提高焦炭质量研讨会会议纪要
会议纪要产品质量问题调查与改进措施
会议纪要产品质量问题调查与改进措施会议纪要:产品质量问题调查与改进措施会议时间:2022年5月10日会议地点:公司会议室参会人员:部门经理、质量控制人员、生产主管、销售主管、研发人员等相关人员一、问题调查会议开始时,我们首先对公司目前存在的产品质量问题进行了全面的调查和梳理。
根据调查结果,我们总结了以下几个主要问题:1.1 材料采购问题在调查过程中,质量控制人员反映,部分供应商提供的原材料未能达到公司规定的质量标准。
这导致了在生产过程中出现了一些不合格品,影响了产品的质量稳定性。
因此,我们需要加强对供应商的审核和考核,确保所采购的材料符合公司的质量要求。
1.2 设备维护不及时我们注意到在部分生产线上,设备维护不及时导致了设备故障的增加。
这直接影响了产品的生产效率和质量稳定性。
为了解决这个问题,我们需要制定更为科学合理的设备维护计划,并加强设备维护人员的培训,提高其技能水平。
1.3 生产过程控制不严格在调查中发现,部分生产主管对生产过程的控制不够严格,导致产品的一些关键环节出现了质量问题。
因此,我们需要加强对生产主管的培训和日常管理,提高他们的责任心和监督能力。
二、改进措施在全面调查了产品质量问题后,我们讨论并制定了一系列的改进措施,以确保产品质量的稳定性和提高客户满意度。
2.1 供应商管理为了解决材料采购问题,我们决定对供应商进行更为严格的审核和考核。
只有符合公司质量要求的供应商才能继续合作。
同时,我们将建立供应商质量管理档案,定期对供应商进行评估,保证材料的质量稳定性。
2.2 设备维护计划针对设备维护问题,我们将制定更为科学合理的设备维护计划。
设备维护人员将按照计划进行定期维护和保养,以减少设备故障率,提高生产效率。
2.3 生产过程监控为了加强生产过程的控制,我们将建立完善的生产过程监控体系。
生产主管需严格按照操作规程进行监督和管理,确保每一道工序都符合质量要求。
同时,我们将引入先进的生产管理系统,实现生产过程的数字化管理和实时监控,及时发现并解决潜在问题。
提高捣固式焦炉焦炭质量的途径
加靠拢 , 增加了变形煤粒的接触面积。 气体在胶质体内
停 留的时 间延长 ,气体中带原子团或热分解的 中间产 物有更充足 的时间相互作用 , 有可能生成稳定 的 、 分子 量适 中的液相物质。这样 , 胶质体不仅数量增加 , 而且 变得稳定 , 因此增加堆 比重能够改善煤料的粘结性 。
成较强 的界面结合 ,或者在胶质体液相产物量 一定 的
情况下 , 会填充更多的煤粒 间隙 、 粘结更多的煤 粒和惰 性物质, 增加弱粘结性煤的配人。另外 , 比重 增加将 堆 使煤饼更致密 , 生成的胶质体 中的气态物质不易析出 , 增加了胶质体内的膨胀压力 ,迫使软化变形的煤粒更
际情况 , 确保粘结 阶段 有较高 的加热速 度 , 又使 炉温
张作理 , 秀艳 李
( 岛钢铁集团 充州焦化厂 , 东 兖 州 221 ) 青 山 7 17
摘
要: 为提高捣 固式焦炉 的焦炭质量 , 结合生产实 际, 采取 了延长捣 固时间 、 增加煤饼堆 比重 、 提高加热速度及保持适 当
集气管压力的措施 , 改善了入炉煤料的粘结性 , 从而提高 了焦炭质量 。对于焖炉期较长的炭化室 , 闭上升管翻板有利于保 关
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第2 9卷 第 6期
20 0 7年 1 2月
山 东 冶 金
S a d n Meal ry h n og tlu g
Vo. 9. . 1 2 No6
De e  ̄e o 7 e m r2 0
提高捣 固式焦炉焦炭质量的途径
粘结 的紧密程度 ,对焦炭孑 孢 结构有 决定性 的影响 。 L 在 固化成焦 阶段 , 随着温度的升高 ' 胶质体继续分解 、
关于加强焦炭质量管理的通知
关于加强焦炭质量管理的通知
公司各生产车间:
2011年8月17日上午8:30分,在公司生产处由生产经理马文华主持召开3#炉焦炭质量会议。
参加会议的人员:郭建民、李玉晓、郝建新、丁建刚、
岳国庆
会议针对3#炉8月17日夜班生产焦炭块度大的质量问题进行了研究分析,对于3#炉屡次发生类似焦炭质量问题,均由炉温控制不当,管理不严造成,对相关负责领导给予严重的警告和批评,特制订以下质量管理规定:
1、炼焦车间应加强日常炉温管理,对焦炉各吸压力、温度指标严格控制,杜绝因炉温波动而导致的焦炭质量问题,因炉温控制不当而导致焦炭出现质量问题,一次考核500元。
2、车间各区域作业长在岗期间应对炉温认真监督管理,对炉温进行抽测检查,对检查过程中出现异常情况,要及时处理,确保炉温均匀稳定,因监督、管理不到位而导致出现质量问题,一次考核500元。
3、各作业长、区域作业长应熟知本车间所生产焦炭的种类、煤种配比,如不熟悉焦炭的种类、煤种配比的,一次考核500元。
安全健康环保处
2011-8-17。
提高煤质会议记录
如何提高我矿煤炭回收率会议会议纪要时间:2014年03月13日下午19:30--20:30地点:天聚富源煤业有限公司四楼会议室主持人:凡永龙记录:马帅参会人员:凡永龙、朱树棋、杨茂录、王焕国、温秀清、武海文、郭来茂、窦成雄、宋金旺、关和平、靳建兴、绍成建、杨胜斌、朱立康、吴小明、崔建星、李建华、李长青、安廷均、黄建兴、何卫军、张云茂一、会议内容:针对如何提高我矿煤炭回收率做讨论在矿长凡永龙的主持下,三月十三日晚上在四楼会议室紧急召开了提高煤炭回收率会议,各矿长、副总及各个生产队长参加了本次会议。
二、矿长凡永龙对紧急召开此次会议的原因做阐述:2014年3月13日下午六点天聚能源公司总经理刘寨平打来电话,说:“你矿现在拉回公司的煤炭回收率仅在25%左右,利用价值很低,考虑到公司的综合利益,你矿需立刻提高煤质到35%以上。
