稳燃腔燃烧器在420t-h无烟煤锅炉上的应用
四角燃烧煤粉锅炉稳燃技术的分析与应用
四角燃烧煤粉锅炉稳燃技术的分析与应用摘要:目前国内发电锅炉的特点是使用各种类型的煤和劣质煤,应用在锅炉就会使挥发物含量和热值差异很大,存在一定的范围内波动,这很容易导致锅炉燃烧不稳定,影响锅炉的安全和正常生产。
关键词:锅炉;四角燃烧;燃烧器;稳燃;由于四角喷燃锅炉本身设计上的缺陷、运行煤质的多变及电网调峰,给安全经济运行带来的一系列问题,集中体现在燃烧的不稳定上。
温燃技术的应用极大地改善了锅炉的性能,满足了深度调峰的需要,但还存在一些有待解决的问题。
一、促进锅炉稳定燃烧的方法1.稳燃型煤粉燃烧器。
稳燃型煤粉燃烧器是保证锅炉稳定燃烧的重要措施。
目前国内使用的稳燃型煤粉燃烧器种类较多,从其原理上分析,概括起来主要采用两种方式对煤粉进行了稳燃,即烟气回流加热方式和浓淡燃烧方式,或是两种方式同时采用。
一次风煤粉着火的热量主要来自炉内烟气的对流和火焰的辐射。
烟气对流传给煤粉的热量约占80%以上。
对于四角切圆燃烧锅炉,烟气回流最初是在钝体燃烧器上应用,后又发展了船体燃烧器、大速差燃烧器、稳燃腔燃烧器等等,目前稳燃腔煤粉燃烧器和双回流稳燃罩煤粉燃烧器的烟气回流量可达一次风量的20%~28%。
它利用钝体产生回流区或射流将炉内烟气抽吸到燃烧器出口或附近,这部分具有较高温度的烟气提前与一次风煤粉混合,使得煤粉加热较快,易于着火。
提高煤粉的浓度,也可增强燃烧的稳定性,即浓淡燃烧方式。
研究结果表明,随着一次风煤粉浓度的提高,燃烧初期释放出的挥发分相对增加,有利于其着火和火焰传播;而一次风量的减少,又减少了煤粉气流所需的着火热,煤粉气流温度升高得更快。
因此,使煤粉的着火提前,燃烧稳定。
2.二次风加入对煤粉燃烧稳定的影响。
二次风对煤粉的稳燃有非常明显的影响,特别是煤质较差或低负荷运行时。
大量的二次风与一次风过早混合不利于煤粉的着火和稳燃。
当煤质较差时,最下一层一次风喷口的上下二次风风量不应太大,最下一层的二次风风速保持在30 m/s左右能托住煤粉就可以。
热管空气预热器在420t/h锅炉上的应用研究
空 气 预 热 器 低 温 段 。 当 空 气 预 热 器 壁 温接 近 或 低 于
烟 气 露 点 时 .烟 气 中 的 硫 酸 蒸 汽 将 在 壁 面 凝 结 而 对 壁 面 产 生 腐 蚀 . 同 时 烟 气 中 的 飞 灰 极 易 被 壁 面 上 的
一
些 科 研 院 所 、 高 等 院 校 及 制 造 厂 相 继 开 展 了热 管
项 目
收 到基 碳 w C ) ( 收 到 基 氢 w( H ) 收 到基 氧 w( O) 收 到基 氮 w( N ) 收 到 基硫 w( S) 全 水分 w( M ) 收 到基 灰 分 w( A)
送 、引 风 机 厂用 电率 .提高 了锅 炉 效 率 。
关 键 词 :热管 空 气 预 热 器 ;锅 炉 ; 低 温腐 蚀 ;堵灰
中 图分 类 号 :T 2 33 K 2 .4 + 文 献 标 识码 :B 文 章 编 号 :1 0 .6 9 2 0 ) 60 4 .4 0 49 4 ( 0 8 0 . 30 0
为 山 西 混 煤 ( 33 无 烟 + 67 贫 瘦 煤 ) 设 计 煤 3 .% 6 .% ,
收 稿 日期 :2 0 - -2 0 7 0 0 :修 回 日期 :2 0 — 6 1 4 0 70 -2
种 特 性 见 表 1该 锅 炉 于 1 9 9 2年 7月 投 产 发 电 | 2 _ 低
0 引 言
热 管 是 一 种 利 用 封 闭 在 管 内 的 物 质 反 复 进 行 物
温 段 下 级 空 气 预 热 器 管 箱 堵 灰 严 重 . 堵 灰 面 积 接 近 整 个 管 箱 面 积 的 1 % . 且 出 现 大 面 积 的 腐 蚀 漏 风 8 并 现 象 . 风 率 2 % 以 上 . 风 机 勺 管 开 度 1 0 也 达 漏 0 送 0 % 不 到 通 风 出 力 . 一 步 限 制 了锅 炉 负 荷 . 成 恶 性 循 进 形 环 . 修 周 期 缩 短 . 年 均 需 疏 通 空 气 预 热 器 . 大 检 每 极 地 影 响 了机 组 的安 全 性 、 靠 性 和 经 济 性 . 而 改 造 可 因
420th锅炉改烧烟煤后的燃烧调整
420t/h锅炉改烧烟煤后的燃烧调整作者:张璋来源:《中国科技博览》2013年第32期摘要:介绍了云浮电厂420t/h无烟煤锅炉的改造情况,通过额定负荷下锅炉参数的调整,对锅炉改造前后的工况进行了分析和比较,寻求较佳的锅炉运行工况,为无烟煤锅炉的改造提供了借鉴。
关键词:燃烧调整改烧烟煤 420t/h锅炉中图分类号:TF 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)32-315-01引言云浮电厂#1炉为SG-420/13.7-M419型锅炉,设计燃烧无烟煤。
因地处粤西山区,受地域条件限制,2012年大修对#1炉结构进行改造,由原来的无烟煤设计调整为满足烟煤设计,使锅炉不产生严重结焦、受热面不出现超温,达到改造目标。
1 设备概况云浮电厂#1炉燃烧系统采用低NOx同轴燃烧系统,通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风煤比例,将空气分级、燃料分级用于燃烧器本身,以尽可能地降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度最大限度地抑制NOx生成 [1]。
