球团竖炉电除尘器效率降低的原因及对策
电除尘器效率下降的原因及对策
增 刊 2 2 0 06
华 北 电 力 技术
NORTH CHI NA ELECTRI C POW ER
7 9
电除尘器效率下降的原 因及对策
孙 晓 龙
( 西 大 唐 国 际云 冈热 电有 限 责任 公 司 , 西 大 同 0 7 3 ) 山 山 3 0 9 摘 要 : 对 影 响锅 炉 电 除 尘 器 效 率 的 因素 进 行 了较 为 全 面 分析 的 基 础 上 。 电除 尘 器 的 各 有 关 环 节 和 除 尘机 在 对
式 中 , , 通 过粉 尘 的 电压 降 ; 为粉 尘 比 △【 为 D I
电阻 ; 为 通 过粉 尘 的电 流 ; 为 粉板 样 品厚 度 ; A 为平 板 电极 面积 。 由公式可 以看 出, 粉尘 比电阻超 过 1 Q ・ m 0 c 时, 粉尘层 中的 电压降 变得很大 , 达到一 定程度 后 , 粉尘层会局部击穿 , 并产生火花放电 , 即通常所说 的 反电晕现象 。发生反 电晕后 , 二次电流增大 , 二次 电
为将 电除尘器设成低电压运行 , 实际上, 这时候 即使将 电压全部升得很高 , 除尘情况也不会有明显的好转, 这 种情况在实践中常有发生 , 这主要是因为影响电除尘
粉尘 将脱 离 阳极板 表面 重返 气流 。重返 气 流 的粉
尘在 空 间 又 与离 子 相 碰撞 , 再 次 获得 阴极 电荷 会 重 新 向 阳极 板运 动 , 果 形 成 在 阳极 板 的跳 跃 现 结 象, 最后 被气 流带 出 除尘 器 。 不采 取措施 就达 不 如 到 预期 的 除尘效 果 。敲打 和刷 落收 尘极 板上 的粉 尘 对此 现象 可 以起 到很好 的抑 制作 用 。 当粉尘 比电阻超 过临 界值 1 Q ・ m 后 , 0 c 电
电除尘器效率降低原因分析及对策
表 1 电除尘器主要设计参数 Tab.1 Main des ign parameters of ES P
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14
项目
标 称 通 流 面 积/m2 处 理 烟 气 量/m3·h- 1 粉 尘 驱 进 速 度/cm·s- 1
停 留 时 间/s 阳 极 板 有 效 高 度/m 单 电 场 有 效 长 度/m
在改造工作完成后对电除尘器进行了空载升压 试验, 电场的二次电压及二次电流等主要电气参数 已完全达到原设计值, 伏安特性曲线斜率明显改善, 二次电压达到 65 kV, 二次电流达 1.4 A。
3.2 除尘效率测试
2005- 08- 09, 江 西 省 电 力 试 验 研 究 院 和 电 厂 对 1 号炉电除尘器效率测试报告显示, 在燃煤灰
采取的改造措施: 将相应的电除尘器一电场阴极线更换为管型芒刺线; 阳极板下部加装加强板; 阴极振打
轴承改为托滚式轴承等。改造实施后电除尘器除尘效果明显改善, 可靠性得到提高。本电除尘器的改造经
验对其他电厂解决同类问题具有一定借鉴意义。
关键词: 电除尘器; 阴极线; 阳极板; 轴承; 改造; 除尘效率
采用氧焊在加强板与原极板接合部位以 50 mm 间距间隔焊接, 并根据现场实际情况进行加强焊, 保 证焊缝光洁。
在加强板与原极板的整个结合部位, 均匀钻孔 安 装 6~8 个 加 强 螺 丝 ( M 6×15 mm) , 使 加 强 板 与 原 极板整个面积结合更紧密, 有利于振打力的传递。阳 极加强板安装见图 2。
1 除尘效率下降的原因分析
2 台炉电除尘器分别于 1995- 08、1996- 06 建成 并投入使用, 投运初期运行情况良好, 除尘效率达到 了设计要求。电除尘器主要设计参数见表 1。但随着 运行时间增长, 除尘效果逐渐变差, 电场运行参数开 始下降, 二次电压、二次电流 均 难 以 达 到 正 常 值 , 还 经常出现几个电场投不上的情况。改造前江西省电 力试验研究院测得除尘器效率为 98.02%, 实际运行 中有时甚至更低。
电除尘器电压电流正常但除尘效率不高的原因及处理方法【2015.2.13】
一、电除尘器电压、电流正常,但除尘效率不高的原因和处理方法
1.主要原因如下:
(1)设计电除尘器容量小;
(2)实际烟气流量超过设计值或振打不合适,二次扬尘严重;
(3)气流分布不均;
(4)冷空气从灰斗侵入,出口电场尤为严重;
(5)设计煤种与实际煤种差别大;
2.处理办法有:
(1)认真分析,确定原因,对电除尘器进行改造;
(2)改善锅炉燃烧情况,消除漏风因素,调整振打周期;
(3)调整气流分布;
(4)加强灰斗保温,各灰斗连续加热;
(5)改善锅炉燃烧工况;
(6)认真研究,确定实际燃用煤种,若与原设计煤种差别太大,则需对电除尘器重新确定参数,进行改造;。
电除尘器除尘效率影响因素及应对措施_陈桂文
电除尘器除尘效率影响因素及应对措施I n f l u e n c i n g f a c t o r s a n d i m p r o v e m e n t m e a s u r e s o f E S Pd u s t r e m o v a l e f f i c i e n c y陈桂文,肖登明(上海交通大学,上海 200030)摘要:对影响电除尘器除尘效率的诸多因素作了介绍,分析了影响除尘效率的原因,并在此基础上介绍了应对措施。
讨论了今后提高电除尘器除尘效率的研究方向。
关键词:电除尘器;除尘效率;因素;粉尘比电阻A b s t r a c t:T h e i n f l u e n c i n gf a c t o r so ft h e d u s t r e m o v a l e f f i c i e n c yo f e l e c t r o s t a t i c p r e c i p i t a t o r(E S P)a r e i n t r o-d u c e d.T h er e a s o n st h a t h o w t h e s ei n f l u e n c i n gf a c t o r sa f f e c t e dt h ed u s t r e mo v a l e f f i c i e n c yo f E S P h a v eb e e n a n a l y z e da n dt h ec o r r e s p o n d i n gi mp r o v e m e n t m e a s u r e s a r e p u t f o r w a r d.I nt h e e n d,s e v e r a l r e s e a r c h t e n d e n c i e s o f i n c r e a s i n gt h ed u s t r e mo v a l e f f i c i e n c y o f e l e c t r i c p r e c i p i t a t o r a r ed i s c u s s e d.K e yw o r d s:e l e c t r o s t a t i cp r e c i p i t a t o r;d u s t r e m o v a l e f f i c i e n c y;f a c t o r;d u s t r e s i s t a n c e中图分类号:X701.2 文献标识码:B 文章编号:1009-4032(2007)06-007-003 鉴于电除尘器的诸多突出优点而在很多行业得到广泛应用。