”并且表明态度如果你矿不能把煤炭回收率提高到35%以上,那么从明天开始你矿停止生产。
所以紧急把大家召集过来开一个如何提高我矿煤炭回收率的会议,下面请大家开始积极的提出宝贵的意见:1、朱立康提出:出渣出煤要从时间上分离;2、杨胜斌提出:出煤是就出煤,不起底;3、绍成建提出:①一个班出煤,两个班出渣;②开9#工作面,闭11#工作面;4、安廷均提出:严格控制伪顶,伪顶是煤质低的罪魁祸首;5、崔建星提出:只走煤不起底,另外如果为了提高煤质而忽略了进度,工人每天的收入也是一个问题;6、关和平提出:主采回收率好的煤层,例如9#煤,把回收率不好的煤层先搁到一边,例如11#煤;7、靳建兴提出:煤矸分运,合理分配煤矸运输的时间;8、宋金旺提出:在现场人工分离煤炭与矸石;9、郭来茂提出:从管理上,尤其是调度这一块合理分配煤矸分运的时间;10、温秀清提出:①加大力度进行9#煤开采;②从人们的尤其是一线工人的思想上进行改变,使其严把质量关;③如果追求质量,而不追求速度的话,从工人的角度考虑,是否提高一下开凿煤硐的单价;11、王焕国提出:在10#煤里面布置工作面,避开11#的拖累;12、窦成雄提出:分别把9#、10#、11#煤取样,进行化验;13、武海文提出:①三层煤进行合理的搭配;②地面设一个捡渣工;14、杨茂录提出:从运输环节上控制,首先煤库要放干净,其次地面的临时出矸放煤的地方,只要有矸石让装载机立即清理干净,不能存放矸石;15、朱立辉提出:①一个班出渣,两个班出煤;②实际下井量得每个面渣的数量,然后每天下井验收,从现场上监督煤矸分装分运的落实情况;16、温秀清做补充:一采区皮带巷是目前为止最大的出渣处,要把煤放到掘进头的顶板或者底版上,然后再进行走煤硐;三、矿长凡永龙对本次会议作总结:本次会议开的很成功,每个人都提出了宝贵的意见和建议,对于我矿下一步该如何提高煤炭回收率帮助很大,针对各位提出的意见,我做一下简单总结:1、首先,我矿成立一个专门的煤质管理小组组长:温俊明副组长:王建华(井下)黄建兴(地面)成员:关和平、靳建兴、绍成建、杨胜斌、吉佳顺、李建华、李长青、安廷均、封贵双2、减少11#煤工作面,利用9#煤提高我矿的整体煤质;3、把三条大巷的煤都放到顶板或者底板上;4、绍成建负责要把皮带司机的责任心提上去,严把质量关,绝不让渣与煤混到一起放库,5、出煤的时间要放到交接班;6、11#煤巷道每隔5m开凿一个宽2m、高与煤层等高、长5m的煤硐,用其放矸石;7、加强现场管理,跟班领导负责监督现场煤矸分装分运的落实,如果发现一处落实不到位的工作面,采取不低于1000元的罚款;8、从思想上根本改变目前状况;9、开会再议煤硐单价问题。
产品质量提升会议纪要
产品质量提升会议纪要会议时间:XXXX年XX月XX日会议地点:XXX会议室会议主题:产品质量提升会议内容纪要:一、会议目的和背景:本次会议旨在讨论并制定一系列措施,以提升公司产品的质量水平,确保产品能够达到或超过客户的期望和需求。
提高产品质量将有助于提升公司市场竞争力,增加客户满意度和忠诚度。
二、会议讨论内容:1. 产品质量现状分析:大家对当前产品质量进行了深入分析,从市场反馈、客户评价、质量测试等多个角度来评估产品质量状况。
明确了产品在外观、性能、可靠性等方面的优势和亟待改进的问题。
2. 产品质量改进目标设定:根据分析结果,确定了产品质量改进的目标,即提升产品的整体质量水平,将产品的不良率降至5%以下,同时提高产品的用户体验和客户满意度。
3. 质量管理流程优化:针对当前产品质量管理中存在的问题,通过大家的讨论和经验分享,提出了一些改进措施。
其中包括完善质量测试流程,加强原材料的检验和筛选,优化工艺流程,并加强对供应商的管理和监督,确保供应链的质量可控。
4. 人员培训和技能提升:为了保证产品质量提升计划的有效实施,大家一致认为需要加强员工的培训和技能提升。
要求相关部门负责人制定培训计划,针对不同岗位和职责进行培训,提高员工的专业素质和技术水平,增强工作时的质量意识和责任心。
5. 质量检测和反馈机制改善:会议讨论了改善质量检测和反馈机制的重要性,提出了一些建议。
包括建立完善的质量监控体系,及时收集和分析质量数据,发现问题的源头并及时修复。
同时,建立客户投诉反馈渠道,及时回应客户的问题和需求,改进产品设计和制造过程。
6. 质量问题整改和跟踪:针对产品质量问题,会议确定了整改责任人和时间节点,并要求相关部门追踪整改进展情况,确保问题得到彻底解决。
同时,制定了一套完善的质量问题预警机制,及时发现和处理潜在的质量风险。
7. 市场竞争分析和对策:会议进行了市场竞争分析,了解了竞争对手的产品质量状况和策略。
提出差异化竞争的思路,并制定相应的产品质量提升对策,提高产品的特色和核心竞争力。
影响焦炭质量的因素及改进措施
我 国 焦 炉 加 热 的 管 理 方 法 通 常 用 “标 准 温 度 ”法 , 日 本 采 用 “火 落 管 理 ”法 。 由 于 “火 落 ”后 的 焦 饼 仍 照
到目前为止, 对煤的研究还没有一种成型的理 论, 而且, 由于不同矿点的同一煤种质量差异较大, 只 能 通 过 科 学 试 验 , 不 断 摸 索 、不 断 完 善 。 为 此 , 我 们 从 北 京 煤 化 所 购 置 了 40kg 小 焦 炉 , 对 进 厂 的 33 个 矿 点 的洗精煤分别进行小焦炉试验, 对所得焦炭进行质量 分 析 , 寻 找 单 种 煤 的 结 焦 特 性 以 及 焦 炭 抗 碎 、反 应 后 强 度 、热 反 应 性 的 对 应 关 系 ( 见 图 1), 从 而 为 优 化 配 煤比提供依据。
