安全生产 20 kV线路故障引起的主变跳闸
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中图分类号:TM726
文献标志码:B
文 章 编 号 :1003-0867(2014)01-0029-03
2013 年 3 月 28 日 9:19,110 kV 某变电站 #1 主变保 护动作跳闸跳开 701、201 开关,调度主站和厂站端监控 报文都为 110 kV 某变电站 #1 主变差动保护、20 kV 后备 保护动作。保护动作后,保护人员对 110 kV #1 主变保护(主 保护、后备保护)和 20 kV 出线线路保护进行了检查,发 现:110 kV #1 主变差动保护装置上仅有 TA 断线告警,未 见 #1 主变差动保护动作信号 ;#1 主变 20 kV 后备保护的 低后备零序过流 1 段保护动作并出口;20 kV 仅有 219 线、 226 线两条出线,保护装置均无动作及告警信号。经过线 路寻线人员寻线发现 20 kV 219 线 #20 杆绝缘子和导线间 有放电痕迹,认为是雷击造成的。找到了故障点在 20 kV 线路上后,确认站内一次设备无故障,以下对 20 kV 线路 故障为何线路保护未动作以及 #1 主变 20 kV 后备保护动 作为何会跳 701 开关等进行了分析,找出了各个环节的存 在问题,提出了相应对策。
要求保护生产厂商按照国家电网公司“六统一”的要 求,对内部出厂逻辑不对客户开放的要按照技术协议要求 整定出口逻辑,杜绝因生产厂商内部误整定事故发生,确 保电网安全运行。
加强继电保护整定人员和运行人员对新设备的培训, 提高人员技能,避免因对设备不了解、不熟悉,导致事故 发生,同时继电保护整定人员应在工程调试中就下达调试 定值单,有问题在调试和验收中解决问题,避免继电保护 “拒动”,提高设备健康水平。
(在出厂设置中整定)与定值单要求不对应,原为 02FF(应
为 0209)。如果按照此整定话,也就是说当 #1 主变 701
开关、201 开关、710 开关和 210 开关均在合闸位置,#1
图4 修改后正确的保护装置出口逻辑接线图
主变后备保护跳闸压板全部投入的情况下,当 #1 主变低 10 A 电流装置仅显示采样值为 1.2 A,通入 5 A 时为,装
电流I段不经负压闭锁
2 低频保护闭锁电流投
低频保护闭锁电流退
1 TV角形接线
TV星形接线
0 零序电流告警投
零序电流告警退
3 故障处理
将 20 kV 保护装置定值单上及装置上的错误设置予以 修改,再次对 219 线、226 线保护装置的零序电流通道采 样检查,数据正常,保护功能测试及整组传动 219 线、 226 线保护、开关均正确,将 2 条 20 kV 线路保护恢复运行。
Safety 安全生产
20 kV线路故障引起的主变跳闸
赖 勇
(宿迁供电公司,江苏 宿迁 223800)
摘要 :通过对一起 20 kV 线路故障引起主变跳闸动作进行分析,找出设计和施工中遗留的问题以及管
理存在的问题,并采取措施,提出相应对策,防止类似事件的再次发生。
关键词:20 kV ;保护;跳闸;线路故障
针对近年来工程多,设计单位、施工单位任务重,项 目审核不细等情况,呼吁项目单位要加大图纸审核及工程 的验收力度,要充分认识到保证设计、施工质量,保证验 收质量以及图纸与实际相符的重要性,设计单位应实行设 计监理制度,用制度来约束,提高设计质量,施工单位应 按图施工,在保证质量方面要做到了制度化和规范化,用 制度来规范其行为。
2.3 #1主变20 kV后备保护动作原因分析
7.5 A/0.6 s ;三是 零序电流告警定值为 1 A/5 s。 两条线路
保护人员对 219 线、226 线保护装置零序电流通道 保护装置的采样值未达到动作定值,不能动作跳开故障线
检查,发现通入的电流按 5 倍以上的比例缩小,如通入 路开关。而 #1 主变低后备装置在 1.2 s 动作切除故障线路,
为避免本站 #2 主变保护和其它站使用经 20 Ω 小电 阻接地方式的变电站存在以上问题,举一反三,都采取了 相应措施检查、处理。
4 经验教训及防范措施
4.1 经验教训 施工单位施工质量拙劣,未能做到按图施工,同时未