低NOx燃烧器在降低NOx的同时,着重考虑炉膛不结渣。
主燃烧器增设二层SOFA喷嘴,将三层一次风改为均匀一二次风间隔布置、一次风喷嘴采用水平浓淡分离及宽背火侧周界风,对防止结焦十分有效[2];主燃烧器法兰中心标高提高0.875米;更换主燃烧器大风箱;取消卫燃带、更换卫燃带区域水冷壁。
制粉系统将钢球磨煤机中间储仓式制粉系统干燥方式由原热风干燥、冷风调节方式改造为热炉烟与热风混合干燥、冷炉烟调节,增加两台变频调节炉烟风机和炉烟管道。
在燃用干燥无灰基挥发份为25%以上的烟煤时,钢球磨仓储式热风送粉系统要求将一次风风粉混合物温度控制在160℃。
热风送粉系统改为温风送粉系统,温风温度约为290℃,温风在预热器管箱出口抽出,送风机出口引一路冷风到一次热风箱,用于调节一次风温。
本次改造将现有锅炉结构进行受热面调整,集中为增加对流过热器面积、低温再热器和省煤器面积。
稳燃腔燃烧器在420t/h无烟煤锅炉上的应用
1 2 燃 烧 器 原 设 计 存 在 的 问题 . ( )一 次 风 和 二 次 风 相 隔 布 置 , 一 次 风 相 对 集 1 非 中布 置 , 适 宜 无 烟 煤 燃 烧 。 不 ( )一 次 风 上 下 浓 淡 分 离 , 上 浓 下 淡 , 织 炉 内 2 且 组 燃 烧 不 如水 平 浓 淡 有 利 。
锅 炉 使 用 WR煤 粉 燃 烧 器 , 组 燃 烧 器 分 9层 布 每
置 , 下 至 上 分 别 为 下 二 次 风 ( 油 二 次 风 ), 一 次 由 下 下 风 , 启转 二次风 , 一次风 , 下 中 上启 转 二 次 风 , 中上 二 次
风 ( 油 二 次 风 ) 三 次 风 和 消 旋 二 次 风 。 一 次 风 口有 上 , 周 界 二 次 风 。炉 内启 转 二 次 风 为 顺 时 针 旋 转 , 次 风 、 一 三 次 风 和 油 二 次 风 逆 时 针 旋 转 , 旋 风 逆 时 针 旋 转 以 消 大切 圆 方 向切 入 。燃 烧 器 可 摆 动 , 中 一 次 风 可 上 下 其
锅炉设计煤种 为晋东南无烟煤 , 特性如 下 : 其
C 9.1 % ,H 8 d6 2 d2. 0% ,O 1 % ,Na 0. 7% , d3. 1 d 9 Sd 0.3 4% , A 1 d 7.9 9% , 5.6 7% 风 偏 转 角 度 过 大 ( 5 ) 容 易 造 3 2。 , 成 水 平 烟道 的 烟 温 偏 差 ; 次 风 风 速 较 高 , 量 较 大 , 二 动 易 形 成 直 径 很 大 的 切 圆气 流 , 成 一 次 风 气 流 偏 转 刷 造
势在必行 。
3 燃 烧 器 改 造 技 术 方 案 2 锅 炉 特 性 分 析
(完整版)420吨时一次中间再热煤粉锅炉_毕业设计
目录420t,布置在炉前距水冷壁中心线2660mm处。
采用4根¢419×36mm大直径降管。
炉膛由密封良好的¢60×6mm鳍片管膜式水冷壁组成,炉膛截面深×宽=8840 9600mm,宽深比为 1.085,近似正方形。
燃烧器呈四角大小双切圆布置。
炉膛上部出处,沿炉膛宽度方向布置6片前屏过热器,横向节距为1350mm,其后布置14片后屏过器,横向节距为630mm。
高温对流过热器布置在后屏过热器之后,位于折焰角的斜坡上,低温过热器由侧墙包管、后墙包覆管以及炉顶包覆管组成。
再热器分高、低温两组,分别置于水平烟道以尾部竖烟井。
全部受热面采用悬吊和支承相结合的方式。
竖烟井深度7500mm,其上部隔墙旁路省煤器管分隔成两个烟道,主烟道和旁路烟道,相应设置低温再热器和旁路煤器。
低温再热器受热面载荷通过悬吊管由炉顶钢架承重,受热面向下膨胀。
省煤器旁路省煤器、隔墙省煤器和置于竖烟井下部的主省煤器三部分组成。
旁路省煤器以及墙省煤器为悬吊式,主省煤器则由三根钢架支承,搁置在水泥构架梁上。
两台回转式气预热器直接安置在9m运转层上,由水平烟道连接,置于尾部竖烟井的后侧。
锅炉烟周围有管子包裹,采用重力载荷小、厚度薄的敷管炉墙,除尾部空气预热器、烟风道灰斗及主省煤器外,锅炉的全部受热面载荷均悬吊在炉顶钢梁上,受热面均作向下自膨胀,炉顶钢架通过K1、K2、K3、K4混凝土构架把负荷传递到锅炉基础上。
锅炉气温调节,主蒸汽采用一、二级喷水减温,再热蒸汽采用烟气挡板,作升温节,挡板布置在旁路省煤器下方的倾斜45°管上。
此外,在高温再热器进口处设有事喷水装置,作为不得已时的降温调节措施。
当锅炉负荷在75%~100%内运行时,上述调温装置可以维持过热蒸汽、再热蒸汽出口温度在额定值。
另外,在低温再热器出口设有微量喷水调节,以配合烟气挡板的调温。
本锅炉按固态除渣设计,采用带有粗破机的刮板式机械除渣装置。
低氧燃烧技术在410t/h锅炉上的应用
称为再燃喷 口) 。保证再燃 喷 口与燃尽 风喷 口间的 还原性气氛 , 形成再燃还原 区, 还原 主燃 区形成 的
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热 电技 术
20 0 7年 第 4期 ( 第 9 总 6期 )
低 氧燃 烧 技 术在 4 0/ 1th锅 炉 上 的应 用
周 礼学
( 国华北 京热 电分公 司,北京 1 0 2 ) 0 05