采用硼酸作为钝化剂, 在熄焦池内配入硼酸, 用 不同浓度的硼酸溶液熄焦, 在配煤比不变的情况下, 焦炭的热反应性降低 5%左右, 反应后强度提高 5%左 右 , 但 是 焦 炭 的 成 本 上 升 15 元 /t 以 上 , 对 于 焦 化 厂 来 说 , 成 本 压 力 增 加 。因 此 , 焦 炭 钝 化 以 及 钝 化 剂 的 选 择还需要进一步研究。 2.4 添加黏结剂的研究
提高炼焦速度与延长焖炉时间, 也能降低焦炭的 气孔率, 从而改善焦炭的反应后强度。
2 改进焦炭质量的措施
为了不断改善焦炭的质量, 在条件允许的情况 下, 根据唐钢炼焦制气厂的实际情况, 对焦炭的抗碎 强 度 与 反 应 后 强 度 、热 反 应 性 的 相 关 性 进 行 分 析 和 试 验。 2.1 单种煤结焦性能试验
质量检测与改进方案讨论会议记录
质量检测与改进方案讨论会议记录会议时间:2023年1月5日会议地点:公司会议室会议主持:XXX会议记录:XXX会议内容:1. 会议主持人XXX首先致辞,对各位与会人员表示感谢,介绍了此次会议的背景和目的。
他指出,公司在质量管理上面临了一些挑战,希望通过本次会议,大家互相交流思想,找到解决问题的方案。
2. 随后,质量部门的负责人XXX对公司目前的质量管理情况做了简要分析。
他指出,虽然公司在质量控制方面已经有了一套系统,但在实际执行中还存在不少问题,比如生产现场管理不到位、员工素质不够、设备维护保养不及时等。
同时,他也提出了几个关键问题,需要与大家共同探讨解决方案,包括如何提高产品合格率、如何加强员工培训、如何改善设备维护保养等。
3. 会议现场,与会人员积极参与讨论,就质量管理中存在的问题提出了自己的看法和建议。
其中,一位生产部门的负责人提出,在质量控制方面可以引入一些先进的技术手段,比如智能监控系统、生产线自动化等,以减少人为因素对质量的影响。
另外,其他与会人员也纷纷分享了自己的经验和观点,为会议增添了不少火花。
4. 会议进行了深入探讨,就提出的问题展开了针对性的讨论。
各位与会人员各抒己见,踊跃发言,形成了热烈的讨论氛围。
大家就如何改进生产现场管理、加强员工培训、完善设备维护保养等问题进行了广泛的交流。
在这个过程中,与会人员就质量控制相关的各个环节进行了深入的分析,提出了不少深刻的见解和建议。
5. 在讨论过程中,一位技术部门的主管提出,可以通过建立完善的质量管理体系,提高生产线上的质量控制能力,加强对原材料和半成品的把控,从源头上确保产品的质量。
他还提出了一些具体可行的方案和措施,并表示愿意承担此项工作的主要责任。
6. 最后,会议主持人对此次会议进行了总结,他表示,通过本次会议,大家对质量管理中存在的问题有了更清晰的认识,也寻找到了一些可行的解决方案。
他强调,公司将把会议讨论的建议和方案转化为具体的行动计划,并逐步落实,全力以赴提高产品质量和企业竞争力。
如何提高焦炭质量
式中: A煤、 A焦一分别为配合煤和焦炭的灰分, %; l ( 一全焦率 , % 结 合洗煤 成本 , 提 高 中煤 利用效果 等综合 权衡 , 配合 煤灰分 以 -9 %比较 合理 。 由于 我国 中等煤 化度 的焦煤 和肥 煤灰 高难 洗 。 但高 挥发 的气煤 储量 大且 灰低 、 易洗, 因此 , 适量 多配高 挥发 低灰 煤是 降低配 合煤 灰分 的一条 有效 途径 。 配合 煤大 约 有6 0 %~7 0 %硫分 转入 焦炭 , 配 合煤 的全 焦率 为7 0 %~8 0 %, 所 以 焦 炭硫 分约 为配合 煤Байду номын сангаас分 的8 0 %-9 0 %。 对于 同一种 配合煤 , 提 高炼 焦的最 终温度 可 降低焦 炭 的含 硫量 。 该 厂结 合 当地肥 煤硫 分高 的特 点 , 配 以2 5 % 含 硫 低 的瘦 煤, 以 降低 配合 煤 的硫分 。 1 . 5焦炭 挥发 分和 水分 受炼 焦生 产 操作 条件 控制 焦炭挥发分是焦炭成熟的标志。 焦炭挥发分与炼焦煤料、 炼焦最终温度有 关。 配合 煤挥 发分 高 , 在 一定的 炼焦工 艺条 件下 , 焦炭 挥 发分 也高 。 随 着炼 焦的
最终 温度 升高 , 焦 炭挥 发分 降低 焦炭 挥 发分过 高 , 说 明焦炭 没有 完全成 熟 , 出 现生 焦。 焦 炭挥 发分过 低时 , 说 明 焦炭过火 , 焦 炭裂纹 增多 , 易碎 。 焦炭 水分 是在 熄 焦 操作 时产 生的 , 受熄 焦 方式 和熄 焦操作 因素 的影 响。 该 厂采 用的 是湿 法熄 焦方 式 , 为 降低 焦粉含 量 , 有 利 于高 炉生 产 , 焦炭 水分 控 制在 7 % 左右。 1 . 6焦炭 机械 强度 的 影响 因素 焦炭 机 械强度是 焦炭在运 输和 使用 过程 中抵抗磨 损和破 损的 能力 , 是 焦炭 的主 要质量 指 标 。 我国 主要 以米库 姆转 鼓试验 指 标评定 焦炭机 械 强度 , 即抗碎 强度 M4 0 和 耐磨 强度 M1 0 。 影 响焦炭 机 械强度 的 主要 因素 是炼 焦煤 的性 质 , 备 煤 操 作和 炼 焦工艺 条件 等 。 1 . 6 . 1配 合煤 的 影响 1 ) 配煤 的黏 绪 陛与结 焦性 。 表 征煤 的黏 结 和结焦 性 的指标 很多 , 焦 化厂 主 要 以G 值 和y 值 来控 制配 合煤 的黏 结性 与结 焦性 。 烟 煤黏 结 指数 属于黏 结性 指 标, 胶质 层厚 度既 反映煤 的黏绪 陛 , 又能表征 煤的结 焦性 , 当配 煤的黏 结性和 结 表 1不 同配 煤结 构 对焦 炭 性 能的 影响
加强煤质管理 提高焦炭质量
厂采购原料煤各项指标 :d9 1 % 一 00 % ;td A .1 1 .0 S.