影响电除尘器效率因素及对策方法
电除 尘器 效 率工作 效 率降 低 的诸 多影 响 因素 1 粉尘 自身的电阻率
一
1
,
二 提高 除 尘效 率 的技 术分 析 提高电除尘器除尘效 率的技术途径
电除尘 器受到粉尘 电阻率 的干扰 , 具体表现 在下面 两点: ( 1 ) 提高供 电电压 ( 荷 电、 收尘 ) , 不仅可以提 高电晕放 电强度 , 而 ( 1 ) 现 在 的电除尘 器一般是 板式 的 , 极板上 的粉 尘层是 电流 电晕 且可 以提高 荷电场 强, 因而 提高荷 电量 、 提高收 尘场 强、 荷 电量和收 尘 的传 导层 , 通 过 它使 电流 电晕到 达 地面 的收尘 极板 。 粉 尘电 阻率 有一 场强 , 提高驱 进速度增 大, 进而提高 除尘效率。 个 临界点 , 假 如高于 这个 临界点 , 在 通过 粉尘 层的时 候, 电流 电晕将无 ( 2 ) 提 高收尘场 强 : 设 置辅助 电极, 形成专 门的收尘 区, 调节 荷 电 法顺畅 传导 , 会对粉 尘粒子的 电场强弱 、 荷电率 以及荷 电量产生一定影 和收集 的矛盾 , 提高收 尘场 强 ; 单 独供 电。 响, 此时如 果未采取一定补救手 段, 将大大影 响除尘效率 。
穿, 这就 是反电晕现象 。 在电场力的作用下, 电离的正离子向阴极 运动 , 这就 使得 电压降低 、 电流增 加、 粉 尘 发 了不 出现 电晕 封 闭情 况 , 提升振 打清 灰能 力和 选择 比较 相称 的极 线是 将带 负电的电晕 区粒子 中和掉 , 生二次飞扬情况 更加严重 , 严重影 响到除 尘效果 。 当反 电晕现 象发生 的 重要 技术手 段。 电流越 大, 能耗 越大 , 除尘效率越低 。 电除 尘器的除尘效 果会受 到烟气中的湿度 、 水分、 压力和温 度等 的 时候 , 反电晕 现象 更容 易在高 电阻率 的粉 尘中间发生 , 使得 除尘 效果 受 影 响。 当煤燃烧 之后 , 一 部 分烟 气进入 到电除尘 器中, 这部分 烟气 里含 反电晕 自 动 控制设 备的引进, 使得 供电设备能够 按 照工况 的变 有一定浓 度的 电负性气体 , 其 有着比较 高的 电子 亲和力 , 这 些气体对 电 到影 响。 对运行 参数 进行 自 动 调节, 对 间歇脉 冲供 电 占空 比进行 自 动选择 和 子 的捕获 能力的 顺序为S O 2 、 O 2 、 H: O 、 C O : 。 烟气成 分直接影 响到火花 化 , 这样可 以提高 除尘效率 , 使 除尘效率达 到最佳 , 又能 够 实现 节能 的 放 电电压、 电除尘 器的伏 安特 性 以及 电晕放 电过 程 中电荷载 体 的位 调节 ,
锅炉电除尘效率降低原因浅析
锅炉电除尘效率降低原因浅析火力发电厂的烟气净化设备—静电除尘器(简称电除尘)在运行过程中,由于煤质、负荷等因素的影响,运行参数与设计参数不全都,导致除尘效率降低。
通过试验、调整,分析缘由,提出改进方法。
选择最佳运行工况,提高电除尘的除尘效率。
为运行管理和设备改造供应依据。
电除尘器是近十几年进展起来,安装在大型锅炉尾部的烟气处理新型设备,具有高效、节能、维护量小的优点,促进了粉煤灰的利用和环境爱护,但是电除尘器长期使用后存在除尘效率下降,除尘二次电压下降或不稳定,达不到设计值要求的状况。
影响电除尘器效率的因素许多,文章争论了各类因素对电除尘的影响,并提出建议,为电除尘的设计和运行供应参考。
1锅炉燃用煤种的影响(1)热电厂煤种变化很大,火车煤与汽车煤的热值和挥发份都不相同,于是会使灰份发生波动,锅炉的烟气量和排烟温度及粉尘浓度随之发生变化。
在电厂中锅炉实际燃用的煤种往往要比设计值差许多,在实际运行中电除尘的除尘效果受到了很大的影响,甚至超出其除尘力量。
(2)二次飞扬的影响。
沉淀下来的积灰被烟气重新带走就是我们所说的粉尘的二次飞扬,它使除尘效率下降。
造成呼和浩特热电厂电除尘粉尘二次飞扬的缘由跟阴、阳极振打频率设置不合理有关,当频率过快时,极板上收集到的粉末状粉尘简单被烟气带走造成二次飞扬;其次造成粉尘二次飞扬的还有其它因素,如电除尘本体或锁气器处漏风等。
所以为了提高电除尘的效率,保证电除尘的正常运行,准时清除极板上粉尘显得尤为重要。
极板若灰尘沉积厚度达10mm时,它的的驱动速度为厚度是lmm的60%。
可见准时清除极板上的粉尘对改善电除尘的运行环境是很重要的。
较之极板积灰,电晕极上积的粉尘量小多了,但对放电影响较大。
粉尘未准时清除掉,在电晕极线上积结成疤,在运行上表现为闪络频繁,沿面放电甚至击穿,影响到除尘效率,结疤到肯定程度时,会使除尘器完全停止工作。
所以在电除尘运行过程中对电除尘器极板、极线的清灰特别必要。
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施目录摘要: (1)1.电除尘器效率不高原因分析 (2)1.1.阴阳极锤击振打清灰装置的影响 (2)1.1.1.振打周期和时间对除尘效率影响 (2)1.1.2.阴阳极锤击振打装置故障的影响 (2)1.2.电场灰斗积灰的影响 (2)1.2.1.灰斗堵灰 (2)1.2.2.输灰系统故障 (3)1.2.3.投用飞灰再循环的影响 (3)1.3.煤种变化时的影响 (3)1.4.机组运行参数的影响 (4)1.4.1.锅炉负荷的影响 (4)1.4.2.灰分高的影响 (4)1.4.3.烟气流速的影响 (5)1.5.电除尘设备故障的影响 (5)1.6.运行中的二次电压、电流指示失准 (6)1.7.输灰系统故障对除尘效率影响 (7)2.具体处理措施 (7)3.电除尘器的检修和维护 (8)4.电除尘器运行方式的优化 (9)结束语 (9)摘要:某环保热电有限公司电除尘器烟气流通面积72m2,总集尘面积3240m2, 除尘效率299.5%,投产年月2004年10月。
阳极板型式C型480极板、阴极线型式BS整体芒刺型、同极间距400mm、异极线距200mm。
采用微机控制高压整流设备控制、直流输出电压为72-64-57(kV)。
1.电除尘器效率不高原因分析1.1.阴阳极锤击振打清灰装置的影响1.1.L振打周期和时间对除尘效率影响电除尘器一般均采用锤击振打方式清灰。
在阴阳极锤击振打力度和均匀性都满足要求时,阴阳极锤击振打制度(周期、时间)是否合理对除尘效率影响极大。
锤击振打周期对除尘效率的影响在于清灰时能否使脱落的尘块直接落入灰斗中。
振打周期过长,极板积灰过厚,将降低带电粉尘的极板上的导电性能,降低除尘效率。
振打周期过短,粉尘会分散成碎粉落下,引起较大的二次扬尘,尤其是#3 电场的二次扬尘,将会大大降低除尘效率。
