#5和#6轴振会稳定在振动高位运行。
在振动幅值大幅波动的同时,#5和#6轴振相位基本稳定。
国产600MW汽轮发电机组振动问题治理分析
国产600MW汽轮发电机组振动问题治理分析国产600MW汽轮发电机组投放市场后,运行中发现发电机组存在多种的振动问题。
这对汽轮发电机而言,属于较为严重的故障问题,该问题的产生与汽轮的空负荷和低负荷、机组低压缸轴承和发电机前轴承的振幅息息相关。
接下来,本文在对国产600MW汽轮发电机组产生振动问题的原因进行简要介绍的基础上,对相应问题的治理进行着重分析。
标签:国产600MW汽轮发电机组;振动问题;治理措施随着汽轮发电机组容量的日益增大,专业技术人员通过研究发现,振动问题已成为发电机组的普遍性问题,而该问题的产生对机组的安全性操作和发电机本身的危害也越来越大。
在这种情况下,对汽轮发电机组振动问题的有效治理就极具重要性和迫切性。
下面本文就从发电机组振动问题产生的原因出发,对其治理措施进行着重分析。
一、国产600MW汽轮发电机组振动问题产生的原因分析国产600MW汽轮发电机组振动问题产生的原因主要集中在低压转子轴、高中压转子轴、发电机转子、集电小轴稳定轴承这几个方面,下面,本文就分别对这四方面产生振动的原因作简要分析。
(一)低压转子轴承座振动大的原因分析这是国产600MW型号的汽轮发电机组普遍存在的一个问题。
其表现主要是:低压转子轴不会产生很大的轴振动,但是与轴相连的轴承座振动会很大,严重情况下,甚至会造成振动幅度超出正常范围而损坏汽轮的发电机。
专业人士研究发现,低压转子轴承座振动大的原因是因为轴承座的动刚度相对较小,这与低压转子轴承座的安装位置有很大关系。
(二)高中压转子振动大的原因分析该问题主要发生在工作转速的情况下。
该问题产生的原因是,高中压转子出厂动态平衡设置的精确度不够大,导致剩余振动量较大。
在高中压转子的1号和2号轴承处的振动过大,或是其中的一个轴承振动幅度超出正常范围,就会引起速度变化中振动的增加。
变速或临转速时振幅偏大,与操作人员操作不当致使高中压转子发生摩擦变形有关。
(三)发电机转子不稳定振动的原因分析国产600MW汽轮发电机组存在的一个系统性问题就是发电机转子上的振动问题,它会导致汽轮在运行过程中振动频率急剧升高,造成发电机因振动超标而跳机。
某台600MW发电机突发振动故障诊断及处理
2017 年第36卷第1期浙江电力ZHEJIANG ELECTRIC POWER61某台600 MW发电机突发振动故障诊断及处理胡剑刚],周轶喆],应光耀2袁王崇如],李国明1(1.国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江宁波315000;2.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014)摘要:某台阿尔斯通600 MW亚临界机组突发工频振动现象,通过振动特征分析、线路故障录波诊 断为外部线路冲击引起的励磁机对轮错位,通过控制悬臂梁励磁机转子安装质量、加大对轮螺栓紧力 和精细动平衡,最终消除了励磁机振动大的问题。
关键词:发电机;励磁机;工频突变振动;动平衡基金资助项目院国家自然科学基金资助项目渊51275452冤曰国网浙江省电力公司科技项目(5211DS14005B)中图分类号:TK268+.1 文献标志码:B 文章编号:1007-1881(2017)01-0061-03 Diagnosis and Treatment on Abrupt Vibration of a 600 MW Generator HU Jiangang,ZHOU Yizhe,YING Guangyao袁WANG Chongru,LI Guoming(1. Guodian Zhejiang Beilun No.1 Power Generation Co.,Ltd.,Ningbo Zhejiang 315000,China;2. State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China) Abstract:Power frequency vibration occurs abruptly on an Alstom 600 MW subcritical unit. By