0 5 % 一 .0 ; .5 0 8 % G值 7 8 ; df 4 2 % 一 3— 3 V a 2 .2 3.O 采样 回厂交质检部做各 煤种全 面工业 分 4 8 %;
堆的煤必须采取分堆存放 , 不能分堆的要做好标记。 原料煤的配比关。按计划安排使用煤 的顺序 , 做到新 旧煤合理地循环使用 , 绝对禁止当天的煤 当
上, 可实现煤泥厂内回收 、 洗水闭路循环, 符合环保
要求 , 降低加工费用 、 提高企业经济效益 。 24 技改后选煤车间能力及效益 . 技术改造后选煤车间原煤处理能力可达 4 5万
t , _ /a
完善度 , 0 2 , > .2 该粉煤粒度 < . m, 0 5m 分选密度在 15 . 左右, 因此 , 螺旋分选不适应该选煤车间煤质 ,
场场地的使用 , 确定后不得随便 变动标签。煤场管 理人员必须亲 自到煤场弄清来煤 车号和煤种 , 分堆 存放, 同一煤种煤也要按进厂顺序堆放 , 便于循环使 用 。各煤种要堆放整齐, 禁止混放 , 如有特殊情况改
换煤种时必须将原场地彻底清理 , 打扫干净 , 方可卸
入新煤种 。如发现煤种不明 , 车号不对或煤 中杂质
滑干净。如特殊情况改变煤种必须彻底清仓才上新 煤种。圆盘给煤机处要悬挂黑板 , 明当天配 比要 写 求, 上煤数量 。配煤 由给煤机闸板 ( 上接第 6 页 ) 2
业学院 , 本科 , 工程师 , 现汾西矿业集团焦化厂工作。
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陕
西
煤
炭
20 0 6正
天装仓使用 , 对来煤情况 、 用煤情况做 到心 中有数 ,
《质量分析会议纪要》
一、会议基本信息1. 会议名称:质量分析会议2. 会议时间:2023年X月X日3. 会议地点:公司会议室4. 主持人:张经理5. 参会人员:各部门负责人、质量管理部门人员、生产部门人员、采购部门人员等二、会议议程1. 质量管理部门汇报近期质量状况及存在的问题2. 各部门负责人针对质量问题进行分析和讨论3. 主持人对会议进行总结,提出改进措施及后续工作安排三、会议内容1. 质量管理部门汇报近期质量状况及存在的问题(1)产品质量:近期产品合格率较去年同期下降5%,主要问题集中在原材料质量不稳定、生产工艺不规范等方面。
(2)生产过程:部分生产环节存在操作不规范、设备维护不到位等问题,导致产品质量波动。
(3)供应商管理:部分供应商供货质量不稳定,存在假冒伪劣产品流入生产线的风险。
2. 各部门负责人针对质量问题进行分析和讨论(1)生产部门:针对生产工艺不规范问题,提出以下改进措施:a. 加强对生产线的操作培训,提高员工操作技能;b. 严格执行生产工艺规程,确保生产过程稳定;c. 定期对生产设备进行维护保养,确保设备正常运行。
(2)质量管理部门:针对原材料质量不稳定问题,提出以下改进措施:a. 严格把控原材料采购质量,对供应商进行筛选和评估;b. 加强对原材料的检验力度,确保原材料质量符合要求;c. 建立原材料追溯体系,便于追溯问题产品。
(3)采购部门:针对供应商管理问题,提出以下改进措施:a. 对供应商进行严格筛选,确保供应商质量信誉;b. 定期对供应商进行质量评估,淘汰不合格供应商;c. 建立供应商评价体系,对供应商进行动态管理。
3. 主持人对会议进行总结,提出改进措施及后续工作安排(1)加强员工培训,提高员工质量意识,确保生产过程稳定。
(2)完善原材料采购、检验、追溯体系,确保原材料质量。
(3)加强对供应商的管理,确保供应链质量。
(4)定期召开质量分析会议,及时发现和解决问题。
(5)建立健全质量管理体系,持续改进产品质量。
提高焦炭质量 服务钢铁企业
关 键 词 :焦炭质 量 ; 量焦炭 强度 ;焦炭粒 度 ; 质 焦炭 化 学组成 中图分 类号 : TQ5 0 2 文 献标识 码 : A 文章 编号 : 0 9 2 7 - ( 0 1 - 10 0 10 — 34 2 1 9 0 5- 2 1)
焦 、煤压 实、风选 调湿粉碎 、煤掺油 、大容积焦炉 等。 ( ) 行 闷 炉 操 作 和 提 高 焦饼 中心 温 度来 改 善 焦 二 进
炭 的热 性 能
当焦饼 中心温度 由94 4℃提高到 17℃时 ,当大 于8n 05 0n  ̄ 时焦率将会下 降 1.% 34 ,而8 ~6姗及 6~4『l 的焦炭 O O 0 0I I Ⅱ 粒度 会分别上升85和35 ,M0 标会改善 16 ,D105 指 .% .% 1指 I% I5 1
标增加 了0 0% .9 ,但是 反应性下 降了7 3 ,反应后 强度 增加 .%
1.% 36。结焦 时间延长 1 小时 , 4值提 高了1。 M0 % ( ) 当延 长结 焦 时 间 三 适 延 长 结 焦 时 间有 两 种 , 降 低 结 焦 速 度 和 进 行 适 当 焖 炉 。钢 铁 产 业 在 生 产 过 程 中显 示 ,为 了提 高焦 炭 的
大 型 高 炉
原剂等作用 。 目 前高炉采用焦炭来代替传统的木炭作为
能源 ,为现 代 高炉 的大 型化发 展 奠 定 了基础 ,是炼 铁 史 上 一个 重 大 的里程 碑 。为使 高炉 操 作达 到较 高 的技 术 指 标 ,冶 炼 中使 用 的焦 炭必 须具 有 适 当 的化学 成 分和 物 理
根据我 国炼焦行业协会发 布的消息 ,从 今年年初 国 内钢 铁行业 生产水平 以及相关部 门对2 1 年我 国粗 01
提高7m焦炉焦炭质量的研究
制在 最低水 平 。在生 产 过程 中 , 据 小 焦 炉 的配 比 根 试验 结果 , 合不 同结 焦 时 间 条件 下 的焦炭 产 品质 结
焦 炉管理 提高到 一个新 的水平 。本 钢焦化 厂焦 四车
间技术人 员从配 煤系统管 理 、 炉体 结构 、 焦生产 管 炼
量 , 断优化 配煤方 案 。8 、 不 9 焦炉 从开 工 到最 终 焦
中图 分 类 号 :Q 2 . T 521
R S A C oN D I R I G HE QU L T E E R H } oV N T A I Y OF 7 M T R oK E 】 . E S oF C E oV N
Xi n e Do g
( e x I n& Sel o pn o i atr, ex 1 0 ,Lann ) B n ir o t m a yC k gF c y B n i 0 0 i ig eC n o 1 7 o