1.1.2.阴阳极锤击振打装置故障的影响电除尘器振打装置有绕臂振打即阳极振打安装于电除尘器侧部和提升脱钩振打即阴极振打安装于电除尘器顶部。
影响电除尘器运行参数,效率的主要原因及对策
影响电除尘器运行参数,效率的主要原因及对策摘要:本文通过对影响电除尘运行参数的常见原因分析并结合电除尘运行参数的实际状况和常见故障探讨,找出当前影响电除尘运行参数的主要原因,提出技术改进措施以使电除尘运行参数最佳、除尘效率达到最佳。
关键词:参数原因分析措施。
1.概述:电除尘器一般是利用直流负高压使气体电离、产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,其特点是除尘效率高,普遍在99%以上,设计效率最高可达99.99%,阻力损失小,风机的耗电量少,处理烟气量大,对烟气浓度的适应性较好,运行费用低。
但其一次性投入与钢材消耗量大,占地面积大,对制造、安装和操作水平要求较高。
2. 影响运行参数的原因分析:2.1反电晕对运行参数的影响:所谓反电晕就是指沉积在收尘极表面上的高比电阻粉尘层所产生的局部放电现象。
反电晕对电流—电压特性最明显的影响是:1). 降低火花放电电压,使二次电压降低;2).形成稳定的反电晕陷口而发生电流的突变或非连续性,使运行参数及为不稳3).最大电晕电流大为增加,在即将发生火花放电时,二次电流为正常电流值的好几倍。
2.2电晕线肥大和阳极板粉尘堆积对运行参数的影响:电晕线越细,产生的电晕越强烈,但因在电晕极周围的离子区有少量的粉尘粒子获得正电荷,便向负极性的电晕极运动并沉积在电晕线上,若粉尘的粘附性很强,不容易振打下来,于是电晕线的粉尘越集越多,即电晕线变粗,大大地降低电晕放电效果,这就是电晕线肥大;粘附性很强的粉尘有时还会在阳极板上堆积起来。
以上两种情况都会使运行参数明显降低。
其产生的原因主要有以下几方面:1)除尘器低负荷或停止运行时电除尘的温度低与露点,水或硫酸凝结在尘粒之间及尘粒与电极之间,使其表面溶解,当除尘器再次运行时,溶解的物质凝固或结晶,产生大的附着力。
2)由于粉尘的性质而粘附,探索使用合适的煤种加以解决。
3)部分极板、极丝腐蚀严重,吸附在表面上的粉尘振打不易清除,虽然利用停炉机会更换部分阴极丝,但腐蚀的阳极板需等到大修才可更换。
电除尘效率不高的原因及处理措施
电除尘效率不高的原因及处理措施目录前言 (1)1.电除尘的过程和基本原理 (2)2.现场情况分析 (2)2. 1.火花率 (2)2. 2.高频电源 (3)2.3.振打 (4)3.电除尘器效率不高原因分析 (4)3.1.阴阳极锤击振打清灰装置的影响 (4)3. 1. 1.振打周期和时间对除尘效率影响 (4)3.1.2.阴阳极锤击振打装置故障的影响 (4)3. 2.电场灰斗积灰的影响 (5)3. 2. 1.灰斗堵灰 (5)3. 2. 2.输灰系统故障 (5)3. 2. 3.投用飞灰再循环的影响 (5)3. 3.煤种变化时的影响 (5)3. 4.机组运行参数的影响 (5)3. 4. 1.锅炉负荷的影响 (5)4. 4. 2.燃煤灰分高的影响 (6)5. 4. 3.烟气流速的影响 (6)6.具体处理措施 (6)7.电除尘器的检修和维护 (7)8.电除尘器运行方式的优化 (8)9.结束语 (8)刖百某环保热电有限公司电除尘器由上海弗卡斯环保工程有限公司型号为FCL3X 3.0-1X72-10.0,烟气流通面积72m2,总集尘面积3240m2,除尘效率299.5% 投产年月2004年10月。
阳极板型式C型480极板、阴极线型式BS整体芒刺型、同极间距400mm、异极线距200mm。
采用微机控制高压整流设备控制、直流输出电压为72-64-57(kV)o1.电除尘的过程和基本原理电除尘的基本过程是:1)建立电场,产生电晕,使尘粒荷电;2)在电场力作用下,荷电尘粒向收尘极运动,收尘;3)振打清灰和排灰。
所以只有这三个过程都能够满足才能达到良好的除灰效果首先为了保证电除尘的除尘效率就得保证一个稳定的负电晕,所谓稳定的负电晕是指即将发生而未发生流注段的负电晕。
稳定的负电晕是单区静电除尘器高效运行的首要条件(即尽可能高的电压而无火花发生的负电晕)。
而保持稳定负电晕的必要条件是:1)电晕极附近要有丰富的电子源,即该处的场强要高、电离要强。
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施湖州协鑫环保热电有限公司汤海清随着人们对环保要求的日益提高,电厂烟尘污染是一个重大的环保问题;国家已制定出《锅炉烟尘排放标准》,提出对烟尘浓度和林格曼黑度两个最大允许控制指标:最大允许烟尘浓度200mg/m3 林格曼黑度(炭黑粉尘)最大允许I 级。
为保证电除尘器长期高效、稳定、节能运行,对一段时间内出现的除尘效率不高原因进行分析并提出处理措施。
对电厂电除尘器的优化运行、检修、维护提供参考。
关键词:电除尘器除尘效率不高原因分析处理措施检修和维护优化节能0、电除尘器简介某环保热电有限公司电除尘器由上海弗卡斯环保工程有限公司型号为FCL3×3.0-1×72-10.0,烟气流通面积72m²,总集尘面积3240m²,除尘效率≥99.5%,投产年月2004年10月。
阳极板型式C型480极板、阴极线型式BS整体芒刺型、同极间距400mm、异极线距200mm。
采用微机控制高压整流设备控制、直流输出电压为72-64-57(KV) 。
一、电除尘器效率不高原因分析:1、阴阳极锤击振打清灰装置对电除尘器效率的影响1.1振打周期和时间对除尘效率影响;电除尘器一般均采用锤击振打方式清灰。
在阴阳极锤击振打力度和均匀性都满足要求时,阴阳极锤击振打制度(周期、时间)是否合理对除尘效率影响极大。
锤击振打周期对除尘效率的影响在于清灰时能否使脱落的尘块直接落入灰斗中。
振打周期过长,极板积灰过厚,将降低带电粉尘的极板上的导电性能,降低除尘效率。
振打周期过短,粉尘会分散成碎粉落下,引起较大的二次扬尘,尤其是#3电场的二次扬尘,将会大大降低除尘效率。
1.2阴阳极锤击振打装置发生故障对除尘效率影响;电除尘器振打装置有绕臂振打即阳极振打安装于电除尘器侧部和提升脱钩振打即阴极振打安装于电除尘器顶部。
在运行过程中经常出现的故障是振打锤和砧块脱落、振打轴或电瓷轴发生断裂、尘中轴承损坏就会使阴极芒刺线和阳极板上大量积灰,导致运行电流下降,火花增加、电晕封闭和电场短路跳闸导致电场不能运行。
电除尘器运行中效率降低的原因分析及处理方法
漏 风率 : % ; ≤3
出 口排放 浓度 : 0 m /N ≤10 g m ; 电场数 : 电场 ; 三
电场有效 长度 :2 1m;
收 稿 日期 :0 5—1 8Fra bibliotek20 0—2
作者简介 : 程艳 霞( 95一), 江西新 建人 , 16 女, 大学本科 , 主要从事 电气及特种设备 的安全管理工作 。
重 要 。为更好 地保 障 电除 尘 器 的正 常 运 行 , 以新 现
从烟窗的排烟情况看含尘率高 , 对此, 我们咨询有关 厂家 , 并组 织技术 人员对 电除尘器 进行 仔细检 查 , 认
真分 析 , 寻解决 措施 。 探
2 影 响 除 尘 效 果 的原 因
2 1 电场 绝缘 下降 .