摘 要 燃烧过程 中的过量 空气是 生成氮氧化 物的重要 条
20 2 ℃ 2 ℃ 0
30 3
3 ℃ 0
京市环保局对排放指标进行 了提高和补充 , 要求各 电厂 烟气 中氮 氧 化 物 ( O ) 排 放 在 0 Nx 的 5年 达 到
20 gm 5m / 以下 , 为达 到新 的氮 氧化 物 ( O ) N x 排放 标 准 , 北京 热 电分 公 司对锅 炉 进 行 了低氧 燃 烧 技 国华
术 改造 。
l4 3 ℃
12 . 13 -9 60 0O 50 00
Hale Waihona Puke 炉膛 出口空气过剩系数 空预器 出口空气过剩 系数
年运行小时数
经过一 年多对 国内 、 外低 N x技术调 研 , 分 了 O 充 解 了国 内、 外低 N x 术 ,空气 分级燃 烧技术 、 O技 ( 燃料 再燃烧 技术 、 择性 催 化 、 原 S R、 选 还 C 非催 化 还 原 技 术 S C ) 通过调 研 决 定选 择空 气 分级 燃 烧 和燃 料 NR ,
成 和 保证 燃烧 效 率 之 目的 。 关 键 词 氮氧 化 物 ( O ) 燃料 再 燃 N x 分 级 燃烧
420t h 锅炉燃烧调整对脱硫效率的影响
420t h 锅炉燃烧调整对脱硫效率的影响钱清发电厂 1 号炉是上海锅炉厂制造的 SG420 / 13 . 7 - 417A 型超高压自然循环炉,采用中间储仓式制粉系统,热风送粉,固态排渣。
脱硫采用芬兰 IVO 公司的 LIFAC 装置,采用炉内直接喷钙,同时对尾部进行增湿活化技术。
石灰石在前屏下部处从炉前喷入,活化塔布置在空预器和电除尘器之间,在活化塔内进行喷水,以增湿活化,提高整个系统的脱硫效率。
针对脱硫效率没有达到合同的要求,根据脱硫调试人员的建议,在脱硫工况下,提高锅炉石灰石喷入口处的炉膛温度至 1200 ℃ 以上,以利于石灰石的锻烧,提高排烟温度,使活化塔增湿水量增大,提高活化塔的脱硫效率,为此采取以下调整试验。
( 1 )一次风速调整试验。
从试验结果来看,一次风速提高后脱硫效率并没有随之提高。
另外,用高温测温仪在石灰石喷入口处测得的炉膛温度接近 1 200 ℃ ,对石灰石的锻烧已无大碍,如继续提高炉膛温度反而会使石灰石粉烧结,因此没有必要再提高炉膛温度,而且提高炉膛温度对锅炉的安全运行不利。
温度对脱硫率大小比较敏感,温度低时煤中的硫分析出率也低,固硫反应速度相对较小,但温度过高时,由于氧化钙的高温烧结而降低活性,而且温度大于 1200 ℃ 后,固硫产物 CaSO 4开始分解,脱硫率也就不高。
故有学者认为吸收剂的喷入点最佳温度一般在 1050 ~ 1250 ℃ 之间。
( 2 )一次风粉混合物温度调整。
通过调节压力冷风门的开度,来调节一次风粉混合物温度。
从图 1 看到,并不是随着一次风粉混合物温度的降低而使脱硫效率提高。
有可能是一次风粉混合物温度降低后,造成煤粉着火延迟,反而在喷钙区域温度很高,造成氧化钙烧结,使脱硫产率下降。
( 3 )二次风配风方式调整试验。
曾试图找出对脱硫效率有利的二次风配风方式。
束腰型二次风配风方式的脱硫效率明显比其它配风方式高,但在重现性试验中没有体现出来。
因此,二次风的配风方式对脱硫效率影响不大。
420t/h超高压锅炉管式空预器堵灰和排烟温度高问题处理
能作为再热 蒸汽 的主要调节方式 , 再热汽温度一般用烟气
侧调节。
() 7在保证安全运行的前提下尽量 降低 总风量 。
6 结束 语
电厂 “ 安全是第一 生产 , 安全 是第一效益” 维持稳定 参考文献 , 的汽温是保证机组 安全和经 济运行所必须的。汽温 过高会 1 林 万超 .火 电厂热热力 系统 节能理论 .西安交通大学
次冷风温 送风温度 排烟温度 负荷 一 … 一 一 一 … 一 … (w) M ( ℃)
一
空预器堵灰 的问题得到彻底 解决 ,排烟温度也有较大幅度
的下降。 1 设 备 简 介
该 炉 为上 海 锅炉 厂 有 限公 司设 计 制造 的 S 一 2/ G 40 1 . M7 1 超 高 压 中 间再 热 自然 循 环 锅 炉 。喷 燃 器 四 3 7一 6 型
0 概 述
锅炉设计和使用煤种如表 2
12锅 炉设 备 主要 参 数 . 锅炉额定蒸发量
过 热 器 出 口蒸 汽 压 力
40 2
1. 37
t哈密发 电有限责任公司 6号锅炉采用三级管 式空预器 , 0 5年 以来 , 预器多次 出现严重堵灰现象 , 自2 0 空
二 次 风 温 冷 风 温 度
排 烟 温 度
17 3
6号 锅 炉 排 烟 温 度 测试 记 录参 数
℃
行 一 个 月 至 4月 1 6日时 , 烟 温 度 已升 至 12 、17 ; 表 1 排 9℃ 9℃ 日期
堵灰和排烟温度高 的原因进行了测试分析。就堵灰 和排烟
温 度 高 的 问题 提 出 了相 应 的 解 决 措施 。华 电 哈 电在 4月 份 6号 炉 B级 检 修 时 落 实 了大 部 分 措 施 。 8月 1 8日 ~ 1日在 2 6号 炉 已正 常 运 行 4 月后 , 次 对 锅 炉 进 行 测 试 , 个 再 6号 炉
420t/h锅炉微油冷炉点火燃烧器的改造
微 油点火燃 烧器 主要 由微 油枪 点火 系统 、 煤 粉燃烧 器 和控制 系统三 大 部分 组 成 。微 油 点 火 燃烧器结 构见 图 1 。
1 点 火 燃 烧 器 改 造
1 1 改造 方 案 .