vibration characteristic analysis and line fault record,it is determined that the vibration is caused by displacement exciter shaft coupling due to external line impact. By installation quality control of cantilever exciter rotor,coupling bolt fastening and dynamic balance refinement,the fierce vibration of the exciter is eliminated.Key words:generator;exciter;abrupt power-frequency vibration;dynamic balancing0引言突发性振动是汽轮发电机组运行中常见的危 害性较大的振动故障,轻者导致机组跳闸,重者 损毁发电设备。
600MW机组瓦轴振动故障原因诊断
600MW机组瓦轴振动故障原因诊断内蒙古电厂#1机,系东方汽轮机厂生产的超临界600MW机组,2007年9月投产,当时轴系振动良好,20007年底开始2瓦轴振与3瓦振动出现不规律波动,最大波动值2瓦轴振达到150μm左右,3瓦振动达到100~120μm,与此同时,7瓦轴振,在大负荷下振动幅值达到110μm。
2008年7月,在#6、#7瓦联轴器上加重之后,#7瓦轴振已获得圆满解决。
但2瓦轴振与3瓦振动不规则波动原因,一直困扰着机组的安全运行。
为进一步对该振动的原因进行确诊,河南电力试验研究院特别邀请了国内振动知名专家施维新教授一起于2008年7月28日~29日前往现场,依据历次振动测试和从DCS调出的振动曲线,对#2瓦轴振和#3瓦垂直振动不规律波动故障原因,做了详细地分析诊断。
并与电厂相关领导和专业人员进行了现场讨论、座谈,确定了振动的原因,并对这种振动今后的发展趋势、消振方向和对机组安全生产的影响,做了预测、说明和评估。
现形成会议纪要如下:一、原因分析1. #2瓦轴振和#3瓦垂直振动波动情况振动波动是从2007年底开始的,有时一天出现一次或几次,有时1~2天也不出现,波动幅值最明显的是#2瓦轴振和#3、#5瓦垂直振动,#1瓦轴振、#2瓦瓦振、#3瓦轴振、#4、#6瓦轴振也波动,但波动幅值较小,如图1所示。
从测试结果来看,波动时振动主要分量是基频,因此从振动性质来说是属于普通强迫振动,可以排除轴瓦自激振动。
2. 支承刚度机组各类振动总的故障原因只有两个:一是激振力;二是支承刚度低。
这里支承刚度包含轴承座动刚度和油膜刚度两项。
显然,激振力一定时,轴承振幅与支承刚度成反比;转轴相对振动近似地与油膜刚度成反比,与轴承座支承刚度成正比。
1、2瓦是落地轴承,支承动刚度较高,在激振力一定时,它可以出现较大的转轴相对振动,轴承振动不大;相反#3、#4等轴瓦座落在排汽缸上,这种轴承支承动刚度较#1、#2瓦低1~2个数量级,所以#2瓦轴振幅值波动明显,瓦振不明显;相反,相邻的#3瓦轴振波动不明显,而瓦振幅值波动很明显。
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某台国产600MW机组振动异常爬升的故障分析及诊断冯坤,陈长利,张景辉,李勇(国家电投集团河南电力有限公司技术信息中心,河南郑州450001)摘要:本文通过对某台国产600MW 汽轮发电机组轴振的异常分析。
采用正向推理,根据机组存在的振动特征、故障历史进行搜索、比较、分析,采取逐个排除的方法,准确判断机组异常振动的原因是由于#2轴承处油挡碳化导致动静摩擦,逐渐恶化。
对其及时停机检查,避免了机组继续运行发生大轴弯曲事故。
关键词:汽轮机;振动;正向推理;摩擦中图分类号:TK268.+1文献标志码:B文章编号:X(2016)02-056-040引言某电厂#2汽轮机为东汽生产N600-24.2/566/566型,超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机;发电机为QFSN-600氢冷发电机,2009年投产运行。