对 20 kV 出线保护装置进行零序电流一次传动试验。 生产厂商整定的主变保护跳闸出口矩阵与调度要求不
表1 定值单上KG3实际定义表
位
置1时的含义
置0时的含义
8~15
备用
备用
7
当D7–1为零序TA额定电流 当D7–1为零序TA额定电流
为5 A
为1A
6 电流加速段经负压闭锁 电流加速段不经负压闭锁
5 电流III段经负压闭锁
电流III段不经负压闭锁
4 电流II段经负压闭锁
电流II段不经负压闭锁
3 电流I段经负压闭锁
2.1 #1主变差动保护动作信号误发原因分析 #1 主变差动保护装置在本次故障未动作,其动作信
号是由测控装置发出的。检查现场接线时发现,#1 主变 差动保护动作信号与 #1 主变低后备保护动作信号分别由 6D–3 与 6D–4 端子引出,其施工未按设计要求将短接片 取下,造成当只要这两套保护其中任意一套动作时,都会 发出两套保护的动作信号,现场接线如图 2 所示,#1 主 变保护信号正确接线应拆除 6D–3 和 6D–4 之间的连接片。
参考文献
[1] 江苏省电力公司. 电力系统继电保护原理与实用技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006.
[2] 国家电力调度通信中心. 电力系统继电实用技术问答(第 二版)[M]. 北京: 中国电力出版社, 1999.
20 kV 侧复合电压闭锁过流保护 :t1 时间跳 20 kV 分 段开关柜断路器,t2 时间跳主变 20 kV 侧开关柜断路器, t3 时间跳主变各侧断路器。
110 kV 侧中性点间隙零序过电流保护、零序电压保护: 跳主变各侧断路器。
20 kV 中性点零序过电流保护 :t1 时间跳 20 kV 分段 开关柜断路器,t2 时间跳主变 20 kV 侧开关柜断路器,t3 时间跳主变各侧断路器。 1.2 保护设备和后台监控系统检查情况
足定值整定和闭锁的需要,如果使用同一个继电器出口, 226 线的零序 TA 变比为 100/5,此时两条线路保护装置
将会导致后备动作时,不闭锁备自投,导致备自投误动, 的零序采样值应为 4.5 A。而两条线路保护装置的定值是:
扩大事故范围,修改后的保护装置出口逻辑接线图如图 4。 一是零序过流 1 段为 12 A/0.3 s ;二是零序过流 2 段为
变 701 和 201 开关,正是由 #1 主变低后备零序过流 1 段
动作造成的。
#1 主变后备保护跳高压侧 701 开关和 #1 主变后备保
护跳低压侧 201 开关压板都应投入,因该主变保护装置将
主保护和后备保护集成在总的一套保护中,出口时是通过
出口矩阵来具体选择跳什么开关的。
检查发现是 #1 主变低后备跳闸出口矩阵的实际整定
图3 保护装置出口逻辑接线图
图2 #1主变保护信号回路现场接线图
2.2 701开关误跳原因分析
按照常理说,#1 主变低后备零序过流 1 段动作,应
仅跳开 201 开关,不应跳开 701 开关。但当保护人员进行
整组传动时,当 #1 主变低后备零序过流 1 段保护动作后,
#1 主变 701 和 201 开关立即跳闸。可见这次事故中 #1 主
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2014年第01期 总第320期
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Safety 安全生产
所以两条线路保护装置零序电流告警动作时间未到,也就
不能发出零序电流告警信号。
正是由于线路保护装置的零序电流采样异常,才造成
#1 主变低后备保护动作出口。
保护人员对 20 kV 线路保护装置控制字定义进行了认
将 #1 主变保护出口矩阵按照定值单的要求设置,同 时修改厂家内部跳线,将 #1 主变跳低压侧分段和闭锁低 分段备投使用同一个继电器出口分开,使用 2 个继电器, 如图 4 所示,满足整定和闭锁的需要,再对 #1 主变保护 进行功能和整组传动,均满足要求,恢复运行。
将 #1 主变保护信号回路端子排图 6D3 和 6D4 短接片 拆开,将 #1 主变差动保护动作信号与 #1 主变低后备保护 动作信号分开。