一
6 号汽 轮发 电机 组 为 15M 汽 轮机 组及 3 W
关 键 词 :锅 炉 ;微 油 燃 烧 器 ; 改造 ; 节油 中 图 分 类 号 :T 2 3 2 K 2 .3 文 献 标 识 码 :B 一 文 章 编 号 :10 0 7—1 8 ( 0 7 0 8 1 2 0 ) 1—0 4 0 5—0 3
近几 年来 台州 发 电厂 1 号 机 组 大修 时 ~5 相继 进行 了 D S 汽轮机通 流部份改 造 ,机 组 C 及 容 量 从 15M 增 容 为 15M 炉耗 油均 达 40t 0 以上 。为 了减 少 锅 炉 大修 启 动 用 油及 日 常 的升停 炉耗 油 ,在 6 号炉 大修 时对 油枪 及燃
其 配 套 的 4 0th上 海 锅 炉 厂 生 产 的 S 5 4 5 2 / G 0 1 型锅 炉 。配有 1 给粉 机 ,喷燃 器 为 四角 布 2台 置 ,每 角各 喷 嘴 自上 而 下 布 置 为 :三 、二 、 二 、一 、二 、一 、一 、二 。炉 内形成 四角 切 圆
燃 烧 。两 套制 粉 系统 型式为 钢球 磨煤 机 、 中间
次风 喷嘴拆 除 ,改 造为微 油冷 炉点火 燃烧器 , 保 留原来 的一 次风 管与 给粉机及 原来 的上 、下
排 8 助燃 油枪 。改 造后 的点火燃 烧器 既 可作 支
接 人压缩 空气对 油枪进 行 气力 雾 化 ,另接 人压
力 冷风管 ( 风机 出 口来 ) 送 提供 油枪 燃 烧所 需空
锅炉课程设计 420th一次中间再热煤粉锅炉
目录一、前言---------------------------------------------1二、设计资料-----------------------------------------3三、锅炉整体布置得确定-----------------------------------4四、煤的元素分析数据校核和煤种判断----------------------12五、燃烧产物和锅炉热平衡计算----------------------------13六、炉膛设计和热力计算----------------------------------15七、后屏过热器结构尺寸计算----------------------------- 26八、对流过热器设计和热力计算------------------------31九、高温再热器设计和热力计算----------------------------35十、第一、二、三转向室及低温再热器引出管的热力计算------38 十一、低温再热器热力计算----------------------------44十二、旁路省煤器的热力计算--------------------------47 十三、减温水校核------------------------------------50 十四、主省煤器设计和热力计算------------------------51 十五、空气预热器热力计算----------------------------53十六、热力计算数据的修正和计算结果汇总--------------56十七、热力计算结果数据分析---------------------------------------58附加内容--------------------------------------------61 参考文献--------------------------------------------61420t/h一次中间再热煤粉锅炉前言一、课程设计内容与要求:主要内容:1. 根据给定锅炉的结构布置与尺寸,计算该锅炉燃用现在给定的煤种后的各项运行参数;2.根据计算结果分析运行中可能会出现的问题,并提出相应的处理措施。
420 t/h锅炉燃烧器适度反切的改造实践.
420 t /h 锅炉燃烧器适度反切的改造实践420 t /h 锅炉燃烧器适度反切的改造实践阮国荣(华能长兴电厂,浙江长兴313100)摘 要:针对上锅420 t /h 四角切圆燃烧锅炉存在炉膛出口烟温偏差,同时存在汽温偏低现象。
通过燃烧器二次风反切改造,使B 侧汽温达到设计值的情况。
关键词:锅炉;燃烧器;改进;偏差1燃烧设备概况长兴电厂5号炉为上海锅炉厂20世纪80年代末生产的M417型420 t /h 超高压一次中间再热单汽包自然循环固态排渣煤粉炉,配用2台DTM320/580钢球磨,采用中间储仓式热风送粉系统。
燃烧器为直流式四角切向布置,从上到下布置喷口依次为三、二、二、一、二、一、一、二,其中一、三次风喷口装设了锯齿钝体,其外缘布置了周界风,运行中除三次风和下一、二次风喷嘴倾角为水平外,其余喷嘴均上摆5°。
燃烧器设计参数见表1。
本炉膛宽、深度分别为9.6 m 和8.84 m ,宽、深比约为1.09∶1.0。
炉内形成假象切圆直径Φ800/Φ200 mm ,气流作俯视逆时针方向旋转。
炉膛容积2176 m 3,容积热负荷设计值521×103 kJ /m 3h ,炉膛断面热负荷为13.36×106 kJ /m 2h 。
近两年因供煤条件好转,燃用煤种基本为高挥发份、高发热量煤种:C ar 51%,A ar 25%,V daf 28%,Q net·ar 20 085 kJ /kg 。
2改造前存在问题锅炉自1992年10月投产以来,经多年调整及设备改造,锅炉性能达到了较好水平,但仍存在一些问题,主要有:主汽、再汽温偏低;炉膛出口存在显著烟温偏差。
2.1主蒸汽、再热蒸汽温偏低锅炉按原苏联标准设计选用了较高的炉膛断面热负荷,设计煤种为贵州盘江火铺混洗煤,Car 52.88%,Aar28.75%,Vdaf33.14%,Qnet·ar20 465kJ/kg,属高反应性煤种。
国产全自动一体化燃烧机在锅炉上的应用
国产全自动一体化燃烧机在锅炉上的应用赵晔青摘要全自动一体化燃烧技术是现代燃烧应用领域发展方向之一,燃烧机所具功能使其节约能耗,提高安全性能和产品质量且可降低劳动强度。