余 钢铁公 司第 二炼 铁 厂 7高 炉 电除 尘 近 2 a来 运 行 状 况 为例 , 其运行 效果 降低 的原 因进行 分 析 。 对 新余 钢 铁公 司第 二炼 铁 厂 7高 炉 电 除尘 器 为 安 阳享 润环保 设 备有 限 责 任公 司 生 产 的 G D一10 T 8 Ⅲ型高 压静 电除尘 , 主要参 数 为 : 其
处 理烟气 量 :. 6 8×1 h 0i / ; n 人 口烟 气含 量尘 浓度 :O~ 0 / m ; 2 3 g N 人 口烟气 温度 :0 ℃ ; 10 有 效截 面积 :8 I ; 101 1 3
灰斗积灰过满 , 卸灰器被卡。除尘器施工完毕
未认 真做 到工 完料尽 场地清 或 经过一 段长 时间 的运
1 前 言
新 余钢 铁公 司第 二炼铁 厂现 有 电除尘设 备 4台
极配形式 : 同极距 40 m 并极距 20 m; 0r , a 0r a 阳极 排 :8 C框架 结构 ; 40
电除尘器效率降低原因分析及对策
量一 定 时 , 减小 电场 截面 积 , 电场 风速 必然 增 若 则 大, 不仅 使 电场长 度 增 长 , 大 占地 面积 , 且 会 加 而
Ke y wor : lcr ds ee to—p e i iao ; f ce c d t r cp tt r e i n y; us i
0 引 言
电除尘 器 的发 展 已经 经历 了近 百 年 的历 史 ,
目前 电除尘系统运行 的稳定性 和可靠性 欠佳 ,
运行 故 障率偏 高 , 障 发 生 的原 因和 部位 错 综 复 故
wh c a e t f ce c fe e to — p e i i tr r d c a d p o i e o u in ih ma y gv ih c us he e i in y o lcr r c pt o e u e, n r v d s s l t s wh c n ie a o rf r n e t lu a r b e . ee e c o so e s me p o lms
尘器 成功 地应 用于工 业生 产 , 目前 为止 , 国电 到 我 除尘 器 的主要 用户 为电力 工业 ( 占 6 7 % ) 约 5~ 0 。
1 1 粉尘特 性 的影响 .
随着 国 民经 济 的高速 发展 , 综合 国力 的提 高 , 环保
作者简介 : 刘 清(9 9一) 男, 16 , 汉族 , 内蒙古人 , 工程师, 现主要从事火 电厂生产管理工作。
第 5期
刘
清 : 除尘 器 效 率 降 低 原 因分 析 及 对 策 电
・4 ・ 1
尘效 率 的影 响 , 密度对 固定 物质 是一 定 的 , 积 真 堆
密度 随着 充填 程 度 的不 同而 有 大 幅度 变 化 , 如果
电除尘器除尘效率影响因素及应对措施探讨
2 电除尘器除尘效率影响的应对措施 为能有效提升电除尘器除尘的效率,这就需要采用多样化
的举措进行应对,以下几点应对措施实施要加强重视: 2.1 注重优化清灰的方式 为能有效提升电除尘器的除尘效率,这就需要从清灰的方
式优化方面加强重视,选择科学合理的清灰方式,就要先明确 清灰的形式,结合实际的应用需要进行科学化选择,从而才能有 助于保障除尘的效率和质量。从电除尘卸灰的控制来看主要有几 种方式,如周期定时卸灰控制以及连续卸灰控制,应用都比较广 泛,提高除尘的效率需要在加热保温措施的实施方面加强重视, 对灰斗内料位进行检测,高度进行有效控制,卸灰以及阳极振打 联动进行优化,防止漏风,保障排灰的效果良好呈现,对清灰的 方式进行积极优化,将对提高除尘的效率有着促进作用。
2.2 有效降低粉尘比电阻 提高电除尘器除尘的效率通过降低粉尘比电阻的方式是比 较重要的,技术层面来看,要注重高比电阻粉尘造成的反电晕 现象并加以有效控制,使相应问题得到有效处理。通过有效的 方式降低粉尘层以及粉尘造成的电晕电流和比电阻,达到降低 电晕电流效果,采用可靠的方式调整烟气中水分和温度,通过 水分降低粉尘比电阻,气体介质强度强化减少气体黏度,可以 结合含硫量对含水量加以确定,保障含尘气体整体温度在露点 以上,这样能有效避免气体湿度增加造成排灰以及输灰的难度 增加现象发生。降低粉尘比电阻还可通过应用化学调理剂的方 式,燃料当中含硫量低的时候,下灰比电阻处在高水平,增加 调理剂的方式能有效降低电阻。 2.3 注重极板间距校核调整 为能有助于提升除尘的整体效率,这就需要在极板间距的 校核以及调整方面加强重视,电除尘器所使用的电极框架通过 圆形以及异形钢管进行焊接,重量比较轻,结构相对比较单薄, 在长期的高温以及振打环境下会发生变形以及移位的现象,发生 移位的问题,振打锤在偏离振打位置上用力,会使得振打力大大 减弱,从而对振打清灰效果也会产生不利影响。所以为能有效提 升除尘的整体效率,这就需要定期校核以及调整极板的间距,做 好相应的检查工作,发现有不符规范的间距问题,要及时进行调 整,使除尘器的除尘整体效率得以有效提升。除此之外,气流的 分布以及本体的密封性对除尘效率也会产生影响,在实际问题的 处理方面要能从这些层面针对性处理应对。
关于电除尘效率低的分析与处理
关于电除尘效率低的分析与处理摘要:随着我国对环保的严格要求,电除尘器以其阻力低、烟气量大、能耗低、适应性广、除尘效率高的优点,被广泛应用于冶金、化工、建材、火力发电、电子等行业。
关键词:电除尘;效率;各个电场下部均设有插板门,电动锁气器、箱式冲灰器等除灰设备。
为保证电除尘器灰斗灰的流态化、卸灰的均匀和畅通,两台炉共设一套灰斗气化风系统。
设3台气化风机、2台空气电加热器,以提高灰温,防止结露。
一、影响除尘效率低的原因1.电场绝缘下降。
灰斗积灰过满,卸灰器被卡。
除尘器施工完毕未认真做到工完料尽场地清或经过一段长时间的运行后,由于安装件松脱或磨损掉落,以及烟气流中带人的各种杂物等落入灰斗,进人卸灰器的叶轮中,将卸灰器卡住,导致灰斗内的灰无法及时卸出排走,从而使得灰斗内积灰过多堆积,导致阴阳极绝缘下降,甚至短路。
刮板机的刮灰装置,剖板机的刮羽是用Φ19的圆钢做成的,焊接到每个链节上,运行一段时间后,有的因脱焊而不能与链条同步运行卡坏刮件链,损坏其它刮灰装置,同时因刮羽面积小,使得刮灰效率低,导致灰斗内的灰不能及时排出。
斗内积灰过满。
阳极板松动及阴极线变形。
在运行一段时间后,由于热态烟气作用在极板上,未安装到位、固定妥当的就会产生变形,从而使稿阳极的阉距变小,导致绝缘下降引起短路或阴极芒刺线变形、接搭在阳极板排上,导致阴阳极短路而使电极投送不上。
阴极支撑瓷瓶破损、积灰、结露。
在电除尘的检修检查中,我们发现阴极支撑瓷瓶有的发生破裂现象,且瓷瓶内筒筒壁积灰严重。