m o e o e sa c mp ia e y tm ,wh c eae a y i iao s a d a wie rng c k v n wa o lc td s se ih r ltd m n nd c tr n d a e, a d t e i e n h nd x l k d m u u lr sr i t Th v r l q aiy o o u d i r v n y b p i ii g t e e iepr c s . i e t a e ta n . n e o e al u lt fc ke wo l mp o e o l y o t zn h nt o e s m r Ke r s 7 me es c k v n;i r v y wo d t r o e o e mp o e;c k u lt o eq ai y
质量管理提升会议纪要
质量管理提升会议纪要会议纪要日期:XXXX年XX月XX日地点:XXX会议室主持人:XXX参会人员:XXX会议目的:质量管理提升会议内容:一、背景近期,我们公司的产品质量出现了一些问题,给客户带来了一定的影响。
为了解决这些问题,提升我们的质量管理水平,特召开此次质量管理提升会议。
二、问题分析1. 产品质量问题通过对近期的产品质量问题进行分析,我们发现主要存在以下几个方面的问题:- 原材料采购不严谨,存在质量把关不到位的情况;- 生产过程中缺乏严格的检验及控制措施;- 生产人员技术能力不够,缺乏相关培训;- 质量记录不完善,无法追溯问题根源;- 产品销售前的最终检验流程不合理。
2. 影响与风险这些质量问题给公司带来了以下影响与风险:- 客户满意度下降,可能带来订单减少;- 品牌声誉受损,可能导致公众对公司产品的不信任;- 需要承担维修、退货等额外成本。
三、解决方案为了提升质量管理水平,我们制定了以下解决方案:1. 加强供应链管理- 重新评估现有供应商,确保其质量控制体系完备,并建立长期合作伙伴关系;- 加强对原材料采购环节的质量监控,设立严格的入厂验收标准;- 定期跟踪原材料质量,及时解决质量问题。
2. 加强生产过程管理- 设立全面的生产质量控制标准和流程,确保每个流程环节都符合要求;- 提升生产人员的技术能力,定期组织培训,提高工作效率和质量意识;- 加强生产现场管理,定期进行环境检查和设备维护保养。
3. 完善质量记录与追溯体系- 建立完善的质量记录系统,确保质量数据真实可信,并能够追溯问题的根源;- 加强质量数据的分析与总结,及时发现问题,并采取有效的纠正措施。
四、实施计划为了保证以上解决方案的有效落地,我们制定了实施计划:1. 推动组织架构调整根据质量管理的要求,调整相关部门的职责,确保质量管理职能得到有效发挥。
2. 完善标准操作流程针对每个环节,重新制定相应的标准操作流程,并确保相关人员熟悉并能够执行。
浅析提高焦炭质量的途径
科技视界Science&Technology VisionScience&Technology Vision科技视界焦化工业为冶金工业的重要组成部分,其主要任务是为钢铁企业提供焦炭燃料。
早在16世纪就已经开始出现高温炼焦,它始于炼铁的需要。
随着世界钢铁工业的发展,高炉日趋大型化,对焦炭质量和稳定性要求愈来愈高。
虽然我国煤炭资源十分丰富,但优质炼焦煤却明显短缺,对如何提高焦炭质量,满足大型高炉用焦的要求是炼焦工作者面临的一个关键问题。
结合云南及周边的煤炭资源现状,通过对影响焦炭因素分析,提出四个方面提高焦炭质量的途径:(1)加强进厂炼焦煤质量管理;(2)优化配煤结构;(3)开发优质炼焦煤;(4)运用焦炭的炉外处理新工艺。
1影响焦炭质量的主要因素1.1配煤结构现代配煤理论认为:炼焦配合煤中活性组分与惰性组分应有一个合适的比例。
惰性组分的适宜比例因煤化度(煤的变质程度)不同而异。
当配煤的平均最大放射率Rmax<1.3%时,以30%~32%较好;当Rmax>1.3%时,以20%~25%为好。
配合煤中的惰性组分如同混凝土中的“砂石”,有利于形成致密的焦炭,同时也可缓解收缩应力,减少裂纹的形成。
另有研究认为,焦炭的反应性与配煤惰性组分有一定的相关关系。
在一定范围内,焦炭的反应性随惰性组分含量的增加而降低。
1.2粉碎细度煤料及其组分的粉碎细度对焦炭的机械强度和物理化学性质都有着重要影响。
通常情况下抗碎性差的镜煤、亮煤、软丝炭易被过度粉碎,而含有惰性组分的暗煤、硬丝炭、矿化镜煤和页岩则难以粉碎。
根据炼焦原理,煤料中的活性组分不宜细粉碎,而惰性组应粉碎到合适的程度,以力求消除裂纹中心。
1.3配型煤工艺配型煤工艺是将一部分煤料在入炉前配入粘结剂压成型块,然后与散状煤料配合装炉。
配型煤工艺的优点:(1)型煤煤粒间的间隙小,有助于改善煤料的粘结性;(2)配型煤可提高煤料的堆比重;(3)可以多配用弱粘结性或非粘结性的高惰性组分煤。
会议纪要讨论并改进产品质量控制
会议纪要讨论并改进产品质量控制会议纪要时间:XXXX年X月X日地点:公司会议室主持人:XXX参会人员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX一、会议目的和背景本次会议的目的是针对产品质量控制方面存在的问题进行讨论,并提出改进措施,以进一步提升产品质量。
二、会议内容和讨论1. 对产品质量控制问题的分析参会人员针对目前产品质量控制存在的问题逐一进行了讨论和分析,主要包括以下方面:(1) 原材料采购不严格,存在供应商质量不稳定的情况;(2) 生产过程中缺乏严格的质量检验标准和流程;(3) 缺乏有效的质量监测手段和设备。
2. 讨论改进措施针对上述问题,与会人员提出了以下改进措施:(1) 加强对供应商的质量管理,建立长期稳定的合作关系,并定期评估供应商的质量表现;(2) 设立专门的质量控制团队,负责制定和监督质量检验标准和流程,并进行培训;(3) 引进先进的质量监测设备,提升产品质量的可控性和可追溯性。
三、行动计划经过讨论和协商,确定了以下行动计划:1. 质量管理部门负责与供应商进行沟通,加强对原材料质量的控制和监督;2. 成立质量控制团队,负责制定和更新质量检验标准和流程,并组织培训;3. 采购部门负责引进先进的质量监测设备,并进行安装和调试;4. 定期召开质量会议,评估改进效果,并及时调整和完善措施。
四、下一步行动和责任分工1. 质量管理部门负责与供应商开展质量合作,并定期提交供应商评估报告;2. 质量控制团队负责制定和更新质量检验标准和流程,并组织相关培训;3. 采购部门负责引进质量监测设备,并确保设备的正常运转和维护;4. 各部门负责人负责落实改进措施,并监督执行情况;5. 公司领导层负责对改进措施进行监督和评估,确保实施效果。
五、会议总结本次会议围绕产品质量控制问题展开了深入的讨论,提出了一系列改进措施,并拟定了行动计划和责任分工。
相信通过大家的共同努力,公司的产品质量将会得到明显提升。
各部门负责人应按照行动计划的要求,积极配合,确保措施的顺利实施。
提高焦炭质量研讨会会议纪要