由上海煤气销售(集团)有限公司营业所开发的JYR型低压机电一体化燃烧机已在热水锅炉上使用,取得令人满意的结果,文章叙述了该燃烧机及其与锅炉的匹配;介绍了具体的运行情况。
1 燃烧机概述1.1 研究目的全自动一体化燃气燃烧技术是现代燃烧应用领域发展方向之一,全自动一体化燃烧机具有自动助燃风机、自动点火、熄火保护、空/燃自动比例调节、可根据参数自动调节燃烧工况等功能。
可节约能耗,提高安全性能和产品质量,同时降低操作劳动强度。
目前本市在煤气锅炉、空调及其它一些应用全自动机电一体化燃烧机的过程中基本采用进口产品,如威索、百得等,尚没有使用国产燃烧机的报导。
我营业所的科研人员认为,在当前销售(集团)公司大力发展燃气客户促进煤气销售的形势下,适时发展自己的全自动一体化燃烧技术有利于今后进一步拓展市场,同时提高本公司在燃气应用领域的技术水平。
1.2 主要技术特性由上海煤气销售(集团)公司营业所最近开发的低压机电一体化燃烧机(JYR 型),具有燃烧完全,安全可靠,操作简便的特点。
目前已在热水锅炉上进行试用。
该燃烧机主要突出两个特点,其一是能适应本市低压管网的供气压力(供应压力在80mm水柱时,最大小时用量达到200m3),其二是具有与国外同类产品类似的自动控制功能,可以用于一般加热炉及煤气锅炉(蒸发量1吨以下)。
其主要自动控制功能有:1)开机预吹扫功能;2)自动点火功能;3)熄火保护,即在点火失败及意外的熄火情况下能够切断供气阀;4)大、小或两级自动比例调节,两种状态下空煤气配比保持一致;5)燃气超压、欠压保护功能;6)燃烧机主阀泄漏安全报警,燃烧机在发生煤气内泄漏情况下停止工作;7)风压检测功能;8)停火后吹扫功能;1.3 主要部件及其功能燃烧机主要部件按下图位置设计布置:2 配套锅炉情况介绍生产厂家:上海四方(集团)朝阳锅炉厂锅炉型号:CWNS 0.47-95/70 Q常压热水锅炉锅炉有关参数:额定功率:0.47MW;工作压力:常压出水温度:90℃;回水温度:70℃辐射受热面积:3.71m2对流受热面积:27.02m2设计效率:84.85%3 应用情况3.1 煤气管路安装由于气源供应条件是煤气设备运行的必要条件,而在本市有些进口燃烧设备应用过程中曾经发生过由于管道及配件选用不合理造成无法达到设计要求的例子,所以必须在应用国产燃烧机之前对管道供应系统进行核算,事实证明这一过程是必不可少的,其效果也是令人满意的。
水平浓淡燃烧器稳燃技术在41Ot/h锅炉中的应用
1 前 言
某厂 2 炉 系 武 汉 锅 炉 厂 生 产 的 WG Z一4 0 1/ 9 8—8型 自然 循 环 、固 态 排 渣 煤 粉 炉 ,燃 用 褐 . 煤 。采用 六 角 布 置 、切 圆燃 烧 直 流 煤 粉 燃 烧 器 。
2 1 煤 粉燃烧 器 的设计 参 数 . 锅炉 炉膛 截面尺 寸 为 9 4 m ×13 0 m,假 00 m 02 m
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第3 5卷 20 0 7年 6月
云
南
电
力
技
术
Vo . 5 No 3 13 .
YUNNAN ECTRI POW ER EL C
J n2 0 u .0 7
水 平浓 淡燃 烧器 稳燃 技 术 在 4 th锅 炉 中的应 用 1 / 0
1 将 原 燃 烧 器 中 的 上 、中 、下 一 次 风 燃 烧 ) 器全 部更换 为水 平 浓 淡燃 烧 器 ,其 煤 粉 燃 烧 器 的 设 计 结构 见 图 2 。
渣 和高 温腐蚀 的 问题 ,同 时 刚 性 较强 的¥ -次 风 j ,- 可带 动一次 风共 同旋 转 ,减 弱一 次风 贴壁 的倾 向 ,
第3 5卷
燃 烬 。淡 一次 风 煤 粉 气 流 从 背火 侧 喷 人 ,从 而 在
炉膛 水冷 壁 附近形 成 氧 化 性 气 氛 和较 低 的温 度 环
2 在 水 平 浓 淡 燃 烧 器 浓 一 次 风 喷 口加 装 ) “ ” 钝 体 ,强 化 燃 烧 ,提 高 煤 粉 气 流 的着 火 稳 V
想切 圆直 径为 q 5 ) 0mm。一 、二次 风 布 置方 式 自 6
上 而下依 次为 :2—1 —2…1 2 1— 。 2
制粉 系统 采用 风 扇 磨 煤 机 直 吹式 制 粉 系 统 ,配 六 台改 进型 F 3 .6 M205 0风 扇磨 ,五 台运 行 ,一 台备 用 。 磨 煤 机 额 定 出 力 l.5/ ,额 定 通 风 量 87 th , 5 0m / 。锅 炉 自投产 以来 长 期存 在低 负荷 稳 燃 70 h
高炉煤气蓄热稳燃技术在锅炉中的运用
能和电力 ,做到能源的循环利用 ,达到资源降低成 本和环境保护的要求 ,提高企业经济效益 。
2高炉煤气的燃烧反应机理
3 高炉煤气锅炉炉 内蓄热稳燃装 置结构 介绍
投稿 时间 :20 — 9 0 08 0—6
作者 简介 :余 新红 (9 9 )男 ,19 年 江苏工 学院 毕业 ,20 年 同济大 学工 程硕士 ,江联 公 司副总 工 。 16~ 91 05
Ab t a t T ea t l t d c ec mb s o c a i f ls fr a ec a a ,h r cu ea dwok n rn il f h sr c : h r cei r u et o u t n me h n s o a t u n c o l s t es u tr n r i gp i cp eo e i no h i ms b g t t
・
8 2・
江 西 能 源 20 ( 0 84)
开发与 应用
一
一
一
烧化学反应 由低速稳定 的氧化反应转变为高速不稳 定 的氧 化反 应 ,是燃 烧 化 学 反 应 急 剧 加 速 的 结果 。
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,