2#电场阴极绝缘瓷瓶的电加热器腐蚀严熏,用北欧表检测其电绝缘电阻只有0.1左右,该阴极加热系统失效,导致在气候潮湿及电场内出现系统漏风的情况下,阴极绝缘系统出瑰结露现象,使绝缘下降。
2.振打失效。
主要有阳极、阴极、槽极振打失效,其中主要是氍极穰阴极振打失效。
(1)阳极振打失效。
主要表现在阳极振打锤脱落,由于阳极振打系因安装或经过较长一段时闻运行磊,振打锤露定销脱落或磨损,致使锤头如现脱落,导致振打失效,吸附在阳极板上的灰尘无法掇落,阳极板积灰过多,缩短了翮阳极阔距,导致阴阳极放电,使绝缘下降,电除尘运行参数达不到额定值,除尘效率下降。
电除尘器效率降低原因分析及对策
pae , dtp rb aig e h g nob a k tb aig.h olcin e iin ya d o eaigrl blya o lts a p rn w r c a e it rc e r s ec l t fce c p rt i i t . b t n o e e s e n d e n T e o n n e a i r e h
摘
荽: 针对 新余 发电有限责任公司 电除尘器除尘效率 下降 的情况 , 分析其存 在的主要 问题 , 简要介绍所采取的改
造措施 : 电除尘器一 电场阴极线更换为管型芒 刺线 ; 将 阳极板下部加鞋加强板 ; 阴极 振打轴承改为托滚式轴承等。 改 造 实施后 电除尘器除尘效果 明显改善 , 可靠性得到提高。 电除尘器 的成功改造经验对其它 电厂解决 同类 问题具有一
i rv 8ars l o b v - nln t ft o eee t sai rcpttr es c elu x ein e lopo ie mpo e 8 ut a o e me t e r ri s n t l r tt p e ii o . u c s ' e p re c sas rvd d e f od e o h c o c a T h dl c r i efrn efro e o e l t t ov u hp o lmse e t ey et nr e c o t r w rpa s osles c rbe f ci l. a e h p n v Ke o d : crs t rcpttre t rw r ;o et np e b aig; t f yW r sde t t i pe ii o ;mie i c l i ht ; r oa c a t e c o e n r ri e o t
电除尘器效率低的因素分析及改进措施
由 于 安 装 质 量 不 好 , 是 导 致 阴 极 线 与 框 架 连 一
接 处螺 栓 没 有 完 全 固 定 死 , 一 定 的 晃 动 。 这 样 在 有 这些连 接 点 处 易产 生局 部 火 花 和拉 弧 , 形成 电腐蚀 , 使 阴极 线 连接 孔 腐 蚀 变 大 或 螺 栓 头 腐 蚀 变 小 , 使 而 阴极线 一 端 虚脱 开 变 为 自 由端 , 接 到 阳极 板 上 造 搭 成短路 。二是 在 高 温 烟 气 的 作 用 下 , 极 线 发 生 热 阴 变形 而 中部 向外 凸 , 得 阴极 线 与 阳极 板 发 生 异 极 使 距 放 电而使 除尘 器 效 率 降低 。
下 , 阳极 板 受 热膨 胀 , 其 热伸 量得 不 到 释 放 而产 使 而
1 前 言
包 钢 炼 铁 厂 一 烧 、 烧 车 间 在 烧 结 生 产 过 程 中 二
生 内应 力 。在 应 力 作 用 下 , 阳极 板 就 会 在 力 学 性 能 薄 弱 处发 生扭 曲变 形 而释 放应 力 。
Jn 20 u e, 0 2
电除尘 器 效 率 低 的 因素 分 析 及 改 进 措 施
梁红根 , 高 英 , 改 霞 任
( 包钢 ( 团 ) 司 炼铁 厂 , 集 公 内蒙古 包头 04 1 ) 10 0
摘
要 : 文 通 过 对 包 钢 炼 铁 厂 一 烧 、 烧 车 间 电 除 尘 器 运 行 过 程 中 效 率 低 的 原 因分 析 , 对 原 因 提 出相 应 的 改 进 本 二 针
小 、 动 化 程 度 高 等 特 点 , 而 在 我 厂 得 到 广 泛 的 应 自 因 用 。 目前 , 烧 、 烧 两 个 车 间 共 有 1 一 二 2台 电 除 尘 器 ,
影响电除尘效率的主要因素以及对策分析
科技论 坛 jlBiblioteka 温 治 军 影 响 电除尘效率 的主要 因素 以及对策分析
( 德神 东发 电公 司 , 西 保 德 0 6 0 ) 保 山 36 3
摘 要: 目前, 影响 电除尘器除尘效率的因素主要 在于对设备运行参数的调节和设备的维护。 为此 , 电厂相关人员可以通过运行优化调整 、 设备 雏护等加以应对。根据 自己的工作经验对影响 电除尘器效率的 因素进行 了分析 , 并给 出了提 高除尘效率的相应对策。 关键词: 除尘效率; 运行参数 ; 优化调整 引言 间电荷密度的 影响来进行解释 ,当8 减小时离子 4运 行 因素 随着环保法规 的H 趋严格 , 新建的大型火力 的有效迁移率由于和中l l 生分子碰撞次数减少而增 4 供电 1 状况对除尘效率的影响。电除尘器 发电厂均已采用静电除尘器进行除尘。但是电除 大, 因为在外加电压一定的情况下 , 将导致 电晕极 的除尘效率与施加于电除尘器的高压静电场成正 尘器长期使用后存在除尘效率下降,达不到设计 附近的空间电荷密度减小和收尘极的平均 电晕电 i 4 所以必须给电场施加尽可能高的 f 系。 Y , 高压, 才 值要求的情况, 甚至造成引风机叶片磨损, 影响机 流密度增大。电晕极附近的空间电荷密度减小 , 导 能使电场中的气体分子充分电离 , 使粉尘有机会 组 的安 全运行 。 致在电晕极表面以较低的电场强度获得一定的电 带上尽可能多的电子而获得较高的除尘效率。但 l粉尘性质对除尘效率的影响以及对策 两极间所 晕电流, 于是当 8 减小时, 为了在阳极板上保持一 电除尘器的阴阳极问的距离确定以后 , 影响电除尘器效率的因素很多, 但大致可以 定的平均电晕电流密度 , 则外加电压必须降低 , 致 能施加的直流高压不能无限制增加, 否则, 若超过 分为四个方面: 粉尘陛 、 质 烟气特性、 结构因素 、 运 使除尘器功率降低, 影响除尘效率。 所能承受的最大场强 , 就会使得电场产生高压击 行因素等。 除尘器的最佳运行温度在 10  ̄0 4 ~ 5 ̄ C之间, 穿 。 1 . 1粉尘比电阻对除尘效率的影响。粉尘 比 如果排烟温度高于此范围将直接影响电除尘的电 4 2振打系统运行状态对除尘效率的影响。 电阻是衡量粉尘导电性能的指标,它对电除尘器 压 、 电流等参数。至于烟气压力经过 r次测试影响 电除尘器内电场的振动打装置主要用来定时清除 L 的性 能的影 响 最为 突 出。