会议时间:年月日上午:会议地点:厂前二楼会议室记录人:关继东与会人员:张志巍、王立海、马越、蔣影奇、李洪彦、于明俊、任松、单文海、韩大海、钟玉民会议内容:张志巍:、由于市场行情走下坡趋势,焦炭灰分偏高、水分偏低,客户要求严格,焦炭出现销售困难问题.、焦炭质量自身存在问题:①焦炭水分、灰分、焦炭强度(热强度).②管理上哪些方面需要提升?从工艺管理、规章制度、各操作环节方面深思熟虑,好地方面借鉴、不足地地方改善.文档收集自网络,仅用于个人学习③设备化验、计量方面,配煤方面.、从源头着手,原料煤进场、煤场管理,配煤上煤环节开始抓好工作.各车间介绍生产现状、存在问题、解决办法以及日后改进措施:备煤车间:蒋影奇:、焦炭发运虽有压力,但积极协调铁路运输组与东站、组织人员,保证装焦上及时、质量问题波动不大.、配煤比、粒度车间随时监控,发现锤头不行及时倒面、更换,对粉碎机反击版与蓖条间隙及时调整.、由于配煤两班均上夜班,不上白班,白天间隔—小时不上料,导致储煤仓底部煤量长时间堆积、水分沉积、含量大,夜班上煤下料困难时要求配煤人员发现进行处理、采取人工抠、砸、捅,保证配煤比合格率.文档收集自网络,仅用于个人学习、人员上着重对调度、班长、操作工进行约束,特殊情况上人处理.、九、十、十一月份进煤量大,由于煤场场地面积所限加之取料机仰角一定,陈煤取不到,上煤大部分为新进煤种,入冬后配煤湿度、粘度、下料状况波动情况较大,针对微机、核子称、模块柜车间也及时与计电保持沟通、联系,互相配合调整,目测现场下料情况应比电脑显示数据偏高,但实际情况却截然相反,微机显示结果好转不明显.、车间对电阵间隙、皮带机子、现场操作进行自检自查,根据以往经验及现场下料反映情况,合格率应达到左右,但最高左右,针对现状出现问题应进行分析、解决,目前车间已对条小皮带皮带牙子进行了更换、调整.文档收集自网络,仅用于个人学习、煤场焦煤来煤量已陆续下降,下一步上煤准备力争取陈煤,冬季大量购进平遥山西焦煤对配煤生产、配比有所影响,对焦炭质量影响较大,煤场管理上取料争取取干煤,针对配煤下料状况,备煤与计电相互配合,现气温没达到最低值,根据天气状况随时准备开破碎机.文档收集自网络,仅用于个人学习、对微机核子称与计电积极保持联系、操作人员细心监控、调整.李洪彦:、九月、十月、十一月三个月进煤量大,煤场大量堆积导致陈煤取不到,白天堆、晚上取,大部分使用新煤,对配煤合格率有很大影响.文档收集自网络,仅用于个人学习、目前现场陈煤基本上已取完,八道、渡线煤种也已用尽,现八道、渡线堆新煤.、近期配煤比合格率较低,目测现场煤质可以,气温没达到最低时刻,破碎机没开.各煤种发粘、湿,但已采取办法处理,#、#焦合格率比照往年偏低,影响有多方面、无论从操作上、管理上,大家共同努力.文档收集自网络,仅用于个人学习原料煤质量进厂检验、化验环节方面生产技术部——质检科韩大海:、检验相对稳定,气温偏低对采样环节有影响,采样量没达到标准要求,现采取车车采样.、分析环节无法满足要求,达不到小时分析要求,分析指标定期标样、标定,胶质层存在差异,一期设备已经老化,与厂家沟通、联系,但厂家迟迟不派人到现场处理,自己技术人员进行维修,手动仪器对瘦煤进行分析,密封效果不好导致分析数据存在偏差.文档收集自网络,仅用于个人学习、对焦炭定期做工业分析,强度进行检验,外水检测数据偏低,采取不同时间采样,水分左右,机械强度、水分偏低,定期校准仪器,满足检验要求.文档收集自网络,仅用于个人学习、热强度先做冷态实验.钟玉民:、胶质层供方出现偏差.、全自动仪器问题,售后维修、不派人、自己维修.是否存在系统误差,采购新仪器没到(胶质层).、烘箱、天平每季度进行校正,外水偏低问题也反复测量,其他环节多跟踪、督促,确保环环相扣.炼焦车间:于明俊:、使用螺旋加煤对堆密度稍有影响.、炉温最低℃,焦饼中心温度偏高.对炉温影响因素①各种故障停车②净化停风机③炉体串漏现象,针对以上情况,车间积极处理.、水分:打水时间、转运凉焦时间,现历史最高原因:①以往为保证熄焦车安全,不凉焦②使用废水熄焦,换热效果不好,导致熄焦时间长.解决方式:延长打水时间,减少凉焦时间、解决焦炭质量,与大修协商每月一次喷洒端盖.筛分一定按标准、要求处理、保证合理,筛片不挂异物.、转换对运焦系统要求,保证焦炭质量.影响焦炭质量包括水分、灰分、强度、堆密度,水分车间积极调整,灰分、堆密度、强度、结焦时间不可控(原因:结交时间长——烧大点).文档收集自网络,仅用于个人学习计电车间:任松:、备煤核子称,#、#前阶段进行调整,新进备件存在问题,已经返厂,昨已返回进行安装、有一定提高.、工艺生产环节、因夜间上煤,要求开车分钟后上煤,并且进行测零.电振线圈已经更换、电流控制(自动、手动)也已达到要求,由于煤粘、湿、有杂物,部分人员调整量大导致司控规烧、线圈烧现象时有发生,车间在此方面应注意,操作调节上应加强.文档收集自网络,仅用于个人学习、挡板有不灵活、与备煤车间协商,已做调整、现已灵活好用.、煤塔称校验存在问题、冬季称面结冰、各班安排清理.根据焦炉打水时间随时更改.、对电离核源、电离箱、微机模块进行测量检验,能处理地及时处理,处理不了地采取措施,单文海:、料仓下料闸板有不灵活、发现及时处理.、坚持测零,皮带每运行小时测一次.、检查、验证电振间隙,确保电振好使好用.、现夜间上煤、由于工艺变动,对微机控制参数进行调整,恢复过程需要一定时间.、现场模块箱硬件更新、更换,需要时间观察.生产技术部:马越:、近半年炉前煤灰分偏高,—点多,最高,灰分偏高,导致焦炭灰分偏高.、焦炭冷、热强度飘忽不定,达到,着手采取措施.、月日—月日,#、#炉凉焦水分偏低,对烘箱、天平进行较称检验,水分化验个人做,每人分析结果都不一样,积极与人保持沟通联系.文档收集自网络,仅用于个人学习、打水补充烟道水,喷洒效果不好.、螺旋下料方式导致含水量大.张志巍:、对照近几年进煤灰分,年、年、年、年、年第三季度,灰分呈现上升趋势.文档收集自网络,仅用于个人学习、焦炭灰分,年、年、年、年、年第三季度,超过应有惩罚条款、奖惩制度,灰分高、不均匀对焦炭质量有影响.文档收集自网络,仅用于个人学习备煤车间,针对煤场堆、取,如何使煤质均匀化?备煤车间:蔣影奇:、龙湖、恒兴肥煤灰分偏高,导致煤质波动大.、对于灰分含量高煤种,尽量避免直通.张志巍:、与供销保持沟通联系,新进煤种各指标值、合同及时掌握.、焦炭机械强度、灰分应有书面东西,原料煤质量提出指标给采购部门.、煤焦差价一吨差元左右,公司在此项指标上进行考核,焦影响焦碳强度.焦煤、焦煤为混煤,查找煤岩分析、做鉴定,生产技术部对单种煤提出标准、要求,给采购部门.文档收集自网络,仅用于个人学习、如何调动各环节积极性,生产技术部检验,各自职责落实、分清,如何做好鼓励,例如化验室检验发现影响焦炭质量问题应给予奖励.文档收集自网络,仅用于个人学习水分方面:、相对于以前低,前一阶段点多,厂家化验、个,一级焦、二级焦、三级焦水分有比例,大概为一级二级三级四级::():().文档收集自网络,仅用于个人学习、煤分析取样车皮取样,焦炭能否实现车皮取样?争取缩短与厂家化验差距、分析误差(一级焦).