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三
I {
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-
但在具体过程中,它们又有若干区别 , 诸如 : 用点燃 促 使燃 烧化 学 反应 加 速 只在 可燃 混 合物
台州发电厂420吨/时锅炉微油冷炉点火燃烧器改造
表 3 微 油 枪 出力 冷 态 标 定 结 果
1 号角主 1 ̄mW l ,- l 3 号角主 3 号角辅助 4 根油艳合计
40吨左右 为 了减少锅炉大修 启动 0
受日常 的升停炉耗油 ,特在 6号炉 大
是出对 油 枪 及 燃 烧 器 进 行 改 造 。
统、 煤粉燃烧器 和控制 系统 三大部分组 成 。
微油点 火燃 烧器 结构示 意图见 图 1 。
图 1 微 油 点 火 燃 烧 器 结 构 示 意 图
三、 改造后启动试验
1 微 油枪 冷 态标 定 、
在微油点火 器安装完毕后对微油枪 出 力进行 了标定 , 冷态标定J 情况见表 3 。
2 点 火 启动 试 验 、
H
%
O
%
N s 。 -
% %
A I
%
2 90
V
% %
0吐 |
热风温度
℃
30 2 32 4
1— 8 28
MP a
06 0 8 —
消耗 m
6 0
压力 MP a
o3 -04
阻力P a
<1 0 00
二、 点火燃烧器改造
【改 造 方 案 的 确 定 、
燃烧 器 主要 由煤 粉浓 缩器 、
一
次煤粉燃烧 室 、二次煤粉
油压 ( a 油抡 ( MP ) I
%
另一路 压力冷 风管接到 煤粉
燃 烧 器 喷 口处
ห้องสมุดไป่ตู้6号炉大修结 束后 于 2 0 年 l 月 l 05 2 1
表 2 微 油 点火 燃烧 器 参数
l 5 8 3 3 58 0船 09 1 4 19 4 6 8
420t/h燃油锅炉的振动测试和治理
d i a l t e f ope a i n, e perm e a e t urng e ry sag s o r to x i nt lt s shasbe n c re e ar id outby c han ng t er tng m o gi he op a i de, o lpr sur oi am o i e s e, l untand a om i i t a e s r f t i ur er t Re ulss w hatt i aton t zng s e m pr s u e o he o lb n ,e c. s t ho t he v br i c n b e uc d i he oi bu ne sputi o o r ton o y one a he vaue f o la ou , o lpr sur a e r d e f t l r ri nt pe a i ne b nd t l s o i m nt i e s e a i— t a r sur if r nc r lk nd o ls e m p e s e d f e e e a e al epthih. g
Ke wo d oi—ied boie y r s: lfr l r;vi aton;m ea ur m e ;han i br i s e nt dlng
某 电厂 1台4 0th 油锅 炉 ( 计最 大 发 电 2 / 燃 设 负荷 1 0MW) 0 0年 6月 开 始 投 人 运 行 。投 运 1 21 初期 , 当发 电 负荷 在 3 ~6 O 5Mw 时炉 膛 及 燃 烧 器 区域 频 繁发 生严 重 振 动 , 由此 引起 了 多次 灭 火
性 梁设 计 、 烧 器结 构 及 布 置 方式 、 料 性 质 、 燃 燃 燃
420t/h无烟煤锅炉改造前后的运行分析
编号:SY-AQ-09518( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑420t/h无烟煤锅炉改造前后的运行分析Operation analysis of 420t / h Anthracite Boiler before and after transformation420t/h无烟煤锅炉改造前后的运行分析导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。
连州电厂2台125MW机组的420t/h锅炉由哈尔滨锅炉厂制造。
机组于2000年先后投入商业运行。
在调试期间和运行初期,锅炉燃烧稳定性一直较差,多次发生灭火现象,严重影响了机组的经济运行和安全性。
为了彻底解决问题,先后对1,2号锅炉进行了必要的改造,取得了较好的效果。
1设备简介锅炉型号为HG-420/13.7-WM2,单锅筒、自然循环、集中下降管、一次中间再热、∏型布置的固态排渣煤粉炉。
炉膛为正方形9580mm×9580mm,顶棚管标高为44450mm。
设计煤种为当地劣质无烟煤。
锅炉采用钢球磨中间仓储制,一炉两磨,热风送粉。
燃烧设备为四角切向布置直流式,假想切圆直径为639mm,逆时针方向旋转,三次风对冲布置。
燃烧器布置(改造前和改造后)如图1所示,其中:上、下两层燃烧器为百叶窗水平浓淡式,带侧边风,中间一层为双通道自稳式燃烧器,带有腰部风。
点火方式采用高能点火器—轻油—煤粉两级点火。
燃烧器设计特性参数如表1所示。
为保证燃料充分燃尽,在水冷壁上敷设了一定面积的卫燃带。
2改造前运行情况2号锅炉在调试期间和投产初期,燃烧稳定性一直比较差,经常发生灭火现象,甚至有时1天灭几次火;并存在再热器汽温偏差大,热风温度达不到设计值等缺陷。
用稳燃腔煤粉燃烧器改燃烟煤为燃无烟煤锅炉
用稳燃腔煤粉燃烧器改燃烟煤为燃无烟煤锅炉
陈刚;丘纪华;李佛金
【期刊名称】《华中理工大学学报》
【年(卷),期】2000(28)1