该机组共有9个轴承,#1、#2号轴承为支撑高中压转子的落地式轴承,#3~#6号轴承是支撑两个低压转子的座缸式轴承,#7、#8号轴承为发电机的两个端盖轴承,#9号轴承为励磁短节支撑轴承。
机组轴系简图如图1所示。
图1机组轴系示意图1振动情况#1汽轮机于2013年12月2日B修结束,启动并网。
由于中缸排汽调节蝶阀法兰漏汽,一直未带高负荷。
12月16日,漏点带压堵漏正常后,#1机恢复正常运行。
自12月23日起,#1 ̄#4轴承轴振,频繁出现振动爬升现象,随机组运行时间加长,振动爬升频率越来越高,振动爬升值越来越大,每次振动爬升持续1小时左右后,振动值恢复到正常水平。
至12月26日振动值已超过报警值。
其中1Y、2Y轴振最大爬升至200微米,严重威胁机组的安全运行。
2振动特征从表1所列的振动数据中可以看出,在2013年作者简介:冯坤,本科,工程师,主要研究旋转振动爬升方向。
工况项目#1号轴承#2号轴承#3号轴承#4号轴承XYXYXYXY2013-12-25日8:40通频/μm4082388231363351相位/(°)73631120411435536280基频/μm22452565242522342013-12-25日9:33通频/μm8019210915461667289相位/(°)168753461401455522244基频/μm6117097217563265762013-12-25日10:41通频/μm3662407723304643相位/(°)3435730420511595325基频/μm23332760251822298表1故障处理前同500MW负荷下机组振动数据表故障分析12月25日8:40时,机组振动爬升前,#1 ̄#4号轴承的轴振均在优良范围内,振动爬升后,9:33分1Y、2Y振动值已超过报警值,其它测点振动值均有不同程度的爬升。
振动爬升前后,1Y振动值增加110μm,相位变化39°;2Y振动值增加72μm,相位变化64℃。
振动持续1小时后,恢复到爬升前状态。
12月26日机组振动再次发生爬升现象(见图2、3),11:25分振动爬升后,1X振动值达到111μm,1Y振动值达到231μm,2X振动值达到134μm,2Y振动值达到184μm,3X振动值达到67μm,3Y振动值达到75μm,4X振动值达到89μm,4Y振动值达到120μm,12:40分振动爬升1小时后,各测点振动恢复到爬升前状态。
图2#1,#2轴承径向振动趋势分析图图3#3,#4轴承径向振动及相位趋势分析图3振动故障原因分析3.1振动特性1Y,2Y振动爬升前后主要频率为基频(与转子转速同步的频率,50Hz),同时存在少量的二次谐波(见图4)。
其它各测点的振动主要频率同样为基频,相位在振动爬升前后均出现不同程度的变化,其振动特性属于普通强迫振动。
机组振动爬升过程中,振幅、相位与机组运行时间具有一定关系,可以判断该机组振动属于不稳定普通强迫振动[1]。
引起普通强迫振动主要有三种因素:(1)轴承刚度、共振,激振力[1]。
#1 ̄#4轴承座连接刚度和结构刚度未发现异常,可排除由于结构刚度异常引起的普通强迫振动;(2)机组在定速运行数日后突然出现振动爬升,可排除共振的因素;(3)因此可判断#1机组呈现不稳定的普通强迫振动是激振力变化引起的。
引起不稳定普通强迫振动的激振力有三种:(1)联轴器紧力不足;(2)不对称电磁力;(3)不稳定的不平衡力[1]。
由于振动发生在高中压转子及低压转子上,因此可排除不对称电磁力的因素。
联轴器因受力不均会附加到转子上一个扰动力,扰动力随负荷的变化而变化,但该机组的振动与负荷无关,因此可排除联轴器紧力不足的因素,因此可以推断出振动的主要原因是由于转子上存在不稳定不平衡。
进一步推理,振动的幅值、相位变化(见图2 ̄3)时间不可预测,随机性较强,因此振动属于随机变化的不稳定不平衡。
3.2振动故障判断汽轮发电机组随机变化的不稳定不平衡通常只有四种因素:(1)动静摩擦;(2)转动部件飞脱;(3)发电机负序电流过大引起套箍失去紧力;(4)转轴与水接触。
机组振动发生在高中压转子及低压A转子上,可以排除发电机负序电流过大引起套箍失去紧力。
转动部件飞脱引起的振动往往是一次性的,机组振动会在很短的时间(1 ̄2s)内发生,而且不能恢复到原始振动状态,#1 ̄#4轴承轴振爬升后振动值及相位均可恢复到振动爬升前,可以排除振动爬升是由于转子转动部件飞脱因素。