、生产工艺控制,一级焦水分不低于,低于必须考核,车间与计电沟通、配合.配煤环节:、确保微机、核子称、自动配煤装置好使、好用.、测零两个小时一测,及时清扫小皮带牙子,溜槽挡板进行调整,增加电振间隙检查频率,调整到最佳值.从设备、人员操作方面着手改善.文档收集自网络,仅用于个人学习、工作衔接出现脱节现象,例如仪表工、电工工作时间与车间上煤时间错开,动态检查方面不足,车间自己考虑解决.文档收集自网络,仅用于个人学习焦炭方面:、红焦多、水分低严格禁止上皮带,管理方面加强改善.、系统突发停车,尽量不改变结焦时间和炉温,特殊情况除外;净化系统日常维护、检修做到位.、热强度问题.、胶质层检测认真分析,新购设备催促快进.、金毛绳含石棉多,要纯绳、不要含石棉.、生产技术部与采购部门进行沟通、联系.王立海:、焦炭车上取样问题,二道装卸队给取样.、煤单取量大,哪种煤灰分高、指标值提供给备煤车间,车间动车取、动车堆,增加煤堆面积、降低灰分含量.、配煤环节严抓细管,小皮带牙子、皮带清扫器、冻煤下料困难时人工抠煤.、焦炉设备发现有问题处理、处理不了及时汇报、沟通.、焦仓保证留有余量、不能放空,放焦时焦炭落差大对焦炭质量有影响.生产技术部年月日。
会议纪要产品质量提升方案讨论
会议纪要产品质量提升方案讨论会议纪要:产品质量提升方案讨论会议时间:2022年7月15日会议地点:公司会议室参会人员:- 项目经理:张先生- 研发工程师:李小姐、王先生- 质量控制经理:刘先生- 销售经理:陈小姐- 市场调研员:赵小姐会议目的:讨论并提出产品质量提升方案,以进一步提高公司产品的竞争力和用户满意度。
会议内容:1. 产品质量现状分析- 张先生首先介绍了公司目前产品的质量状况。
他提到了最近几个月内收到的客户反馈中存在的常见问题,包括设计缺陷、功能故障以及生产工艺不足等。
- 王先生补充了最新一次对产品进行的质量检测结果,并指出了部分生产环节可能存在的问题。
2. 产品质量提升方案讨论- 李小姐提出了加强设计评审环节的建议。
她认为在产品开发初期,应尽早邀请相关部门的专业人士对设计方案进行评审,以减少设计缺陷的出现。
- 王先生建议加强原材料的质量管控。
他提出了建立稳定供应商合作关系的重要性,并呼吁在原材料采购过程中进行更严格的筛选和测试。
- 刘先生强调了生产过程中的质量把控。
他建议加强对生产设备的维护保养,并提出增加质检人员的数量和质量监督力度。
- 赵小姐分享了最新的市场调研结果。
她指出,在用户对产品质量的评价中,贴近用户需求并提供及时的售后服务是重要因素。
她建议加强售后服务团队的培训和提升。
3. 制定行动计划- 张先生总结了会议讨论的方案,并提出了制定详细行动计划的建议。
他要求各部门负责人在一周内提供各自负责区域的质量提升方案和可行性分析报告。
- 各部门负责人表示将尽快完成报告,并计划在下一次会议上提交具体的行动计划。
会议结束时间:下午4点下一步行动计划:- 各部门负责人完成质量提升方案和可行性分析报告,提交给项目经理。
- 下次会议时,项目经理将整合各部门的方案,制定详细的行动计划。
会议纪要由张先生撰写,经过各位参会人员审核后,将发送给所有人员作为会议记录。
以上为会议纪要内容,旨在记录会议讨论的重点和行动计划。
质量专题会议纪要范文
质量专题会议纪要范文主持人:xxx时间:xx年x月x日会议内容:质量讨论会地点:食堂出席人员:一:xxx对质量重要性做阐述二:卢平伟对近期质量状况,不当质量状况导致搞阐释谢泽生以后工作建议一:近期质量状况1塑料管1:dn100塑料管粘胶层划伤;2:10月8日dn32塑料管60根粘胶层划大面积受伤除役,由于抽走模表面毛刺导致,操作者没有及时送检,制程检验没有及时发现,处置导致。
2复合管1:dn32钢塑管3根一端内径表面褶皱很大流向仓库才辨认出2:dn350钢塑管2根一端内径塑料管与钢管复合有裂缝流入仓库发货才发现3记录报表1:来料《来料检验报告》,《质量月报》规定27日呈报30日才呈报2:制程塑料管:《首县丞记录》,<<终检记录><<质量月报>>呈报健全复合管:《首巡检记录》,上报完善及时,<<终检记录><<质量月报>没有上报前期处理:没有《首巡检记录》,<<终检记录><<质量月报》4:仓库埋怨不合格品流向仓库5:标识:没按要求标识二:不当质量状况导致:1:制程检验:没按《检验规程》,《质量暂时规定》检验,处治,2仓库仓管员:没按质量暂时规定》处置,成品没有检验员盖章入库进账三:要求1:记录,报表按《质量暂时规定》27日及时呈报。
2:来料检验:按规程检验,记录《来料检验报告》,《质量月报》3:制程检验塑料管:制程检验记录上报《首巡检记录》,<<终检记录><<质量月报>>复合管:制程检验记录上报《首巡检记录》,成品检验<<终检记录><<质量月报>前期处置:制程检验记录呈报《首县丞记录》,<<终检记录><<质量月报》4:仓库仓管员:《质量暂时规定》成品没检验员签字不得入库,入账5::标识:制程检验,成品检验按建议搞好合格品,等待处理品,报废品,妥协发送Fanjeaux的标识,仓管员搞好保护确保有效性。
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提高焦炭质量研讨会会议纪要
会议时间:2013年12月5日上午9:00
会议地点:厂前二楼会议室记录人:关继东与会人员:张志巍、王立海、马越、蔣影奇、李洪彦、于明俊、任松、单文海、韩大海、钟玉民
会议内容:
张志巍:
1、由于市场行情走下坡趋势,焦炭灰分偏高、水分偏低,客户要求严格,焦炭出现销售困难问题。
2、焦炭质量自身存在问题:
①焦炭水分、灰分、焦炭强度(热强度)。
②管理上哪些方面需要提升?从工艺管理、规章制度、各操作环节方面深思熟虑,好的方面借鉴、不足的地方改善。
③设备化验、计量方面,配煤方面。
3、从源头着手,原料煤进场、煤场管理,配煤上煤环节开始抓好工作。
各车间介绍生产现状、存在问题、解决办法以及日后改进措施:
备煤车间:
蒋影奇:
1、焦炭发运虽有压力,但积极协调铁路运输组与东站、组织人员,保证装焦上及时、质量问题波动不大。
2、配煤比、粒度车间随时监控,发现锤头不行及时倒面、更换,对
粉碎机反击版与蓖条间隙及时调整。
3、由于配煤两班均上夜班,不上白班,白天间隔8—9小时不上料,导致储煤仓底部煤量长时间堆积、水分沉积、含量大,夜班上煤下料困难时要求配煤人员发现进行处理、采取人工抠、砸、捅,保证配煤比合格率。
4、人员上着重对调度、班长、操作工进行约束,特殊情况上人处理。
5、九、十、十一月份进煤量大,由于煤场场地面积所限加之取料机仰角一定,陈煤取不到,上煤大部分为新进煤种,入冬后配煤湿度、粘度、下料状况波动情况较大,针对微机、核子称、模块柜车间也及时与计电保持沟通、联系,互相配合调整,目测现场下料情况应比电脑显示数据偏高,但实际情况却截然相反,微机显示结果好转不明显。