粉尘 比电阻在 数值上 等 不是很大, 所以降低排烟温度, 不仅使锅炉效率有 电场内极线和极板上的积灰, 保持电场二次电压 于单位面积 、 单位厚度粉尘的电阻值。 电除尘器最 所提高 , 而且对电除尘器效率的提高也是很明显 的稳定。 决定振打清灰效果的一是振打力, 二是振 适合的粉尘比电阻范围是 141“ e , O 0 f m 比电阻低 的。  ̄ l 打制度。 首先 , 振打装置要能够产生足够 目 适度的 于 14 m的粉尘 , Onc 它一到达阳极板表面不仅立即 ’ _ 2烟气含尘浓度对除尘效率的影响。当含 振打力, 保证振打力沿极板和极线正常传递 , 使极 释放电荷 , 而且由于静电感应获得和阳极板同极 尘气体通过电除尘器的空间时,粉尘粒子与其中 板、 极线处于清洁状态 , 保证电除尘器的再捕集能 性的正电荷,若正电荷形成的排斥力大得足以克 的游离离子碰撞而荷电,于是在电除尘器内便出 力 , 这是决定电除尘器能否保持长期稳定高效运 服粉尘的粘附力,则已沉积的粉尘将脱离阳极板 现两种形式的电荷, 振打力过小不足以达到清灰 目的, 离子电荷和粒子电荷, 所以电 行的关键因素 , 而重返气流,重返气流的粉尘在空间又与离子相 晕电流一方面是 由于气体离子的运动而形成 , 另 过大则使黏附成块的飞灰被振碎。 其次, 要有合理 振打周期过小不仅增加能耗, 甚至加 碰撞,会重新获得和阴极同性的负电荷而再次向 方 面是 由尘粒 子运 动而形 成 ,由于 粉尘 粒子 大 的振打周期 , 阳极 板运 行 , 形成 在 阳极板 上 的跳 跃 现象 , 小和质量都 比气体离子大得多 ,所以气体离子的 剧反 电晕现象的产生。因此, 结果 最 对于振打清灰的理想 后可能被气流带出电除尘器。 如不采取措施 , 就达 运动速度为粉尘粒子的数百倍 , , 这样 由粉尘粒子 要求是A21振打力正好使粉尘能脱离电极而不 . 不到预期的收尘效果。敲打或刷落收尘极板上的 所形成的电晕电流仅 占总电晕电流的 1 2 随着 至于过大, 这样既使二次扬尘最小, 电极保持 又使 - %。 粉尘对此现象可以起到很好的抑制作用。 烟气中含尘浓度的增加, 粉尘粒子的数量也增多, 清洁, 且振打系统损伤程度最低。22粉尘层应该 4. 如粉尘比电阻超过 l “ m时 , Onc 粉尘层中的 以致由于粉尘粒子形成的电晕电流虽然不大 , 但 堆积到一定厚度再打。. 42 3对于不同粉尘特陛、 不 电压降变得很大 , 达到一定程度后, 致使粉尘层局 形成的空间电荷却很大,接近于气体离子所形成 同电场的振打时间和问隔应有区别。同一台电除 部击穿, 并产生火花放电 , 即通常所说的反电晕现 的空间电荷, 重 严 抑制电晕电流的产生 , 使尘粒不 尘器的不同电场 ,极板清灰所需要的振打力和振 象, 发生反电晕后 , 二次电流增大, 二次电压降低 , 能获得足够电荷, 除尘效率下降。若含尘浓度太大 打 间 隔是 不一 样的 。 粉尘飞扬严重, 导致收尘陛能显著恶化。 时, 可能使电流趋近于零 , 收尘效果明显恶化, 使 电除尘器振打清灰周期的时间长短 , 对除尘 这时 ,可以通过喷人 S , N , O 或 H 来进行烟 这种现象称为电晕闭塞。在生产实践 中为防止这 效率的影响十分显著。电除尘器振打时间一般由 气调质, 降低粉尘比电阻。 但在实际运行中由于煤种的变化 , 粉 现象的产生 , 应选用灰分含量少的煤质并合理 制造厂给定 , 1 . 2粉尘粘附性对除尘器率的影响。粉尘具 调整燃烧 , 以减小烟气含尘浓度, 提高电除尘器效 煤灰的杵眭也随之发生变化。振打清灰周期时间 设置过长 ,则积灰太厚,虽然有时灰也能自行剥 有粘附性 , 可使细微粉尘粒子凝聚成较大粒子, 这 率 。 对粉尘捕集是有利的,但是粉尘粘附在除尘器壁 3结构因素 落, 但会降低除尘效率。振打清灰时间 没置过短 上会堆积起来 , 造成除尘器发生堵塞故障。 在电除 3 . 1漏风对除尘效率的影响。漏风不仅增加 时, 由于各灰层太薄, 振打下来的粉煤灰重新被烟 尘器中,若粉尘的粘附}强 ,粉尘会粘附在电极 了电除尘器的烟气量, 生 造成烟速提高 , 而且易使阴 气带走而加剧二次扬尘 , 降低除尘效率。因此 , 三 上, 即使加强振打力也不容易将粉尘打下来 , 进而 阳极结露积灰, 导致除尘器效率下降。若从灰斗漏 个 电场振打时间的设定 ,也就成为提高电除尘器 出现阳极板粉尘堆积的情况, 影响工作电压升高 , 入空气, 将造成收 F 的粉尘产生再次飞扬 , 也会使 电场二次电压 ,保持电除尘器高效运行的重要手 致使除尘效率降低。针对这种 隋 况必须进一步探 除尘效率下降。应利用设备大, 和平时停炉机 段 。合理的振打周期可以通过实验的方法加以确 J 索煤种的变化对粉尘粘附性 的影响,调整煤种使 会 , 对电除尘器的漏风进行治理 , 使漏风系数明显 定 , 根据运行经验, 对于侧部振打 , 电除尘器一般 其排出的粉尘适合电除尘器收尘。 减小。 加之由于不断的磨损或腐蚀, 漏风现象随时 阳极振打多设为: 一电场振打 5 分钟 , 8 l 分 停 ~5 2烟气特 f 除尘效率的影响以及对策 可能出现 ,因此对漏风的治理必须引起高度的重 钟; 二电场振打 5 分钟 , 2~ 0 停 0 3 分钟 ; 三电场振 2 . 1烟气温度和压力对除尘效率的影响。炯 视 , 应经常细致地i j 漏风治理, 及时消除漏风。 打 5分钟, 3 ~ 0 停 O 4 分钟。 气的温度和压力影响电晕始发电压、起晕时电晕 3 - 2气流分布不均匀对除尘效率 的影响。气 参考 文献 极表面的电场强度、电晕极附近的空间电荷密度 流分布不均也会引起电除尘器效率的降低,局部 『】 1 万国新, 电除尘器效率降低原因分析及对策I J l 和分子离子的有效迁移率等 。温度和压力对电除 气流速度高的地方会出现冲刷现象 , 2 0. 将已沉积在 江 西电力 . 0 6 �
静电除尘器的电压、电流全正常,但除尘效率无法提升
静电除尘器的电压、电流全正常,但除尘效率无法提升
问题说明:静电除尘器的电压、电流全正常,但除尘效率较低,无法提升除尘器的整体除尘效率。
技术员分析原因如下:
1、在设计静电除尘器时,容量设计的较小;
2、静电除尘器实际烟气流量超过设计设计值或振打不合适,造成二次扬尘严重;
3、静电除尘器的气流分布不均匀;
4、冷空气从静电除尘器灰斗侵入,出口电场尤为严重;
5、燃烧不良,静电除尘器排除的粉尘含碳量高;
问题相应解决方法:
1、认真分析,确定原因,对静电除尘器进行改造;
2、改善炉窑燃烧情况,消除静电除尘器漏风因素,调整振打周期;
3、调整静电除尘器的气流分布;
4、加强静电除尘器灰斗保温,各灰斗连续加热;