转轴与水接触引起的振动突增通常发生在新机启动及机组大修后启动过程中,并且检查高中压缸及低压A缸各轴封输水管道温度均在正常范围内,可以排除转轴与水接触的可能。
因此#1机组振动波动及突增的主要原因是动静摩擦。
3.3机组动静摩擦位置的判断汽轮发电机组动静摩擦引起的振动主要有以下基本特征:(1)振动主要是基频成分,即与转速同步的频率;(2)振动不稳定,处于不断变化中(包括幅值和相位的变化);(3)振动的出现很突然,很难预期其出现,具有随机性[2]。
综上所述,该机组的摩擦振动除以上基本特征外,还具备以下特征:(1)出现的时间,该机组的振动异常是发生在机组连续运行数日后;(2)出现的位置,异常振动主要发生在高中压转子#1、#2轴承处,低压转子反应并不强烈;(3)发展趋势,通常,动静接触随着“磨合”时间延长,接触部件相互磨损,振动会逐渐降低并最终消失。
但是该机组的振动,总体上看,随着时间推移这种摩擦振动会越来越剧烈[3-4]。
结合该机组的振动特征及历史可以诊断该机的摩擦振动是由于#1、#2轴承箱油挡碳化,引起动静摩擦。
注:①1Y振动爬升前频谱图②1Y振动爬升后频谱图③2Y振动爬升前频谱图④2Y振动爬升后频谱图图41Y/2Y振动爬升前后频谱图图5#2油挡碳化物及磨痕4油挡碳化引起摩擦振动的机理4.1碳化原因油挡碳化引起的振动通常发生在汽轮机高中压转子上,并且是在机组运行一段时间后才发生,油挡碳化通常是由以下几点原因造成:(1)机组运行时,高中压缸本身热辐射大,冷却效果较差,导致缸体附近温度较高,特别是汽缸两端轴封及油挡处;(2)机组启动运行后,随着油系统排烟风机的投运,使各轴承箱内部呈现负压,周围的空气会通过轴承箱两端油挡处进入轴承箱,周围空气的灰尘及汽缸保温碎屑会随着空气流动进入油挡内;(3)油挡间隙通常很小,一般为0.5 ̄1.0mm的多道密封齿结构,在高温的作用下轴承箱内的油烟与灰尘及汽缸保温碎屑等混合,慢慢的碳化固结,形成软质油垢混合物粘接在油挡的密封齿上,当混合物随机组运行时间加长越积越多,油挡间隙减小,直至与转子直接接触,并经转子的摩擦和挤压温度急剧升高,加速碳化过程,表面部分的碳化物会逐渐变得结实坚硬,随着时间的推移,碳化物越积越多,与转子接触面积越来越大,直至引发摩擦振动。
4.2振动机理油挡碳化引起摩擦振动的机理是:当碳化物与转子接触为干摩擦状态,摩擦力通常都比较大,摩擦擦产生巨大的热量,接触处局部温升可达到数百度,从而形成不对称温差导致转子发生热弯曲,产生附加的不平衡质量。
由于碳化物不如金属物坚硬,经摩擦会被磨掉或挤向密封齿两侧,从而使转子与碳化物脱离,振动也逐渐恢复正常。
接着又是新一轮的聚集,振动,恢复[5]。
5结论汽轮机油挡碳化,引起的转子热弯曲,严重的影响了机组的安全运行,当热弯曲发展到后期将会造成转子永久变形,造成不可估量的经济损失[6]。
2013年12月30日,安排机组检修,发现#2轴承箱外油挡内存在大量碳化物,有明显的摩擦痕迹。
2014年1月12日,#1机组启动并网,观察振动均在优良范围内,未再出现异常振动现象。
汽轮发电机组转轴碰磨引起机组振动突然增大,是运行最常见的振动故障之一,而故障诊断难点在于故障和特征之间不是一一对应关系,而是多重交叉关系,而且一种故障在特征上有多方面的反映[7]。
本文目通过严密的诊断方法,全面地考虑了机组所有的振动故障,通过正向推理,准确判断故障原因及部位,避免机组继续运行而导致转子产生永久性弯曲,同时减少了检修工作量。
参考文献[1]施维新.汽轮发电机组振动及故障[M].2版.北京:中国电力出版社,2008.[2]寇胜利.汽轮发电机组的振动及现场平衡[M].北京:中国电力出版社,2007年8月[3]施维新.浮动和接触密封对轴系振动的测试及分析[J]中国电力,2004,37(2):11-16.[4]张卫军,曹作旺.汽轮机油挡积垢碳化摩擦振动的诊断[J]热力透平,2011,12.40(4):282-285.[5]谢尉扬.汽轮机碳化摩擦振动分析[J].华东电力,2000,8:42-44.[6]汪江,金锐,陆颂元.大型机组动静碰摩故障振动特征分析与现场处理[J].汽轮机技术。
2002,44(1):46-47.[7]施维新.振动故障诊断及发展[J].中国电力2008,03.41(3)48-52.收稿日期:2016-05-27。