6、车间对电阵间隙、皮带机子、现场操作进行自检自查,根据以往经验及现场下料反映情况,合格率应达到70%左右,但最高56%左右,针对现状出现问题应进行分析、解决,目前车间已对7条小皮带皮带牙子进行了更换、调整。
7、煤场1/3焦煤来煤量已陆续下降,下一步上煤准备力争取陈煤,冬季大量购进平遥山西焦煤对配煤生产、配比有所影响,对焦炭质量影响较大,煤场管理上取料争取取干煤,针对配煤下料状况,备煤与计电相互配合,现气温没达到最低值,根据天气状况随时准备开破碎机。
8、对微机核子称与计电积极保持联系、操作人员细心监控、调整。
李洪彦:
1、九月、十月、十一月三个月进煤量大,煤场大量堆积导致陈煤取不到,白天堆、晚上取,大部分使用新煤,对配煤合格率有很大影响。
2、目前现场陈煤基本上已取完,八道、渡线煤种也已用尽,现八道、渡线堆新煤。
3、近期配煤比合格率较低,目测现场煤质可以,气温没达到最低时刻,破碎机没开。
各煤种发粘、湿,但已采取办法处理,1#、2#1/3焦合格率比照往年偏低,影响有多方面、无论从操作上、管理上,大家共同努力。
张志巍:
原料煤质量进厂检验、化验环节方面
生产技术部——质检科
韩大海:
1、检验相对稳定,气温偏低对采样环节有影响,采样量没达到标准要求,现采取车车采样。
2、分析环节无法满足要求,达不到24小时分析要求,分析指标定期标样、标定,胶质层存在差异,一期设备已经老化,与厂家沟通、联系,但厂家迟迟不派人到现场处理,自己技术人员进行维修,手动仪器对瘦煤进行分析,密封效果不好导致分析数据存在偏差。
3、对焦炭定期做工业分析,强度进行检验,外水检测数据偏低,采取不同时间采样,水分2.6左右,机械强度、水分偏低,定期校准仪器,满足检验要求。
4、热强度先做冷态实验。
1、胶质层供方出现偏差。
2、全自动仪器问题,售后维修、不派人、自己维修。
是否存在系统误差,采购新仪器没到(胶质层)。
3、烘箱、天平每季度进行校正,外水偏低问题也反复测量,其他环节多跟踪、督促,确保环环相扣。
炼焦车间:
于明俊:
1、使用螺旋加煤对堆密度稍有影响。
2、炉温最低1200℃,焦饼中心温度偏高。
对炉温影响因素①各种故障停车②净化停风机③炉体串漏现象,针对以上情况,车间积极处理。
3、水分:打水时间、转运凉焦时间,现135s历史最高
原因:①以往为保证熄焦车安全,不凉焦②使用废水熄焦,换热效果不好,导致熄焦时间长。
解决方式:延长打水时间,减少凉焦时间、解决焦炭质量,与大修协商每月一次喷洒端盖。
筛分一定按标准、要求处理、保证合理,筛片不挂异物。
4、转换对运焦系统要求,保证焦炭质量。
影响焦炭质量包括水分、灰分、强度、堆密度,水分车间积极调整,灰分、堆密度、强度、结焦时间不可控(原因:结交时间长——烧大点)。
任松:
1、备煤核子称,1#、2#前阶段进行调整,新进备件存在问题,已经返厂,昨已返回进行安装、有一定提高。
2、工艺生产环节、因夜间上煤,要求开车20分钟后上煤,并且进行测零。
电振线圈已经更换、电流控制(自动、手动)也已达到要求,由于煤粘、湿、有杂物,部分人员调整量大导致司控规烧、线圈烧现象时有发生,车间在此方面应注意,操作调节上应加强。
3、挡板有不灵活、与备煤车间协商,已做调整、现已灵活好用。
4、煤塔称校验存在问题、冬季称面结冰、各班安排清理。
根据焦炉打水时间随时更改。
5、对电离核源、电离箱、微机模块进行测量检验,能处理的及时处理,处理不了的采取措施,返厂修理。
单文海:
1、料仓下料闸板有不灵活、发现及时处理。
2、坚持测零,皮带每运行2小时测一次。
3、检查、验证电振间隙,确保电振好使好用。
4、现夜间上煤、由于工艺变动,对微机控制参数进行调整,恢复过程需要一定时间。
5、现场模块箱硬件更新、更换,需要时间观察。
生产技术部:
马越:
1、近半年炉前煤灰分偏高,9.9—10点多,最高13.8,灰分偏高,导致焦炭灰分偏高。
2、焦炭冷、热强度飘忽不定,M40达到82,着手采取措施。
3、10月25日—11月25日,1#、2#炉凉焦水分偏低,对烘箱、天平进行较称检验,水分化验4个人做,每人分析结果都不一样,积极与4人保持沟通联系。
4、打水补充烟道水,喷洒效果不好。
5、螺旋下料方式导致含水量大。
张志巍:
1、对照近几年进煤灰分,08年9.75、09年9.54、10年9.58、12年9.6
2、13年第三季度10.09,灰分呈现上升趋势。
2、焦炭灰分,08年12.96、09年12.65、10年12.80、12年13.81、13年第三季度9.97,超过13应有惩罚条款、奖惩制度,灰分高、不均匀对焦炭质量有影响。
备煤车间,针对煤场堆、取,如何使煤质均匀化?
备煤车间:
蔣影奇:
1、龙湖、恒兴肥煤灰分偏高,导致煤质波动大。
2、对于灰分含量高煤种,尽量避免直通。
张志巍:
1、与供销保持沟通联系,新进煤种各指标值、合同及时掌握。
2、焦炭机械强度、灰分应有书面东西,原料煤质量提出指标给采购
部门。
3、煤焦差价一吨差200元左右,公司在此项指标上进行考核,1/3焦影响焦碳M40强度。
1/3焦煤、焦煤为混煤,查找煤岩分析、做鉴定,生产技术部对单种煤提出标准、要求,给采购部门。
4、如何调动各环节积极性,生产技术部检验,各自职责落实、分清,如何做好鼓励,例如化验室检验发现影响焦炭质量问题应给予奖励。
水分方面:
1、相对于以前低,前一阶段3点多,厂家化验7、8个,一级焦、二级焦、三级焦水分有比例,大概为一级/二级/三级/四级=1:2:3(4):4(5)。
2、煤分析取样车皮取样,焦炭能否实现车皮取样?争取缩短与厂家化验差距、分析误差(一级焦)。
3、生产工艺控制,一级焦水分不低于5%,低于5%必须考核,车间与计电沟通、配合。
配煤环节:
1、确保微机、核子称、自动配煤装置好使、好用。
2、测零两个小时一测,及时清扫小皮带牙子,溜槽挡板进行调整,增加电振间隙检查频率,调整到最佳值。
从设备、人员操作方面着手改善。
3、工作衔接出现脱节现象,例如仪表工、电工工作时间与车间上煤时间错开,动态检查方面不足,车间自己考虑解决。
焦炭方面:
1、红焦多、水分低严格禁止上皮带,管理方面加强改善。
2、系统突发停车,尽量不改变结焦时间和炉温,特殊情况除外;净化系统日常维护、检修做到位。
3、热强度问题。
4、胶质层检测认真分析,新购设备催促快进。
5、金毛绳含石棉多,要纯绳、不要含石棉。
6、生产技术部与采购部门进行沟通、联系。
王立海:
1、焦炭车上取样问题,二道装卸队给取样。
2、煤单取量大,哪种煤灰分高、指标值提供给备煤车间,车间动车取、动车堆,增加煤堆面积、降低灰分含量。
3、配煤环节严抓细管,小皮带牙子、皮带清扫器、冻煤下料困难时人工抠煤。
4、焦炉设备发现有问题处理、处理不了及时汇报、沟通。
5、焦仓保证留有余量、不能放空,放焦时焦炭落差大对焦炭质量有影响。
生产技术部
2013年12月6日。