5、改善炉窑燃烧工况;。
影响静电除尘器的除尘效率因素及相应对策分析
影响静电除尘器的除尘效率因素及相应对策分析发表时间:2011-12-27T10:07:45.107Z 来源:《时代报告》2011年10月下期供稿作者:万兴权[导读] 为了满足日益严格的环保要求,实现烟尘达标排放,必须提高电除尘器的经济运行效率。
万兴权(国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,新疆哈密 839000)中图分类号:X701.2 文献标识码:A 文章编码:1003-2738(2011)10-0256-01摘要:针对静电除尘器的在实际应用中的运行情况,本文先对静电除尘器的工作原理进行阐述,继而分析了影响静电除尘器静电除尘效率的因素,并据此提出相应的提高静电除尘器除尘效率的对策。
相应对策的提出为实现静电除尘器高效经济运行提供理论指导和依据,从而促使静电除尘器在实际应用中达到经济高效运行。
关键词:静电除尘器;除尘效率;对策一、引言为了满足日益严格的环保要求,实现烟尘达标排放,必须提高电除尘器的经济运行效率。
静电除尘器(ESP)作为收尘设备已广泛应用于造纸,炼钢,水泥等制造行业,目前电除尘器的最大应用则是燃煤锅炉出口烟气的净化。
静电除尘器在减少工业粉尘的排放量、降低大气环境污染、保护生态环境和人体健康等方面发挥着重要作用。
然而目前绝大多数运行的电除尘器都是通过运行人员根据机组运行情况手动运行的,并且有很多因素影响电除尘器效率,造成电除尘器电耗增加,运行效率低下。
因此无论从环保角度还是从节约成本的角度考虑,改善设备的利用状况,分析静电除尘器的除尘效率影响因素和相应对策对提高静电除尘器的除尘效率具有重要意义。
二、静电除尘器工作原理电除尘器由两大部分组成,一部分是电除尘器本体系统,另一部分是提供高压直流电的高压供电装置和低压自动控制系统。
电除尘器的结构原理图如图1所示,高压供电系统为升压变压器供电,升压变压器输出负的高压通过阻尼电阻与本体的电晕极相连,阻尼电阻可缓冲瞬时火花放电电流并起到抑制高频分量的作用,除尘器集尘极接地。
球团竖炉电除尘器效率降低的原因及对策
球团竖炉电除尘器效率降低的原因及对策摘要在实施可持续发展的进程中,环境保护已经成为企业生存发展的生命线,为了控制烟尘排放浓度,必须使除尘设备保持较高的除尘效率。
通过对济钢炼铁厂球团竖炉电除尘器效率降低的原因分析,指出了相应的对策,以提高除尘效率,达到环保的目的。
关键词电除尘器;除尘效率;电晕闭塞;反电晕;高压短路0 引言电除尘器是利用直流负高压使气体电离,产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,具有净化效率高、阻力损失小、处理烟气量大、自动化程度高等特点,在济钢球团竖炉烟尘处理中广泛应用且发挥着重要作用。
济钢炼铁厂球团竖炉有电除尘器4台套,分别担负着2#、3#、4#竖炉及球团成品系统。
电除尘设备大部分时间运行良好,但除尘效率降低的情况也时有出现,达不到环保标准,这不仅污染环境影响企业发展,还危害员工身体健康,因此确保电除尘器高效率运行十分重要。
本文结合我厂实际对电除尘器运行效率降低的原因及对策进行探讨。
济钢球团竖炉烟气的工艺特点:烟尘主要来源于竖炉炉顶、竖炉下部排矿口、链板机机尾、带冷机机头及机尾、成品中间仓、排矿口等处;温度波动大,各点合成后烟气温度为80℃~200℃,仓下露点60℃;粉尘浓度10g/m3~25g/m3;堆比重2.6g/cm3,真比3.8g/m3;粉尘比电阻偏高1010Ω·cm ~1012Ω·cm,易产生电晕。
1 电除尘器效率降低的原因分析1.1 阴极线肥大和阳极板粉尘堆积济钢炼铁厂球团竖炉电除尘设备经过长期运行,存在阴极线肥大和阳极板粉尘堆积的问题,严重影响除尘效率的提高。
济钢球团生产工艺中添加有粘结剂,粉尘的粘附性强,不易振落,阴极线的粉尘会越积越多,形成阴极线肥大现象,大大降低电晕放电的效果。
粘附性强的粉尘还会在阳极板上堆积,使除尘效率明显下降。
其产生的原因主要有以下几方面:1)机械振打强度不够或振打系统故障。
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球团竖炉电除尘器效率降低的原因及对策
作者:帅博
来源:《科技传播》2012年第07期
摘要在实施可持续发展的进程中,环境保护已经成为企业生存发展的生命线,为了控制烟尘排放浓度,必须使除尘设备保持较高的除尘效率。
通过对济钢炼铁厂球团竖炉电除尘器效率降低的原因分析,指出了相应的对策,以提高除尘效率,达到环保的目的。
关键词电除尘器;除尘效率;电晕闭塞;反电晕;高压短路
中图分类号TF046 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)64-0028-02
0 引言
电除尘器是利用直流负高压使气体电离,产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,具有净化效率高、阻力损失小、处理烟气量大、自动化程度高等特点,在济钢球团竖炉烟尘处理中广泛应用且发挥着重要作用。
济钢炼铁厂球团竖炉有电除尘器4台套,分别担负着2#、3#、4#竖炉及球团成品系统。
电除尘设备大部分时间运行良好,但除尘效率降低的情况也时有出现,达不到环保标准,这不仅污染环境影响企业发展,还危害员工身体健康,因此确保电除尘器高效率运行十分重要。
本文结合我厂实际对电除尘器运行效率降低的原因及对策进行探讨。
济钢球团竖炉烟气的工艺特点:烟尘主要来源于竖炉炉顶、竖炉下部排矿口、链板机机尾、带冷机机头及机尾、成品中间仓、排矿口等处;温度波动大,各点合成后烟气温度为80℃~200℃,仓下露点60℃;粉尘浓度10g/m3~25g/m3;堆比重2.6g/cm3,真比3.8g/m3;粉尘比电阻偏高1010Ω·cm ~1012Ω·cm,易产生电晕。
1 电除尘器效率降低的原因分析
1.1 阴极线肥大和阳极板粉尘堆积
济钢炼铁厂球团竖炉电除尘设备经过长期运行,存在阴极线肥大和阳极板粉尘堆积的问题,严重影响除尘效率的提高。
济钢球团生产工艺中添加有粘结剂,粉尘的粘附性强,不易振落,阴极线的粉尘会越积越多,形成阴极线肥大现象,大大降低电晕放电的效果。
粘附性强的粉尘还会在阳极板上堆积,使除尘效率明显下降。
其产生的原因主要有以下几方面:
1)机械振打强度不够或振打系统故障。
不能有效振打清灰,造成阴极线肥大和阳极板粉尘堆积,使电压电流无法升高;2)结露现象。
电除尘器在停止运行或低负荷运行时电除尘内的温度会低于露点,从冷却成品球团除尘管道进入电除尘的大量水蒸气凝结,使粉尘表面溶解,溶解物质凝固或结晶后,产生大附着力依附在极板极线上;3)漏风问题。