真核对,发现 219 线、226 线保护装置定值单的 KG3 控
制字设置有误,造成电流ຫໍສະໝຸດ Baidu样异常。
如表 1 所示,定值单上 KG3 第七位设为“D7–0 备用”,
而装置上的 KG3 第七位定义为 :当 D7–0 为零序 TA 额定
电流为 1 A,当 D7–1 为零序 TA 额定电流为 5 A。而实际
使用的 TA 额定电流为 5 A,正确的应设为“D7–1”。
符。
验收人员未能把好验收关,未能将相关遥信及相关功 能全部核对正确。
继电保护整定人员对现场保护装置不熟悉,同时存在 执行人员和核对人员未认真执行核对定值是否与定值单一 致。
由于以往的 10 kV 经消弧线圈接地系统,一般不投入 零序过电流保护,而对于 20 kV 经小电阻接地系统,需要 投入零序过电流保护,对于小电阻接地系统应加强学习, 提高认识。 4.2 防范措施
1 现场检查情况
1.1 事故相关运行方式及保护配置情况
该 110 kV 变电站现有 2 台 110 kV/20 kV 变压器,Y/Y 绕组类型,每台变压器容量为 63 MVA。110 kV 采用单母
线接线方式,20 kV 也采用单母线接线方式。主变压器
110 kV 侧中性点采用避雷器加保护间隙方式,也可经隔
后备零序过流 1 段动作后,保护将把以上开关全部跳开。 置显示采样值为 0.6 A。
检查中同时也发现 #1 主变跳低压侧分段和闭锁低分
通过故障录波显示,这次在线路发生瞬时接地时,
段备投使用同一个 K6 继电器出口,如图 3 所示,不能满 母线流向大地的零序电流约为 756/6.3 A。20 kV 219 线、
验收工作是保证继电保护装置在运行中正确动作的重 要环节,而做好验收工作的关键在于提前做好生产准备工 作,参加验收的人员在验收时对设备及其相关回路做到心 中有数,才能真正保证验收乃至整个工程的质量,保证电 力系统的安全稳定运行。目前还存在继电保护人员对保护 装置的性能以及基建调试没有深入了解,抱有依赖思想和 心理,验收工作存在走过场的现象,对此继电保护人员应 加强业务和安全学习,提高责任心,提高人员的技术素质, 增强安全意识,培养严谨细致的工作作风,给设备运检管 理工作提供技术保障。
对 20 kV219 线、226 线两条出线进行检查,发现保 护装置均无动作及告警信号。
对 #1 主变保护、20 kV 出线保护进行定值检查,与 调度下发的定值单一致,未发现与定值单不一致的地方。
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2 对保护装置进行测试及故障原因分析
对后台监控系统进行检查发现有 #1 主变差动保护、 20 kV 后备保护动作信号,其它信号正确、完备。
对 #1 主变保护差动主保护进行检查发现仅有 TA 断 线 告 警, 未 见 #1 主 变 差 动 保 护 动 作 信 号, 对 #1 主 变 20 kV 后备保护进行检查发现为低后备零序过流 1 段保护 动作并出口,一次动作电流为 756 A,跳开 #1 主变 701、 201 开关。
710
110 kV母线 II
I
702
701
`
`
#2变
#1变 小电阻
小电阻
`
202
201
210
2Y3 2Y2
20 kV母线 III
II
226
I 219
图1 一次接线图
离开关接地,20 kV 为小电阻接地方式,一次接线图如图 1 所示。
故 障 前 运 行 方 式 :110 kV Ⅰ、 Ⅱ 段 母 线 运 行, 20 kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段运行,110 kV 母联开关 710 热备用, 701、702、201、202、2Y3、210 开关运行,2Y2 开关热备用, #1、#2 主变分列运行。
20 kV 线路保护配置 :三相式电流速断、限时速断、 过电流、零序电流保护,三相一次重合闸、故障录波功能。
主变配置 :主保护。二次谐波制动的比率差动及差动 速断保护,重瓦斯及有载重瓦斯,保护动作跳主变各侧断 路器。
后备保护。110 kV 侧复合电压闭锁过流保护(复合电 压可取各侧):t1 时间跳主变 20 kV 分段断路器,t2 时间 跳主变各侧断路器。