【摘要】针对一台 75t/ h锅炉 ,利用稳燃腔煤粉燃烧器 ,并实施其他相关改造 ,成功地将原设计一直燃用烟煤改燃无烟煤 ,并取得了改造后锅炉燃用无烟煤 60
【总页数】3页(P38-40)
【关键词】锅炉;稳燃腔;燃烧器;无烟煤锅炉;煤粉燃烧器
【作者】陈刚;丘纪华;李佛金
【作者单位】华中理工大学煤燃烧国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TK229.6;TM621.2
【相关文献】
1.百叶窗式水平浓淡煤粉燃烧器在670t/h无烟煤锅炉上稳燃与节油实践 [J], 张积秋;杜国华;傅强
2.焦作电厂670 t/h无烟煤锅炉水平浓缩煤粉燃烧器稳燃新技术 [J], 张积秋;段保卫
3.稳燃腔煤粉燃烧器在无烟煤锅炉上调峰的应用 [J], 丘纪华;陈刚;李佛金;孙学信
4.百页窗式水平浓淡煤粉燃烧器在670t/h无烟煤锅炉上稳燃与节油实践 [J], 张积秋;杜国华
5.稳燃腔煤粉燃烧器在无烟煤锅炉调峰中的应用 [J], 丘纪华;陈刚;李佛金;孙学信
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萍乡发电厂420t/h锅炉保持高燃烧效率运行的经验
萍乡发电厂420t/h锅炉保持高燃烧效率运行的经验糜明义
【期刊名称】《中国电力》
【年(卷),期】1997(030)009
【摘要】东下乡有发电厂扩建的2台125MW机组,投运以来,通过对设备的完善化治理和优化运行操作机组热经济性逐年提高。
【总页数】4页(P8-11)
【作者】糜明义
【作者单位】萍乡发电厂
【正文语种】中文
【中图分类】TK223.23
【相关文献】
1.420T/H锅炉燃烧器改造及燃烧优化 [J], 黄志全
2.萍乡发电厂420t/h锅炉变负荷调峰对安全经济性的探讨 [J], 糜明义
3.萍乡发电厂420t/h锅炉提高再热蒸汽温度及空气预热器防磨治理 [J], 邓海
4.420t/h四角切圆燃烧锅炉燃烧器的改造 [J], 张吕华;徐顺法
5.420t/h锅炉燃烧系统运行状况比较分析 [J], 黄磊;瞿建国
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时, 飞灰可燃物较低, 经济性较好, 而且一
次风管不易堵管。满负荷时, 一次风速低于 "% ( ) * 管 内易产生煤粉沉积, 一次风静压指示波动增大。低负 荷时, 一次风速低于 "% ( ) * 仍可稳定运行。 正常情况下, 炉内温度水平相对较高, 且高温区涵 盖了炉膛标高 ( ,’ ### & ,- ### )(( 范围, 因此可保证
" % %(% :
按照一次风相对集中的原则, 将下、 中层一次风之间的 下层启转二次风口取消, 使下、 中层一次风集中布置; 调整风口位置标高, 以利于炉膛底部温度场和火炬的 稳定; !) 下、 中层一次风安装稳燃腔燃烧器, 并采用水 平煤粉浓淡分离装置, 使浓侧气流向火, 淡侧背火;& ) 上层一次风加装垂直浓淡分离装置, 改变原浓侧气流 向上、 淡侧气流向下的状况, 使浓侧气流向下, 淡侧气 流向上; #) 取消一次风口的周界风, 避免周界风对流 场造成干扰。 ( ! )解决风量不足’ 增加中二次风和消旋二次风 口面积, 同时调整其它二次风口面积, 合理分级配风, 以使风量能满足燃烧要求。 ( & )解决一次风煤粉堵管’ 将原燃烧器前的一次 风管的起伏段改为水平, 并在靠近喷口处采用滑块式 煤粉浓缩装置, 减小管道阻力。由于稳燃腔燃烧器有 较强的稳燃能力, 可以暂时不更换一次风管。当一次 风管磨损严重时再更换为直径较小一些的管道。 (# )保留以改变燃烧中心的高低来调整气温的方 法’ 保留上层一次风口和三次风口的上下摆动性能, 其它喷口的摆动装置取消, 这样可减少喷口的漏风量。 同时还可利用上一次风和三次风口的摆动, 来调整过 热汽温和再热汽温。 (( )减小两侧烟温偏差’ 使上层二次风即原消旋 二次风与一次风相对正切 !( 5 改为反切 ) 5 , 呈顺时针 " 6 % (!# 方向; 其它二次风口与一次风方向一致, 为逆时针方向 旋转。调整中上二次风和消旋二次风不同的动量组 合, 以减小炉膛出口两侧烟温偏差。 ( - )采用小油枪直接点燃煤粉’ 将上层油枪从中 上层二次风口移到中下层二次风口, 相对靠近下层油 枪, 以利于建立炉膛底部的温度场, 方便点燃煤粉; 在 下层一次风稳燃腔燃烧器喷口中, 安装小油枪直接点 燃煤粉, 取消下二次风口中的 # 支大油枪, 运用无烟煤 少油点火技术。 (,)卫燃带重新调整划区’ 除配风措施外, 对卫燃 热力发电・!""! (#)
[ $]
!" 改造后的运行实绩
于 %#3 飞灰可燃物和大渣可燃物明显上升, 上二次风 开度大于 +#3 , 高温过热器后两侧烟温偏差增大。在 中上二次风开度小于 $#3 , 燃用 " 45 6 72 73 的煤种时, 高温过热器后两侧烟温偏差增大; 上二次风开度大于 "#3 , 高温过热器后两侧烟温偏差增大, 飞灰可燃物和 大渣可燃物随之上升。 ! 2 !" 用稳燃腔燃烧器加小油枪直接点燃煤粉 燃烧器 改 造 前, 锅炉冷态启动点一次火用油约 $# 8, 热态启动点一次火用油约 ,+ 8。现在分别为 ,# 8 和’ 8, 比改造前可节约 -+3 & %#3 。 ! 2 &" 锅炉效率提高 锅炉改用稳燃腔燃烧器后, 对于 " 45 为 03 & %3 的无烟煤, 其飞灰可燃物可降到 ,#3 以下, " 45 为 %3 & 72 73 的无烟煤, 飞灰可燃物可进一步降低, 锅炉效率 可分别提高到 7#3 和 7,3 以上。,777 年 % 月后, 燃用 " 45 大于 ,#3 的高平煤, 飞灰可燃物降到 ’3 以下, 锅炉 效率达到 7’3 以上。相对于改造前的锅炉效率 %$3 & %03 , 锅炉效率提高了 +3 & 73 , 降低发电煤耗 ( ,% & ’" ) 9( ) :/ ・ ;) , 经济效益显著。