除尘器都存在
着不同程度的漏风,冷风从仁孔、粉尘料仓、管道、绝缘瓷瓶等处进入电场,不但会增加除尘的烟气量,而且会因温度下降出现结露,造成阴极线肥大、阳极板粉尘堆积、绝缘瓷瓶爬电和电场腐蚀;4)经过长期运行,部分阳极板、阴极线腐蚀严重,通过振打无法清除其表面上的粉尘。
1.2 反电晕
反电晕是电流感应现象,电除尘器最适合的粉尘比电阻范围为104Ω·cm ~5×1010Ω·cm,若沉积在收尘极上的粉尘是良导体,则不会干扰正常电晕放电,如果是高比电阻粉尘,则电荷不易释放。
当粉尘比电阻超过5×1010Ω·cm以后,除尘效率随着粉尘比电阻的升高而下降,荷电高比电阻粉尘到达阳极板后,电荷不易释放,沉积在阳极板上的粉尘层逐渐增厚,在粉尘层间形成较大的电位梯度。
当粉尘层的电场强度大于其击穿强度时,在粉尘层的空隙间产生局部击穿,发生反电晕现象,导致除尘效率急剧下降,严重时甚至能导致电除尘器无法工作,其产生的原因主要有以下几方面:
1)济钢炼铁厂球团竖炉的粉尘属于高比电阻粉尘,随着粉尘比电阻的升高,正电晕放电频繁,电流增加。
此时粉尘表面产生的大量正离子与集尘电极起收尘作用的负电荷中和,使除尘效率降低;2)因电场内易产生粉尘堆积,易造成粉尘层局部击穿,在堆积粉尘层表面,产生正电晕放电,随着电压升高,会形成火花放电,火花放电使电压显著降低,进而引起火花频发故障,造成集尘极的工作电流降低,除尘效率大幅降低。
1.3 电晕闭塞
济钢炼铁厂竖炉正常运行时烟气中含尘浓度大,粉尘离子数量多,粉尘离子形成的电晕电流虽不大,但形成的空间电荷却很大,当其接近气体离子形成的空间电荷时,会严重抑制电晕电流的产生。
因粉尘离子的迁移率极小,所以电流下降,当含尘浓度太大时,则由电晕生成的离子都会吸附在粉尘上,此时离子迁移率达到极小值,最后电流可能趋近于零,使运行参数明显下降、除尘效率明显降低,称为电晕闭塞现象。
其产生的原因主要有以下几方面:1)烟气含尘浓度大。
球团竖炉因炉况调整经常有粉尘浓度大幅增加的现象,电除尘的电流下降明显,除尘效率低下;2)烟气流速增加。
电除尘器是负压运行,当密封不严而漏风时,冷空气就会从外部进人电场,使通过电除尘器的烟气流速增大,则单位时间内停留在电场中的粉尘量增加,会出现电晕闭塞现象,还会增加风机负荷,使除尘效率低下。
1.4 烟气温度
烟气的温度和压力影响电晕始发电压、电晕极表面的电场强度、电晕极附近的空间电荷密度和分子离子的有效迁移率等,这体现在烟气密度参数上,它随温度的升高而减小。
另外烟气的温度越高,其粘滞性越大,驱进速度越低。
当烟气温度过高时,电晕始发电压、电晕极表面的电场强度和火花放电电压都要降低,致使二次电压升不起来。
我厂各点合成后烟气温度为80℃~200℃,随炉况调整经常大幅波动,在温度高于150℃以上运行时将显著影响电除尘器的
二次电压、电流的升高,且容易引起极线变形,对风机、电机的冲击也很大,甚至引起风机叶轮变形。
在温度低于80℃以下运行时则易冷凝结露,使电除尘器不能正常运行。
1.5 供电装置运行不良
电除尘器的供电装置由升压变压器、高压整流器、控制元件和控制系统的传感元件等四部分组成。
其中升压变压器和高压整流器及一些附件组成主回路,其余部分组成控制回路。
高压供电及其控制装置性能的优劣是决定电除尘效率高低的重要因素。
我厂电除尘器运行电压为40kV~72kV,高压短路及供电控制装置运行不良是经常出现的现象,直接导致除尘效率降低。
其产生的原因主要有以下几方面:
1)高压短路。
高压供电回路对地击穿;电场内阳极板、阴极线完全短路或积灰短路;阴极线或阳极板断裂或开焊,极板极线间距在烟气流动条件下时大时小,甚至短路;电场或阴极绝缘瓷瓶严重受潮或进水绝缘降低甚至到零,进水使阴极绝缘吊杆在运行中放电而碳化完全失去绝缘作用,绝缘瓷瓶破裂;高压微机控制器调整不当误发信号、微机元件故障、取样主回路断线、损坏造成的假象;2)控制装置运行不良。
相对于高压供电装置,除尘器电场的阻抗是一个不断变化的负载。
当电场阻抗降低、电流变大时,要求设备能自动降压,反之则能自动升压。
但由于个别控制器功能还不够齐全,操作人员对设备认识存在一定局限,致使供电控制装置运行不良,容易造成反电晕,使除尘效率降低。
2 提高电除尘器运行效率的对策
2.1 技术改进
1)阴极线更换为管剌线,管刺线钢管截面粗大,强度高、钢性好,在恶劣的烟气条件下不变形、不断线,彻底解决了除尘器常见的断、掉线故障。
针尖端的电晕会产生强烈的电风,使粉尘迅速向阳极移动,克服了因针尖附近聚集粉尘而产生的电晕闭塞现象,适用于济钢球团竖炉烟气对除尘器的要求;2)在除尘器顶部每个电场安装三台声波清灰器,每两电场之间两侧各装一台声波清灰器。
补充了除尘器中上部振打力不足、振打分布不均的缺陷,对于抑制阴极线肥大和阳极板粉尘堆积、二次扬尘、电场反电晕和电晕封闭现象的发生起到了显著作用;3)竖炉烟气温度变化较大,为防止电场内部结露腐蚀,必须保证除尘本体的气密性,防止冷风进入,对4台除尘器本体外壳全部加保温层,降低除尘器内部的烟温损失;4)在绝缘瓷瓶下部增加密封装置,增加聚四氟乙烯绝缘板,阻断粉尘到绝缘瓷瓶内部的通道,有效防止绝缘瓷瓶爬电,较好地解决了球团竖炉烟气中水分大,电场内容易结露,瓷瓶内壁沾灰多引起爬电而被击穿造成损坏的问题;5)除尘顶室采用集中式空气加热系统,实现闭环控制,绝缘子室内温度始终高于露点温度10℃~15℃,保证绝缘子不结露、不挂尘,延长绝缘子使用寿命。
2.2 加强维护管理
1)定期对电场检查维护。
对松动的或有磨损的固定件进行调整、紧固、更换;检查阴极线、振打电机、加热系统、阴极瓷瓶等易发生故障的部分并及时处理更换;擦拭干净各绝缘瓷件积灰;检查漏风情况,发现漏点及时密封。
对阴极线肥大和阳极板粉尘堆积的异常情况查找原因并采取措施;2)定期对供电触发装置性能测试,对高低压回路与仪表开关进行校检,对各种保护进行整定试验,并对整流变进行吊芯检查;3)科学合理地调整电除尘器的运行工况,严格控制竖炉的操作工艺参数,稳定烟气温度,杜绝偶发性大量烟尘,合理控制烟气湿度。
3 结论
除尘效率的高低,意味着含尘气体所能达到的净化程度。
影响电除尘器除尘效率的因素是多方面的,并随生产变化和设备磨损老化不断出现。
因此,只有弄清影响电除尘器除尘效率的因素,才能提出相应的改进措施和较佳的治理方案,保证电除尘器高效、稳定的运行。
参考文献
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[2]杨靖霞,史建福.环境工程[M].成都:成都科技大学出版社,1996.
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