$" 燃烧器改造技术方案 !" 锅炉特性分析
( % )解决无烟煤着火稳燃 ’ % ) 在燃烧器布置上, ! . #" 燃尽特性分析 燃尽常数 ! / " # / $ " % "-)01& / " % % -), 2 % % )#, 式中’ & / — — —燃料燃尽特性指数, & / " %"" ( ( " % && )! $ " % !- *!345 $ " % %# !6) $ " % !, + !6) ) " # % )", 其中’ )! — — —热重分析曲线, 煤粉难燃峰下燃料量 - % "( 37; *!345 — — —热重分析, 焦最大反应速度所对应的 温度 (%( ’ ; — —热重分析, 煤 6) , 燃尽需要的时间 !) % !6) — !( 381; — —热重分析, 焦 6) , 燃尽需要的时间 ( % # !+6) — 381; 锅炉结构燃尽特性指数 # / " ! 381 " - ( . 9 " %, % # ( ( %" 2 %% )" % % () 2 % % ,# : 式中’ -— — —上一次风口距炉膛出口的距离, 3; .9 — — —烟气在炉膛上升的速度, 3 ; :。 一般锅炉燃尽常数 ! / " % % &6 2 ! % !) , 要保证有良 好的燃尽性, ! / 应大于下限且靠近上限值。而 % 号炉 的燃尽性距上限距离较大, 故而燃尽不理想, 其根本原 因是上一次风口距炉膛出口的距离过小, 煤粉颗粒在 炉内停留时间较短。 ! % !" 结渣特性分析 结渣性常数 ! : " # : / &
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万方数据
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技术交流
带重新调整分区, 以减少掉渣灭火现象, 同时又不明显 影响燃烧的稳定和飞灰的燃尽, 保证锅炉的正常运行。 以将高温过热器后的两侧烟温偏差控制在 "# 1 以内; 在两套制粉系统满负荷运行时, 可以调整两侧主汽温 偏差在 + 1 以内, 消除了过热器和再热器个别管壁超 温现象。 在燃用晋城煤时, 中上二次风开度小于 ++3 或大 ! ! #" 稳燃腔燃烧器的稳燃特点 由于该稳燃腔燃烧器出口的回流强度大, 加之煤 粉浓缩, 故而对风速适应能力极强, 一次风速在 ( "% & ’% )( ) * 均可稳定燃烧, 远远大于一般直流喷嘴的一 次风速 ( "" & "+ )( ) *。试验表明, 一次风速控制在 ’# ( ) * 左右
[ +] 煤粉的后期燃尽 , 避免局部出现高温区, 有利于缓解
或避免炉膛结焦。前后墙炉膛温度偏差也相对较小, 有利于减小炉膛出口两侧烟温偏差, 进而保证较小的 主汽温偏差。 锅炉燃用晋城无烟煤时, 最低不投油稳燃负荷多 为 +# ./、 最低至 $0 ./ 时, 炉膛燃烧中心温度还在 , +"#1 以上, 低负荷稳燃效果显著。和满负荷时 相 比, 在炉膛标高 ( ,0 ### & ,- ### )(( 处的温度降低幅 度较大, 而在标高 ,’ ### (( 处温度稳定在 , +## 1 以 上, 降低幅度相对较小, 燃烧稳定。 ! 2 $" 分级配风特点 试验证明, 一次风速宜控制在 ’# ( ) * 左右, 三次 风速在 ( +# & 0# )( ) *, 尽量减少三次风燃烧器在 !"#$ % & 无烟煤锅炉上的应用
郭永浩, 王小保
( 焦作爱依斯万方电力有限公司, 河南 焦作! $%$&’" )
! 对爱依斯万方电力有限公司 & 号锅炉燃烧器在设计和运行方面出现的问题进行了比较准 [摘! 要] 确的分析, 并运用稳燃腔燃烧器及分级燃烧技术等对其进行了改造。改造后锅炉可在 $#( 负荷下稳 燃, 炉膛出口两侧烟温偏差在 "# ) 以内, 飞灰可燃物降低, 掉大渣灭火次数减少, 改造效果显著。 [ 关键词] ! 稳燃腔燃烧器; 煤粉浓缩;分级燃烧;低负荷稳燃; 锅炉 *+"",- ",! ! ! [ 文献标识码] .! ! ! [ 文章编号] &##" / ,,0$ ( "##" ) #$ / ##%" / #, [ 中图分类号]
式中 ’ & : — — —燃 料 结 渣 性 指 数, & : " " % & ! <! $ " % !# ( ! / ( 0 1 ! = )$ " % !! ! : ( 0 " % % %! 其中’ ! <! " %! % %6 > " % "", 2! " % % (6(( 2! 为灰熔点) ; !/ ; ? " "% #&) @ (% %(3 ( 0 " %% !!( 3 ( 0 为碱酸比) ; ! = " !! % ( > " % !6 ) " 1 " % -,,( ) 为硅比) ; !? ; A " %% !)? ; A 1 "% )6, B "% )&%( ? ; A 为硅铝比) 。 结构结渣性指数 # : " 4 C $ 4 D EF " # % "!- @ ( % &" B 6 % &-! , 式中, 4 C 为炉膛断面热负荷; 4 为燃烧区域壁 面热负荷。
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万方数据 "##" 热力发电・ ($)
技术交流
( # )锅炉设计排烟温度为 %&# ’ , 而实际运行达 %(" ’ 以上, 使排烟热损失增加。 ( ( )低负荷稳燃能力差, 不具备低负荷调峰能力。 试验不投油最低稳燃负荷为 )# *+, 该负荷以下需投 油助燃, ," *+ 负荷以下至少投 ! 枝油枪, -" *+ 负 荷以下至少投 & 枝油枪。 一般锅炉的结渣性常数 !: 应在 ,% #& 2 )% #& 范围, 而 % 号炉结渣常数已大大超过上限值, 因此极易结渣。 综合以上分析可知: % 号炉燃尽性较差, 结渣性严 重。为保证锅炉能安全经济地运行, 对燃烧器的改造 势在必行。